Çinar hatti kapasİte artirma...
TRANSCRIPT
ÇINAR HATTI KAPASİTE ARTIRMA KAİZENİ
KONU SEÇİMİ
Fabrikamızda elektrod, tel ve toz üretimi yapılmaktadır. Elektrod üretiminde harman, tel çekme kesme, ekstrüzyon, fırınlar ve ambalaj olmak üzere 5 farklı ünite bulunmaktadır. Fabrikamızda her bir ürün için standart zamanları belirlemek adına SOP çalışmaları AviX yazılımı ile sürdürülmektedir. SOP; standart operasyonel prosedürler olarak adlandırılmaktadır. Bu çalışmanın amacı süreçlerin metodunu ve zamanını belirli tutmaktır ve standartlaştırmaktır. Yapılan bu çalışmalar sonucunda elektrod üretiminin tüm geçtiği safhaları inceledik. Filmaşinden (kangal şeklinde sarılarak üretilmiş olan tel gibi ince kesitli metaller) tel kesme işlemi, harman ünitesinde kuru harman hazırlama, ekstrüzyonda yaş harman hazırlama ve EP10 makinelerinden elektrod üretme, fırınlarda elektrod pişirme ve ambalajda elektrod ambalajlama süreçleri arasında bir darboğaz dikkatimizi çekti. Bu darboğaz ambalaj ünitesinde bulunan 3 ambalaj hattından birisi olan Çınar Hattı’nda tespit edildi. Çınar hattı ambalaj hattında bulunan tek manuel ambalajlama hattıdır. İnsan gücüne ihtiyacın fazla olduğu bir hattır. Bunun nedeni ise düşük partili üretimler ve çok çeşitli ambalaj ebatları olmasıdır. Diğer ambalaj hatlarımıza göre daha fazla setup yapılmaktadır. Elektrodlar kutulara elle doldurularak bant üzerine bırakılır ve İmanpack adı verilen vakumlu ambalaj makinesinden geçerek ambalajlanmış halde çıkar. Son işlem olarak da çıkan ambalajlı kutuları operatörler yine manuel olarak kolilere doldururlar.
Çınar Hattı Ambalaj Alanı
Resim 1: Çınar Hattı Ambalaj Alanı
KONU SEÇİMİ
Üretim Süreci Avix İncelemesi Yapılan SOP çalışmasın da tüm süreçler incelendi ve ortaya çıkan Avix grafiğin de bir kutu ESB 52 ürününün üretimi için darboğazın oluştuğu alan tespit edildi. Bunun sonucunda proje alanı ambalaj ünitesindeki Çınar hattı olarak belirlendi.
Grafik 1: Elektrod ünitesi üretim süreçleri
HEDEF BELİRLEME
Grafik 2’de görüldüğü gibi OEE verileri incelendiğinde 2016 yılı ilk 11 ayın OEE ortalaması %30,35 olarak görüldü. Çınar hattında oluşan dar boğazdan kurtulmak için belirlenen hedef OEE %60 olarak belirlendi.
Çınar Hattı OEE Hedef Belirleme
Grafik 2: Çınar Hattı OEE Grafiği
Başlangıç ve Hedef Değerler
Başlangıç (2016)
Hedef
%30,35 %60,00
EKİP OLUŞTURMA
Proje Ekibi Soner Akın (Proje Lideri) Ambalaj Birim Lideri Serkan Sunu (Üye) TPM Birim Lideri Serhat Korkmaz (Üye) Sürekli İyileştirme Mühendisi Serkan Kaya (Üye) Ambalaj Takım Lideri Zafer İşlek (Üye) Çınar Hattı Posta başı Serdar Ilgın (Üye) Çınar Hattı Operatörü
*Ekip hat çalışanları, bakım yöneticileri ve üretim yöneticileri gibi proje
ile ilgili kişiler ile gönüllü olarak oluşturulmuştur. Bu noktada süreç sahibi;
öngördüğü lider ile görüşmüş, liderin de gönüllü olması ile lider kendi
ekibini gönüllü ve ilgili olacağını düşündüğü kişiler ile görüşmüştür. Bu
sayede proje gönüllülerden oluştuğu için ekip motivasyonu daha yüksek
olmuştur.
Rehber Anıl Yıldırım (Rehber) Sürekli İyileştirme Birim Lideri Proje Şampiyonu Murat DÖNMEZ Elektrod Üretim ve Sİ Müdürü Yayılım Şampiyonu İsmail TUNCA Fabrika Müdürü Sponsor Değer ELÖVE Yönetim Kurulu Başkanı
MiS (Magmaweld İyileştirme Sistemi)
MiS ofis
MiS ofis
MiS ofis
Süreç Sahibi
E Süreç Sahibi
Ödül Kurulu Sıralı Onayı
Sistem
Süreç Sahibi
MiS ofis
Proje Seçim Komitesi
Lider
Süreç Sahibi
H
E
MiS ofis
Ekip
Ekip Lideri
Proje tipi
seçilmesi
Proje tipi
seçilmesi
Süreç sahibi
belirle
Konunun
netleştirme/düzenleme
Proje
Kuşakprojesi
olsun mu?
Proje ödül
sınıfı seçilmesi
Proje havuzuna
aktarım
Ekip Lideri ata
İlgili faz proje seçim
döneminden önce proje devreye almaya
karar verme
Proje
tamamlanması
Proje ekranı
güncellemesi
Ekip Üyesi ata
Üyeler
projede yer alsın
mı?
Proje Rehberi
veya destek üye ata,
proje sistem beyanı oluşturulmas
Oerlikon Kaynak Elektrodları A.Ş. Olarak Sürekli İyileştirme faaliyetlerini tek çatı altında topladığımız ve bu çatı altında koordinasyonunu gerçekleştirdiğimiz MiS ofis (Magmaweld İyileştirme Sistemi) mevcuttur. MiS evi olarak oluşturduğumuz tüm iyileştirme sistemleri ve kültürünü oluşturan sütunların tanımları ve prosedürleri yapı kurulmadan önce detaylı bir şekilde oluşturulmuştur. MiS ofiste şu an 5 mühendisimiz ile çalışmalarımızı sürdürmekteyiz. Faaliyet dönemi olarak 7. faz dönemine girmekteyiz. Kobetsu Kaizen, Kuşak projeleri, Yalın, 6 sigma, QW projeleri, TPM, MTM, 5S vd. araçları aktif olarak kullanmakta ve fabrikamızın her birimi ile koordine olarak çalışmaktayız. Her faz (6 ay) ‘da minimum 9 adet kuşak projesi gerçekleştirilmektedir. Bununda yanında 12 adet odaklanılmış kaizen planlanmaktadır. 6 bölgemizde TPM, tüm fabrikamızda 5S uygulanmaktadır. Yalın 6 sigma metodolojisini kendi kültürümüze uyarladığımız MiS hedefimiz, firmada çalışan herkesin en az bir projede yer alarak, MiS beyaz kuşak eğitimini ve kuşağını öncelikle almasını sağlamaktır. Böylece yalın ve iyileştirme araçlarına hakim, kültürel olarak yetişmiş, problem çözme ve proje yönetme becerileri artırılmış kişiler yetiştirmektir. Şu an firmamızda 1 Uzman Kara Kuşak, 1 Yeşil Kuşak, 19 Sarı Kuşak ve 190 Beyaz Kuşak yetiştirilmiştir. ISO 9000 gereği olarak tüm iyileştirme faaliyetlerimizin prosedürleri oluşturulmuştur. Proje seçimlerimiz; çalışanlarımızdan gelen önerilerden, yönetimimizin yıllık olarak belirlediği hedeflere yönelik faaliyetlerden ve MiS Ofis’in analizini yaparak problem tespiti yapması ile proje havuzunda toplanır. Her faz dönemi başında Proje Seçim Komitesi bir araya gelir ve yeni dönem projeleri(kaizen, kuşak) belirlenir. Belirlenen projelerin ekip lideri ataması yapıldıktan sonra ekip lideri kendi takımını oluşturmak üzere gönüllü kişiler ile ve ardından yöneticileri ile yüz yüze görüşerek desteklerini alır ve takımını MiS Ofis’e bildirir. MiS ofis burada rehberlik ve gerekliyse danışman ataması yapar eğitim ihtiyaçlarını belirler. Bu projemiz bir MiS sarı kuşak projesi olup , ekip liderimiz sarı kuşak ve ekip üyelerimiz beyaz kuşak olarak yetiştirilmiştir. Firmamızda kuşak sistematiği ile iyileştirme araçları detaylı olarak öğretilmekte, proje faaliyetleri bir yandan yürürken safha safha DMAIC döngüsü eğitimi verilmektedir.
MiS Faaliyet Özeti, Eğitim ve Proje Akış Sistematiği
MEVCUT DURUM ANALİZİ
PROJE BEYANI
Resim 2: Proje Beyanı
Resim 2’de görüldüğü gibi proje beyanı oluşturuldu ve takım adı ekip tarafından ‘Çınar Ağacı’ olarak belirlendi. Projenin tanımı, ekibin oluşturulması, çalışmaların yapılacağı alanlar ve kapsam dışı alanlar belirlendi.
Çınar Ağacı projesin de amaç duruşların azaltılması ve verimliliğin artırılması olarak belirlenmiştir. Projenin kapsamı manuel ve otomatik ambalaj hattıdır. Bu hattı besleyen fırınlardan gelip ürün ayıklamadan kaynaklı verim kaybına ve üretimin kendi belirlediği planlanan duruşlara(bu hatta çalışmalarda belli zamanlarda planlı duruş yapılmakta ve hat çalışanları başka hatlara desteğe gitmektedir) müdahale edilmemiştir. Yapılan proje boyunca hattın çalışması esnasında olan tüm israflar dikkatle takip edilerek çözüme kavuşturulması planlanmıştır. Gönüllü bir ekip kurulmasının avantajlarını da kullanarak sonuca ilerlemek hedeflenmiştir.
MEVCUT DURUM ANALİZİ
V.O.C (Müşterinin Sesi) ve SIPOC Analize geçmeden konudan etkilenebilecek kişilerin görüşlerini, endişelerini ve önerilerini aldık. Buradan çıkan problemleri kök-sebep analizi yapar iken ayrıca değerlendirdik.
VOC
ÖNERİ
-BESLEME HATTININ HIZLANDIRILMASI
-KUTU KULAK VAKUMLARININ DAHA KISA OLMASI
-HAT ÜZERİNDE KALİTE
KUTU VE KOLİ ÖLÇÜLERİNİN DÜZELTİLMESİ
VOC
BEKLENTİ
-SETUP SÜRELERİNİN KISALMASI
-TÜM SÜREÇLERİN HIZLANMASI
-MÜŞTERİ BEKLENTİLERİNİ KARŞILAYACAK %4 DEN DAHA
DÜŞÜK HATA ORANINDA İMALAT YAPMAK,
VOC
ENDİŞE
-KALİTENİN DÜŞMESİ
-VERİMLİLİK ARTIŞI İLE BERABER SORUNLU ÜRÜN ÜRETİLMESİ,
• Çınar hattında ürüne etki eden faktörler tanımlandı. Dar boğaz kısımlar tespit edildi. Bu darboğazlar vakumlama makinesinin beslenememesi ve arızadan kaynaklı duruşların fazlalığı olarak dikkat çekti.
MEVCUT DURUM ANALİZİ
Süreç Akış Şeması ve Muhtemel Problem Kök Neden Analizi
Şema 1’deki Süreç akış şeması üzerinden kök neden analizi yapılarak muhtemel problemler belirlenmiştir. Belirlenen problemlerin etkisini ölçmeye karar verilmiştir. Metod hatası video ile analiz edilmiştir. Diğer problemlerden hızlı çözüm bulunanlar anında devreye alınmıştır. Buradan hareketle veriler toplanmış ve duruşlara % etkisi duruşlar pareto grafiğinde bir sonraki slaytlarda görülebilir.
Şema 1: Süreç Akış Şeması
İKİ ADAM İÇİN İŞ DAĞILIMI
YAPILMAMASI
MAKİNENİN YETERİNCE
BESLENMEYİP BOŞ KALMASI
KARŞILIKLI ÇALIŞAMAMA
PROBLEMİ
KUTU AÇMA
ETİKETLEME ÖNÜNDE BİRİKME
ETİKET BEKLEME
ARKA ARKAYA MAKİNEYE
GİRME
ÇENE VURMA
ÇALIŞMA MASASI
UYGUNSUZLUĞU
SİLİKON TABANCALARI
PROBLEMİ
YETERLİ ÇALIŞMA ALANI
BULUNMAMASI
KOLİLEME
METOD HATASI
VAKUMLAMA MAKİNESİNİ
BESLEYEMEME
ERGONOMİK AÇIDAN
ZORLANMALAR
BEHER DOLDURMAELEKTRODU KUTUYA
DOLDURMA
KUTUYU BANTA
BIRAKMAETİKETLEME VAKUMLAMA
ANALİZ
392
330 300
283
215 205
130 120 118 113 100
86 80 70 57
44 31 30 25 25 20 15 15
0
50
100
150
200
250
300
350
400
450
OPERASYONEL DURUŞ SÜRE GRAFİĞİ
Tarih Ürün kodu Ad Ebad Kutu Miktarı SAĞLAM
HATALI KUTU
MİKTARI Süre
Operasyonel
Duruş Süresi
NET ÇALIŞMA
SÜRESİ Çalışan
ADET /
ADAM*DKKullanılabilirlik Performans Kalite OEE%
16.1.2017 1301020ABR ABRACROM 307R (VAC) 4.00 x 350 (mm) - 15 (Pcs) 439 435 4 150 30 120 5 1,41 80% 28% 99% 22%
16.1.2017 1301020M15 EI 307R (VAC) 4.00 x 350 (mm) - 2 (Kg) 110 107 3 35 5 30 5 1,41 86% 28% 97% 23%
17.1.2017 1301020M15 EI 307R (VAC) 4.00 x 350 (mm) - 2 (Kg) 76 73 3 25 5 20 5 1,41 80% 29% 96% 22%
17.1.2017 1301016M15 EI 307R (VAC) 3.25 x 350 (mm) - 2 (Kg) 141 138 3 35 5 30 5 1,09 86% 36% 98% 30%
17.1.2017 1127010W22 ESB 52 (VAC) 2.50 x 350 (mm) - 110 (Pcs) 625 594 31 120 20 100 5 1,25 83% 48% 95% 38%
17.1.2017 1127011TEK ESB 52T (VAC) 2.50 x 350 (mm) - 110 (Pcs) 111 106 5 25 25 5 1,17 100% 34% 95% 33%
18.1.2017 1301708M15 EI 308L (VAC) 2.50 x 300 (mm) - 1,75 (Kg) 63 60 3 25 8 17 5 2,54 68% 28% 95% 18%
18.1.2017 1301708M15 EI 308L (VAC) 2.50 x 300 (mm) - 1,75 (Kg) 120 118 2 35 5 30 5 2,54 86% 31% 98% 26%
19.1.2017 1301708M15 EI 308L (VAC) 2.50 x 300 (mm) - 1,75 (Kg) 312 309 3 60 10 50 4 2,54 83% 48% 99% 39%
19.1.2017 1304508M15 EI 316LB (VAC) 2.50 x 300 (mm) - 1,75 (Kg) 135 125 10 40 40 4 0,84 100% 26% 93% 24%
19.1.2017 1304308M15 EI 316L (VAC) 2.50 x 300 (mm) - 1,75 (Kg) 291 283 8 60 8 52 4 1,6 87% 43% 97% 36%
19.1.2017 1127042ABR B 56 VAC (VAC) 3.25 x 350 (mm) - 5 (Kg) 420 395 25 155 35 120 4 1,77 77% 27% 94% 20%
19.1.2017 1127042ABR B 56 VAC (VAC) 3.25 x 350 (mm) - 5 (Kg) 267 267 0 110 23 87 6 1,77 79% 24% 100% 19%
21.1.2017 1301016M15 EI 307R (VAC) 3.25 x 350 (mm) - 2 (Kg) 109 101 8 30 10 20 5 1,09 67% 42% 93% 26%
21.1.2017 1301016M15 EI 307R (VAC) 3.25 x 350 (mm) - 2 (Kg) 107 102 5 30 10 20 5 1,09 67% 41% 95% 26%
21.1.2017 1124016M22 ESB 48 (VAC) 3.25 x 350 (mm) - 2,5 (Kg) 408 405 3 70 10 60 5 1,81 86% 52% 99% 44%
21.1.2017 1124016M22 ESB 48 (VAC) 3.25 x 350 (mm) - 2,5 (Kg) 83 80 3 15 15 4 1,81 100% 42% 96% 41%
21.1.2017 1156016M22 EM 235 (VAC) 3.25 x 350 (mm) - 2,5 (Kg) 378 354 24 110 70 40 4 2,36 36% 72% 94% 25%
21.1.2017 1157516M22 EM 285 (VAC) 3.25 x 350 (mm) - 2,5 (Kg) 641 637 4 130 25 105 4 1,53 81% 47% 99% 38%
21.1.2017 1304316M15 EI 316L (VAC) 3.25 x 350 (mm) - 2 (Kg) 254 249 5 90 10 80 4 2,52 89% 24% 98% 21%
21.1.2017 1302516M15 EI 309L (VAC) 3.25 x 350 (mm) - 2 (Kg) 252 247 5 80 25 55 3 1,61 69% 35% 98% 24%
23.1.2017 1303814W21 EI 312 / E 106 (VAC) 3.25 x 300 (mm) - 60 (Pcs) 319 301 18 70 20 50 4 2,17 71% 49% 94% 33%
23.1.2017 1305108M15 EI 347B (VAC) 2.50 x 300 (mm) - 1,75 (Kg) 166 161 5 50 50 4 2,17 100% 25% 97% 25%
23.1.2017 1303308W21 EI 310 (VAC) 2.50 x 300 (mm) - 100 (Pcs) 322 307 15 50 15 35 4 2,17 70% 71% 95% 47%
23.1.2017 1603014M15 ENI 416 (NiFe) (VAC) 3.25 x 300 (mm) - 1,75 (Kg) 503 473 30 130 20 110 3 2,17 85% 35% 94% 28%
Grafik 3: Operasyonel Duruş Süre grafiği
Tablo 1: Çınar Hattı Ürün Bazlı OEE
Tablo 2: Çınar Hattı Ürün Takip Tablosu
Çınar hattında yapılan ürünlerin günlük OEE takibi yapıldı. Ürün bazlı yapılan OEE hesabı ağırlıklı ortalama ile günlük OEE
hesabına çevrildi.
Duruşlar için veri toplamaya başladık. En büyük duruşlarımızı belirledik.
Operatörlere teslim edilen ürün takibi tablosu ile üretilen ürünlerde kalite
oranındaki değişikliklerin takibi yapıldı.
Çınar ağacı ekibinin tamamı Beyaz Kuşak eğitimini tamamlamış kişilerden
oluşmaktadır. Hat çalışanlarına da gerekli OEE eğitimleri verilerek yapılan kaizenden
maksimum verim elde etme amaçlanmıştır.
PROJE PLANI
1.12.2016 20.12.2016 20.01.2016 10.02.2017 01.03.2017
Problemin belirlenmesi
Çalışma planının hazırlanması
Mevcut dururmun analizi
Problem faktörlerinin araştırılması
Çözüm yollarının belirlenmesi
En iyi çözüm tespiti
UYGULAMA Alınan kararların uygulanması
KONTROL Sonuçların kontrolü
Kalite çemberi raporunun hazırlanması
Yönetime sunulması
Standartlaştırma çalışması
PLANLAMA
ÖNLEM
ANALİZ
1
2 3
1
2
3
Odaklandığımız 4 duruş sebebimiz; duruşların %41’ini oluşturmaktadır.
Bu hattı besleyen fırınlardan gelip ürün ayıklamadan kaynaklı verim kaybına ve üretimin kendi belirlediği planlanan duruşlara(bu hatta çalışmalarda belli zamanlarda planlı duruş yapılmakta ve hat çalışanları başka hatlara desteğe gitmektedir) müdahale edilmemiştir.
Arabadan kolileme işlemi vakumlama makinesinin kutu doldurma işlemine yetişememesi durumunda yapılan bir işlemdir. Kutular arabaya alınarak uygun zaman da vakum makinesine gönderilmektedir. Kutu açma işlemi setup sırasında ve üretim sırasında bir operatörün kutuyu doldurma işlemine hazırlayarak stok yapması işlemidir. Bu işlem hem ek iş gücü hem de zaman kaybı olarak değerlendirilmiş ve verimliliği düşürdüğü gözlemlenmiştir. Metot eğitimi verilerek çözüm bulunmuştur. Etiket basma işlemi hariciye alınarak setup sırasında etiket beklemeden kaynaklı duruşların önüne geçilmiştir.
UYGULAMA
UYG
ULA
NA
BİL
İRLİ
K
MA
LİYE
T
PR
OJE
YE E
TKİS
İ
Kutu açma aksiyonunun kaldırılması 9 10 10 900
Kutu doldurma metod değişimi eğitimleri 9 9 9 729
Setup süresini düşürmek için önceden hazırlık
yapılması 10 10 7 700
Kutu doldurma da twist hareketini engellemek
için karakuri kaizen yapılması8 7 10 560
Çene vurma probleminin engellenmesi için bant
geçişlerinde piston kullanılması8 7 10 560
Vakum makinesine arka arkaya ürün geçişini
engellemek için sensör takılması8 7 9 504
Devamlılığın sağlanabilmesi için SOP
hazırlanması ve eğitimlerin verilmesi8 8 7 448
Etiket odasının yerini makine yakınına alma 6 5 7 210
Etiket makinesi önünde birikme 2 6 8 96
Paletleme ergonomik zorluğu 3 3 7 63
Vakum makinesi hızını artırma 2 2 10 40
DEĞERLENDİRME ÖLÇÜTÜ
AKSİYONLAR
Öncelik Matrisi
Yapılan Aksiyonlar ile ilgili öncelik matrisi hazırlanmıştır. Bu matriste değerlendirmeler aksiyonun uygulanabilirlik, maliyet ve projeye etkisi göz önüne alınarak yapılmıştır. Matriste puan sıralamasına göre son 3 aksiyon projeye etkisi oldukça yüksek olmasına rağmen maliyetinin fazlalığı ve uygulanabilirliğinin düşük olması nedeniyle değerlendirmeye alınamamıştır.
UYGULAMA
Muhtemel problem kök neden analizinde ortaya çıkan vakum makinesini besleyememe probleminden yola çıkılarak Çınar Hattı’nın iki vardiyadan tek vardiyaya düşürülmesi denemesini gerçekleştirdik. Bunun sebebi iki vardiyalı çalışıldığı zaman 1 vardiyada 3 diğer vardiyada 4 kişi çalışmasıdır. Bu nedenle kutulama işlemini tek operatör yaptığı için vakumlama makinesi boş kalmaktadır. Bu yüzden kaizen başlangıcında iki vardiyadan tek vardiyaya dönülerek vardiyada çalışan operatör sayısını artırmak ve bu sayede kutulama işlemini yapacak operatör sayısını da artırarak vakumlama makinesini tam besleyebilmek planlanmıştır. Bu dönüşüm sonucunda OEE ortalaması %57,22 olarak hesaplanmıştır. Sonrasında diğer aksiyonlar yapıldığında ise OEE %65’lere kadar yükseldiği grafikte gözlemlenmektedir. Son olarak ağustos ayı OEE’si %68 olarak hesaplanmıştır.
UYGULAMA
Elektrodun kutulara doldurulması işleminde iki operatörün çalışması durumunda çevrim süresi 4 sn olmaktaydı. Ayrıca çalışanlar twist (belden dönme) hareketi yapmak zorunda kaldıkları için hem ergonomik açıdan zorluk yaşamaktaydılar hem de 0.7 saniyelik bir kayıp yaşamaktaydılar. Bant uzantısına takılan roller sistem ile çalışanlar hem dönme hareketinden kurtuldu hem de 3 kişinin aynı anda çalışabileceği alan oluştu.
Metot Analizi ve İyileştirmeleri
(Karakuri kaizen)
UYGULAMA
Kutuları kolileme işlemin de kullanılan masa fazla büyük olduğu için hem alan israfı yaratmakta hem de operatörlerin iki kişi çalışmasını engellemekteydi. Kutuları kolilere dolduran operatör masa arkasında kaldığı için dönme hareketi yapmak zorundaydı. Yeni yapılan masalar ve sehpalar ile karşılıklı iki kişi aynı işi yapabilmektedir. Dönme hareketine gerek kalmadan ergonomik biçimde çalışan operatörler aynı zaman da çevrim süresini de 4,2 saniyeden 2,1 saniyeye inmiştir.
Vakumlu ambalaj makinesi girişinde elektrod dolu kutular arka arkaya geldiği durumlarda çene vurma arızası oluşturmaktaydı. Kutuların mesafeli girmesini sağlamak amacıyla yapılan sensörlü piston kutuların belli mesafe de ilerlemesini sağlayarak çene vurma arızasını minimuma indirmiştir.
1
UYGULAMA
Eski etiket odası hem alan israfı yaratmaktaydı hem de çınar hattına uzak olduğu için zaman israfı oluşturmaktaydı. Yeni kurulan etiket alanı ile hattın yanında olması ve yalın düzen kurulmasından dolayı zamandan ve alandan kazanç sağlanmıştır.
Kutuya elektrod doldurma işleminde metod değişikliğine gitme adına gerekli eğitimler verilmiştir. Bu eğitimler sonucunda metod değişmiş ve önceden kutu açma işlemi ortadan kaldırılmıştır. **Eğitim videosu ekte gönderilmiştir.**
2
3
SONUÇ ve KAZANIMLAR
Grafik 4: Çınar Hattı OEE Grafik 5: İmanpack Arıza Yüzdeleri
*Çınar hattında 2016 yılının OEE ortalaması ile 2017 yılının ilk 8 ayının OEE ortalaması grafik 4’te görüldüğü gibidir.
*Çınar hattında duruşlara sebep olan arıza yüzdelerinin 2016 yılı boyunca ortalaması %1.28 iken 2017 ilk 8 ay ortalaması %0.67 olarak hesaplanmıştır.
SONUÇ VE KAZANIMLAR
2016 yılındaki OEE %30,35 olarak hesaplandıktan sonra hedef olarak belirlenen %60,00’ın üzerine çıkılarak 2017 yılının ilk 8 ayı OEE’si %61,42 olarak hesaplanmıştır.
Arızalar üzerinde yapılan iyileştirmeler sonucunda %1,28 olan arıza yüzdesi %0,67’ye düşürülmüştür.
%48 arızadan duruş süresi
azaldı. %102,4 OEE artışı
Çınar Hattı’n da kaizen öncesi 7 operatör çalışırken Çınar Ağacı Kaizen’i sonucunda 6 operatör çalışmaktadır. Bu operatörümüz fabrika içinde başka hatta değerlendirilmektedir.
1 opeatör boşa çıkmıştır.
STANDARTLAŞTIRMA VE YAYGINLAŞTIRMA
Başlangıç
Hareket:
Bitiş:
Hareket: 0,5 s
Bitiş: 1,5 s
[3] elektrodu kutuya doldur
Başlangıç: 1,1 s
[2] kutuyu al
0,5 s
1,1 s
Hareket: 0,5 s
Bitiş: 0,5 s
0,5 s
Başlangıç: 0,0 s
Time Tools Picture Restrictions
[1] elektrodu al
ÇINAR HATTI SOP
Signatur Task Items Description
Elektrodları resim de görüldüğü
gibi kutuya doldur.
Kutuya uzan ve al.
Elektrodları beherden al ve düzelt.
Variant rule
Başlangıç
Hareket:
Bitiş:
Başlangıç
Hareket:
Bitiş:
3,2 s
0,3 s
3,6 s
Hareket: 0,9 s
Bitiş: 3,2 s
[6] kutuyu banta bırak
Başlangıç: 2,3 sKutunun diğer ağzını bantla.
[5] kutu arkasını bantla
1,5 s
0,8 s
2,3 s
[4] kutu ağzını bantla
İşlemi biten kutuyu banta bırak.
Kutu ağzını bantla.
Avix yazılımı ile elektrodların kutuya doldurulması için SOP (Standart Operasyonel Prosedürler) hazırlanmıştır. Hazırlanan SOP imzalatılarak alana asılmış ve aynı zaman da operatörlere gerekli eğitimler verilmiştir. Bu sayede süreç boyunca işlenecek adımlar en uygun metodda görselleştirilmiştir. Diğer ürünler için de SOP oluşturulmuştur ve eğitimleri verilmiştir.