presentacion jose garcia

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Primer encuentro en Operación y Mantención de Plantas de Lixiviación Tema : “Optimización energética en calentamiento de soluciones EW” 24 de Agosto de 2012

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Primer encuentro en Operación y Mantención de Plantas de Lixiviación Tema : “Optimización energética en calentamiento de soluciones EW” 24 de Agosto de 2012

Primer Encuentro en Operación y Mantención de Plantas de Lixiviación.

Índice

Contenido

Índice

Balance Térmico Típico Área SX-EW

Problemas Técnicos Típicos en Área SX-EW

Problemas Operacionales Típicos en Área SX-EW

Oportunidades Típicas de Optimización Energética en Plantas SX-EW

Planta Solar

Bomba de Calor

Recuperación de Calor de Gases de Escape

Recuperación de Calor ER/EP

Recuperador de Calor en Agua Lavado de Cátodos

Implementación Balance Online

Matriz Típica de Comparación

2

Primer Encuentro en Operación y Mantención de Plantas de Lixiviación.

Balance Térmico Típico Área SX-EW

QSX

QPÉRDIDAS

TEP= 35 [°C]

TER= 25[°C] TECC EW=50 [°C]

TEP= 45 [°C]

QAGUA CALIENTE

TRANSF. CALOR INTERNA

Consumo P.Diesel

QEFECTO JOULE

3

Primer Encuentro en Operación y Mantención de Plantas de Lixiviación.

Problemas Técnicos Típicos en Área SX-EW

Consumo

excesivo de

Combustible

Sulfatación en

líneas de EP

Densidad

de Corriente

Altas Tº en

Gases de

Escape

Control ineficiente

de Tº entrada ER

a EW

Consumo excesivo

de Agua

Agua caliente

a sumidero

4

Alta variabilidad operacional Causas: - Control del fenómeno físico químico metalúrgico del

proceso. - Análisis causa-efecto. - Criterios de operación entre turnos. - Control operacional de la combustión en los

calentadores de agua (o generadores de vapor) - Manejo de los parámetros de Tº en los distintos

puntos del circuito .

0,0

50,0

100,0

150,0

200,0

250,0

Pro

du

cció

n d

e C

áto

do

s d

e

Co

bre

[m

iles d

e t

on

ela

das d

e

Co

bre

]

Año

Producción Anual de Cátodos

Primer Encuentro en Operación y Mantención de Plantas de Lixiviación.

Problemas Operacionales Típicos en Área SX-EW

0,0

2,0

4,0

6,0

8,0

10,0

12,0

14,0

16,0

18,0

Co

nsu

mo

de P

etr

óle

o

[m

illo

nes d

e lit

ros]

Año

Consumo Anual de Petróleo

0

50

100

150

200

250

Co

nsu

mo

esp

ecíf

ico

dia

rio

[l

itro

s/t

on

cáto

do

]

Día

Variabilidad Consumo específico diario Calentadores y Calderas

5

Primer Encuentro en Operación y Mantención de Plantas de Lixiviación.

Oportunidades de Optimización Energética en SX-EW

Bombas

de Calor

Recuperador

de calor gases

de escape

Recuperación de

calor área lavado de

cátodos

Recuperación de calor ER-EP

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Primer Encuentro en Operación y Mantención de Plantas de Lixiviación.

Planta Solar

La iniciativa consiste en capturar la energía proveniente del Sol, por medio de una Planta Solar, con el objeto de calentar el Electrolito Rico que va hacia la nave EW.

La capacidad de la Planta y su configuración especifica dependerá de: la radiación Solar disponible en la zona, la tecnología a utilizar, la demanda energética y horario que se quiere cubrir (opción de acumulación), etc.

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Primer Encuentro en Operación y Mantención de Plantas de Lixiviación.

Bomba de Calor

La iniciativa consiste en recuperar la energía de baja temperatura presente en el Electrolito Pobre que es enviado a la Planta SX e inyectarlo, por medio de una Bomba de Calor, en el Electrolito Rico (a mayor Temperatura que el EP).

La capacidad de la Planta y su configuración especifica dependerá de: la Temperatura y Calor disponible en la Fuente de Baja Entalpía (EP) y de la Temperatura y Calor al que se desea inyectar en el punto de Alta Entalpía (ER). Se debe considerar que esta tecnología consume aproximadamente 1 kW de Energía Eléctrica por cada 3 kW de Calor que inyecta en el proceso (COP= 3 conservador).

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Primer Encuentro en Operación y Mantención de Plantas de Lixiviación.

Recuperador de Calor de Gases de Escape

La iniciativa recupera el calor presente en los Gases de Escape de Calentadores o Calderas del sistema, por medio de la implementación de un Recuperador de calor.

El potencial de esta iniciativa se define a partir de la Temperatura, Composición y Flujo de gases de escape que se disponga y la facilidad de implementación del piping asociado a la iniciativa.

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Primer Encuentro en Operación y Mantención de Plantas de Lixiviación.

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100

0 100 200 300 400 500

Co

nce

ntr

ació

n d

e c

ob

re [

g/l]

Concentración de ácido sulfúrico [g/l]

Isotermas de solubilidad del cobre en el sistema sulfato de cobre - ácido sulfúrico -

agua.

0,5°C

10°C

20°C

30°C

40°C

50°C

60°C

Recuperación de Calor entre ER/EP

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La iniciativa consiste en optimizar la recuperación de calor desde el electrolito pobre que viene desde la Nave EW, aumentando el área de transferencia total de intercambio.

La máxima transferencia de calor posible estará limitada por la temperatura de cristalización del electrolito en los trenes de SX.

Primer Encuentro en Operación y Mantención de Plantas de Lixiviación.

Recuperador de Calor en Agua Lavado de Cátodos

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La iniciativa consiste en aprovechar el calor presente en el agua de drenaje de Lavado de Cátodos y utilizarlo para precalentar una fracción del agua de reposición del sistema

El sistema requiere de un Estanque Acumulador para asegurar un recuperación de Calor continua y un retrolavado al IC de Recuperación LC (por el lado del agua drenaje LC), para extraer impurezas propias del proceso de lavado, principalmente cera.

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Balance On-line

Agua alimentaciAgua alimentacióón n CalderasCalderas

FO6FO6 G.NG.NDD

FIFI

SalcorSalcor

Agua alimentaciAgua alimentacióón n CalderasCalderas

FO6FO6 G.NG.NDD

FIFI

Agua alimentaciAgua alimentacióón n CalderasCalderas

FO6FO6 G.NG.NDD

FIFI

SalcorSalcor

SX

EW Electrolito Rico

Agua de retorno

Estanques de Circulación

Calentadores

Electrolito

IC ER/Agua

IC ER/EP

Electrolito Rico

Petróleo Diesel

Q= 4,7 MW

Q=12,9 MW

Q=8,5 MW

9.544 [ton/h]

@ 54,4 [°C]

T=53,4 [°C]

T=54,9 [°C]

T=32,5 [°C]T=39,6 [°C]

T=47,9 [°C]

Estanques Electrolito

Pobre

Q=8,9 MW

2.075 [ton/h]

Q=27,8 MW

T=80,5 [°C]

T=72,5 [°C]

94,7 %

Agua alimentaciAgua alimentacióón n CalderasCalderas

FO6FO6 G.NG.NDD

FIFI

SalcorSalcor

Agua alimentaciAgua alimentacióón n CalderasCalderas

FO6FO6 G.NG.NDD

FIFI

Agua alimentaciAgua alimentacióón n CalderasCalderas

FO6FO6 G.NG.NDD

FIFI

SalcorSalcor

Calentadores

Lavado de Cátodos

Calor cedido por

calentadores A

sistema Lavado de

Cátodos

Q=8,9 MW

92 %

Calor aportado por

combustible a

calentadores

Calor aportado por

combustible a

calentadores

Calor cedido al electrolito

mediante efecto Joule en celdas

Calor cedido al refino en

etapa S1 de los trenes SX

Eficiencia

promedio

Eficiencia

promedio

Calor cedido al ER

por Calentadores

Calor cedido al ER

por EP

Q=5,5 MW

La implementación de la medida implica la instalación de instrumentos de campo en

el circuito ER/EP y agua caliente.

Primer Encuentro en Operación y Mantención de Plantas de Lixiviación.

Disponer de un balance de masa y energía “on-line” accesible en pantallas de sala de control facilita un mejor control del proceso.

El mapa energético calcula el calor inyectado y/o disipado en las diferentes etapas del proceso SX-EW.

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Matriz Típica de Comparación

Primer Encuentro en Operación y Mantención de Plantas de Lixiviación.

www.jhg.cl

(562) 274 4377

(569) 884 7172