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U NIVERSIDAD V ERACRUZANA M AESTRÍA EN G ESTIÓN DE LA C ALIDAD SEDE: FACULTAD DE ESTADÍSTICA E INFORMÁTICA, XALAPA IMPLEMENTACION DE LA HERRAMIENTA JAPONESA 5´S EN PROCESO PRODUCTIVO DE CONECTORES DE NEOPRENO TRABAJO RECEPCIONAL (TESIS) QUE COMO REQUISITO PARCIAL PARA OBTENER EL TÍTULO DE ESTA MAESTRÍA PRESENTA: ING. CARLOS JAVIER BALDERAS LAJUD DIRECTOR: Dra. Lorena de Medina Salas Xalapa, Veracruz, Junio 2011

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U N I V E R S I D A D V E R A C R U Z A N A MAESTRÍA EN GESTIÓN DE LA CALIDAD

SEDE: FACULTAD DE ESTADÍSTICA E INFORMÁTICA,

XALAPA

IMPLEMENTACION DE LA

HERRAMIENTA JAPONESA 5´S EN

PROCESO PRODUCTIVO DE

CONECTORES DE NEOPRENO

TRABAJO RECEPCIONAL

(TESIS)

QUE COMO REQUISITO PARCIAL PARA OBTENER

EL TÍTULO DE ESTA MAESTRÍA

PRESENTA:

ING. CARLOS JAVIER BALDERAS LAJUD

DIRECTOR:

Dra. Lorena de Medina Salas

Xalapa, Veracruz, Junio 2011

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DATOS DEL AUTOR

Carlos Javier Balderas Lajud nació en la ciudad y puerto de Veracruz el día 2 de

febrero de 1983. Realizó sus estudios de primaria, secundaria y bachillerato en el centro de

estudios Cristóbal Colón ubicado en el mismo puerto de Veracruz. En el año 2002 ingreso al

Instituto Tecnológico de Veracruz para cursar la licenciatura de ingeniería industrial,

finalizando de manera satisfactoria en el año de 2006 y logrando el titulo de dicha licenciatura

en el 2009.

Realizo sus residencias profesionales en la empresa Solar Turbines, una empresa perteneciente

a Caterpillar, donde se enfoco en el área de seguridad industrial.

Una vez finalizado sus residencias profesionales, en el año 2007 entró a laborar en una

empresa norteamericana llamada Seacon Global Production, donde de un inicio se enfoco en

el área de ingeniería para posteriormente centrarse en el área de aseguramiento de calidad.

Actualmente se encuentra laborando en la misma empresa y en la misma área.

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Dedicatorias

Quiero expresar mi más honesto agradecimiento públicamente a través de ésta sección

de mi trabajo, a todas aquellas personas que me apoyaron de una u otra manera para finalizar

de manera satisfactoria mis estudios de posgrado.

A las personas que me estoy refiriendo, englobo a la familia, amistades, catedráticos,

compañeros y a la empresa Seacon Global Production por el respaldo que me demostraron

durante los dos años que duro mi Maestría en Gestión de la Calidad.

Gracias a todos!!!

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ÍNDICE

I. INTRODUCCIÓN ......................................................................................................................... 1

II. FUNDAMENTACIÓN ................................................................................................................ 4 II.1 Marco teórico .......................................................................................................................... 4

II.1.1 Procesos productivos ........................................................................................................ 4 II.1.2 Desperdicios o mudas ....................................................................................................... 7 II.1.3 Mejora continua ................................................................................................................ 8 II.1.4 Manufactura esbelta ....................................................................................................... 14 II.1.5 Metodología 5´S ............................................................................................................. 18 II.1.6 Seacon Global Production ............................................................................................. 22

II.2 Revisión de antecedentes ....................................................................................................... 34 II.3 Delimitación del problema .................................................................................................... 35 II.4 Hipótesis ................................................................................................................................ 36 II.5 Objetivos ............................................................................................................................... 36

II.5.1 Objetivo general ............................................................................................................. 36 II.5.2 Objetivos particulares ..................................................................................................... 36

III. METODOLOGÍA ..................................................................................................................... 38 III.1 Aspectos generales ............................................................................................................... 38 III.2 Diseño metodológico ........................................................................................................... 39

IV. RESULTADOS ......................................................................................................................... 43 IV.1 Diagnóstico previo a las 5´S ................................................................................................ 43 IV.2 Diagnóstico con las 5´S implementadas .............................................................................. 44

V. DISCUSIÓN ................................................................................................................................ 51

REFERENCIAS .............................................................................................................................. 54

ANEXOS .......................................................................................................................................... 56

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I. INTRODUCCIÓN

Al día de hoy en este mundo globalizado, la competencia ya no se enfoca a nivel

regional y/o nacional, sino es a nivel internacional, es decir, se tiene que competir con las

empresas de mismo giro de todo el mundo, dando como resultado preocuparse por la

satisfacción del cliente y de superar dicha satisfacción para poder retener al cliente y evitar que

se vaya con la competencia.

Precisamente por dicha competencia, los clientes tienen una amplia gama de proveedores que

pueden satisfacer sus necesidades, por lo tanto el precio de venta y la calidad de los productos

y/o servicios son dos factores cruciales en la decisión del cliente para elegir a su proveedor.

Los dos factores mencionados precio-calidad están muy relacionados dentro de la industria. La

calidad juega un papel muy importante de manera interna y externa de la organización. La

calidad de manera interna interviene en la manera de hacer las cosas, es decir, cómo se están

llevando a cabo las actividades para desarrollar el producto o servicio ya que si se realizan las

cosas de manera errónea, conlleva a volver a realizar las operaciones para corregir errores,

pero el volver a repetir las operaciones generan costos en tiempo, materia prima y mano de

obra, por siguiente si nuestro producto y/o servicio en condiciones normales le toma a la

organización un costo, ahora el retrabajar las operaciones por fallos, generara un costo mayor

al normal; y es ahí cuando la empresa pierde activos que no son reembolsables.

En algunas situaciones el precio de venta de un producto y/o servicio no lo pone la misma

empresa, sino el mismo mercado de sus competidores, por consiguiente para tener una mayor

rentabilidad lleva a preocuparse por minimizar los costos de operaciones de la empresa, es

decir, reducir aquellos factores que hagan perder activos fuera de lo normal; como por

ejemplo: eliminar las causas que generen los errores en el proceso, utilizar menos recursos sin

descuidar la calidad de las operaciones, ser ahorrativos, etcétera y eso es calidad.

La calidad de manera externa es simplemente el resultado del trabajo eficaz de una empresa,

ya que si la empresa desarrolla sus actividades con calidad (llámese calidad a cumplir con las

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especificaciones de cada operación), el producto y/o servicio final que le llega al cliente

cumplirá con las expectativas.

Actualmente, varias industrias a nivel mundial desean implementar herramientas de mejora,

donde se enfocan principalmente a la manufactura de sus productos y/o servicios, ayudando a

ser más eficaces y eficientes en el proceso productivo. Las mejores herramientas para

optimizar la productividad y calidad han nacido en Japón desde hace ya varios años, en donde

actualmente se han dado más a conocer debido a que Japón hoy en día es potencia mundial a

nivel de ingeniería y calidad.

El objetivo de este trabajo es identificar si la aplicación de la herramienta japonesa 5´S mejora

el proceso productivo de Seacon Global Production en Xalapa, Veracruz.

En primer lugar, se espera tener un diagnóstico previo del proceso productivo, para así tener

conocimiento de lo que está pasando dentro del proceso y así detectar oportunidades de

mejoras dentro del mismo y esto llevara a detectar que actividades están generando mayor

ineficiencia dentro del proceso productivo. El hecho de ser mas eficientes dentro del proceso

productivo significa que se realizan las actividades con menos recurso (llámese recurso como

tiempo, materiales, personal, etcétera) sin descuidar la eficacia del proceso, es decir, sin

descuidar el cumplimiento de las especificaciones de los productos y/o servicios.

La ineficiencia es un enemigo de la rentabilidad ya que en el momento que aparece en la

empresa, ocasiona que la empresa utilice capital para cubrir los costos que ocasionan dicha

ineficiencia. Por otro lado si la empresa fuera eficiente, el capital se utilizaría directamente

para beneficio de la empresa.

El no tener un aumento o reparto de utilidades como el trabajador quisiese, esto genera

inconformidad y molestia a los trabajadores, especialmente a los que tienen menos tiempo

laborando. El implementar la herramienta de las 5´S es una buena práctica para mejorar la

eficiencia en el proceso productivo a través de reducción de tiempos muertos que generan los

empleados, que traería como consecuencia una mayor productividad.

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Este trabajo está integrado por un fundamento teórico donde se abordaran los temas necesarios

para una mejor entendimiento de este trabajo, los cuales son: tipos de procesos productivos,

etapas de cada proceso productivo, desperdicios, mejora continua, herramientas que forman la

manufactura esbelta; así como una revisión de antecedentes, en donde se mencionan algunos

trabajos que se han desarrollado sobre este mismo tema; la sección de delimitación del

problema, en donde explica la razón por la que se decidió realizar este trabajo; se genero una

hipótesis, junto con su objetivo general y sus objetivos particulares; se tiene la sección de

diseño metodológico, donde se explica como se desarrollo este trabajo; los resultados

obtenidos; su respectiva discusión; las referencias utilizadas y su lista de anexos.

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II. FUNDAMENTACIÓN

II.1 Marco teórico

II.1.1 Procesos productivos

Un proceso se define como el conjunto de actividades mutuamente relacionadas o que

interactúan, las cuales transforman elementos de entrada en resultados. Dichos resultados del

proceso se le conoce como producto o servicio final (ISO 9000:2006).

Otra definición de un proceso productivo es la actividad productiva consiste en transformar un

conjunto de recursos, materias primas, productos semielaborados y servicios, en otros

productos o servicios que satisfacen la demanda de un cliente. Esto es, se trata de un proceso

que transforma eficazmente los inputs que recibe: materiales, tecnología, recursos financieros

y recursos humanos, en outputs: los productos y servicios que se ofrecen al mercado para

satisfacer al cliente o consumidor (Wolters, 2008).

Existen tres tipos de procesos productivos en la actualidad que son:

1. Continua, lineal o por producto: mediante el uso de la fabricación continua, los métodos de

elaboración y configuración del producto, y los productos tipificados se elaboran a una tasa

relativamente constante a través de la línea de producción establecida. De esta manera es como

se fabrican, entre otros productos, los automóviles, refrigeradores, radios, etcétera (Velázquez,

2008).

Logrando altos niveles de producción debido a que se fabrica un solo producto, su maquinaria

y aditamentos son los más adecuados, cada operación del proceso y el personal puede adquirir

altos niveles de eficiencia, debido a que su trabajo es repetitivo. Su administración se enfoca a

mantener funcionando todas las operaciones de la línea, a través de un mantenimiento

preventivo eficaz que disminuya los paros y un mantenimiento de emergencia que minimice el

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tiempo de reparación, pues el paro de una máquina ocasiona un cuello de botella que afecta a

las operaciones posteriores y en algunos casos paraliza las siguientes operaciones.

2. Intermitente o por lotes: el flujo productivo ocurre por lotes. Cada determinado tiempo el

proceso genera un lote de productos (cantidad determinada de productos). Entre el final del

lote y el principio del siguiente hay un tiempo improductivo debido a la manipulación o

reajuste de la maquinaria. Se distinguen dos tipos (Suñe, Gil y Arcusa, 2004):

Por lotes continuos: el lote se genera de forma continua durante la duración del tiempo del

lote. Cuando acaba el lote de producción es necesario reajustar la maquinaria para adaptarla al

siguiente lote. Este tiempo se domina “Tiempo de cambio de serie” y es extremadamente

importante para definir el stock intermedio que el proceso generará; y el otro tipo es el de por

lotes periódicos: el lote de productos se genera de forma periódica y todo de una vez. Entre

lote y lote hay un tiempo generalmente ligado a la extracción-introducción del lote y a la

manipulación y readaptación de la maquinaria.

3. Por proyecto: este ultimo se utiliza para producir productos únicos, tales como: una casa,

una lancha, una película. En este caso todo se realiza en un lugar específico y no se puede

hablar de un flujo del producto, sino que de una secuencia de actividades a realizar para lograr

avanzar en la construcción del proyecto sin tener contratiempos y buena calidad. En este caso

no existe un flujo propiamente dicho, sino una secuencia de operaciones que no se repiten una

vez terminado el producto final (Alegre, 2000).

Dentro de los tres tipos de procesos productivos mencionados, todos tienen etapas o fases que

se necesitan para formar y mantener con vida dicho proceso productivo sin importar el tipo,

las cuales se mencionan a continuación:

1. Insumos o materia prima: es un bien consumible utilizado en el proceso productivo de otro

bien. Este término, equivalente en ocasiones al de materia prima, es utilizado mayormente en

el campo de la producción agrícola. Los insumos usualmente son denominados: factores de la

producción, o recursos productivos. En general los insumos pierden sus propiedades y

características para transformarse y formar parte en el producto final. Para el caso de servicios

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se alude a los recursos de entrada al proceso cuyo flujo de salida es el servicio entregado. El

objetivo de una gerencia de materiales es disponer de los materiales apropiados, en la cantidad

conveniente, en el lugar apropiado y en el momento requerido (Velázquez, 2008).

2. Producción: es la actividad de un sistema en que a partir de unos inputs o factores

(materiales o inmateriales) mediante una serie de procesos se genera un producto o servicio

como resultado de las transformaciones ejercidas por unos factores sobre unos materiales.

A las aportaciones de bienes materiales generados ("pro-ducere") por una actividad manual-

artesanal o industrial, se les llama como outputs, las cuales son el resultado de la

transformación de los imputs (materia prima o componentes). En esta acepción, la producción

puede considerarse como entramado de operaciones y procesos productivos articulados en

pasos o fases.

En el horizonte de sentido práctico de la gestión empresarial, la "gestión de la producción"

implica una forma gerencial (planificación, organización, dirección, control) orientada a

optimizar el empleo de distintos factores y lograr el mayor beneficio (ingresos menos costos)

por la venta del producto o servicio producido.

Sin embargo, estos conceptos aparentemente claros ocultan una compleja red de referencias y

presupuestos de tipo teórico y práctico.

3. Producto terminado: en términos industriales es el resultado de todo un proceso productivo,

donde el producto pasó por un proceso de transformación de materiales con ciertas

especificaciones requeridas por los clientes.

Un producto terminado es un conjunto de atribuciones tangibles e intangibles que incluye el

empaque, color, precio, prestigio del fabricante, prestigio del detallista y servicios que prestan

este y el fabricante. La idea básica en esta definición es que los consumidores están

comprando algo más que un conjunto de atributos físicos. En lo fundamental están comprando

la satisfacción de sus necesidades o deseos. Así una firma inteligente vende los beneficios de

un producto más que el mero producto.

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II.1.2 Desperdicios o mudas

Dentro del pensamiento esbelto, surge un concepto fundamental que hace referencia a

aquellos elementos y procesos que resultan innecesarios para el desarrollo del producto final.

De esta forma muda significa perdida o desperdicio, específicamente cualquier actividad

humana que absorba recursos pero que no cree valor; dentro de este marco, el valor

corresponde a lo que el cliente defina como tal.

Las operaciones realizadas dentro de la industria u organización siempre habrán desperdicios

por errores ya sea en maquinas-herramientas y/o errores humanos donde el mayor porcentaje

de desperdicio se inclina a la última. Los errores humanos pueden suceder por: falta de

capacitación, idiosincrasia, ignorancia, educación, motivación, etcétera (Womack y Jones.

2003).

Todo trabajo puede ser dividido en tres categorías: valor agregado, no valor agregado y

desperdicio. Valor agregado es cualquier proceso que cambia la naturaleza, forma o

características del producto para obtener los requerimientos del cliente; no valor agregado es

cualquier trabajo o actividad que es necesaria debida a las condiciones actuales del proceso

pero que no le agrega ningún valor al producto; desperdicios es todo trabajo o actividad que no

es necesario, es decir, cualquier cosa que no se apega a las especificaciones del cliente y por lo

que no pagaría. Los 8 tipos de desperdicios dentro de una industria son:

1. Sobre producción: fabricación de productos de más.

2. Productos defectuosos (retrabajos): productos que no cumplen con las especificaciones de

los clientes o los impuestos por la organización.

3. Transportación: movimientos excesivos del producto.

4. Esperas: paros en las máquinas o preparación de equipos para realizar operaciones; también

incluyen esperas por falta de materiales que se necesitan para seguir el proceso productivo.

5. Inventarios: inventarios excesivos causando obsolescencia.

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6. Movimientos: muchos pasos para los operarios.

7. Procesamientos: pasos del proceso productivo en exceso.

8. Creatividad no utilizada: no aprovechar el conocimiento y experiencia de los trabajadores

en el proceso.

En todo proceso productivo o de manufactura se originan pérdidas o daños como resultado del

proceso productivo mismo. El problema de la gerencia es establecer los límites aceptables de

daños y los procesos adecuados de monitoreo y asignación de costos.

Dentro de los límites aceptables establecidos por la gerencia, los daños deben considerarse

como incontrolables, siempre y cuando se encuentren dentro de los límites mencionados; y los

costos normales al proceso productivo. Daños más allá de estos límites son considerados

anormales. Cuando se clasifica como anormal representa una pérdida y deberá tratarse como

tal en el periodo corriente.

II.1.3 Mejora continua

El Dr. Deming nació en Sioux City, Iowa, Estados Unidos el 14 de Octubre de 1900, a

los 17 años ingresó a la Universidad de Wyoming donde estudio ingeniería, carrera que el

mismo pagó. Su primer empleo profesional fue en el departamento de agricultura en

Washington, D.C, aquí conoció a Walter Stewart, un científico americano del control

estadístico en los laboratorios Bell. De esta reunión surgieron los elementos cognoscitivos

necesarios para desarrollar las teorías que se convertirían en la base de sus enseñanzas.

En 1928 recibió su doctorado en física matemática por la Universidad de Yale, y

posteriormente trabajó por muchos años para la oficina de censo Poblacional de los Estados

Unidos de América, pero como le ha sucedido a la mayoría de los grandes hombres, él no fue

profeta en su tierra, por lo que nunca pudo exponer sus ideas en los Estado Unidos. Hasta que

en 1950 fue invitado por la Unión de Ingenieros y Científicos Japoneses (JUSE), cuyo

presidente era el Dr. Kaoru Ishikawa, para que brindara una serie de seminarios a las empresas

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pertenecientes al JUSE en Japón. Ambos formaron una alianza clave para que el seno de esta

federación el Dr. Deming transmitiera sus primeras teorías y conocimientos sobre métodos

estadísticos aplicados al control de calidad de los procesos de manufactura, a 150 empresarios

japoneses.

La revolución conceptual que vino después de estos seminarios de Deming en Japón, fue más

allá del Control Estadístico de Calidad, su enfoque humanista aunado al Control de Calidad

sirvió de guía a estas organizaciones para la búsqueda de una administración ideal que sacara

al país el pozo mas profundo de su historia.

Deming, influyó en la transformación de las empresas en Japón y acertadamente su trabajo es

reconocido por ello hasta nuestros días. Uno de los ejemplos de dicho reconocimiento fue que

para honorarlo en 1950 fue instituido en el Japón la “Medalla Deming al Mérito Empresarial”,

y en 1960 el mismo Deming recibió la “Medalla del Segundo Orden del Tesoro Sagrado” por

parte del emperador de Japón (Suarez, 2007).

La mejora continua es un enfoque sistemático que se puede utilizar con el fin de lograr

crecientes e importantes mejoras en procesos que proveen productos y servicios a los clientes.

Al utilizar la mejora continua, se hecha una mirada detallada a los procesos y descubre

maneras de mejorarlos. El resultado final es un medio más rápido, mejor, más eficiente o

efectivo para producir un servicio o un producto (Chang, 1996).

La mejora continua también puede definirse como la actividad recurrente para aumentar la

capacidad para cumplir los requisitos (ISO 9000:2006).

El único camino para mantenerse exitoso es mejorar continuamente su manera de realizar las

cosas y superando sus metas y logros. Va más allá de la competencia externa. Necesita

competir consigo mismo, siempre esforzándose por hacerlo mejor y alcanzar la máxima

excelencia.

La filosofía de mejoramiento continuo, supone que la forma de vida en el ambiente de trabajo,

social y familiar, merece ser mejorada en forma constante, ya que en cualquier momento y

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lugar que se hagan mejoras en los estándares de desempeño, éstas a la larga conducirán a

mejoras en la calidad y en la productividad.

A continuación se mencionan los principales objetivos de la mejora continua (Castillo, 1998):

1. Satisfacer plenamente a los clientes y consumidores, mediante la entrega de altos valores a

cambio de los precios por ellos abonados. Lograr cada día mayores niveles de satisfacción es

lo que hace posible contar con la lealtad de los consumidores, permitiendo de tal forma altos e

incrementados niveles de rentabilidad.

2. Reducir a su mínima expresión las actividades irrelevantes en cuanto a la generación de

valor añadido para los clientes externos, y reducir al mismo tiempo niveles de fallas y errores,

permitirá generar mayores valores agregados al menor costo posible. Ello es factible

eliminando de manera progresiva y sistemática los desperdicios y despilfarros producidos por

las diversas actividades y procesos de la empresa.

3. Lograr los más altos grados de efectividad y eficiencia son en pocas palabras los objetivos

supremos que todo sistema de mejora continua que se precia de tal debe lograr de manera

armónica e integral.

Para lograr de manera eficaz una mejora continua, Deming resumió su filosofía en 14

principios que son como puntos de partida que deben ser considerados y puestos en

funcionamiento. Los 14 principios básicos, se mencionan a continuación (Stoner, 1997):

1. Ser constante en el propósito de mejorar el producto y el servicio: hay que ser constantes

para enfrentar los problemas del presente y del futuro. Ahora hay que mantener la calidad del

producto. Para el futuro, hay que ser igualmente constante con el propósito y la dedicación.

Hay que innovar para el futuro, investigar y mejorar el diseño.

2. Adoptar la filosofía de la calidad: Deming se refiere al cambio del mercado internacional

provocado por el auge de la producción japonesa. Invita a los norteamericanos, o productores

de cualquier otro país, a abandonar la política basada en los errores, defectos, materiales no

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apropiados, trabajadores temerosos, gerentes no identificados con la empresa, suciedad y

vandalismo.

3. Dejar de depender de la inspección en masa: se refiere a una inspección tardía equivalente a

la planificación de los defectos. Conduce al reproceso, la reparación, la acumulación de partes

o artículos defectuosos. La inspección no cambia la calidad. Esta se encuentra en el proceso de

producción, la cual debe mejorarse.

4. Acabar con la práctica de hacer negocios sobre la base de sólo el precio: comprar sólo con

base al precio termina en una baja calidad e incremento de los costos. Al evaluar a los

proveedores, será un error hacer sólo en función del precio. No se puede deslingar el precio de

la calidad. De esta manera la relación con el proveedor será de largo plazo, pidiéndole la

mejora continua.

5. Mejorar constante y continuamente el sistema de producción y servicios: cada producto

debe ser trabajado y tratado como si fuera único. La calidad comienza con la idea y se

mantendrá en todas y cada una de las actividades del proceso de producción, y ahí hasta el

consumidor, buscando entender el propósito, la forma y el uso del consumo. Los ensayos

ayudarán a la mejora continua del producto.

6. Implantar la formación de operarios y gerentes: los directivos deben aprender todo lo

relacionado con la empresa. Desde los insumos hasta la forma de cómo el cliente acepta el

producto. Se debe entrenar trabajando en todos los procesos de producción. Igualmente los

operarios deben tener oportunidades constantes de formación buscando aprovechar sus

habilidades en la forma más adecuada en cada caso.

7. Adoptar e implantar el liderazgo: Deming hace una distinción clara entre supervisor y líder.

La dirección no consiste en supervisar, sino en liderar. El líder debe conocer el trabajo a su

cargo. Eliminar las barreras para que el operario esté orgulloso de su trabajo. En muchas

ocasiones el líder es el que realmente mueve a la fuerza de trabajo y no es supervisor ya que

debemos de recordar que el líder tiene el “poder” para mover a las personas y el supervisor

tiene la “autoridad” para mover a las personas, las cuales son cosas muy diferentes.

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8. Desechar el miedo: para brindar lo mejor de sí no hay que tener miedo. Hay que sentirse

seguro. Ello permite introducir conocimientos nuevos. Preguntar por lo que no se sabe. Perder

el miedo a equivocarse. Proponer ideas de mejora.

9. Derribar las barreras entre las áreas de la empresa: hay que optimizar el trabajo total, por

encima del trabajo de las áreas individuales. Desde el diseño hasta las ventas. Ello incluye el

conocimiento del interés de los clientes.

10. Eliminar los eslóganes, exhortaciones y metas para el trabajo: con esto lo que se consigue

es que los trabajadores piensen que las mejoras sólo dependen de cada uno y no del conjunto.

Pueden generar frustraciones y resentimientos.

11. Eliminar las metas numéricas para los trabajadores: se trata de los cupos de rendimiento

por hora. Generalmente se establecen a partir de los promedios. El tener una meta numérica

puede evitar la mejora de la calidad y la productividad, a menos que se tenga un método eficaz

y eficiente para lograr dicha meta. Ahoga la satisfacción por el trabajo bien hecho.

12. Eliminar las barreas que limitan a la gente de su derecho de estar orgullosa de su trabajo:

esto es válido tanto en los directivos como para los operarios. El trabajador debe conocer que

su trabajo está bien hecho, y sentirse orgulloso del mismo.

13. Estimular la educación y la auto mejora de todos: cada día debemos preguntarse sobre lo

que hemos aprendido. Deben estar abiertas las oportunidades de educación y aprender por si

mismos.

14. Actuar para lograr la transformación: los directivos deben conocer el significado y

alcances de los trece puntos anteriores, y actuar en consecuencia para conseguir el cambio.

Parte integral del método de mejora continua es conocido por los japoneses como la rueda

Deming o el ciclo Deming. El ciclo Deming o ciclo Planear-Hacer-Verificar-Actuar pueden

tener un sentido intuitivo para muchos, puesto que se deriva del método científico. Pero para

hacer que todos lo usen para mejorar los procesos, se deben definir operativamente

(Scherkenbach, 1994).

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Planear: deben definirse los roles y las responsabilidades individuales de todo el personal, así

como aquello que debería aplazarse o reprogramarse para dedicar el tiempo necesario para

trabajar en el esfuerzo de mejora;

Hacer: es el proceso de llevar a cabo lo planeado, tanto lo referente al personal como al

material, equipo y la implantación de sistemas de control e información y las acciones

tendientes a la superación de problemas o irregularidades;

Verificar: es la acción tendiente a comparar de manera continua las desviaciones encontradas,

como también el cumplimiento de los objetivos y metas propuestas en el proceso de

planeación de este ciclo;

Actuar: es la acción de tomar las desviaciones encontradas en el proceso de verificación y

apreciar de manera clara y objetiva el estado y evolución de la empresa, permitiendo definir

problemas, así como las causas que le dan origen, ver Figura 1.

Figura 1. Ciclo de mejora continua.

Establecer los objetivos y

procesos necesarios para

conseguir resultados, de

acuerdo con los requisitos

del cliente y las políticas

de la organización

Implementar las acciones

estipuladas en la etapa de

planeación

Realizar seguimiento y

medición de los procesos

y los productos respecto a

las políticas, objetivos y

los requisitos para el

producto e informar sobre

los resultados

Tomar acciones para

mejorar continuamente

el desempeño de los

procesos

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II.1.4 Manufactura esbelta

Recientemente algunas empresas han desarrollado estrategias relacionadas con la

eficiencia de los procesos que les ha permitido alcanzar una posición competitiva privilegiada

en su industria, dichas estrategias forma lo que se le conoce como manufactura esbelta o como

se le conoce en inglés Lean Manufacturing (Henderson, 1999).

La manufactura esbelta es una filosofía que integra un conjunto de métodos y herramientas

enfocadas en el desarrollo de operaciones o procesos, mejorando el desempeño en calidad,

mediante la eliminación de desperdicios, es decir, todas aquellas actividades que no ofrecen un

valor agregado al proceso, mediante la reducción de inventarios, ya sean de materia prima,

producto en proceso o producto terminado (Becker, 2001).

La manufactura esbelta ha sido definida como un sistema para la identificación y eliminación

del desperdicio y las actividades de no-valor agregado, a través de la mejora continua, con el

afán de alcanzar la perfección deseada del cliente (Peterman, 2001).

La manufactura esbelta esta compuesta de diferentes herramientas de mejoras, donde cada

herramienta tiene un fin distinto a otro que al implementar todas juntas, dan como resultado la

manufactura esbelta. Las herramientas son las siguientes: kaizen, Justo a tiempo, SMED,

kanban, mantenimiento productivo total, poka-yoke, andon y 5´S

Kaizen

Literalmente la palabra Kaizen, viene de dos ideogramas japoneses (Kanjis), KAI que

significa Cambio, y ZEN que significa Bueno, que combinados resulta literalmente la palabra

mejoramiento.

Kaizen, es una filosofía de gestión que genera cambios o pequeñas mejoras incrementales en

el método de trabajo (o procesos de trabajo) que permiten reducir despilfarros y por

consecuencia mejorar el rendimiento del trabajo, llevando a la organización a una espiral de

innovación incremental.

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Cabe mencionar, que todo ello debe realizarse a través de la participación voluntaria y

autónoma de cada uno de los empleados de la organización, ya sea de manera individual o

grupal, es decir, fundado en un espíritu de mejoramiento y cooperación. En Kaizen, cada uno

de los participantes deberá tener como tarea principal la realización de estas rutinas de mejora

con el fin de incrementar valor en el lugar de trabajo, y claro está, siempre y en todo momento

deberá establecer mejora en un contexto realista (Suarez, 2007).

Justo a tiempo

El concepto de justo a tiempo (en inglés just in time), que se abrevia habitualmente por

las siglas JIT, no es exclusivamente un procedimiento de control de materiales, stocks y obra

en curso, sino una filosofía de gestión, inicialmente concebida por Toyota, cuyo objetivo es la

eliminación del despilfarro y la utilización al máximo de las capacidades de los obreros. Se

considera despilfarro todas las actividades que no añaden valor al producto.

El justo a tiempo busca producir lo que se necesita, en la cantidad necesaria, en el instante

preciso y con la calidad perfecta; se supone que el objetivo final no se alcanzara nunca, pero

debe perseguirse en forma persistente y continua para llegar cada vez más cerca del ideal

(Pascual y Fonollosa, 1999).

La filosofía del justo a tiempo es cero inventarios en el proceso. El justo a tiempo es una serie

de sistemas que se van sumando y permiten llegar a tener una capacidad de producción que

garantice la entrega a tiempo, es decir, en el momento en que su cliente va a incorporarla a su

propio proceso productivo.

Las ventajas del sistema “cero inventarios en proceso” son, además del ahorro financiero: los

defectos de producción se reducen a cero, ya que al presentarse se detiene la producción, hasta

eliminar sus causas; al reducir a cero los defectos, los desperdicios de materia prima por

productos rechazados se reducen a cero y los consumos de energía y otros materiales

consumibles se reducen al mínimo; las fábricas ocupan menos espacio porque no tienen que

guardar inventarios en proceso ni materiales desviados o defectuosos; el sistema de

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producción se obliga a trabajar sin defectos, lo que lo hace predecible y, por lo tanto, confiable

en cuanto a la entrega justo a tiempo (Guajardo, 2003).

Single Minute Exchange of Dies (SMED)

En estos tiempos modernos de rápido crecimiento en diversidad de productos y

menores tamaños de lote, el tiempo para preparar una máquina, o “set up” es de importancia

crucial para las ganancias de muchas compañías. Éste método, creado por el japonés Shigeo

Shingo, significa “cambio de troqueles en minutos de un solo dígito”, son teorías y técnicas

para realizar el cambio del “set-up” o preparación. Esto aplica desde la última pieza buena que

se fabrica, hasta la primera pieza buena del cambio en menos de diez minutos.

Las máquinas tienen que ser rápidamente preparadas para producir los modelos de la línea ya

que las normas son desplazar pequeños tamaño de lote (Shingo, 1983).

Kanban

Es una tarjeta que suele introducirse en una funda rectangular de plástico, donde se

utilizan dos clases de Kanban principalmente: El kanban de retirada la cual especifica la clase

y la cantidad de producto que un proceso debe retirar del proceso anterior; mientras que el

kanban de producción especifica la clase y la cantidad de producto que un proceso debe

producir (Monden, 1996).

Kanban es una forma sencilla y directa de comunicación que siempre se coloca en el punto

donde se necesita. En dicha tarjeta se encuentra escrita información tal como el número de

parte, la cantidad por contenedor, el punto de entrega, etcétera. La tarjeta kanban le dice al

operador que produzca la cantidad surgida del proceso anterior (Meyer y Stephens, 2006).

Mantenimiento Productivo Total (TPM)

Es un proceso que genera una relación directa entre mantenimiento y productividad,

demostrando cómo el buen cuidado y conservación del equipo en óptimas condiciones,

resultan en mayor productividad. TPM es un elemento clave en la manufactura esbelta ya que

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persigue un doble objetivo: primero, cero caídas en producción y cero defectos, cuando esto se

ha logrado, el periodo de operación mejora, los costos son reducidos, el inventario puede ser

minimizado. El TPM es definido como mantenimiento productivo implementado por todos los

empleados, basado en que la mejora de los equipos y se debe involucrar a todo el personal de

la organización, desde los operadores hasta la alta dirección.

Los objetivos de este programa son maximizar la eficacia del equipo, buscando el

involucramiento general y total de los trabajadores para su implementación y eliminar fallas y

pérdidas. Los que planean, diseñan, usan o mantienen el equipo tienen que estar involucrados

(Henderson, Larco, 1999).

Poka Yoke

Los poka-yokes son dispositivos a prueba de errores, también conocidos como cero

defectos. La idea básica es detener el proceso donde ocurra un defecto, definir las causas y

prevenir aquellas que son recurrentes. En este proceso, no se utiliza muestreo. Una parte clave

del procedimiento es la inspección de todas las causas de defectos que se presentan durante la

producción, para identificar errores antes de que se conviertan en defectos. En el proceso

productivo, con la ayuda de aparatos especiales, se comprueba pieza por pieza, que el producto

está libre de defectos (Guajardo, 2003).

Dispositivo andon

Esta herramienta consiste en procedimientos que permiten hacer literalmente “visible”

el desarrollo del proceso de producción al hacer posible una visualización de cada uno de los

acontecimientos susceptibles de producirse. Exceso o insuficiencia de existencia de insumos

con relación a los pedidos, interrupción o disminución de la velocidad del flujo (a causa de

averías de las máquinas o de cualquier otra cosa), en otras palabras, nada se deja al azar.

El andon es una de las herramientas de la dirección “a ojo”. Es un indicador luminoso

suspendido sobre la línea de producción. Funciona de la siguiente manera: mientras todo está

normal, está prendida la luz verde; cuando un operador tiene que hacer algún ajuste en la línea

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para resolver un problema, se prende la roja. Se incita a los trabajadores a que no duden en

detener la línea; es el mejor medio para asegurarse de que se hará todo para eliminar

prontamente las anomalías (Coriat, 2000).

II.1.5 Metodología 5´S

Es una herramienta de la manufactura esbelta en la cual es un programa de trabajo para

talleres y oficinas que consiste en desarrollar actividades de orden/ limpieza y detección de

anomalías en el puesto de trabajo, que por su sencillez permite la participación de todos a

nivel individual/grupal, mejorando el ambiente de trabajo, la seguridad de personas y equipos

y la productividad.

Las 5´S son cinco principios japoneses cuyos nombres comienzan por S y que van todos en la

dirección de conseguir una fábrica limpia y ordenada. Las 5´S son: Seisi, Seiton, Seiso,

Seiketsu y Shitsuke (Sacristán, 2005).

Para cualquier tipo de organización, ya sea industrial o de servicios, que desee iniciar el

camino de la mejora continua, las 5´S se pueden aplicar en todo tipo de empresas y

organizaciones, tanto en talleres como en oficinas, incluso en aquellos que aparentemente se

encuentran suficientemente ordenados y limpios. Siempre se pueden evitar desplazamientos,

ineficiencias y despilfarros de tiempo y espacio.

La implementación de una estrategia 5´S puede generar efectos en diferentes áreas, como son:

mayor nivel de seguridad, mayor aseguramiento de calidad, tiempos de respuesta corto,

aumento de la vida útil de los equipos, genera cultura organizacional, reducción de productos

de defectos, lo que a su vez disminuye gastos, entre otros.

Beneficios de la herramienta 5´S

Los beneficios otorgados por la herramienta 5´S son (Sacristán, 2005):

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1. La implantación de las 5´S se basa en el trabajo en equipo. Permite involucrar a los

trabajadores en el proceso de mejora desde su conocimiento del puesto de trabajo. Los

trabajadores se comprometen. Se valoran sus aportaciones y conocimiento. La mejora

continua se hace una tarea de todos.

2. Manteniendo y mejorando asiduamente el nivel de 5S conseguimos una mayor

productividad que se traduce en: menos productos defectuosos; menos averías; menor nivel de

existencias o inventarios; menos accidentes; menos movimientos y traslados inútiles; menor

tiempo para el cambio de herramientas; Mediante la Organización, el Orden y la Limpieza.

3. Se logra un mejor lugar de trabajo para todos, puesto que conseguimos: más espacio;

orgullo del lugar en el que se trabaja; mejor imagen ante nuestros clientes; mayor cooperación

y trabajo en equipo; mayor compromiso y responsabilidad en las tareas; mayor conocimiento

del puesto.

A continuación se describirá cada una de las etapas que forman las 5´S.

Seiri (seleccionar)

Consiste en retirar del área de trabajo aquellos elementos que no son necesarios para la

realización de la labor correspondiente, ya sea en área de producción o en áreas

administrativas. En pocas palabras, es separar lo que sirve de lo que no sirve. Más tarde esos

objetos innecesarios se clasificaran en dos clases: los que son utilizables para otra operación y

los inútiles que serán descartados. Este paso de ordenamiento es una manera excelente de

liberar espacios de piso desechando cosas tales como: excesos de materia prima, herramientas

rotas, herramientas obsoletas, etcétera. Este paso también ayuda a eliminar la mentalidad de

“por si acaso”.

En esta etapa se debe de seleccionar los objetos del lugar de trabajo. Para ello requerimos

previamente identificar y priorizar los objetos que aparecen ser innecesarios o aquellos que

han permanecido mucho tiempo almacenados y que no se necesita (Chinchilla, 2002).

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Los beneficios otorgados por esta etapa de Seiri (selección) son los siguientes: liberar espacio

útil en plantas y oficinas; reducir tiempos de acceso a materiales, documentos, herramientas,

otros; mejorar el control visual de inventarios, elementos de producción, planos, otros; elimina

perdidas de productos o elementos que se deterioran por largos periodos de almacenamiento

en lugares inadecuados; facilita el control visual de materias primas que se agotan y se

requieren; prepara áreas de trabajo para desarrollo de acciones de mantenimiento.

Seiton (ordenar)

Pretende ubicar los elementos necesarios en sitios donde se puedan encontrar

fácilmente para su uso y nuevamente retornarlos al correspondiente sitio. Con esta aplicación

se desea mejorar la identificación y marcación de los controles de los equipos, instrumentos,

expedientes, de los sistemas y elementos críticos para mantenimiento y su conservación en

buen estado.

Permite la ubicación de los materiales, herramientas y documentos de forma rápida, mejora la

imagen del área ante el cliente “da la impresión de que las cosas se hacen bien”, mejora el

control de stocks de repuestas y materiales, mejora la coordinación para la ejecución de

trabajos.

En oficina facilita los archivos y la búsqueda de documentos, mejora el control visual de las

carpetas y la eliminación de la pérdida de tiempo de acceso a la información (Vargas, 2004).

Los beneficios otorgados por esta etapa de Seiton (ordenar) a nivel operativo son los

siguientes: facilita el acceso rápido a elementos requeridos en el trabajo, liberando espacio;

mejora la información del lugar de trabajo evitando errores y acciones de riesgo potencial;

facilita la realización del aseo y la limpieza; aumenta la responsabilidad y compromiso con el

trabajo; aumenta la seguridad al facilitar la demarcación de los diferentes lugares de la planta.

Los Beneficios que ofrece la etapa de Seiton (ordenar) para la organización son las siguientes:

simplifica sistemas de control visual en los diferentes puntos del proceso; disminuye pérdidas

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por errores; aumenta cumplimiento de órdenes de trabajo; mejora estado de los equipos y

disminuye averías.

Seiso (limpieza)

Se trata de limpiar de manera eficaz las instalaciones, equipos, oficinas y el entorno del

puesto de trabajo, señalizando los lugares que presenta un problema, como por ejemplo: fugas

de agua, aceite, deformaciones, etcétera (Sacristán, 2005).

Cabe señalar que la idea de esta etapa no es limpiar de más, sino eliminar las fuentes de

suciedad, asegurando que todos los medios se encuentran siempre en perfecto estado de salud.

Los beneficios que pueden ser obtenidos por la etapa de Seiso (limpieza) son los siguientes:

disminuye riesgos potenciales de accidentes; mejora bienestar del trabajador; incrementa vida

útil de los equipos y facilita identificación de posibles daños en los equipos; reduce mudas de

materiales y energía debido a eliminación de fugas y escapes; mejora la calidad de los

productos, evitando suciedad y contaminación del producto y el empaque.

Seiketsu (estandarización)

Consiste en distinguir fácilmente una situación normal de otra anormal, mediante

normas sencillas y visibles para todos. Consiste también en mantener las limpiezas y

organización alcanzadas con la aplicación de las primeras 3´s. Esta etapa no es una actividad,

sino un estado estandarizado o condición.

Con Seiketsu se busca mantener permanentemente un entorno productivo e impecable,

recordando los tres principios siguientes: sin objetos innecesarios, sin desorganización y sin

mugre

Para lograr la estandarización, seiketsu se enfoca en la evaluación de las tres primeras S. En la

dicha evaluación interviene el concepto del ciclo PHVA (Planear, Hacer, Verificar y actuar) ya

que a través de esta S, se realizan las actividades de evaluación y retroalimentación o ajuste

del proceso.

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Este proceso es indispensable para lograr la mejora continua del entorno. La evaluación se

debe realizar con diferentes frecuencias y profundidades (Andriani, 2003).

Los beneficios que se pueden encontrar en la etapa de Seiketsu (estandarización) son los

siguientes: mejora el bienestar del personal al crear hábitos de limpieza permanente; los

operarios aprenden a conocer con detenimiento los equipos; se prepara al personal para asumir

mayores responsabilidades; aumenta la productividad de la planta al disminuir tiempos en

proceso.

Shitsuke (disciplina)

Consiste en motivar a los trabajadores para realizar actividades de mantenimiento y de

mejora continua, se considera el componente más difícil de las 5´S. Se trata de que los

trabajadores ejerzan el “autocontrol”, en vez de ser controlados por su supervisor (Monden,

1996).

La quinta S consiste en trabajar permanentemente de acuerdo con las normas establecidas y

fomentar el hecho que ya es una costumbre realizar las 5´S anteriores; significa evitar que se

quebrante los procedimientos ya establecidos. La disciplina es el canal entre las 5´S y el

mejoramiento continuo.

Los beneficios otorgados por la etapa de Shitsuke (disciplina) son los siguientes: crear una

cultura de sensibilidad, respeto y cuidado de los recursos de la empresa; permite cambiar

hábitos, aumentando el seguimiento de estándares; aumenta los niveles de satisfacción de los

clientes; convierte el área de trabajo en un lugar agradable para las personas.

II.1.6 Seacon Global Production

SEACON® Brantner y Asociados, es la primera división de fabricación dentro del

grupo de SEACON®. La planta situada en El Cajón, en San Diego, Estados Unidos, diseña y

desarrolla, produce y efectúa pruebas de presión. Muchos de los productos de SEACON® se

han desarrollado en esta división incluyendo mini conectores y conectores con rosca metálica.

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Esta historia de desarrollo ha dado lugar a SEACON® Brantner y Asociados, siendo el punto

focal para la fuente de soluciones de conectores eléctricos dentro del grupo. El grupo

SEACON® tiene cuatro divisiones:

1. Seacon Brantner situada en El Cajón en San Diego, Estados Unidos.

2. Seacon Advanced situada en Houston, Texas, Estados Unidos.

3. Seacon Global situada en México (Tijuana, Baja California y Xalapa, Veracruz).

4. Seacon Europe situada en Great Yarmouth, Inglaterra.

SEACON® Global fue creada en 1989 para proporcionar calidad, solución de bajo costo para

la fabricación de empalmes eléctricos subacuáticos. Como resultado de éxito continuo, se ha

convertido en el fabricante de moldeo y compuesto principalmente de neopreno y hypalon. El

grupo tiene la capacidad de producir conectores de alta calidad, bajo costo, en grandes

cantidades y bajos tiempos de respuesta a los clientes. Además, la ingeniería y los

departamentos especializados del desarrollo de productos pueden diseñar y producir los

conectores especiales para cumplir requisitos individuales.

La gama extensa de productos incluyen los conectores de epoxy moldeados y reforzados con

vidrio (Glass Reforced Epoxy). Así como la fabricación de los conectores de modelos

acuáticos y la última gama ultra miniatura del conector conocido como HUMMER. Se ha

mejorado el moldeado del plástico (neopreno y hypalon principalmente). Actualmente el

grupo posee más de 300 trabajadores y continúa creciendo.

SEACON® Global está completamente calificado para diseñar, fabricar, probar y certificar

todos sus sistemas subacuáticos y ambientales de sus conectores. Los conectores son

ampliamente utilizados en los siguientes campos: sistemas de control en plataformas marinas;

submarinos; sistemas submarinos de vigilancia; marina de guerra de los Estados Unidos;

sistemas de vigilancia, ambientales y anuncios publicitarios, equipos de buceo turísticos; los

conectores subacuáticos se pueden utilizar en usos fuera del agua, tales como industrias

médicas, aeroespaciales y nucleares.

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Los conectores son utilizados principalmente como sistemas de conexión eléctrica entre una

fuente y otra, es decir, para tener comunicación de bajo del agua o simplemente pasar corriente

eléctrica entre 2 o más partes. Otro tipo de productos que se manufacturan son los llamados

dummies, a diferencia de los conectores, estos no poseen cable sino que solo son cuerpos

moldeados de Hypalon o neopreno que sirven como tapones comúnmente. En la Figura 2 en la

izquierda se puede apreciar un dummie y en la derecha un cable.

Figura 2. Dummie y cable.

El grupo ofrece más de 1000 diversos estilos de productos con diámetros especificados y

radios de acción de resistencia de presión de hasta 20.000 PSI, manufacturados todo dentro de

los estándares del SEACON®. La filosofía global del grupo es asegurar que el cliente consiga

el mejor producto del mercado con flexibilidad y que satisfaga las necesidades del cliente.

La misión del grupo es ser líder mundial en el desarrollo y manufactura de sistemas de

conexión con la más alta calidad, utilizando tecnología de vanguardia, superando las

expectativas de los clientes y altamente comprometida con el desarrollo integral de sus

colaboradores. Actualmente “Seacon Global Production” se encuentra certificado de su

sistema de gestión de calidad ISO 9001:2008.

Dentro de los procesos productivos que tienen mayor demanda para “Seacon Global

Production” se encuentra el modelo de conector RMG-MP (Male Pin) y RMG-FS (Female

Socket).

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El proceso productivo de los conectores de neopreno empieza por el departamento de

materiales, luego por el de soldadura, después el de moldeo y finalmente por control de

calidad. A continuación se describen cada uno de los departamentos involucrados para la

manufactura de los conectores de neopreno

Departamento de materiales

El proceso productivo de “Seacon Global Production” inicia en el departamento de

materiales donde una vez determinado el plan de producción semanal, los responsables

empiezan a surtir los materiales para las órdenes programadas en dicho plan.

Los materiales que se surten son: la cantidad requerida de Pins (contacto macho), la cantidad

requerida de Sockets (contacto hembra) y la cantidad, longitud y tipo de cable requerido. Una

vez que se tengan las órdenes surtidas y listas, las mandan al departamento de soldadura para

continuar con el proceso correspondiente (Ver Figura 3 lado izquierdo).

Departamento de soldadura

La primera actividad que se realiza en este departamento es el proceso de Sand Blast.

El proceso de Sand Blast es un bañado de arena especial calibre #80 que se les aplica en cierta

área de los contactos. El motivo por lo que se les aplica este proceso es porque posteriormente

en el proceso de moldeo será necesario utilizar pinturas especiales, la cual la arena tiene la

función que se adhiera la pintura al contacto y así esa misma pintura tiene como trabajo que

exista una eficaz adhesión entre los contactos y el neopreno cuando se presente la operación de

moldear los conectores con neopreno (Ver Figura 3 lado derecho).

Esta operación es de suma importancia ya que si no existe una eficaz adhesión entre contactos

y el neopreno, se tiene una alta probabilidad que al momento de sumergirlos al agua, esta entre

en los conectores y genere un corto y no tenga uso el conector.

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Figura 3. Ordenes surtidas completas y contactos con/sin sand blast.

Posteriormente al Sand Blast de los contactos, se realiza el proceso de desforre a cierta medida

del cable para así lograr observar las insulaciones. Las insulaciones son las capas de colores

que cubren los filamentos que vienen en el cable, las cuales también deben desforrarse (Ver

Figura 4 lado izquierdo)

Una vez desforradas las insulaciones y el cable, quedaran expuestos los filamentos para que se

proceda a la actividad de soldado de contactos en donde se solda cada contacto con Sand Blast

con los filamentos. Este proceso se repite hasta que se termina de soldar todos los cables de la

orden. Cabe señalar que la soldadura utilizada puede ser con plomo o sin plomo, dependiendo

de las exigencias del cliente (Ver Figura 4 lado derecho).

Figura 4. Desforre de insulaciones y contactos soldados.

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Ya que se encuentran los cables con sus contactos soldados, se limpia con alcohol isopropilico

para eliminar en la soldadura cualquier tipo de contaminación y así quedar listos para su

inspección.

Departamento de inspección en proceso de soldadura

Una vez soldados los contactos, se lleva al área de inspección en proceso, en donde se

verifica que los contactos soldados cubran con las especificaciones correspondientes para su

aceptación o rechazo. Para una óptima inspección se utiliza una computadora con una cámara

digital que tiene un zoom de 10X hasta 300X para poder observar con detalle la soldadura del

contacto (Ver Figura 5).

En caso de aceptar la soldadura se proseguirá al departamento de moldeo; en caso contario se

regresaran al departamento de soldadura para su reparación y una vez que se termine de

arreglarlos, se vuelven a enviar a inspección en proceso para su aceptación o rechazo.

Hay que destacar que este proceso es muy importante ya que el identificar una buena

soldadura permitirá que el futuro conector tenga continuidad eléctrica, la cual es realmente la

funcionalidad del conector pero en caso contrario el cable no servirá anqué este moldeado ya

que será simplemente un cable sin uso por no pasar corriente eléctrica.

Figura 5. Inspección de soldadura.

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Departamento de moldeo (campo de aplicación del proyecto)

Las ordenes que sean aceptadas de la soldadura de contactos, pasaran al departamento

de moldeo donde se realizan varias actividades de las cuales se explican a continuación de

manera coherente:

Raspado de cable: la primera actividad en realizar es el raspado de cable, la cual consiste en

raspar a cierta medida el cable ya que mas adelante en esa zona se aplicara pintura especial

para que esa parte se adhiera el neopreno con lo que se moldeara la pieza (Ver Figura 6 lado

izquierdo).

Primer pintado (#205): ya obtenido el raspado el cable, se le aplica pintura #205 en el área de

Sand Blast de los contactos soldados. Una vez aplicada la pintura #205 dejar secar por 20

minutos (Ver Figura 6 lado derecho).

Figura 6. Raspado de cable y pintado #205.

Segundo pintado (#3): aprovechando en el tiempo que seca la pintura #205, se aplica pintura

#3 a la parte raspada del cable. Una vez aplicada la pintura #3 dejar secar por 10 minutos (Ver

Figura 7 lado izquierdo).

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Tercer pintado (#220): ya transcurridos los 20 minutos de secado de la pintura #205, se aplica

la pintura #220 en la misma área donde se aplico la pintura #205. Una vez aplicada la pintura

#220 dejar secar por 20 minutos (Ver Figura 7 lado derecho).

Figura 7. Segundo pintado #3 y tercer pintado #220.

Elaboración de inyección: aprovechando el tiempo de secado de la pintura #220, se elabora la

inyección, la cual son 2 tiras de neopreno que se enrollan para formar un rollo. Cada rollo o

inyección sirve para moldear 3 piezas (Ver Figura 8 lado izquierdo).

La elaboración de la inyección por muy simple que se vea la operación es de cuidado ya que si

no se enrolla bien y uniforme, puede generar espacios en la inyección que al momento

moldear las piezas, esos espacios son puro aire entra al molde y generando deformación en el

conector.

Enrollado: un mandril es una pieza maquinada que tiene como función dar forma a la cara del

conector, es decir, en el área donde se encuentran los contactos pintados. Ya cumplido el

tiempo de secado de la pintura #220, se coloca el mandril en un tornillo de banco y se insertan

los contactos ya pintados del cable en dicho mandril a presión. Ya que los contactos se

encuentren dentro del mandril, se agarra un tira de neopreno, se estira y se empieza a enrollar

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de neopreno en la parte que se aplico la pintura #3; esto es para cerciorarnos que el cuerpo

restante del conector no presente con espacios sin moldear (Ver Figura 8 lado derecho).

Figura 8. Elaboración de inyección y enrollado.

Montaje del molde: un molde es un objeto maquinado que tiene una capacidad de 3 cavidades

idénticas, la cual hará que las piezas a moldear tengan la misma estructura.

Ya obtenido el cable con los mandriles y enrollados, se abre el molde y se colocan 3 piezas

dentro del molde y por ultimo ya que estén bien colocadas cerrar el molde. En la Figura 9 en el

lado izquierdo se puede apreciar la colocación de los cables con los mandriles en el molde y

en el lado derecho se observa cuando se cierra el molde ya listo para ser moldeados los cables.

Figura 9. Montaje del molde.

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Moldeo de cables: ya que se tiene listo el molde con los cables dentro, se inserta la inyección

en la prensa y después se coloca el molde en la parte central de la prensa y se acciona para

empezar el proceso de moldeo. El tiempo de moldeo es de 30 minutos, con una presión de 300

PSI y con una temperatura a 300°F (Ver Figura 10).

Figura 10. Moldeo de cables.

Desmonte del molde: ya que pasaron los 30 minutos de moldeo, la prensa se abre

automáticamente y posteriormente se retira el molde, se abre y se remueven los cables ya

moldeados en dicho molde. Ya que los conectores moldeados estén fuera del molde, se limpia

el molde con una brocha mojada con isopropilico para eliminar residuos que pudieron haber

quedado del moldeo y así evitar que las próximas piezas vayan a presentar algún desperfecto y

por ultimo secar con aire a presión (Ver Figura 11 lado izquierdo)

Rebabeo y limpieza: se deben retirar los mandriles de los conectores moldeados para que

puedan ser rebabeados y limpiados para su respectiva inspección (Ver Figura 11 lado

derecho).

El proceso de rebabeo y limpieza requiere de cuidado ya que si llega a existir una mala

limpieza del conector, se puede dañar la pieza y el conector ya no sería aceptado por control

de calidad.

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Figura 11. Desmonte del molde y Rebabeo y limpieza.

Departamento de inspección en proceso de los primeros artículos

Cuando se tienen los 3 primeros conectores moldeados de una orden, se llevan al área

de inspección en proceso para evaluarlos y determinar si cumplen con las especificaciones

requeridas.

En caso de ser aceptados los conectores moldeados, se autoriza a moldear las demás piezas

que restan de la orden; por otro lado en caso de no ser aceptados, se regresan al departamento

de moldeo para su reparación y con su respectiva retroalimentación al departamento para

evitar las observaciones encontradas.

Departamento de control de calidad

Ya que todos los cables de la orden hayan sido terminados de moldear, los conectores

moldeados de dicha orden se llevan al departamento de control de calidad, donde se

inspeccionaran y se realizaran las pruebas correspondientes para determinar si cumplen con lo

especificado por el cliente.

Las actividades que se realizan en el departamento de control de calidad son:

Revisión dimensional de conector: se inspecciona que la longitud del conector sea el requerido

y observar que no tengan daño alguno (Ver Figura 12 lado izquierdo).

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Prueba de continuidad: se realiza por medio de un multimetro, se verifica que de los contactos

a la parte final del conector moldeado tenga continuidad (Ver Figura 12 lado derecho).

Figura 12. Revisión dimensional y prueba de continuidad.

Prueba eléctrica: se realiza por medio de un equipo llamado Hi-Pot donde se conecta con la

parte final del conector para verificar que no tenga baja lectura entre los contactos dentro del

conector moldeado (Ver Figura 13 lado izquierdo).

Inspección visual: se realiza por medio de lupas y microscopio donde se inspeccionada que el

conector moldeado no tenga deformaciones, contaminación, ralladuras, daños en general,

etcétera. Los conectores moldeados que satisfagan las pruebas se mandaran al área de

empaque y envío; por otro lado aquellos que no logren pasar las pruebas se regresaran al

departamento de moldeo para su reparación (Ver Figura 13 lado derecho).

Figura 13. Prueba eléctrica e inspección visual.

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34

Departamento de empaque y envío: por último, una vez que el departamento de control de

calidad libere y acepte la orden, se prosigue a empacar y a enviar la orden al cliente (Ver

Figura 14).

Figura 14. Empaque y envío.

II.2 Revisión de antecedentes

Existen proyectos en todo el mundo de la especialidad de mejoramiento de la

productividad, en donde se han realizado diversas tesis con la finalidad de mejorar

continuamente la eficacia y eficiencia de los procesos productivos dentro de una empresa de

manufactura o de servicio mencionando algunos: en 2003 “Aplicación de herramientas de lean

manufacturing en la industria textil”. En 2003 “Incremento de la productividad en una

empresa dedicada a la fabricación de bombas de agua para el sector automotriz”. En 2004

“Medición y propuesta para reducir el tiempo de ciclo para el proceso de pintura en la empresa

mezcladora y trailers de México S.A de C.V”. En 2008 “Incremento de la utilización de la

máquina “m” mediante la eliminación de tiempo muerto”. En 2005 “Incremento de la

productividad en la línea QP53 de la empresa Veritas Automotive”. En 2005 “Reducción del

tiempo de estadía de camiones en un deposito de carga de materiales para la construcción”. En

2003 “Estudio para incrementar la productividad de un almacén automatizado. En 2005

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“Recomendaciones y cambios para elevar índices de rendimiento y productividad en un

proceso de hilatura”. En 2003 “Incremento de productividad en una empresa de galvanizado”.

En 2004 “Análisis y propuesta de implementación de herramientas para la mejora en la

ubicación y manejo de materiales dentro del centro de distribución interceramic”.

Los trabajos mencionados son distintas formas de aumentar la productividad, sin importar el

giro o el volumen de trabajadores. Cabe señalar que en la mayoría de los casos anteriores se

enfrentaron a la resistencia al cambio por parte de las personas, principalmente aquellas que

tienen mas años laborando en el área; los resultados que pueden generar las distintas

herramientas de mejora pueden ser óptimas pero dependen principalmente de la cultura, la

actitud de las personas pero sobre todo de la responsabilidad de la alta dirección, ya que si no

existen ninguna de ellas los resultados no serán satisfactorios y es por ese motivo que se debe

de involucrar a todo el personal para su participación y aportación al cambio, que finalmente

lo que se busca es que ellos mismos se sientan importantes por la mejora y el cambio logrado.

Cabe señalar que cada herramienta de mejora tiene un campo de aplicación que puede

diferenciar de otra herramienta pero el fin es el mismo que es el mejoramiento continuo.

II.3 Delimitación del problema

En la compañía “Seacon Global Production” Xalapa se manufacturan los conectores

subacuáticos de neopreno los cuales se utilizan como sistemas de conexión de flujo eléctrico o

de información vía subacuática.

En la empresa, el nivel de producción es aproximadamente de mil piezas por semana, de las

cuales en varias ocasiones existe un alto porcentaje de rechazos detectados por el

departamento de control de calidad. En la empresa se trabaja de manera eficaz pero en muchas

ocasiones se demuestra que se labora de manera ineficiente, es decir, se gastan más recursos

de los que se deben gastar para manufacturar las piezas.

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36

Lo anterior, trae como consecuencia que la utilidad de la empresa sea menor a la deseada, ya

que los costos de los problemas internos de calidad y la ineficiencia del proceso hacen gastar

más de lo planeado y a la vez este gasto se ve reflejado en los aumentos de salarios y el reparto

de utilidades de los trabajadores, en otras palabras, cada año la empresa tiene destinado

aumentar el salario de sus trabajadores dependiendo de dos factores: el primero son las ventas

que haya generado en el año y el segundo son los costos que haya gastado la empresa para

realizar sus operaciones; por lo tanto si la empresa tiene buenas ventas y minimiza sus costos

de operación, entonces los aumentos de salarios y reparto de utilidades serán optimas para sus

trabajadores pero en caso contrario que la empresa aumente sus costos, entonces el aumento y

el reparto serán menores. Por lo tanto, el problema a combatir en este trabajo es ineficiencia a

través de la implementación de la herramienta japonesa 5´S en el proceso de moldeo, que es

donde se desarrollan las principales operaciones que generan mayor valor al producto.

II.4 Hipótesis

La aplicación de la herramienta 5´S aumenta la productividad en al menos un 5% en el

departamento de moldeo de la empresa “Seacon Global Production” Xalapa.

II.5 Objetivos

II.5.1 Objetivo general

Identificar si la aplicación de herramienta japonesa 5´S mejora el proceso productivo

de Seacon Global Production en Xalapa.

II.5.2 Objetivos particulares

1. Analizar el proceso productivo actual de Seacon Global Production planta de Xalapa.

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37

2. Determinar si al implementar las 5´S se minimizan tiempos muertos en el proceso

productivo.

3. Determinar si al implementar las 5´S se incrementa el volumen de producción de piezas

moldeadas.

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38

III. METODOLOGÍA

III.1 Aspectos generales

El campo de aplicación de este trabajo fue en la empresa Seacon Global Production

planta Xalapa, la cual abrió sus servicios en febrero de 2007 con solamente dos prensas para

moldear. La planta Xalapa fue abierta con el objetivo de satisfacer los niveles de stock ya que

la demanda ha ido incrementándose y actualmente la planta cuenta con 14 prensas para

moldear y mas de 30 trabajadores.

El trabajo trato sobre la implementación de la herramienta 5´S en el proceso productivo de

moldeo de conectores de la empresa Seacon Global Production Planta Xalapa, en donde se

obtuvo información sobre el tiempo y el volumen de piezas producidas de la situación del

proceso de moldeo antes de la implementación de las 5´S, ya una vez visto esos resultados, se

prosiguió a la implementación las 5´S en el proceso de moldeo ( se convirtió en el grupo

experimental) para observar si existieron cambio ya sea satisfactorio o no satisfactorio en las

variables de control (tiempo y volumen de piezas producidas).

Este trabajo fue descriptivo ya que se deseo describir la situación del proceso de moldeo sin

hacer ningún cambio (grupo de control) y obtener los resultados en mis dos variables de

control (Tiempo y cantidad de piezas producidas); posteriormente al tener implementados las

5´S en el proceso productivo de moldeo y se describió cómo se comporta dicho proceso, para

así obtener nuevos resultados y observar si se obtuvieron resultados satisfactorios o negativos.

Por el tipo de proyecto que se realizó fue prospectivo ya que se observaran los resultados

obtenidos según vaya observando el comportamiento de la herramienta 5´S ya implementadas

en el proceso de moldeo.

En este trabajo, el tiempo fue fundamental para poder observar si existe una mejora o no, por

lo cual tanto estará basado en una investigación longitudinal.

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39

III.2 Diseño metodológico

Como inicio en la implementación de la herramienta 5´S, se midió la productividad

inicial del proceso de moldeo, con el fin de identificar cuantas piezas se producen en

condiciones normales de operación. Para medir dicha productividad se utilizó como

herramienta el formato de “control de recibo de material” SG-PO-PR-001-F02, (ver Anexo 1)

en la cual se registro el número de piezas moldeadas durante la semana de observación.

Ya una vez obtenida la productividad inicial, se tuvo una plática con el personal del

departamento de moldeo, en donde se les expuso lo que consistía la herramienta de las 5´S, sus

funciones, ventajas, etcétera; esto se hizo con el fin de que las personas sepan a lo que se iban

a enfrentar y así poder ayudar a tener una mejor implementación de las 5´S ya que ellos

mismos son los que mejor conocen las actividades y pueden surgir sugerencias y opiniones al

momento de la implementación para tener un mejor resultado.

El siguiente paso ya fue la implementación de la primera S (Seiri = selección) en la cual nos

presentamos en el área y analizamos todos los objetos que se encontraban en el departamento

de moldeo con relación a las actividades realizadas en dicho departamento. Como resultado de

esto, se retiraron numerosos objetos que no tenían ninguna relación con las actividades como

por ejemplo artículos personales, herramientas en mal estado, objetos desconocidos, etcétera;

esto se hizo con el fin de desechar objetos inútiles para las actividades y solo retener aquellas

que son necesarias para realizar las actividades correspondientes al departamento de moldeo.

Posteriormente a la implementación de la etapa de “selección”, ahora se prosiguió a la

segunda S (Seiton = ordenar) en la cual todos los objetos que se mantuvieron en el área que

son necesarios para las actividades, ahora los clasificamos según su frecuencia de uso, es

decir, aquellos objetos que su frecuencia de uso sea mayor durante el desarrollos de las

actividades, estarán cerca de los trabajadores para su mejor uso y evitar movimientos largos

que solo generan tiempos perdidos que al sumar dichos tiempos durante la semana, generan

tiempo muerto considerable que puede ser aprovechado de otra manera; por otro lado aquellos

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objetos que son necesarios pero que no son tan usados como los primeros mencionados, se

tendrán más retirados pero sin estar fuera del área de moldeo.

Ahora que se tienen implementadas las 2 primeras S, se viene la tercera S que es (Seiso =

limpieza) en donde analizamos las fuentes que generan suciedad para poder minimizar y/o

eliminar dichas fuentes para mantener el lugar limpio y visible y generar un mejor aspecto

visual. Cabe señalar que limpieza no quiere decir limpia más sino eliminar las fuentes que

generan la suciedad; como por ejemplo goteras en la pared, orificios donde entraba polvo,

agujeros en las prensa que generaba que los residuos de neopreno cayeran al suelo, etcétera.

Repasando lo anterior, en el departamento de moldeo se tienen solo objetos necesarios,

clasificados según su frecuencia de uso y teniendo limpio el área; posteriormente se

implementó la cuarta S (Seiketsu = estandarización) en donde se buscó que todas las

estaciones de trabajo de cada trabajador estén distribuidos de manera estandarizada, es decir,

que todos los lugares de los operarios sean iguales, donde estarán identificados los objetos

necesarios más frecuentes, su ubicación, señalizados y con limpieza. Todo el departamento se

identificó con señalamientos tanto de objetos que se encuentran cerca del trabajador como

aquellos que se encuentran más retirados de ellos.

Ya por ultimo queda la quinta S (Shitsuke = disciplina) la cual tiene la finalidad de conservar

todo el trabajo que se realizo con las 4S´s anteriores por medio de auditorías internas donde

verificamos si se está cumpliendo con todo lo que se implemento dentro del departamento de

moldeo a través de un formato SG-PO-QC-002-F06 (ver Anexo 2), la cual es utilizada como

un check list en la que actúa como guía para saber que auditar. Esta S tiene como finalidad

transformar lo que en primer momento se ve como obligación en buenas costumbres de trabajo

que generan mejoras a la empresa sin una fuerte inversión.

Una vez que se implementó las 5´S en el departamento de moldeo, se midió la productividad

de la misma forma que se midió inicialmente pero con la diferencia que esta productividad

será con la herramienta 5´S implementada y poder comparar ambas productividades y

determinar si se aumento, se disminuyó o se conservo la productividad inicial.

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41

El tipo de diseño estadístico empleado en este proyecto fue observacional ya que se determinó

solamente considerar a los conectores que tienen mayor demanda como lo son los modelos

RMG-MP y RMG-FS.

Para un mejor entendimiento sobre los cambios que se generaron al implementar la

herramienta 5´S, se desarrollaron dos gráficas de barras, en la cual muestran de manera fácil

las diferencias de la productividad inicial (antes de la implementación de las 5´S) y la

productividad final (después de la implementación de las 5´S). Las dos gráficas de barras son

explicadas y observadas en la sección de resultado (Ver Figuras 17 y 18).

Para desarrollar las gráficas de barras se siguieron los siguientes pasos:

1. Trazar los ejes X (horizontal) y Y (vertical).

2. En el eje X van las variables de pruebas, en este caso las fechas donde se realizaron las

observaciones.

3. En el eje Y van las unidades de estudio, en este caso son las piezas producidas (la

productividad).

4. Trazar en cada fecha el valor obtenido de piezas producidas en forma de barra.

A su vez, se desarrollaron dos gráficas de control por atributos NP, donde se muestran los

números de paros de producción por problemas principalmente de desorganización, extravíos,

limpieza, etcétera; durante el tiempo observado antes de la implementación de las 5´S y otra

gráfica NP después de la implementación de las 5´S. Los gráficos de control NP son

explicados y observados en la sección de resultados. Ambas gráficas NP se muestran en la

sección de resultados.

El tipo de metodología utilizado fue cuantitativo ya que las variables a tomar en cuenta es el

volumen de productos que se fabrican en la semana de observación y los tiempos muertos

existentes dentro del departamento de moldeo.

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El método utilizado fue el formato utilizado para medir la productividad inicial y final (con las

5´S implementadas) tiene el número de control SG-PO-PR-001-F02; por otro lado el formato

que se utilizó para desarrollar la quinta S (Shitsuke = disciplina) por el cual se guio para

realizar la auditoria interna es la SG-PO-QC-002-F06. El primer formato mencionado se

encuentra en el apartado de Anexo 1 y el segundo como Anexo 2.

Criterio de inclusión: los modelos del conector RMG que son los que tienen mayor demanda

de producción; los criterios de exclusión: todos los demás modelos de conectores.

Las unidades de análisis en este trabajo fueron los conectores moldeados de la empresa Seacon

Global Production; los modelos de conectores son los RMG-MP y RMG-FS; tomando el

tiempo de producción de una semana laboral (Lunes a Viernes 8:00-18:00) y el volumen de

producción se tomo de la semana laboral.

No se recurrió al muestreo ya que se utilizó el 100% de la producción de los conectores RMG-

MP y RMG-FS.

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IV. RESULTADOS

IV.1 Diagnóstico previo a las 5´S

En la Figura 15 se muestra el instrumento utilizado, el formato SG-PO-PR-001-F02

con la medición inicial de la productividad de los conectores que tienen mayor demanda antes

de la implementación de las 5´S:

Figura 15. Formato SG-PO-PR-001-F02 productividad antes de las 5´S.

Como se puede observar en la Figura 15, el formato SG-PO-PR-001-F02 muestra que la

productividad de los conectores RMG-MP y RMG-FS en la semana de observación fue de 480

conectores moldeados, la cual se tomo de base para comparar la productividad final una vez

que se implemente la herramienta 5´S.

Soldadura Epoxy Almacén X Moldeo Q.C

07-Dic-09 X0154-04 SM45577 20 07-Dic-09 X0154-04 SM45578 30 07-Dic-09 X0154-04 SM45576 30 07-Dic-09 X0154-04 SM45579 15 08-Dic-09 X0148-01 SM85412 25 08-Dic-09 X0148-01 SM85413 25 08-Dic-09 X0148-02 SM86541 40 09-Dic-09 X0148-02 SM50004 25 09-Dic-09 X0152-01 SM49785 25 09-Dic-09 X0152-01 SM49754 25 09-Dic-09 X0152-01 SM49753 25 10-Dic-09 X0478-01 SM34569 40 10-Dic-09 X0478-01 SM34570 30 10-Dic-09 X0478-01 SM34571 25 11-Dic-09 X0147-16 SM80054 25 11-Dic-09 X0147-16 SM80055 25 11-Dic-09 X0514-01 SM15478 25 11-Dic-09 X0514-01 SM15478 25

SG-PO-PR-001-F02 Pagina 1 de 1

10:00 11:00 15:00

Supervisor del departamento

de moldeo

Supervisor del departamento de control de

calidad

FECHA No. P.O FORMA DESCRIPCION PIEZAS

(QTY) ENTREGA MATERIAL

RECIBE MATERIAL

HORA DE RECIBO DE MATERIAL

CONTROL DE RECIBO DE MATERIAL

15:00 RMG4MP RMG4MP RMG4MP RMG4FS

15:30 18:00 18:00 10:00

RMG3MP RMG3MP RMG2FS RMG3FS

RMG4MP

16:00 11:30 13:00

RMG4FS

RMG2FS RMG2FS RMG2MP RMG2MP RMG4FS

14:00

TOTAL 480

17:30 18:00 14:00 18:00

RMG2FS RMG3FS RMG3FS

18:00

16:30

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Se pudo observar que es muy fácil la ocurrencia de tiempos muertos dentro del departamento

de moldeo, las cuales se traducen en costos para la empresa que no son recuperables. Se

detectó en el departamento de moldeo, se generaban tiempos muertos por 3 situaciones

principalmente:

1. Búsqueda de herramienta y/o equipo perdidos.

2. Estorbos de objetos que no tan valiosos para las actividades.

3. Limpieza en cada momento ya que la contaminación es un factor que puede afectar la

calidad del producto.

Para la primera situación se observó que por el mismo desorden cuando requerían de alguna

herramienta y/o equipo no lo encontraban o no se acordaban donde lo habían dejado la ultima

vez que lo utilizaron.

Para la segunda situación como tenían tantos objetos que la estación de trabajo que a cada

momento tenían que moverlos ya que estorbaban al realizar las actividades y después esos

objetos que movieron mas adelante los requerían pero no se acordaban donde lo habían

dejado. También era tal el desorden de objetos que ni siquiera ellos mismos sabían que tenían

en el área de trabajo ya que el lugar presentaba con más objetos innecesarios que no se

utilizaban en las operaciones que los necesarios para efectuar las tareas productivas.

Y en la tercera situación por la naturaleza de las operaciones la suciedad estaba presente en

todo momento y tenían que barrer y limpiar en ciertos momentos del día ya que la

contaminación afecta a los conectores en su funcionalidad al momento de manufacturarse, la

cual también producían tiempos muertos.

IV.2 Diagnóstico con las 5´S implementadas

Ya detectadas las oportunidades de mejora dentro del departamento de moldeo, se

prosiguió a la implementación de las 5´S; en la Figura 16, se muestra el formato SG-PO-PR-

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001-F02 que se utilizó para medir la productividad inicial pero ahora muestra la productividad

final, es decir, la productividad ya implementadas las 5´S en el departamento de moldeo.

Este paso fue muy importante ya que nos sirve de referencia para determinar si la

implementación de las 5´S en el departamento de moldeo fue beneficiosa, perjudicial o

simplemente no hubo mejora con relación a la situación inicial sin las 5´S.

En este caso particular se evaluó el nivel de producción y se debe de recalcar que la

herramienta 5´S es un método para generar una cultura de mejora continua organizacional, es

decir, no es una herramientas que se enfoque directamente a la producción sino que las 5´S

logra una disciplina dentro de la organización para posteriormente implementar otras

herramientas de mejora que pueden estar mas enfocadas a la producción u otras áreas.

Figura 16. Formato SG-PO-PR-001-F02 productividad después de las 5´S.

Soldadura Epoxy Almacén X Moldeo Q.C

22-Mar-10 X0142-02 SM64789 20 22-Mar-10 X0142-02 SM64790 20 22-Mar-10 X0144-04 SM12547 20 22-Mar-10 X0144-05 SM54444 20 22-Mar-10 X0144-05 SM54443 25 23-Mar-10 X0144-05 SM54445 25 23-Mar-10 X0122-02 SM85479 30 23-Mar-10 X0122-02 SM85480 25 23-Mar-10 X0123-01 SM63159 25 24-Mar-10 X0123-01 SM63158 20 24-Mar-10 X0147-09 SM74003 25 24-Mar-10 X0147-09 SM74004 20 24-Mar-10 X0147-09 SM74005 20 24-Mar-10 X0147-09 SM74006 20 25-Mar-10 X0545-04 SM30004 20 25-Mar-10 X0545-04 SM30004 20 25-Mar-10 X0545-04 SM30004 20 25-Mar-10 X0288-04 SM35791 20 25-Mar-10 X0444-01 SM87701 20 26-Mar-10 X0255-01 SM10003 25 26-Mar-10 X0999-03 SM88999 30 26-Mar-10 X0999-03 SM88998 20 26-Mar-10 X0431-08 SM50026 25

SG-PO-PR-001-F02 Pagina 1 de 1

RMG2FS RMG4MP RMG4MP RMG4FS

10:30 14:15 15:00 18:00

Supervisor del departamento

de moldeo

Supervisor del departamento de control de

calidad

TOTAL 515

RMG4MP

11:00 12:30 14:15

17:00

FECHA No. P.O FORMA DESCRIPCION PIEZAS (QTY)

ENTREGA MATERIAL

RECIBE MATERIAL

HORA DE RECIBO DE MATERIAL

CONTROL DE RECIBO DE MATERIAL

13:15 RMG4FS RMG2MP RMG2MP RMG2MP

14:00 16:30 17:45 18:00

RMG2MP RMG4MP RMG4MP RMG3MP

RMG4FS

11:30 13:30 16:00

RMG4FS

RMG3FS RMG3FS RMG2FS RMG2FS RMG2FS

09:30

09:00 12:30 15:00 17:00

RMG3FS RMG3FS RMG3MP

17:30

16:00

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Ya calculadas y conocidas las dos productividades se observa que la productividad inicial es

menor a la productividad final ya que 480 piezas es menor que 515 piezas, por lo tanto la

productividad con la herramienta 5´S implementada en el departamento de moldeo tuvo un

efecto positivo ya que se tuvo un aumento de la productividad de un 7.29%. Para tener un

mejor panorama sobre los cambios obtenidos, se presentan dos gráficas de barras donde se

podrán observar en la Figura 17 las productividades antes de las 5´S y en la Figura 18 las

productividades después de las 5´S.

Figura 17. Productividades antes de las 5´S.

Figura 18. Productividades después de las 5´S.

Como se puede observar en la Figura 17, la productividad de los días del 7/Dic/09 al

11/Dic/09 que fue la semana de observación antes de la implementación de la herramienta 5´S,

dieron resultados que oscilan entre las 90 y 100 piezas producidas.

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Por otro lado, en la Figura 18, la productividad de los días del 22/Mar/10 al 26/Mar/10 que fue

la semana de observación una vez implementadas las 5´S, dieron resultados que oscilan entre

las 100 y 105 piezas producidas.

Se puede observar que hubo un incremento en las productividades, debido a que se

minimizaron las causas que generaban paros durante la jornada de trabajo y por ello el tiempo

se aprovecho mucho en actividades que generan valor y no en perdidas de tiempo que afectan

directamente en la producción semanal.

En las Figuras 19 y 20, cada una es una gráfica por atributos NP en donde el eje X representa

las veces que se fue a supervisar al área de moldeo durante la semana de observación si se

estaban efectuando las actividades correspondientes o si existía algún problema que afecte a la

producción; en el eje Y son los números de causas que contribuyeron a paros en la producción;

y por último, estas gráficas tienen una línea intermedia que representa la media de las causas

que generaron los paros en la producción.

La Figura 19 representa el número de paros que ocurrían en el área de moldeo antes de la

implementación de las 5´S y la Figura 20 representa el número de paros que ocurrían en el

área de moldeo después de la implementación de las 5´S.

28252219161310741

12

10

8

6

4

2

0

Muestra

Con

teo

de

mu

estr

as

__NP=5

UCL=11,12

LB=0

Grafica NP de tiempo muerto

Figura 19. Gráfica NP de paros en la producción antes las 5´S.

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28252219161310741

7

6

5

4

3

2

1

0

Muestra

Con

teo

de m

uest

ras

__NP=2,4

UCL=6,858

LB=0

Grafica NP de tiempo muerto

Figura 20. Gráfica NP de paros en la producción después de las 5´S.

Como se puede observar en la Figura 19, la cantidad de paros en la producción de los días del

7/Dic/09 al 11/Dic/09 que fue la semana de observación antes de la implementación de la

herramienta 5´S, dieron resultados que oscilan entre los 3 y 8 paros durante el día laborado.

Posteriormente en la Figura 20, la semana del 22/Mar/10 al 26/Mar/10 fue la semana de

observación una vez implementadas la herramienta 5´S, dieron resultados que oscilan entre los

2 y 3 paros durante el día laborado.

A continuación se presentan los beneficios que se obtuvieron por cada S implementada:

Seiri (selección): se obtuvo mayor espacio para realizar las actividades; evitar el uso de

objetos no calificados para desempeñar las actividades; evitar estorbos por objetos

innecesarios.

Seiton (ordenar): el trabajador tiene a la mano solamente los objetos necesarios que mas utiliza

durante el día; reducción de tiempos muertos por causa de búsqueda de herramienta.

Seiso (limpieza): reducción de paros de producción por limpiar el área; reducción de retrabajos

por problemas de calidad que genera la contaminación; área mas segura para los trabajadores

ya que se redujo la cantidad de contaminantes y basura en el piso que podían generar un

accidente.

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Seiketsu (estandarización): las estaciones de trabajo están distribuidas de igual manera; cada

objeto tiene su lugar determinado; reducción de tiempos muertos por búsqueda de objetos; a

simple vista los trabajadores se dan cuenta cuando algún objeto necesario falta; reducción de

tiempos muertos por extravíos de herramienta; mejor control visual del departamento.

Shitsuke (disciplina): genera cultura de mejora continua; generas disciplina necesaria para

poder implementar otras herramientas de mejora; mantiene todas las etapas anteriores.

Para un mayor detalle del cambio que surgió a partir de la implementación de la herramienta

5´S, en la Figura 21 se muestran las imágenes del departamento de moldeo antes y después de

la implementación de las 5´S. En el lado de la izquierda de la Figura 21 se muestra como

estaban trabajando los operarios dentro del departamento de moldeo antes de la

implementación de las 5´S, donde se puede apreciar un desorden sin saber que existe

realmente en el área productiva, no se encuentran identificados los objetos y mucho espacio

desperdiciado; por otro lado, en el lado de la derecha de la misma Figura 21 se muestra como

quedo la misma área de trabajo pero ya implementadas las 5´S donde se nota un lugar con

secciones determinadas para cada objeto necesario dentro del departamento, se observa con

más espacio de trabajo y mas limpio.

Adicionalmente se puede observar que en la Figura 21 del lado izquierdo (antes de las 5´S) la

sección de la mesa de trabajo se laboraba de una manera muy desordenada, tan es así que

todos los objetos que se encontraban en la mesa eran mas los innecesarios de los necesarios e

inclusive objetos personales que no deberían estar en el área productiva que lo único que

hacían era estorbar y ocupar espacio que bien podía ser aprovechado en las actividades del

departamento; en el lado de la derecha de la misma Figura 21 se puede apreciar el diseño de

un portaobjetos donde todos los objetos necesarios que más se utilizan durante la jornada de

trabajo van asignados en cada lugar para evitar exceso de material en la mesa y tener mayor

espacio de trabajo.

Al observar la Figura 21, se puede apreciar que el área de trabajo se tenía mucho espacio sin

utilizar, muchos objetos innecesarios y todo se encontraba desordenado; esto generaba perdida

de tiempo en acomodar cosas, buscar herramientas, etcétera.

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Debemos entender que esta metodología debe ir acompañada de la participación de todo el

personal o en su defecto de los puestos claves de la organización ya que las 5´S no funciona si

el personal no pone de su parte, es decir, si en el caso que en la organización existan factores

que ocasionen problemas para originar la participación de todo el personal, entonces debe ser

aun mas fuerte la responsabilidad y el compromiso de los puestos claves de la empresa para el

desarrollo de la herramienta 5´S ya que ese compromiso que tengan estas personas influirá

directamente en los beneficios que puede obtener la empresa en la implementación de las 5´S.

Si el compromiso es bajo, los beneficios serán bajos y si el compromiso es alto, los beneficios

serán altos.

Figura 21. Comparación del antes y después de las 5´S en área de moldeo.

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V. DISCUSIÓN

En el presente trabajo, se ha resaltado la importancia de la implementación de la

técnica 5´s y sus beneficios en las organizaciones de manufactura, de los cuales se destacan los

siguientes:

1. Se retiran los objetos innecesarios, evitándose así que ocupen lugar útil para las actividades

del departamento.

2. Se evita utilizar objetos que no son diseñados para las actividades necesarias establecidas.

3. Se instalan los objetos más importantes por su frecuencia de uso en el área para así asegurar

que tengan a la mano de los trabajadores las herramientas necesarias y evitar pérdidas de

tiempo por búsqueda y/o extravíos de objetos.

4. Se mantiene el lugar libre de contaminación para evitar que afecte a la calidad del producto

final y alargar la vida útil de las máquinas y herramientas utilizadas en el departamento de

moldeo.

5. Se estandarizaron las áreas de trabajo donde se determinaron lugares para cada objeto para

así señalizar a simple vista donde colocar una herramienta cada vez que se termine de utilizar

y con eso se logra evitar extravíos así se puede detectar a simple vista cuando alguna

herramienta no se encuentre o algo que esté fuera de lo normal.

6. Se mantiene esta disciplina por medio de auditorías internas para fomentar y mantener la

disciplina en el trabajo hasta que los trabajadores lleguen a tal punto que las 5´S no lo vean

como obligación sino como forma natural y normal de trabajar.

Como resultado de las 5´S se midió la productividad durante una semana después de terminar

de implementar las 5´S y el resultado dio 515 conectores, la cual significa que se produjeron

35 piezas más a la semana a través de la reducción de tiempos muertos que generaban la falta

de organización en el departamento de moldeo, la cual representa un aumento de 7.29% de

producción semanal. También se debe resaltar que gracias a las 5´S se minimizaron los paros

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en la producción durante el día por problemas de orden y de otros, en las cuales se aprovecho

mejor el tiempo disponible, produciendo mayor cantidad de productos.

Se debe mencionar que desde el momento de implementar las 5´S algunos operadores se

resistían al cambio de esta disciplina ya que no se apreciaban las ventajas de las 5´S y se les

hacia pérdida de tiempo ya que para ellos lo importante era solamente la producción de

conectores.

Por tal motivo, el compromiso de la dirección para llevar a cabo la implementación de las 5´S

fue crucial ya que si la dirección está comprometida, los niveles inferiores también lo estarán.

Desde un inicio la resistencia al cambio estuvo presente y pocos trabajadores estaban

convencidos en este cambio pero con ayuda del supervisor se pudo ir logrando ese cambio

poco a poco. Al ir avanzando en la implementación había momentos que algunos estaban de

acuerdo con ciertas ideas pero por otro lado había otros que no estaban conformes y generaban

conflicto, por lo tanto, existieron momentos en los que entre el coordinador de las 5´S y el

supervisor tuvieron que tomar decisiones para poder seguir con la implementación ya que era

muy difícil tener a todos contentos y hubo trabajadores conformes pero desgraciadamente

hubo una parte que no lo estuvo y terminaron por acatar las órdenes.

Como todo cambio que se realiza, la mayor parte de los casos la resistencia al cambio se

presenta y aunque lo ideal fuera que todo el personal este involucrado y conforme,

desgraciadamente no lo es siempre y a veces se tiene que utilizar la autoridad que posee el

supervisor y/o gerente para realizar los cambios pertinentes. Existieron personas que al inicio

no estaban de acuerdo con la implementación de las 5´S pero una vez que se empieza a

trabajar con esta técnica, los trabajadores sin darse cuenta ya lo ven como aspectos comunes

de trabajo e inclusive personas opinan sobre mejoras para aumentar la eficacia de las 5´S y ese

aspecto es muy importante ya que es necesario que las personas identifiquen los beneficios

que perciben las organizaciones.

La herramienta 5´S tiene como finalidad generar una disciplina de trabajo en donde los

trabajadores desenvuelven de manera eficaz y eficiente sus actividades, minimizando los

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tiempos muertos principalmente por desorden y/o falta de herramienta. Realmente esta

herramienta 5´S son pasos muy sencillos y básicos pero al momento de ponerlo en práctica no

es tan sencillo lograr que el personal acepte los lineamientos de este cambio.

Las 5´S no solamente son útiles en la industria sino que por su naturaleza es posible

implementarlas en todo tipo de instituciones incluyendo las empresas de servicio,

fortaleciendo de esta forma la productividad en las organizaciones, generándose así una

cultura la mejora continua.

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REFERENCIAS

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LISTA DE ANEXOS

Anexo 1. Formato de recibo de control de material SG-PO-PR-001-F02

Anexo 2. Formato para las auditorías internas SG-PO-QC-002-F06

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Anexo 1. Formato de recibo de control de material SG-PO-PR-001-F02.

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Anexo 2. Formato para las auditorías internas SG-PO-QC-002-F06.

FECHA :

SU PER V ISOR :

A U D ITOR :

P ILA R A R EA C R IT ER IO D E EVA LUA C ION P UN T OS

TOD O1.-¿ Tiene so lo lo necesario dentro de los cubiculos ?

(herramienta, material, canastas, equipo, etc. )0 1 2 3 4

ESTA C ION2.-¿ Estaciones de trabajo se encuentran organizadas

debidamente ?0 1 2 3 4

TOD O 3.-¿ Tiene exceso de material dentro del proceso ? 0 1 2 3 4

TOD O 4.-¿ Los equipos y herramientas se utilizan continuamente ? 0 1 2 3 4

TOD O5.-¿ Se pueden identificar al instante todos los objetos

visualmente?0 1 2 3 4

PISOS Y

PA SILLOS

6.- En el piso so lo hay objetos relacionados con el proceso.

No estan bloqueados. Facil acceso a salidas, equipo de

emergencias.

0 1 2 3 4

TOD O7.-¿ Se sabe que hacer para disponer de los objetos

innecesarios ?0 1 2 3 4

T OT A L (S)

ESTA C ION 8.-¿ Los artículos están al alcance de la mano ? 0 1 2 3 4

PISOS Y

PA SILLOS

9.-¿ Los pasillos y áreas de trabajo son delineados y

respetados ?0 1 2 3 4

A LM A C EN A JE

10.-¿ BINS, CHAROLAS, ESTANTES, etc. estan

identificados y estandarizados ? No hay nada guardado

arriba de equipos o gabetas

0 1 2 3 4

EQU IPO Y

HER R A M IEN TA11.-¿ Las herramientas y equipo tienen un lugar asignado ? 0 1 2 3 4

TOD O 12.-¿ Las areas estan identificadas con letreros ? 0 1 2 3 4

D OC U M EN TOS13.-¿ Las carpetas usadas estan almacenadas

apropiadamente e identificadas con su contenido ?0 1 2 3 4

EQU IPO Y

HER R A M IEN TA14.-¿ Las maquinas y equipos tienen contro les visuales ? 0 1 2 3 4

T OT A L (O)

TOD O15.-¿ Contenedores, herramientas, equipos, mesas, etc,

están libres de polvo, etc ?0 1 2 3 4

PISOS Y

PA SILLOS16.-¿ El piso se encuentra limpio ? 0 1 2 3 4

EQU IPO Y

HER R A M IEN TA17.-¿ Las herramientas de limpieza tiene un lugar asignado ? 0 1 2 3 4

D OC U M EN TOS18.-¿ Los documentos que se utilizan (cartas de proceso,

registros, etc ) se encuentran legibles ?0 1 2 3 4

EQU IPO Y

HER R A M IEN TA

19.-¿ Las máquinas reciben el mantenimiento debido, existe

un programa ?0 1 2 3 4

TOD O 20.-¿ El ro l de limpieza esta publicado y llevado a cabo ? 0 1 2 3 4

EQU IPO Y

HER R A M IEN TA21.-¿ La maquinaria y equipos se mantienen limpios ? 0 1 2 3 4

T OT A L (L)

TOD O22.-¿ Se respetan las áreas delimitadas o especificadas

para cada material ?0 1 2 3 4

EQU IPO Y

HER R A M IEN TA

23.-¿ Regresa a sus respectivos lugares la herramienta,

contenedores, etc ?0 1 2 3 4

TOD O24.-¿ Aplica su platica diaria de informe de las 5'S (por lo

menos de 5 minutos) ?0 1 2 3 4

T OT A L (E)

TOD O25.-¿ Uso adecuado y apropiado de equipo de seguridad

especificado para cada operación ? 0 1 2 3 4

TOD O26.-¿ El operador conoce e identifica los defectos de su

operación? 0 1 2 3 4

EQU IPO Y

HER R A M IEN TA

27.-¿ Cuando se utilizan herramientas, etc. se regresan a su

lugar asignado ? 0 1 2 3 4

TOD O28.-¿ Los empleados conocen las 5"S y existe evidencia de

que están comprometidos a aplicarlas ? 0 1 2 3 4

TOTAL (M )

C LA SIF IC A R

0.- SEIS O MAS HALLAZGOS 1.- CUATRO O CINCO HALLAZGOS 2.- DOS O TRES HALLAZGOS

3.- UN HALLAZGOS 4.- CERO HALLAZGOS

HORA :

C OM EN T A R IOS / A R EA S D E

M EJOR A

A R EA :

LIM PIA R

M A N TEN ER

D ISC IPLIN A

ESTA N D A R IZ

A R

OR D EN A R

AUDITORIA INTERNAS DE 5'S

TOTAL GENERAL (S+O+L+E+M)

PROMEDIO (TOTAL / 28)