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UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL FACULTAD DE INGENIERÍA INDUSTRIAL CARRERA DE INGENIERÍA INDUSTRIAL TRABAJO DE TITULACIÓN PREVIO A LA OBTENCION DEL TÍTULO DE INGENIERO INDUSTRIAL ÁREA SISTEMAS PRODUCTIVOS TEMA “PROPUESTA PARA MEJORAR UNA LÍNEA DE ENVASADORA DE GMS, AUTOMATIZANDOLA EN UNA EMPRESA DEL SECTOR ALIMENTICIO” AUTOR TELLO CASIERRA STALIN BLADIMIR DIRECTOR DEL TRABAJO ING. IND. FREIRE PINARGOTE CESAR AUGUSTO MSC. 2018 GUAYAQUIL ECUADOR SEPTIEMBRE

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UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL FACULTAD DE INGENIERÍA INDUSTRIAL

CARRERA DE INGENIERÍA INDUSTRIAL

TRABAJO DE TITULACIÓN

PREVIO A LA OBTENCION DEL TÍTULO DE INGENIERO INDUSTRIAL

ÁREA

SISTEMAS PRODUCTIVOS

TEMA

“PROPUESTA PARA MEJORAR UNA LÍNEA DE

ENVASADORA DE GMS, AUTOMATIZANDOLA EN

UNA EMPRESA DEL SECTOR ALIMENTICIO”

AUTOR TELLO CASIERRA STALIN BLADIMIR

DIRECTOR DEL TRABAJO ING. IND. FREIRE PINARGOTE CESAR AUGUSTO MSC.

2018

GUAYAQUIL – ECUADOR

SEPTIEMBRE

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DECLARATORIA DE AUTORÍA

“La responsabilidad del contenido de este trabajo de titulación, me

corresponden exclusivamente; y el patrimonio intelectual del mismo a la

Facultad de Ingeniería Industrial de la Universidad de Guayaquil”.

TELLO CASIERRA STALIN

C.C. 0923684716

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DEDICATORIA

Dedico todas estas horas de trabajo, esfuerzo y dedicación a mi madre

Glenda Casierra, pilar esencial en mi vida su amor incondicional supo

llevarme por la senda del respeto y con humildad ah tener consideración

así los demás.

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AGRADECIMIENTO

Después de todos estos años en la facultad lo primero que vine a mi

mente es dar las gracias a Dios ya que su benevolencia me da cada día la

oportunidad de seguir adelante gracias a mi Madre y a la Familia sin lugar

a duda eje fundamental en mi vida gracias a todos los docentes de mi

querida alma mater, intento cada día llevar acabo aquello que aprendí en

las aulas gracias a mis compañeros a todos tengan la plena seguridad de

que somos la punta de laza que va cambiar el concepto de la Industria en

nuestro País.

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ÍNDICE GENERAL

N° Descripción Pág.

INTRODUCCIÓN 1

CAPÍTULO I

DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN

N° Descripción Pág.

1.1 Antecedentes 2

1.2 Justificación 3

1.3 Delimitación 4

1.4 Objetivo general 4

1.4.1 Objetivos Específicos 4

1.5 Marco Teórico 4

1.6 Metodología 18

1.6.1 Alcance de la investigación 18

1.6.2 Fuentes y técnicas para la recolección de información 18

1.6.3 Técnicas de investigación 19

1.7 Empresa objeto de investigación 19

1.7.1 Organización 19

1.7.2 Recursos productivos 20

1.7.3 Actividad Económica 21

1.7.4 Productos 22

1.7.5 Proceso de envasado 22

CAPÍTULO II

SITUACIÓN ACTUAL Y DIAGNÓSTICO

N° Descripción Pág.

2.1 Situación actual 27

2.1.1 Recorrido del material 27

2.1.2 Descripción de las Actividades del diagrama de recorrido. 30

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2.1.3 Análisis del proceso de envasado 30

2.1.4 Capacidad de producción 32

2.1.5 Registro de problemas 33

2.2 Análisis y diagnóstico 34

2.2.1 Análisis de datos e Identificación de problemas 34

2.2.2 Impacto económico de problema 35

2.2.3 Diagnóstico 36

CAPÍTULO II

PROPUESTA Y EVALUACIÓN ECONÓMICA

N° Descripción Pág.

3.1 Propuesta 37

3.1.1 Planteamiento de la solución al problema 37

3.1.2 Costos de la propuesta 40

3.2 Evaluación económica y financiera 41

3.2.1 Plan de inversión y financiamiento 41

3.2.2 Evaluación financiera (TIR, VAN, Periodo de recuperación del capital) 41

3.3 Programación para puesta en marcha 44

3.3.1 Planificación y Cronograma de implementación 44

3.4 Conclusiones 45

3.5 Recomendaciones 45

BIBLIOGRAFIA 48

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ÍNDICE DE TABLAS

N° Descripción Pág.

1 Simbología de diagrama de flujo 6

2 Ventajas y desventajas de la industria 4.0 17

3 Recursos utilizados en el proceso de envasado 21

4 Productos Elaborados 22

5 Capacidad de Producción 33

6 Impacto económico del problema 35

7 Costo total en equipos y dispositivos electrónicos 40

8 Costo total en mano de obra 41

9 Flujo Neto Efectivo proyectado 42

10 Valor Actual Neto 48

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ÍNDICE DE FIGURAS

N° Descripción Pág.

1 Entradas de un proceso 5

2 Estructura Organizacional 20

3 Transporte de Materia Prima 22

4 Almacenamiento de Materia Prima 23

5 Area de envasado 24

6 Almacenamiento de producto terminado 25

7 Diagrama de flujo del proceso de envasado de GMS 26

8 Diagrama de recorrido actual planta alta 28

9 Diagrama de recorrido actual planta baja 29

10 Analisis del proceso de envasado de GMS 31

11 Analisis de Causa-Efecto del cuello de botella 34

12 Diagrama de recorrido propuesta planta baja 39

13 Tasa Interna de Retorno 43

14 Cronograma de implementación 44

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UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL FACULTAD DE INGENIERÍA INDUSTRIAL

ESCUELA/CARRERA DE INGENIERÍA INDUSTRIAL

TEMA: PROPUESTA PARA MEJORAR UNA LÍNEA DE ENVASADORA DE

GMS, AUTOMATIZANDOLA EN UNA EMPRESA DEL SECTOR

ALIMENTICIO.

AUTOR: TELLO CASIERRA STALIN BLADIMIR

DIRECTOR: ING. IND. FREIRE PINARGOTE CESAR MSC.

RESUMEN

El objetivo del trabajo de investigación es proponer un sistema automatizado en la

línea envasadora de GMS en una empresa del sector alimenticio que permita

mejorar la productividad. Para analizar las causas de la improductividad se hiso

uso del Diagramas de Ishikawa y se determinó que los cuellos de botellas que se

generan en el transporte y llenado del producto afectan en la utilización de la línea

ya que en la actualidad está en un 69% asimismo la eficiencia 81%. Con la

propuesta se reduce los cuellos de botella, aumentando el nivel de la

productividad. El costo del proyecto asciende a $14.008, se proyectó el flujo

efectivo neto a 6 meses y con una tasa de interés del 10.21%, se determinó el

valor actual neto (VAN) $20.839,19 dólares y la tasa interna de retorno de la

inversión (TIR) 50.46% y los resultados consideran que el proyecto su es factible.

PALABRAS CLAVES: Automatización, Proceso, Productividad, Cuello de

Botella, Tiempos Improductivos, Eficiencia, Causa-

Efecto.

.

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UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL FACULTAD DE INGENIERÍA INDUSTRIAL

ESCUELA/CARRERA DE INGENIERÍA INDUSTRIAL

TOPIC: PROPOSAL TO IMPROVE A GMS PACKAGING LINE,

AUTOMATIZING IT IN A FOOD SECTOR COMPANY.

AUTHOR: TELLO CASIERRA STALIN BLADIMIR

DIRECTOR: IND. ENG. FREIRE PINARGOTE CESAR MSC.

ABSTRACT

The aim of the research work is to propose an automated system in the line of

GMS packaging machines in a company in the food sector that allows improving

productivity. To analyze the causes of unproductivity, the Ishikawa diagrams were

used, and it was determined that bottlenecks generated in the transportation and

filling of the product affect the use of the line since it is currently 69% efficiency

81%. With the proposal reduces the bottlenecks, increasing the level of

productivity. The cost of the project amounts to $ 14,008, the net cash flow to 6

months is projected and with an interest rate of 10.21%, the net present value

(VAN) of $ 20,839.19 and the internal rate of return of the investment (TIR)

50.46% and the results consider that the project is feasible.

KEY WORDS: Automation, Process, Productivity, Bottleneck, Unproductive

Times, Efficiency, Causes-Effect.

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Introducción

La Investigación llevada a cabo se realizó con la finalidad de proponer una

mejora del sistema de trasporte y llenado del producto en el proceso de envasado

de GMS glutamato monosodico, utilizando sistema autómata (PLC), de esta

manera automatizamos la línea de producción, reduciendo tiempos improductivos.

El presente trabajo de titulación está estructurado por tres capítulos.

Capítulo I, se establecen los antecedentes de la automatización, la

justificación del proyecto propuesto, los objetivos general y específico, la

delimitación, también se establecen los conceptos claros de automatización, lo

fundamentos teórico, información referente a la automatización y sus

componentes y la metodología investigativa utilizada para la debida recopilación

de la información.

Capítulo II, se realiza el análisis de la situación inicial del proceso de envasado

de GMS, se calcula la capacidad de producción actual, mediante un análisis del

proceso actual empezando desde la entrada de la materia prima al proceso de

envasado hasta él envió del producto a la bodega de almacenamiento, se

determina un cuello de botella que se genera momento de transportar el tanque

móvil con los paquetes (fundas de 100 sobres) hasta el área de envasado final,

mediante un diagrama causa-efecto se determina las causas del problema, se

calcula el impacto económico y por último se realiza un diagnóstico de la

empresa.

Capítulo III, en este apartado se realiza la propuesta considerando la

automatización del transporte y llenado de producto, se determina el valor que

costara el proyecto propuesto, mediante una evaluación financiera se determina si

el trabajo propuesto es factible y por último se realiza el cronograma para la

puesta en marcha del trabajo.

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Capítulo I

Diseño de la investigación

1.1 Antecedentes

Desde la aparicion del ser humano en la tierra ha investigado y desarrollados

herramientas y componentes que le han ayudado a realizar las tareas como por

ejemplo hacer fuego para calentarse, elaborar cuchillos a partir de las piedras.

La automatización empieza desde la primera guerra mundial que se produjo en

Ingleterra siendo el primer pais beneficiados y pionero. Cabe indicar que las

máquinas movidas a vapor iniciando con la combustión eran la principal energía

de esa época tomando en cuenta que esas máquinas eran las de hilar y el telar

siendo la técnologia avanzada de esa época.

La aparición de la automatización industrial datan de los años 1947 donde los

físicos John Bardeen, Walter Brattain y William Shokkley desarrollaron el primer

transistor en los laboratorios de Bell. Más tarde, en 1952, Heinrich Grünebaum

crearon el motor Alquist, convirtiéndose en el creador de los motores controlados

y revolucionando los procesos de rebobinado durante los años 60.

En Paris 1959 en la sexta edición de la feria EMO se presento la primera

máquina que era controlada por un ordenador. Fue denominada como el primer

controlador Simatic en un torno capstan ya que esta funcionaba por un sistema

de cableado.

El motor de corriente de jaula de ardilla de tres fase aparecios por primera vez

en 1967 y fue elaborado por AMK, este permitio la producción en el año 1975 la

misma empresa hiso posible que varios motores de tres fases fueran operados

con sincronismos angulares.

Los PLC (Controlador Lógico Programable) con el Control Industrial Modular

creado por Dick Morley aparecieron en el año 1968, asi se empezaban a dar los

primeros pasos a la automatización de procesos electromecánicos propios de las

líneas de montaje. En cuanto a las máquinas, en 1978 AMK inventó la

programación CNC (Control Numérico Computarizado) que permitiría su control

remoto. El avance paulatino de la automatización continua en 1997 cuando la

tecnología de la automatización crecía en un control cada vez más

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Diseño de la Investigación 3

descentralizado e inteligente, con sistemas que se interrelacionaban y

comunicaban entre ellos con Ethernet industrial.

En esta epoca se empezo a fabricar virtualmente, se fabricaban productos

digitalmente que se agrupaban con la tecnología de la automatización. En el 2004

se dice que la total revolución se da con la llegada del microchip, cuando este se

implantó con la funcionalidad del PLC en esta estructura de pequeñas

dimensiones.

A medida que pasa en el tiempo se ha ido perfeccionando y desarrollando

nuevas tecnologías, muchas de ellas son aplicadas en parte a la Automatización

Industrial. Mecánica, Electricidad, Electrónica, Sistemas, Neumática, Hidráulica,

Instrumentación, estas han ayudado a mejorar la productividad y eficiencia de los

procesos.

Hoy en dia esta evolucionando la industria 4.0 o llamada tambien la cuarta

revolución que fue desarrollada en el 2010 por el gobierno de Alemania, esta

permite interconectar todos los procesos de fabricación de una empresa mediante

internet con el objetivo de que la produccion sea mas flexible, mayor calidad y

eficiencia, reducción de tiempo de inactividad, aumento de la producción. De esta

manera permite el aumento de la productividad y la competitividad.

Por otro lado los Servomotores, Cámaras de Visión Artificial, Robótica se

imponen cada vez más en el ámbito Industrial, el Ingenio Humano parece no

tener límites, cada día seguimos descubriendo y realizando nuevos inventos,

comprendiendo en gran parte los principios Físicos y Químicos de la Naturaleza,

y aplicándolos en nuestro beneficio.

1.2 Justificación

La implementación del uso de las TIC (tecnología de la información y

comunicación) en los sistemas productivos industriales cada vez son más

frecuentes en las industrias ya que son importante en el control productivo,

mejorando la calidad del producto y aumentando la productividad en las

organizaciones.

En la actualidad el proceso de transporte y acopio de glutamato de sodio

(GMS) se lleva a cabo de manera manual, debido a esto se propone automatizar

el proceso de envasado. Esto ayuda considerablemente a reducir los cuellos de

botellas, los tiempos improductivos, aumenta los niveles de producción, ofrecer un

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Diseño de la Investigación 4

producto de calidad, entrega del producto a tiempo y permite aumentar la

productividad en la empresa asimismo ser competitiva en un mercado

globalizado.

1.3 Delimitación

La empresa objeto del estudio en la actualidad presentan deficiencia en sus

procesos, las misma que no pueden mejorar su competitividad, por los diferentes

problemas como lo son cuellos de botellas, los tiempos improductivos y por ende

los bajo niveles de producción, la investigación se limita a analizar el proceso de

envasado de glutamato de sodio (GMS) y los recursos utilizados.

1.4 Objetivo general

Proponer un sistema automatizado en la línea envasadora de GMS en una

empresa del sector alimenticio para mejorar la productividad.

1.4.1 Objetivos Específicos

Analizar el proceso de envasado de GMS actual en la empresa.

Identificar los requerimientos necesarios para el sistema automatizado

del proceso.

Proponer el sistema automatizado de envasado de GMS en la empresa.

1.5 Marco Teórico

Producción

Según (Salarzar López, 2018) indica que el:

El área productiva es el proceso que genera mayor valor

agregado en cualquier empresa, los sistemas han sido el eje de

los procesos de desarrollo de las empresas manufactureras e

industria alrededor de mundo. Hoy en día, suele subestimarse el

alcance de los sistemas productivos en el proceso de obtener una

ventaja competitiva, dado a que distintos factores y prácticas de

vanguardia como la innovación, la optimización de los flujos

logísticos y la implementación de nuevos sistemas de información

están dando resultados muy positivos. Además, el autor indica

que los sistemas de producción son susceptibles de ser

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Diseño de la Investigación 5

optimizados en materia innovación, flexibilidad, calidad y costo,

además de ser integrados a funciones tan importantes como la

participación en el diseño y el mejoramiento continuo del

producto (Producción, 2018)

Proceso

“Un conjunto de actividades, acciones u operaciones que producen, a través

de la transformación de un recurso (input), una cantidad (producción) de

productos, bienes o servicios (output)” (Rodríguez Salaz, 2018). Es decir, un

conjunto de actividades entrelazadas con el fin de cumplir un objetivo

transformando unas entradas (materiales, mano de obra, energía, máquina,

capital, tiempo, etc.) en unas salidas (bienes y servicios).

Figura 1. Entradas del proceso, Información tomada de investigación propia. Elaborado por Stalin Tello.

Símbolos gráficos de un proceso

Para representar las diferentes actividades de un proceso según su función se

identifica con grafico tal como se detalla en la Tabla 1.

ENTRADAS

(mano de obra,

materiales, horas

máquinas, energia,

capital, etc.)

PROCESOS

SALIDAS

(bienes, servicios y

clientes satisfecho)

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Tabla 1. Simbología del diagrama de flujo

Actividad Símbolo Resultado

Operación

Cuando se produce algo.

Transporte Cuando se traslada algo de un

lugar a otro.

Inspección

Cuando se realiza una verificación de calidad o

cantidad.

Demora Cuando hay un retraso antes

del siguiente paso.

Almacenaje Cuando se almacena o se

protege.

Información tomada de investigación propia. Elaborado por StalinTello.

Productividad

Para (Heizer & Render, 2009) la productividad es la relación existente entre

las salidas (bienes y servicios) y una o más entradas (recursos), la manera de

mejorar la productividad primero es reducir las entradas mientras las salidas

permanecen constantes y segundo incremento en las salidas mientras las

entradas permanecerían constantes (pág. 14).

Así mismo (Humberto, 2010) dice que la productividad:

Tiene que ver con los resultados obtenidos de un proceso o

sistema, por lo que incrementar la productividad, es logras

mejores resultados considerando los recursos empleados para

generarlos, así mismo indica que los resultados pueden medirse

en unidades producidas, en piezas vendidas o en utilidades,

mientras que los recursos que se utilizan pueden cuantificarse por

números de trabajadores, tiempo total utilizados, horas máquinas,

etc. El mismo autor indica que la productividad se puede

incrementar mejorando la eficiencia y la eficacia (págs. 21-22).

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Ambos autores coinciden en que la productividad es una forma básica de medir

el desempeño de los procesos en las empresas ya sea esta de bienes o servicios,

es decir mide los resultados obtenidos de un proceso (bienes o servicios) versus

los recursos utilizados (materiales, mano de obra, maquinarías, etc.). La manera

de incrementar la productividad es aumentar las unidades reduciendo los tiempos

improductivos, falta de recursos, mantenimientos no programados y retrasos en

los suministros.

Capacidad de instalada

Según (Jara, 2015) indica que la capacidad instalada en la industria es:

El potencial o volumen máximo de producción que una

organización en particular, unidad, área o sección; puede lograr

durante un determinado periodo, teniendo en cuenta los recursos

disponibles, así mismo el autor indica que este concepto también

se utiliza con frecuencia en economía para describir todo un

sector o país entero. Cuando el volumen de la producción es

inferior a la capacidad instalada, se dice que existe un desempleo

de factores. A medida que el volumen de producción se acerca a

la capacidad instalada, se dice que hay pleno empleo. En

definitiva, basándonos en el principio de demanda efectiva,

podemos decir que las empresas producen de acuerdo con las

expectativas de sus ventas. Indudablemente, si éstas son mayores

a las esperadas, las empresas ajustarán su producción. Es decir,

las empresas se verán incentivadas en el aumento de su

producción dada su capacidad instalada, su tecnología y

probablemente incorporará el uso del recurso humano adicional,

que constituye un aumento del nivel de ocupación (Utilización de la

Capacidad Instalada en la Industria, 2015).

Estándares

Habla (Niebel & Freivalds, 2009) indica que:

Los estándares en ingeniería de métodos indica que son

resultados finales del estudio de tiempo o la medición del trabajo

y que esta técnica establece un estándar de tiempo permitido para

realizar una tarea dada, también indica que los estándares

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obtenidos se usan para implementar un esquema de salarios.

Además, indica las áreas que tienen relación con las funciones de

métodos y estándares son control de la producción, distribución

de planta, compras, contabilidad y control de costos, y diseño de

procesos y productos (pág. 7).

Diseño del trabajo

(Niebel & Freivalds, 2009) indican que:

Los diseños del trabajo deben utilizarse con el fin de adaptar la

tarea y la estación de trabajo ergonómicamente al operador

humano. Pero esta se olvida cuando se persigue un incremento de

la productividad. Con mucha frecuencia, la sobreposición de

procedimientos simplificados da como como resultado que los

operarios realicen tareas repetitivas tipo máquinas, la cual

provoca un mayor índice de lesiones relacionadas con el trabajo.

El mismo autor indica al aumentar la productividad y reducción de

costos se ven más que disminuidos ante los altos costos de la

compensación médica, siempre y cuando se considere la

tendencia en aumento en los costos del cuidado de la salud.

Además, sugiere que el ingeniero de método incorpore los

principios de diseño del trabajo en todo nuevo método, de tal

manera que no solo sea más productivos sino también más

seguro y libre de riesgos para el operador (pág. 6).

En resume, siempre que se modifique o se diseñe una nueva

estación de trabajo el ingeniero de métodos debe considerar una

estación segura sin que el operario sufra lesiones ya que mejor será la

productividad y los costos en compensación médica se reducirían.

Estudio del trabajo

(López Salazar, 2016) comenta que el estudio del trabajo empieza con una

evaluación sistemática de los métodos utilizados para la realización de

actividades, con el fin de optimizar la utilización eficaz de los recursos y de

establecer estándares de rendimiento respecto a las actividades que se realizan

(Estudio del Trabajo, 2016).

Según (Heizer & Render, 2009) indica que:

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El estudio de tiempo es originado por Frederick W. Taylor en 1981, el

cual implica medir el tiempo de una muestra del desempeño de un

trabajador y usarlo para establecer un estándar también indica que una

persona capacitada y experimentada puede establecer un estándar

siguiendo los pasos siguientes: Definir la tarea, dividir la tarea, decidir

cuantas veces se medirá la tarea, Medir el tiempo y registrar los

tiempos elementales y las calificaciones del desempeño, Calcular el

tiempo observado, Determinar la clasificación del desempeño, Sumar

los tiempos normales y Calcular el tiempo (pág. 414):

Herramientas de registro y análisis de procesos

Diagrama de flujo del proceso

El diagrama de flujo es importante porque nos permite identificar cuellos de

botellas, tiempos improductivos, etc. a continuación se describe los pensamientos

de algunos autores:

“El diagrama de flujo del proceso es particularmente útil para registrar los

costos ocultos no productivos como tales como: las distancia recorridas, los

retrasos y que los ingenieros de métodos pueden tomar medidas para

minimizarlos y, por ende, deducir sus costos” (Niebel & Freivalds, 2009, pág. 26).

“Los diagramas de flujo muestran la trayectoria que recorre cada parte, desde

la recepción, los almacenes, la fabricación de cada parte, el subensamble, el

ensamble final, el empaque, el almacenamiento y él envió de un bien o servicio”

(Fred & Mattew, 2006, pág. 152).

Diagrama de análisis del proceso

Un diagrama de análisis de proceso detallado ayuda de manera gráfica a

determinar los cuellos de botella o tiempos improductivos tal como lo describe

(Salazar Lopez , 2018) “es una representación gráfica del orden de todas las

actividades, transporte, inspecciones, demoras y almacenajes que tienen lugar

durante un proceso, y comprende la información considerada para el análisis que

son tiempo requerido y distancia recorrida” (Ténicas para registrar los hechos

(Información referente al Método), 2018) .

El diagrama de análisis de proceso se pueden presentar tres variantes, es

decir que el diagrama analítico describa el orden de los hechos sujetos a estudio

mediante el símbolo que sea enfocado a Operario/ Material/ Equipo. Ya que en la

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práctica no es costumbre abarcar un gran número de operaciones por hojas,

debido a que el fin es analizar profundamente la ejecución de las operaciones,

por ende, es recomendable realizar un diagrama analítico aparte para cada pieza

importante.

Diagrama de recorrido

El diagrama de recorrido va enlazado con el diagrama analítico ya que nos

permite de manera visual en avance o retroceso del producto en proceso con el

fin de proponer mejoras en el proceso así como lo afirma (Salazar Lopez , 2018)

“el diagrama de recorrido complementa la información consignada en el diagrama

analítico; este consiste en un plano (que puede ser o no a escala), de la planta o

sección donde se desarrolla el proceso objeto del estudio. En este diagrama se

registran todos los diferentes movimientos del material, indicando con su

respectivo símbolo y numeración cada una de las diferentes actividades, y el lugar

donde estas se ejecutan” (Ténicas para registrar los hechos (Información

referente al Método), 2018).

Técnicas para la solución de problemas

Diagrama de Pareto

“El diagrama de Pareto constituye un sencillo y grafico método de análisis que

permite discriminar entre las causas más importantes de un problema (los pocos

vitales), y las que son menos (los muchos y triviales)” (Consultores, 2018).

Diagrama causa efecto

(Niebel & Freivalds, 2009) indique que el diagrama causa-efecto:

Fue desarrollado por Ishikawa en los años 50 en un proyecto de

calidad para Kawasaki Steel Company. Este método nos ayuda a

determinar las posibles causas de un problema, mediante un

gráfico en forma de pescado en donde la cabeza va el problema y

en las espinas que se conectan a la columna principal se colocan

las causas principales. Así mismo, indica que las principales

causas están divididas 6 categorías principales denominadas las

seis M que son mano de obra, métodos, materiales, máquinas,

medio ambiente y medición y cada una de las cuales se subdivide

en subcausas (pág. 19).

El diagrama de causa-efecto (llamado también de espina de pescado debido a

su forma o de Ishikawa debido a su autor) es un método para crear y clasificar

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Diseño de la Investigación 11

ideas o hipótesis sobre las causas de un problema de manera gráfica. Además,

organiza gran cantidad de datos mostrando los nexos existentes entre los hechos

y las posibles causas. Este método permite estimular las ideas, ampliar las

opiniones acerca de las causas probables o reales, facilitar un examen posterior

de los motivos individuales, etc.

El diagrama de causa-efecto presenta unas utilidades para determinar los

factores involucrados en un problema:

Ayuda a la objetividad, aunque no es un método cuantitativo.

Es aplicable a muchas y diversas áreas.

Se puede emplear para la búsqueda de una causa como de una solución.

Para crear un consenso sobre las causas.

Para concentrar la atención en el proceso donde produce el problema.

Para permitir el uso constructivo de la información.

Para expresar hipótesis sobre las causas del problema

Automatización

Es la relación de diferentes tecnologías para controlar y monitorear máquinas,

dispositivos, equipos que cumplen una función o realizan tareas predeterminadas,

haciendo que operen automática para minimizar la intervención humana en un

proceso.

(Bustos, 2018) indica que la automatización:

Es un sistema que se trasfieren tareas de producción,

realizadas habitualmente por operadores humanos a un conjunto

de elementos tecnológicos. Y que existen dos partes principales

de la automatización la primera es la parte operativa que son los

elementos que hacen que la máquina se mueva y realice la

operación deseada como por ejemplo los accionadores de las

máquinas como motores, cilindros etc. La segunda es la parte de

mando es un elemento autómata programable un sistema de

fabricación automatizado el autómata programable está en el

centro del sistema. Este debe ser capaz de comunicarse con

todos los constituyentes de sistema automatizado (Sistemas

Automatizados, 2018).

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Diseño de la Investigación 12

Objetivos de la automatización

La automatización tiene los siguientes objetivos:

Aumentar la productividad siendo eficiente y efectivo.

Reducir los riesgos laborales mejorando las condiciones de trabajo.

Realizar operaciones imposibles de controlar manualmente.

Aumentar la producción.

Simplificar el mantenimiento de forma que el operario no requiera

grandes conocimientos para la manipulación.

Integrar la gestión y producción.

Ventajas y beneficios

Reduce los costos de producción. – la relación de varios procesos en la

industria con equipos o máquinas automatizadas reducen el tiempo de ciclo,

esfuerzo y la reducción del trabajo humano.

Mayor productividad. - la automatización mejoran los procesos, hacen que

estos sean más eficiente y eficaz que la calidad en los productos sea mucho

mejor.

Producto con alta Calidad. – la automatización reduce la participación del ser

humano y por ende los errores humanos.

Seguridad. – los robots industriales y dispositivos automáticos pueden realizar

tareas en condiciones peligrosas y ende ya no se expondría al humano en estos

trabajos con alto nivel de peligrosidad.

Precisión. – la información automática que se adquiere contribuye a la hora de

tomar decisiones ya sea esta para mejorar procesos.

Reduce los controles rutinarios. – la necesidad de comprobar manualmente los

parámetros de un proceso se disminuye ya que los procesos industriales ajustan

las variables de entrada de un proceso a los datos deseados empleando técnicas

de control en bucle cerrado.

Jerarquía de un sistema de automatización

Según el artículo publicado por (EXSOL, 2017) indica que el sistema de

automatización consta de los diferentes niveles.

Nivel campo. - incluye los dispositivos de campo como

sensores y actuadores. La principal tarea de estos dispositivos de

campo es transferir los datos de procesos y máquinas al siguiente

nivel superior para monitoreo y análisis. Y también incluye el

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Diseño de la Investigación 13

control de parámetros de proceso a través de actuadores. Como

ejemplo, podríamos describir este nivel como los ojos y los

brazos de un proceso particular. Los sensores convierten los

parámetros de tiempo real (como temperatura, presión, caudal,

nivel, etc.) en señales eléctricas. Estos datos se transfieren luego

al controlador para monitorizar y analizar los parámetros de

tiempo real. Entre los sensores se incluyen termocuplas, sensores

de proximidad, RTDs, caudalímetros, etc.

Nivel control. - Este nivel se compone de varios dispositivos de

automatización como máquinas CNC, PLCs, etc., que adquieren

los parámetros de proceso de varios sensores. Los controladores

automáticos accionan los actuadores basándose en las señales

procesadas provenientes de los sensores y en la técnica de

programación o control. Los controladores lógicos programables

(PLC, Programmable Logic Controller) son los controladores

industriales más ampliamente utilizados que son capaces de

proporcionar funciones de control automático basadas en la

entrada de sensores. Constan de varios módulos como CPU,

entradas / salidas analógicas, entradas / salidas digitales y

módulos de comunicación. Permite al operador programar una

función o estrategia de control para realizar ciertas operaciones

automáticas durante el proceso.

Nivel de supervisión y control de producción. - En este nivel,

dispositivos automáticos y sistemas de monitoreo, tales como las

Interfases Hombre Máquina (HMI) proveen las funciones de

control e intervención. Entre estas funciones se incluyen la

supervisión de diversos parámetros, establecimiento de objetivos

de producción, archivado histórico, puesta en marcha y parada de

la máquina, etc. Por lo general, los dispositivos más utilizados en

este nivel son los Sistemas de Control de Distribución (DCS,

Distribution Control System) y HMIs de Control de Supervisión y

Adquisición de Datos (SCADA, Supervisory Control and Data

Acquisition).

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Diseño de la Investigación 14

Nivel de información. - Este es el nivel superior de la

automación industrial que gestiona todo el sistema de

automatización. Las tareas de este nivel incluyen la planificación

de la producción, análisis de clientes y mercados, compras y

ventas, etc. Por lo tanto, se ocupa más de las actividades

comerciales y menos de los aspectos técnicos.

Redes de comunicación industrial. – transfieren la información

de un nivel al otro. Estas redes están presentes en todos los

niveles del sistema de automatización para proporcionar un flujo

continuo de información. No obstante, las redes de comunicación

pueden ser diferentes de un nivel a otro. Algunas de estas redes

incluyen RS485, CAN, DeviceNet, Foundation Field bus, Profibus,

etc. (Que es la Automatización Industrial?, 2017).

Tipos de sistema de automatización de procesos industriales

En el artículo publicado por (EXSOL, 2017) explica los tipos de sistema

automatizado de procesos industriales:

El primero es la automatización fija. - se emplea para realizar

operaciones fijas y repetitivas con el fin de alcanzar altas tasas de

producción. Utiliza equipos de propósito especial o dedicados

para automatizar las operaciones de ensamblaje o procesamiento

de secuencia fija. Una vez definido, es relativamente difícil

cambiar o variar el diseño del producto. Por lo tanto, es inflexible

en proporcionar variedad de productos, pero aumenta la eficiencia

con mayor tasa de producción y reduce el costo unitario, como

por ejemplo suelen utilizarse sistemas de automatización fija en

procesos de destilado, talleres de pintura, transportadores, etc.

Automatización programable. - Esta automatización es la más

adecuada para el proceso de producción por lotes, donde el

volumen del producto es medio a alto. Pero en esto, es difícil

cambiar y reconfigurar el sistema para un nuevo producto o

secuencia de operaciones. Por lo tanto, se requiere un tiempo de

configuración extenso para variar la secuencia de operaciones o

adoptar un nuevo producto. Como por ejemplo las máquinas y

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Diseño de la Investigación 15

herramientas de control numérico, fábricas de papel, laminadores

de acero, robots industriales, etc.

Automatización flexible. - Este sistema de automatización

proporciona el equipo de control automático que ofrece una gran

flexibilidad para realizar cambios en el diseño del producto. Estos

cambios pueden realizarse rápidamente a través de los comandos

dados en forma de códigos por los operadores humanos. Algunos

de los ejemplos de este sistema de automatización son: vehículos

guiados automáticamente, automóviles, y máquinas CNC (Control

Numérico Computarizado) multifunción (Que es la Automatización

Industrial?, 2017).

Industria 4.0 o la cuarta revolución industrial

Es llamada también la cuarta revolución industrial que consiste en un conjunto

de tecnología que permite interconectar los procesos de fabricación de las

empresas mediante internet con el objetivo de que la producción sea más flexible,

mejora la calidad del producto, reducción de tiempo de inactividad, aumento el

nivel de la producción. De esta manera aumenta la productividad y la

competitividad en la organización posicionándolo en la era digital a través de sus

cuatros puntos básicos que lo caracterizan automatización de los sistemas, el

acceso digital al cliente, conectividad y la información digital.

Tecnologías claves de la industria 4.0

La industria 4.0 se basa en 6 tecnologías importantes para su desarrollo tales

como el internet, la robótica, la realidad virtual, el estudio del Big Data y Analytics,

la impresión en 3D y ciber-físicos.

(Carrera, 2018) explica cada una de la tecnología claves de la industria 4.0:

Internet of things (IoT). - es el mayor exponente y la idea principal en

base a la cual se desarrolla esta industria, esta conectividad

gestionada es usada en numerosos sectores: desde el ámbito de

Medicina y Salud, a través de sistemas que permiten el control remoto

de pacientes; pasado por el sector de la Moda, con zapatillas que

facilitan el número de kilómetros recorridos; o el bancario, con

aplicaciones que permiten el pago vía smartphone.

El desarrollo de la robótica colaborativa (Cobot). -Se trata del último

avance de la tecnología robótica y se encarga de crear robots

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Diseño de la Investigación 16

especialmente diseñados para interactuar con los humanos. Su

reducido tamaño, su flexibilidad y su precio, menor que el de robots

tradicionales, los convierte en el perfecto compañero de trabajo. De

hecho, las empresas han visto su enorme potencial y no dudan en

utilizarlos para optimizar la productividad de los empleados

encargados de operaciones de montaje.

La realidad aumentada y la realidad virtual. - Esta tecnología permite

enriquecer la experiencia visual de las personas, al mismo tiempo que

mejora la calidad de la comunicación. Su gran ventaja reside en que

combina el mundo real con el virtual mediante un proceso informático.

El estudio del Big Data y Analytics. - Son las llamadas “soluciones

de inteligencia” que permiten la gestión e interpretación de datos

masivos con fines empresariales. Además de permitir la recolecta de

información, estudiar los hábitos de los consumidores y segmentar

según intereses, el desarrollo de esta tecnología tiene gran capacidad

de generación de empleo.

La impresión 3D. - Crear objetos tridimensionales es ahora posible

gracias a un grupo de tecnologías que permiten la fabricación por

adición, desarrollando prototipos de cualquier producto.

Los sistemas ciber-físicos (CPS). - los sistemas ciber-físicos

permiten que un objeto físico esté controlado por la tecnología. Con

ello, nos referimos al sistema de red eléctrica inteligente (REI), que

permite una mejor distribución de la electricidad, automóviles

autónomos, sistemas de monitoreo y pilotos automáticos

aeronáuticos. Los beneficios sociales son tales como la reducción de

la emisión de CO2 (Bienvenido a la Industria 4.0, la cuarta revolución

industria, 2018).

¿Qué tipo de empresas se benefician de la Industria 4.0?:

(Torres, 2017) indica y hace énfasis a la pregunta planteada:

Las empresas industriales como los fabricantes de automóviles y las

siderúrgicas ya pueden beneficiarse de la automatización industrial,

pero entendiendo lo que es la Industria 4.0 nos damos cuenta de que

va a cambiar significativamente el proceso de fabricación y la

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Diseño de la Investigación 17

asignación de recursos de los fabricantes pequeños y medianos (Qué

es la Industria 4.0: transformación digital industrial, 2017).

Ventajas y desventajas de la industria 4.0.

Las numerosas ventajas que nos ofrece la cuarta revolución industrial es

la reducción de los tiempos improductivos, mayor productividad, mejora la

calidad de los productos tal como se explican en Tabla 2.

Tabla 2. ventajas y desventajas de la industria 4.0

Ventajas Desventajas

Mejora los niveles de Calidad

La tecnología avanza, y al igual que ella, las empresas deben hacerlo, sin embargo,

muchas de ellas no están preparadas para estos cambios y tienen el riesgo de quedarse

desactualizadas.

Mayor eficiencia y menos costos Requiere personal especializado

Reducción de tiempos

improductivos Costo de inversión alto

Mayor seguridad para los trabajadores

Si algunas empresas adaptan el concepto de industria 4.0 y otras no, se producirá una desventaja importante para las que no

adopten este concepto.

Aumento en gran medida su competitividad

Las soluciones a los problemas deben ser inmediatas para no perjudicar al proceso.

Cuidado del medio Ambiente Debe estar en constantes actualizaciones.

Información tomada de ISOTools. Elaborado por Stalin Tello.

¿cómo serán las plantas en el futuro con la Industria 4.0.?:

(Torres, 2017) explica que la idea sería que en el futuro habrá dos categorías:

Una categoría tradicional, con grandes plantas altamente

especializadas y optimizadas, con un control avanzado de

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Diseño de la Investigación 18

procesos utilizando miles de sensores que proporcionarán datos

en línea procesados por herramientas altamente sofisticadas para

la toma de decisiones, ubicadas en grandes zonas industriales

fuera de las ciudades y fuertemente interconectadas con el

ecosistema industrial. Estos parques o áreas industriales

requerirán una gran infraestructura y una logística perfecta para

entregar los productos finales a lugares remotos. Y una nueva

categoría con mini / micro plantas autónomas integradas en plena

área urbana, flexibles y capaces de proporcionar productos para

los consumidores cercanos. Estas nuevas plantas urbanas serán

muy compactas, eficientes energéticamente, seguras, limpias,

estéticas e invisibles, con un mínimo impacto ambiental. Serán

fácilmente accesibles para los usuarios y también para las

personas que los sirven (Qué es la Industria 4.0: transformación

digital industrial, 2017).

1.6 Metodología

1.6.1 Alcance de la investigación

El alcance del trabajo de investigación es de tipo, descriptivo y explicativo. Se

considera descriptiva porque en la investigación se busca explicar la utilización de

los recursos en el proceso de envasado de GMS, y se considera un estudio

explicativo ya que a través de un análisis de la situación actual de la(s)

empresa(s) y busca la determinación de las causas que impiden que la

productividad aumente a su auge alto.

1.6.2 Fuentes y técnicas para la recolección de información

Fuente de información primaria. - La fuente de información primaria fueron la

obtención de información dentro de la(s) empresa(s) tales como: la información

del proceso de envasado, los problemas actuales que suscitan en la empresa, se

analiza la documentación que puede proporcionar la(s) empresa(s), también

puede ser a través de la observación y entrevista directa al personal que son

partes de la(s) empresa(s).

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Diseño de la Investigación 19

Fuentes de información secundarias. – para proceder con la investigación se

hace una revisión de la literatura sobre el tema, para esto es necesario recurrir a

los libros relacionados con la gestión de la producción y la automatización de los

procesos industriales, páginas web, tesis relacionadas con el tema, blogs y

videos.

1.6.3 Técnicas de investigación

Las técnicas a utilizar son la observación y la entrevista:

Entrevista. – para la obtención de información del proceso se establecerá una

conversación al personal de la empresa incluyendo a los supervisores para saber

los problemas que se han suscitado o son más frecuentes en la empresa y las

acciones que se han implementado para contrarrestarlo.

Observación. - Se realiza visitas a la empresa para observar los procesos

productivos, determinar donde se generan los problemas, cuantos recursos

utilizan actualmente, además se toman fotos y grabaciones de videos.

1.7 Empresa objeto de investigación

Las empresas objeto de Investigación se dedican al envasado y

comercialización de GMS, cuya materia prima es Glutamato Monosódico (GMS),

por lo que sus plantas de envasado requieren de un área de recepción del

producto (glutamato Monosódico), un área de envasado, un área de

empaquetado y un área almacenado y entrega del producto terminado.

1.7.1 Organización

Con el fin de establecer un procedimiento organizado dentro de la estructura

administrativas y operacionales es la forma en la que en las empresas van a

gestionar, en el caso de la investigación se observa cómo están estructurado su

sistema organizacional tales como: los socios, comité administrativo, gerencia,

contador, administrador, jefe de ventas, el jefe de planta, los supervisores y

operadores es como están estructurados el sistema o algo similar.

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Diseño de la Investigación 20

Figura 2. Estructura Organizacional, Información tomada de investigación propia. Elaborado por el autor.

1.7.2 Recursos productivos

Los recursos que se utilizan en el proceso de envasado de Glutamato

Monosódico (GMS) se detallan en el Tabla 3, a esto se suman el talento humano,

la materia prima (GMS), la energía utilizada en el proceso, etc.

SOCIOS

Contador

Asistente de contabilidad

Auxiliar de contabilidad

Administrador

Asistente Administrativ

o

Jefe de Ventas

Supervisor

Vendedores

Ayudante de ventas

Jefe de planta

envasadora

Operadores de máquina

Auxiliar de envasado

Comite de Administradores

Gerencia

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Diseño de la Investigación 21

Tabla 3. Recursos utilizados en el proceso de envasado

ÁREA MÁQUINAS CANTIDAD

Envasado primario

Máquina envasadora de sobres de 1.8 gramos de 4 serie de color verde con canal de

recolección. 5

Envasado primario

Máquina envasadora selladora de 100 – 250 -500 gramos, color verde

1

Envasado primario

Máquina selladora de banda color verde 1

Envasado primario

Máquina selladora eléctrica de banda color verde 1

Área de paletizado

Máquina selladora de polietileno eléctrica de banda color verde

1

Envasado primario

Máquina selladora Imp. Shin Nippon color verde pedal

1

Envasado primario

Máquina selladora – codificadora esmaltada color beigs

3

Área de paletizado

Máquina cosedora de sacos 2

Bodega de Prod. Ter.

Máquina manual para colocar cinta engomada 1

Información tomada de Investigación Propia. Elaborado por Stalin Tello.

1.7.3 Actividad Económica

La actividad económica productiva a la que se dedica las empresas es el

acopio y envasado de GMS y según el CIIU (clasificación industrial internacional

uniforme de actividades económicas) la clasificación es 31219 (Industrias

Alimenticias no Clasificadas en otra Parte).

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Diseño de la Investigación 22

1.7.4 Productos

Las empresas se dedican al almacenamiento, envasado y distribución de GMS

(Glutamato monosódico) en las diferentes presentaciones detalladas en el Tabla

4.

Tabla 4. Productos elaborados

N° Descripción

1 Sobres de 1.8 gramos

2 Sobre de 20 gramos

3 Sobre de 30 gramos

4 Sobre de 50 gramos

5 Sobre de 100 gramos esporádico

6 Bolsa de 250 gramos esporádico

7 Bolsa de 500 gramos bajo pedido

8 Bolsa de 1 kilogramo bajo pedido

Información tomada de Investigación Propia. Elaborado por Stalin Tello.

1.7.5 Proceso de envasado

Recepción

El producto se recibe en la planta en fundas plásticas de polietileno de baja

densidad protegida con sacos de polipropileno las misma que contienen 25

kilogramos. Antes de ingresar a la planta se revisa la documentación y se realiza

una inspección de calidad según los resultados se acepta o se rechaza.

Figura 3. Transporte de materia prima, Información tomada de investigación propia.

Elaborado por Stalin Tello.

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Almacenamiento

El producto es almacenado en un pallet, en el mismo que entra 40 sacos, luego

es trasladado a la bodega de materia prima, antes de enviarlo a producción estos

sacos pasan por un proceso de limpieza cumpliendo con las medidas de higiene.

Figura 4. Almacenamiento de materia prima, Información tomada de investigación propia. Elaborado por

Stalin Tello.

Almacenamiento y vaciado en las tolvas

La materia prima es transportada en un montacarga en pallet de 40 sacos

hasta la planta alta donde se sitúan las tolvas. Luego los costales son

descargados manualmente en las tolvas, la misma que está conectada a las

líneas envasadoras.

Envasado primario en sobres según sus requerimientos

En esta parte del proceso la materia prima que se deposita en la tolva y cae

por gravedad directamente a cada de los cuatros vasos dosificadores con la que

cuentan cada máquina, estos vasos giran a una velocidad regulada, en cada

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Diseño de la Investigación 24

vuelta el producto es descargado en los sobres según sea la presentación o

tamaño, una vez llenado estos son sellados mediante un cierre térmico, luego los

sobres son cortados automático y caen directamente una funda con capacidad de

100 sobres luego es sellada herméticamente.

Figura 5. Área de envasado, Información tomada de investigación propia. Elaborado por Stalin Tello.

Envasado en fundas plásticas

Los sobres son depositados directamente en una funda plástica con capacidad

de 100 sobres, la misma que se cierra a través de un proceso termosellado, luego

son depositado en un tanque móvil con capacidad de 220 paquetes.

Transporte

Una vez llenado el tanque móvil de cada máquina una persona es la

encargada de transportarlo lo transporta y vaciarlo en una tina grande y fija para

luego ser llenado en saco de polipropileno.

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Diseño de la Investigación 25

Embalaje

En esta área las fundas que esta almacenadas se extraen y se depositan en un

saco de polipropileno o en cajas según sea el requerimiento, todo estos se

realizan manualmente y este trabajo lo realizan dos operadores o también

dependiendo de la producción.

Paletizado

Una vez sellado el producto es paletizado y almacenado en pallet de forma

ordenada para luego ser distribuidos.

Figura 6. Area de almacenamiento de producto terminado, Información tomada de investigación propia.

Elaborado por el autor.

A continuación, en la figura 7 se detalla las actividades que se realiza durante

el proceso de envasado de glutamato de GMS empezando por la recepción de la

materia prima, se realiza una inspección de acuerdo a los resultados esta de

acepta o se rechaza luego se almacena después según el requerimiento de

producción estas pasan al proceso para ser llenada en sobres y fundas de

diferentes tamaños y presentaciones.

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Diseño de la Investigación 26

Figura 7. Diagrama de flujo del proceso de envasado de GMS, Información tomada de investigación

propia. Elaborado por Stalin Tello.

INICIO

Recibir la MP

La MP

cumple con

los

requisitos de

Calidad?

Revisar la

documentación

Rechaza la MP

Almacenar la MP

Limpiar los costales

Transporta la MP a

producción

Vaciar la MP en las

tolvas

Llenado en sobres

Llenado en fundas

Transporte al

envasado final

Envasado final

Enviar PT a bodega

FIN

SI

NO

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Capítulo II

Situacion actual y diagnostico

2.1 Situación actual

En este capítulo se analizaron las actividades del proceso de envasado de

GMS, se hizo uso de un diagrama de recorrido para realizar un análisis del

proceso actual empezando desde la entrada de la materia prima al proceso de

envasado hasta él envió del producto a la bodega de almacenamiento, mediante

un cursograma analítico del proceso de envasado se analizó el tiempo total y la

distancia recorrida hasta llegar a la bodega de producto terminado, con un

diagrama análisis de causa-efecto y se determinó el cuello de botella que se

forma al momento de transportar el tanque móvil con los paquetes (fundas de 100

sobres) hasta el área de envasado final.

La empresa se dedica al envasado, distribución y comercialización de

glutamato monosódico (GMS), la manera en que se realiza el proceso de

envasado hace que se demande más tiempo en terminar un lote de producción

debido a que el transporte se lo realiza manualmente y esto hace que no se

cumpla con el plan de producción establecido según el pronóstico de ventas.

2.1.1 Recorrido del material

A continuación, mediante un diagrama de recorrido se realizó un análisis del

proceso empezando desde la entrada de la materia prima al proceso hasta el

envío del producto terminado a la bodega de almacenamiento.

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Situación actual y Diagnóstico 28

Arrib

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Figura 8. Diagrama de recorrido actual planta alta, Información tomada de investigación propia.

Elaborado por Stalin Tello.

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Situación actual y Diagnóstico 29

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10

11

9

Figura 9 Diagrama de recorrido actual planta baja, Información tomada de investigación propia.

Elaborado por Stalin Tello.

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Situación actual y Diagnóstico 30

2.1.2 Descripción de las Actividades del diagrama de recorrido.

1.- La materia prima es transportada por montacargas en pallet con capacidad

de 40 sacos de 25 kg hasta la planta alta del área de las tolvas.

2.- Luego la materia prima es llevada a cada una de las tolvas de cada

máquina.

3.- Dos operadores son los encargados de vaciar los costales en los conos

repartidores (tolvas) sin descuidar que estos se queden vacíos.

4.- En las máquinas envasadoras antes de iniciar el proceso se colocan rollos

plásticos con la información requerida de acuerdo con la cantidad y la

presentación.

5.- Luego que la materia prima es vaciada y esta cae por gravedad

directamente a cada de los cuatros vasos con la que cuentan cada máquina,

estos vasos giran a una velocidad controlada y en cada vuelta el producto es

descargado en los sobres, una vez llenado estos son sellados mediante un cierre

térmico.

6.- Todos los sobres se envasan en una funda con capacidad de 100 sobres

cada funda.

7.- Luego los paquetes son vaciados en un tanque móvil con capacidad de 200

paquetes

8.- El operador tiene que esperar que se llene el tanque móvil para trasladarlo.

9.- Un operador traslada los tanques móviles de cada máquina hasta el área de

envasado final donde lo vacía en otro tanque de mayor capacidad.

10.- Dos operadores llenan los paquetes en costales y cartones según lo

requerido y luego los paletizan.

11.- Finalmente el producto es enviado a la bodega de producto terminado

para su previa distribución.

2.1.3 Análisis del proceso de envasado

En el siguiente diagrama se muestra el análisis del proceso actual:

Mediante el diagrama analítico se determinó los tiempos y la distancia recorrida

de la materia prima hasta llegar a la bodega de producto terminado. Para el

estudio se envasaron 125 kilogramos que fueron distribuidos en las 5 máquinas

envasadoras y envasado en sobres de 1,8 gramos.

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Situación actual y Diagnóstico 31

N° Tiempo N° Tiempo

Operación 7

Transporte 4

Inspección

Espera 1

Almacenamiento 1

Actividad combinada

13

1 6 35

2 2 3

3 1

4 55

5 10

6 5

7 5

8 5 18

9 1

10 7

11 2

12 2 15

13

101 71 7 4 1 1

Llevar la materia prima hasta el area de vaciado

Llenar las fundas de 100 sobres en costales con

capcidad de 100 unidades (fundas), en total de las 5

maquinas fueron 695 fundas.

Llevar los costales hasta las tolvas

Vaciar los costales de 25 kg en cada tolva

Llenado y selledo automático de sobres de 1.8 gramos.

(100 sobres)

Llenado y sellado en fundas de 100 unidades

Vaciar en una tina las fundas. (139 fundas por maquina)

Colocar las fundas de 100 sobres en un tanque movil

con capacidad de 220 unidades.

jueves, 05 de julio de 2018Fecha:

Glutamato Monosodico

Elaborado Por:

TOTAL

Almacenar el producto terminada

Esperar a que se llene el tanque para que otro operario

lo trasnporte al area de envasado fina.

Proceso: RESUMEN

ACTUAL

TOTAL

ACTIVIDAD

Tiem

po

en

min

uto

s

PROPUESTO

Aprobador Por:

Personas:

Material:

El diagrama empieza:

El diagrama termina:

SIMBOLOS

Es el tiempo que se necesito en colocar los 139 paquetes en estudio,

Transaporte de la Materia Prima desde la bodega de almacenamiento al proceso de

envasado

Envio del producto envasado hasta la bodega de almacenamiento.

Cada 100 sobres envasado y sellado la máquina realiza una pausa

para que estos se envasen en otra funda, para el estudio se envasaron

13889 sobres en cada máquina.

10 operarios

DIAGRAMA DE ANALISIS DEL PROCESO ACTUAL DE ENVASADO DE GSM

OBSERVACION

El tiempo que se tomo es el envasado de 695 fundas de 100 sobres.

Para el estudio solo se lleno hasta 139 unidades

El transporte lo realiza una sola persona, se tomo el tiempo de ida y

vuelta.

Enviar el producto terminado hasta la bodega

Cada se transporta 40 costales de 25kg.

1 costal para cada maquina

La capacidad de las tolvas son de 850kg Para el estudio se vacio 1

costal de 25 kg por cada tolva

Envasado de GSM

Dista

ncia

en

Metro

s

Transportar los tanques moviles hasta el area de

envasado final

Paletizar los costales

Figura 10. Análisis del proceso de envasado de GMS, Información tomada de Investigación Propia.

Elaborado por Stalin Tello.

GMS

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Situación actual y Diagnóstico 32

Durante el recorrido del producto se observa que se realizan siete operaciones,

cuatros transporte, una demora y una actividad de almacenamiento. El tiempo

total que se tardan los cincos máquinas en envasar 125 kg en 69444 sobres de

1.8 gramos es de 101 minutos y la distancia que recorre hasta la bodega de

almacenamiento es de 71 metros lineales.

2.1.4 Capacidad de producción

Los cincos máquinas envasadoras tiene una capacidad de envasado teórica de

300 sobres de 1.80 gramos cada una por minutos según las especificaciones del

fabricante, las misma que en un turno de 8 horas estas están diseñadas para

envasar 1296 kilogramos por turno, estos solo incluyen las actividades de

envasado primario.

La capacidad teórica de la línea se determinó en base a las especificaciones

técnica de la misma, cuyas operaciones fueron diseñadas para envasar 200

sobres/minutos con las 5 máquinas en un turno de 8 horas, éstas envasarían 864

kilogramos. En la actualidad las máquinas y la línea trabaja con una eficiencia del

85%, esto se debe a las diferentes tareas manuales que se realiza al transportar

el producto durante el proceso.

La capacidad efectiva o producción razonable que puede alcanzar la línea es

de 734 kilogramos/turno según los métodos establecidos, la capacidad real se la

obtuvo mediante el cursograma analítico (ver figura 10), para esto se realizó el

estudio de envasado a 125 kilogramos (25 kg/máquina) la cual se tardó 101

minutos todo el proceso desde el transporte de la materia prima hasta él envió del

producto terminado a la bodega.

Con los datos dados anteriormente se procede a calcular, la utilización y la

eficiencia de la línea.

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Situación actual y Diagnóstico 33

En el Tabla 5 se calcula la capacidad real dando un valor de 592 kilogramos en

un turno de 8 horas, seguido a esto se calcula la utilización de la planta dando un

valor del 69% y la eficiencia del 81%.

Tabla 5. Capacidad de producción

de

Máq

uin

as

Estándar Producción de la

línea (unidades/minutos

) Kilo

gra

mo

s

en

vasad

os/h

ora

Ho

ras -

Día

s

Capacidad

Diseñada (kg

/turno) Efi

cie

ncia

Cap

acid

ad

Efe

cti

va

Capacidad real de la línea

kg/turno uti

lizació

n

Efi

cie

ncia

5 200 108 8 864 85%

734 592 69%

81%

Información tomada de Investigación Propia. Elaborado por Stalin Tello.

Mediante el diagrama de análisis del proceso se determinó el tiempo total de

envasado de la línea indicando que para envasar 125 kilogramos de GMS en

sobres de 1.8 gramos se tarda 101 minutos debido a las tareas manuales las

máquinas no alcanzan su máxima capacidad.

2.1.5 Registro de problemas

En el análisis del diagrama de recorrido se observa el problema más frecuente:

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Situación actual y Diagnóstico 34

Cuello de botella. - este problema se da al momento de transportar el producto

envasado en paquetes (100 sobres) de las 5 máquinas hasta el área donde se

envasa final en costales o cartones.

2.2 Análisis y diagnóstico

A continuación, se determinó mediante un diagrama causa-efecto, las causas

que afectan a proceso de envasado.

2.2.1 Análisis de datos e Identificación de problemas

El problema registrado como es el cuello de botella que se genera en el

transporte de producto en proceso desde la máquina donde se colocan los

paquetes (100 sobres) para que estos sean llevados mediante un tanque móvil

hasta el envasado final, esto lo realiza una sola persona, pero hay veces donde el

operador no se alcanza en llevarlo hasta la otra área, esto hace que se paralice

las máquinas debido a que no tiene lugar donde colocar los paquetes. A

continuación, mediante un diagrama causa-efecto se analizaron las causas del

problema.

Figura 11. Diagrama Causa-Efecto del cuello de botella, Información tomada de investigación propia.

Elaborado por Stalin Tello.

Método Material

EntornoMáquinaHombre

Condiciones

de trabajo

Falta de

operador

Falta de

estándares

Acumulación de

materiales en

las maquinas

Tiempos

improductivos

Distancia

Largas

DIAGRAMA CAUSA-EFECTO / CUELLO DE BOTELLA AL TRANSPORTAR LOS PAQUETES DESDE LA MAQUINA ENVASADORA HASTA EL

ENVASADO FINAL

- Sector de Producción

CUELLO DE

BOTELLA AL

TRANSPORTAR

LOS PAQUETES

DESDE LA

MAQUINA

ENVASADORA

HASTA EL

ENVASADO

FINAL

Velocidad de

la máquina

Material pesado

Operador no

Capacitado

Cansancio del

operador

EQUIPO DE TRABAJO: TELLO CASIERRA STALIN

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Situación actual y Diagnóstico 35

Mediante el diagrama causa-efecto se concluye lo siguientes:

Debido a las tareas repetitivas que realiza el operador se cansa, debido a esto

baja su ritmo de trabajo, otra causa es que el mismo no está capacitado para

realizar esta tarea hay veces que este no se alcanza y es ayudado por otro

operador para continuar con el flujo del producto en proceso, las distancias de

recorrido es otra de las causas normalmente el individuo recorre 18 metros

lineales en ida y vuelta.

Otras de las causas es que los operadores de las máquinas como ya están

experto en su área aumentan la velocidad de la máquina para terminar rápido o

cumplir con su producción diaria establecida a cada uno.

Los tiempos improductivos. – cuando se llena el tanque móvil, el operador de la

máquina envasadora tiene que parar o transportarlos hasta el área de envasado

final ayudándoles al operador que transporta los tanques móviles, este problema

también se repite en el área de envasado final cuando el producto no llega a

tiempo los operadores realizan otras actividades o viceversa cuando este se

acumula demasiado producto y no hay espacios.

2.2.2 Impacto económico de problema

El 19 % de ineficiencia de la línea de producción que genera el cuello de

botella al momento de transportar en un tanque móvil las fundas (100 sobres

cada una) hasta el envasado final, ocasiona el impacto económico porcentual se

indica Tabla 6.

Tabla 6. Impacto económico del problema

Problemas generados % de impacto

Paros en máquinas 50%

Tiempos improductivos en otras áreas 25%

Falta de capacitación 25%

Información tomada de Investigación Propia. Elaborado por Stalin Tello.

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Situación actual y Diagnóstico 36

2.2.3 Diagnóstico

Sin lugar a duda al hacer el análisis exhaustivo del envasado hasta el

almacenamiento final, pasando por sus distintas operaciones se llega a la

conclusión que el proceso experimenta perdidas en el traslado manual del

producto, del envasado primario al secundario generando cuello de botella, se

evidencia que la línea de producción no se aprovecha debidamente su capacidad

debido a los errores de transportación, todas estas circunstancias no permiten a

la empresa ser competitiva y aumentar su participación en el mercado.

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Capítulo III

Propuesta y evaluación económica

3.1 Propuesta

Con los resultados obtenidos en el capítulo II y el diagnóstico realizado se

identificó un cuello de botella que se genera al transportar los paquetes de 100

sobres en el tanque móvil hasta el envasado final, se propone reducir este

problema mediante un sistema de transporte y llenado final automático.

La propuesta consiste en transportar automáticamente los paquetes por una

cinta transportadora que es controlada por dispositivos contadores y sensores

electrónico y el llenado final se colocará una estructura tipo carrusel que permite

sujetar 4 sacos y que es impulsado por un motor de 4 HP girando en sentido de la

manecilla del reloj asimismo es controlado por un sensores eléctricos y

contadores.

3.1.1 Planteamiento de la solución al problema

La propuesta consiste básicamente en reemplazar las tareas de colocar los

paquetes en los tanques móviles y transportarlos manualmente hasta el área de

envasado final, en donde son vaciados en una tina metálica de grandes

dimensiones para proceder al llenado manual en costales y cartones por un

sistema de transporte y llenado final automatizado.

Al salir el producto del envasado primario, los sobres son llenados en fundas

con capacidad de 100 sobres que son efectuado por el operador de la máquina,

estos paquetes se envían por una pequeña rampa que conecta a la máquina con

la cinta transportadora controlada por sensores electrónicos, esto se repite en las

5 máquinas, de esta manera unificaríamos el sistema de transporte creando una

sola línea de producción, unificado mediante dispositivos contadores se asegura

un flujo constante del producto hasta el envasado final.

En cada máquina se colocará un dispositivo contador electrónico que permita

censar el paso de los paquetes para así garantizar un correcto envasado. Al final

de la cinta transportadora se colocará un sistema electromecánico tipo (carrusel)

que consiste en una base redonda divida en cuatro partes iguales y soldada una

pequeña estructura que me permita asegurar los sacos que se van a llenar.

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Propuesta 38

Todo el sistema mencionado en el párrafo anterior debe de estar montado

sobre un eje rotatorio impulsado por un motor eléctrico en el sentido de las

manecillas del reloj la cual tiene una capacidad de llenar 4 sacos en un giro. Este

sistema está conectado a la cinta transportadora donde al final está colocado un

dispositivo contador que permite el correcto llenado de los paquetes a los

costales o cartones.

Todo el sistema automatizado del trasporte y envasado secundario está

controlado por un ordenador industrial (PLC).

En el diagrama se puede aprecia el nuevo diagrama de recorrido propuesto, en

donde los paquetes viajan de una manera sincronizada, a una distancia

establecida por los dispositivos electrónicos, también se puede aprecia que ya no

se utilizaría un operador para transportar los paquetes.

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Propuesta 39

Arrib

a

Arriba Arriba

Arrib

aC

inta

tran

spo

rtad

ora

Cinta

Transportadora

Arrib

aAr

riba

Cin

ta

Tra

nsp

ort

ado

ra

Rampa

Rampa

Rampa

Ram

pa

Ram

pa

Figura 12. Diagrama de recorrido propuesta planta baja, Información tomada de investigación propia.

Elaborado por Stalin Tello.

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Propuesta 40

3.1.2 Costos de la propuesta

El costo de la propuesta está dado por los diferentes equipos, dispositivos

electrónicos y la mano de obra a continuación en el Tabla 7 Y 8 se detallan los

equipos a utilizar.

Tabla 7. Costo total en equipos y dispositivos electrónicos

Equipos Descripción Costo

Motor eléctrico Trifásico 2hp 60hz $325,00

Plancha de 4mm inoxidable Inoxidable $280,00

Tubo redondo ¾ Inoxidable $195,00

Engranaje nailon 6PLA 40mm $175,00

Tramo de cita o banda transportadora

Con rodillos intercalados de acero inoxidable

$4.560,00

Motor eléctrico Trifásico de 1hp 60hz $215,00

Dispositivo electrónico Sensor contador $85,00

Tabla de maniobra Con plancha inoxidable de

2mm $130,00

PLC o autómata programable Logo 8 modelo con

pantalla $485,00

Contactores y rely Bobina de 120 v en alterna $320,00

Magneto térmico de protección general y guarda

motores

Curva de disparo en miliamperios

$560,00

Porta fusibles Tipo cilíndricos $90,00

Reguladores de velocidad De potenciómetro incluido $870,00

Bornero de conexión Ignifugo $45,00

Dispositivo electrónico de temperatura

Visualizador permanente $78,00

Pulsadores selectores pilotos Normados $295,00

Total $8.708,00

Información tomada de Investigación Propia. Elaborado por Stalin Tello.

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Propuesta 41

El coso total en equipos y dispositivos electrónicos asciende hasta $8.708

dólares.

Tabla 8. Costo total en mano de obra

Mano de obra

Jefe de Proyecto $1.200,00

Mecánicos $2.500,00

Eléctricos $1.600,00

Total $5.300,00

Información tomada de Investigación Propia. Elaborado por Stalin Tello.

El costo de la mano de obra lo constituye el jefe quien liderará el proyecto, el

personal que estará a cargo de la parte mecánica y los eléctricos, en total el costo

asciende a $ 5.300 dólares. El costo total del proyecto asciende a $14.008

dólares.

3.2 Evaluación económica y financiera

La evaluación económica y financiera que se realizará en el presente proyecto

permitirá poder analizar y evaluar la viabilidad del proyecto, con el objetivo de

poder determinar el rendimiento de la inversión de esta manera optimizar los

recursos y así poder obtener beneficios para la empresa.

3.2.1 Plan de inversión y financiamiento

El financiamiento se lo realizará por medio de una entidad bancaria ya que en

la actualidad acceder a estos préstamos es más fácil y rápido.

3.2.2 Evaluación financiera (TIR, VAN, Periodo de recuperación del

capital)

Mediante esta evaluación se podrá determinar la capacidad financiera del

proyecto, la cual será medida mediante los siguientes indicadores:

VAN= Valor Actual Neto

TIR= Tasa Interna de Retorno

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Propuesta 42

B/C= Relación beneficio costo y FNE= Flujo neto efectivo

El VAN nos permite conocer la medida de rentabilidad de un proyecto de

manera absoluta, trayendo al presente el valor de los flujos de caja futuros con

una tasa de interés fija y con la Tasa Interna de Retorno podemos conocer la

factibilidad de inversión en términos porcentuales, se define como la tasa de

descuento que iguala al VAN a 0.

Si TIR > 0 Tasa de descuento: El proyecto es viable

SI TIR = 0 Tasa de descuento: El proyecto es postergado

Si TIR < 0 Tasa de descuento: El proyecto no es viable

De acuerdo con el anexo # 1 la tasa activa efectiva máxima para el sector

productivo empresarial es de 10.21 según el Banco Central del Ecuador, el

número de periodos es de 6 meses, el flujo efectivo proyectado se establece en el

Tabla 9.

Tabla 9. Flujo neto efectivo proyectado

DATOS VALORES

Numero de periodos 6

Tipo de periodo Mensual

Tasa de descuento (i) 10,21%

DETALLE

PERIODOS MENSUALES

0 1 2 3 4 5 6

FLUJO NETO DE EFECTIVO

PROYECTADO

-$ 14.008,00

$ 7.200,00

$ 7.560,00

$ 7.938,00

$ 8.334,90

$ 8.751,65

$ 9.189,23

Información tomada de Investigación Propia. Elaborado por Stalin Tello.

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Propuesta 43

El valor actual netos es de $20.839,19, al ser un valor positivo el proyecto es

viable, el valor se la calculó con la formulas del Excel avanzado la misma que

coincide con los datos calculados de manera manual y mensualmente detallado

en el Tabla 10.

Tabla 10. Valor Actual Neto

CALCULO DEL VALOR ACTUAL NETO (VAN)

PERIODO FNE (1+i)n FNE/(1+i)n

0 -$ 14.008,00 -$ 14.008,00

1 $ 7.200,00 1,1021 $ 6.532,98

2 $ 7.560,00 1,2146 $ 6.224,15

3 $ 7.938,00 1,3386 $ 5.929,91

4 $ 8.334,90 1,4753 $ 5.649,58

5 $ 8.751,65 1,6259 $ 5.382,51

6 9.189,23 1,7920 $ 5.128,06

Total $ 20.839,19 Información tomada de Investigación Propia. Elaborado por Stalin Tello.

De la misma manera que se procedió a calcular la tasa interna de retorno en

Excel la cual nos da un valor de 50.46% donde se puede indicar que el proyecto

si es factible ya que el valor es mayor que cero.

Figura 13. Tasa Interna de Retorno, Información tomada de investigación propia. Elaborado por Stalin

Tello.

-10 000.00

-5 000.00

0.00

5 000.00

10 000.00

15 000.00

20 000.00

25 000.00

30 000.00

35 000.00

0% 10% 15% 20% 25% 30% 35% 40% 45% 50% 55% 60% 65% 70% 75% 80% 85%

VA

N

TASA DE DESCUENTO

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Propuesta 44

En la figura 11 se observa las diferentes tasas de descuentos en donde se

puede aprecia que el valor mayor a cero es 50.46%.

3.3 Programación para puesta en marcha

La programación se lo realizo en base a la necesidad de implementar lo más

rápido posible el sistema para erradicar los problemas existentes en el proceso,

en donde se elaboró un cronograma la cual consta de tres fases:

3.3.1 Planificación y Cronograma de implementación

El cronograma de la implementación de la propuesta se lo realizará en tres

fases, la primera es la planificación, la segunda fase seria construcción y la

tercera la pruebas y correcciones del sistema.

Figura 14. Cronograma de implementación de la propuesta, Información tomada de investigación

propia. Elaborado por Stalin Tello.

Nombre d

e Activid

adDura

ción (Dia

s)12

3456

78910

111213

141516

171819

202122

232425

262728

293031

323334

353637

383940

414243

4445

Fase 1 Pl

anificació

n 12 d

ias

Levantar

información

2 día

s

Establece

r posibles

recorrido

s 3 día

s

Diseño y s

imulación

del sistem

a 7 día

s

Fase 2 Co

nstrucció

n 27 d

ías

Ensamble

y acople

mecánico

12 días

Soldar y r

emachar e

structura

5 días

Instalació

n eléctrica

y de disp

ositivos el

ectrónicos

6 día

s

Cuadro de

maniobra

s y progra

mación d

el (PLC)

4 días

Fase 3 Pr

uebas

6 días

Inspección

final

2 días

Probar el

sistema

4 días

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Propuesta 45

La implementación del sistema automatizado propuesto tiene una duración de

45 días laborables.

3.4 Conclusiones

El cuello de botella generado por el sistema de transporte actual lleva a la

conclusión, que hace improductividad a la(s) empresa(s) por los constantes paros

de máquinas junto con los errores cometidos por los operadores ya que realizan

de forma manual el transporte del producto desde el envasado primario hasta el

final que de seguir dándose estas anomalías en el proceso la empresa no sería

competitiva ante un mercado globalizado.

3.5 Recomendaciones

Basado en las experiencias profesionales podemos recomendar para el sector

productivo la inmediata instalación de un sistema autómata (PLC) mediante un

sistema mecánico acoplado al proceso, garantizando un flujo constante del

producto, así eliminaríamos los procesos manuales, fatigas en los operadores,

prescindiendo de personal al automatizar el transporte del producto donde

personal sobrante se utilizaría para otras actividades y así de esta manera se

gene un ahorro para la empresa y a la vez aumentado su productividad

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ANEXOS

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Anexo 46

Anexo 1. Tasa de intereses según sectores

Información tomada del BANCO CENTRAL DEL ECUADOR

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Bibliografía 52

BIBLIOGRAFIA

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