reducciÓn de tiempos de entrega de concreto con la...
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CEMEX S.A.
REDUCCIÓN DE TIEMPOS DE ENTREGA DE CONCRETO CON LA METODOLOGÍA LEAN SIX SIGMA EN LA EMPRESA CEMEX S.A., PLANTA PUENTE ARANDA Universidad Distrital Francisco José de Caldas
Nelson Stiven Tibaquirá Gutiérrez 20121015001
Jose Luis Tibaquirá Gutiérrez
20011015090
1
2
Contenido INTRODUCCIÓN ............................................................................................................. 10
1. JUSTIFICACIÓN ....................................................................................................... 12
1.1. JUSTIFICACIÓN TÉCNICA ............................................................................... 14
2. OBJETIVOS ............................................................................................................. 16
2.1. OBJETIVO GENERAL ....................................................................................... 16
2.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS .............................................................................. 16
3. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA ....................................................................... 18
4. ALCANCE DEL PROYECTO .................................................................................... 20
5. METODOLOGÍA ....................................................................................................... 22
5.1. FASE 0. ETAPA PREVIA ................................................................................... 22
5.2. FASE 1. DEFINICIÓN ........................................................................................ 22
5.3. FASE 2. MEDICIÓN .......................................................................................... 23
5.4. FASE 3. ANALIZAR ........................................................................................... 24
5.5. FASE 4. MEJORA ............................................................................................. 25
5.6. FASE 5. CONTROL ........................................................................................... 25
6. MARCO TEÓRICO ................................................................................................... 27
6.1. FILOSOFÍA LEAN.............................................................................................. 27
6.1.1. ¿Qué es Lean? ........................................................................................... 27
6.1.2. Historia de Lean ......................................................................................... 28
6.1.3. Principios de Lean ...................................................................................... 28
6.1.4. Herramientas de Lean ................................................................................ 29
6.2. FILOSOFÍA SIX SIGMA ..................................................................................... 33
6.2.1. ¿Qué es Six Sigma? ................................................................................... 33
6.2.2. Historia de Six Sigma ................................................................................. 36
6.2.3. Principios de Six Sigma .............................................................................. 36
6.2.4. Metodologías de Six Sigma ........................................................................ 36
6.2.5. Metodología DMAIC ................................................................................... 37
6.3. LEAN SIX SIGMA .............................................................................................. 41
6.3.1. ¿Qué es Lean Six Sigma? .......................................................................... 41
3
6.3.2. Ventajas de Lean Six Sigma ....................................................................... 42
6.3.3. Metodologías de Lean Six Sigma ............................................................... 42
6.4. PRODUCTIVIDAD ............................................................................................. 45
6.4.1. Concepto .................................................................................................... 45
6.4.2. Expresiones de la productividad ................................................................. 46
6.4.3. Causas de la disminución de la productividad ............................................ 47
7. DESARROLLO DEL PROYECTO............................................................................. 48
7.1. FASE 0. ETAPA PREVIA ................................................................................... 48
7.2. FASE 1. DEFINICIÓN ........................................................................................ 50
7.2.1. TeamCharter .............................................................................................. 50
7.2.2. Descripción general del problema ............................................................... 51
7.2.3. Descripción del proceso ............................................................................. 51
7.2.4. Análisis VOC .............................................................................................. 63
7.2.5. Delimitación del problema........................................................................... 67
7.3. FASE 2. MEDICIÓN .......................................................................................... 71
7.3.1. Características de medición ........................................................................ 71
7.3.2. Plan de recolección de datos ...................................................................... 73
7.3.3. Estadística descriptiva inicial general ......................................................... 74
7.3.4. Estadística descriptiva tipo de actividad ...................................................... 74
7.3.5. Capacidad del proceso ............................................................................... 77
7.3.6. Sigma del proceso ...................................................................................... 82
7.3.7. Resumen de tiempo de proceso ................................................................. 83
7.3.8. Capacidad de entregas a tiempo ................................................................ 83
7.4. FASE 3. ANÁLISIS ............................................................................................ 88
7.4.1. Pareto de errores por actividad ................................................................... 88
7.4.2. Diagrama Causa-Efecto ............................................................................. 91
7.4.3. AMEF ......................................................................................................... 92
7.4.4. Clasificación ABC de causas por RPN........................................................ 94
7.5. FASE 4. MEJORA ............................................................................................. 96
7.5.1. Creación de soluciones .............................................................................. 96
7.5.2. Descripción de Soluciones .......................................................................... 98
7.5.3. Resumen implementaciones ..................................................................... 105
7.5.4. Simulación tiempo de proceso .................................................................. 108
4
7.5.1. Value Stream Mapping ............................................................................. 121
7.5.1.1. Mapa futuro de valor ............................................................................. 123
7.6. FASE 5. CONTROL ......................................................................................... 124
7.6.1. Nueva medición (implementación) ............................................................ 124
7.6.2. Estandarización del proceso ..................................................................... 139
7.6.3. Documentación del plan de control ........................................................... 139
8. CONCLUSIONES ................................................................................................... 140
REFERENCIAS ............................................................................................................. 144
5
Índice de Tablas
Tabla 1. Caja de Herramientas Lean Six Sigma (George, Maxey, Rowlands, & Upton,
2005) ............................................................................................................................... 43
Tabla 2. Caja de Herramientas Lean Six Sigma George, Maxey, Rowlands, & Upton,
2005) ............................................................................................................................... 44
Tabla 3: Equipo del proyecto. Elaboración propia. ........................................................... 51
Tabla 4: Descripción del proceso de procesamiento de órdenes. Elaboración propia. ..... 52
Tabla 5: Descripción del proceso de procesamiento de órdenes. Elaboración propia. ..... 53
Tabla 6: Descripción sub-proceso del procesamiento de órdenes. Elaboración propia. ... 54
Tabla 7: Descripción sub-proceso del procesamiento de órdenes. Elaboración propia. ... 55
Tabla 8: Descripción sub-proceso del procesamiento de órdenes. Elaboración propia. ... 56
Tabla 9: Descripción sub-proceso del procesamiento de órdenes. Elaboración propia. ... 57
Tabla 10: Análisis VOC. Elaboración propia. ................................................................... 63
Tabla 11: Variables de salida del proceso. Elaboración propia. ....................................... 65
Tabla 12: Fronteras de sub-procesos a analizar. Elaboración propia. .............................. 67
Tabla 13: Fronteras de sub-procesos a analizar. Elaboración propia. .............................. 68
Tabla 14: Estadística descriptiva inicial general. Elaboración propia. ............................... 74
Tabla 15: Estadística descriptiva inicial tiempo de cargue. Elaboración propia. ............... 76
Tabla 16: Estadística descriptiva inicial tiempo de despacho. Elaboración propia. ........... 76
Tabla 17: Estadística descriptiva inicial tiempo de transporte. Elaboración propia. .......... 76
Tabla 18: Estadística descriptiva inicial tiempo en obra. Elaboración propia. ................... 76
Tabla 19: Estadística descriptiva inicial tiempo de retorno. Elaboración propia. ............... 76
Tabla 20: Capacidad y nivel sigma actuales. (Antes de mejoras). Elaboración propia. .... 83
Tabla 21: Estadística descriptiva: Hora llegada-Hora de entrega. Elaboración propia...... 84
Tabla 22: Limites de tiempos de falla. Elaboración propia. .............................................. 89
Tabla 23: Porcentaje de fallas por actividad. Elaboración propia. .................................... 90
Tabla 24: AMEF. Elaboración propia. .............................................................................. 92
Tabla 25: AMEF. Elaboración propia. .............................................................................. 93
Tabla 26: AMEF. Elaboración propia. .............................................................................. 94
Tabla 27: Clasificación ABC causas reales por RPN. Elaboración propia. ....................... 94
Tabla 28: Clasificación ABC causas reales por RPN. Elaboración propia. ....................... 95
Tabla 29: Soluciones propuestas. Elaboración propia. ..................................................... 96
6
Tabla 30: Soluciones propuestas. Elaboración propia. ..................................................... 97
Tabla 31: Indicador de cumplimiento de clientes. Elaboración propia. ........................... 100
Tabla 32: Clasificación tiempo de anticipación de cargue. Elaboración propia. .............. 102
Tabla 33: Mejoras por proceso y estado de implementación. Elaboración propia. ......... 106
Tabla 34: Mejoras por proceso y estado de implementación. Elaboración propia. ......... 107
Tabla 35: Cuenta de mejoras por proceso y plazo de implementación. Elaboración propia.
...................................................................................................................................... 107
Tabla 36: Prueba de bondad para las variables de simulación. Elaboración propia. ...... 109
Tabla 37: Parámetros de distribuciones para tiempo de cargue. Elaboración propia. .... 110
Tabla 38: Parámetros de distribuciones para tiempo de despacho. Elaboración propia. 111
Tabla 39: Parámetros de distribuciones para tiempo en obra. Elaboración propia. ........ 113
Tabla 40: Estadística descriptiva tiempo de transporte. Elaboración propia. .................. 114
Tabla 41: Estadística descriptiva tiempo de retorno. Elaboración propia........................ 114
Tabla 42: Estadística descriptiva simulación VS real. Elaboración propia. ..................... 117
Tabla 43: Prueba de equivalencia Simulación VS real. Elaboración propia. ................... 117
Tabla 44: Prueba de hipótesis de equivalencia Simulación VS real. Elaboración propia. 118
Tabla 45: Estadística descriptiva valores de simulación. Elaboración propia. ................ 120
Tabla 46: Comparación de resultados simulaciones. Elaboración propia. ...................... 121
Tabla 47: Tiempo de valor del proceso por actividad. Elaboración propia. ..................... 121
Tabla 48: Tiempo de valor del proceso por actividad. Elaboración propia. ..................... 122
Tabla 49: Tiempo de valor del proceso por actividad. Elaboración propia. ..................... 123
Tabla 50: Estadística descriptiva general implementación. Elaboración propia. ............. 124
Tabla 51: Estadística descriptiva tiempo de cargue implementación. Elaboración propia.
...................................................................................................................................... 124
Tabla 52: Estadística descriptiva tiempo de despacho implementación. Elaboración propia.
...................................................................................................................................... 125
Tabla 53: Estadística descriptiva tiempo de transporte implementación. Elaboración
propia. ........................................................................................................................... 125
Tabla 54: Estadística descriptiva tiempo en obra implementación. Elaboración propia. . 125
Tabla 55: Estadística descriptiva tiempo de retorno implementación. Elaboración propia.
...................................................................................................................................... 125
Tabla 56: Capacidad y nivel sigma actuales. (Después de mejoras). Elaboración propia.
...................................................................................................................................... 131
7
Tabla 57: Capacidad y nivel sigma actuales. (Después de mejoras). Elaboración propia.
...................................................................................................................................... 135
Tabla 58: Limites de tiempo por actividad. Elaboración propia. ...................................... 135
Tabla 59: Porcentaje de falla por actividad .................................................................... 137
Tabla 60: Comparación estadística descriptiva tiempo proceso. Elaboración propia...... 137
Tabla 61: Comparación estadística descriptiva entregas a tiempo. Elaboración propia. 138
Tabla 62: Comparación tiempos antes y después de implementación. Elaboración propia.
...................................................................................................................................... 138
Tabla 63: Comparación porcentaje de errores antes y después de implementación.
Elaboración propia. ........................................................................................................ 138
Tabla 64: Documentación de mejoras por actividad. Elaboración propia. ...................... 139
Índice de Ilustraciones
Ilustración 1. Modelo de ejecución de herramientas. (Martínez, 2008) ............................. 30
Ilustración 2. Las tres etapas de Lean. (Tapping, 2003) ................................................... 31
Ilustración 3: Nivel Six Sigma y productos de calidad aceptable en una distribución normal
estándar. Elaboración propia ........................................................................................... 34
Ilustración 4. Enfoque para selección de proyectos (Snee & Hoerl, 2007) ....................... 43
Ilustración 5: Diagrama de flujo de sub-proceso asignación de recursos. Elaboración
propia. ............................................................................................................................. 58
Ilustración 6: Diagrama de flujo de sub-proceso ruteo de pedidos. Elaboración propia. ... 59
Ilustración 7: Diagrama de flujo de sub-proceso operación de entrega de concreto.
Elaboración propia. .......................................................................................................... 61
Ilustración 8: Diagrama SIPOC del procesamiento de órdenes. Elaboración propia. ....... 62
Ilustración 9: Matriz QFD. Elaboración propia. ................................................................. 66
Ilustración 10: Características críticas para el cliente, dentro del proceso. Elaboración
propia. ............................................................................................................................. 71
Ilustración 11: Gráfica individual tiempos de proceso. Elaboración propia. ...................... 77
Ilustración 12: Gráfica individual ajustada tiempos de proceso. Elaboración propia. ........ 78
Ilustración 13: Histograma tiempos de proceso. Elaboración propia. ............................... 78
Ilustración 14: Prueba normalidad tiempos de proceso. Elaboración propia. ................... 79
Ilustración 15: Gráfica de Análisis de tendencia tiempos de proceso. Elaboración propia.80
Ilustración 16: Distribución Capacidad del proceso en tiempo total. Elaboración propia. . 81
8
Ilustración 17: Nivel sigma del proceso. Elaboración propia............................................. 82
Ilustración 18: Gráfica individual diferencia horas llegada-entrega. Elaboración propia. .. 84
Ilustración 19: Gráfica individual ajustada diferencia horas llegada-entrega. Elaboración
propia. ............................................................................................................................. 85
Ilustración 20: Capacidad proceso en diferencia Horas llegada-entrega. Elaboración
propia. ............................................................................................................................. 85
Ilustración 21: Nivel sigma de entregas a tiempo. Elaboración propia. ............................. 87
Ilustración 22: Diagrama de Pareto de errores por actividad. Elaboración propia. ........... 90
Ilustración 23: Diagrama Causa-Efecto. Elaboración propia. ........................................... 91
Ilustración 24: Pareto Clasificación ABC de causas por RPN. Elaboración propia. .......... 95
Ilustración 25: Gráfica de Impacto VS esfuerzo. Elaboración propia. ............................... 98
Ilustración 26: Gráfica de probabilidad para tiempo de cargue. Elaboración propia. ...... 110
Ilustración 27: Comparación de gráficas para tiempo de cargue. Elaboración propia..... 111
Ilustración 28: Gráfica de probabilidad para tiempo de despacho o pasarela. Elaboración
propia. ........................................................................................................................... 112
Ilustración 29: Comparación de gráficas para tiempo de despacho o pasarela. Elaboración
propia. ........................................................................................................................... 112
Ilustración 30: Gráfica de probabilidad para tiempo en obra. Elaboración propia. .......... 113
Ilustración 31: Comparación de gráficas para tiempo en obra. Elaboración propia. ....... 114
Ilustración 32: Modelo simulación. Elaboración propia. .................................................. 115
Ilustración 33: Entidades de la simulación. Elaboración propia. .................................... 115
Ilustración 34: Histograma simulación vs real. Elaboración propia. ................................ 116
Ilustración 35: Grafica de equivalencia. Elaboración propia. .......................................... 117
Ilustración 36: Dashboard simulación inicial. Elaboración propia. .................................. 118
Ilustración 37: Dashboard simulación pasarela extra. Elaboración propia. ..................... 120
Ilustración 38: Gráfica individual tiempos de proceso (Implementación). Elaboración
propia. ........................................................................................................................... 126
Ilustración 39: Prueba de normalidad tiempos de proceso (Implementación). Elaboración
propia. ........................................................................................................................... 127
Ilustración 40: Gráfica de Análisis de tendencia tiempos de proceso (Implementación).
Elaboración propia. ........................................................................................................ 128
Ilustración 41: Distribución Capacidad del proceso en tiempo total (Implementación).
Elaboración propia. ........................................................................................................ 129
Ilustración 42: Nivel sigma del proceso implementado. Elaboración propia. .................. 130
9
Ilustración 43: Gráfica individual diferencia horas llegada-entrega (Implementación).
Elaboración propia. ........................................................................................................ 132
Ilustración 44: Gráfica individual ajustada diferencia horas llegada-entrega
(Implementación). Elaboración propia. ........................................................................... 132
Ilustración 45: Capacidad proceso en diferencia Horas llegada-entrega (Implementación).
Elaboración propia. ........................................................................................................ 133
Ilustración 46: Nivel sigma de entregas a tiempo (Implementación). Elaboración propia.
...................................................................................................................................... 134
Ilustración 47: Diagrama de Pareto de errores por actividad (Implementación). Elaboración
propia. ........................................................................................................................... 136
10
INTRODUCCIÓN
En la actualidad, la logística, los sistemas de gestión y el control de la calidad están
tomando un papel fundamental en el funcionamiento de las empresas, influyendo de
manera determinante en diversos factores, tales como: el costo del producto, el servicio al
cliente, la efectividad de los procesos y las posibilidades de inversión o financiación de la
empresa.
Unido a esto, encontramos la competencia del mercado, que lleva a las empresas hacia la
búsqueda de nuevos horizontes de mejoramiento, como lo es en este caso, la logística de
distribución. Esta logística es la encargada de distribuir los productos de tal manera que el
cliente reciba los pedidos en el tiempo acordado, cumpliendo todas sus especificaciones y
de acuerdo con los estándares de calidad establecidos, de lo cual se encarga el control
estadístico de la calidad.
Un sin número de empresas aún basan su sistema de distribución en técnicas
tradicionales, creadas para entornos que ya están fuera de consideración, debido a la
velocidad con la que varía el gusto del cliente y la dinámica del mercado. Estas empresas
presentan una situación poco eficiente en algunos de sus procesos, pero si realizaran
mejoras significativas podrían maximizar sus utilidades, dando un paso en el camino de la
competitividad y la innovación, lo que les permitiría aumentar su participación en el
mercado.
Pero para conseguir el cumplimiento de estos objetivos y asegurar la eficiencia del
proceso, es necesaria la implementación de nuevas técnicas que relacionen eficazmente
los sistemas de gestión, el control de la calidad y la logística de distribución, con el fin de
mejorar los resultados obtenidos con las técnicas tradicionales, y llevar el proceso de
distribución a una nueva perspectiva de funcionamiento y eficiencia.
Para esto, se deben buscar técnicas dentro del control estadístico de la calidad y modelos
de gestión que permitan optimizar los puntos del sistema de distribución que presentan
más deficiencias, convirtiéndolos en fortalezas; en la mayor parte de las empresas estos
puntos son: el manejo de inventarios, los procesos de distribución y los procesos de
mejora continua.
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Dentro del conjunto de metodologías de mejoramiento de los procesos y la calidad, se
encuentra “Lean Six Sigma”, ese enfoque se basa en los principios de disminución de la
variación en los procesos a través de Six Sigma, y el mejoramiento de los flujos de
procesos e información por medio del modelo de gestión Lean.
Este enfoque tiene una serie de fases basadas en la metodología DMAIC, las cuales se
centran en: realizar un diagnóstico del problema detectado, efectuar los procesos de
medición, análisis y mejora correspondientes, y formular planes de control que garanticen
la estabilidad de las mejoras implementadas, alcanzando el mejoramiento continuo del
proceso de distribución.
El presente proyecto se desarrolla teniendo en cuenta estos argumentos, con el fin de
aplicar la metodología expuesta para tratar un problema de tiempos muertos de
operación, presentado en el proceso de distribución de concreto en la planta de Puente
Aranda, Bogotá, de la compañía CEMEX S.A.
La metodología se basará en las fases de Six Sigma (DMAIC), es decir, se realizará una
etapa previa en la cual se explicará la formación del grupo de trabajo; luego en la fase de
definición, se caracterizará el proceso y se mostrará las variables críticas para los clientes
que están siendo afectadas por los tiempos muertos en el proceso de distribución. En la
etapa de medición se realizará el mapa detallado del proceso y los subprocesos
correspondientes, se desarrollará la recolección de datos, con el respectivo análisis de
capacidad, y se calculará la capacidad del proceso y su nivel sigma.
Posteriormente, en la fase de análisis, se definirán los objetivos de mejora, se identificará
la causa raíz, las fuentes de la variación de estos tiempos y desperdicios en el proceso.
En la fase de mejora se propondrán las soluciones más adecuadas para las causas
identificadas y se definirán las tolerancias operacionales del nuevo proceso. En la última
fase de control, se realizarán pruebas piloto para validar la efectividad de las soluciones a
implementar, se estandarizará el proceso, se deberá documentar el plan de control, y
difundir el proyecto dentro de la empresa.
El resultado esperado es un sistema de distribución de concreto que mejore sus tiempos
de servicio, a través de una operación logística eficiente, y pueda cumplir ampliamente las
exigencias del mercado y mantener al cliente siempre satisfecho, por medio del control
estadístico de la calidad.
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1. JUSTIFICACIÓN
En el mercado actual, las empresas enfrentan un nivel alto de competencia, por lo que
están buscando métodos para reducir costos y al mismo tiempo mejorar la calidad de sus
productos, a fin de conseguir los dos objetivos fundamentales de las empresas en el
mercado: mantener su nivel actual y aumentar su participación en él.
También se debe considerar que en los mercados actuales la información y la tecnología
tienen una relativa homogeneidad, es decir, hay muy pocas diferencias en cuanto a las
tecnologías adquiridas por parte de las empresas, debido a que los sistemas de
comunicación generan un mundo más globalizado y con más vías de intercambio de
información, teniendo modelamientos de asignación y ruteo establecidos
computacionalmente, lo cual ha llevado que la búsqueda de ventajas competitivas no se
centre totalmente en la adquisición de éstas tecnologías, sino también se empiece a
crear la cultura de la implementación de nuevas metodologías que aborden los procesos
de la empresa de manera innovadora y eficiente.
Debido a esto, el control de la calidad se ha convertido en una pieza fundamental dentro
del desarrollo de una organización, ya que por medio de esta herramienta las empresas
pueden realizar un seguimiento adecuado de sus procesos y productos, con el fin de
garantizar que el cliente este totalmente satisfecho. Pero se debe tener en cuenta que las
empresas deben contar con metodologías prácticas y flexibles, que adicional al control de
los procesos y productos, generen un valor agregado a la organización y la haga más
competitiva en el mercado.
El control de la calidad tiene varias metodologías para controlar los procesos
estadísticamente, pero en muy pocas se intenta aplicar conceptos nuevos que lleven a un
cambio total del proceso, rompiendo los paradigmas de lo tradicional y llevando a mejoras
eficientes y económicamente rentables.
En este momento se está dando a conocer una metodología, llamada Lean Six Sigma, la
que, adicional a implementar un control estadístico de procesos, genera una metodología
de reducción de defectos y desperdicios en los procesos, llevando al ideal de la casi
perfección en los procesos de las compañías que la aplican. Teniendo en cuenta esto, se
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espera que al aplicarla entregue mejores resultados que los enfoques tradicionales de las
técnicas de ingeniería industrial y los círculos de mejora continua.
La aplicación de enfoques modernos para la mejora de procesos en la administración de
las operaciones, como lo es Lean Six Sigma, brinda una excelente área de oportunidad
para ofrecer resultados tangibles de mejora a las empresas, además de explorar la
posibilidad de Lean Manufacturing y Six Sigma como técnicas articuladas en este tipo de
problema.
Teniendo en cuenta los beneficios que puede aportar esta metodología a las empresas en
las que se aplique, tales como medir y encontrar las causas de los problemas e
incumplimiento al cliente, se tomó la decisión de implementarla dentro de CEMEX S.A.,
con el fin de encontrar el problema y presentar soluciones para la disminución de los
tiempos muertos y desperdicios en la distribución de concreto y, en consecuencia, mejorar
los tiempos de entrega y mostrar una imagen más competitiva de la empresa frente a sus
clientes.
Aunque están documentadas la mayor parte de las herramientas estadísticas,
administrativas y de calidad por diversos autores, no están ampliamente documentadas
aplicaciones completas de la metodología Lean Six Sigma, debido a esto es imposible
difundir diversos enfoques que se pueden generar para la solución de este tipo de
procesos logísticos, en particular en la reducción de tiempos muertos y desperdicios.
Este trabajo presenta los resultados de la aplicación de Lean Six Sigma en un proceso
logístico, lo cual significará un beneficio para la empresa, y explora la eficacia de ésta en
el problema de pérdida de productividad por tiempos muertos y desperdicios en
operación. Al terminar por completo la implementación de la metodología Lean Six Sigma,
se arrojará una mayor claridad sobre la aplicación de esta en los diferentes campos de la
industria.
14
1.1. JUSTIFICACIÓN TÉCNICA
Los temas de tipo técnico que se deben abarcar dentro de este proyecto son los
siguientes:
Lean Six Sigma: Es el tema principal, ya que este proyecto se centra en el análisis de
esta metodología para generar mejoras significativas dentro del proceso de producción y
distribución de producto terminado. Para esto se deben conocer claramente los principios
fundamentales de esta metodología, lo cual evitará caer en errores conceptuales y
permitirá adaptarlos eficientemente al proceso de distribución.
Calidad y control estadístico de la calidad: Estos temas se colocan dentro del marco
teórico, con el fin de dar un marco de referencia de lo que es Lean Six Sigma y para dar
una base teórica de las herramientas estadísticas, administrativas y de calidad que
deberán ser utilizadas durante el desarrollo del proyecto.
Logística: Otro argumento fundamental será la logística, dentro de éste se deben abordar
todos los temas relacionados con cada una de los sub-procesos de la distribución del
pedido, esto con el fin de conocer completamente el esquema general del sistema de
procesamiento de órdenes, y así poder manejar todas sus variables de manera que se
logren aplicar las mejoras adecuadamente, y se logre acercar el proceso a su objetivo de
nivel sigma.
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2. OBJETIVOS
2.1. OBJETIVO GENERAL
Aplicar la metodología Lean Six Sigma enfocada a la reducción de los tiempos muertos de
operación, en la logística de distribución y operaciones de distribución de CEMEX S.A. en
la Planta de Concreto Puente Aranda.
2.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS
Seleccionar, crear y capacitar el equipo encargado de desarrollar la aplicación y
posterior control de la metodología Lean Six Sigma.
Analizar y validar el problema percibido de incumplimientos por parte del cliente,
así como encontrar las variables criticas influyentes en el cliente.
Implementar los debidos controles estadísticos para poder analizar detalladamente
el proceso de distribución de producto terminado encontrando su capacidad actual,
su nivel sigma y sus límites de control.
Identificar la debida causa raíz y su relación con los defectos presentados en el
proceso.
Generar y seleccionar las soluciones con mayor impacto potencial para cada una
de las causas y validar sus resultados mediante una simulación y prueba piloto.
Documentar, estandarizar y difundir las mejoras en el proceso, así como controlar
y asegurar la adecuada transferencia de dichas soluciones.
Realizar y establecer un plan de control del proceso para generar un correcto
seguimiento y la retroalimentación continua de las mejoras.
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18
3. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA
El tema de la logística ha sido subvalorado, sin tener en cuenta que este factor garantiza
satisfacer eficientemente todas las exigencias del cliente. Esta subvaloración ha llevado a
tener sistemas de distribución llenos de falencias y basados en metodologías
inadecuadas para el entorno cambiante actual.
En este caso, la logística de distribución de la Planta de Concreto de Puente Aranda de
CEMEX S.A. ve limitada su capacidad de distribución, por la cantidad de mixer
(mezcladores) disponibles, represamientos en el área de cargue y despacho (pasarela),
por tanto, el más mínimo retraso en la operación de distribución repercute notablemente
en todo el sistema de gestión de la planta de Puente Aranda y en la satisfacción de los
clientes vinculados.
El desempeño de los mixers en operación se ve bastante afectado por los desperdicios de
tiempo generados en el proceso, lo que ocasiona el desaprovechamiento de la capacidad
instalada, mano de obra y mixers disponibles, generando retrasos en el desarrollo de la
operación, disminuyendo el nivel de respuesta al cliente.
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4. ALCANCE DEL PROYECTO
Este estudio se realizará en la Planta de producción de concreto de Puente Aranda,
perteneciente a la empresa CEMEX S.A., más específicamente en el proceso fabricación
y distribución de concreto.
A lo largo del desarrollo del proyecto se analizarán únicamente las causas que afectan la
productividad del proceso, y que estén relacionadas directamente con los tiempos
muertos en la producción y distribución. Ya que disminuyendo el tiempo de ciclo y la
variabilidad de éste, se logra una mayor disponibilidad industrial y vehicular en la planta, y
por ende un tiempo de respuesta y previsión de cargue más eficientes y precisos que se
realizarán con la anticipación adecuada para cumplir al cliente.
No se analizará ni se trabajará con la tecnología de la logística de distribución de producto
terminado, ésta permanecerá constante durante el estudio, ya que de realizarse un
cambio tecnológico implicaría un estudio más extenso, tanto en tiempo como en la
inversión.
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22
5. METODOLOGÍA
La metodología de este trabajo se realizará de acuerdo con las fases de aplicación de la
metodología DMAIC, originada en la filosofía Six Sigma.
5.1. FASE 0. ETAPA PREVIA
En esta etapa se realiza la selección del proyecto y la formación del equipo que lo llevará
a cabo.
5.1.1. Selección del proyecto: Para seleccionar el proyecto se utilizará el criterio
SMART. Dado que fue necesario seleccionarlo antes para dar inicio a la tesis,
este paso se realizó previamente a la elaboración de este documento.
5.1.2. Formación del grupo de trabajo: En esta etapa se realiza la invitación a
personas con un perfil que se ajuste a las necesidades del proyecto y que
tengan posiciones dentro de la empresa que garanticen su experiencia y su
poder de decisión. Se deben concretar como mínimo un grupo de cinco
personas.
5.2. FASE 1. DEFINICIÓN
El primer paso en esta etapa será la realización del Team Charter (carta de equipo). Este
documento es de suma importancia ya que servirá como marco del proyecto y de la
misma manera será la carta de compromiso del grupo. Se realizará siguiendo los
siguientes pasos: enunciado del problema, oportunidad de negocio, declaración de
oportunidad, declaración del objetivo, alcance del proyecto, plan del proyecto y selección
del equipo.
Para informar completamente al grupo de trabajo se deberá realizar la explicación general
y clara del problema, de tal manera que el grupo tenga un conocimiento homogéneo
sobre éste.
Luego se procederá a realizar la descripción del proceso en el cual se está presentado el
problema explicado en el paso anterior. Esta descripción se realizará de manera textual y
superficialmente, esto se hace más por información del grupo de trabajo que por otra
cosa.
23
Después se utilizarán las herramientas del diagrama de flujo del proceso para identificar
claramente cada uno de los pasos del proceso gráficamente. Luego se utilizará el
diagrama SIPOC, el cual permitirá desarrollar de una manera más clara las entradas y
salidas del proceso, así como la información que aun tenga poca profundidad.
El siguiente paso es empezar a conocer al cliente, esto se debe realizar mediante un
análisis VOC en el cual se revisen los incumplimientos de la planta. En este paso se
utilizará el diagrama de Pareto para identificar gráficamente los incumplimientos más
frecuentes.
Luego se seleccionarán los CTQ’s (variables críticas para la calidad). Para esto se deben
establecer cuáles son las variables del producto que están ligadas a la satisfacción del
cliente o en general al desempeño del negocio. A partir de ello, se procede a establecer la
delimitación del problema.
Después de tener más esclarecido el panorama, tanto del problema como del proceso, se
debe enunciar de nuevo el problema, pero de una manera más concreta y efectiva. Para
esto se utilizarán las herramientas de las 5W’s (Why, Where, Who, Which y When) y las
2H’s (How y Howmany). (Escalante, 2008)
5.3. FASE 2. MEDICIÓN
Al iniciar esta fase se deberán realizar los diagramas detallados de cada uno de los
subprocesos que conforman el proceso analizado; establecer la unidad que se va a
evaluar, la oportunidad por unidad, el nivel en que se considera un producto defectuoso y
cuál será la métrica que se seguirá. Posteriormente, se elaborará el plan de recolección
de datos.
También se deberá calcular la capacidad del proceso y el nivel sigma actual, de tal
manera que se establezca el escenario que se presenta antes de la implementación de la
metodología Six Sigma, para esto será necesario conocer el número de defectos, el
número de oportunidades que existe en el proceso para producir un defecto, para luego
calcular los DPMO (defectos por millón de oportunidades). Luego calculamos el valor del
rendimiento del proceso, así se podrá establecer el nivel sigma. Para estar
completamente seguro del nivel sigma, se puede utilizar el programa “six sigma
calculator”.
24
El siguiente paso será determinar los objetivos de mejora, para esto se debe analizar toda
la información recolectada hasta el momento por medio de los gráficos de control para
tratar de identificar cómo se comporta el proceso. Se debe tener en cuenta que para
establecer los objetivos de mejora se deben estar trabajando datos con causas comunes
de variación, por lo cual se deberán eliminar los datos que estén fuera de los límites de
control y realizar el cálculo de los límites de nuevo.
5.4. FASE 3. ANALIZAR
Con la información recopilada en las fases anteriores se puede dar inicio a la fase de
análisis. El objetivo principal de esta fase será el de identificar cuáles son las fuentes de
variación más significativas dentro del proceso.
Primero se debe realizar un listado de las causas de los problemas identificados en la
etapa anterior, esto se realizará con el diagrama de Ishikawa. Primero se realizará un
diagrama que muestre las causas generales con respecto al proceso analizado. Después
de tener identificadas las principales causas relacionadas por cada categoría, se deben
relacionar con las CTQ’s identificadas en la fase anterior y con las variables de salida,
para esto se debe validar que estas causas potenciales sean realmente significativas
dentro de las CTQ´s.
Luego se elaborará el AMEF (Análisis de modo y efecto de falla), para finalmente
establecer cuáles son las causas raíz de los problemas del proceso de distribución del
producto terminado. Para el AMEF, se debe realizar una matriz, en la cual se enlisten los
subprocesos del proceso a mejorar, luego se deben colocar los modos de falla
potenciales, al igual que los efectos de éstas.
A estas fallas se les debe asignar una severidad (s), de acuerdo con la tabla del anexo 1.
Luego se determinan las causas o mecanismos de falla potenciales a partir de las
entradas de los subprocesos o causas establecidas anteriormente. Luego se debe
calcular con la tabla del anexo 2 la probabilidad (p) de ocurrencia de las fallas. En seguida
se deben estipular cuales son los diseños de control actual para la detección de estas
fallas y mediante la tabla del anexo 3, se les debe asignar un valor de detección (D).
Finalmente se calcula el valor de NPR (número prioritario de riesgo), para cada causa.
Utilizando la ecuación: 𝑁𝑃𝑅 = 𝑠 × 𝑝 × 𝐷
Ecuación 1. Número Prioritario de Riesgo (Barba, Boix, & Cuatrecasas, 2000)
25
5.5. FASE 4. MEJORA
En esta fase se busca generar las más eficientes soluciones para eliminar la causa raíz
detectada en el proceso de distribución de producto terminado. La generación de estas
soluciones se desarrollará a partir del AMEF de la fase anterior. Estas soluciones se
podrán generar por el grupo de trabajo a través de una lluvia de ideas. Estas soluciones
se explicarán una a una con mayor profundidad, para validar su potencial efectividad.
Después de analizarlas se toma la decisión de cuales se implementarán.
El siguiente paso consiste en aplicar las mejoras seleccionadas en un ambiente real de
negocio, para medir el impacto de las soluciones implementadas. Se debe establecer un
tiempo determinado para que se generen una buena cantidad de datos para luego
analizarlos. El resultado de estas observaciones se agrupará en un diagrama de barras
para observar gráficamente que cantidad de defectos se han presentado.
La evaluación del impacto de las mejoras se debe realizar estimando las frecuencias de
defectos que se pueden presentar, luego comparamos estas frecuencias con las que se
tenían antes de la implementación, ya con estos datos se debe resumir el impacto
potencial en el negocio, esto se mostrara calculando los DPMO, la capacidad del proceso,
el rendimiento del proceso, el porcentaje de defectos, y el nivel sigma, y comparándolos
con los que se tenían al iniciar el proceso de implementación de la metodología Six
Sigma.
5.6. FASE 5. CONTROL
Esta fase consiste en asegurar que las mejoras sean sostenidas a través del tiempo. Lo
primero que se debe hacer es estandarizar el proceso, para esto se deben utilizar
instrumentos que aseguren la continuidad de las mejoras implementadas, y que no
dependan de controles manuales ni vigilancia continua.
Luego de la estandarización, se debe documentar el proceso, para esto se debe realizar
un texto en el cual se describa claramente las mejoras realizadas en el proceso, esto
también se podría acompañar de capacitaciones para el personal, donde se expliquen los
nuevos procedimientos. Este nuevo proceso debe ser monitoreado constantemente, esto
con base en un plan de control fundamentado en la utilización de los gráficos de control
estadístico, para establecer los límites del proceso y realizar seguimientos continuos y
sistemáticos.
26
Para terminar, se debe difundir la documentación de las mejoras del procedimiento por
toda la organización, con el fin que se conozca el nuevo procedimiento y se observen las
mejoras realizadas en éste.
27
6. MARCO TEÓRICO
Este capítulo comienza con la definición y descripción de la filosofía Lean, su nacimiento,
principios, herramientas y metodologías. Se empieza con la definición de Lean y sus
orígenes. Luego se describen los cinco principios básicos de Lean, las principales
herramientas Lean y los modelos de despliegue de herramientas.
Luego, se presenta la filosofía Six Sigma, en la que se especifica su origen, principios,
metodologías, fases y los recursos que la componen. Inicialmente, se define Six Sigma y
sus orígenes. Posterior a esto, se exponen los seis principios fundamentales de Six
Sigma, las metodologías más utilizadas y se describe a detalle las fases de la
metodología DMAIC, la cual se aplica en el desarrollo del presente proyecto,
considerando los recursos necesarios para su implementación.
También se expone Lean Six Sigma como enfoque integrado de las filosofías Lean y Six
Sigma, se enlistan sus ventajas y se describen los modelos de implementación de las
herramientas y técnicas de Lean Manufacturing y Six Sigma de forma articulada para el
mejoramiento de sistemas de producción.
Finalmente, se expone el concepto de productividad, sus tipos o expresiones, y las
causas de su disminución. Para lograr una contextualización de los objetivos y su relación
con los mismos.
6.1. FILOSOFÍA LEAN
6.1.1. ¿Qué es Lean?
El concepto de Lean es dinámico por tanto se encuentran diferentes definiciones que se
ajustan al campo de aplicación de esta filosofía y pueden crear confusiones conceptuales
del tema. A continuación, se presentan algunas de las definiciones más remarcables:
“Lean es una filosofía de trabajo, basada en las personas, que define la forma de mejora y
optimización de un sistema de producción focalizándose en identificar y eliminar todo tipo
de “desperdicios”, definidos éstos como aquellos procesos o actividades que usan más
recursos de los estrictamente necesarios. Identifica varios tipos de “desperdicios” que se
observan en la producción: sobreproducción, tiempo de espera, transporte, exceso de
procesado, inventario, movimiento y defectos”. (Hernández & Vizán, 2013)
28
Por otra parte, los autores Rachna Shah y Peter Ward, en su artículo “Defining and
developing measures of lean production”, definieron a Lean Manufacturing como “un
sistema integrado socio-tecnológico cuyo objetivo principal es eliminar desperdicios,
minimizando o reduciendo suplidores y variabilidad interna”. (Shah & Ward, 2007)
Womak, en su libro Lean Thinking, define a Lean como “el camino para especificar valor,
crear valor en la línea de producción a través de acciones ejecutadas en la mejor
secuencia, conducir estas acciones sin interrupción cuando alguien las pida y desarrollar
las actividades más y más eficientemente. En corto Lean Thinking es Lean porque provee
el camino para hacer más y más con menos y menos -menos esfuerzo humano, menos
equipamiento humano, menos tiempo y menos espacio- mientras se acerca cada vez más
al hecho de proveer al consumidor lo que realmente quiere”.(Womack & Jones, 2003)
6.1.2. Historia de Lean
El término “Lean” comienza a popularizarse después de los noventa, gracias a James
Womack y Daniel Jones, autores del libro “The Machine That Changed The World” de
1991, sin embargo, su nacimiento como filosofía se remonta años atrás:
“Luego de la Segunda Guerra mundial, la compañía automovilística más importante de
Japón, Toyota, vio que el método de trabajo de la producción en masa no les convenía
por diversas situaciones del país. Como resultado, sus ingenieros Eiji Toyoda y Taiichi
Ohno, iniciaron lo que Toyota llamaría el Sistema de Producción Toyota (TPS), y que más
tarde sería Lean Manufacturing. Esta filosofía de trabajo ha sido divulgada en todo el
mundo y puesta en práctica por diferentes sectores productivos tanto de servicios como
de manufactura”.
6.1.3. Principios de Lean
La implementación de la filosofía Lean comprende un cambio en la estructura de
pensamiento de la organización, “desde la materia prima al producto terminado, de la
orden a la entrega y desde la idea a la concepción” (Tejeda, 2011). Por esto, está
soportado en cinco principios básicos, propuestos inicialmente por James Womack en su
libro “Lean Thinking”: Definir el valor del producto, identificar el flujo del valor, hacer que el
valor fluya sin interrupciones, dejar que sea el cliente quien hale el producto (Pull), y
perseguir la perfección. (Womack & Jones, 2003)
29
A través del análisis del flujo de valor se identifican tres tipos de actividades presentes en
un proceso. “Algunas actividades son las que realmente agregan valor, otras actividades
no agregan valor pero por algunas condiciones son necesarias (estas deben ser
simplificadas o reducidas) y otras que no agregan valor y pueden ser eliminadas del
proceso.”(Tejeda, 2011)
Toda actividad que no agregue valor es considerada como desperdicio o despilfarro
(muda). Actualmente, se consideran ocho los tipos de desperdicio en la filosofía Lean:
sobreproducción, demoras o tiempo de espera, transporte, exceso de procesado,
inventario, movimiento, defectos y subutilización de personal. (Womack & Jones, 2003)
6.1.4. Herramientas de Lean
Para el despliegue de la filosofía Lean en las organizaciones se utilizan algunas
herramientas. Este despliegue está basado en modelos de aplicación de herramientas; el
primero que se presentará fue establecido por Womack & Jones (2003) en el libro Lean
Thinking y se fundamenta en los cinco principios de Lean, el segundo fue propuesto por
Tapping (2003) en el libro Lean Pocket Guide y se basa en tres niveles de
implementación: demanda, flujo y nivelación.
6.1.4.1. Modelo de aplicación de Womack y Jones
Este modelo, cimentado sobre los cinco principios de Lean propuestos por Womack &
Jones (2003), se basa en que la perfección se alcanza a partir del cumplimiento cíclico de
los primeros cuatro principios, “al hacer que el valor fluya rápidamente se deja al
descubierto muda, que estaba oculta: Y cuanto más pull se haga, más se pondrían de
manifiesto los obstáculos al fluyo que de esta forma podrán ser eliminados” (Womack &
Jones, 2003)
De acuerdo con lo propuesto por estos autores, Martínez (2008) realiza la adaptación y
representación del modelo correspondiente, en la tesis “Metodología de Despliegue Lean
Six Sigma Basada en la Metodología de Sistemas Suaves”.
30
Ilustración 1. Modelo de ejecución de herramientas. (Martínez, 2008)
6.1.4.2. Modelo de aplicación de Tapping
Tapping (2003) propone que las herramientas de Lean pueden ser agrupadas en tres
niveles, las cuales deben implementarse en el orden que se describe a continuación:
Demanda del cliente: Entender las necesidades que tiene el cliente de productos
y servicios, incluyendo características de calidad como lead time y precio.
Flujo Continuo: Implementar el flujo continuo en toda la compañía para que los
clientes internos y externos reciban los productos y materiales indicados, en el
tiempo que los necesitan y en la cantidad correcta.
Nivelación: Distribuir uniformemente el trabajo, por volumen y variedad, para
reducir el inventario en proceso e inventario final, lo que permitirá a los clientes
pedir órdenes en pequeñas cantidades. (Martínez, 2008)
Las herramientas que Tapping recomienda utilizar en cada una de las etapas se muestran
como sigue:
31
Ilustración 2. Las tres etapas de Lean. (Tapping, 2003)
A continuación, se brinda una descripción general de las herramientas más populares de
Lean:
Value Stream Mapping (VSM): Herramienta que mediante íconos y gráficos muestra en
una sola figura la secuencia y el flujo de material e informaciones de todos los
componentes sub-ensambles en la cadena de valor que incluye manufactura, suplidores y
distribución al cliente. (Tejeda, 2011)
Takt Time: Indica el “ritmo” o “paso” al que se debe producir para estar en sincronía con
la demanda del producto. Es el resultado de dividir el tiempo disponible para producción
entre la demanda del cliente en ese período de tiempo. (Hernández & Vizán, 2013)
Kanban o supermercado: Sistema de control y programación sincronizada de la
producción basado en tarjetas, aunque pueden ser otro tipo de señales. Utiliza una idea
sencilla basada en un sistema de tirar de la producción (pull) mediante un flujo
sincronizado, continuo y en lotes pequeños, mediante la utilización de tarjetas.
(Hernández & Vizán, 2013)
SMED: O Cambio rápido de herramientas, es una metodología o conjunto de técnicas que
persiguen la reducción de los tiempos de preparación de máquina. Esta se logra
estudiando detalladamente el proceso e incorporando cambios radicales en la máquina,
utillaje, herramientas e incluso el propio producto, que disminuyan tiempos de
preparación. (Hernández & Vizán, 2013)
32
TPM: O Mantenimiento Productivo Total, es un conjunto de técnicas orientadas a eliminar
las averías a través de la participación y motivación de todos los empleados. La idea
fundamental es que la mejora y buena conservación de los activos productivos es una
tarea de todos, desde los directivos hasta los ayudantes de los operarios. (Hernández &
Vizán, 2013)
5’s: Metodología que tiene como fin la eliminación de desperdicios por medio de la
organización del lugar de trabajo. Derivado de las palabras japonesas Seiri, Seiton, Siso,
Seiketsu y Shitsuke, que significan: Clasificación (eliminar lo innecesario), Organización e
inspección, Limpieza, Estandarización y Disciplina (Crear hábito). (Hernández & Vizán,
2013; Tejeda, 2011)
Kaizen: Herramienta en las transformaciones Lean para cambiar la mentalidad para
realizar proyectos, consiguiendo resultados a través de la acción. Kaizen significa “cambio
para mejorar”, de manera que no se trata solamente de un programa de reducción de
costes, sino que implica una cultura de cambio constante para evolucionar hacia mejores
prácticas, lo que se conoce comúnmente como “mejora continua”. (Hernández & Vizán,
2013; Waldo & Jones, 2006)
JIT: Sistema de producción desarrollado en los años 50 por la empresa automovilística
Toyota, se basa en la premisa “producir solo lo que se demanda y cuando el cliente lo
solicita”, que significa producir el articulo indicado en el momento requerido y en la
cantidad exacta. De esta manera, JIT tiene efectos en la productividad, costes, plazo de
entrega y diversidad de productos. (Hernández & Vizán, 2013)
Jidoka: Consiste en dar a las máquinas y operadores la capacidad de parar el proceso si
detecta que no puede fabricar una pieza sin errores. Ese sistema permite detectar las
causas de los problemas y eliminarlas de raíz de manera que los defectos no pasen a las
estaciones siguientes. (Hernández & Vizán, 2013)
Poka Yoke: Sistema de autoinspección o inspección “a prueba de errores”. Se trata de
unos mecanismos o dispositivos que, una vez instalados, evitan los defectos al cien por
cien, aunque exista un error humano. Los poka-yoke se caracterizan por su simplicidad
(pequeños dispositivos de acción inmediata, muchas veces sencillos y económicos), su
eficacia (actúan por sí mismos, en cada acción repetitiva del proceso, con independencia
33
del operario) y tienen tres funciones contra los defectos: pararlos, controlarlos y avisar de
ellos. (Hernández & Vizán, 2013)
6.2. FILOSOFÍA SIX SIGMA
Six Sigma es una filosofía de trabajo y una estrategia de negocios, la cual se basa en el
enfoque hacia el cliente, en un manejo eficiente de los datos y metodologías y diseños
robustos, que permiten eliminar la variabilidad en los procesos y alcanzar un nivel de
defectos menor o igual a 3,4 defectos por millón de oportunidades (DPMO). (Arias,
Portilla, & Castaño, 2008)
6.2.1. ¿Qué es Six Sigma?
Peter Pande (2002) expresa en su libro “¿What is Six Sigma?” que Six Sigma puede ser
definido, como:
Una medida estadística del rendimiento de un proceso o producto.
Un objetivo que alcanza casi la perfección para la mejora del rendimiento.
Un sistema de gestión para lograr un liderazgo empresarial duradero.
Six Sigma como medida estadística:
Six Sigma es una medida de la satisfacción casi perfecta del cliente, significa seis
desviaciones estándar entre la media aritmética y los límites de especificación del
proceso.
Sigma es un símbolo que representa la desviación estándar. La desviación estándar es
una forma estadística de describir cuánta variación existe en un conjunto de datos, un
grupo de elementos o un proceso. (Pande & Holpp, 2002)
El primer paso para calcular sigma, o comprender su significado, es conocer lo que
esperan sus clientes. En el lenguaje de Six Sigma, los requisitos y las expectativas de los
clientes se denominan CTQ (críticos para la calidad). De hecho, una de las claves de Six
Sigma es comprender mejor y evaluar qué tan bien funciona un proceso en todos los
CTQ. Usamos la medida sigma para ver qué tan bien o mal se desempeña un proceso y
para dar a toda la organización una forma común de expresar esa medida. (Pande &
Holpp, 2002)
34
Partiendo de lo anterior, la Ilustración 3 muestra a la distribución normal estándar (𝜇 =
100, 𝜎 = 10) y en ella se puede observar que Six Sigma asegura que el 99.997% de todos
los productos de la empresa/proceso son de calidad aceptable. Conforme va
disminuyendo el nivel de sigma, va disminuyendo el número de productos que cuya
calidad se acepta.
Ilustración 3: Nivel Six Sigma y productos de calidad aceptable en una distribución normal estándar. Elaboración propia
En general, los procesos estándar tienden a comportarse dentro del rango de tres sigma
(3𝜎), lo que equivale a un número de defectos de aproximadamente 67.000 DPMO, esto
significa un nivel de calidad de apenas 93.32%. En contraposición, si ocurre un
desplazamiento de 1,5 sigma (1,5𝜎), el nivel de calidad aumentaría a 99.9997% para un
0.
0
0.
1
0.
2
0.
3
0.
4
𝝁
0.
0
0.
1
0.
2
0.
3
0.
4
𝝁
0.
0
0.
1
0.
2
0.
3
0.
4
𝝁
±𝟏𝝈 = 𝟔𝟖. 𝟐𝟔𝟖𝟗%
Límites
de
tolerancia
Límites
de
tolerancia Defectos
690000 DPMO
±𝟑𝝈 = 𝟗𝟕. 𝟕𝟑%
Defectos
66807 DPMO
±𝟔𝝈 = 𝟗𝟗. 𝟗𝟗𝟕%
Defectos
3.4 DPMO
35
proceso Six Sigma (6𝜎). Comparativamente un proceso de tres sigma es 19.645 veces
más deficiente (produce más defectos) que un Six Sigma. (Pande, Neuman, & Cavanagh,
2002)
Six Sigma como objetivo:
El objetivo de Six Sigma es ayudar a las personas y los procesos que aspiran a obtener
productos y servicios sin defectos. Sin embargo, la noción de cero defectos no funciona
aquí, de hecho, siempre hay algún potencial de defectos, incluso en los mejores procesos
o en los mejores productos.
A pesar de ello, con un rendimiento del 99,9997 por ciento, Six Sigma establece un
objetivo de rendimiento donde los defectos en muchos procesos y productos son casi
inexistentes. Una de las grandes amabilidades de Six Sigma es que establece objetivos
alcanzables a corto plazo, al tiempo que se esfuerza por lograr objetivos comerciales a
largo plazo. (Pande & Holpp, 2002)
Six Sigma como Sistema de Gestión:
Como sistema de gestión, Six Sigma no es propiedad de líderes senior (aunque su rol es
crítico) o impulsados por la administración de nivel medio (aunque su participación es
clave). Las ideas, soluciones, descubrimientos de procesos y mejoras que surgen de Six
Sigma tienen lugar en la primera línea de la organización. (Pande & Holpp, 2002)
Su aplicación requiere del uso intensivo de herramientas y metodologías estadísticas para
eliminar la variabilidad de los procesos y producir los resultados esperados, con el mínimo
posible de defectos, bajos costos y máxima satisfacción del cliente. Esto para “responder
a las necesidades críticas del negocio e incorporar a la rutina diaria una administración
proactiva enfocada en el cliente”. (Pande & Holpp, 2002)
Adicional a la eliminación de defectos, otros beneficios obtenidos con la implementación
de Six Sigma son: reducción de los tiempos de ciclo, aumento de capacidad de
producción, reducción de los costos, alta satisfacción de los clientes, oportunidad de
retención de los clientes, captura de nuevos mercados y más importante aún, efectos
dramáticos en el desempeño financiero de la organización. (Kiran, 2017)
36
Este nivel de calidad puede ser aplicado no solo a procesos industriales de manufactura,
sino también en procesos transaccionales y comerciales de cualquier tipo, como, por
ejemplo: en servicios financieros, logísticos, mercantiles, etc.
6.2.2. Historia de Six Sigma
El Método de Six Sigma es una filosofía que inicia en los años ochenta como estrategia
de mercado y de mejoramiento de la calidad en la empresa Motorola, cuando el ingeniero
Mikel Harry, promovió como meta estimable en la organización; la evaluación y el análisis
de la variación de los procesos de Motorola, como una manera de ajustarse más a la
realidad. Sin embargo, la metodología fue ampliamente difundida por el CEO de General
Electric, Jack Welch. (Galdino, Gomes, & Toledo, 2017; Herrera & Fontalvo, 2011)
6.2.3. Principios de Six Sigma
La filosofía Six Sigma se fundamenta en seis principios. Estos son:
Enfoque al cliente externo e interno.
Análisis sujeto a la información veraz y oportuna (datos y hechos).
Enfoque basado en procesos, gestión por procesos y mejora de procesos.
Actitud preventiva o gestión proactiva.
Trabajo en equipo y colaboración sin fronteras.
Mejoramiento Continuo o búsqueda de la perfección. (Herrera & Fontalvo, 2011)
6.2.4. Metodologías de Six Sigma
Dentro de Six Sigma se tienen diferentes metodologías las cuales difieren en fines y usos.
(Harry & Schroeder, 2000) Las siguientes son las más usadas:
DMAIC (Define-Measure-Analyze-Improve-Control): Se utiliza para mejorar
procesos ya existentes.
DMADV (Define-Measure-Analyze-Design-Verify): Se usa en el rediseño de
procesos que no alcanzan la mejora aun siendo mejorados.
IDOV (Identify-Design-Optimize-Validate): Se aplica para nuevos procesos o
productos y no existe medición alguna disponible.
CQDFSS (Commercial-Quality-Design-For-Six Sigma): Se utiliza para la búsqueda
y aseguramiento en introducción de productos o servicios al mercado. (Polesky,
2006)
37
Para el presente proyecto se utilizará la metodología DMAIC, por lo cual será la que se
explique a profundidad.
6.2.5. Metodología DMAIC
Es una metodología rigurosa que utiliza herramientas y métodos estadísticos, para Definir
los problemas y situaciones a mejorar, Medir para obtener la información y los datos,
Analizar la información recolectada, Incorporar y emprender mejoras al o a los procesos
y finalmente, Controlar o rediseñar los procesos o productos existentes, con la finalidad
de alcanzar resultados óptimos, lo que a su vez genera un ciclo de mejora continua.
6.2.5.1. Etapa previa
Un aspecto fundamental en el éxito del programa Six Sigma es la selección adecuada de
proyectos y la formación del equipo que atenderá cada proyecto. (Gutiérrez & De la Vara,
2004)
Para la selección de un proyecto es recomendable utilizar los criterios SMART, los cuales
consisten en una serie de preguntas sobre el proyecto (Polesky, 2006):
Specific (especifico): ¿está enfocado a un problema real del negocio?
Measurable (medible): ¿es posible medir el problema, establecer una línea base y
fijar metas para mejora?
Attainable (alcanzable): ¿es la meta realizable? ¿la fecha de finalización del
proyecto es realista?
Relevant (relacionado): ¿se relaciona con un objetivo del negocio?
Time bound (límite de tiempo): ¿se tiene una fecha de finalización del proyecto?
Una vez que se tenga el proyecto, lo siguiente es seleccionar la gente que integrará el
equipo que lo desarrollará. Generalmente es tarea de los Champions o Black belts (BB)
seleccionar el equipo y al líder del proyecto que usualmente es un BB, GB o un candidato
a estas categorías. Los demás integrantes deben ser seleccionados con base a lo que
puedan aportar al equipo, ya que es necesario contar con diferentes puntos de vista,
experiencias y especialidades. (Gutiérrez & De la Vara, 2004)
6.2.5.2. Definición
En esta fase se identifica el producto y/o el proceso a ser mejorado y asegura que los
recursos estén en el lugar para el proyecto de mejora. Esta fase establece las
38
expectativas para el proyecto y mantiene el enfoque de la estrategia Six Sigma a los
requerimientos del cliente.
Los pasos son los siguientes (ISixSigma, 2007):
1. Definir los requerimientos del cliente
2. Desarrollar el planteamiento del problema, metas y beneficios
3. Identificar al Champions, dueño del proceso y al equipo
4. Definir los recursos
5. Evaluar el nivel del apoyo organizacional
6. Desarrollar la metodología del proyecto
7. Desarrollar el mapeo del proceso
Las herramientas que apoyan el desarrollo de esta etapa son:
Ficha de caracterización de procesos.
Diagrama de flujo del proceso.
Diagrama SIPOC (Supplier, Input, Process, Output, Customer)(Pande & Holpp,
2002)
Análisis VOC
6.2.5.3. Medición
Esta etapa asegura que la empresa se encuentre trabajando en una métrica correcta, es
decir, se debe definir bien un parámetro que sea observable y fácilmente medible, que
además provenga de lo que quiere el cliente y que esté basado en los objetivos
generales, ambos requerimientos provenientes de la fase anterior, para poder observar
óptimamente las mejoras.
Dentro de esta etapa se debe realizar una evaluación a los datos recolectados, ésta debe
estar basada en los siguientes criterios:
Prueba de normalidad
Análisis individual para datos anormales
Histograma ajustado
Análisis de dispersión
Análisis de tendencia
Los pasos de esta fase son los siguientes (ISixSigma, 2007):
39
1. Definición de unidad, oportunidad, defecto y métrica
2. Desarrollar el plan de recolección de datos
3. Estadística descriptiva inicial
4. Determinar la capacidad del proceso y el nivel sigma.
6.2.5.4. Análisis
Esta fase examina los datos recolectados en la etapa de medición con el objetivo de
generar una lista de prioridades de las fuentes de variación (𝑥′𝑠). Esta fase enfoca los
esfuerzos de mejora mediante la separación de las pocas variables vitales (mayor
responsable de la variación) de las muchas triviales (menos responsables de la variación).
(Polesky, 2006)
La razón principal por la que se analiza la situación actual del proyecto es para
concientizar y orientar tanto a la empresa como al equipo de trabajo acerca de la forma en
la que se está llevando a cabo el proceso actualmente, sin omitir ni corregir lo que es
evidente que se podría mejorar fácilmente. En esta etapa también se recolectan los datos
que posteriormente serán usados para determinar el ahorro obtenido al finalizar el
proceso Six Sigma.
Los pasos de esta fase son (ISixSigma, 2007):
1. Definir los objetivos de desempeño
2. Identificar pasos que generan valor agregado al proceso (VSM)
3. Identificar las fuentes de variación
4. Determinar las causas raíz
5. Determinar las variables vitales en la relación causa-efecto
Las herramientas y técnicas más utilizadas por Six Sigma para el análisis de los datos
medidos son:
Diagrama de causa-efecto o Ishikawa.
Diagrama de Pareto.
Modelo lineal con coeficiente de correlación y determinación.
Control Estadístico de Procesos.
Diseño experimental (DOE).
Análisis del Modo y Efecto de Falla Potencial (AMEF). (Herrera & Fontalvo, 2011;
Pande & Holpp, 2002)
40
Value Stream Mapping (VSM)
6.2.5.5. Mejora
Una vez se identifica claramente el problema, se busca la manera de mejorar el
rendimiento del proceso. Cada cambio propuesto (en las fases anteriores) es colocado a
prueba en esta etapa, a pequeña escala en un ambiente real de negocio, para conocer si
con su implementación se va a alcanzar o a exceder las metas de calidad establecidas.
Se debe tener en cuenta que dentro de la metodología DMAIC, ésta es la única fase que
realmente se encarga de mejorar los procesos, las demás los definen y controlan.
Los pasos de esta fase son:
1. Generar diferentes soluciones para cada una de las causas raíz
2. Con base en una matriz de prioridades elegir las mejores soluciones.
3. Evaluar los modos de falla de la solución potencial
4. Validar mejoras potenciales mediante estudios piloto
5. De ser necesario corregir o revaluar las soluciones potenciales. (ISixSigma, 2007)
Algunas herramientas y técnicas utilizadas en esta etapa son:
Lluvia de ideas.
Diagrama de análisis de campo de fuerza.
Métodos de gestión de proyectos (Diagrama de Gantt, línea del tiempo, etc)
Documentación del proceso. (Pande & Holpp, 2002)
6.2.5.6. Control
Esta última fase implementa la solución, y se encarga de asegurar su sostenibilidad a
través del tiempo. Garantiza que las mejoras al proceso, una vez implementadas, serán
sostenidas y que el proceso no se va a revertir a su estado anterior.
Los pasos de esta fase son:
1. Estandarizar el proceso
2. Documentar el plan de control
3. Monitorear el proceso
4. Cerrar y difundir el proyecto. (Gutiérrez & De la Vara, 2004)
41
Entre los métodos o procedimientos aplicados para realizar el control a un proceso se
encuentran herramientas tales como: los Gráficos de Control Univariada por variables y
Capacidad del proceso (aplicadas cuando las variables son cuantitativas), Gráficas
Univariadas por atributos (para variables cualitativas), las Gráficas de Control
Multivariadas y el Diseño de Experimentos.(Herrera & Fontalvo, 2011)
Generalmente, cuando se desarrolla Six Sigma se invierte en las primeras tres fases, la
cuales se encargan de localizar específicamente el problema, establecer su situación
actual y asignarles forma de mejora, estas fases son de caracterización. La segunda parte
la componen las dos fases restantes, en las que se comienza a trabajar en el problema
para controlar la varianza y aumentar la calidad, esta parte es de optimización.
Aunque se mencionan numerosas metodologías para cada una de las fases de Six
Sigma, no es imperativo que se utilicen todas. Generalmente dentro del desarrollo de Six
Sigma en cada empresa, se deben aplicar únicamente las herramientas necesarias y la
complejidad de éstas dependerá de la complejidad del proyecto.
6.3. LEAN SIX SIGMA
6.3.1. ¿Qué es Lean Six Sigma?
Lean Six Sigma (LSS) es definido como “un enfoque estructurado y sistemático para la
mejora de resultados que realiza análisis estadísticos con el fin de reducir la incidencia de
defectos en el producto final con 3,4 defectos por millón y eliminar el desperdicio en todo
el proceso de producción.” (Pepper & Spedding, 2010)
Cada uno de los enfoques, Lean y Six Sigma, hace un gran aporte a la mejora continua
desde diferentes frentes; la disminución de defectos de forma estructurada en el caso de
Six Sigma y el mejoramiento de los flujos de procesos e información por medio de Lean
Manufacturing. (Pojasek, 2003)
Según (Snee & Hoerl, 2007), los principios y herramientas Lean se utilizan para lidiar con
problemas de desperdicios, tiempos de ciclo, flujo de procesos y pasos que no agregan
valor. Las herramientas Six Sigma se utilizan para cambiar la media del proceso, reducir
la variación alrededor de un promedio, encontrar el mejor modo de operación, conseguir
procesos y productos robustos.
Por otro lado, ambos enfoques están soportados en un marco común, como lo es la
mejora de procesos, el enfoque al cliente, la formación especializada, el uso de
42
metodologías estructuradas, la orientación a resultados operacionales y financieros, la
gestión del cambio cultural, entre otros. Lo cual facilita la implementación del enfoque
integrado LSS. (Arnheiter & Maleyeff, 2005)
6.3.2. Ventajas de Lean Six Sigma
LSS presenta algunas ventajas frente a la aplicación independiente de los enfoques que
lo componen, entre las que se cuenta (Andersson, Eriksson, & Torstensson, 2006;
Assarlind, Gremyr, & Bäckman, 2013; Snee & Hoerl, 2007):
La integralidad y eficiencia con que se abordan diversos problemas
organizacionales.
Evita la creación de estructuras paralelas para desarrollar procesos de mejora.
Permite crear una cultura de excelencia operacional centrada en la eficiencia y la
satisfacción del cliente.
Se amplía el foco de mejora de los proyectos con la creación de equipos
multidisciplinarios y la vinculación de diferentes medidas de desempeño que
apuntan a un objetivo más integral.
6.3.3. Metodologías de Lean Six Sigma
Generalmente, los proyectos de Lean Six Sigma (LSS) se manejan a través de la
metodología DMAIC adoptada del enfoque Six Sigma. Sin embargo, existen autores que
opinan que Lean y Six Sigma se deben usar en forma separada, mientras que otros
afirman que se debe integrar de manera holística. A continuación, se presentan dos
modelos de aplicación integral de la metodología DMAIC en el enfoque LSS:
Modelo de Despliegue Snee y Hoerl:
Los autores apoyan la ejecución de un proyecto en un método de mejora holístico,
guiada por el enfoque Definir, Medir, Analizar, Mejorar y Controlar (DMAIC). Así
mismo, las herramientas que resulten apropiadas para un problema sean
herramientas Six Sigma o herramientas Lean, pueden ser aplicadas en la etapa
apropiada de estructura y secuencia de la metodología DMAIC.
Este enfoque holístico se basa en que las metas y las brechas son entradas para el
Value Stream Mapping (VSM), una técnica usada en Lean, que es resultado de
caracterizar y detallar el flujo de proceso actual en la etapa Medir de la metodología
DMAIC. Con ello se generan proyectos Six Sigma que pueden contener proyectos
43
rápidos o Kaizen en el curso de su ejecución a fin de generar actividades que
agreguen valor y alimente el VSM del proceso mejorado.
Ilustración 4. Enfoque para selección de proyectos (Snee & Hoerl, 2007)
Modelo de Despliegue de George:
Este modelo es similar al propuesto por Snee y Hoerl, aplicando también la
metodología DMAIC. La estructura que recomienda este autor para la aplicación de
las herramientas Lean Six Sigma es la siguiente:
Proceso Actividad Herramientas
Definición
1. Establecer el equipo • Herramientas de identificación de procesos.
2. Identificar al champion y asignar recursos al equipo
• Forma de definición de proyectos
• Análisis NPV/IRR/DCF
3. Administrar el pre-trabajo
• Proceso de administración del plan de mejora
• Herramientas para la mejora del
desempeño Six SIgma.
Medición
4. Confirmar la meta del equipo
• Herramientas para la mejora del desempeño Six Sigma.
5. Definir el estado actual • Mapeo de proceso
6. Recolectar y organizar los datos
• Análisis de valor
• Lluvia de ideas
• Técnicas de voto
Tabla 1. Caja de Herramientas Lean Six Sigma (George, Maxey, Rowlands, & Upton, 2005)
44
• Diagrama de Pareto
• Diagrama de Afinidad
• Diagrama Causa/Efecto
• AMEF
• Hojas de Chequeo
• Gage R&R
• Gráficos de control
Análisis
7. Determinar la capacidad y velocidad del proceso
• Cp y Cpk
• Análisis de las trampas de tiempo
8. Determinar las fuentes de variación y cuellos de botella
• Muli-Chart
• Box Plots
• Gráficos Marginales
• Gráficos de Interacción
• Regresión
• ANOVA
• Matriz Causa-Efecto
• AMEF
• Formato de definición de problemas
• Mapas de oportunidad
Mejora
9. Generar ideas • Tormenta de ideas 10. Conducir experimentos • Sistemas pull 11. Crear modelos • Reducción de preparación 12. Desarrollar B´s y C´s • TPM 13. Desarrollar planes de
acción • Flujo de procesos
14. Implementar • Benchmarking • Diagrama de Afinidad • DOE • Pruebas de hipótesis • Campos de Fuerza • Diagrama de árbol • Pert/CPM • AMEF/PDPC • Diagrama de Gantt
Control
15. Desarrollar plan de control
• Hojas de chequeo
16. Monitorear desempeño • Gráficos de corrida
17. Crear procesos a prueba de errores
• Histogramas
• Diagramas de dispersión • Gráficos de control • Diagramas de Pareto • Revisiones interactivas • Poka Yokes
Tabla 2. Caja de Herramientas Lean Six Sigma George, Maxey, Rowlands, & Upton, 2005)
45
6.4. PRODUCTIVIDAD
6.4.1. Concepto
Hoy en día se ha extendido el uso del término productividad en las organizaciones, como
un factor de importancia para incrementar la competitividad de las mismas. Por ello, es
oportuno clarificar los aspectos relativos a este concepto.
La productividad implica la mejora del proceso productivo. Lo cual significa una
comparación favorable entre la cantidad de recursos utilizados y la cantidad de bienes y
servicios producidos. Por ende, la productividad es un índice que relaciona lo producido
por un sistema (salidas o producto) y los recursos utilizados para generarlo (entradas o
insumos). Es decir:
𝑃𝑟𝑜𝑑𝑢𝑐𝑡𝑖𝑣𝑖𝑑𝑎𝑑 =𝑆𝑎𝑙𝑖𝑑𝑎𝑠
𝐸𝑛𝑡𝑟𝑎𝑑𝑎𝑠
Ecuación 2. Número Prioritario de Riesgo (Zamacona Soto, 2003)
Por otro lado, también es correcto decir que la productividad es una combinación de la
eficiencia y la efectividad, entendiéndose respectivamente como la forma en que se
utilizan los recursos para lograr el objetivo y el grado en que se logran los objetivos. Es
decir:
𝑃𝑟𝑜𝑑𝑢𝑐𝑡𝑖𝑣𝑖𝑑𝑎𝑑 = 𝐸𝑓𝑒𝑐𝑡𝑖𝑣𝑖𝑑𝑎𝑑 ∗ 𝐸𝑓𝑖𝑐𝑖𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎
Ecuación 3. Número Prioritario de Riesgo (Zamacona Soto, 2003)
De acuerdo a lo anterior, se puede afirmar que la productividad parte del aseguramiento
de la calidad, entendiendo ésta como la búsqueda de las mejoras en todos los procesos,
operaciones y actividades de la organización. Por ejemplo, Kaoru Ishikawa, aseguraba
que con el uso de las siete herramientas básicas de la calidad (Diagrama de Pareto,
Histograma, Diagrama Causa-Efecto, etc.), se pueden resolver el 95% de los problemas
de calidad y productividad en las áreas operativas.(Zamacona Soto, 2003)
46
6.4.2. Expresiones de la productividad
Existen diversas expresiones o tipos de mediciones de la productividad:
Productividad parcial y productividad total:
La productividad parcial es la medida que relaciona todo lo producido por un sistema
(Salida total) con uno de los recursos utilizados (Una entrada o insumo).
La productividad total involucra, en cambio, a todos los recursos (entradas) utilizados por
el sistema (Mano de Obra, Capital, Materia Prima y Otros); es decir, es el cociente entre la
salida y el agregado del conjunto de entradas.
Productividad física y productividad valorizada:
La productividad física de una entrada es el cociente entre la cantidad física de la salida
del sistema y la cantidad necesaria de esa entrada para producir la salida mencionada o,
lo que es lo mismo, la cantidad de salida por unidad de una de las entradas. La salida
suele expresarse en toneladas, metros, unidades, etc. y la entrada en horas-hombre,
horas-máquina, kilovatios-hora, etc.
La productividad valorizada es exactamente igual a la anterior, pero la salida está
expresada en términos monetarios. Esta es utilizada por los economistas cuando deben
considerarse los cambios en los precios relativos.
Productividad promedio y productividad marginal:
La productividad promedio es el cociente entre la salida total del sistema y la cantidad de
entradas empleadas para producir la salida mencionada. Es útil para hacer análisis
comparativos de productividades entre distintos sistemas y/o periodos de tiempo.
La productividad marginal de un factor es el incremento de producto (o valor agregado)
por el empleo de una unidad más de ese factor, manteniéndose constantes las cantidades
de los demás factores.
Productividad bruta y productividad neta:
La productividad bruta es el cociente entre el valor bruto de la salida (que incluye el valor
de todos los insumos) y la entrada que incluye también el valor de todos los insumos.
47
La productividad neta, en cambio, se define como el valor agregado a la salida, por una
entrada donde el valor de ciertos insumos ha sido excluido del numerador y denominador
del índice. (Zamacona Soto, 2003)
6.4.3. Causas de la disminución de la productividad
Algunas de las causas por las cuales declina la productividad en las empresas y los
efectos que producen son:
Causa: Falta de habilidad para medir, evaluar, planear y mejorar la productividad
en las labores administrativas.
Efecto: Extraordinaria pérdida de recursos.
Causa: Premios y beneficio dados sin requerir el equivalente en productividad.
Efecto: Espiral inflacionaria a nivel nacional
Causa: Autoridad difusa e ineficiencia en organizaciones complejas.
Efecto: Retrasos y tiempos perdidos.
Causa: Expansión organizacional sin planeación.
Efecto: Aumento de los costos
Causa: Poca motivación entre un número creciente de empleados.
Efecto: Alta rotación y caídas en la calidad.
Causa: Incumplimiento de programas.
Efecto: Malestar corporativo y repartos tardíos.
Causa: Conflictos humanos no resueltos en el trabajo.
Efecto: Ineficiencia empresarial.
Causa: Procesos de trabajo muy especializados.
Efecto: Monotonía y aburrimiento.
Causa: Aumento en la demanda de tiempos de descanso.
Efecto: Incumplimiento de los tiempos programados.
Para mejorar la productividad es necesario aplicar metodologías y herramientas de
calidad total y modelos productivos que se ajusten a las características de la organización.
(Carro & González, 2014)
48
7. DESARROLLO DEL PROYECTO
7.1. FASE 0. ETAPA PREVIA
7.1.1. Selección del proyecto:
Este proyecto surgió debido a la identificación, por parte del jefe de operaciones, de
problemas recurrentes a los que se enfrentaba la empresa, más específicamente la planta
de Puente Aranda, tales como llegadas retrasadas, calidad del producto, varadas en
operación, entre otros, que abordaremos y jerarquizaremos en el análisis VOC (tabla 10).
Estos problemas están relacionados con los tiempos muertos presentes en los tiempos de
cargue, transporte y estadía en obra, generando retrasos, lo cual lleva al incumplimiento
de las entregas a los clientes y desmejoran la imagen de la empresa frente a éstos.
Teniendo en cuenta todo lo anterior, surge el proyecto para reducir los tiempos muertos
de operación en la planta de Puente Aranda de la empresa CEMEX S.A.
Para un correcto y claro desarrollo del objetivo del proyecto, antes debemos hacer una
evaluación de la viabilidad del mismo, el profesor e investigador George T. Doran en 1981
en su documento “There’s a S.M.A.R.T. Way to Write Management’s Goals and
Objectives”, publicado en la revista Management Review, creó un sistema de evaluación
de objetivos, el cual se hizo muy popular por su eficiencia y facilidad, el modelo
S.M.A.R.T., esta evaluación nos ayudará a definir mejor el proyecto, ya que consiste en
cumplir con las siguientes características clave:
Specific (Especifico): ¿Está enfocado a un problema real del negocio?
Si, representa un problema real del negocio, ya que implica costos relacionados
con los retrasos en las entregas. También se debe tener en cuenta que genera
subutilización de la capacidad instalada. Pero lo más importante, es que la
satisfacción del cliente se está viendo afectada de manera negativa.
Measurable (medible): ¿Es posible medir el problema, establecer una línea base
y fijar metas para la mejora?
Si, se pueden obtener medidas del problema en cuestión, debido a que la
problemática se evidencia en el aumento de los tiempos de procesamiento de los
pedidos. Estos son variables continuas, ya que nos muestran los tiempos totales
49
utilizados para completar el procesamiento de un pedido, por lo cual es posible
establecer la situación actual de desviación sobre el tiempo estándar y fijar las
metas de mejora, con base a la máxima desviación que se pueda presentar con
respecto al tiempo estándar.
Attainable (alcanzable): ¿Es la meta realizable?
Si, la meta es realizable. Aunque no está definida en detalle y no se conoce a
fondo la situación actual del proceso, se sabe que el objetivo es acercar los
tiempos de procesamiento de pedidos a una homogeneidad y que estén lo más
cerca posible del tiempo estándar establecido. La meta se puede especificar de
una manera más concreta cuando se conozcan más detalles del proceso.
Relevant (relevante): ¿Es relevante dentro de un objetivo del negocio?
Sí. El problema es relevante dentro de varios objetivos de negocio; como la
reducción de costos, el mejoramiento de los indicadores, la utilización adecuada
de los elementos involucrados en la operación, la satisfacción del cliente, entre
otros.
Time bound (Límite de tiempo): ¿Se tiene una fecha de finalización del
proyecto?
Se planea terminar el proyecto en abril del año 2018.
7.1.2. Formación del equipo:
Este equipo fue definido considerando todos los involucrados en el proceso de
distribución de producto terminado. Los integrantes son: El Jefe de operación zona
Centro, el Jefe de planta Puente Aranda, los Coordinadores de planta, el personal
encargado de las los mixer y despacho de pedidos.
Se realizaron reuniones con el equipo para exponer la definición del proyecto de mejora
por iniciar y se les solicito su cooperación dado el gran involucramiento que tienen con el
proceso.
En todos los análisis de grupo fue tomada en cuenta la opinión de cada uno de los
miembros del equipo y se retroalimentaron los avances para asegurar que acepten los
cambios posibles propuestos.
50
7.2. FASE 1. DEFINICIÓN
El primer paso en esta etapa es la creación de la carta de equipo (TeamCharter).
7.2.1. TeamCharter
Enunciado del problema: Se están presentando retrasos en las entregas de concreto
por parte de la Planta Puente Aranda a los clientes. Estos retrasos se deben a
diversas causas identificadas dentro la operación y la logística de planta, más
exactamente en las actividades de cargue, alistamiento, transporte, estadía en obra y
retorno a planta, que afectan directamente la efectividad y cumplimiento de las
entregas.
Oportunidad de negocio: El cumplimiento con los tiempos de entrega de los pedidos
llevará a mejorar su satisfacción y su percepción frente a la empresa. Adicional, se
disminuirán costos de operación, se optimizará el uso de la capacidad instalada y se
mejoraran los indicadores de servicio.
Declaración de oportunidad: Se han incrementado los retrasos en las entregas de
concreto en los últimos meses.
Declaración del objetivo: Reducir los tiempos muertos de operación presentes en el
tiempo de transporte y de estadía en obra, de la planta de Puente Aranda, de tal
manera que se tengan tiempos homogéneos y cercanos a los estándares
establecidos.
Alcance del proyecto: El proyecto comprende los procesos de traslado, despacho y
distribución del concreto, no serán analizados los procesos de transmisión de datos en
el software de logística. Dentro del desarrollo se analizarán solamente las causas que
afectan la productividad, y que estén relacionadas directamente con los tiempos
muertos.
Plan del proyecto: El plan para el desarrollo del proyecto se basa en realizar
secuencialmente cada una de las etapas de esta metodología (lean Six Sigma) con
una duración máxima de cinco semanas por cada una de estas.
51
Selección del equipo: En la tabla 3 se muestra los integrantes del equipo y sus
responsabilidades.
CARGO RESPONSABILIDAD
Gerente de Operación Zona centro Champion
Jefe de Operaciones Zona Centro Black belt
Jefe de Planta Puente Aranda Green belt
Coordinadores de Planta Yellow belt
Personal encargado del cargue, alistamiento y
despacho de pedidos, Conductores.
Team member
Tabla 3: Equipo del proyecto. Elaboración propia.
7.2.2. Descripción general del problema
Se han percibido varios incumplimientos a clientes debido a los retrasos en los
tiempos de entrega, lo cual ha llevado a que los clientes pierdan la confianza en la
empresa. Esta situación también se ha notado al analizar las mediciones de los
tiempos de entrega de pedidos, desde el inicio del cargue hasta el retorno del vehículo
a la planta, los cuales se alejan del estándar establecido y adicionalmente presentan
grandes variaciones.
Por lo anterior, se puede observar que se enfrenta un problema de calidad en el
proceso de distribución que está afectando la satisfacción del cliente. De manera
similar, este problema incide directamente en los costos de la empresa, ya que el
retraso en el despacho de vehículos está llevando a generar utilización inadecuada de
los recursos de la operación y en algunos casos, se deben pagar costos adicionales
debido a retrasos y perdidas de entregas.
7.2.3. Descripción del proceso
El proceso completo depende de la asignación de recursos, ruteo, operación y
distribución de concreto. El proyecto no tendrá en cuenta la asignación y ruteo dado
los dos factores anteriormente justificados: la tecnología computacional adquirida que
es de manejo homogéneo en el entorno de este tipo de negocio y el posible cambio
tecnológico que implicaría un estudio más extenso, tanto en tiempo como en inversión.
52
Por tanto se hará referencia a todos los subprocesos, incluyendo la asignación y el
ruteo, pero durante el desarrollo del proyecto únicamente se profundizará y estudiará
la logística de la operación y distribución de la Planta de concreto de Puente Aranda,
en lo relacionado con el flujo de producto terminado desde la recepción de materia
prima hasta la entrega a la obra; así mismo, se enfocará en el proceso de operación
de entrega de concreto, el cual está conformado por tres subprocesos: Cargue de
mezclas, despacho y distribución.
SUB-PROCESO DESCRIPCIÓN PROCESO
Asignación de
recursos
De acuerdo a la ubicación, pronóstico de
demanda y capacidad de cada una de las
plantas del clúster Centro (Bogotá y
alrededores), se asignan los recursos
según corresponda.
Asig
na
ció
n y
Pla
ne
ació
n
Ruteo de
entregas
De acuerdo a la ubicación, disponibilidad
operativa (industrial y vehicular) y la hora
solicitada de llegada a obra, se realiza el
ruteo de entregas en cada planta buscando
la minimización de tiempo de entrega,
según corresponda.
Cargue de
mezclas
El proceso inicia al momento que
planeación monta una orden de envío para
alguna de las obras. Luego se libera esta
orden transmitiendo los datos necesarios a
al sistema SAP de los jefes de planta,
quienes proceden a realizar el respectivo
pedido. El proceso termina en el momento
que se hace el descargue de las tolvas
dosificadoras a los mixers.
Op
era
ció
n d
e e
ntre
ga d
e
co
ncre
to
Tabla 4: Descripción del proceso de procesamiento de órdenes. Elaboración propia.
53
Despacho
Este proceso se inicia en el momento en
que el concreto de la orden ha sido
descargado en los mixers, allí se revisa y
se solucionan los problemas de
manejabilidad y asentamiento. También, se
saca muestras para elaborar cilindros para
ensayos de compresión.
Op
era
ció
n d
e e
ntre
ga d
e c
oncre
to
Distribución
Terminada la verificación se da salida al
vehículo hacia su destino. Por último, se
transporta, se entrega el concreto en obra y
regresa el mixer a la planta para ser lavado
y se encuentre listo para una próxima
entrega.
Tabla 5: Descripción del proceso de procesamiento de órdenes. Elaboración propia.
54
En las tablas 6, 7, 8 y 9 se explica el proceso completo de procesamiento de órdenes.
ACTIVIDAD DESCRIPCIÓN SUB-PROCESO
Recopilación de
demanda histórica
Se establece la demanda histórica por volumen y
por número de entregas de cada planta según la
información recopilada por el sistema SAP.
AS
IGN
AC
IÓN
DE
RE
CU
RS
OS
Análisis de
variabilidad de
demanda
Analizar y determinar el grado de variabilidad de
la demanda de un periodo a otro.
Proyección de la
demanda
Se realiza la proyección mensual y diario de la
demanda para el siguiente periodo.
Asignación mensual
de recursos
De acuerdo a la demanda diaria promedio
proyectada y el tiempo de ciclo promedio se
establece el número de mixers y agentes de servicio
asignados a cada planta en el siguiente periodo.
Análisis diario de
demanda por
pedidos
Se ajusta la proyección de demanda a los pedidos
confirmados al día anterior de la operación y se
establece por parte de la planta los recursos extra
necesarios.
Estudio de
indicadores
Se estudian los indicadores de disponibilidad
industrial y vehicular, asignados y operativos Vs
necesarios.
Reasignación diaria
de recursos
Teniendo en cuenta los indicadores del proceso
se re-asignan los recursos necesarios para el
cumplimiento de la demanda en cada una de las
plantas.
Recepción del
pedido
La programación debe ingresarse al sistema una
vez recibida del cliente, para que este asigne cupo y
verifique disponibilidad a la hora que el cliente
desea recibir el concreto.
RU
TE
O D
E
EN
TR
EG
AS
Tabla 6: Descripción sub-proceso del procesamiento de órdenes. Elaboración propia.
55
Verificación de cupo
Se verifica que haya capacidad operativa (industrial
y vehicular) disponible en el cluster y su tiempo de
respuesta, tal que cumpla con la hora de pedido.
RU
TE
O D
E E
NT
RE
GA
S
Programación de
entrega
Si hay cupo se procede a programar el pedido, de lo
contrario se le informa al cliente que no lo hay para
dicha hora y si desea programar el pedido para otra
hora.
Ajustes de hora de
entrega
Se verifica en que horas hay capacidad operativa
(industrial y vehicular) disponible en el cluster y su
tiempo de respuesta. Se informan dichas horas al
cliente.
Programación
definitiva de la
entrega
El cliente decide la hora definitiva de entrega o si no
solicita el pedido.
Simulación de
entrega
Una vez confirmada el pedido se verifica en el
sistema, el cual optimiza el tiempo de entrega a la
obra arrojándolos en tiempo real o pronosticado
desde el aplicativo de google Maps. Generando una
lista de plantas de las cuales se puede despachar si
estas tienen: disponibilidad operativa, disponibilidad
vehicular y de recurso humano (agente de servicio).
Se evalúa la planta con mejor tiempo y si cumple
con los requerimientos se despacha desde allí, si no
se cumple, se procede a evaluar la siguiente planta
con mejor tiempo y así sucesivamente hasta
encontrar la planta óptima.
Asignación de
pedido a la planta
Una vez seleccionada la planta desde donde se
despacha, se sube al sistema SAP y se libera dicha
orden para su respectivo cargue y entrega.
Tabla 7: Descripción sub-proceso del procesamiento de órdenes. Elaboración propia.
56
Transporte de arena
y grava a bandas
transportadoras
El operario de la maquina transporta
constantemente la arena y grava del depósito a las
bandas transportadoras. C
AR
GU
E D
E M
EZ
CL
A
Transporte de arena
y grava a tolvas
Se sube la arena y la grava por medio de las
bandas transportadoras hasta las tolvas
dosificadoras
Recepción de orden
en la planta
Una vez montado por asignación el pedido de
concreto es transmitido al jefe de planta quien
revisa los requerimientos de materia prima para la
producción de este.
Liberación de datos
de la orden
Se procede a la liberación de los datos (# de orden,
destino, receta y cantidad), para que el sistema
permita a los coordinadores ver las tareas y realizar
el cargue de materias primas.
Aprobar receta en el
software
Se revisan los mixers disponibles y se autoriza la
receta anteriormente diseñada en el software para
la preparación del concreto.
Alistamiento Mixer y
descargue de
mezcla
Se coloca el mixer en reversa debajo de tolva
dosificadora y se procede al descargue de la
cantidad solicitada. Se entrega de la remisión de
despacho al agente de servicio.
Verificación de
calidad
Una vez terminado el descargue, suena la sirena
para el retiro del mixer de la zona de descargue y se
dirige a la zona de pasarela, en donde se toma una
muestra y se verifica la manejabilidad y
asentamiento del concreto fabricado.
DE
SP
AC
HO
Limpieza de mixer
Al tiempo que se verifica la calidad del concreto, se
procede a lavar y limpiar los residuos de concretos
que caen sobre el mixer al momento del descargue
de la mezcla.
Tabla 8: Descripción sub-proceso del procesamiento de órdenes. Elaboración propia.
57
Dar salida al
vehículo
Una vez revisada la entrega y se cumplan con las
condiciones de transporte (rotación de la olla y
calidad) se procede a dar salida de la planta al
vehículo.
DE
SP
AC
HO
Transporte de
concreto
Se transporta desde la planta de Puente Aranda a la
Obra solicitante del producto; para ello se tienen en
cuenta los tiempos de recorrido.
DS
ITR
IBU
CIÓ
N
Recepción a
conformidad
Se entrega en la obra la remisión del concreto
solicitado y se solicita el ingreso.
Ingreso a obra Se transporta el mixer a la zona de colocación y se
hace el alistamiento del carro para el descargue.
Colocación en obra
El cliente procede a dar la orden de descarga. Se
termina la entrega cuando se descarga
completamente el concreto o se termine el tiempo
máximo permitido de espera para descargar.
Retorno a planta
Se realiza el transporte del mixer a la planta para
ser reasignada para una nueva entrega. La etapa
termina en el momento que el mixer se encuentra
en Planta de nuevo.
Lavado Mixer Una vez llega a planta, el mixer debe descargar
residuos y lavarse en la zona de pasarela.
Tabla 9: Descripción sub-proceso del procesamiento de órdenes. Elaboración propia.
58
En las siguientes ilustraciones se muestran los diagramas de flujo que detallan cada uno
de los sub-procesos:
Ilustración 5: Diagrama de flujo de sub-proceso asignación de recursos. Elaboración propia.
59
Ilustración 6: Diagrama de flujo de sub-proceso ruteo de pedidos. Elaboración propia.
60
61
Ilustración 7: Diagrama de flujo de sub-proceso operación de entrega de concreto. Elaboración propia.
62
Con el mapeo del proceso se puede tener una mejor idea del problema, no obstante, el
proceso no se ha analizado completamente. Aún no se han definido claramente cuáles
son los proveedores, las entradas, las salidas y los clientes del proceso. La información
anterior se resume en el SIPOC.
Proveedores (S) Entradas (I) Proceso (P) Salidas (O) Clientes (C)
Planeación
Inventarios
Mantenimiento
RRHH
Ordenes de
envío (cantidad,
destino, hora de
entrega).
Inventarios de
materia prima
ingresado en el
sistema
Vehículos para
cargar
Operarios y
conductores
Operación
de concreto
a las obras.
Vehículos
cargados
con concreto
Informes de
envíos
Obras
Planeación
Dentro de los proveedores no se tendrá en cuenta el soporte técnico. Como se mencionó
anteriormente, no se realizará ningún cambio en la tecnología del proceso de distribución
de concreto. Cada uno de los proveedores debe cumplir con una serie de requerimientos:
Planeación: Las órdenes deben ser enviadas a logística con un tiempo adecuado
para su procesamiento, se deben especificar cantidad de concreto, hora de
entrega, destino y prioridad.
Inventarios: Garantizar que los inventarios estén actualizados y que toda la
materia prima cumpla con todas las normas de calidad, de rotación de producto y
de manipulación.
Distribución
Cargue de mezcla
Despacho
Ilustración 8: Diagrama SIPOC del procesamiento de órdenes. Elaboración propia.
63
Mantenimiento: Los conductores deben garantizar la puntualidad de los vehículos,
así como sus condiciones óptimas de aseo y capacidad. Mantenimiento debe
encargarse de mantener la maquinaria y los vehículos utilizados, en condiciones
adecuadas para que la operación funcione correctamente y no presente ningún
retraso como consecuencia de una avería o una falla.
Recursos Humanos: Garantizar la correcta capacitación de los operarios y
conductores involucrados en cada proceso, de tal manera que el error humano se
lleve a su mínima expresión y se pueda contar con un personal idóneo y
comprometido.
Las entradas y procesos se muestran tal y como se describieron en los diagramas de los
sub-procesos. Las salidas del proceso consisten en los vehículos cargados con concreto y
los informes de vehículos despachados. Los clientes directos del proceso son: las obras y
Planeación.
Por un lado, las obras reciben los vehículos cargados con concreto y tienen ciertos
requerimientos: cargues completos, puntualidad en las entregas y calidad requerida. Por
el otro, Planeación recibe los informes de vehículos despachados, y exigen que se
cumplan con los siguientes requerimientos: información veraz, tiempos cercanos a los
estándares y entregas puntuales.
7.2.4. Análisis VOC
Para conocer más de cerca los incumplimientos percibidos por los clientes se decidió
revisar los reportes de entrega. Estas falencias e incumplimientos se toman como un
evento por cada entrega.
Incumplimientos Cantidad Porcentaje
Llegada tarde 1293 97,15%
Mantenimiento 9 0,68%
Operaciones (problemas de cargue) 1 0,08%
Calidad del concreto 18 1,35%
Bombeo 3 0,23%
Asignación / Programación 5 0,38%
Otros 2 0,15%
Total Incumplimientos 1331 100,00%
Tabla 10: Análisis VOC. Elaboración propia.
64
Se puede observar en la Tabla 10, que durante el tiempo evaluado se han percibido 1331
incumplimientos a los clientes, de las cuales las entregas retrasadas representan un
97,15% del total dando validez al problema percibido por la empresa de que ésta es la
causante principal de incumplimiento al cliente por parte de la planta.
Selección de los CTQ’s
Es de gran importancia realizar una adecuada definición de estos aspectos, ya que más
adelante servirán como información de entrada para realizar el cálculo de la capacidad del
proceso. Para esto, es necesario establecer cuáles son las variables que están ligadas a
la satisfacción del cliente. Estas variables deben garantizar que se esté escuchando al
cliente. De acuerdo a lo anterior, se debe seguir la siguiente metodología:
¿Quiénes son los clientes del proceso?
Clientes finales (Obras de clientes).
¿Qué se les proporciona a estos clientes?
Entregas de concreto en vehículos cargados e informes de despacho.
¿Cuáles son los principales incumplimientos a los clientes?
Entregas retrasadas.
¿Cuáles son los procesos internos que proporcionan los CTQ’s para los clientes?
Son los procesos de cargue, despacho y distribución.
Determinar las CTQ’s del proceso a mejorar:
Primero se debe determinar cuáles son las variables de salida del proceso para
posteriormente identificar cómo afectan al cliente.
En la tabla 11 se muestran las variables de salida del proceso de distribución de
producto terminado, y la forma en que afectan al cliente.
65
Variable de salida del
proceso
¿Cómo afecta al cliente? Situación
actual
Producto revisado y
cargado
correctamente
El producto debe estar correctamente
revisado con el fin de evitar concreto faltante
o sobrante.
Aceptable
Vehículos revisados
Los vehículos deben garantizar su aseo y
calidad para que el producto cargado se
mantenga en excelentes condiciones de
calidad. El aseo de los vehículos también
puede afectar el tiempo de cargue,
retrasándolo hasta que el vehículo este
adecuadamente aseado o sea necesario
realizar el cambio de vehículo.
Buena
Entrega de producto a
tiempo
Las entregas deben estar dentro de los
tiempos esperados, ya que un retraso en
alguna de estas lleva a incumplir a sus
clientes y afectar la imagen de la empresa.
También afecta notoriamente el cronograma
de envíos de planeación.
Mala
Informe de despachos
El informe de despachos debe ser realizado
con información veraz y coherente, de tal
manera que se pueda realizar el seguimiento
de los envíos, por parte de planeación.
Cualquier anomalía en estos informes
afectará los indicadores de seguimiento de
planeación.
Buena
Tabla 11: Variables de salida del proceso. Elaboración propia.
Con esta información, el equipo determinó que las variables de salida que definen los
CTQ’s del proceso, desde la perspectiva del cliente, son: Entrega de producto a
tiempo y, Producto revisado y cargado correctamente. Esto se debe a que las
variables Vehículos revisados e Informe de despachos, se comportan de acuerdo con
el estándar, es decir, están cumpliendo con las expectativas de los clientes.
66
De acuerdo a lo anterior, estos son los CTQ’s del proceso:
Producto revisado y cargado correctamente
Entrega de producto terminado a tiempo
¿Cómo se relacionan los procesos o subprocesos internos con las CTQ’s?
Para determinar esta relación se utiliza la herramienta QFD, que muestra el grado de
contribución o afectación de cada subproceso sobre cada CTQ’s.
Se puede ver a través de la matriz QFD (Ilustración 9) que las actividades que más se
relacionan con los CTQ’s son: Recepción de orden en la planta, Alistamiento y
descargue de mezcla en mixer, Dar salida al vehículo, Transporte de concreto,
Recepción a conformidad, Ingreso a obra, Colocación en obra y Retorno a planta.
Ilustración 9: Matriz QFD. Elaboración propia.
Rec
epci
ón
de
ord
en e
n la
pla
nta
Dis
eño
de
la
mez
cla
Lib
erac
ión
de
dat
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la o
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spo
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de
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a y
grav
a a
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Tr
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e
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a y
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tolv
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Dig
itar
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ixer
Ver
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veh
ícu
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Rec
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ón
a
con
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Ingr
eso
a o
bra
Co
loca
ció
n e
n
ob
ra
Reg
reso
a p
lan
ta
Producto revisado
y cargado 3
3 9 3 1 1 9 9 9 6 7 9 9 5 5 8
Entrega de
producto
terminado a
tiempo
5
9 1 7 3 3 3 9 3 4 9 9 9 9 9 9
54 32 44 18 18 42 72 42 38 66 72 72 60 60 69
7,5 4,44444 6,11111 2,5 2,5 5,83333 10 5,83333 5,27778 9,16667 10 10 8,33333 8,33333 9,58333
Ponderacion total
Ponderacion relativa
ALISTAMIENTO DESPACHO DISTRIBUCIÓN
Prioridad alta
Prioridad Media
Prioridad baja
Prioridad muy baja
CTQ's
Pri
ori
dad
5 5 2 2 5 4 2 4 5 5 5 5 5
2 1 2 2 1 5 4 5 4 3 5 5
2 5 1 2 4 5 5
5 2 4 5 1 4
5 1 2 2
4 2
1 1
5
1
2 5
Figura 4. Matriz QFD
67
7.2.5. Delimitación del problema
Con la determinación de los CTQ´s y la relación con las actividades de los subprocesos
que se obtuvo mediante la técnica QFD, se puede delimitar el problema a las actividades
que tuvieron una ponderación relativa más alta.
¿Qué autoridad se tiene sobre el proceso?
Se tiene alta autoridad sobre el proceso ya que el equipo está conformado por el jefe de
operaciones zona centro y el jefe de planta.
¿Cuáles son los subprocesos en los que el equipo se va a enfocar?
Alistamiento: Recepción de orden en planta, Alistamiento y Descargue de mezcla
en mixer.
Despacho: Dar salida al vehículo.
Distribución: Transporte de concreto, Recepción a conformidad, Ingreso a obra,
Colocación en obra y Retorno a planta.
¿Cuáles son los procesos que no se incluyen en el proyecto?
Alistamiento: Diseño de la mezcla, Liberación de datos de la orden, Transporte de
arena y grava a bandas transportadoras, Transporte de arena y grava a tolvas,
Digitar receta en el software.
Despacho: Verificación de calidad, Limpieza de mixer.
¿Cuáles son las fronteras de los subprocesos que se van a mejorar?
Las fronteras se detallan en las tablas 12 y 13.
SUBPROCESO ACTIVIDAD FRONTERAS
Alistamiento
Recepción de orden en
la planta
Desde la solicitud de servicios por
asignación y respuesta de la capacidad de
la planta, hasta la aceptación de condiciones
de las entregas.
Alistamiento y
descargue de mezcla en
mixer
Desde la verificación en el patio de mixers
disponibles, hasta el descargue completo de
la mezcla en el mixer.
Tabla 12: Fronteras de sub-procesos a analizar. Elaboración propia.
68
Despacho
Dar salida al vehículo. Desde el ingreso a pasarela del mixer hasta
el aval de salida con los requerimientos
cumplido del concreto.
Distribución
Transporte de concreto Desde la salida del mixer de la planta de
concreto, hasta la llegada a la dirección de
la obra.
Recepción a
conformidad
Desde el anuncio de llegada a obra, hasta la
aprobación del pedido por el cliente.
Ingreso a obra Desde la aprobación del pedido por parte
del cliente hasta la autorización de
descargue en el punto de colocación del
concreto.
Colocación en obra Desde el alistamiento para el descargue de
concreto hasta terminar completamente con
éste.
Retorno a planta Desde la salida de la obra hasta la
notificación de mixer lavada en los patios de
la Planta.
Tabla 13: Fronteras de sub-procesos a analizar. Elaboración propia.
¿Qué recursos están disponibles para el equipo?
El equipo cuenta con datos históricos de los tiempos de procesamiento de órdenes, así
como personas involucradas directamente en el proceso, las cuales pueden aportar,
además de su experiencia y conocimientos, diferentes puntos de vista sobre la materia.
¿Cuáles son las restricciones del proyecto?
La mayor restricción corresponde al presupuesto para los cambios que se van a realizar,
el cual es reducido. Por lo tanto, un cambio que implique un mayor costo deberá ser
evaluado por las directivas para su aprobación. Adicional a esto, otra restricción es el
tiempo de terminación del proyecto, ya que éste debe finalizarse en abril del 2018.
69
Enunciado claro y concreto del problema
Considerando las actividades anteriores, ya se cuenta con los elementos requeridos para
elaborar un enunciado del problema que abarque la definición adecuada, su alcance y sus
objetivos. Este enunciado es muy importante ya que fue incluido en el Teamcharter.
Enunciado inicial del problema
Se están presentando retrasos en las entregas de los pedidos por parte de la Planta de
concreto de Puente Aranda. Estos retrasos se deben a problemas identificados dentro la
logística de distribución y de la operación en la planta, específicamente en el retorno de la
flota, generando tiempos muertos de operación.
¿Por qué se dice que es un problema? (Why?)
Porque ocasiona incumplimiento a los clientes debido a que las entregas de producto
terminado no se efectúan en los horarios establecidos. También está ocasionando que la
operación de distribución esté subutilizando todos los elementos involucrados dentro de
ésta, y las líneas de cargue estén funcionando con una carga menor a su capacidad
instalada.
¿Por qué es importante?
Porque está generando retraso en las entregas a los clientes externos, llevando a dañar la
imagen de la empresa con potencial de perder clientes. Además, se están generando
costos de operación adicionales, los cuales están afectando la rentabilidad de la empresa.
¿Dónde se localiza el problema? (Where?)
En los procesos de despacho, transporte, estadía en la obra y retorno a planta.
¿Dónde ocurre dentro de la organización?
En el proceso de distribución de concreto en la Planta de Puente Aranda de CEMEX S.A.
¿A quién afecta el problema? (Who?)
Dentro de la organización: A las áreas de planeación, operaciones y logística.
Fuera de la organización: A los clientes y obras.
¿A quién le preocupa el problema?
A las áreas de logística, planeación, operaciones, ventas, servicio al cliente y calidad.
70
¿Cuál es la naturaleza del problema? (Which?)
Incomunicación y aislamiento de las áreas involucradas, desarticulación y escasez de la
información, actitud reactiva hacia los problemas, bajo nivel de supervisión de la
operación y errores humanos.
¿Qué sucede cuando ocurre el problema?
Se retrasan las entregas de producto terminado a las obras, generando insatisfacción y
quejas por parte del cliente externo. Lo cual lleva a la pérdida de fuerza en el mercado
objetivo y generación de costos adicionales en el proceso de distribución.
¿Cuándo ocurre el problema? (When?)
Cuando se presentan tiempos muertos en el despacho, transporte y estadía en obra.
¿Cómo sabe que es un problema? (How?)
Porque presenta una frecuencia alta de ocurrencia y genera retrasos en las entregas a los
clientes. Adicional a esto, genera aumento de costos en el proceso de distribución y lleva
a la subutilización de la capacidad instalada de las líneas de cargue.
¿Cuántos defectos, unidades o gente? (How many?)
Se han reportado 1293 entregas retrasadas entre septiembre, octubre y noviembre del
año 2017; así mismo, se ha observado el aumento en ocurrencia y duración de tiempos
muertos en las entregas de concreto.
Enunciado del problema reformulado
La Planta de concreto de Puente Aranda de CEMEX S.A. está presentando un alto nivel
de ocurrencia de retrasos en las entregas de los pedidos, lo cual ha llevado a que se
presenten 1293 retrasos en los meses de septiembre, octubre y noviembre del año 2017.
Estos retrasos se deben a tiempos muertos identificados dentro la logística de
distribución, los cuales se generan debido a deficiencias en los procesos de despacho,
transporte y entrega del concreto.
71
7.3. FASE 2. MEDICIÓN
En la fase anterior se determinaron las variables críticas para los clientes (CTQ’s), las
cuales son: Órdenes de producto revisadas y cargadas, y Entregas de las órdenes en los
tiempos establecidos.
Observando la Ilustración 10, se puede observar que las entregas de pedido se
desempeñan en función de tres tiempos básicos: tiempo de liberación, tiempo de
procesamiento y tiempo de distribución. El tiempo de liberación de la orden depende de la
gestión en software, y este tema no está incluido dentro del presente proyecto.
7.3.1. Características de medición
La característica crítica del proceso, donde se medirá la mejora, que está en función del
objetivo del proyecto es el tiempo de procesamiento de órdenes y el tiempo de
distribución. La medición de estos tiempos se deberá realizar desde el momento de la
Característica crítica para el cliente
Entregas de órdenes dentro de los tiempos establecidos
Depende de
Tiempo de liberación
de la orden
Tiempo de
distribución
Tiempo de
procesamiento de
la orden
Depende de Depende de Depende de
Tiempo de
transferencia de los
datos del software
de planeación al
software de logística
Tiempo de
alistamiento y
cargue
Tiempo de
despacho
Tiempo de recorrido
de carretera
Tiempo en oba
Tiempo de retorno a
planta
Ilustración 10: Características críticas para el cliente, dentro del proceso. Elaboración propia.
72
hora real de cargue hasta que el vehículo regresa a planta. Se decidió por parte del
equipo de trabajo establecer este inicio y final de la toma de mediciones por las siguientes
razones:
Hora de inicio:
Se toma la hora de inicio de cargue real, puesto que este momento es el punto de
partida de todo el proceso operativo de entrega de concreto.
Hora de finalización:
Se escoge como hora de finalización de la medición la hora de retorno a la planta,
dado que el servicio que presta la empresa no solo comprende la entrega de un
producto, sino la colocación del concreto en obra y la disponibilidad del vehículo
(Mixer) para una nueva entrega.
Las siguientes definiciones son fundamentales para el desarrollo del sistema de medición:
Unidad: La unidad, serán las órdenes de entrega, las cuales están formadas por la hora
de entrega que se deben enviar a las obras, el lugar y la hora de cargue calculada.
Oportunidad: Las oportunidades por orden de distribución son las siguientes (de las
oportunidades tan solo se tomarán en cuenta aquellas que aumentaron el tiempo de
procesamiento de orden):
Tiempo de recepción de orden por parte del jefe de planta y el coordinador.
Capacidad de entregas por hora.
Disponibilidad de mixer para ser cargado.
Tiempo de traslado del mixer en la planta.
Tiempo extra por colas en pasarela.
Errores de asentamiento, detectados en la revisión.
Tiempo de corrección de cargue.
Tiempo de cargue del concreto.
Errores en selección de ruta en tiempo real.
Tiempo de anuncio de llegada a planta.
Tiempo de revisión por parte del cliente.
Tiempo de preparación del mixer para descargue del concreto.
Capacidad de infraestructura de la obra para el ingreso del Mixer.
Tiempo de salida de obra del mixer.
73
Tiempo de transporte de retorno a planta.
Defecto: Tiempos de distribución y entrega de orden con una desviación alta frente al
tiempo establecido, el estándar de tiempo de entrega desde la salida de planta con el
concreto hasta su retorno a planta es de 3 horas (180 minutos), incluyendo el tiempo
máximo de cargue y despacho, se tiene un tiempo máximo estándar de 210 minutos.
Métrica: Se medirán los tiempos de las actividades de los procesos de cargue,
alistamiento, despacho y distribución, que presenten mayor influencia en las CTQ’s, a fin
de lograr la identificación de los límites del proceso. También se medirá el tiempo que se
genera en la rectificación de los errores que no están relacionados con el flujo normal de
la operación (errores de cargue, mixer faltante, errores de asignación, entregas tardías de
otras plantas reasignadas a Puente Aranda, errores en la hora de cargue designada,
mixer varada, planta varada y errores de entrega por parte del agente de servicio).
7.3.2. Plan de recolección de datos
Se ha determinado que se medirá la cantidad de defectos en el tiempo de procesamiento
de órdenes, ahora se debe establecer algunos lineamientos para recolectar la
información.
¿Qué se medirá?
Los tiempos de procesamiento de las órdenes de entrega, sin incluir los de arranque
(cargues realizados antes de las 6 de la mañana), ya que al ser cargados con antelación
aumentan su tiempo de despacho (salida de planta hacia la obra) sin que este sea una
causante de error o sobretiempo.
Se utilizarán los datos recolectados en el los meses de la operación (octubre y
noviembre del 2017).
¿De dónde se obtendrá la información?
Del GPS utilizado por la compañía.
¿Cómo se obtendrá?
Mediante las herramientas del software (SAP) que permite visualizar los tiempos de
operación por obra, por zona, por actividad y por orden de distribución.
74
¿Cómo se medirá?
Mediante los tiempos de procesamientos de órdenes almacenados en SAP. Hora inicio
de carga hasta que el vehículo regresa a planta.
¿Cada cuánto se medirá?
Cada vez que se tenga una orden de entrega y esta medición en el software no presente
errores de geolocalización.
7.3.3. Estadística descriptiva inicial general
Los datos recolectados se ingresaron en el programa Minitab y se aplicaron diferentes
herramientas de estadística para enfocar el problema a fin de generar una solución directa
y eficaz.
Variable N Media
Error
estándar
de la
media Desv.Est. Mínimo Q1 Mediana Q3
Minutos totales 2324 171,22 0,910 43,85 31,00 140,00 167,00 197,00
Variable Máximo
Minutos totales 498,00
Tabla 14: Estadística descriptiva inicial general. Elaboración propia.
La tabla 14 muestra los datos obtenidos de las entregas de la planta desde el 2 de
octubre del 2017 al 30 de noviembre del 2017. Se observa que la media general es de
171,22 minutos y la desviación estándar es muy amplia con 43,85 minutos. Esto
demuestra que la diferencia de entrega de pedidos en cada uno de los datos es muy
variada.
7.3.4. Estadística descriptiva tipo de actividad
Se desagrega en actividades el proceso general. Se procede a medir cada actividad, se
realiza la eliminación de datos anormales mediante el análisis individual como el realizado
en el tiempo general, que se explicará posteriormente y se calcula el tiempo promedio
para cada una de ellas:
75
Tiempo de actividades o subprocesos:
Los tiempos y mediciones de las actividades del proceso se encuentran en minutos y
están descritos a continuación:
𝑻𝑪 = 𝑪𝑭 − 𝑪𝒊
Ecuación 4: Tiempo de cargue
𝑻𝒅 = 𝑫𝑭 − 𝑪𝑭
Ecuación 5: Tiempo de despacho
𝑻𝒕 = 𝑶𝒊 − 𝑫𝑭
Ecuación 6: Tiempo de transporte
𝑻𝒐 = 𝑶𝑭 − 𝑶𝒊
Ecuación 7: Tiempo en obra
𝑻𝒓 = 𝑹𝑭 − 𝑶𝑭
Ecuación 8: Tiempo de retorno a planta
En donde,
Variables:
𝑻𝑪: Tiempo de cargue
𝑻𝒅: Tiempo de despacho o pasarela
𝑻𝒕: Tiempo de transporte
𝑻𝑶: Tiempo en obra
𝑻𝒓: Tiempo de retorno a planta
Parámetros:
𝑪𝑭: Hora finalización de cargue o inicio de despacho
𝑪𝒊: Hora inicio de cargue
𝑫𝑭: Hora finalización de despacho o salida de planta
𝑶𝒊: Hora llegada a obra
76
𝑶𝑭: Hora salida de obra
𝑹𝑭: Hora retorno a planta
A continuación se encuentra la estadística descriptiva en minutos de cada una de las
actividades descritas:
Tiempo de cargue
Variable N Media Desv.Est. Mínimo Q1 Mediana Q3 Máximo
minutos cargue 3177 9,7790 2,7438 3,0000 8,0000 10,0000 11,0000 17,0000 Tabla 15: Estadística descriptiva inicial tiempo de cargue. Elaboración propia.
Tiempo de despacho (pasarela)
Variable N Media Desv.Est. Mínimo Q1 Mediana Q3 Máximo
minutos despacho 2389 14,033 5,698 0,000 10,000 13,000 17,000 30,000 Tabla 16: Estadística descriptiva inicial tiempo de despacho. Elaboración propia.
Tiempo de transporte
Variable N Media Desv.Est. Mínimo Q1 Mediana Q3 Máximo
minutos transporte 2362 31,218 9,108 7,000 24,000 31,000 37,000 55,000 Tabla 17: Estadística descriptiva inicial tiempo de transporte. Elaboración propia.
Tiempo en obra
Variable N Media Desv.Est. Mínimo Q1 Mediana Q3 Máximo
minutos en obra 2443 65,932 33,913 0,000 39,000 61,000 88,000 164,000 Tabla 18: Estadística descriptiva inicial tiempo en obra. Elaboración propia.
Tiempo de retorno
Variable N Media Desv.Est. Mínimo Q1 Mediana Q3 Máximo
minutos retorno 2150 36,254 14,041 0,000 26,000 34,000 44,000 76,000 Tabla 19: Estadística descriptiva inicial tiempo de retorno. Elaboración propia.
Cada medición se realiza sobre el total de las mediciones reportadas por el GPS al
sistema, por tanto sus números de muestra (N) difieren a pesar de ser el mismo periodo
de tiempo de estudio.
77
7.3.5. Capacidad del proceso
7.3.5.1. Herramientas de análisis de variación
7.3.5.1.1. Análisis individual tiempos de proceso
En la Ilustración 11 se observan los datos individuales, demostrando que existe alta
variación, por lo tanto, el método de trabajo utilizado actualmente no es eficaz. También
se nota que varios puntos se encuentran por fuera de las especificaciones o límites LCS y
LCI, lo cual indica que son causas anormales; se procede a eliminar dichos datos para
obtener una medición confiable, que no se vea afectada con esos datos.
Ilustración 11: Gráfica individual tiempos de proceso. Elaboración propia.
Se procede a realizar varias iteraciones con la eliminación de los datos anormales, hasta
encontrar un resultado sin estos datos (fuera de los límites), como se observa en la
Ilustración 12.
2321208918571625139311619296974652331
500
400
300
200
100
0
Observación
Valo
r in
div
idu
al
_X=171,2
LCS=290,9
LCI=51,5
1
11
11
11
11
11
111
1
1
1111
1
1
11
1
1
11
Gráfica I de minutos totales
78
Ilustración 12: Gráfica individual ajustada tiempos de proceso. Elaboración propia.
7.3.5.1.2. Histograma
A continuacion se presenta el histogramas para los datos despues de la eliminacion de
casos especiales o anormales:
Ilustración 13: Histograma tiempos de proceso. Elaboración propia.
La Ilustración 13 indica cómo se encuentra el proceso, mostrando una ligera asimetría
hacia la izquierda, pero tiende a ser una distribución normal. Sin los datos anormales
2281205318251597136911419136854572291
300
250
200
150
100
50
Observación
Valo
r in
div
idu
al
_X=169,2
LCS=281,0
LCI=57,4
Gráfica I de minutos totales proceso
2702402101801501209060
140
120
100
80
60
40
20
0
Media 169,2
Desv.Est. 39,78
N 2284
minutos totales proceso
Frec
uen
cia
Histograma de minutos totales procesoNormal
79
obtenemos una media de 169,2 minutos y una desviación estándar de 39,78 minutos,
aplicado a un N=2284.
7.3.5.1.3. Prueba de normalidad
En el software Minitab se efectúa la debida prueba de normalidad para saber si los datos
se ajustan a una distribución normal uniforme o se debe realizar una transformación para
determinar la capacidad del proceso.
Ilustración 14: Prueba normalidad tiempos de proceso. Elaboración propia.
Se identifica en la ilustración 14 que el Valor P<0,005; lo cual indica que los datos no son
normales y se debe realizar una transformación de estos para poder llevar a cabo el
análisis de capacidad. Por tanto, se aplica la transformación Box-Cox con un valor lambda
óptimo escogido por el software, que luego se mostrará en el análisis de capacidad.
7.3.5.1.4. Tendencia
Se toman los datos individualmente y se hace un análisis de tendencia lineal con el
objetivo de saber cómo está variando la duración del procesamiento de entregas con
respecto al tiempo.
En la ecuación resultante se muestra una tendencia alcista a través del tiempo, con una
regresión donde por cada 1150 entregas aumenta 1 minuto el promedio de tiempo de
80
entrega. Esta situación no es conveniente para la compañía, a pesar de que
aparentemente permanece estable a través del tiempo.
Ilustración 15: Gráfica de Análisis de tendencia tiempos de proceso. Elaboración propia.
7.3.5.2. Capacidad de proceso
El análisis de capacidad se realiza de acuerdo con una distribución normal, la cual se
genera a partir de la transformación Box-Cox. Para establecer nuestra media objetivo y
límites permitidos se reunió el equipo y se escogió como objetivo del proceso la suma de
tiempos promedio de cada actividad, es decir, 160 minutos aproximadamente.
Y como límite superior se tendrá en cuenta el tiempo máximo definido por el equipo para
el proceso general, el cual está conformado por la suma de la media y su desviación
estándar, dando como suma total 210 minutos.
81
Ilustración 16: Distribución Capacidad del proceso en tiempo total. Elaboración propia.
Análisis gráfico:
Al comparar las curvas de subgrupos con la general, se aprecia que el proceso es estable
ya que sus curvas están estrechamente alineadas. El objetivo está cercano a la media
grafica de los datos actuales, pero lo más sobresaliente es la desviación que se desea,
dado que una gran cantidad de datos están por fuera del límite establecido.
Análisis capacidad:
El proceso es estable y predecible pues el índice de rendimiento (Ppk) está próximo al
índice de capacidad (Cpk), 0,34 y 0,36 respectivamente. Pero hay gran deficiencia en su
capacidad dado sus bajos valores (menores a 1).
Además, el proceso no hace la gran parte de sus actividades dentro de la especificación
de tiempo, pues la variación de este es mayor que la variación permitida por las
especificaciones del producto.
82
No se puede obtener la centralización del producto dado que no se especificó un límite
inferior en la capacidad del proceso.
Por otra parte, el cpm del proceso es 0.39 expresa un proceso deficiente en dispersión de
datos, pero con media aritmética cercana al objetivo (poca diferencia entre cpm y ppk).
Rendimiento:
Encontramos un 16,99% de los datos por fuera del límite superior con una disminución
potencial de la variación a 13,74%.
7.3.6. Sigma del proceso
Normalmente, los profesionales presuponen un desplazamiento de 1.5 σ (ZCP = ZLEI +
1.5) o una búsqueda en la tabla de nivel sigma para PPM o defectos por millón. Por tanto,
se realiza en análisis de capacidad y nivel Z de los datos transformados, arrojando la
siguiente gráfica:
Ilustración 17: Nivel sigma del proceso. Elaboración propia.
83
El cálculo del nivel sigma obtenido es de 2,52 con rendimiento del 83%. En la etapa de
medición se identifican las variables claves a medir en el proceso, como son el tiempo
promedio de entrega, los tiempos que influyen en el tiempo de entrega del concreto
(Tiempo en obra, en espera, en alistamiento, revisión y transporte), estas variables se
midieron en el transcurso del capítulo.
7.3.7. Resumen de tiempo de proceso
En la tabla 20 se resume la información de las mediciones:
Parámetro Medición
Total defectos 388
Ordenes procesadas 2284
PPM 169.877
Rendimiento 83%
Nivel sigma PPM 2,52
Índice 𝑪𝒑𝒌 0,36
Tabla 20: Capacidad y nivel sigma actuales. (Antes de mejoras). Elaboración propia.
7.3.8. Capacidad de entregas a tiempo
Los anteriores resultados son estrictamente del tiempo operativo del proceso y el
rendimiento del procesamiento de órdenes. No obstante, para hacer una debida
evaluación y análisis de la satisfacción del cliente, se debe tener en cuenta:
La rapidez y capacidad operativa del proceso (anteriormente explicado) para
mejorar las condiciones internas, el óptimo uso de recursos y responder con un
mayor número de entregas.
La precisión en la hora de llegada a obra, puesto que la percepción de
incumplimiento del cliente está asociada a un alistamiento previo en obra y una
pérdida significativa de dinero. Por tanto, la anticipación de cargue para garantizar
la exactitud en la hora de llegada es primordial en el proceso.
A continuación, las estadísticas generales de las diferencias entre la hora de llegada y
la hora de entrega, siendo un valor negativo (en minutos) aquella llegada antes de la
hora especificada en la orden de pedido.
84
Variable N N* Media
Error
estándar
de la
media Desv.Est. Mínimo Q1 Mediana Q3
Minutos dif llegada 3036 0 6,63 1,13 62,14 -1404,00 -15,00 2,00 28,00
Variable Máximo
Minutos dif llegada 406,00
Tabla 21: Estadística descriptiva: Hora llegada-Hora de entrega. Elaboración propia.
7.3.8.1. Análisis individual diferencia llegada-entrega
Se observan gráficamente los puntos que están por fuera de las especificaciones o límites
LCS y LCI y que indican que son causas anormales. Se procede a eliminar dichos datos
para obtener una medición con información confiable, que no se vea afectada con esos
valores.
Ilustración 18: Gráfica individual diferencia horas llegada-entrega. Elaboración propia.
Gran número de datos se encontraban por fuera de los límites de control y perjudicaban el
estudio. Habrá que identificar las causas externas que generan este comportamiento de
los datos Por ahora se limitará el estudio en eliminar dichos valores y hacer un análisis de
la capacidad del proceso sobre datos controlados (Ilustración 19) y que se relacionan
directamente con la operación.
2737243321291825152112179136093051
500
0
-500
-1000
-1500
Observación
Val
or
ind
ivid
ual
_X=7LCS=95
LCI=-81
1111
1
1
1111111111111111
11
111111111111
1
1
1
1111
1
11111111111
1
11
1111
111
1111111
1111111
1
11
1111111
1
1
1
1
1
1
1111111111
11
11111111111
111111111111111
1
11
1
111
11
11
1111111
11
1
1
111
1
1
11
1
11
1
1
11
111111
Gráfica I de minutos dif llegada
85
Ilustración 19: Gráfica individual ajustada diferencia horas llegada-entrega. Elaboración propia.
7.3.8.2. Capacidad de entregas a tiempo
Para establecer nuestra media objetivo y los límites de capacidad, se tomaron los tiempos
establecidos en la política de servicio, que permite llegar al cliente con un máximo de 30
minutos de antelación o retraso. Por tanto, el objetivo es llegar a la hora exacta acordada,
0 minutos. Los limites inferior y superior serán -30 y 30 minutos, respectivamente.
Ilustración 20: Capacidad proceso en diferencia Horas llegada-entrega. Elaboración propia.
2341208118211561130110417815212611
50
25
0
-25
-50
Observación
Val
or
ind
ivid
ual
_X=2,1
LCS=57,0
LCI=-52,8
Gráfica I de minutos dif llegada corregido_1
86
Análisis gráfico:
Al comparar las curvas de subgrupos y la general se aprecia que el proceso no es del
todo estable, ya que sus curvas no están estrechamente alineadas, por tanto, hay
diferentes fuentes de variación que están afectando el proceso, y es entendible ya que
dependen de la correcta alineación de todas las actividades anteriores (anticipación,
cargue, alistamiento, y el transporte).
El objetivo está cercano a la media grafica de los datos actuales y al igual que en los
tiempos de procesamiento, este análisis de capacidad de entrega a tiempo al cliente
demuestra gran cantidad de datos por fuera de los límites establecidos.
Análisis capacidad:
Observamos que los índices cp, cpk, pp y ppk tienen valores similares, por tanto,
podemos decir que el proceso es algo previsible y centralizado. Sin embargo, todos
ellos son menores a 1, así que sabemos que este proceso muestra que muchas entregas
se realizan por fuera de especificación de tiempo.
Para el proceso estudiado encontramos un cpm de 0,42 lo que expresa un proceso con
capacidad baja en cuanto a su dispersión de datos, ya que sabemos que se encuentra
centralizado.
Rendimiento:
Encontramos un 21,46% de los datos por fuera los límites de media hora antes y por
encima, con una disminución potencial de la variación a 10,34%.
87
7.3.8.3. Sigma de entregas a tiempo
Ilustración 21: Nivel sigma de entregas a tiempo. Elaboración propia.
El cálculo del nivel sigma obtenido es de 2,32 con rendimiento del 78,6% y una mejora
potencial con reducción de variabilidad a 2,76, aunque el proceso no es totalmente
previsible y esta reducción potencial no es completamente válida.
88
7.4. FASE 3. ANÁLISIS
El objetivo fundamental de esta etapa es identificar la causa raíz que originan los defectos
presentes en el procesamiento de órdenes de distribución. Hasta el momento, se conocen
las CTQ´s y las actividades que más influyen sobre estas, y se ha calculado la capacidad
del proceso utilizando sus mediciones históricas. Ahora el equipo debe empezar a buscar
las causas que producen los tiempos muertos en la operación de entrega de concreto.
Para realizar un análisis profundo, se debe comenzar por saber en qué partes del proceso
se presentan frecuentemente dichos defectos, posteriormente se procederá con la
determinación de las causas probables, para lo cual se utilizará el diagrama de Ishikawa o
Causa-efecto y su repercusión o nivel de riesgo de ocurrencia.
7.4.1. Pareto de errores por actividad
Se puede observar en la Ilustración 22 la frecuencia de cada error con relación a un
tiempo máximo definido por el equipo:
𝑻𝑪: Tiempo de cargue
𝑻𝒅: Tiempo de despacho o pasarela
𝑻𝒕: Tiempo de transporte
𝑻𝑶: Tiempo en obra
𝑻𝒓: Tiempo de retorno a planta
𝑻𝒂 > Tiempo de anticipación
Unidad: minutos
𝑻𝑪 < 15
𝑻𝒅 < 20
𝑻𝒕 < 50
𝑻𝒐 < 75
𝑻𝒓 < 50
𝑻𝒂 > 𝑻𝒍
Dada por, 𝑻𝒍 = 𝑪𝑬 ∗ 𝑽𝑴 + 𝑫𝒎 + 𝑹𝑶
Ecuación 7: Tiempo límite de anticipación
89
En donde,
Variables
𝑻𝒍: Tiempo límite de inicio de cargue
Parámetros:
𝑪𝑬: Cantidad de la entrega (M3)
𝑽𝑴: Velocidad promedio de cargue de la mezcla “M” (Minutos/M3) en los últimos 3
meses.
𝑫𝒎: Tiempo promedio de despacho de la mezcla “M” (minutos) en los últimos 3
meses.
𝑹𝑶: Tiempo de recorrido o transporte a la obra “O” (minutos) en los últimos 3
meses.
En resumen,
Tiempo de
anticipación
Tiempo de
cargue
Tiempo de
despacho
Tiempo de
transporte
Tiempo en
obra
Tiempo de
retorno
> 𝑻𝒍 <15 min. <20 min. <50 min. <75 min. <50 min.
Tabla 22: Limites de tiempos de falla. Elaboración propia.
Para la siguiente grafica es necesario igualar los tamaños de muestras de cada actividad,
debido a la comparación entre estas. La muestra es de 1421 entregas, que fue el máximo
90
de reportes en donde se encontraban todos los tiempos de cada actividad.
Ilustración 22: Diagrama de Pareto de errores por actividad. Elaboración propia.
El error más recurrente se produce por exceso de tiempo en obra, seguido de asignación
tardía, error en despacho de carros, retorno a planta y tiempo de cargue, por último, está
el tiempo de transporte que posee una cantidad de errores relativamente pequeña
comparado con las demás actividades.
Se presentaron 2057 errores acumulados independientemente de la actividad y su
entrega, esto quiere decir que hubo en promedio 1,45 errores en cada entrega realizada.
El porcentaje mostrado a continuación es el resultado del número de errores de cada
actividad sobre las mediciones totales:
Anticipación Cargue Despacho Transporte Obra Retorno
Errores 428 213 361 106 588 361
Muestra 1421 1421 1421 1421 1421 1421
Porcentaje
sobre total
mediciones
30,1% 15,0% 25,4% 7,5% 41,4% 25,4%
Tabla 23: Porcentaje de fallas por actividad. Elaboración propia.
91
Los anteriores datos proveen una visión más detallada de las actividades, su tiempo de
proceso y la previsión de cargue para una correcta llegada a obra con los estándares
establecidos (medidos, mejorados y controlados con la disminución del promedio y
varianza de los tiempos de proceso). Para ello se requiere de los CTQ’s hallados en la
matriz QFD (ilustración 9), y las causas de defectos del proceso que procederemos a
encontrar mediante el diagrama de espina de pescado.
7.4.2. Diagrama Causa-Efecto
Con el diagrama causa-efecto, presentado en la Ilustración 23, se identifican las causas
que influyen en el problema principal de estudio. Para ello, usaremos el método de flujo
de proceso dado que es el más oportuno ya que la información y tipo de error se ha
tratado desde los subprocesos o actividades. A continuación, se describe la secuencia del
proceso y sus inconvenientes:
Ilustración 23: Diagrama Causa-Efecto. Elaboración propia.
92
7.4.3. AMEF
Para esta fase del proyecto fue necesario llevar a cabo el seguimiento de la operación por
cerca de 3 semanas, mediante observación y la aplicación de cuestionarios (Anexo 4) al
Jefe de Planta, Coordinadores de producción y Agentes de Servicio (AS),
respectivamente. Una vez identificadas las causas de incumplimiento de entregas, se
procede a enlazarlas con los CTQ’s de la matriz QFD (ilustración 9) y realizar un análisis
con los miembros del equipo para determinar el impacto, frecuencia y controles de cada
causa. Las actividades y subprocesos que intervienen en la operación (CTQ’s) son las
siguientes:
Recepción de orden en planta
Cargue y alistamiento previo
Despacho
Transporte de concreto
Recepción a conformidad y colocación en obra
Lavado posterior de Mixer
Función Modos de Falla
Efectos Severidad Causas Reales o
Potenciales
Ocurrencia Diseño de
controles
Detección RP
N
Recepción de orden en
planta
Mala planeación
Cargue tardío y posible efecto
domino en la
operación
10 Asignación tardía de pedidos
6 No hay 10 600
Cargue y alistamiento
previo
Déficit de CRs
Cargue tardío y llegada tarde al cliente
8 Sobrecarga de entregas en el
arranque
6 Cr asignados
por volumen del día
7 336
8 Demoras en obra en entregas anteriores
8 GPS de seguimiento
6 384
8 Botar concretos
perdidos a la mina
3 GPS de seguimiento
6 144
Déficit de AS
Cargue tardío y llegada tarde al cliente
8 Falta de compromiso por Horas
extra-laborales AS
8 Seguimiento RRHH
7 448
8 Falta de compromiso por falta de
Hora de almuerzo AS
8 No hay 10 640
8 Falta de horas laborales AS
3 Horas extras
2 48
Tabla 24: AMEF. Elaboración propia.
93
Cargue tardío Llegada tarde al cliente
8 No anticipar hora de SAP
4 Experiencia en la labor
8 256
8 Arranque sobre la hora
6 Planeación según
experiencia
8 384
8 Planta varada
4 Envío de pedidos a plantas
cercanas
5 160
Salida de planta
Demora con muestras de
calidad
Aumento de cola en
pasarela
9 Verificación extra por Obras y
concretos especiales
3 Llamado previo a
laboratorista
5 135
9 Mal cargue 2 Precisión semanal de maquinas
3 54
Colas de espera en Pasarela
Aumento de tiempo de salida de
mixer y del tiempo total de entrega
7 Coincidencia de salidas y llegadas de
mixer
8 2 pasarelas 8 448
Transporte de concreto
Congestión en la vía
Llegada tarde a obra y
aumento del tiempo de servicio
7 Hora pico 3 No hay 10 210
7 Ruta mal escogida
2 Rutas principales
establecidas
6 84
Obras lejanas Disponibilidad de Mixer
7 Falta de anticipación
6 Experiencia en la labor
8 336
Demora en retorno por
conveniencia del AS
Disponibilidad de Mixer
7 Hasta 4 horas extras por cargues
sobre el horario de
salida del AS
8 No hay 10 560
Recepción a conformidad
Incumplimiento de bombas
No inicia descargue, incumple cliente y aumenta tiempo en
obra
9 Falta de coordinación o planeación de bombas
2 Comunicación frecuente
5 90
9 Bomba varada en
obra
4 No hay 10 360
Falta de volumen
Quejas y pérdida de credibilidad
de la empresa
9 Mal descargue del cliente
4 Bitácora suceso del AS
3 108
9 Error del AS o cargue en
planta
2 Precisión máquinas y
CRs
4 72
Baja calidad Quejas y pérdida de credibilidad
de la empresa
9 Error en cantidad de agua del AS
o no inspección en planta
3 AS capacitado 5 135
Colocación en obra
Cliente no preparado
Demora en obra, genera
déficit de mixer en plantas
8 Falta preparación
cliente
7 Llamar Centro de Servicio
5 280
8 Imprevistos del cliente
7 Llamar Centro de Servicio
5 280
Tabla 25: AMEF. Elaboración propia.
94
Compromiso con cliente
Demora en obra para cumplir al
cliente
7 Llegada tarde a obra
4 No hay 10 280
7 Clientes normalmente
cumplidos
4 No hay 10 280
7 Clientes con alto volumen
4 Algunas obras especiales
9 252
Tabla 26: AMEF. Elaboración propia.
7.4.4. Clasificación ABC de causas por RPN
Una vez realizada la matriz de Análisis de modo y efecto de falla (AMEF), se obtiene un
Número de Prioridad de Riesgo (RPN) para cada causa de falla en las actividades del
proceso. Estas se muestran en las tablas 27 y 28.
Causas Reales o Potenciales RPN Número
causa
Asignación tardía de pedidos* 600 1
Sobrecarga de entregas en el arranque* 336 2
Demoras en obra en entregas anteriores* 384 3
Botar concretos perdidos a la mina 144 4
Falta de compromiso por Horas extralaborales AS* 448 5
Falta de compromiso por falta de Hora de almuerzo AS* 640 6
Falta de horas laborales AS 48 7
No anticipar hora de SAP* 256 8
Arranque sobre la hora* 384 9
Planta varada 160 10
Verificación extra por Obras y concretos especiales 135 11
Mal cargue 54 12
Coincidencia de salidas y llegadas de mixer* 448 13
Hora pico 210 14
Ruta mal escogida 84 15
Falta de anticipación* 336 16
Hasta 4 horas extras por cargues sobre el horario de
salida del AS*
560 17
Tabla 27: Clasificación ABC causas reales por RPN. Elaboración propia.
95
Falta de coordinación o planeación de bombas 90 18
Bomba varada en obra* 360 19
Mal descargue del cliente 108 20
Error del AS o cargue en planta 72 21
Error en cantidad de agua del AS o no inspección en planta 135 22
Falta preparación cliente* 280 23
Imprevistos del cliente* 280 24
Llegada tarde a obra* 280 25
Clientes normalmente cumplidos* 280 26
Clientes con alto volumen 252 27
Tabla 28: Clasificación ABC causas reales por RPN. Elaboración propia.
A partir de las tablas 25 y 26, se organizan las causas de mayor a menor, de acuerdo con
el RPN, con un porcentaje acumulado. Se realiza la clasificación ABC de las causas a
través de un diagrama de Pareto y se identifican las 16 principales causas que contienen
el 80% del total de los RPN, asegurando el mayor impacto con un número conveniente de
soluciones. A partir de esto, el equipo de trabajo determinará las soluciones más
adecuadas.
Ilustración 24: Pareto Clasificación ABC de causas por RPN. Elaboración propia.
712211518202211410142782625242316219931351716
100
80
60
40
20
0
numero causa
Po
rcen
taje
acu
mu
lad
o d
e R
PN
Gráfica de RPN
Porcentaje en todos los datos.
96
7.5. FASE 4. MEJORA
7.5.1. Creación de soluciones
Se lleva a cabo una reunión con el equipo de trabajo y se realiza una lluvia de ideas
donde se postulan soluciones para cada una de las causas reales escogidas a partir de la
clasificación ABC. Cada solución es evaluada por el equipo de trabajo para medir su
impacto y el esfuerzo de su ejecución, en una escala de 1 a 10, teniendo 1 como impacto
o esfuerzo mínimo, y 10 como gran impacto o demasiado esfuerzo.
Causas Reales
o Potenciales
RP
N
Número
causa Acción(es) Recomendada(s) Impacto Esfuerzo
Asignación
tardía de
pedidos
600 1
Informe de cumplimiento y
correlación de la asignación a
operaciones
8 4
Sobrecarga de
entregas en el
arranque
336 2
Generar informe e información
base para la modificación de
asignación diaria de CRS
(préstamo de CRs en el día)
10 9
Demoras en
obra en
entregas
anteriores
384 3 Ficha de tiempos máximos en
CRs 8 2
Falta de
compromiso por
Horas
extralaborales
AS
448 5
Informe a la hora (a diario) de AS
con horas máximas de
finalización de turno
7 4
Falta de
compromiso por
falta de Hora de
almuerzo AS
640 6
Creación tablero KANBAN con
información de localización y
permisos de almuerzo (ubicado
en Despacho).
7 5
No anticipar
hora de SAP 256 8
Tablas en despacho con tiempo
de anticipación según obra 8 2
Arranque sobre
la hora 384 9
Formato automático con
distribución de AS o cargue por
horas de llegada
7 5
Tabla 29: Soluciones propuestas. Elaboración propia.
97
Coincidencia de
salidas y
llegadas de
mixer
448 13
Simulación para creación de
nueva pasarela.
Delimitar zonas de espera para
pasarela.
9 8
Falta de
anticipación 336 16
Tablas en despacho con tiempo
de anticipación según obra 6 3
Hasta 4 horas
extras por
cargues sobre el
horario de salida
del AS
560 17
Delimitar área de
estacionamiento de mixer
(dentro la geo-centro) con
formato para reporte de llegada
de obra y ranking de
cumplimiento de tiempo AS
8 2
Bomba varada
en obra 360 19
Creación de plan de
contingencia (mantenimiento
preventivo y bombas auxiliares
en plantas centrales)
5 2
Falta
preparación
cliente
280 23
Creación de tarjetas con
recomendaciones al cliente.
Premiación de clientes con
menores tiempos en obra (según
volumen)
6 6
Imprevistos del
cliente 280 24
Creación de tarjetas con
recomendaciones al cliente 6 6
Llegada tarde a
obra 280 25
Realizar tabla de fácil visibilidad
en la planta con clientes
cumplidos e incumplidos y
volumen mensual
6 6
Clientes
cumplidos 280 26
Realizar tabla de fácil visibilidad
en la planta con clientes
cumplidos e incumplidos y
volumen mensual
6 6
Tabla 30: Soluciones propuestas. Elaboración propia.
Las soluciones creadas se clasificarán en corto y mediano plazo. Para esto, se realiza un
gráfico de Impacto contra esfuerzo. El cuadrante “MENOR ESFUERZO-MAYOR
IMPACTO” contiene las soluciones de corto plazo y por tanto de implementación
inmediata. Las soluciones de mediano plazo serán aquellas localizadas en el cuadrante
“MAYOR ESFUERZO-MAYOR IMPACTO”.
98
Ilustración 25: Gráfica de Impacto VS esfuerzo. Elaboración propia.
7.5.2. Descripción de Soluciones
A continuación, se dividen por área responsable o en actividad en donde se realizará la
implementación de la mejora:
CONTROL DE PRODUCCIÓN
Propuesta: Informe de cumplimiento y correlación de la asignación de
operaciones
Herramienta Lean: Kaizen Implantación de indicadores
Procesos que mejora: Alistamiento y previsión de cargue (Entrega a tiempo).
Descripción: Generar un informe para las áreas de Asignación y Operación en
donde se visualice la correlación entre el cumplimiento de las entregas a tiempo y
el porcentaje de entregas asignadas sobre la hora, es decir, con menos de 2 horas
de anticipación a la hora de entrega.
A partir de esta información, se puede desarrollar una mejora potencial del
cumplimiento de la operación con base en el porcentaje de incumplimientos
generados por asignación de entregas sobre la hora. (Ver anexo 5)
99
Se propone medir y controlar dichos indicadores para la evaluación del área de
asignación y la operación.
Implementación: Aprobada corto plazo.
Propuesta: Ranking de cumplimiento de tiempos de Agentes de Servicio
Herramienta Lean: Kaizen Implantación de indicadores
Procesos que mejora: Tiempo de cargue, tiempo de despacho Crs y tiempo en
obra. (Tiempo de proceso y entregas a tiempo).
Descripción: Se generará un informe de cumplimiento por Agente de Servicio con
base en los siguientes tiempos:
Tiempo de salida de planta: Cargue (15 minutos), pasarela (15 minutos) y
salida de zona geo-centro GPS (10 minutos), para un total de 40 minutos.
Quien sobrepase dicho tiempo generará incumplimiento o falla.
Tiempo de transporte y retorno a planta: No serán tenidos en cuenta por
decisión del equipo, ya que se podría generar un aumento en la velocidad
de conducción y por tanto una mayor probabilidad de incidentes viales.
Tiempo en obra: Se tomará como defecto aquellos tiempos en obra
mayores a 1 hora y 15 minutos para las entregas de la mañana, y 1 hora
y 30 minutos en el horario de la tarde.
Este ranking (Ver anexo 6) será publicado mensualmente en la planta para que los
agentes de servicio (AS) observen su “Cumplimiento promedio total”. Los 4
primeros AS con una calificación superior a 85% (se debe cumplir con ambas
condiciones) serán premiados con media jornada libre, un día lunes del mes (la
fecha del permiso está sujeta a decisión del jefe de planta).
Nota: Se escoge el lunes dado que, según estadísticas, presenta menor volumen
de entrega.
Implementación: Aprobada corto plazo.
Propuesta: Tabla con cumplimiento de clientes (obras)
Herramienta Lean: Kaizen Implantación de indicadores
Procesos que mejora: Tiempo en obra y previsión de cargue (Tiempo de proceso
y tiempo de entrega).
100
Descripción: Se generará una tabla con el cumplimiento de la empresa a cada
obra (cliente) para medir los incumplimientos de entrega. También se muestra el
tiempo promedio en obra de los carros (Mixers), a fin de medir el cumplimiento y
compromiso del cliente (Ver anexo 7)
El informe presenta el indicador de compromiso con el cliente, denominado
“Puntaje”, que se obtiene con la suma de los puntos porcentuales de cumplimiento
con los minutos promedio en obra.
Entre menor sea este indicador, mayores serán los beneficios del cliente al
momento de solicitar tiempo extra de mixers en obra o prioridad en la entrega.
Esta clasificación se muestra en la tabla 31.
Cumplimiento
a cliente
Tiempo
en obra Color Puntaje Observación
Bajo Bajo Verde Menor a
140
Dar al cliente prioridad,
beneficio o prorroga de tiempo
en el descargue de concreto.
Bajo Alto
Amarillo 140 a 160
Evaluación de solicitud por parte
del Jefe de Planta, con base en
el volumen solicitado por el
cliente en el mes. Alto Bajo
Alto Alto Rojo Mayor a
160
Dificultad para conceder
prorrogas de tiempo al cliente
en el descargue de concreto.
Tabla 31: Indicador de cumplimiento de clientes. Elaboración propia.
Implementación: Aprobada corto plazo.
Propuesta: Generar informe y bases para la modificación de asignación diaria de
CRS
Herramienta Lean: Kaizen Programación
Procesos que mejora: Alistamiento y previsión de cargue (Entregas a tiempo)
Descripción: Se creará, en el corto plazo, un informe donde se proponga la
asignación de Mixers (CRS) a las plantas de Clúster Centro, de acuerdo al número
de entregas por jornada (mañana y tarde). En la actualidad, los vehículos se
asignan a partir del volumen diario en cada planta. La propuesta se compone de:
101
1- Justificación con la estadística de entregas acumuladas de los últimos meses
para la planta Puente Aranda y el cálculo promedio de mixers necesarias
según el día de operación.
2- Creación de informe con actualización semanal, que incluya la regresión diaria
de Mixers para pronosticar la asignación del día siguiente y un espacio para
diligenciar el déficit o sobreasignación de mixers en el horario de la mañana,
con el objetivo de compensar esta diferencia de mixers en la planta de Puente
Aranda.
3- Proponer la generación de informe para traslado de mixers entre plantas de
Clúster Centro, el cual deberá ser evaluado y autorizado por el Jefe de
Operaciones Centro. El envío de este informe será a las 8:00 a.m.
Implementación: Aprobada mediano plazo.
DESPACHO DE PEDIDOS
Propuesta: Reporte de finalización de turno de AS
Herramienta Lean: Kaizen SMED
Procesos que mejora: Anticipación y previsión de cargue, todos los tiempos en
general, en especial Tiempo en obra y tiempo de retorno a planta (Tiempo de
proceso y entregas a tiempo).
Descripción: Se enviará reporte con la imagen de Agentes de Servicio que
terminan turno, con diferenciación por colores y fácil visualización para el cambio
de estatus de dichos AS. Estos reportes serán enviados a las 3:00 p.m. y 5:00
p.m. a los Coordinadores y grupo de WhatsApp de la planta.
En color verde se encontrarán los AS que pueden ser asignados y se encuentran
laborando, en amarillo a quienes se les debe dar salida (con 9 y 10 horas después
del ingreso), en rojo los AS que a la hora ya debieron cambiar de estatus y
terminaron turno, por último, sin color aquellos que tienen permiso, vacaciones o
no se les reportó hora de ingreso (Ver anexo 8).
Implementación: Aprobada corto plazo.
Propuesta: Tabla con tiempo anticipación por obra
Herramienta Lean: Kaizen SMED
Procesos que mejora: Anticipación y previsión de cargue (tiempos de entrega).
Descripción: Publicar una tabla en el despacho con los tiempos de anticipación
necesarios para la entrega de las diferentes obras, basados en los históricos de
102
los últimos tres meses. En esta tabla se aproxima por encima la anticipación: a
media hora, una hora, una hora y media, y dos horas. Teniendo en cuenta el
tiempo de alistamiento y transporte a cada obra (ver anexo 9).
Con el fin de identificar y dar prioridad de cargue a las entregas con mayor tiempo
de anticipación, la tabla mostrará las obras de la siguiente manera:
Tiempo de anticipación (horas) Color
2 o más Rojo
1,5 Amarillo
1 o menos Verde
Tabla 32: Clasificación tiempo de anticipación de cargue. Elaboración propia.
Implementación: Aprobada a corto plazo.
Propuesta: Informar asignación AS almorzando o ingreso de turno más temprano
Herramienta Lean: Kaizen SMED
Procesos que mejora: Anticipación y previsión de cargue, todos los tiempos en
general, en especial Tiempo de despacho (Tiempo de proceso y entregas a
tiempo).
Descripción: Se solicita a los coordinadores cambiar el estatus de los Mixer en el
momento que el AS solicite la hora de almuerzo, para crear sentido pertenencia y
respeto de la empresa hacia los conductores. Otra solución sería el ingreso
anticipado de los AS de turno para reemplazar a quienes toman la hora de
almuerzo, ya que se genera un tiempo muerto cuando el AS es asignado y no está
disponible, retrasando la operación y por tanto la entrega.
Implementación: Evaluada a mediano plazo.
Propuesta: Distribución automática de hora de cargue según entregas
Kaizen Programación
Herramienta Lean: Kaizen Programación
Procesos que mejora: Anticipación y previsión de cargue (entregas a tiempo).
Descripción: Creación de un archivo con macros para los coordinadores que, de
acuerdo con los pedidos del día siguiente, arroje una tabla con la cantidad de AS
por hora de llegada y el orden de cargue, a fin de cumplir con las llegadas y
entregas. (Ver anexo 10).
103
Para la construcción de este formato fue necesario desarrollar un DRP de cargues
con las entregas acumuladas en la mañana para realizarlas en el arranque,
teniendo como restricción el cargue máximo por hora de 8 carros. Se obtiene del
macro la hora de inicio de cargue con media hora de anticipación como medida
preventiva de atascamiento o varada de alguna planta.
Implementación: Aprobada parcialmente y a corto plazo.
Propuesta: Plan de contingencia para bombas varadas
Herramienta Lean: Kaizen Programación
Procesos que mejora: Tiempos en obra (tiempo de proceso).
Descripción: Se deberá reforzar el mantenimiento de las bombas, así como iniciar
un programa de mantenimiento productivo total que asegure la mayor
disponibilidad de mixers y bombas por día.
Se propone localizar una bomba de repuesto en una planta central (Puente
Aranda), para que, en caso de vararse una bomba en obra, un Agente de Servicio
disponible se dirija de inmediato con la bomba de contingencia a la obra; tan
pronto regrese a la planta, la bomba averiada deberá enviarse a mantenimiento.
Implementación: Aprobada parcialmente y a mediano plazo.
Propuesta: Creación tablero KANBAN con información de la localización y
permisos de almuerzo en despacho.
Herramienta Lean: Poste Kanban
Procesos que mejora: Anticipación y previsión de cargue, todos los tiempos en
general, en especial Tiempo de despacho (Tiempo de proceso y entregas a
tiempo).
Descripción: Se colocará en Despacho un tablero que contenga la localización o
estatus de los Agentes de Servicio, se dividirá en cuatro estados: En planta, En
almuerzo, En obra y Terminó o Sin ingresar. Contará con límites visuales para
poder controlar el número de AS con demoras excesivas en cualquiera de estos
estados.
Implementación: Aprobada a mediano plazo
CARGUE Y DESPACHO CRS
Propuesta: Delimitar zonas de espera a cargue y a pasarela
104
Herramienta Lean: FIFO
Procesos que mejora: Anticipación y previsión de cargue, tiempo de despacho de
CRs (entregas a tiempo y tiempo de proceso).
Descripción: Se deberá pintar la zona de espera de cargue y de espera de
pasarela con una delimitación punteada, desde la zona de espera hasta la de
cargue o pasarela. Con esta implementación se logra dar orden y agilidad a la
operación, como también ayudar visualmente a los conductores.
Para ello, se deben generar los planos, la cotización y la contratación del servicio
de pintura.
Implementación: Aprobada a mediano plazo.
Propuesta: Simulación de apertura de una nueva pasarela
Herramienta Lean: Kaizen Optimización
Procesos que mejora: Tiempo de despacho (tiempo de proceso y entregas a
tiempo).
Descripción: Se realizará la simulación mediante Software, donde se evaluarán
los tiempos en el escenario actual (dos pasarelas) y el mejoramiento con la posible
apertura de una o dos nuevas pasarelas. Las políticas de simulación a evaluar
serán:
2 pasarelas (actuales) para alistamiento para evaluación productiva actual
3 pasarelas para alistamiento y lavado sin restricción.
Esta simulación también será desarrollada en el anexo 22 y explicada
detalladamente en el siguiente apartado 7.5.4.
Implementación: Aprobada corto plazo.
COLOCACIÓN EN OBRA
Propuesta: Ficha colocada en Mixers con tiempos máximos en obra
Herramienta Lean: Kaizen SMED
Procesos que mejora: Tiempo en obra y previsión de cargue (tiempo de proceso
y entregas a tiempo).
Descripción: Se crea una ficha con los tiempos máximos en obra que se debe
pegar en una parte visible del Mixer y servirá de apoyo en la presentación de la
entrega al momento de llegada a obra. En esta ficha se muestran los tiempos
105
máximos de acuerdo con el horario y el cumplimiento de entrega. También se
resalta que el Agente de Servicio debe contactarse con el Jefe de Planta y el
cliente, si a los 45 minutos de estadía en obra no se ha iniciado el descargue de
concreto (Ver anexo 11).
Implementación: Aprobada mediano plazo.
Propuesta: Tarjetas con recomendaciones al cliente
Herramienta Lean: Kaizen SMED e información verbal
Procesos que mejora: Tiempo en obra y previsión de cargue (tiempo de proceso
y entregas a tiempo).
Descripción: Se elabora una tarjeta de tamaño pequeño dirigidas al cliente, con
diferentes recomendaciones como lo son: los tiempos de espera en obra, el
número de contacto para imprevistos o pedido y las aplicaciones de seguimiento
web y CemexGo (Ver anexo 12).
Implementación: Rechazada por doble trabajo con capacitaciones del área
comercial.
Propuesta: Premiar clientes con menores tiempos en obra
Herramienta Lean: Kaizen Optimización
Procesos que mejora: Tiempo en obra y previsión de cargue (tiempo de proceso
y entregas a tiempo).
Descripción: Evaluar económicamente la posibilidad de premiar a los clientes con
menores tiempos en obra, con metros cúbicos gratis o con descuentos. Otra
posibilidad de premiación sería mayor tolerancia cuando se presenten
inconvenientes por parte de dicho cliente (medida tomada en el corto plazo).
Implementación: Rechazada temporalmente por disminución de ingresos.
7.5.3. Resumen implementaciones
Aprobadas corto plazo:
Informe de cumplimiento y correlación de la asignación de operaciones
Ranking de cumplimiento de tiempos de Agentes de Servicio
Tabla con cumplimiento de clientes (obras)
Reporte en la tarde de finalización de turno de AS
Tiempo anticipación según obra
106
Distribución automática de hora de cargue dependiendo las entregas
Premiar clientes con mayores tiempos en obra
Simulación de apertura de una nueva pasarela (aplicación real mediano plazo)
Aprobadas mediano plazo
Generar informe y bases para la modificación de asignación diaria de CRS
Creación tablero KANBAN con información de la localización y permisos de
almuerzo en despacho.
Delimitar zonas de espera a cargue y a pasarela
Ficha de tiempos máximos en Mixers
Pendientes a mediano plazo
Informar asignación AS almorzando o ingreso de turno más temprano
Plan de contingencia para bombas varadas
Rechazadas
Tarjetas con recomendaciones al cliente
A partir del plazo de implementación y el proceso en el cual se aplica la mejora, se
presenta una matriz cruzada a continuación:
Estado Mejora
Proceso que mejoran
Alistamiento y previsión de
cargue
Tiempo de
cargue
Tiempo de
despacho
Tiempo de transporte
Tiempo en obra
Tiempo de
retorno
Aprobadas corto plazo
Informe de cumplimiento y correlación de la asignación de operaciones
X X
Ranking de cumplimiento de tiempos de Agentes de Servicio
X X X X
Tabla con cumplimiento de clientes (obras)
X X
Reporte en la tarde de finalización de turno de AS
X X
Tiempo anticipación según obra
X
Distribución automática de hora de cargue dependiendo las entregas
X
Tabla 33: Mejoras por proceso y estado de implementación. Elaboración propia.
107
Aprobadas mediano
plazo
Generar informe y bases para la modificación de asignación diaria de CRS
X
Creación tablero KANBAN con información de la localización y permisos de almuerzo en despacho.
X X X X X X
Delimitar zonas de espera a cargue y a pasarela
X X
Simulación de apertura de una nueva pasarela
X
Ficha de tiempos máximos en Mixers
X X
Pendientes a mediano
plazo
Informar asignación AS almorzando o ingreso de turno más temprano
X X X
Plan de contingencia para bombas varadas
X
Tabla 34: Mejoras por proceso y estado de implementación. Elaboración propia.
Las soluciones propuestas mejoran en cierta medida cada una de las actividades del
proceso estudiado, se muestra entonces la medida progresiva en el corto, mediano y
largo plazo en cuanto a cantidad de mejoras que influyen en cada proceso:
Plazo
Proceso mejorado Alistamiento y previsión de cargue
Tiempo de
cargue
Tiempo de
despacho
Tiempo de transporte
Tiempo en obra
Tiempo de retorno
Corto plazo 5 1 1 0 3 2
Corto y mediano plazo
9 2 4 1 5 3
Total con pendientes por aprobar
10 2 5 1 6 4
Tabla 35: Cuenta de mejoras por proceso y plazo de implementación. Elaboración propia.
Se entendería por tanto que en el corto plazo las mejoras más significativas serian en la
previsión de cargue, tiempo en obra y tiempo de retorno, pero este caso hipotético sin
108
tener en cuenta el impacto, la rapidez de influencia, absorción de la filosofía y la magnitud
de las soluciones.
7.5.4. Simulación tiempo de proceso
Una vez propuestas las mejoras se requiere de un estudio de simulación para dar
continuidad de manera más detallada y formal a la solución “Simulación de apertura de
una nueva pasarela” anteriormente expuesta, así mismo para dar veracidad en los datos
de utilización productiva que se presentarán posteriormente en el VSM (Value Stream
Mapping) actual y futuro.
DESCRIPCION DEL PROBLEMA
Nombre de la empresa: CEMEX S.A. Planta Puente Aranda
Negocio: Fabricación y distribución de concreto
Situación operativa actual:
2 líneas de cargue
2 pasarelas o zonas de despacho
Asignación promedio de cerca de 28 Mixers y operativas cerca de 24 (todas con
conductor operativo).
OBJETIVO
Desarrollar un modelo que permita estudiar la situación actual de utilización de recursos
de la planta con flujo continuo de operación.
VARIABLES DEL SISTEMA
Tiempo de cargue
Tiempo de despacho o pasarela
Tiempo en obra
PARAMETROS
Tiempo de transporte
Tiempo de retorno a planta
ANALISIS ESTADISTICO MODELO
FUENTES DE INFORMACIÓN
Reporte de entregas o pedidos en SAP
109
Se analizaron más de 3000 reportes de entrega
Experiencia de coordinadores y agentes de servicio
Operación de la planta de concreto
ANÁLISIS DE ENTRADA (DISTRIBUCIONES)
A continuación se presenta una tabla con los tipos de distribuciones que más se ajustan
mediante el estadístico de Anderson-Darling (AD) el cual mide qué tan bien siguen los
datos una distribución en particular. Mientras mejor se ajuste la distribución a los datos,
menor será el estadístico AD.
Tiempo de cargue Tiempo de despacho Tiempo en obra
Distribución AD P LRT P AD P AD P
Normal 23,968 <0,005 16,686 <0,005 23,431 <0,005
Transformación Box-Cox 23,714 <0,005
Lognormal 55,226 <0,005
Lognormal de 3 parámetros 23,419 * 0 4,395 * 5,475 *
Exponencial 769,734 <0,003
Exponencial de 2 parámetros 518,704 <0,010 0 388,54 <0,010 249,752 <0,010
Weibull 29,632 <0,010
Weibull de 3 parámetros 27,899 <0,005 0 9,461 <0,005 4,438 <0,005
Valor extremo más pequeño 82,388 <0,010 73,169 <0,010 74,693 <0,010
Valor extremo por máximos 59,525 <0,010 6,916 <0,010 6,345 <0,010
Gamma 36,529 <0,005
Gamma de 3 parámetros 42,672 * 1 4,483 * 3,789 *
Logística 20,639 <0,005 13,328 <0,005 20,697 <0,005
Loglogística 34,397 <0,005
Loglogística de 3 parámetros 20,547 * 0 5,317 * 9,699 * Tabla 36: Prueba de bondad para las variables de simulación. Elaboración propia.
Las 4 distribuciones con menor índice AD para cada variable, se tendrán en cuenta para
el análisis en la gráfica de ajuste de probabilidad y sus parámetros para el ingreso de
información al simulador. Posteriormente se comparan visualmente las gráficas (real vs
simulación).
Tiempo de cargue
Los parámetros de las 4 distribuciones que mejor se ajustan a la variable de tiempo de
cargue son:
110
Estimaciones ML de los parámetros de distribución
Distribución Ubicación Forma Escala Valor umbral
Normal* 9,77904 2,74383
Lognormal de 3 parámetros 4,23362 0,03972 -59,24219
Logística 9,75014 1,53369
Loglogística de 3 parámetros 4,23524 0,02220 -59,35010
Tabla 37: Parámetros de distribuciones para tiempo de cargue. Elaboración propia.
* Escala: Estimación de ML ajustado
El prueba de bondad del ajuste de las 4 distribuciones escogidas para el tiempo de cargue
se realizan con el objetivo de observar y corroborar el ajuste puesto que generalmente
mientras mejor se ajuste la distribución a los datos, menor será el estadístico AD. Pero no
en todos los casos, por ello se realiza la siguiente validación gráfica:
Ilustración 26: Gráfica de probabilidad para tiempo de cargue. Elaboración propia.
Se ingresan los parámetros y se visualiza la distribución en el simulador, para una
comparación con la real:
111
Ilustración 27: Comparación de gráficas para tiempo de cargue. Elaboración propia.
Tiempo de despacho o pasarela
Los parámetros de las 4 distribuciones que mejor se ajustan a la variable de tiempo de
despacho son:
Estimaciones ML de los parámetros de distribución
Distribución Ubicación Forma Escala Valor umbral
Lognormal de 3 parámetros 3,31911 0,20082 -14,16470
Valor extremo por máximos 11,32459 4,93437
Gamma de 3 parámetros 11,90907 1,65399 -5,66441
Loglogística de 3 parámetros 3,14693 0,13686 -9,86970
Tabla 38: Parámetros de distribuciones para tiempo de despacho. Elaboración propia.
A continuación, la validación grafica de la prueba de bondad del ajuste de las 4
distribuciones escogidas para el tiempo de despacho:
16141210864
500
400
300
200
100
0
Media 9,779
Desv.Est. 2,744
N 3177
minutos cargue
Fre
cu
en
cia
Histograma de minutos cargueNormal
112
Ilustración 28: Gráfica de probabilidad para tiempo de despacho o pasarela. Elaboración propia.
Se ingresan los parámetros y se visualiza la distribución en el simulador, para una
comparación con la gráfica real:
Ilustración 29: Comparación de gráficas para tiempo de despacho o pasarela. Elaboración propia.
Tiempo en obra
Los parámetros de las 4 distribuciones que mejor se ajustan a la variable de tiempo en
obra son:
2824201612840
200
150
100
50
0
minutos despacho
Fre
cu
en
cia
Histograma de minutos despacho
113
Estimaciones ML de los parámetros de distribución
Distribución Ubicación Forma Escala Valor umbral
Lognormal de 3 parámetros 4,53259 0,34578 -32,71088
Weibull de 3 parámetros 2,09756 75,94607 -1,20288
Valor extremo por máximos 50,02824 27,54489
Gamma de 3 parámetros 4,46060 16,38328 -7,14764
Tabla 39: Parámetros de distribuciones para tiempo en obra. Elaboración propia.
A continuación, la validación gráfica de la prueba de bondad del ajuste de las 4
distribuciones escogidas para el tiempo en obra, en este caso se observa un ajuste
deficiente en la distribución gamma de 3 parámetros, por tanto es descartada:
Ilustración 30: Gráfica de probabilidad para tiempo en obra. Elaboración propia.
Se ingresan los parámetros y se visualiza la distribución en el simulador, para una
comparación con la gráfica real:
114
Ilustración 31: Comparación de gráficas para tiempo en obra. Elaboración propia.
Parámetros
En el tiempo de transporte de la planta a la obra y viceversa, influyen innumerables
variables externas y el objetivo de la simulación es obtener el rendimiento operación con
aproximación del tiempo de ciclo. Por tanto, se procede a crear los parámetros de tiempo
de transporte y tiempo de retorno (las medias aritméticas de cada medición) para que nos
ayuden en la validación del tiempo total de ciclo, sin complejizar demasiado el modelo.
Tiempo de transporte
Variable Media Desv.Est. Mínimo Q1 Mediana Q3 Máximo
minutos transporte 31,218 9,108 7,000 24,000 31,000 37,000 55,000 Tabla 40: Estadística descriptiva tiempo de transporte. Elaboración propia.
Tiempo de retorno a planta
Variable Media Desv.Est. Mínimo Q1 Mediana Q3 Máximo
minutos retorno 36,254 14,041 0,000 26,000 34,000 44,000 76,000 Tabla 41: Estadística descriptiva tiempo de retorno. Elaboración propia.
DISEÑO DEL MODELO
El programa a utilizar en el modelamiento y simulación será Flexsim versión estudiantil
Indicadores de salida
% Utilización de las líneas de cargue y pasarelas (Planta de operaciones)
Numero de Mixers necesarias con flujo continuo de operaciones
Tiempo de ciclo promedio (Histograma Tiempo en el sistema)
1501251007550250
160
140
120
100
80
60
40
20
0
minutos en obra
Fre
cu
en
cia
Histograma de minutos en obra
115
Cantidad de entregas por hora
Locaciones
Representan lugares físicos fijos en el sistema donde ocurren los eventos. Las locaciones
utilizadas en este proceso son:
Ilustración 32: Modelo simulación. Elaboración propia.
Entidades
Son aquellos elementos que fluyen a través del sistema. En este caso dichas entidades
serán representadas por los pedidos. El cilindro representa el trabajo en proceso, es decir,
el mixer en el transcurso por cada etapa del proceso.
Ilustración 33: Entidades de la simulación. Elaboración propia.
116
Proceso
A continuación se describe el proceso:
Llegando la materia prima y los mixers al área de cargue, se procede a ser
cargados por cada una de las líneas.
Una vez cargado pasa a la pasarela en donde es inspeccionado el concreto y
lavado del mixer
Sale de la planta transportando el concreto hasta la obra a entregar.
Se llega a la obra, se confirma la entrega y se descarga el concreto
Cuando se termine el descargue en obra se retira el mixer y se dirige a la planta.
VALIDACION MODELO
Se realiza una prueba t student para verificar la exactitud del modelo simulado en
comparación con los datos reales. A continuación se encuentra la comparación gráfica,
teniendo como “Value” los datos simulados y “minutos totales” los tiempos reales.
Ilustración 34: Histograma simulación vs real. Elaboración propia.
La prueba de equivalencia de medias elaborada en el software minitab arroja como
resultado que si existe equivalencia entre las dos muestras (reales y simulación)
160
120
80
40
0
28825221618014410872
150
100
50
0
value
Fre
cu
en
cia
minutos totales
Histograma de value; minutos totales
117
Ilustración 35: Grafica de equivalencia. Elaboración propia.
Prueba de equivalencia para dos muestras: value, minutos totales
Método
Media de la prueba = media de value
Media de referencia = media de minutos totales
No se presupuso igualdad de varianzas para el análisis.
Estadísticas descriptivas
Variable N Media Desv.Est.
Error
estándar de
la media
value 2400 170,44 34,830 0,71097
minutos totales 2284 169,23 39,785 0,83247
Tabla 42: Estadística descriptiva simulación VS real. Elaboración propia.
Diferencia: Media(value) - Media(minutos totales)
Diferencia EE
IC de 95% para
equivalencia
Intervalo de
equivalencia
1,2117 1,0948 (-0,589368; 3,01279) (-5; 5) Tabla 43: Prueba de equivalencia Simulación VS real. Elaboración propia.
118
El IC está dentro del intervalo de equivalencia. Se puede afirmar equivalencia.
Prueba
Hipótesis nula: Diferencia ≤ -5 o Diferencia ≥ 5
Hipótesis alterna: -5 < Diferencia < 5
Nivel de significancia: 0,05
Hipótesis nula GL Valor T Valor p
Diferencia ≤ -5 4533 5,6741 0,000
Diferencia ≥ 5 4533 -3,4604 0,000 Tabla 44: Prueba de hipótesis de equivalencia Simulación VS real. Elaboración propia.
El mayor de los dos valores P es 0,000. Se puede afirmar equivalencia.
Dashboard de salida
Se puede apreciar que los resultados generales de la simulación son muy aproximados a
los de las mediciones generales tomadas en el proyecto
Ilustración 36: Dashboard simulación inicial. Elaboración propia.
119
Bajo el supuesto de flujo continuo de operación, encontramos que el cuello de botella se
localiza en el lavado y despacho de CRs o Pasarelas, dado que en ellas se encuentran
los mixers de salida a obra y también aquellos que provienen después de hacer las
entregas y requieren ser lavados. La utilización de las pasarelas es de aproximadamente
el 97%, mientras que las líneas de cargue se están supeditando a este cuello de botella
teniendo aproximadamente tan solo un 65,5% de utilización. Lo cual genera una
subutilización de las líneas de cargue que por costos de inversión deberían ser el cuello
de botella del proceso. Se obtienen en promedio cerca de 8 entregas por hora.
Con los tiempos actuales de la operación y si la planta se encontrará con flujo continuo de
se requeriría de un promedio total en el sistema de 20 a 25 mixers y Agentes de
Servicio, pero una variación total entre los 15 y 30 CRs y AS.
Es decir, que el aumento de tiempos en pasarela tiene como consecuencia la
subutilización del cargue de la planta y el aumento de tiempos en obra, requiriendo un
mayor número de Mixers necesarias. Así mismo estos problemas generan que la
asignación de pedidos sea más difícil por falta de capacidad, disminución del
cumplimiento y por ende una menor solicitud de entregas por parte del cliente. Lo que
termina siendo un ciclo degenerativo que afecta la permanencia en el mercado de la
planta.
ESCENARIOS:
Se soluciona el cuello de botella con una pasarela extra en el despacho y se realiza la
nueva simulación, donde los tiempos se basen en los minutos que demoran las líneas de
cargue en elaborar una orden de concreto.
120
Ilustración 37: Dashboard simulación pasarela extra. Elaboración propia.
Sin embargo, con un flujo continuo de operación y la capacidad productiva al límite, el
número mixers requeridas aumenta a un aproximado entre 27 y 33 Mixers, y Agentes de
Servicio. La media grafica logra un traslado hacia la izquierda ubicándose en los 166
minutos, acercándose al objetivo trazado de 160 minutos. Se aumentan la productividad
al trasladar el cuello de botella, con un promedio de 10,7 entregas por hora.
Variable Media
Error
estándar Desv.Est. Mínimo Q1 Mediana Q3 Máximo
value_1 166,18 0,611 34,53 86,71 140,76 163,60 187,57 291,38
Tabla 45: Estadística descriptiva valores de simulación. Elaboración propia.
A continuación, se presenta un resumen de los resultados de cada simulación en el
escenario de la medición actual y con las mejoras recomendadas en el VSM futuro:
121
Actividad Simulación
estado actual
Simulación
pasarela extra
Media 170 minutos 166 minutos
As y CRs necesarios 20-25 UNDS 27-33 UNDS
Entregas por hora 8 unds/hora 10,7 unds/hora
Utilización Líneas de cargue 65% 87%
Utilización pasarelas 97% 85%
Tabla 46: Comparación de resultados simulaciones. Elaboración propia.
Una vez atacadas todas las fuentes de tiempos muertos en la operación e implementadas
las soluciones, se podría obtener un sistema de producción con tiempos menores y
aumento de productividad (disminución de mixers necesarias). Ya que como se puede
observar en la simulación, no solo basta con solucionar el cuello de botella, sino también
se requiere de una implementación de soluciones en todas las partes del proceso para
lograr la posible perfección del sistema mediante lean six sigma.
7.5.1. Value Stream Mapping
El diagrama VSM (Value Stream Mapping) es una parte esencial en la metodología Lean
Six Sigma, ya que representa de manera gráfica el proceso actual, desde que entra el
pedido hasta que se realiza la entrega a conformidad. Esto genera un amplio panorama
donde se identifican tanto las actividades que proporcionan valor agregado como las que
no lo hace, y muestra la manera en que el pedido pasa por todos los canales esenciales
para su procesamiento. Este diagrama se puede encontrar en el Anexo 13. Para su
construcción se reunió la información de las personas encargadas para la determinación
de los tiempos, eligiéndose tiempo de actividad con valor agregado en la operación el
primer cuartil de la medición inicial de cada etapa del proceso.
ACTIVIDAD TAREA DESCRIPCIÓN
TIEMPO DE
CAMBIO DE
ACTIVIDAD
TIEMPO
OPERATIVO
PRODUCTION
CONTROL
Recepción
de orden
Planea y controla la
producción diaria a nivel
macro (pronostico, solicitud
MP, costos, etc.).
N/A N/A
Tabla 47: Tiempo de valor del proceso por actividad. Elaboración propia.
122
DESPACHO
DE PEDIDOS
Aprobar
receta en el
software
Se ejecuta la operación de
cargue de entregas
confirmadas en mixer
disponibles.
N/A N/A
CARGUE
Alistamiento
previo
Transporte de mixer bajo la
tolva (debe entrar en reversa).
2 minutos
Cargue Descargue de la cantidad
solicitada en el mixer.
8 minutos
LAVADO Y
DESPACHO
Transporte
a pasarela
Se dirige desde la zona de
cargue a la pasarela (sale de
frente del cargue y debe entrar
en reversa a pasarela)
2 minutos
Cola en
pasarela
Espera ocasional de carros en
lavado de llegada
2 minutos
Despacho
CR
Verificación de calidad y
lavado de salida
10
minutos
TRANSPORTE
DE
CONCRETO
Transporte Transporte del mixer desde la
salida de la planta hasta la
llegada a obra. Todas las
obras tienen diferente
localización, pero en la
periferia de la planta.
31
minutos
en
promedio
COLOCACIÓN
EN OBRA
Recepción a
conformidad
Se entrega en la obra la
remisión del concreto solicitado
y se solicita el ingreso.
5 minutos
Ingreso a
obra
En muchas ocasiones se
presentan demoras para iniciar
el descargue, retrasando la
actividad en curso.
20 minutos
en
promedio
Descargue
de concreto
Descarga completa del
concreto en la obra.
39
minutos
Tabla 48: Tiempo de valor del proceso por actividad. Elaboración propia.
123
RETORNO A
PLANTA
Retorno a
planta
Transporte del mixer a la
planta para ser reasignada
para una nueva entrega (se
toma el tiempo de transporte al
ser menor y por tanto la
deseada).
31
minutos
en
promedio
Tabla 49: Tiempo de valor del proceso por actividad. Elaboración propia.
7.5.1.1. Mapa futuro de valor
En el mapa VSM futuro se visualizan las posibles mejoras Lean que se podrían
implementar para la resolución de las causas descritas anteriormente. Este mapa se
puede observar en el Anexo 14.
Con estas mejoras se pretende estandarizar el proceso y reducir al máximo los C/O
(tiempos de cambio de cada actividad).
124
7.6. FASE 5. CONTROL
7.6.1. Nueva medición (implementación)
La implementación de las mejoras aprobadas a corto plazo se realiza a partir de la
primera semana de abril, allí se recogieron los datos de todas aquellas entregas que no
reportaban error en su lectura de GPS. A continuación, se realiza la medición de esta
nueva información.
7.6.1.1. Tiempo de proceso
7.6.1.1.1. Estadística descriptiva general implementación
Los datos recolectados dentro de la implementación dieron como resultados generales las
siguientes estadísticas.
Variable N N* Media
Error
estándar
de la
media Desv.Est. Mínimo Q1 Mediana Q3
minutos totales 567 0 167,84 1,56 37,20 82,00 142,00 167,00 193,00
Variable Máximo
minutos totales 264,00 Tabla 50: Estadística descriptiva general implementación. Elaboración propia.
La tabla 50 muestra los datos obtenidos de las entregas procesadas por la planta de
Puente Aranda desde el 2 de abril del 2018 hasta el 18 de abril del 2018. Se observa
que la media general es de 167,84 minutos y la desviación estándar es de 37,20 minutos.
7.6.1.2. Estadística descriptiva: Tiempo por actividad
Desagregando el proceso en actividades, se obtienen las siguientes mediciones.
Tiempo de cargue
Variable Media
Error
estándar
de la
media Desv.Est. Mínimo Q1 Mediana Q3 Máximo
minutos cargue 10,938 0,118 3,167 3,000 9,000 11,000 13,000 19,000
Tabla 51: Estadística descriptiva tiempo de cargue implementación. Elaboración propia.
125
Tiempo de despacho (pasarela)
Variable Media
Error
estándar
de la
media Desv.Est. Mínimo Q1 Mediana Q3 Máximo
minutos despacho 13,989 0,234 5,810 1,000 10,000 14,000 17,000 30,000
Tabla 52: Estadística descriptiva tiempo de despacho implementación. Elaboración propia.
Tiempo de transporte
Variable Media
Error
estándar
de la
media Desv.Est. Mínimo Q1 Mediana Q3 Máximo
minutos transporte 33,643 0,501 12,579 5,000 26,000 33,000 42,000 68,000
Tabla 53: Estadística descriptiva tiempo de transporte implementación. Elaboración propia.
Tiempo en obra
Variable Media
Error
estándar
de la
media Desv.Est. Mínimo Q1 Mediana Q3 Máximo
minutos obra 68,90 1,41 35,54 5,00 39,00 65,00 94,00 166,00
Tabla 54: Estadística descriptiva tiempo en obra implementación. Elaboración propia.
Tiempo de retorno
Variable Media
Error
estándar
de la
media Desv.Est. Mínimo Q1 Mediana Q3 Máximo
minutos retorno 32,431 0,568 13,435 0,000 25,000 32,000 40,000 70,000
Tabla 55: Estadística descriptiva tiempo de retorno implementación. Elaboración propia.
Cada medición se realiza sobre el total de las mediciones reportadas por el GPS al
sistema, por tanto sus números de muestra (N) difieren a pesar de ser el mismo periodo
de tiempo de estudio.
126
7.6.1.3. Capacidad del proceso mejorado
7.6.1.3.1. Análisis individual tiempos de proceso
En la Ilustración 38 se observa la inexistencia de puntos por fuera de las especificaciones
o límites LCS y LCI. Esto indica que, durante la medición, el proceso se mantuvo
controlado y sin ninguna entrega con tiempo anormal o especial.
Ilustración 38: Gráfica individual tiempos de proceso (Implementación). Elaboración propia.
7.6.1.3.2. Prueba de normalidad
Haciendo uso del software Minitab se realiza la prueba de normalidad correspondiente,
para saber si los datos se ajustan a una distribución normal uniforme o se debe hacer una
transformación para calcular la capacidad actual del proceso.
514457400343286229172115581
250
200
150
100
50
Observación
Valo
r in
div
idu
al
_X=167,8
LCS=269,3
LCI=66,4
Gráfica I de minutos totales
127
Ilustración 39: Prueba de normalidad tiempos de proceso (Implementación). Elaboración propia.
La Ilustración 39 muestra que el Valor P>0,005; lo cual indica que los datos son normales
y no se debe realizar ninguna transformación para efectuar el análisis de capacidad del
proceso.
7.6.1.3.3. Tendencia
Se toman los datos individualmente y se desarrolla un análisis de tendencia lineal con el
objetivo de conocer el comportamiento de la nueva variación en la duración del
procesamiento de entregas con respecto al tiempo.
La ecuación resultante muestra que el proceso tiende a disminuir el tiempo promedio de
operación desde el inicio de las nuevas mediciones, las cuales empiezan con 169
minutos, que representa la media del tiempo de proceso en el capítulo de medición.
128
Ilustración 40: Gráfica de Análisis de tendencia tiempos de proceso (Implementación). Elaboración propia.
Si bien la tendencia alcista de la medición inicial (Ilustración 15) era casi despreciable, la
nueva tendencia bajista obtenida es un poco más fuerte (Ilustración 40), demostrando que
pequeños cambios en el sistema influyen notablemente en su desempeño y en
modificación de la tendencia, tanto del alza a la baja, como viceversa; esto debido a la
relativa estabilidad del proceso.
7.6.1.3.4. Capacidad de proceso (Implementación)
Para calcular la capacidad del proceso no se lleva a cabo ninguna transformación de los
datos, de acuerdo con los resultados de la prueba de normalidad, y se establece el mismo
objetivo y límite superior, manejados en la etapa de medición, 160 minutos como objetivo
y 210 minutos como límite superior.
129
Ilustración 41: Distribución Capacidad del proceso en tiempo total (Implementación). Elaboración propia.
.
Análisis gráfico:
Con curvas de corto y largo plazo estrechamente alineadas, la gráfica indica que el
proceso es estable. El objetivo está cercano a la media grafica de los datos actuales, pero
aún presenta un alto número de resultados por fuera del límite trazado.
Análisis capacidad:
Proceso estable y predecible con un índice de rendimiento (Ppk), muy cercano al índice
de capacidad (Cpk), 0,38 y 0,42 respectivamente. Aún existe una deficiencia en su
capacidad, dados los valores menores a 1. Se observa una leve mejoría en la capacidad
comparado con la medición inicial del proyecto, pasando el Cpk de 0,34 a 0,38 y el Ppk de
0,36 a 0,42.
130
Mientras tanto, el cpm pasa de 0,39 a 0,44 lo que da muestra de un proceso aún
deficiente en dispersión de datos, pero con media aritmética cercana al objetivo (poca
diferencia entre cpm y ppk).
Rendimiento:
Se aumenta en poco más de 1% el rendimiento, con tan solo un 14,11% de datos por
fuera del límite superior y una disminución potencial de la variación a 10,62%.
7.6.1.3.5. Sigma del proceso implementado
Efectuando el cálculo de capacidad y nivel Z de los datos medidos durante la
implementación, se obtiene la siguiente gráfica:
Ilustración 42: Nivel sigma del proceso implementado. Elaboración propia.
De acuerdo con la Ilustración 42, el cálculo del nivel sigma aumentó en más de una
décima en comparación con la anterior medición (Ilustración 17), obteniendo como nuevo
131
nivel sigma 2,63 con un rendimiento del 85,9%, acercándose a los estándares mínimos
establecidos de la industria, generalmente concebidos en 3 sigmas.
7.6.1.3.6. Resumen tiempo de proceso
En la tabla 56 se resume la información de la nueva medición:
Parámetro Medición
Total defectos 80
Ordenes procesadas 567
PPM 141.093
Rendimiento 85,9%
Nivel sigma PPM 2,63
Índice 𝑪𝒑𝒌 0,42
Tabla 56: Capacidad y nivel sigma actuales. (Después de mejoras). Elaboración propia.
7.6.1.4. Capacidad de entregas a tiempo
También se hace el debido análisis de los datos de cumplimiento para la entrega de
concreto después de la correspondiente implementación de las mejoras a corto plazo,
desde el 2 hasta el 18 de abril del 2018.
Omitiremos ciertas herramientas de medición, abordadas anteriormente, para esta etapa
posterior y nos enfocaremos en los resultados.
7.6.1.4.1. Análisis individual diferencia llegada-entrega
En el control de tiempos anormales, se puede apreciar en la Ilustración 43 la existencia de
un gran número de datos por fuera de los límites LCS y LCI establecidos:
132
Ilustración 43: Gráfica individual diferencia horas llegada-entrega (Implementación). Elaboración propia.
Posterior a la iteración para la eliminación de los datos que se encuentran fuera de los
límites, se obtiene la Ilustración 44, en donde se aprecia un proceso controlado,
predecible y de tendencia normal, con promedio de 3,2 minutos de anticipación, 54,6
minutos como límite de antelación y 48,1 minutos como límite de retraso.
Ilustración 44: Gráfica individual ajustada diferencia horas llegada-entrega (Implementación). Elaboración propia.
791712633554475396317238159801
0
-200
-400
-600
-800
-1000
Observación
Val
or
ind
ivid
ual
_X=-7
LCS=65
LCI=-78
1111
1
1
1111
111111
1
1
1
1
11
1
1
11
Gráfica I de minutos dif llegada
676601526451376301226151761
50
25
0
-25
-50
Observación
Val
or
ind
ivid
ual
_X=-3,2
LCS=48,1
LCI=-54,6
Gráfica I de minutos diferencia de llegada
133
7.6.1.4.2. Capacidad de entregas a tiempo
Se mantiene el objetivo y los límites superior e inferior manejados en la etapa de
medición. En el siguiente análisis de capacidad, se observa una leve mejoría en la
concentración de valores alrededor del objetivo, a pesar del ligero desplazamiento del
pico de datos hacia la izquierda.
Ilustración 45: Capacidad proceso en diferencia Horas llegada-entrega (Implementación). Elaboración propia.
Análisis gráfico:
Las curvas de corto y largo plazo están estrechamente alineadas y se aprecia una gran
mejoría en cuanto a la medición inicial, se puede decir que actualmente se encuentra un
proceso más estable y predecible que hace unos meses.
El objetivo está cercano a la media grafica de los datos actuales, pero se ha desplazado
ligeramente a la izquierda (antelación) y al igual que en los tiempos de procesamiento.
Este análisis de capacidad de entrega a tiempo al cliente demuestra gran cantidad de
datos por fuera de los límites establecidos.
134
Análisis capacidad:
Los índices cp, cpk, pp y ppk tienen valores similares, es decir que el proceso es
previsible y centralizado. Sin embargo, todos los valores aún siguen estando por debajo
de 1, dando muestra que muchas entregas se realizan por fuera de la especificación de
tiempo.
El nuevo cpm es de 0,51 con una disminución de la dispersión de datos, pero perdiendo
un poco su centralización con referencia al objetivo.
Rendimiento:
Encontramos un 12,67% de los datos por fuera los límites, media hora antes y media hora
después, con una disminución potencial de la variación a 8,50%.
7.6.1.4.3. Sigma de entregas a tiempo
Ilustración 46: Nivel sigma de entregas a tiempo (Implementación). Elaboración propia.
El cálculo del nivel sigma obtenido es de 2,66 con rendimiento del 87,4% y una mejora
potencial con reducción de variabilidad a 2,87.
135
7.6.1.4.4. Resumen de entregas a tiempo
En la tabla 57 se resume la información de la nueva medición:
Parámetro Medición
Total defectos 95
Ordenes procesadas 750
PPM 126.666
Rendimiento 87,4%
Nivel sigma PPM 2,66
Índice 𝑪𝒑𝒌 0,52
Tabla 57: Capacidad y nivel sigma actuales. (Después de mejoras). Elaboración propia.
7.6.1.4.5. Diagrama de barras de errores por actividad
Tomando como error aquel tiempo de cada actividad que sobrepase los estándares
máximos establecidos, se construye el diagrama de Pareto mostrando la mayor
recurrencia de estos errores.
En resumen,
Tiempo de
anticipación
Tiempo de
cargue
Tiempo de
despacho
Tiempo de
transporte
Tiempo en
obra
Tiempo de
retorno
> 𝑻𝒍 <15 min. <20 min. <50 min. <75 min. <50 min.
Tabla 58: Limites de tiempo por actividad. Elaboración propia.
136
Para la siguiente grafica es necesario igualar los tamaños de muestras de cada actividad,
debido a la comparación entre estas. La muestra es de 444 entregas, que fue el máximo
de reportes en donde se encontraban todos los tiempos de cada actividad.
Ilustración 47: Diagrama de Pareto de errores por actividad (Implementación). Elaboración propia.
Nuevamente, el error más recurrente corresponde al exceso de tiempo en obra, seguido
por anticipo tardío, despacho pasa al tercer lugar y transporte continúa siendo la actividad
con el menor número de errores.
Con relación a los porcentajes de error de cada actividad, se evidencia una marcada
disminución del porcentaje de errores en retorno y otra más leve en despacho. Por otro
lado, la recurrencia porcentual de errores en el tiempo en despacho y en obra permanece
casi constante, mientras se observa un leve aumento en la participación de errores en
tiempo de cargue.
137
Anticipación Cargue Despacho Transporte Obra Retorno
Errores 113 89 113 57 173 79
Muestra 444 444 444 444 444 444
Porcentaje
sobre total
mediciones
25,5% 20,0% 25,5% 12,8% 39,0% 17,8%
Tabla 59: Porcentaje de falla por actividad
7.6.1.5. Comparación de resultados
7.6.1.5.1. Comparación tiempos de proceso
En el resumen general de los tiempos de proceso o entrega, observamos una reducción
moderada en todos los aspectos, ya que tanto la media, la desviación, el nivel sigma y el
Cpk mejoraron con relación al tomado en la medición inicial. Estos resultados se
presentan en la tabla 60.
Medida Antes Después
Media 169,23 min 167,84 min
Desv. Est. 39,78 min 37,2 min
N 2.284 567
PPM 169.877 141.093
Rendimiento 83% 85,9%
Nivel Sigma PPM 2,52 2,63
Índice Cpk 0,36 0,42 Tabla 60: Comparación estadística descriptiva tiempo proceso. Elaboración propia.
7.6.1.5.2. Comparación de entregas a tiempo
En cuanto al cumplimiento y precisión de la hora de llegada con respecto a la hora de
entrega establecida en la orden de pedido, se aprecia una disminución o desplazamiento
de la media hacia la izquierda, indicando que se está llegando a obra un poco antes de la
hora acordada. En general, los indicadores presentan una mejoría notable con un mayor
nivel sigma y mejor rendimiento.
138
Medida Antes Después
Media 2,11 min -3,23 min
Desv. Est. 23,67 min 19,21 min
N 2.600 750
PPM 214.615 126.666
Rendimiento 79% 87,4%
Nivel Sigma PPM 2,32 2,66
Indice Cpk 0,51 0,52 Tabla 61: Comparación estadística descriptiva entregas a tiempo. Elaboración propia.
En la tabla 62 se comparan los resultados en los tipos de tiempo de proceso, obtenidos en
la medición inicial (antes) y los nuevos datos tomados durante la implementación
(después). En cuanto al tiempo promedio por actividad se observa una mejoría notable en
el retorno a planta. Por otro lado, en las actividades de cargue y transporte hubo un
pequeño aumento de tiempo afectando de forma negativa al rendimiento.
Actividad Promedio de tiempo
Rendimiento Antes Después % variación
Cargue 9,78 min 10,93 min 11,8% Peor
Despacho 14,03 min 13,98 min -0,4% Similar
Transporte 31,22 min 33,64 min 7,8% Peor
En obra 65,93 min 68,90 min 4,5% Similar
Retorno 36,25 min 32,43 min -10,5% Mejor Tabla 62: Comparación tiempos antes y después de implementación. Elaboración propia.
En cuanto al porcentaje de entregas con error en el tipo de tiempo sobre el total de
entregas analizadas, se observa un comportamiento similar a la comparación de los
tiempos de proceso, presentando una disminución del porcentaje de errores en las
actividades de anticipación y retorno a planta, y se observa un leve aumento de errores en
transporte y cargue.
Actividad % Errores
Rendimiento Antes Después
Anticipación 30,1% 25,5% Mejor
Cargue 15,0% 20,0% Peor
Despacho 25,4% 25,5% Similar
Transporte 7,5% 12,8% Peor
En obra 41,4% 39,0% Similar
Retorno 25,4% 17,8% Mejor Tabla 63: Comparación porcentaje de errores antes y después de implementación. Elaboración propia.
139
7.6.2. Estandarización del proceso
Se diseñó y elaboró una instrucción para cada una de las mejoras implementadas, con el
fin de asegurar la estandarización de los procedimientos ejecutados en el desarrollo de
los informes, reportes y herramientas de control propuestos.
Actividad Mejora Implement. Corto plazo
Manual
Control de producción
Informe cumplimiento y correlación de la asignación de operaciones
SI Anexo 15
Ranking cumplimiento de tiempos de Agentes de Servicio
SI Anexo 16
Tabla cumplimiento de clientes (obras) SI Anexo 17
Generar informe y bases para la modificación de asignación diaria de CRS
NO Pendiente
Despacho de pedidos
Reporte de finalización de turno de AS SI Anexo 18
Tabla con tiempo anticipación por obra SI Anexo 19
Informar asignación AS almorzando o ingreso de turno más temprano
NO Pendiente
Distribución automática de hora de cargue según entregas
SI Anexo 20
Plan de contingencia para bombas varadas NO Pendiente
Creación tablero KANBAN con información de la localización y permisos de almuerzo en despacho.
NO Pendiente
Cargue y despacho Crs
Delimitar zonas de espera a cargue y a pasarela NO Pendiente
Simulación de apertura de una nueva pasarela NO Pendiente
Colocación en obra
Ficha colocada en Mixers con tiempos máximos en obra
NO Pendiente
Tarjetas con recomendaciones al cliente NO Pendiente
Retorno a planta
Premiar clientes con menores tiempos en obra NO Pendiente
Tabla 64: Documentación de mejoras por actividad. Elaboración propia.
7.6.3. Documentación del plan de control
Para garantizar el seguimiento y monitoreo de la implementación de mejoras, así como
asegurar la continuidad de estas, se construye un plan de control de mejoras. En este
documento se enlistan las mejoras propuestas con su correspondiente estado y
clasificación, se asignan los responsables de su ejecución y seguimiento; así mismo, se
determina el tiempo de implementación, la frecuencia e indicadores de seguimiento. (Ver
anexo 21)
140
8. CONCLUSIONES
Aplicando la metodología DMAIC de Lean Six Sigma se logró reducir en 1.39 minutos, es
decir en 0,82%, del tiempo promedio general de la operación de distribución de concreto
de CEMEX S.A. en la Planta Puente Aranda, durante el periodo comprendido entre el 2 y
el 18 de abril de 2018. Lo que quiere decir que durante ese periodo se logró reducir el uso
de recursos en un total de 788 minutos (Numero de entregas por disminución del tiempo
promedio), lo que equivale a cerca 13 horas operativas de mixers y agentes de servicio.
Se aumenta 8,4% el cumplimiento de entregas en la hora acordada, lo cual se relaciona
primero, con el aumento del 3% en el rendimiento del tiempo de ciclo dentro de los límites
especificados obteniendo mayor disponibilidad de recursos, y segundo, con la aplicación
de soluciones para la correcta anticipación de la hora de inicio de cada entrega.
Mediante la simulación de una pasarela extra, se obtuvo la mejora potencial de la
operatividad de la planta generando cerca de 2,7 entregas más por hora bajo la condición
de flujo continuo, lo que significa un aumento de la producción en cerca del 34% en el
mismo tiempo operativo.
El equipo encargado de llevar a cabo la aplicación de la metodología Lean Six Sigma en
la Planta de concreto de Puente Aranda se conformó por el Gerente de Operación Zona
Centro, el Jefe de Operaciones Zona Centro, el Jefe de Planta Puente Aranda, los
Coordinadores de Planta y el personal involucrado en la operación de distribución de
concreto. Este equipo consolida y ejecuta las mejoras del proyecto generando un alto
nivel de compromiso, continuidad y absorción de la filosofía desde la gerencia hasta la
operación como tal.
Se analiza y valida el problema de incumplimientos al cliente obteniendo en el análisis
VOC que el 97% de defectos es debido a las llegadas tarde. También se realiza el debido
control estadístico del proceso, validando su estabilidad y deficiencia en la capacidad
productiva mediante un nivel sigma bajo (menor a 3).
A través del diagrama Causa-Efecto y el Análisis de Modo y Efecto de Falla (AMEF) se
determinó la relación de causalidad entre las causas identificadas y los defectos (tiempos
muertos) presentes en el proceso, permitiendo definir los objetivos de mejora, los cuales
141
corresponden a asignación tardía de pedidos, falta de compromiso de los Agentes de
Servicio por horas extralaborales e inexistencia de hora de almuerzo, embotellamiento de
Mixer en pasarela, entre otras.
Mediante el desarrollo de una lluvia de ideas por parte del equipo, se establecen cerca de
trece soluciones que pueden mejorar el rendimiento y los tiempos de operación. Estas
soluciones se dividen en corto plazo y, algunas con mayor impacto, mediano plazo. Las
soluciones a corto plazo se implementan de inmediato e influyen moderadamente en los
indicadores de control estadístico y el nivel sigma, tanto del tiempo de proceso como de
entregas a tiempo.
El cargue aumenta su tiempo promedio y en cerca de 5% la cantidad de errores
encontrados, esto puede deberse a la variación normal del proceso y un posible
incremento en el volumen de concreto por entrega. Por tanto, se concluye que el tiempo
promedio será manejado en términos acumulativos para el tiempo de proceso, pero
adicionalmente, se tendrá en cuenta el indicador de velocidad de cargue por metro cúbico
(Tiempo de cargue/M3 del pedido).
Las mejoras en el tiempo promedio de despacho de Mixer (CRS), a pesar de no ser
significativas, generan una disminución directa en el tiempo promedio de todo el proceso,
debido a que este representa el principal cuello de botella de la operación.
El aumento del tiempo promedio de transporte no es significativo, no obstante, hace un
llamado al control y medición de este sub-proceso. Se concluye que un indicador más
veraz que el tiempo promedio, es el porcentaje de error, ya que tiene como límite un
tiempo por encima de los 50 minutos y cualquiera que sea la situación no debería
sobrepasar dicho límite puesto que las obras quedan en la periferia de la planta.
A pesar de implementar varias soluciones para el tiempo de obra, éste no mejoró, por el
contrario, aumentó cerca de 3 minutos y su porcentaje de error permaneció igual. Puede
deberse a un retraso en la absorción de la filosofía y asimilación de beneficios por parte
del cliente y Agentes de Servicio, por lo tanto, es adecuado esperar un progreso a
mediano plazo. De igual forma, se propone un estudio más detallado para el
asesoramiento al cliente para mejorar su planeación y manejo técnico de las obras.
El cambio más significativo se percibe en la cantidad porcentual de errores en el retorno a
planta, pese a que su promedio de tiempo disminuyó en cerca de 4 minutos, su cantidad
142
de errores fue cerca del 10%. Por tanto, dentro de las soluciones implementadas las
mejores, según resultados en la nueva medición, fueron el informe para asignación y el
reporte para la finalización de turno de Agentes de Servicio.
Se percibió una mejor actitud por parte de los Agentes de Servicio al informarles sobre la
realización del reporte de finalización de turno con el objetivo de reducir su carga laboral
extra, evitando la evasión de la llegada a planta, en la actividad de retorno, por miedo a
ser asignado nuevamente pese a haber cumplido su horario laboral.
Con la elaboración e implementación del proyecto se logra, en cuanto al tiempo de
proceso, una disminución del promedio de tiempo, desviación estándar y número de
defectos PPM, así como el aumento del rendimiento, el índice Cpk y el nivel sigma. Por
tanto, se concluye que la implementación de mejoras focalizadas en puntos importantes, a
pesar de su simplicidad, genera grandes cambios en la productividad y rendimiento del
proceso, tales como el tiempo de utilización de la capacidad instalada y aumento de
capacidad de producción por hora.
El nivel sigma de las entregas a tiempo presentó un mejor comportamiento que el de
tiempo de proceso, mejorando su rendimiento en casi un 10%, lo cual es muy significativo.
Esta mejoría se debe a que la gran mayoría de las soluciones implementadas influían
directa e indirectamente con la disponibilidad de carros en planta y la adecuada previsión
de los tiempos.
La disminución de tiempos de proceso generó un desplazamiento a la izquierda de la
gráfica de distribución normal de entregas a tiempo, por ello se debe cuidar y enfatizar en
la planeación, previsión y retroalimentación de los nuevos tiempos de proceso, ya que
debe ajustarse continuamente.
Se diseñaron, construyeron y publicaron en la planta Puente Aranda los instructivos
correspondientes para asegurar la efectividad en la difusión, aprendizaje y transferencia
de conocimiento de las soluciones implementadas.
Se establece un plan de control de mejoras con el fin de garantizar la continuidad en la
implementación de las soluciones propuestas, así como hacer seguimiento y publicar el
nivel sigma y los indicadores porcentuales y de tiempo, para medir y controlar el cambio
en el tiempo de proceso y entregas a tiempo.
143
Pese a contar con gran recorrido y trayectoria, las empresas multinacionales, como la
estudiada en el proyecto, presentan gran dificultad en la implementación y absorción de
filosofías, dado que se tiene que llegar a todos y cada uno de los empleados, lo cual
requiere el esfuerzo de varios departamentos, que por su complejidad y ocupaciones
aumentan el nivel burocrático y la aprobación de implementaciones.
El proyecto genera apertura y bases para la implementación de la recientemente creada
filosofía Lean Six Sigma en un nuevo campo operativo y logístico, como lo es la industria
del concreto. La puesta en marcha de dicho proyecto comprende la rápida y efectiva
respuesta a los posibles problemas o cuellos de botella de la industria, sin importar su
sector.
144
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