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1
UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DEL VALLE DE TOLUCA
DIRECCIÓN DE CARRERA DE MECATRÓNICA Y SISTEMAS PRODUCTIVOSTÉCNICO SUPERIOR UNIVERSITARIO EN PROCESOS
INDUSTRIALES ÁREA MANUFACTURA
EMPRESA:
TRAPOS Y DERIVADOS PARA LA INDUSTRIA S.A DE C.V
NOMBRE DEL PROYECTO:
REDISTRIBUCIÓN DE LA PLANTA
INTEGRADORA I
PRESENTA:
ABARCA RIOS MELCHISEDEC
ANGELES FIGUEROA JESUS YILMAR
HERNANDEZ CADENA ANGEL JIMENEZ ORTEGA VANESSA
ASESOR: CARLOS GUSTAVO BALTAZAR PLATA
LERMA, ESTADO DE MÉXICO MAYO-AGOSTO 2015
2
INDICE GENERALINDICE GENERAL...........................................................................................................................2
INTRODUCCIÓN.............................................................................................................................6
RESUMEN........................................................................................................................................7
CAPITULO I. IDENTIFICACIÓN DE LA NECESIDAD................................................................9
1.1 DESCRIPCIÓN DE LA EMPRESA........................................................................................9
1.1.1Nombre de la empresa:.....................................................................................................10
1.1.2 Giro Comercial:...............................................................................................................10
1.1.3 Tamaño:...........................................................................................................................10
1.1.4 Ubicación geográfica:......................................................................................................10
1.1.5 Misión.............................................................................................................................10
1.1.6 Visión..............................................................................................................................11
1.1.7 Valores............................................................................................................................11
1.1.8 Política de Calidad...........................................................................................................11
1.1.9 Política de orden, limpieza y seguridad...........................................................................12
1.1.10 Reglamento interno general, acceso a las instalaciones.................................................12
1.1.11 Organigrama General de puestos...................................................................................14
1.1.12 Descripción del proceso de fabricación.........................................................................15
1.2 Planteamiento del problema...................................................................................................15
1.2.1 Lluvia de ideas................................................................................................................15
1.2.2 Diagrama de Ishikawa.....................................................................................................16
1.2.3 Diagrama de Pareto.........................................................................................................17
1.2.4 Planteamiento del Problema............................................................................................18
1.3 Justificación............................................................................................................................19
1.4 Objetivos................................................................................................................................19
1.4.1 Objetivo General.............................................................................................................19
1.4.2 Objetivos Específicos......................................................................................................19
1.5 Cronograma de actividades....................................................................................................20
1.6 Liderazgo...............................................................................................................................21
1.6.1 Estrategia de motivación actual.......................................................................................21
1.6.2 Estilos de comunicación actual........................................................................................21
3
1.6.3 Tipo de liderazgo actual..................................................................................................21
1.6.4 Propuesta de liderazgo.....................................................................................................22
1.6.5 ¿Cómo hacerlo?...............................................................................................................22
1.6.6 Propuesta de motivación..................................................................................................23
1.8 Verificación del inventario.....................................................................................................25
1.9 Bitácora de producción diaria.................................................................................................28
1.10 Registro de calidad...............................................................................................................29
1.11 Gráficos de control...............................................................................................................31
1.12 Programas de mantenimiento...............................................................................................32
1.12.1 Mantenimiento Preventivo.............................................................................................32
1.12.2 Mantenimiento Correctivo.............................................................................................33
1.12.3 Formato de mantenimiento preventivo y correctivo......................................................33
1.13 Variables de Proceso............................................................................................................35
1.14 Especificaciones del Producto..............................................................................................36
1.14.1 Ficha técnica de productos.............................................................................................36
1.15 Programas de producción.....................................................................................................37
1.15.1 Formato de producción..................................................................................................37
1.16 Registro de seguridad e higiene............................................................................................38
1.16.1 Reglamento de seguridad e higiene...............................................................................38
CAPITULO II. MARCO TEÓRICO- REFERENCIAL...................................................................42
2.1 Fundamentos Teóricos...........................................................................................................43
2.1.1 Distribución de planta......................................................................................................43
2.1.2 Objetivos de una distribución de planta...........................................................................43
2.2 Tipos de distribución en planta...............................................................................................44
2.2.1 Distribución por posición fija..........................................................................................44
2.2.2 Distribución por proceso.................................................................................................45
2.2.3 Distribución por producto................................................................................................45
2.2.4 Distribución por diseños de híbridos...............................................................................46
2.3 Principios básicos para la selección de una distribución de planta.........................................47
2.3.1 Principio de la Integración de conjunto...........................................................................47
2.3.2 Principio de la mínima distancia recorrida......................................................................47
2.3.3 Principio de la circulación o recorrido.............................................................................48
4
2.3.4 Principio del espacio cubico............................................................................................48
2.3.5 Principio de la satisfacción y seguridad...........................................................................48
2.3.6 Principio de la flexibilidad..............................................................................................49
2.4 Ventajas de una eficiente distribución de planta.....................................................................49
2.5 Naturaleza de los problemas de la distribución de planta......................................................51
2.6 La mayor parte de las distribuciones constituyen una combinación......................................54
2.7 La producción en cadena como meta.....................................................................................55
2.7.1 Exigencias de la producción en cadena............................................................................55
2.8 Factores que afectan a la distribución en planta.....................................................................57
2.8.1 Factor Material................................................................................................................57
2.8.2 Factor Maquinaria...........................................................................................................58
2.8.3 Factor Hombre.................................................................................................................59
2.8.4 Factor Movimiento..........................................................................................................59
2.8.5 Factor Espera...................................................................................................................60
2.9 ESTADO DEL ARTE...........................................................................................................61
2.9.1 Memoria 1.......................................................................................................................61
2.9.2 Memoria 2.......................................................................................................................63
2.9.3 Memoria 3.......................................................................................................................65
2.9.4 Memoria 4.......................................................................................................................67
CAPITULO III. DESARROLLO TEÓRICO DE LA PROPUESTA...............................................69
3.1 Desarrollo del proyecto..........................................................................................................70
3.2 Análisis histórico....................................................................................................................70
3.3 Diagnóstico de evaluación actual de la empresa.....................................................................71
3.3.1 Problemas que generan una mala distribución de planta..................................................71
3.4 Elaboración de la propuesta teórica........................................................................................74
3.4.1 Planeación de la distribución...........................................................................................74
3.4.2 Planeación de la disposición ideal y posteriormente práctica..........................................74
3.4.3 Ciclos de desarrollo de la distribución de planta..............................................................75
3.4.4 Evaluación del factor- espacio.........................................................................................75
3.4.5 Desarrollo de la situación actual de la empresa...............................................................75
3.5 Diagrama de Relaciones.........................................................................................................77
3.5.1 Valores de Relación del SLP (Planeación Sistemática de Distribución)..........................77
5
3.5.2 Lay-out propuesta de mejora...............................................................................................78
3.6 Criterios de Evaluación..........................................................................................................79
3.6.1 Impacto Operacional.......................................................................................................79
3.6.2 Impacto en Costo.............................................................................................................79
3.7 Propuesta de solución de problema........................................................................................79
3.7.1 Layout actual de la empresa............................................................................................80
3.7.2 Propuesta de cambio en la distribución...........................................................................80
3.8 Tabla de ponderaciones de valor agregado a la propuesta......................................................81
CAPITULO IV: ANÁLISIS DE RESULTADOS............................................................................82
4.1 Análisis de la validación de la propuesta................................................................................83
4.2 Estimaciones que agregan valor al diseño de áreas productivas.............................................83
4.2.1 Disposición de los Elementos de la Producción...............................................................83
4.3 Layout del área de corte, lavado y cuarto sanitizado propuesto..............................................88
4.4 Evaluación de los resultados...................................................................................................89
4.5 Análisis comparativo de trabajo.............................................................................................89
4.5.1 Desempeño de la empresa...............................................................................................89
4.5.1.1 Rangos de productividad..............................................................................................90
4.5.1.2. Periodos de producción actual.....................................................................................91
4.5.1.3 Periodos de producción en incremento por expansión..................................................91
4.6 Incremento de la productividad con el método propuesto......................................................92
4.6.1 Productividad en área de corte y superávit actual............................................................93
4.6.2 Productividad en proceso y superávit por incremento.....................................................93
4.6.3 Proceso de producción diferido entre el actual e incremento...........................................93
4.6.4 Superávit de producción diferido entre el actual e incremento........................................93
4.6.5 Productividad en área de lavado y superávit actual.........................................................94
4.6.6 Proceso de producción diferido entre el actual e incremento...........................................94
4.6.7 Proceso de producción diferido entre el actual e incremento...........................................94
CAPITULO V: ANÁLISIS COSTO-BENEFICIO..........................................................................96
5.1 Análisis Costo-Beneficio........................................................................................................97
5.1.1 Área de Corte..................................................................................................................97
5.1.2 Área de lavado y secado..................................................................................................99
Conclusiones..................................................................................................................................103
6
Sugerencias....................................................................................................................................105
Bibliografía....................................................................................................................................106
Tabla de Ilustraciones
Ilustración 1 Croquis de Ubicación.......................................................................................10
Ilustración 2 Grafico ............................................................................................................17
Ilustración 3 Transformación de Tiempo..............................................................................30
Ilustración 4 Transformación de carga..................................................................................30
Ilustración 5 Grafico de control............................................................................................32
Ilustración 6 Área de corte....................................................................................................72
Ilustración 7 Pasillo a la entrada de la empresa....................................................................72
Ilustración 8 Área de corte...................................................................................................72
Ilustración 9 Área de lavado.................................................................................................73
Ilustración 10 Área de corte..................................................................................................73
Ilustración 11 Lay-out actual................................................................................................76
Ilustración 12 Lay-out Propuesto..........................................................................................78
Ilustración 13 Layout actual..................................................................................................80
Ilustración 14 Propuesta de distribución..............................................................................80
Ilustración 15 Lay-out Cuarto de Sanitizado........................................................................88
7
INTRODUCCIÓN
La distribución de planta como meta de desarrollo de una empresa industrial y cimientos de
producción, establecen fundamentos que permitan la evolución de mejoramiento de las
áreas y expansión de la misma, con una visión clara para atender a las necesidades de
manera oportuna a los clientes. Considerar las mejores alternativas para un buen desarrollo
dentro de la planta, es vital tomar en cuenta elementos como el proceso de fabricación,
maquinaria, materia prima y mano de obra para la ejecución correcta de distribución, con el
objetivo de facilitar el trabajo, reducir costos e incrementar la productividad; adaptando los
principios y fundamentos teóricos al trabajo realizado. La estructura del trabajo está
dividida en cinco capítulos, que describen el proyecto de distribución desde su concepción
hasta la obtención de costo beneficio. El capítulo I ha sido la herramienta primordial para
identificar la necesidad, aquí se plantea la problemática encontrada, justificándose la
realización del estudio como vía de desarrollo a largo plazo, se describe la situación actual
de la empresa, giro comercial, tamaño y ubicación, así como también se definen los
objetivos a conseguir. El capítulo II referente al marco teórico y conceptual necesario para
la comprensión del proyecto sobre la distribución de planta, partiendo de los conceptos
básicos, tipos de distribución, características, proyecciones sistemáticas de la distribución
mediante la evaluación de factores y principios de la misma; así como también la revisión
previa de memorias de estudiantes que realizaron un estudio particular de una planta. En el
capítulo III del desarrollo del proyecto se plantea la metodología a realizar para la
expansión de la planta evaluando los factores de operación, costos, espacios, pasos para la
realización de la planta, lay-out de la situación actual de la empresa y propuesto, que
quedará como la ordenación final a los elementos que intervienen en la distribución. El
capítulo IV atiende al análisis de resultados de la propuesta de distribución de planta,
evaluando los factores que se tomaron en cuenta en el capítulo anterior, así como también
las ventajas de la distribución sobre la producción en que puede incrementar y el diseño de
las instalaciones de trabajo. Para el capítulo V como resultado del costo beneficio, se
muestra la evaluación de costos de equipamiento de la planta, materiales, mano de obra,
maquinaria y por consecuente el beneficio que traerá la distribución, así como también se
hace mención al tiempo de recuperación de la inversión realizada por la compañía Trapos y
Derivados para la Industria S.A de C.V.
8
RESUMENEl presente proyecto realiza un diagnóstico y diseña una propuesta teórica a partir de un
problema identificado el cual afecta, de mayor manera, las utilidades de la empresa Trapos
y Derivados para la Industria S.A de C.V. la cual actualmente pierde una ganancia
aproximada diaria de $626 aproximadamente, esto debido a la distribución inadecuada que
presenta y ligado a ello por espacios reducidos.
Se expone la descripción general de la empresa y su organización así como también se
describe el empleo de herramientas administrativas y tecnológicas para el control de la
supervisión y aseguramiento de la calidad. Se refiere un marco teórico referencial el cual
describe todos los aspectos a considerar al momento de planear una distribución de planta;
así mismo se describe la metodología para llevar a cabo la nueva distribución en planta y
también los resultados previstos una vez realizada la redistribución de planta. Se expone
además el costo-beneficio el cual se refiere a la inversión que se requiere para la
redistribución de la planta y el (los) beneficios que la empresa obtiene al realizar la
redistribución; es decir, en cuánto tiempo se recupera la inversión inicial.
ABSTRACT
This project makes a diagnosis and design a theoretical proposition from an identified
problem which affects greater way, the profits of the enterprise Trapos y de Derivados para
la Industria S.A de C.V. which currently loses a daily gain of approximately $ 626 this
because it has inadequate distribution and connected to it by tight spaces.
The general description of the company and its organization is exposed and the use of
administrative and technology for supervisory control and quality assurance tools is also
described. The general description of the company and its organization is exposed and the
use of administrative and technology for supervisory control and quality assurance tools is
also described. A theoretical framework which describes all aspects to consider when
planning a plant refers distribution; likewise describes the methodology to carry out the
new distribution and expected results After the redistribution of plant. The cost-benefit
which relates to the investment required for the redistribution of the plant and benefits the
company gets to make the redistribution is further exposed; namely how long the initial
investment is recovered.
9
CAPITULO I. IDENTIFICACIÓN
DE LA NECESIDAD.
10
1.1 DESCRIPCIÓN DE LA EMPRESAEn este capítulo se da una descripción general de la empresa TRAPOS Y DERIVADOS
PARA LA INDUSTRIA S.A DE C.V. para conocer de manera más amplia, el objeto de
estudio, su organización, giro comercial y tamaño, así como también su ubicación
geográfica de la misma.
1.1.1Nombre de la empresa: TRAPOS Y DERIVADOS PARA LA INDUSTRIA S.A DE C.V.
1.1.2 Giro Comercial: Según la clasificación de las empresas realizada por Munch (2010), de acuerdo a su
actividad económica, la empresa previamente mencionada corresponde al giro industrial: de
transformación o manufactura; pues dicha empresa está dedicada a la fabricación, limpieza,
desinfección, renta y venta de trapos para bienes de producción.
1.1.3 Tamaño: De acuerdo a la clasificación de las empresas realizada por Amaru (2008), de acuerdo al
tamaño, las empresas industriales con trabajadores entre 31 y 100 conforman una pequeña
empresa pues la empresa Trapos y Derivados para la Industria S.A de C.V cuenta con una
nómina de 33 trabajadores.
1.1.4 Ubicación geográfica: La empresa TRAPOS Y DERIVADOS PARA LA INDUSTRIA S.A DE C.V. se encuentra
en Colonia Agrícola, Analco, CP. 52000, Lerma, Estado de México.
Ilustración 1 Croquis de Ubicación. Fuente: Google Maps.
11
1.1.5 Misión En Trapos y Derivados Para la Industria S.A de C.V estamos enfocados a satisfacer las
necesidades de nuestros clientes a través de personal altamente capacitado, otorgándoles
productos y servicios que cumplan con los requerimientos exigidos por el cliente, teniendo
claro en nuestros procesos preservar siempre el medio ambiente.
(Trapos y Derivados para la Industria, 2015)
1.1.6 Visión.Consolidarnos como una empresa líder dentro del sector de trapo y limpieza industrial e
integral orientados al cambio constante y a la mejora continua de nuestros procesos,
productos y servicios hacia el cliente.
(Trapos y Derivados para la Industria, 2015)
1.1.7 Valores.-Recurso Humano de experiencia
-Trabajo
-Honestidad
-Puntualidad
-Eficiencia
-Eficacia
-Lealtad
(Trapos y Derivados para la Industria, 2015)
1.1.8 Política de Calidad.TRAPOS Y DERIVADOS TRAPCE está estrechamente ligada a su política industrial,
financiera y social. Desde sus orígenes; asegura la satisfacción de sus clientes bajo un
estricto orden de calidad a nivel local a través de la mejora continua, sustentada en la
capacitación de sus trabajadores que formalmente une sus directrices expresados en la
innovación y competitividad en el sector comercial, influyendo con actitud y productividad,
con humanismo y honestidad a través de:
12
o La satisfacción de los clientes, consiguiendo para ello la máxima calidad de los
productos que la empresa produce y comercializa.
o Prevenir la aparición de problemas y hacer uso de materias primas, materias
auxiliares, documentos y servicios en un proceso de mejora continua.
o Con nuestros clientes y proveedores, trabajar con objeto de poder colaborar
conjuntamente en la mejora de la calidad de nuestros productos.
o Implicar, motivar, y comprometer al personal con objeto de buscar su participación
en la gestión, desarrollo y aplicación del sistema de calidad bajo la limpieza y
aseguramiento de nuestros clientes por medio de nuestros productos.
(Trapos Y Derivados para la Industria, 2015)
1.1.9 Política de orden, limpieza y seguridad.En TRAPOS Y DERIVADOS PARA LA INDUSTRIA S.A DE C.V. estamos
comprometidos en el desarrollo de nuestros procesos, cuidando el medio ambiente, a través
de estándares de calidad y productividad para brindar satisfacción a nuestros clientes,
buscando la mejora continua, mediante la implementación y mantenimiento de la
metodología 5’s, fomentando así, el desarrollo personal y laboral de nuestros trabajadores,
con una cultura de orden, limpieza y seguridad.
(Trapos y Derivados para la Industria, 2015)
1.1.10 Reglamento interno general, acceso a las instalaciones.El presente reglamento, el cual aplica en cualquier área de trabajo dentro de la empresa
Trapos y Derivados para la Industria S.A de C.V.
Este documento corresponde a cualquier miembro de la empresa, por lo tanto queda
estrictamente prohibido:
1. Comer fuera de la hora designada para ello.
2. Ingerir alimentos dentro de las áreas de trabajo.
3. Tirar basura.
13
4. Jugar con las navajas.
5. Empujar a los compañeros de trabajo.
6. Usar celular en las áreas de trabajo.
7. Portar audífonos (escuchar música) en las áreas de trabajo.
8. No jugar con las cortadoras.
9. Limpiar las navajas de las cortadoras con la mano.
10. Llevarse material, propiedad de la empresa.
11. Dejar material fuera de las áreas designadas.
12. Maltratar el mobiliario, máquinas y herramientas de las áreas de trabajo.
13. Mover material, mobiliario, máquinas y herramientas fuera del lugar que se tiene
designado.
(Trapos y Derivados para la Industria, 2015
14
1.1.11 Organigrama General de puestos.Dirección GeneralJorge Pilar Marban
Dirección De Operaciones
Cuauhtémoc Pilar Marban
Gerencia Administrativa
María Pilar Marban
SecretariaBrenda Álvarez Díaz
Chofer De Abastecimiento
Jorge Gabriel Chávez
Dirección De Producción
Jorge Pilar Marban
Gerencia De Ventas
Rosa Elena Pérez Vaca
VendedorBenito De
Jesús González
Coordinación Comercial
Patricia Regalado Mora
Gerencia De Producción
Gabriela Chávez Navarro
Jefe De Producción Y MantenimientoRoberto Tiburcio
Cruz
Chofer AuxiliarJovany Morales
Muñes
Chofer Entregas Locales Y Foráneas
José De Jesús AlfonsoIrvin Gabriel Antonio
Supervisor De Lavado Y Doblado
Analleli Ávila García
Supervisor De Corte De Trapo
Norberto De La Cruz Pascual
Supervisor De Almacén De Trapo
Javier De La Cruz Pascual
Supervisor Producción Y Almacén De QuímicosJuan Diego Camacho
Medina
Encargado lavado en
seco(1)
Lavado y corte, agua
(1)Dobladoras
(2)Corte
trapo (9)Corte
prenda (5)Almacenista
Daniel Vargas
Auxiliar de producción
química (1)
Fuente: Elaboración propia2015)
15
1.1.12 Descripción del proceso de fabricación.A través de la observación del proceso de corte de trapo en crudo se establecen los
siguientes criterios de esta área. A la llegada de materia prima al área de corte, se distribuye
y organiza la materia prima de acuerdo a los puntos de especificación a fabricar por el tipo
de producción se establece lo siguiente.
PERIODO KG
DIA 280
SEMANA 1,400
MES 5,600
AÑO 67,200
Tabla 1 Descripción del proceso de fabricación.
1.2 Planteamiento del problema.Para el desarrollo del proyecto, se plantean situaciones presentes de la empresa para lo cual se enlista los siguientes factores que ocasionan una mala distribución de planta.
1.2.1 Lluvia de ideas.1. Espacios reducidos.
2. Máquinas sin mantenimiento preventivo ni predictivo.
3. Fatiga del personal por posición incómoda.
4. Manejo de materiales sin calificación.
5. Falta de confiabilidad del área de trabajo.
6. Merma en los pasillos.
7. Desagües obstruidos.
8. Sin manuales de usuario.
9. Sin planes de capacitación.
10. Holguras en el desempeño de máquina y operario.
Fuente: Elaboración propia, 2015
16
1.2.2 Diagrama de Ishikawa.
Mano de obra Maquinaria Materia prima
Peso irregular Medidas inexactas
Sin lubricación No hay clasificación
Sin manual de ________________________________________________________ maquinaria
Medición Medio Ambiente Métodos
Fuente: Elaboración propia, 2015
Falta de personal
Falta de experiencia
Capacitación
HabilidadFalta de Tapones
Ruido
Falta protocolo de limpieza
Desorden
Área sucia
Limpieza
Ajustes
Mantenimiento
Paros
Suciedad
Capacitación
Operador
Reglas de cálculo
Equipo de medición
No hay planeación
Mala distribución de la planta.
No hay peso específico de MP
Colores combinados
Suciedad
No saber operar
Control de uso
No hay sistema de producción
Sin tiempo establecido
17
1.2.3 Diagrama de Pareto.En base al historial del periodo bimestral (Marzo- Abril, 2015) la empresa TRAPCE S.A
DE C.V. recopila la siguiente información de acuerdo al sistema de administración de
recursos y gestión contable; con base a ello se elabora la siguiente tabla y grafico del
mismo.
Factores Defecto FA Fr FRA
Áreas mal distribuidas. 10 10 27% 27%
Material mal distribuido 8 18 22% 49%
Suciedad 7 25 19% 68%
Exceso de material 5 30 14% 81%
Equipo de medición. 4 34 11% 92%
Desorden. 3 37 8% 100%Tabla 2 Diagrama de Pareto (Elaboración propia, 2015)
Áreas m
al dist
ribuidas
Materia
l mal
distrib
uido
Sucie
dad
Exces
o de mate
rial
Equipo de m
edició
n
Desord
en0
2
4
6
8
10
12
0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
80%
90%
100%
Series1Series2
Ilustración 2 Grafico (Elaboración propia, 2015)
18
1.2.4 Planteamiento del Problema.Una vez que se realiza la lluvia de ideas y el diagrama de Ishikawa se han podido
identificar problemas, en el cual son áreas de mejora continua. Uno de los principales
problemas a los que se enfrenta la empresa Trapos y Derivados para la Industria S.A de
C.V de acuerdo a su ubicación en el área de corte y lavado hay mala organización, ya que
cuenta con un exceso de materia prima en las áreas mismas, esto significa que genera
reducción de espacios que en consecuente implica altas pérdidas a la empresa. Al crecer la
organización en su giro comercial y tiene mayor penetración en el mercado se enfrentó a la
necesidad de adquirir nueva maquinaria con el objetivo de satisfacer la demanda del
producto al requerir la maquinaria, para ese entonces no se tenían en consideración algunas
condiciones tales como distancias, aprovechamiento del espacio y una visión integral del
sistema.
Este problema se agrava con el mismo crecimiento de la organización, por lo tanto el
espacio parece ser insuficiente y reubicar la maquinaria requiere una operación integral y
conjunta con el sistema de trabajo, ya que si no se tiene en consideración esto la
consecuencia es grandes distancias en recorridos del material y cruces durante el transporte
del mismo por manejo excesivo.
Realizar una distribución de planta implica considerar la situación que mejor convenga a la
empresa, sobre todo hacer que su productividad sea eficiente y le permita crecer y expandir
la empresa, de acuerdo a su giro comercial las áreas más importantes de la empresa son
donde se tiene el mayor problema de una mala distribución de planta, situaciones como una
mala distribución causan molestias al transportar la materia prima para su corte y
transportar el producto terminado al almacén, como base fundamental de esta área esta la
seguridad del operario, ya que se pueden generar accidentes ya que sobre los pasillos se
encuentra ocupado por materiales y realizar el transporte implica una cuidadosa labor.
Entender estos elementos nos lleva a encaminar la propuesta de mejora para la empresa
entonces ¿Qué propuesta de redistribuir la planta permite un mejor aprovechamiento del
espacio disponible y reducción de la distancia recorrida en el manejo de materiales en una
empresa dedicada a la compra venta y renta de trapos industriales?
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Esto permitirá entender las características de la situación actual de la planta, conociendo su
proceso de fabricación, tomar en consideración las dimensiones de la maquinaria, equipo,
edificio que alberga la planta, conocer cuál es su capacidad en cada área de los procesos y
la relación que permitirá tener una buena distribución de planta.
1.3 Justificación.Una de las situaciones que más les ha afectado a la empresa Trapos y Derivados para la
Industria S.A de C.V, es la maximización de las utilidades pretendiendo en primera
instancia la permanencia en el mercado para posteriormente lograr el reconocimiento y
posicionamiento, tal razón hacer una distribución de planta flexible para cubrir con tales
demandas es considerar la variedad de productos, procesos productivos y permitir una
mejor organización. Una adecuada distribución de planta es básica para la optimización de
procesos y la aplicación de herramientas, la finalidad de este proyecto de redistribución de
planta es permitir una disminución en las distancias recorridas por los materiales y
operarios, aprovechamientos de espacios, ahorro de energía e identificación de áreas de
mejora continua. Expandir la planta tendrá un impacto en la producción, así como también
generar ventajas competitivas a la empresa, para lo cual se hará un estudio y sobre el
mismo obtener los beneficios que se obtengan de hacer una expansión de la planta
1.4 Objetivos
1.4.1 Objetivo General. Reducir los tiempos recorridos del área de corte y área de lavado mediante un
rediseño de la Distribución de Planta para el mejoramiento del flujo de materiales.
1.4.2 Objetivos Específicos. Eficientar la productividad actual en un 80% a través del diseño de estaciones de
trabajo para la circulación efectiva de materiales.
Maximizar las funciones de trabajo mediante la integración de los recursos físicos
para la distribución de la planta.
Designar a cada estación de trabajo estándares de espacio ocupacional para
eficientar el trabajo humano.
20
1.5 Cronograma de actividades.MES
ACT MAYO JUNIO JULIO AGOSTO
1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4Búsqueda de la empresa.Primera visita a la empresa.Elaboración del diagnóstico.Segunda visita a la empresa. Elaboración del CAPITULO I. Tercera visita a la empresa.Corrección del CAPITULO I.Elaboración del CAPITULO II.Cuarta visita a la empresa.Corrección del CAPITULO II.Quinta visita a le empresa.Propuesta CAPITULO III.Sexta visita a la empresa.Corrección del CAPITULO III. Presentación de Power Point.Séptima visita a la empresa.Envió de trabajo vía electrónica.Elaboración CAPITULO IV.Visita a la empresaElaboracion CAPITULO IV y VPortafolio de evidencias.Correcciones.Entrega final
21
1.6 Liderazgo.La empresa actualmente no emplea un tipo de liderazgo motivador a sus empleados, que
por consecuente marcaria la etapa de desarrollo motivacional durante las horas de trabajo,
los empleados trabajan sobre la marcha que día con día se establece, la empresa no se
preocupa por motivar a su personal que hablando técnicamente seria complemento por
parte del dueño de la empresa a sus trabajadores. La enseñanza proactiva de las estrategias
de trabajo se vinculan a las lecciones de conjunto de equipo, se caracteriza por atender de
manera humana, democráticamente y sobre valores la motivación de trabajar en equipo.
Hablar de liderazgo es aprender a dar atención y sobre todo a desenvolver a los seguidores,
para que se sientan como parte de la compañía, es la capacidad de comunicarse con un
grupo de personas, influir en sus emociones para poder dirigirlos y que compartan las ideas
del grupo, permanezcan en el mismo y ejecuten las acciones o actividades necesarias para
el cumplimiento de uno o varios objetivos.
1.6.1 Estrategia de motivación actual. En el progreso de desarrollo, la compañía no implementa algún tipo de liderazgo que
permita a los operadores motivarlos para la realización de su trabajo, no se manejan
estrategias de trabajo en equipo, o incentivos, su trabajo es neutro con cero capacidades de
desarrollo empresarial, no tiende a involucrarse de manera afectiva con los empleados y
manejo de temperamento no de acuerdo al desempeño empresarial.
1.6.2 Estilos de comunicación actual.Los estilos de comunicación que se maneja dentro de la misma es por medio del dialogo, no
se establecen tareas de trabajo por medio de ayudas visuales que ayuden a comprender el
trabajo a realizar, por parte de la autoridad de la empresa no es constante con sus
trabajadores, personal administrativo se encarga de encomendar las tareas a los
trabajadores. Por parte de los supervisores de las áreas manejan a sus trabajadores de
acuerdo a la experiencia, llamadas de atención levantando la voz, para lo cual se sugiere las
siguientes estrategias de liderazgo.
1.6.3 Tipo de liderazgo actual.De acuerdo a la teoría de liderazgo, por parte de la autoridad, se establece que el tipo de
liderazgo que desempeña el dueño de la empresa es líder orientado a la tarea, éste se
22
focaliza solo en que el trabajo se haya cumplido y es poco autocrático. Este líder es muy
bueno para definir el trabajo y los roles necesarios, ordenar estructuras, planificar,
organizar y controlar. Pero no tienden a pensar mucho en el bienestar de sus equipos, así
que tienen problemas para motivar y retener a sus colaboradores.
1.6.4 Propuesta de liderazgo.Liderazgo Transformacional: este líder permitirá que se inspire a los equipos en forma
permanente, y le transmiten su entusiasmo al equipo. A su vez estos líderes necesitan
sentirse apoyados solo por ciertos empleados. Es una ida y vuelta emocional. Es por ello
que muchas organizaciones tienen que funcionar tanto con el liderazgo transformacional
como con el liderazgo transaccional, se aseguran de que la rutina se lleve adelante en forma
apropiada, buscando nuevas iniciativas y agregar valor.
1.6.5 ¿Cómo hacerlo? Cuando las acciones realizadas no tengan resultados positivos, es importante que el
líder trate de mitigar la ansiedad y buscar cualquier oportunidad para llevar a cabo
acciones concretas y decisivas.
Siempre buscando algo que hacer, para que la atención del grupo se concentre en la
nueva tarea y no en resultados negativos.
Dirigir la energía hacia una acción concreta.
Mediante una organización.
Generar orden a partir del caos. Establecer rutinas desde el principio, aunque el
objetivo se haya esfumado.
Establecer estructuras estabilizadores para facilitar actividades organizadas para
tener efectos positivos en la moral de la compañía.
1.6.5.1 Estrategia 1. De ejemplo personal con símbolos y conductos visibles y fáciles de recordar: Ante este tipo
de estrategia el líder tiene dos caminos el fracasar o el tener éxito. La participación del
mismo en las actividades será clave para conseguir objetivos y metas.
1.6.5.2 Estrategia 2.Inspire optimismo y autoconfianza, pero aférrese a la realidad: El optimismo es una
cualidad de liderazgo muy importante, ser optimista es la capacidad para fijar retos
23
imposibles, para creer que todavía se puede y para convencer a los demás de que usted
tiene razón.
Por ello, los grandes líderes tienen confianza especial en su propia capacidad para luchar
por lo que quieren y conseguir que los demás miembros del grupo continúen con el hasta el
final.
1.6.6 Propuesta de motivación.
Dar felicitaciones en todo momento: después de medir el desempeño de los empleados,
dedicar el mismo tiempo para felicitar por las buenas acciones; puede tomar medidas como
al finalizar el día decírselo de manera que el equipo de trabajo esté presente, hacerlo
personalmente y la tercera realizar una carta de agradecimiento por su esfuerzo de su puño
y letra del dueño de la empresa.
Realizar pizarrón de la fama: los mejores empleados tienen que estar a la vista de todos,
primero como método de aspiración y segundo como reconocimiento de un buen trabajo
bien hecho. Puede establecer periodos de premiación o inducción por ejemplo cada semana
colocar una fotografía, el departamento y el logro por los que se le reconoce ser el mejor
empleado.
Planificación de tareas: Este permitirá al trabajador asignar las tareas mediante una pizarra
que permita visualizar el trabajo que tiene por realizar, este garantizara que el personal se
sienta autónomo y decidido sobre lo que va a realizar.
PLANIFICACION DE TRABAJO
Tareas Producto Semana 1 Semana 2 Semana 3 Semana 4
Tabla 3 Planificación de Trabajo.
1.7 Distribución de carga de trabajo.
La carga de trabajo es la cantidad de actividad que puede ser asignada a una parte o
elemento de una cadena productiva sin entorpecer el desarrollo total de las operaciones. La
24
carga de trabajo puede estar formada por una o varias unidades mínimas de trabajo. Para
una adecuada distribución de carga de trabajo se debe contar con un plan de producción el
cual servirá, en base a la cantidad que puede producir un operador, para determinar cuántos
operadores necesita la empresa para cumplir con la producción planeada así como para
determinar la carga de trabajo de cada operador.
Para lograr una carga de trabajo adecuada es necesario conocer la cantidad que puede
producir un operador calificado, esto en base a la capacidad de la máquina, para que las
cargas estén balanceadas de manera que sea posible determinar si se cuenta con el personal
necesario, se necesita contratar más personal o incluso se cuenta con personal innecesario.
Con base en lo anterior se ha detectado que la empresa Trapos y Derivados para la Industria
S.A de C.V no cuenta con una planeación de la producción así como también carece de una
distribución adecuada de carga de trabajo entre sus operadores por lo que en base a la
información empírica de los supervisores de área se calculó la producción por hora de los
trabajadores así como la producción diaria y semanal que debe reportar cada operador y la
cual se encuentra en la siguiente tabla y que servirá para controlar y planificar la
producción. Lo días calculados fueron 5.5 pues se trabaja de lunes a viernes jornada de 8
horas y los días sábados medio día (4 horas).
Óp. /hora. Op/día Op/sem.
Trapo Blanco 35Kg 280Kg 1540Kg
Trapo Crudo 35Kg 280Kg 1540Kg
Trapo Color 20Kg 160Kg 880Kg
Sábana Color 20Kg 160Kg 880Kg
Sábana Blanca 20Kg 160Kg 880Kg
25
Ropa Interior 5Kg 40Kg 220Kg
Tabla 4 Distribución de carga de trabajo.
La planeación de la producción está centrada de acuerdo al tipo de proceso, Las tablas de
control de producción se utilizan para el seguimiento del estado de la producción, y son los
mejores elementos visuales con los que podemos trabajar en cada proceso, pero nunca de
cara al trabajador, sino de cara al pasillo, donde todo el mundo puede ver que está
sucediendo en el proceso. En ellos se suele controlar el tiempo de procesamiento, cadencia,
etc. Cuando cada proceso no se está moviendo a una determinada velocidad, el problema
puede ser rápidamente detectado y resuelto. En estas tablas podemos mostrar la cantidad de
piezas a fabricar, las piezas reales fabricadas, el tiempo en hacerlas, el tiempo teórico, el
número de unidades diarias, etc.
1.8 Verificación del inventario.
Trapos y Derivados para la Industria S.A de C.V no cuenta con algún sistema de
inventarios sobre su gama de productos, los inventarios constituyen el punto de partida de
lo que se dispone para la fabricación del trapo, por lo que es recomendable que la empresa
cuente con un sistema de inventarios, para obtener beneficios como lo que es reducir sus
costos Los inventarios son bienes tangibles que se tienen para la venta en el curso ordinario
del negocio o para ser consumidos en la producción de bienes o servicios para su posterior
comercialización. La base de toda empresa comercial es la compra y venta le bienes o
servicios; de aquí la importancia del manejo del inventario por parte de la misma.
Este manejo contable permitirá a la empresa mantener el control oportunamente, así como
también conocer al final del período contable un estado confiable de la situación económica
de la empresa. Ahora bien, el inventario constituye las partidas del activo corriente que
están listas para la venta, es decir, toda aquella mercancía que posee una empresa en el
almacén valorada al costo de adquisición, para la venta o actividades productivas.
El inventario es, por lo general, el activo mayor en sus balances generales, y los gastos por
inventarios, llamados costo de mercancías vendidas, son usualmente el gasto mayor en el
estado de resultados. Las empresas dedicadas a la compra y venta de mercancías, por ser
ésta su principal función y la que dará origen a todas las restantes operaciones, necesitarán
26
de una constante información resumida y analizada sobre sus inventarios, lo cual obliga a la
apertura de una serie de cuentas principales y auxiliares relacionadas con esos controles.
Como en la empresa Trapos y Derivados para la Industria S.A de C.V no cuentan con un
sistema de verificación y control de inventarios se propone realizar una clasificación ABC
realizada de manera generalizada y con base en los artículos que se nos permitió registrar y
que una vez hecha metodología queda como se muestra en la siguiente tabla. Cabe señalar
que dicha tabla carece de información real pues la empresa no cuenta con registros precisos
de producción ni histórico de pedidos; es decir, solo se elaboró con datos empíricos del
personal administrativo y operacional para calcular la demanda anual.
Clasificación ABC: es una metodología de segmentación de productos de acuerdo a
criterios preestablecidos (indicadores de importancia, tales como el "costo unitario" y el
"volumen anual demandado"). El criterio en el cual se basan la mayoría de expertos en la
materia es el valor de los inventarios y los porcentajes de clasificación son relativamente
arbitrarios. Muchos textos suelen considerar que la zona "A" de la clasificación
corresponde estrictamente al 80% de la valorización del inventario, y que el 20% restante
debe dividirse entre las zonas "B" y "C", tomando porcentajes muy cercanos al 15% y el
5% del valor del stock para cada zona respectivamente, sin embargo no es una ley pues
cada empresa puede adaptarlo a sus necesidades.
CódigoConsumo
anual (Toneladas)
Costo unitario
(Toneladas)Valor total %
% acumulado
Clasificación
27
TIB 78 $
29,000.00 $
2,262,000.000.1505 0.1505
ATIC1M 72
$ 27,000.00
$ 1,944,000.00
0.1294 0.2799
TICRU 72 $
24,000.00 $
1,728,000.000.1150 0.3949
TIC01 96 $
16,000.00 $
1,536,000.000.1022 0.4971
TIBII 60 $
22,000.00 $
1,320,000.000.0878 0.5849
TIC2 96 $
13,000.00 $
1,248,000.000.0830 0.6680
TIB10X10 60 $
18,000.00 $
1,080,000.000.0719 0.7398
TIBC 36 $
25,000.00 $
900,000.000.0599 0.7997
TIP 36 $
24,000.00 $
864,000.000.0575 0.8572
BTIDS 36
$ 14,000.00
$ 504,000.00
0.0335 0.8907
TITTB 9 $
35,000.00 $
315,000.000.0210 0.9117
TICG 12 $
24,000.00 $
288,000.000.0192 0.9309
TTSB 12 $
18,000.00 $
216,000.000.0144 0.9452
TICCC 10 $
17,000.00 $
170,000.000.0113 0.9565
CTTSC 12
$ 14,000.00
$ 168,000.00
0.0112 0.9677
TICC 10 $
15,000.00 $
150,000.000.0100 0.9777
TIPM 6 $
20,500.00 $
123,000.000.0082 0.9859
TIPB 8 $
13,000.00 $
104,000.000.0069 0.9928
TNDMPZ 6 $
8,100.00 $
48,600.000.0032 0.9960
TMF 6 $
7,500.00 $
45,000.000.0030 0.9990
TIPR 6 $
2,400.00 $
14,400.000.0010 1.0000
Total 739 $
15,028,000.001.0000
Tabla 5 Clasificación ABC de los inventarios.
28
1.9 Bitácora de producción diaria.
Actualmente la empresa no cuenta con una bitácora de producción una herramienta de
registros de producción. Surge la necesidad de conocer el porcentaje de aporte de cada zona
y la presión y temperatura en el fondo. Los registros de producción se efectúan con el fin de
analizar el desempeño dinámico y la productividad o inefectividad de diferentes zonas o
áreas de trabajo, diagnosticar las áreas con problemas.
La bitácora de producción puede ser por hora, diaria, semana o mensual a su vez que
también puede ser en función de área de producción y/o producto terminado. La empresa
Trapos y Derivados para la Industria S.A de C.V no cuentan con bitácora de producción por
lo que se sugiere el uso del siguiente formato para llevar un registro y detectar las horas y
áreas en las que el nivel de producción disminuye.
TABLA DE ANÁLISIS DE PRODUCCIÓNTRAPOS Y DERIVADOS PARA LA INDUSTRIA S.A DE C.V
ÁREA: FECHA: RESPONSABLE
Plan de producción
Producción Actual
VarianzaReparaciones fuera de línea
Hora de principales
preocupaciones
Inactividad Rev.
12345678910Total
Principales problemas: Soluciones para la solución de los principales problemas:
Res. Puntos de aprendizaje
Tabla 6 Bitácora de producción diaria.
29
1.10 Registro de calidad.En la empresa Trapos y Derivados para la Industria S.A de C.V no cuenta con un registro
de calidad expuesto en un formato físico o digital para poder identificar con exactitud las
veces que el producto no ha cumplido con las características específicas que el cliente
desea, cuando el producto es rechazado mediante las inspecciones existentes dentro de la
nave o por el cliente mismo, existe un reproceso para poder remediar la situación pero la
cual consigo atrae gastos para la empresa, pero el suceso de dicha situación no es archivado
para poder reconocer la frecuencia con la que el producto no es conforme.
La forma en que el encargado de empresa es informado de los rechazos por mala calidad
del producto es por vía oral por parte de la Licenciada Patricia, quien es informada de los
sucesos y capta la información solo memorizándola argumentando que solo existe un índice
del 2 % de reproceso por mes. Por esta misma razón se le recomienda a la empresa que
tome registro de las intervenciones que se han tenido que realizara a causa de la mala
calidad del producto y el motivo o las circunstancias que fueron el origen de las no
conformidades y por consecuente un reproceso, de esta manera se podrá tomar una acción
para poder evitar los gastos innecesarios que estos ocasionan de pendiendo de las
circunstancias que originan la dificultad podríamos decir que en este caso una “acción
correctiva” sería la más viable para poder remediar las causas.
30
10.07.55.02.50.0-2.5-5.0
99
95
80
50
20
5
1
Porc
enta
je
N 5AD 0.144Valor P 0.920
Gráfica de prob. para datos originales
Transformación de Johnson para tiempo TRAPCE S.A de C.V
Valor P para los datos originales > 0.1. No se seleccionó la función de transformación de Johnson.
Ilustración 3 Transformación de Tiempo
3020100-10-20
99
95
80
50
20
5
1
Porc
enta
je
N 5AD 0.434Valor P 0.167
Gráfica de prob. para datos originales
Transformación de Johnson para carga TRAPCE S.A de C.V
Valor P para los datos originales > 0.1. No se seleccionó la función de transformación de Johnson.
Ilustración 4 Transformación de carga.
31
1.11 Gráficos de control.Un gráfico de control es un diagrama especialmente preparado donde se van anotando los
valores sucesivos de las características de calidad que se está controlando. Los datos se
registran durante el funcionamiento del proceso de fabricación y a medida que se obtienen.
Los gráficos de control principalmente se utilizan para las variaciones de calidad para
detectar y corregir estas mismas variaciones de calidad, posteriormente evitar que el
producto llegue sin defectos al cliente. Podemos mencionar que la empresa tampoco cuenta
con los llamados gráficos de control que pueden ser un punto esencial para poder identificar
las pautas de comportamiento que representan cambios en el proceso dentro de los cuales
pueden identificarse los puntos exteriores a los límites de control.
Por este motivo se hace un recuento de los datos de la calidad históricos que representan los
rangos máximos y mínimos de variabilidad y se midieron las variaciones de calidad dentro
de los diferentes procesos existentes dentro de la planta, se le propone a la empresa tener un
seguimiento de los resultados obtenidos mostrados en la siguiente grafica de control X-R y
por consecuente tener medidas de corrección para poder evitar reproceso dentro de la
producción y evitar gastos a la economía de la empresa
Día Carga (Toneladas)
Lunes 2.5
Martes 8
Miércoles 1
Jueves 14
Viernes 2
Tabla 7 Tabla de control.
32
54321
3.0
2.5
2.0
1.5
1.0
0.5
0.0
Muestra
Conte
o d
e m
uest
ras
por
unid
ad
_U=0.536
LCS=2.088
LCI=0
1
1
Gráfica U de tiempo
Las pruebas se realizaron con tamaños de la muestra desiguales
Ilustración 5 Grafico de control.
1.12 Programas de mantenimiento.En la compañía, actualmente no ejecuta un programa de mantenimiento a la maquinaria,
solo cuando ésta lo requiere. Los programas de mantenimiento que se ejecutarán dentro de
la empresa tendrá como finalidad dar mejor aprovechamiento al recurso de la maquinaria,
brindando producción de calidad en cada uno de los procesos, para lograr ello, es necesario
establecer programas que permitan un mantenimiento constante y eficaz, de tal manera es
necesario llevar una especificación de acuerdo al tipo de maquinaria y el tipo de
mantenimiento que se les darán, cabe mencionar que dentro de los programas es necesario
que el jefe de mantenimiento conozca la capacidad, tolerancia, normatividad de uso y
funciones básicas de la maquinaria. A continuación se proponen los programas de
mantenimiento.
1.12.1 Mantenimiento Preventivo.Debido a la importancia del MPP (Mantenimiento Preventivo Planeado) en la prolongación
de la vida útil de los equipos, y en el mantenimiento de su funcionamiento adecuado, se han
determinado diez pasos generales que debe poseer una rutina de mantenimiento. Estos
pasos generales son los que constituyen la base de las rutinas para cada equipo; su
aplicabilidad es determinada por las características específicas de cada equipo.
33
1.12.1.2 Pasos para el mantenimiento preventivo.1. Inspección de condiciones ambientales.
2. Limpieza integral externa.
3. Inspección externa del equipo.
4. Limpieza integral interna.
5. Inspección interna.
6. Lubricación y engrase.
7. Reemplazo de partes intercambiables.
8. Ajuste y calibración.
9. Revisión de seguridad eléctrica.
10. Pruebas funcionales completas.
1.12.2 Mantenimiento Correctivo.Para el mantenimiento correctivo se corregirán los defectos observados en los
equipamientos o instalaciones, es la manera básica de localizar averías en la maquinaria
para corregirlos o repararlos, Este tipo de mantenimiento se ejecutara después de que el
equipo haya sufrido una avería que por su naturaleza no se haya planificado, esto
continuamente requiere costos de reparación o repuestos de piezas a la maquinaria cuando
esta no recibe el tratamiento adecuado, pues implica el cambio de algunas piezas, esto dará
pauta a que inmediatamente se realicen actividades que agreguen valor para la conservación
de la maquinaria y perdure un tiempo de vida prolongado, en cuanto a la programación que
reciba es necesario que se establezca un tiempo de revisiones continuas, para la verificación
de que el mantenimiento sea el adecuando y detectar fallas oportunas.
1.12.3 Formato de mantenimiento preventivo y correctivo.Se propone el siguiente formato de uso exclusivo para la Empresa Trapos y Derivados para
la Industria S.A de C.V.
34
FORMATO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO
TRAPOS Y DERIVADOS PARA LA INDUSTRIA S.A DE C.V
No. De Servicio
Tipo de Mantenimiento: Preventivo Correctivo
Fecha de inicio: Fecha final:
Nombre del Solicitante:_______________________________ Area:________________________
Cantidad Descripción del bien No. De Inventario. Modelo
DescripciónDel bien
Traslado Si No
Descripción de la falla
Descripción final del reporte
NOTA:En caso de traslado fuera de la compañía debera llenar vale unico de salida.
OBSERVACIONES DE SALIDA:ENTREGA DE RESPONSABLE: ENTREGA DE USUARIO:
OBSERVACIONES DE ENTRADA:ENTREGA DE RESPONSABLE: ENTREGA DE USUARIO:
35
1.13 Variables de Proceso.En Trapos y Derivados para la Industria S.A de C.V se radica una serie variables en el
proceso pues cuando existe una problemática o falla en alguna maquina se tiene que tomar
en cuenta cuanto afecta en la producción; aunque no continuamente surge estos problemas
al tener una maquina descompuesta u obsoleta dicha empresa toma en cuenta diferentes
soluciones:
Reemplazar la maquina
Poner al operario en otra maquina
Se reparten la producción de esa máquina entre dos operarios
Darle mantenimiento a dicha maquina lo más pronto posible
Si el daño fue muy grave queda como maquina obsoleta y pone en marcha a otra
En esta empresa se basan no solo en el tipo de maquinaria o en problemas técnico sino
también en lo que se involucra en la producción tal es el caso de:
Tipo de tela
Velocidad de la maquina
Flexibilidad
Rango de corte
Entre otras.
36
1.14 Especificaciones del Producto.Para cada inspección la empresa Trapos y Derivados para la Industria no cuenta con
formato de especificaciones de producto; es necesario tener una lista de especificaciones y
de requerimientos a revisar para ver si los productos alcanzan los requerimientos deseados.
Las especificaciones técnicas será un documento que defina un conjunto de requerimientos
que un producto o ensamblaje necesitan. Un producto o ensamblaje que no alcance las
especificaciones expresadas es llamado “our of spec” o fuera de especificaciones. La
empresa como fabricante de diversos tipos de trapos se encuentra con la necesidad de tener
la requisición de la ficha técnica de productos, para dar a los trabajadores las indicaciones
adecuadas que contendrá el producto, para así evitar fallas al cliente y asegurar los
cumplimientos de la política de calidad. Se propone el siguiente formato.
TRAPCE FICHA TECNICA DE PRODUCTO CODIGO
CLIENTE VIGENCIAPRODUCTO VERSION
AREA
Nombre del productoCalidad
Generalidades
RequisitosEspecíficosTiraje de medida
Tipo de trapo
No. piezas
TratamientosEspeciales
1.14.1 Ficha técnica de productos.Tabla 8 Ficha técnica de productos.
37
1.15 Programas de producción.Para establecer un programa de producción se debe basar en función de las expectativas de
ventas y características técnicas de la empresa, para lo cual se debe tener conexión entre las
áreas de producción, para medir la capacidad productiva y la sincronización de los métodos
de trabajo, ya que esto será lo que mide la eficiencia de la asignación de recursos y tareas,
el beneficio de un programa de producción es relacionar y resolver paros y/o fallas en el
proceso por cada uno de los trabajadores, así se verán reflejados los resultados de
producción por día, conocer si el operador es apto y cumple con las especificaciones
establecidas, actualmente la empresa no cuenta con un programa de producción para lo cual
se propone lo siguiente.
1.15.1 Formato de producción.Propuesta de programa de producción para los trabajadores de la compañía Trapos y
Derivados para la Industria S.A de C.V
PROGRAMA DE PRODUCCION
TRAPOS Y DERIVADOS PARA LA INDUSTRIA S.A DE C.V
PROGRAMA DE PRODUCCION DEL TRABAJADOR
Nombre del Trabajador: Área:
Fecha Tiempo (horas) Pedidos por día
Tabla 9 Formato de producción.
38
1.16 Registro de seguridad e higiene.Dicha empresa no cuenta con un registro fijo referente a la seguridad e higiene ya que no
cuenta con un equipo de protección personal; por lo cual se propone las formas, los
informes y los registros representan una gran parte del trabajo del gerente de seguridad e
higiene industrial. Supervisando que los trabajadores tengan la protección adecuada; los
informes brindarán certeza de los sucesos imprevistos en las jornadas de trabajo, para lo
cual se establecen los siguientes condicionamientos.
1.16.1 Reglamento de seguridad e higiene.
Trapos y Derivados para la Industria S.A de C.V
Con base en la normatividad en la compañía se establecen los siguientes lineamientos para
el personal que labora para así mismo brindar seguridad y prevención de accidentes el cual
aplica en cualquier área de trabajo dentro de la empresa.
Este documento corresponde a cualquier miembro de la empresa, por lo tanto queda
estrictamente prohibido:
1) Comer dentro de la hora designada.
2) Ingerir alimentos dentro de las áreas de trabajo.
3) Tirar basura.
4) Jugar con las navajas.
5) Empujar a los compañeros de trabajo.
6) No usar celular en las horas de trabajo.
7) Portar audífonos (escuchar música) en las áreas de trabajo.
8) No jugar con las cortadoras.
9) Limpiar las navajas de las cortadoras con las manos.
10) Llevarse material propiedad de la empresa.
11) Dejar material fuera de las áreas designadas.
12) Maltratar el mobiliario, máquinas y herramientas de las áreas de trabajo.
13) Mover material, mobiliario, máquinas y herramientas fuera del lugar que tienen
asignados.
1.16.2 Hoja de Verificación de equipo de protección personal.
39
Lista de Verificación del Equipo de Protección Personal
Trapos y Derivados para la Industria S.A de C.V.
Fecha: ___/___/___
Nombre del operador Equipo de protección personal
Observaciones Firma
Completo OIncompleto /Sin equipo de protección personal X
40
OBJETO/EQUIPO/SUSTANCIA/QUE CAUSO LA LESION
SISTEMA DE ADMINISTRACION INTEGRAL HIGIENE Y SEGURIDAD
REPORTE DE ACCIDENTE/INCIDENTE
PLANTA:
LINEA DE PRODUCTO:
Toluca, México, Trapos y Derivados para la Industria S.A de C.V.
N° 1504
No._____________________ DE ___________
CLASIFICACION: CON LESION INCAPACITANTE
CON LESION LEVE 1° AUX.
CON LESION LEVE T. MED
SIN LESION
INCIDENTE
FUEGO Y/O EXPLOSION
DEPARTAMENTO: LOCALIZACION EXACTA
FECHA EN QUE SUCEDIÓ:
DIA MES AÑO
HORA: A.M.HRS P.M
FECHA EN QUE SE INFORMO
DIA DE LA SEMANA D L M M J V S
NOMBRE PUESTO Tempos en el puesto Tiempo en la compañia
INFORMACION DE IDENTIFICACION
SOLO EN ACCIDENTES CON LESION
ULTIMO DIA DE DESCANSO JORNADA EXTRA NOMBRE DE LA PERSONA QUE PRESTO LOS PRIMEROS AUXILIOS
CALSIFICACION DEL ACCIDENTE NO. DEL TURNO FECHA Y HORA DE LA CURACION A.M DIA MES AÑO P.M. HRS
NATURALEZA DE LESION INCAPACIDAD SI NO DIAS IMSS M. DE P.
PARTE DEL CUERPO AFECTADA
COSTO ESTIMADO COSTO REAL PERSONA QUE TENIA MAS CONTROL SOBRE EL OBJETO/EQUIPO/SUSTANCIA QUE CAUSO LA LESION
SOLO EN ACCIDENTES CON DAÑOS (Sin lesión)
DAÑO A LA PROPIEDAD TIEMPO PERIODO
MATERIALES PERIODO COSTOS REALESCOSTOS ESTIMADOS
TIPO DE DAÑO
OBJETO/EQUIPO/SUSTANCIA QUE CAUSO EL DAÑO
PERSONAS QUE TENIAS MAS CONTROL SOBRE EL OBJETO/EQUIPO/SUSTANCIA QUE CAUSO EL DAÑO
41
DESCRIBA CLARAMENTE COMO SUCEDIÓ EL ACCIDENTE/INCIDENTEDESCRIPCIO
N ¿Qué actos inseguros contribuyeron directamente? ACTOS INSEGUROS
1 Operar sin autorización2 Violación del procedimiento3 Operar en una velocidad inadecuada4 Poner fuera de servicio los dispositivos de seguridad5 Usar equipo defectuoso6 Usar equipo incorrecto7 No usar el equipo de protección personal8 Cargo o ubicación incorrecta 9 Levantamiento incorrecto10 Adoptar una posición incorrecta11 Mantenimiento del equipo cuando está funcionando12 Bromas13 Bebidas y drogas14 Otros
ANAL ISIS
¿Qué condiciones inseguras contribuyeron directamente? CONDICIONES INSEGURAS1 Resguardos y protección inadecuados2 Elementos equipos y materiales defectuosos3 Congestión4 Sistema inadecuado para llamar la atención5 Peligros de incendios o explosiones 6 Orden y limpieza Subestandar7 Condiciones atmosféricas peligrosas: Gases, Polvos, Humos, Vapores8 Ruido excesivo9 Explosión o radicación 10Iluminación y/o Ventilación inadecuada11Otros
¿Cuáles son las causas básicas o fundamentales para la existencia de estos actos y/o condiciones inseguras? FACTORES PERSONALES FACTORES DE TRABAJO
Falta de habilidad/ destreza liderazgo/Supervisión inadecuada Falta de conocimiento Normas inadecuadas de trabajoFalta de capacidad Diseño InadecuadoMotivación incorrecta Mantenimiento inadecuadoProblemas físicos Normas inadecuadas de compraProblemas materiales Desgaste Normal por el usoTensión física Uso normalTensión psicológica Abuso y maltrato
E V A L U A C I O N
Gravedad Potencial de las Pérdidas
Grave Seria Leve
Probabilidad de reincidencias
Frecuente Ocasional Raro
¿Qué medida (s) se ha (n) tomado para evitar la reincidencia? Enumera la (s) medida (s)
1.- __________________________________________________________________________________________________
2.- __________________________________________________________________________________________________
3.- __________________________________________________________________________________________________
4.- __________________________________________________________________________________________________
5.- __________________________________________________________________________________________________
6.- __________________________________________________________________________________________________
PREVENC I ON
RESP.FECHA
RESP.FECHA
RESP.FECHA
RESP.FECHA
RESP.FECHA
RESP.FECHA
FIRMA DEL SUPERVISOR
DE TURNO DE AREA
PARA USO EXCLUSIVO DEL DEPARTAMENTO DE ENCARGADO DE HIGIENE Y SEGURIDAD
FECHA DEL REPORTE
D M A
FIRMA DEL SUPTTE Y/O GTE
FECHA: D M A
Vo. Bo. De EHS
FECHA: D M A
FIRMA DEL GTE. LINEADOR TEC.
FECHA: D M A
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CAPITULO II. MARCO TEÓRICO-
REFERENCIAL.
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2.1 Fundamentos Teóricos.
Para iniciar con el análisis teórico del tema necesario se citarán unos conceptos que servirán
de base para el fundamento de tema de investigación, en este capítulo se trata de
información teórica como conceptos generales de la distribución de planta, tipos, ventajas,
desventajas, puntos a considerar que serán esenciales para el logro exitoso de este proyecto.
2.1.1 Distribución de planta.
La distribución de planta es un concepto relacionado con la disposición de las maquinas,
los departamentos, las estaciones de trabajo, las áreas de almacenamiento, los pasillos y los
espacios comunes dentro de una instalaciones productiva propuesta o ya existente. La
finalidad fundamental de la distribución en planta consiste en organizar estos elementos de
manera que se asegure la fluidez del flujo de trabajo, materiales, personas e información a
través del sistema productivo. Además, se busca con esta hallar una orientación de las áreas
de trabajo y equipo siendo la más económica para el trabajo, de igual forma segura y
satisfactoria para los empleados. (Pierre, 2010)
2.1.2 Objetivos de una distribución de planta.
Reducción del riesgo para la salud y aumento de la seguridad de los trabajadores.
Elevación de la moral y satisfacción del obrero.
Incremento de la producción.
Disminución en los retrasos de la producción.
Ahorro de área ocupada.
Reducción del material en proceso.
Acortamiento del tiempo de fabricación.
Disminución de la congestión o confusión.
Mayor facilidad de ajuste a los cambios de condiciones. (Pierre, 2010)
Una secuencia típica de pasos en el análisis en el diseño de una planta es el punto de
partida del cual se diseñara una planta para cual es necesario tener las consideraciones
básicas que cimentaras cada una de las características necesarias propias de una
distribución de planta. Un diseño cambia constantemente porque se pueden adquirir nuevos
equipos, personal, arreglo de áreas de trabajo en el cual es necesario implementar las
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condiciones que favorezcan, tomando en cuenta todos los factores como medio ambiente,
iluminación, ruido, instalaciones eléctricas, operadores, administración etc., que nos
ayudara a disminuir índices de retrasos en las operaciones que se ejecutan en un labor
conjunta de cambio en las condiciones propias. Si bien el agregar que hacer que los
recorridos son muy importantes en el traslado de materiales se deben considerar las
cercanías en las estaciones de trabajo porque implica reducir costos si se realiza una buena
distribución en planta pero si es ineficiente por consiguiente tendremos resultados de
generar costos innecesarios para las empresas y el directivo de la empresa, hay que brindar
seguridad y facilitar al operario las herramientas, que pueda desempeñarse en las áreas
propias de la compañía.
2.2 Tipos de distribución en planta.
Existen cuatro tipos principales de distribución en planta que son:
2.2.1 Distribución por posición fija.
Consiste básicamente en construir el producto donde va a quedar, permanece en un solo
lugar y por tanto las maquinas, personal y demás equipos empleados en la construcción se
llevan hacia el producto. (Pierre, 2010)
2.2.1.1 Sus características son:
Demanda baja y esporádica.
Productos grandes.
Imposible o muy difícil de mover.
Altamente personalizado. (Pierre, 2010)
Con base a la distribución por posición fija es caracterizado por construir el producto
donde quedara, principalmente este nos permite observar que cuando se fabrica un producto
es porque será de uso cercano a una zona de uso, un ejemplo claro es la fabricación de
barcos o puentes que estos son realizados en la zona donde serán utilizados, ya que para
trasladarlos es complicado, son muy productos grandes y si se mueve son grandes costos
para la empresa, pero estos solo se pueden fabricar unos cuantos, este tipo de proceso no se
realiza por lotes, requiere personal de mano de obra especializada porque hay ensambles o
maquinarias que lo demandan, por lo cual la mano de obra suele ser costosa.
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2.2.2 Distribución por proceso.
Se utiliza generalmente cuando hay gran variedad de productos con poca demanda entre los
productos, es este tipo de distribución las operaciones de la misma naturaleza se encuentran
agrupadas, además se considera en una demanda insuficiente para dedicar equipos a un solo
producto. (Pierre, 2010)
2.2.2.1 Sus características son:
Bastante producto en proceso.
Los departamentos se organizan de acuerdo a los procesos.
Máquinas con funciones y capacidades similares.
Bajo porcentaje de utilización de las máquinas. (Pierre, 2010)
Este tipo de proceso fábrica de acuerdo a las necesidades del mismo, aquí se presenta un
tipo de fabricación por lotes, este es caracterizado por fabricar diferentes productos, con
diferentes especificación de acuerdo a los requerimientos del cliente, las desventajas de este
es que genera demasiado scrap ya que para su realización de los productos se desperdicia
mucho porque no está propiamente para utilizarse en diferentes productos, y el material
quedara sin uso, este los departamentos están organizados de acuerdo al tipo de proceso.
2.2.3 Distribución por producto.
Este tipo de distribución es denominada “Producción en Cadena”, la maquinaria y equipos
requeridos son agrupados en una misma zona, y según el proceso de fabricación,
generalmente es utilizado cuando existe poca variedad de producto y alta demanda del
producto o productos. También se recomienda el uso de este tipo de distribución cuando
hay una demanda constante y el suministro de materiales es fácil y continuo. (Sánchez,
2010)
2.2.3.1 Sus características son:
Cortos plazos de entrega.
Baja flexibilidad.
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Un nivel alto de consistencia. (Sánchez, 2010)
Este tipo de distribución nos permite seguir fabricando sin tener que modificar operaciones
en las maquinas ya que solo se fabrica un solo producto con alta demanda, es un modelo
continuo de fabricación, aquí no hay scrap generado por las operaciones ya que solo se
ensamblan las partes del mismo que constituyen el objeto, la mano de obra es barata y
permite poder seguir fabricando, los materiales son de fácil uso, las maquinarias no son tan
especializadas por eso no se requiere mano de obra especializada.
2.2.4 Distribución por diseños de híbridos.
Este tipo de distribución busca obtener beneficios principalmente de los tipos de
distribución por procesos y por producto, combinando la eficiencia de la distribución por
producto y de la flexibilidad de la distribución por procesos, permitiendo que un sistema de
alto volumen y uno de bajo volumen puedan coexistir en la misma instalación. (Sánchez,
2010)
2.2.4.1 Hay dos formas de desarrollar una distribución hibrida que son: 1. Célula de trabajador, múltiples máquinas:
Este tipo de distribución consiste en que un mismo trabajador se encargue de la operación
de varias máquinas al mismo tiempo, creando así la producción mediante un flujo de línea,
se aplica perfectamente cuando los volúmenes de producción no son suficientes para
mantener a todos los trabajadores de una línea de producción ocupados. (Sánchez, 2010)
2.2.4.2 Sus características son:
Las maquinas se disponen en forma de U.
Reduce los niveles de inventario. (Sánchez, 2010)
La distribución por células de fabricación consiste en la agrupación de las distintas
máquinas dentro de diferentes centros de trabajo, denominadas celdas o células, donde se
realizan operaciones sobre múltiples productos con formas y procesos similares. Este tipo
de distribución permite el mejoramiento de las relaciones humanas y de las habilidades de
los trabajadores. Consiste en una combinación entre la distribución orientada al proceso y la
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orientada al producto. También disminuye el material en proceso, los tiempos de
fabricación y de preparación, facilitando a su vez la supervisión y el control visual. Esta
distribución potencia el incremento de los tiempos inactivos de las máquinas, debido a que
estas se encuentran dedicadas a la célula y difícilmente son utilizadas de manera
interrumpida.
2.3 Principios básicos para la selección de una distribución de planta.
Existen seis principios para la obtención de una distribución de planta eficiente que son:
2.3.1 Principio de la Integración de conjunto.
Este principio de integración de conjunto consiste en integrar al hombre, máquinas, y
materiales de la forma más racional posible, logrando así que funcionen como un equipo
único. Además, parte de la idea que no es suficiente conseguir una buena distribución para
cada área, sino que esta incluso debe ser beneficiosa para las áreas que la afectan
indirectamente. (Palacios, 2011)
Este principio de integración de conjunto consiste en integrar al hombre, máquinas, y
materiales de la forma más racional posible, logrando así que funcionen como un equipo
único. Además, parte de la idea que no es suficiente conseguir una buena distribución para
cada área, sino que esta incluso debe ser beneficiosa para las áreas que la afectan
indirectamente.
2.3.2 Principio de la mínima distancia recorrida.
Este principio consiste en que la mejor distribución es aquella en la cual se pueda mover el
material a la distancia más corta posible entre operaciones consecutivas, en el traslado de
material se debe procurar el ahorro, reduciendo las distancias de recorrido, lo que significa
que se debe colocar operaciones sucesivas inmediatamente adyacentes unas a otras.
(Palacios, 2011)
En igualdad de circunstancias, será aquella mejor distribución la que permita mover el
material a la distancia más corta posible entre operaciones consecutivas. Al trasladar el
material se debe procurar el ahorro, reduciendo las distancias de recorrido, que esto puede
significar que se debe tratar de colocar operaciones sucesivas inmediatamente adyacentes
unas a otras.
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2.3.3 Principio de la circulación o recorrido.
Este principio plantea que será mejor aquella distribución que tenga ordenadas las áreas de
trabajo en la misma secuencia en que se transforman o montan los materiales.
Es un complemento del principio de la Distancia Recorrida y significa que el material se
moverá progresivamente de cada operación a la siguiente, sin que existan retrocesos o
movimientos transversales, buscando un progreso constante hacia su terminación sin
interrupciones o interferencias. (Palacios, 2011)
Para este principio en igualdad de circunstancias, será mejor aquella distribución que tenga
ordenadas las áreas de trabajo en la misma secuencia en que se transforman o montan los
materiales. Este es un conjunto que significa que el material se moverá progresivamente de
cada operación a la siguiente, sin que existan retrocesos o movimientos, buscando un
progreso constante hacia su terminación sin interrupciones pero este tampoco implica que
el material tenga que desplazarse siempre en línea recta, ni limita el movimiento en una
sola dirección sino en diversas.
2.3.4 Principio del espacio cubico.
Este principio consiste en que la distribución más económica será aquella que utilice los
espacios horizontales y verticales, ya que se obtiene un ahorro del espacio, aprovechando
sus tres dimensiones por igual. (Palacios, 2011)
Es la manera que esta sea como la económica, es decir aquella distribución que utilice los
espacios horizontales y verticales, ya que se obtienen ahorros de espacio. Una buena
distribución es aquella que aprovecha las tres dimensiones en igual forma.
2.3.5 Principio de la satisfacción y seguridad.
Este principio consiste en que la distribución que proporcione a los trabajadores mayor
seguridad y confianza es la mejor, y que una distribución nunca puede ser efectiva si
somete a los trabajadores a riesgos o accidentes. (Palacios, 2011)
Este principio debe proporcionar a los operadores seguridad en su área de manera que
garanticen la comodidad y confiabilidad en su trabajo para lograr buenos resultados en la
producción es imprescindible que se tome en cuenta este principio ya que los operadores
son clave para el éxito de la empresa, es de gran importancia una buena distribución nunca
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puede ser efectiva si se somete a los trabajadores a riesgos o accidentes, ya que no llegan
con la motivación de trabajar sino llegan con la amenaza del riesgo que corren en su área de
desempeño.
2.3.6 Principio de la flexibilidad.
Este principio consiste en que aquella distribución de planta que pueda ser reordenada o
ajustada con pocos inconvenientes y además al costo más bajo posible.
Actualmente, es uno de los principios que se considera más importante ya que las plantas
incurren en pérdidas de dinero al no poder adaptar sus sistemas productivos con rapidez a
los cambios constantes del entorno. (Palacios, 2011)
En esta distribución de planta es aquella que puede ser ajustada o reordenada con el mínimo
de inconvenientes y con un costo bajo posible. Las plantas por ejemplo a menudo no
pueden adaptar sus sistemas de producción con rapidez a los cambios constantes del
entorno y la importancia de este principio es cada vez mayor ya que se debe adaptar a una
flexibilidad muy activa.
2.4 Ventajas de una eficiente distribución de planta.
Las ventajas que resultan de una eficiente distribución en planta que no solo abarque la
ordenación más económica de las áreas de trabajo y equipo sino también una ordenación
segura y satisfactoria para los empleados, son las siguientes.
1.- Se reducen los riesgos de enfermedades profesionales y de accidentes de trabajo,
eliminándose lugares inseguros, pasos peligrosos y materiales en los pasillos.
2.- Se mejora la moral y se da mayor satisfacción al obrero, evitando áreas incomodas y que
hacen tedioso el trabajo para el personal.
3.- Se aumenta la producción, ya que en cuanto más perfecta es una distribución se
disminuyen los tiempos de proceso y se aceleran los flujos.
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4.- Se obtiene un menor número de retrasos, reduciéndose y eliminándose los tiempos de
espera, al equilibrar el tiempo de trabajo, cargas de cada departamento.
5.-Se obtiene un ahorro de espacio, al disminuirse las distancias de recorrido y eliminarse
pasillos inútiles y materiales en espera.
6.- Se reduce el manejo de materiales distribuyendo por procesos y diseñando líneas de
montaje.
7.- Se utiliza la maquinaria, la mano de obra y los servicios.
8.- Se reduce el material en proceso.
9.- Se facilitan las tareas de vigilancia y control, ubicando adecuadamente los puestos de
supervisión de manera que se tenga una completa visión de la zona de trabajo y de los
puntos de demora.
10.- Se reducen los riesgos de deterioro del material y se aumenta la calidad del producto,
separando las operaciones que son nocivas unas a otras.
11.- Se facilita el ajuste al variar las condiciones. Es decir, al prever las ampliaciones, los
aumentos de demanda o reducciones del mercado se eliminan los inconvenientes o
disminuciones de la planta.
12.- Se mejora y facilita el control de costos, al reunir procesos similares que facilitan la
contabilidad de costos.
13.- Se obtienen mejores condiciones sanitarias, que son indispensables tanto para la
calidad de los productos, como para favorecer la salud de los empleados. (García, 2010)
Las ventajas dentro de una distribución de planta facilita el control de reunir todos y cada
uno de los elementos para beneficiar a la empresa, con el objetivo de eficientar cada sector
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de trabajo, obteniendo reducción de distancias y sobre todo tiempo en el trayecto o curso de
materiales y operadores, hablando de la seguridad del operario implementa la estrategia
continua de procesos que favorezcan a mantener una área limpia de trabajo, asegurando el
prevenir accidentes y ayudando a la calidad de los productos, contar con la distribución
hace organizar una manera concreta de desarrollo de actividades, brindando poderes de
unión en cada paso o normatividad que se le a la misma, el beneficio de estas garantizar que
la producción sea constante y cumplir con los requerimientos del cliente, ya que una buena
calidad viene desde su fabricación hasta la entrega final del producto para lograr así la
competitividad en el mercado y dar esa confianza a los clientes, la misión de toda empresa
cumplir, saber dar y entender la manera de ser una empresa de clase mundial para el
desarrollo de la misma.
2.5 Naturaleza de los problemas de la distribución de planta.
Estos problemas se presentan en cuatro tipos:
1.- Proyecto de una planta completamente nueva.
Se trata de ordenar todos los medios de producción e instalaciones para que trabajen como
un conjunto integrado. El ingeniero de distribución, puede empezar su trabajo desde el
principio del mismo. Su distribución determinará el diseño de los nuevos edificios y la
localización de todas las entradas y salidas de servicio. Pero debe compaginar su deseo de
economías en la producción con el valor de reventa de los edificios, instalaciones y
maquinaria. Este caso de distribución en planta se suele dar solamente cuando la compañía
inicia un nuevo tipo de producción o la fabricación de un nuevo producto o cuando se
expansiona o traslada a una nueva área. Esta clase de misión raramente es realizada por un
solo hombre y generalmente incluye a varios especialistas además de los ingenieros de
distribución. Este es, tal vez el menos frecuente de los cuatro tipos de distribución. (Muñoz,
2012)
Trabajar en el layout representa una valiosa ayuda para ganar eficiencia y seguridad. La
importancia de poseer una correcta distribución de planta se debe a que, detrás de una
configuración incorrecta, existen gran cantidad de costos ocultos, por ejemplo, los
desplazamientos innecesarios de los materiales, gastos energéticos y de tiempo, desgaste
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físico adicional del personal, así como una excesiva manipulación de los materiales, lo cual
implica riesgos de sufrir golpes, roturas y otros defectos que se traducen en un desperdicio
y requieren, muchas veces, volver a hacer el trabajo. También es importante destacar que
un buen layout minimiza el riesgo de accidentes laborales, sobre todo en lo que refiere a la
ubicación de las máquinas.
2.- Expansión o traslado a una planta ya existe.
En este caso el trabajo es también de importancia, pero los edificios y servicios ya están allí
limitando la libertad de acción del ingeniero de distribución de planta. Este problema
consiste en adaptar el producto, los elementos y el personal de una organización ya
existente a una planta distinta que también ya existe. Este es el momento de abandonar las
viejas prácticas y equipo y lanzarse a mejorar resultados. (Muñoz, 2012)
Enfrentar una distribución de planta ya existe para adaptar tu equipo y maquinaria es muy
complicado ya que se adapta al área en que se está manejando, es considerar todos los
factores que beneficien a la empresa y no causen una generación de costos innecesarios
para la misma, simplemente hay que entender el modelo complejo de una planta que
permita distribuir una maquinaria de acuerdo a todos los factores que la envuelven así
misma, una planta existe puede generar muchos problemas e incluso el retraso de la
fabricación en conjunto de materiales, que se van a procesar.
3.- Reordenación de una distribución de planta.
Es también una buena ocasión para adoptar métodos y equipos nuevos y eficientes. El
ingeniero debe tratar de conseguir que su distribución sea un conjunto integrado. También
en este caso se ve limitado por unas dimensiones ya existentes del edificio, por su forma y
por las instalaciones en servicio. El problema consiste en usar al máximo de elementos ya
existentes, compatible con los nuevos planes y métodos. Este problema es frecuente sobre
todo con ocasión de cambios de estilo o modelo de productos con motivo de modernización
del equipo de producción. (Muñoz, 2012)
Adoptar nuevos métodos de distribución es constante al cual se enfrentan las empresas
debido a la necesidad de tener que ordenar el equipo a dimensiones ya existentes en
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ocasiones por la forma en que está estructurado el edificio donde serán las instalaciones de
la empresa, equipo y todo tipo de materiales no se van a adoptar tan fácilmente a una
distribución ya que también es necesario colocar las área administrativas de la empresa que
influyen en la realización de la misma. Siempre es necesario considerar los espacios y
aprovecharlos al máximo para ser compatible en los procesos de planes y métodos
sugeridos por el ingeniero en distribución en planta.
4.- Ajustes menores en distribuciones ya existentes.
Este tipo de problema se presenta principalmente, cuando varían las condiciones de
operación. He aquí casos típicos: los ingenieros varían el diseño de ciertas piezas; las
ventas exceden las cuotas previstas por el estudio del mercado; la administración emprende
la fabricación de un producto adicional, pero similar; el control de materiales desea un
transportador (cadena) diferente. Todos ellos significan ajustes en la ordenación de las
áreas de trabajo, del personal y del emplazamiento de los materiales. Estos ajustes
representan los problemas de distribución más frecuentes. En este caso, el ingeniero de
distribución, debe introducir diversas mejoras en una ordenación ya existente, sin cambiar
el plan de distribución de conjunto y con un mínimo de costosas interrupciones o ajustes de
la instalación. (Muñoz, 2012)
Pero sean de la clase que sean los problemas de distribución con que se tengan los
ingenieros, lo harán básicamente del mismo modo. Buscaran los mismos objetivos aun a
pesar de que estos y las consideraciones involucradas pueden ser de muy distinto calibre.
(Muñoz, 2012)
Las decisiones sobre distribución implican la determinación de la localización de los
departamentos, de los grupos de trabajo dentro de los departamentos, de las estaciones de
trabajo, de las máquinas y de los puntos de mantenimiento de las existencias dentro de las
instalaciones de producción. El objetivo es organizar estos elementos de una manera tal que
se garantice un flujo de trabajo uniforme (en una fábrica) o un patrón de tráfico
determinado (en una organización de servicios). El diseño de las distribuciones de
instalaciones supone un proceso de decisión que, por lo general, debido a su complejidad,
debe ser descompuesto en varios sub problemas, como por ejemplo la selección de los
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procesos de manufactura más adecuados, la planificación de los requerimientos de mano de
obra y de equipos, la localización de las operaciones de manufactura, el agrupamiento de
máquinas en secciones (células o departamentos), la especificación de las áreas de parqueo
de los productos en elaboración, entre otros. En este artículo se analiza este proceso de
decisión global; asimismo, se describe el marco conceptual de un sistema dirigido al
soporte de algunas de las etapas de dicho proceso.
2.6 La mayor parte de las distribuciones constituyen una combinación.
Debemos reconocer estos tipos clásico puros de distribución, desde el principio. Ellos nos
muestran como ciertos diversos factores tienen influencia en la distribución; nos permiten
clasificar las diversas distribuciones en que trabajamos con las que nos enfrentamos y nos
proporcionan una referencia con la que poder trabajar. Pero en la industria no encontramos
a menudo estas distribuciones en su forma pura. Usualmente están unas veces combinadas
con algún otro tipo de distribución y otras en línea de demarcación entre un tipo y otro y no
es suficientemente clara. La mayor parte de las buenas distribuciones aprovechan las
ventajas de cada tipo en su lugar apropiado para reducir los costes de manipulación y la
cantidad de material en proceso, conservando, al mismo tiempo, la flexibilidad y elevada
utilización del hombre y de la máquina. (Meyers, 2009)
La combinación de tipos de distribución, la distinción entre un tipo y otro es difícil, algunas
veces. Por ejemplo se pueden tener una serie de combinación de operaciones de limpieza en
las distintas áreas de la empresa, no es fácil determinar dónde está la divisoria de
definición. Tan pronto como se tenga el principio de trasladar una pieza o maquinaria
requerirá del apoyo de una estrategia de producción estableciendo el movimiento de cada
pieza pero el realizar estos cambios trascendentes para toda la operación puede provocar
modificaciones en general pero nada garantiza que puede ser suficientemente bueno. Una
distribución no es buena ni mala si en cada caso particular la que mejor satisface nuestros
objetivos. Y a medida que las condiciones cambien y algunos objetivos aparezcan más
importantes que otros, una distribución o ciertas partes de la misma requieran también un
cambio entre una distribución pura y proceso de cadena se recurre a una combinación de
ambas obteniendo un movimiento que puede conseguir que el trabajo sea más fluido en las
operaciones, trabajo, especializaciones y distancia corta de manejo de materiales.
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2.7 La producción en cadena como meta.
Aplicándose a una regla definida de distribución, que responde plenamente a los objetivos
de la distribución en planta; es emplear la producción en cadena siempre que resulte
práctica. Esto quiere decir que entre las mejores condiciones de producción, deberemos
considerar, generalmente la cadena (o línea de producción o distribución por producto), o
una serie de distribuciones en cadena. Enfocándolo de este modo: si tenemos que efectuar
una serie de operaciones sobre varias piezas similares, el modo más fácil y sencillo de hacer
el trabajo, consistirá en ejecutar cada operación inmediatamente después de la anterior,
según la secuencia establecida. Esto quiere decir que deberemos mover el material de un
lugar de trabajo, directamente al siguiente, esta producción en cadena es esencial como
meta. (Resenzweing, 2011)
Toda la maquinaria y equipos necesarios para fabricar determinado producto se agrupan en
una misma zona y se ordenan de acuerdo con el proceso de fabricación. Se emplea
principalmente en los casos en que exista una elevada demanda de uno o varios productos
más o menos normalizados. El trabajo se mueve siguiendo rutas directas, lo que hace que
sean menores los retrasos en la fabricación, también puede haber menos manipulación de
materiales debido a que el recorrido a la labor es más corto sobre una serie de máquinas
sucesivas, o puestos de trabajo seguidas. Estrecha coordinación de la fabricación debido al
orden definido de las operaciones sobre máquinas. Menos probabilidades de que se pierdan
materiales o que se produzcan retrasos de fabricación, ya que si se generan habrá pérdidas
para la empresa, Tiempo total de producción menor. Se evitan las demoras entre máquinas.
Menores cantidades de trabajo en curso, poca acumulación de materiales en las diferentes
operaciones y en el tránsito entre éstas.
2.7.1 Exigencias de la producción en cadena.
Existen tres exigencias fundamentales que se deben satisfacer antes de que se pueda
obtener la producción en cadena:
1.- Cantidad de producción y economía de instalación.
2.- Equilibrio.
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3.- Continuidad.
1.- Cantidad de producción y economía de instalación: Esta es la primera consideración, el
mover los puestos de trabajo y la maquinaria, cuesta dinero, por lo tanto la línea o cadena
de producción debe ahorrar más de lo que cuesta instalarla, esto quiere decir que la cantidad
de producto o el ritmo de producción debe ser lo suficientemente grande para que el ahorro
por pieza pueda ser mayor que el coste de la instalación por pieza.
2.- Equilibrio: Es la base de la economía de operación, si la operación necesita dos veces
más tiempo que la operación dos, los obreros de la segunda así como su maquinaria
permanecerán la mitad del tiempo de su tiempo ociosos, esto resulta demasiado caro,
existen diversos modos de equilibrar las operaciones y más tarde se deben considerar pero
el equilibrio es la dificultad fundamental y una limitación para conseguir una producción en
cadena deberán tomar el mismo tiempo de ejecución.
3.- Continuidad: La continuidad de una producción en cadena descansa en que cada
operación individual tenga continuidad de funcionamiento, si el movimiento del material se
detiene en una operación de la cadena, la producción a partir de aquel momento será nula.
Los obreros siguientes a la operación que está detenida no recibirán más material y por lo
tanto, se habrá roto la cadena. La continuidad de cada operación es necesaria para la
continuidad de la producción. (Kopelman, 2013)
Es necesario tomar en cuenta estos tres factores antes de realizar una distribución por
consiguiente es necesario abarcar el aspecto económico de la situación actual de la empresa
analizando los beneficios que pueda traer a la misma pero también los gastos que implica
realizarlo, es fundamental conseguir una producción en cadena siempre y cuando sea el
mismo tipo de producción se deben tomar en cuenta el tiempo de ejecución de las
operación que realizan los operarios para estudiar los costos ocultos que se encuentran y el
material tiene alguna producción en línea, que se estudiaron estos factores se debe ahorrar
lo más posible en cuanto a la instalación en cadena, no podemos generar costos arriba de
una producción, debe haber un ritmo de producción constante en el que la demanda no
tenga variaciones y así cuanto cuenta realizar una cadena de pieza por pieza hasta llegar al
producto final.
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2.8 Factores que afectan a la distribución en planta.
El trabajo de distribución en planta como cualquier otro trabajo de ingeniería, es fácil de
realizarlo; opinan los no iniciados; pensar que cualquiera es capaz de efectuar una buena
distribución de planta , por el contario, nos encontramos con los que habiéndose visto frente
a un trabajo de distribución sin tener experiencia en el mismo, lo miran como una tarea
muy difícil de realizar; existen tantos factores a considerar, con alguna influencia directa
sobre la distribución, que hacen que esta aparezca como rompecabezas insoluble. En
realidad, ni un punto vista es correcto, la distribución en planta tampoco es
extraordinariamente compleja lo que quiere decir que un conocimiento ordenado de los
diversos elementos o particularidades implicadas en una distribución y de las diversas
consideraciones que puedan afectar a la reordenación de aquellos y un conocimiento de los
procedimientos y técnicas de cómo debe ser realizada una distribución para integrar cada
uno de sus elementos. (Suñe, 2010)
La decisión de distribución en planta comprende determinar la ubicación de los
departamentos, de las estaciones de trabajo, de las máquinas y de los puntos de
almacenamiento de una instalación. Su objetivo general es disponer de estos elementos de
manera que se aseguren un flujo continuo de trabajo o un patrón especifico de tráfico. La
distribución en planta implica la ordenación física de los elementos industriales y
comerciales. Esta ordenación ya practicada o en proyecto, incluye, tanto los espacios
necesarios para el movimiento del material, almacenamiento, trabajadores indirectos y
todas las actividades de servicio. Es una herramienta propia de la ingeniería Industrial,
donde el ingeniero tiene que poner a trabajar toda su inventiva, creatividad y sobre todo
muchas técnicas propias para plasmar lo que se considera.
2.8.1 Factor Material.
El factor más importante en una distribución es el material Incluye los siguientes elementos
o particularidades:
Materias primas, materias entrantes, material en proceso, productos acabados, material
saliente o embalado, materiales accesorios empleados en el proceso, piezas rechazadas a
recuperar o repiten, material de recuperación, chatarra, viruta, desperdicios, desechos,
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materiales de embalaje, materiales para mantenimiento, taller de utillajes u otros servicios.
Todos nuestros objetivos de producción es transformar, tratar o montar material de modo
que logremos cambiar su forma o características. Esto es lo que nos dará el producto. Por
ello la distribución de nuestros elementos de producción ha de depender necesariamente del
producto que deseemos y del material sobre el que trabajemos. (Suñe, 2010)
Para conseguir una producción efectiva, un producto debe ser diseñado de modo que sea
más fácil de fabricar, un producto que se ajuste meramente a las condiciones de
funcionamiento o aplicación, puede no estar bien diseñado desde el punto de vista de la
producción, es necesario que el material se encuentre en buenas condiciones, ya que es un
factor muy importante ya que si no se logra esto primeramente tendremos fallas en el
sistema de fabricación y por consecuente no será lo que espera el cliente, se deben tomar
las medidas necesarias para asegurar al cliente y tener proveedores de calidad.
2.8.2 Factor Maquinaria.
Después del producto o material sigue en orden de importancia la maquinaria y el equipo
de proceso. La información sobre la maquinaría (incluyendo) las 21 herramientas y equipo)
es fundamental para una ordenación apropiada de la misma. Los elementos o
particularidades del factor maquinaría incluyen: Maquinaría de producción, equipo de
proceso o tratamiento, dispositivos especiales, herramientas, moldes, patrones, plantillas y
montajes, aparatos y galgas de medición y de comprobación, unidades de prueba,
herramientas manuales y eléctricas manejadas por el operario, controles o cuadros de
control, maquinaria de repuestos o inactiva, maquinaria para mantenimiento, talleres de
utillaje u otros servicios. (Suñe, 2010)
El espacio requerido de una maquina debe ser apropiado para la elaboración o fabricación
de algún producto, no obstante es necesario considerar factores ambientales para la
maquinaria, conocer su proceso de utilización o método que brindara al operario mayor
seguridad, se deben tomar en cuenta los elementos de manejo de maquinaria, capacidad de
la misma etc., que ayudara a hacer la producción de manera efectiva y mecanización en las
operaciones.
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2.8.3 Factor Hombre.
Como factor producción, el hombre es mucho más flexible que cualquier material o
maquinaria. Se le puede trasladar, se puede dividir o repartir su trabajo, entrenarle para
nuevas operaciones y generalmente, encajarle en cualquier distribución que sea apropiada
para las operaciones deseadas. Por esta misma razón, muchos ingenieros de distribución y
muchos directores continúan aún (empujando a los operarios de un lado para otro.) Los
elementos y particularidades del factor hombre (los hombres que intervienen en el trabajo),
abarcan: mano de obra directa, jefes de equipo y capataces, jefes de sección y encargado,
jefes de servicio. (Suñe, 2010)
En algunas nuevas distribuciones ha dado como resultado un sabotaje inmediato de las
operaciones; en otros, resentimientos y falta de interés. Después de todo, la distribución de
su planta o departamento puede representar la mayor y mejora de métodos de toda la vida
de un trabajador. El trabajador debe ser tomado en consideración, como la economía de la
reducción de costos para prevenir problemas que afecten a la empresa.
2.8.4 Factor Movimiento.
El movimiento de uno, al menos de los tres elementos básicos de la producción (material,
hombres y maquinarias es esencial). Generalmente se trata del material (materia prima,
material en proceso o productos acabados). El movimiento de los materiales es tan
importante que muchas industrias tienen equipos de ingenieros que no hacen más que
plantar el equipo y métodos de manejo. Se ha calculado que el manejo del material es
responsable del 90% de los accidentes industriales del 80% de costo de mano de obra
indirecta, de un gran porcentaje de daños en el producto, así como de muchos otros
inconvenientes. Para la mayor parte de las industrias la forma en que el material es
trasladado, manejado o transportado, tiene una gran influencia sobre la distribución en
planta. La distribución y el manejo de material van estrechamente unidos: no podemos
estudiar aquélla sin tener en cuenta este y todo estudio del manejo está directamente
relacionado con el de la distribución. Nos enfrentaremos aquí con el manejo del material no
como problema en sí mismo sino como un factor para el logro de los objetivos de una
buena distribución. (Suñe, 2010)
60
Las ideas sobre el manejo de materiales están centradas en el uso de procedimiento
mecánicos que ayudaban a las personas que realizan los traslados. En general, esto reporta
economías. Pero demasiado a menudo instintivamente se tienen que resolver los problemas
del manejo, cuando en muchos casos puede no ser la solución adecuada. Cada dispositivo
de manejo es útil en su lugar apropiado para el movimiento y cercanía entre materiales y
operaciones, cuando el patrón de flujo ha sido ya establecido de un modo efectivo se
proseguirá con la ordenación del equipo de modo que una operación termine juntamente
donde empiece la siguiente o tratará de conseguir una ordenación que permita a un operario
dejar el material donde el siguiente operario pueda recogerlo con facilidad. Cuando deba
emplear un equipo de manejo, muy a menudo se podrá usar de un modo efectivo.
2.8.5 Factor Espera.
Cuando la distribución está correctamente planeada, los circuitos de flujo de material se
reducen a un grado óptimo. Nuestro objetivo es una circulación material clara y veloz del
material a través de la planta, siempre en progreso hacía el acabado del producto. Siempre
que los materiales son detenidos, tienen lugar las esperas o demoras, y éstas cuestan dinero.
Los costos de espera incluyen los siguientes: Costos del manejo efectuado hacía el punto de
espera y del mismo hacía la producción, costo de manejo en el área de espera, costos de los
registros necesarios para no perder la pista del material en espera, costos de espacio y
gastos generales, intereses de dinero representado por el material ocioso, costo de
protección del material en espera, costo de los contenedores o equipo de retención
involucrada. (Suñe, 2010)
La planeación conjunta de actividades de un flujo de materiales debe ser apto para las
ejecuciones que se realicen del mismo, cabe destacar que hay que implementar el ahorro de
tiempos, permitiendo que no haya paros de producción, sino agregar valor a la actividad
que se esté realizando, las operaciones son conjuntamente un ensamble de actividades, pero
la espera puede optimizarse o agregar valor siempre y cuando sea de oportunidades de
mejora continua en el proceso de fabricación, cuando un material se traslada de un punto a
otro hay que agilizar los movimientos para que el equipo este de modo seguro y no se
presente en desventaja, el espacio cubico debe ser estudiado para permitir garantizar que se
está tomando en cuenta todas las áreas de la empresa, cuando particularidades propias y
61
características de un tiempo en espera, se analiza el grado óptimo de la distribución que
permita la fluidez de emplear costos bajos.
2.9 ESTADO DEL ARTE.
A continuación se exponen algunas tesis realizadas por alumnos egresados de
Universidades con el fin de tener conocimiento de los resultados que obtuvieron a realizar.
2.9.1 Memoria 1: Diseño de Distribución en Planta de una Empresa Textil.
Autor: Martin Muñoz Cabanillas
Planteamiento del Problema.
En todo país desarrollado o en vías de desarrollo, la principal fuente de un crecimiento
económico es el incremento de la productividad, es así que en los países en vías de
desarrollo es imperiosa la necesidad de estimular este crecimiento, haciendo la pequeña y
mediana empresa, las que presentan como una vía de la industrialización. Dentro de este
sector pequeñas empresas y medianas en el rubro textil y de confecciones es el que tiene las
mayores posibilidades de crecimiento por genera valor agregado, calidad de materia prima
y mano de obra intensa.
Los factores que conllevan a esta reducción de costos cuando se ha llegado a un máximo de
estandarización, tiene que ver con el arreglo de la planta, pues se puede apreciar casos en
los que la barrera para la mejora de métodos y estandarización de procesos en la
disposición de máquina y recursos materiales. La pregunta es si se está considerando
verdaderamente que ¿La distribución de la planta afecta directamente a la reducción de
costos y al incremento de la productividad? Muchos son los síntomas que nos ayudaran a
descubrir que existen problema<s con la distribución de la planta: Congestión de
materiales, demora en los espacios, áreas congestiónales, control de inventarios
insuficientes, tiempo de movimiento de materiales elevado, maquinas paradas en espera de
material a procesar, muchos accidentes, rotación de personal, necesidad de horas extras,
etc., son solo algunos de los síntomas que sin duda nos indican que existen problemas con
la distribución.
62
Objetivos.
Objetivo General.
Diseñar una Distribución de Planta que permita optimizar la disposición de los
elementos del ciclo productivo, maquinas, recursos humanos y materiales, en una
planta nueva, de manera que el valor creado por los sistemas de producción eleve al
máximo los niveles de productividad de la empresa.
Objetivos Específicos.
Determinar la importancia de la distribución de la planta< en el proceso productivo.
Determinar el marco teórico y conceptual de la distribución en planta.
Describir el planteamiento sistémico de la distribución en planta como método
general para el diseño de la distribución.
Resultados.
En la realización de la Distribución en Planta no se deben seguir pasos imprecisos por el
contrario se debe contar con modelos de planeación sistemática de distribución para lograr
una eficaz y eficiente organización de cada uno de los factores que intervienen en ella y de
esta manera optimizar herramientas como espacio y dinero.
El equipo proyecto una distribución de un conformado que por lo menos es de tres personas
ajenas a la empresa para la regularización e implementación de mejora que puedan a portar
ideas nuevas e innovadoras de los métodos de procesos de la empresa. A menudo el
personal de la empresa llega tanto a acostumbrarse a la toma de decisiones del área que
aporto valor.
2.9.2 Memoria 2: Propuesta de redistribución de planta en una empresa del sector textil
63
Autores:
Danny Aurelio Barón Muñoz
Lina Mercedes Zapata Álvarez
Planteamiento del problema.
En los últimos años, la distribución de planta e instalaciones ha adquirido una importancia
relevante, ya que dicha actividad era considerada una ciencia, pero teniendo en cuenta el
competitivo mercado mundial actual, se empezó a considerar como una estrategia decisiva
para la supervivencia tanto de grandes empresa como de PyMES.
La ubicación de una empresa, el diseño y organización de su distribución pueden mejorar
notoriamente el manejo de materiales, el almacenaje y los procesos productivos en general
permitiendo cumplir con su objeto social y a la vez lograr un mejor posicionamiento en el
mercado con éxito.
Por lo anterior actualmente las empresas estudian su distribución y el debido mejoramiento,
ya que la mayoría están diseñadas para realizar actividades productivas iniciales y en
muchos casos han sido afectadas por aspectos como el crecimiento del volumen de
producción, cambios tanto internos como externos en los procesos productivos,
modernización, etc.
Objetivos.
Objetivo general.
Contribuir al mejoramiento del desempeño operativo de las PyMES del sector textil
en la ciudad de Cali.
Objetivo del proyecto.
Proponer alternativas de redistribución de planta que permitan el mejoramiento del
flujo de materiales, condiciones de trabajo, y/o aprovechamiento de espacios,
basándose en las prendas que abarcan desde el hilo hasta producto terminado de la
empresa Nexos Studio.
Objetivos específicos.
Realizar diagnóstico de la distribución de planta de la empresa.
64
Identificar y detectar oportunidades de mejora respecto a la distribución actual.
Generar diseños candidatos para evaluación de la redistribución.
Evaluar las implicaciones del proyecto respecto al cambio de la distribución.
Resultados.
La organización, provocara una mejora en el tiempo y movimiento del producto en proceso.
La estantería permitirá mover cualquier caja o rollo sin importar la previa acomodación. Al
mejorar la rapidez con la cual se puede obtener el producto el flujo de material será
continuo y ahorrara costos debido al ahorro de tiempo en obtención del material. Además
evitara muchos movimientos a los trabajadores y por ende también ahorrara costos en mano
de obra.
Después de haber hecho uso de los dos software, se obtiene que ninguno da una solución
favorable para la empresa, debido a que por una parte el software Layout VT no está
teniendo en cuenta las dimensiones específicas de la distribución actual, por otra parte el
software Facilita Re-Layout que tiene en cuenta los costos de redistribución de cada
departamento pero no los costos verticales de la redistribución, establece que no se realice
ningún movimiento ya que considera 95 muy costoso cualquier movimiento que se genere
en un rediseño actual; por el motivo se plantean que es una mejor alternativa para Nexos
Studio tener en cuenta una propuesta realizada por los autores del proyecto basados en las
oportunidades de mejoras identificadas ene le objetivo número dos de este proyecto.
Además para aumentar la eficiencia se debe de realizar cual alternativa tiene una mejor
adyacencia de mayor departamentos mayor flexibilidad de rutas (es decir, que los productos
iguales puedan seguir diferentes rutas para evitar la congestión) y mayor compatibilidad de
la infraestructura del edificio y del manejo de materiales.
2.9.3 Memoria 3: Propuesta de Distribución de Planta para una organización dedicada a
la fabricación de llanta tipo diagonal
65
Autor: Mauricio Martínez Muñoz
Planteamiento del problema.
La empresa se inicia como un negocio familiar y su crecimiento se ha realizado sin una
planeación adecuada, sin una visión a futura. Al crecer la organización en sus actividades, y
tener mayor penetración en el mercado, se enfrentó a la necesidad de adquirir nueva
maquinaria, su ubicación se realizaba en el lugar que, para ese momento se creía
conveniente sin tener en cuenta algunas condiciones como distancias, aprovechamiento del
espacio cúbico y una visión integral del sistema, se consideraba la ubicación de las
máquinas de acuerdo a la operación que realizaban, es decir, se tenía una distribución por
proceso pero, cada una de las áreas se organizaba sin un plan adecuado de localización para
las máquinas. Este problema se agrava con el mismo crecimiento de la organización, por lo
que el espacio parece ser insuficiente y reubicar la maquinaria existente no es factible en el
momento (ocupados en solución de problemas urgentes) trayendo como consecuencia el
recorrido de grandes distancias del material y cruces durante el transporte del mismo,
aumentando con esto el riesgo de maltrato y/o contaminación de materiales por manejo
excesivo.
Existen áreas donde las dimensiones, peso de maquinaria e instalaciones requeridas
demandan una gran inversión, pero como se expuso en un inicio, el objetivo es incrementar
la productividad de la organización, lo cual puede no ser justificado a corto plazo debido a
los costos ocultos pero si a largo plazo y, manteniendo en mente la posibilidad de un
crecimiento constante.
Objetivos.
Objetivo General.
Determinar la configuración de planta contemplando las herramientas de la
manufactura esbelta que permita aprovechar el espacio disponible y reducir las
distancias recorridas en el manejo de materiales.
Objetivos Específicos.
Determinar las actividades necesarias y su interrelación en la elaboración de llantas
tipo diagonal
66
Determinar los requerimientos de espacio por maquinaria, equipo y el disponible en
las diferentes áreas de producción.
Determinar la relación y hacer uso de la manufactura esbelta en la distribución de
planta.
Resultados: Se obtuvo una reducción de 34.778% en la distancia recorrida, lo que redundó
en una reducción de costos por manejo de materiales; las áreas de construcción de aros y
tabuladoras del plano actual quedan libres en la propuesta y se dispone de mayor espacio
para un mejor flujo de materiales. Además se dispone de espacio para aumentar el número
de máquinas en el cuello de botella (construcción de camión) en el caso de ser necesario,
considerando de esta manera el crecimiento futuro de producción. Se redujo el tránsito de
montacargas por el área de vulcanización lo que brinda mayor seguridad al personal del
área, permite también, disponer de mayor espacio para la preparación de llanta cruda. Se
mejoró las condiciones de trabajo en el área de construcción, principalmente en espacio.
2.9.4 Memoria 4: Propuesta de distribución de planta en el almacén central de repuestos
Sofasa-Toyota, para incrementar la productividad en la labor de Picking
Autor: Andrés Felipe Berrio Berrio
67
Planteamiento del Problema
La historia de SOFASA comienza en 1969, cuando el gobierno colombiano le da aval a la
empresa francesa Regie National des Usines Renault, con el fin de establecer una empresa
ensambladora de vehículos marca Renault, y de esta manera impulsar la industria
automotriz del país. El nombre que se le impuso fue Sociedad de Fabricación de
Automotores S.A. En el transcurso de la década de los 70, SOFASA lanzó ensambló de
manera exitosa los modelos Renault 4 y Renault 12. Más tarde, en la década de los 80, se
lanzan al mercado los modelos Renault 18, Renault 9 y Renault 21. Casi llegando a los 90,
Renault le compra todas las acciones de la empresa al gobierno colombiano, y le hace una
oferta de venta a Toyota Motor Corporación, quienes compran el 24% de las acciones de la
empresa. SOFASA inicia procesos de ensamblaje de los camperos Land Cruiser y las
camionetas Hilux. En la década de los 90, el Grupo Empresarial Bavaria adquiere el 51%
de las acciones de SOFASA. De igual forma se comienza la fabricación del Renault
Laguna, Renault Clío, Renault Twingo y Renault Megane. Toyota realiza operaciones
similares con las líneas Toyota Land Cruiser, Toyota Hilux y Toyota Prado. Finalizando la
década de los 90, el ICONTEC le otorga el primer certificado de calidad ISO 9002-94 a la
compañía. En la última década, SOFASA ha ensamblado las líneas Renault Scénic, Renault
Nuevo Clío, Renault Symbol; y Toyota continúa con la Toyota Prado Sumo. En el 2003, las
firmas Toyota, Renault y Mitsui adquieren el 51% de las acciones de la empresa, que le
correspondían al Grupo Bavaria1.
Objetivos.
Objetivo General.
Realizar una propuesta de distribución de planta en el almacén central de repuestos
SOFASA - Toyota, para incrementar la productividad en la labor Picking.
Objetivos Específicos.
Realizar un diagnóstico de la operación actual para el ruteo de operarios en labores
de Picking, utilizando variables (tiempo y distancia) que permitirán cuantificar la
operación.
68
Listar, identificar y medir las variables críticas en ruteo de operarios.
Sugerir una distribución de planta que genere un sistema de ruteo con el fin de
mejorar las condiciones actuales del ruteo.
Realizar un análisis comparativo donde se pueda evidenciar un contraste,
cuantitativamente, entre el método actual de Picking y el propuesto, utilizando
software de simulación.
Evaluar el impacto económico que tiene la propuesta, indicando cuantitativamente
la relación costo-beneficio, al implementar la propuesta.
RESULTADOS:
Se realizó un estudio de mejoramiento de los recorridos que realizan los operarios en el
A.C.D.R., haciéndose énfasis en 2 alternativas para hallar una mejora: La primera, en
cuanto a la habilitación de rutas nuevas que interconecten la Zona 1 y la Zona 2. La
segunda, fue evaluando la utilización de un coche con mayor capacidad de carga, mediante
un incremento de un 50% de la capacidad actual.
69
CAPITULO III. DESARROLLO
TEÓRICO DE LA PROPUESTA.
3.1 Desarrollo del proyecto.
Se procede a realizar una evaluación de la situación actual, identificando las debilidades del
diseño que generan los principales problemas y que justifican el desarrollo de la propuesta
teórica como estudio diagnostico; la metodología comienza con el propósito de vincular las
áreas de la planta, aunque, cabe aclarar que el proceso de localización no se hará dentro del
presente proyecto, puesto que se parte de una disposición inicial que se pretende mejorar.
70
Por ende la evaluación metodológica que servirá como guía para el desarrollo del actual
proyecto se centrará en la evaluación del tipo de distribución e infraestructura disponible.
3.2 Análisis histórico.
En la empresa TRAPOS Y DERIVADOS PARA LA INDUSTRIA S.A DE C.V. el análisis
histórico de la empresa es durante más de diez años de servicio la empresa ha garantizado
calidad en sus productos, permitiendo ir avanzando y seguir brindando calidad a sus
clientes, en un inicio la empresa se establece sin una planeación adecuada, sin una visión a
futuro. Al crecer la organización en sus actividades y tener mayor penetración en el
mercado, se enfrentó a la necesidad de adquirir nueva maquinaria, su ubicación se realizaba
en un lugar, que para ese entonces se creía inconveniente usar, el cual no tenía las
condiciones apropiadas para su uso , se evaluaron las distancias, aprovechamiento del
espacio cubico y una visión integral del sistema de las máquinas, pero no hacer crecer la
empresa, de tal manera que no se visualizaba la grandeza que la misma podía lograr con el
paso de los años, su servicio fue expandiendo lo que requirió la compra de materiales y
equipo para seguir satisfaciendo las necesidades del cliente, lo que por razón propia sus
instalaciones intervienen para seguir brindando un servicio al adquirir más del que
normalmente esta empresa realizaba. Los resultados, tiempo después fueron creciendo con
el desarrollo, esta misma adquiere maquinaria, las instalaciones de la empresa no han sido
favorables para una buena regularización dentro de la misma lo que no ha permitido poder
establecer el margen de estaciones de trabajo, surgiendo más iniciativa de trabajo por parte
del dueño, el lugar de trabajo, la planta, ha requerido ocupar más espacios lo que adapto el
área de almacén, anteriormente una región para recibir la materia prima, el cual se ha
establecido para almacén de producto terminado y materia, permitiendo espacio a área de
corte y lavado.
3.3 Diagnóstico de evaluación actual de la empresa.
Recopilando información necesaria para el desarrollo del mismo se ubican las áreas de
trabajo en el cual el área de corte de la empresa así como parte del mismo la estación de
lavado son las principales áreas de trabajo, aquí se realiza la actividad conjunta del proceso
de fabricación del trapo. Estas áreas se encuentran delimitadas pero como tal, actualmente
71
los operadores enfrentan problemas en los pasillos para el traslado del producto, en el área
de corte se sitúa la problemática de los almacenes temporales que no tienen una regulación
propia, el material se encuentra mal ubicado en la misma, trapo tirado en el suelo, no
existen contenedores para depositar el material en la misma, cabe destacar que el área de
lavado cuenta con el espacio disponible para colocar la maquina en su perfección así mismo
poder hacer uso de la misma de manera efectiva, el reacomodo de la maquina permitirá
tener espacio en las áreas de corte y lavado lo que se tendrá como resultado poder colocar
los almacenes en esa área que quedara disponible, poder hacer uso efectivo de planta
siempre y cuando se realicen los procesos necesarios para equilibrar la planta con el
objetivo de reducir costos, tiempos, distancias y recorridos.
De acuerdo al diagnóstico de la empresa permitir un rediseño de la planta será más eficiente
de tal manera que implique el mejoramiento de desarrollo en las operaciones lo que
agilizara los procesos de producción en el área de corte y lavado, esto es una ventaja
económica en la logística interna de la empresa, permite a la generación de la ventaja
competitiva, con la finalidad de esta propuesta de redistribución de planta permitirá un
mejor fluido de manejo de materiales, el cual será posible la identificación de áreas de
oportunidad por medio de la realización de actividades que generen valor a la empresa.
3.3.1 Problemas que generan una mala distribución de planta.
Con base a lo siguiente de manera confidencial se presenta la actual distribución de planta
de la Empresa TRAPOS Y DERIVADOS PARA LA INDUSTRIA S.A DE C.V.
72
Apreciando la distribución actual de
la empresa que por ende presenta
irregularidades en el área de corte.
Ilustración 6 Área de corte.
Destacando la problemática se puede visualizar que
dentro del área de corte es una obstrucción de los
pasillos por material, ocasionando que el traslado
de los materiales pueda ocasionar retrasos y por
supuesto accidentes al operador.
Ilustración 7 Pasillo a la entrada de la empresa.
Ilustración 8 Área de corte.
El problema centrado en el área de
trabajo está la mala ubicación de
material; se encuentran los almacenes
temporales pero no cubren la
demanda propia, aparte de ser
espacios reducidos.
73
Área de lavado que concentra la
maquinaria para dicho proceso, se
presentan ciertas dificultades como
material para lavado en espera, las
maquinas operan de acuerdo al tipo
de lavado razón por la cual crea
almacenamiento en los pasillos.
Ilustración 9 Área de lavado.
Ilustración 10 Área de corte.
Se encuentra una máquina de lavado en el área de corte, este problema agrava la situación
de toda la área no es necesario tener una máquina de lavado ubicada en este sitio ya que su
tipo de distribución que presenta normalmente la empresa es una distribución por proceso,
significa que esto crea mala distribución y pérdidas de tiempo cuando se ejecutan
actividades de valor a la empresa.
74
3.4 Elaboración de la propuesta teórica.
De acuerdo al tipo de distribución de planta tenemos una distribución por proceso, lo cual
se ubicara la maquinaria y elementos de las áreas.
Con este tipo de distribución por proceso se lograra la mejor utilización de la maquinaria, lo
que permitirá reducir inversiones, se adapta a cambios frecuentes en las operaciones,
debido a que se cortan trapos de diferentes medidas y tipo de tela.
3.4.1 Planeación de la distribución.
Antes de examinar los procedimientos, se tratara de obtener una compresión clara, en forma
global primero se determinaran las necesidades generales en relación con el volumen de
producción, establecer la relación con cada una de las área con las demás, considerando
solamente el movimiento de maquinaria y material para un patrón de flujo o circulación.
3.4.2 Planeación de la disposición ideal y posteriormente práctica.
Inicialmente se presentara un plan teórico ideal sin tener en cuenta las condiciones
existentes ni el coste. Posteriormente se realizaran los ajustes de adaptación a las
limitaciones representadas por edificio y otros factores, con lo cual se llegara a una
distribución simple y práctica. De esta manera se evitan falsos prejuicios acerca de la
necesidad imperiosa de ciertas características que mal logren la distribución de planta; en
otras palabras se planeara como si no existiera la planta y después se va a intervenir en los
factores que limiten el arreglo.
75
3.4.3 Ciclos de desarrollo de la distribución de planta.
Se planeara los conjuntos y después los detalles y planear la disposición que se relacionan
a una secuencia de cuatro fases dispuestas de tal forma que ofrecen una seguridad de
avance hacia el logro del objetivo. Se comprobara la técnica del espacio a estudio por
apartamentos de la empresa.
La segunda fase consiste en planear una distribución de conjunto para la nueva área que
ocupara la maquinaria, esta debe ser tomada en cuenta a partir de los principios de la
distribución de planta que implicara el tiempo en que se ejecutara y la elección final que
tomara dicho evento.
3.4.4 Evaluación del factor- espacio.
La distribución propuesta será una disposición de las maquinas en colocación de manera
que permita un fluido de operaciones consecutivas por estación de trabajo de manera que
sea simple y objetivo.
La distribución de conjunto, así como el plan detallado de la misma, básicamente la
ordenación del espacio se trata de situar ciertas cantidades espacio requerido en relación de
conseguir una función optima de las mismas , así como lo que contienen. Por lo tanto el
material, la secuencia, las operaciones se establecerán en base de características espaciales
de mayor relevancia, se partirá del número de máquinas de cada clase así como sus
dimensiones, se evaluar el área que ocupan las mismas y si es necesario reubicar para
colocar la máquina, estas mismas comprenderán el espacio reservado para los operadores y
el material en proceso para el acceso a hombres, manejo, mantenimiento y cualquier otra
consideración.
3.4.5 Desarrollo de la situación actual de la empresa
En el siguiente esquema se presenta de manera global la distribución de planta de la
compañía, de acuerdo a las áreas de mejora.
76
Ilustración 11 Lay-out actual
A B O A A I
A I A E E
I O A U
O X U
I U
E
4
77
3.5 Diagrama de Relaciones.
Proyecto: Distribución de Planta del Área de Corte y Lavado. Comentarios:
Planta: Trapos y Derivados para la Industria S.A de C.V
Fecha: Mayo – Agosto, 2015
Elaborado por: Abarca, Angeles, Hernández y Jiménez alumnos de UTVT Carrera Procesos Industriales.Referencia:
3.5.1 Valores de Relación del SLP (Planeación Sistemática de Distribución)
Ponderación 4 a -1 4-Casi perfecto. 3- Especialmente bueno.2-Importante1-Resultado ordinario0-Sin importancia-1- No aceptable.
Tabla 10Diagrama de relaciones.
Actividad: Área (Metros)
Área de corte 20
Área de Lavado 20
Entrega de Material 3
Traslado Material 5
Recepción de P.T 5
Almacenes Temporales. 2
Bodega 6
Relación Valores cercanos Valor
Absolutamente necesario.Especialmente importante.
ImportanteOrdinario
Sin importancia
No deseable.
A
E
I
O
U
X
3
2
1
0
-1
78
3.5.2 Lay-out propuesta de mejora.
Ilustración 12 Lay-out Propuesto
79
3.6 Criterios de Evaluación.
De acuerdo al diagrama de relaciones se representó las situaciones de efecto dentro de las
áreas de la empresa identificando las distancias entre las mismas, con ello se logra
identificar las actividades que no agregan valor entre áreas de la misma compañía.
3.6.1 Impacto Operacional
Dentro de las operaciones que se estarán ejecutando estarán de acuerdo a las relaciones de
proceso entre estaciones, las relaciones entre el proceso que ejecute cada estación de trabajo
y por consecuente el fácil manejo entre áreas de la misma compañía, con esto se puede:
Disminuir espacios entre estaciones conjuntas de: maquinaria y mesas.
Circulación de material.
Disminución de riesgos.
3.6.2 Impacto en Costo.
El impacto en costo dependerá de las estancias de trabajo, el material con el que se cuenta,
equipo, instrumentos de trabajo y personal a laborar. Con base al layout propuesto se
establecerán los costos de redistribución de la planta. Se considerarán lo siguiente:
o Materia Prima
o Mano de obra
o Gastos Indirectos
3.7 Propuesta de solución de problema.
Al agilizar mediante una distribución de planta propuesta se realiza el siguiente diagrama,
el cual muestra la situación actual y la propuesta para así hacer un fluido de recorrido con
menos distancias de trayecto; realizado mediante una simulación de trabajo.
Almacén deProductoTerminado
Almacén deProductoTerminado
80
3.7.1 Layout actual de la empresa.
Ser
Ilustración 13 Layout actual
3.7.2 Propuesta de cambio en la distribución.
Ser
Ilustración 14 Propuesta de distribución.
Maq
Maq
Administración
Mtto
Serv.
Suministro
Mesa
Mesa
Almacén temporal
Mesa Mesa
Mesa Mesa
MaqMaqMaq
MaqMaqMaqMaqMaq
Maquina 1 y 2
BASURA
Mesa
Mesa Mesa
Área decorte
Maq
Maq
Administración
Mtto
Serv.
Suministro
MaqMaqMaq
MaqMaqMaqMaqMaq
Maquina 1 y 2
BASURA
Mesa
Almacén de M.P
Maq Maq Maq MaqMaq Maq Maq
81
3.8 Tabla de ponderaciones de valor agregado a la propuesta.
Producción actual Producción en incremento
739.2 Toneladas anual 1331 toneladas
Tabla 11 Ponderaciones de valor agregado
Con la redistribución de planta, el aumento de la maquinaria de producción de cuarto
limpio permitirá brindar mejores productos para empresas que lo requieran. Así mismo el
aumento de la productividad garantiza el aumento de clientes para la compañía, buscando
nuevas fuentes de ingreso. Trapos y Derivados para la Industria comprometida con la
seguridad de sus productos atenderá de manera más proactiva las necesidades que atenten a
su mercado, generar oportunidades de crecimiento a nivel nacional. Conjuntamente la
expansión de la compañía será un motor útil de vida de la empresa, para seguir
promoviendo atención oportuna a sus clientes.
82
CAPITULO IV: ANÁLISIS DE RESULTADOS.
83
4.1 Análisis de la validación de la propuesta.
En el presente capítulo se muestran y detallan los resultados esperados al implementar lo
propuesto en el presente proyecto; sin embargo, por políticas de la empresa dicha propuesta
no se podrá aplicar en las próximas semanas. Se muestran los logros a obtener y establecer
entre las áreas de redistribución que son el área de corte y de lavado así como la
implementación de un cuarto limpio.
4.2 Estimaciones que agregan valor al diseño de áreas productivas.
El plano de distribución detallada de las áreas productivas será la ordenación final del área
donde estarán señalados los espacios requeridos para la máquina, material y operarios, a
medida que cada área sea analizada, su ordenación dependerá de las áreas adyacentes, en
otras palabras, la relación que exista entre ambas estaciones de trabajo.
4.2.1 Disposición de los Elementos de la Producción.
4.2.1.1 Materiales.
Para la distribución de los elementos de la producción estarán dadas principalmente por la
forma en cómo se manejarán los materiales entre las estaciones de trabajo, es decir por la
forma en cómo será su manejo y como se dispondrán a lo largo del proceso, para evitar
irregularidades en el material es necesario contemplar los siguientes aspectos.
1.- No se deberán de depositar los materiales en el piso.
2.- Si es necesario, disponer de los almacenes temporales si y solo si cuando el material sea
una demanda muy alta.
3.- Ubicar las operaciones más cerca posible entre ambas estaciones de trabajo.
4.- Siempre que sea posible trabajar directamente en la demanda de mayor impacto.
La reducción de manejo innecesario es otra consideración importante, se debe utilizar
siempre el modelo de transporte más viable para su utilización de manera efectiva y
simple.
84
La siguiente tabla muestra ciertas recomendaciones de importancia para el movimiento del
material.
4.2.1.1.2 Recomendaciones para el movimiento de materiales.
Hacia su terminación.
Sobre las mismas estaciones
Sin retrocesos, ni cruces del flujo o circulación.
Recorrer las mínimas distancias entre las áreas.
Fácil y de manera efectiva Sin confusión ni demoras de manejo
La distancia más corta Sin recorridos largos.
Con seguridad Sin peligro para los hombres y materiales.
Económicamente Sin romper la unidad de kg, combinar cargas
Convenientemente Asegurar la calidad.
Tabla 12 Recomendaciones para el movimiento de materiales
Al tener un almacén específico para materia prima y otro para producto terminado se
despejarán los pasillos los cuales están invadidos por materia prima al sobrepasar el límite
de los almacenes temporales pues el área para producto terminado es insuficiente. El
tiempo promedio para despachar el material del almacén de producto terminado es de 12
minutos (solo aplica para el área de corte pues para el área de lavado no existen tiempos
muertos), pues los pasillos obstruidos generan pérdida de tiempo aunado a esto a falta de
clasificación del material genera un doble problema, en este caso no es la distancia el
mayor problema sino la falta de espacio en el almacén y la falta de organización dentro del
almacén por lo que al construir un nuevo almacén de materia prima y al momento de su
traslado se prevé una clasificación con el fin de tener una mejor gestión del almacén; así el
tiempo de despacho pasará de 12 a 7 minutos teniendo una disminución del 41.6% a la vez
que se aumenta el nivel de producción.
4.2.1.2 Maquinas.La maquinaria constituye otro factor importante a la hora de su distribución. La forma de
las maquinas (larga, estrecha, corta) afectará su ordenación y su relación con otras
máquinas. Además de las dimensiones, se tomará detalle particular a cada máquina, debido
85
a que su tamaño no siempre va a permitir que entre el proceso se mantenga una
estandarización del área que ocupa cada una de ellas, porque cada una tiene un tipo de
puerta, tipo de arranque, tipo de condición, etc.
La altura también es importante, por lo general la altura del techo no es un problema para la
empresa, ya que considerablemente la empresa tiene una altura bastante eficiente; para este
factor de la maquinaria se tomarán las siguientes consideraciones.
1.- Utilizar las maquinas al ritmo adecuado para cada tipo de proceso.
2.- Ordenar las maquinas en forma que exista suficiente superficie de suelo para el operario
y mantenimiento.
3.-Los interruptores de control de las maquinas se situaron donde existe menor riesgo.
4.- Todas las máquinas de lavado y secado deberán estar fijamente niveladas al suelo.
Se prevé instalar 3 máquinas secadoras, adicionales a las 6 existentes (5 de 35 lb y una 100
lb de capacidad) dichas maquinas son de capacidad de 100 lb, las cuales actualmente se
encuentran dentro de la empresa pero no están en funcionamiento, así mismo se han de
instalar 2 máquinas de lavado en seco que, de igual manera, se encuentran dentro de la
empresa pero no están funcionando, de esta manera el área de lavado y secado pasará de
“lavar y secar” 2200 Kg a 6250 Kg, es decir se estima un incremento en esta área del 184%.
4.2.1.3 Recurso Humano.A la vez que se planteó la distribución de planta de los espacios disponibles para la
maquinaria y material también se evaluará el factor humano, es necesario plantear esta
situación debido a que las condiciones de trabajo no eran tan favorables para el operador ya
que de cierta manera los traslados a las áreas no era de forma efectiva debido a los espacios
que ocupa el material, y como consecuencia de ella el desplazamiento lento entre estas, y
para evitar ciertos riesgos al operador como accidentes laborales, esto beneficiará al mismo,
ya que no corre riesgo alguno para trasladarse, ahora el manejo será más efectivo, cumplirá
con las indicaciones establecidas y realizará sus actividades sin temor alguno.
Como se reducirá el tiempo de “despacho” de materia prima el tiempo muerto en esta
espera disminuirá; es decir de un total de 12 minutos de tiempo de espera disminuirá a 5
86
como se mencionó anteriormente esto significa que el operador deja de producir durante 15
minutos diarios pues en promedio se surte 3 veces por día a cada operador. Tomando como
referencia la tabla 4 se calcula la producción promedio por minutos de un operador. En la
siguiente tabla se muestra dicho cálculo así como la producción que se pierde al dejar de
producir 15 minutos diariamente y que con la implementación de la propuesta sería un
incremento en la producción.
Op. /hora. Op/min Producción perdida/día
$ de pérdidas (promedio)
Trapo Blanco 35Kg 0.58 Kg 8 Kg 162.4
Trapo Crudo 35Kg 0.58 Kg 8 Kg 162.4
Trapo Color 20Kg 0.33 Kg 4.95 Kg 100.48
Sábana Color 20Kg 0.33 Kg 4.95 Kg 100.48
Sábana Blanca 20Kg 0.33 Kg 4.95 Kg 100.48
Total 130 Kg 2.15 Kg 30.85 626.24
Tabla 12 Pérdida por tiempos muertos
De esta manera la producción del área de producción actual pierde $626.24 por día debido a
los retrasos en el despacho de materiales, misma cantidad que puede aumentar con la
implementación del presente proyecto, así mismo con la expansión de la planta se prevé
contratar a 8 personas más para el área de corte por lo que la nueva producción esperada
(incluyendo la disminución en el tiempo de despacho), así como el incremento en la
producción del área de lavado y secado y también la producción del nuevo cuarto de
sanitización se muestra en la tabla 13 mostrada a continuación.
87
Área Producción actual / día
$ actual (promedio) /
día
Producción esperada / día
$ esperado (promedio) /
día
Corte 2800 Kg $56,840 5157 Kg 104,687.10
Lavado y secado
2200 Kg $17600 6250 Kg 50,000.00
Cuarto de sanitizado
N/A N/A 600 Kg 10,800
Total 5600 Kg $74,440 12,034 Kg $165,487.1
Tabla 13. Aumento de producción
Se espera un incremento del 84% de producción en el área de corte (incluyendo la
contratación de 8 nuevos trabajadores así como el incremento promedio de producción por
disminución de tiempos muertos). En el área de lavado y secado se estima un incremento de
184% (este porcentaje se estima tomando en cuenta la contratación de 5 trabajadores más.
Para el cuarto de lavado se espera una producción de 600 Kg por día, al ser nuevo no se
puede especificar un incremento en la producción ni compararlo con niveles de producción
anteriores.
4.2.1.4 Requerimientos de los espacios.
Básicamente la ordenación del espacio a través del cálculo de las áreas productivas
individuales de los elementos se dimensiona en un conjunto del todo. La necesidad de
espacio parten del número y tipo de máquinas de las estaciones de trabajo, también se
planteará el área de material en espera (almacenes temporales), y también se evalúa
cualquier otra necesidad para lo cual se establecerá un espacio entre áreas. Como se
especificó anteriormente con la nueva gestión de los espacios se contribuye a que se tenga
un mejor flujo de materiales, tanto de materia prima como de producto terminado.
88
4.3 Layout del área de corte, lavado y cuarto sanitizado propuesto.
El layout del área de lavado y corte propuesto que se muestra a continuación es el resultado
de todo el proceso de análisis y diseño, hasta ahora como se mostró en el Capítulo III, estas
áreas tienen una ubicación relativa de proximidad con respecto a ambas, del material
colinda con el área de almacén tanto para entradas y salidas esto facilita una conexión entre
estas, aprovecha las mismas instalaciones y facilidad de supervisión de producto terminado.
Ilustración 15 Lay-out Cuarto de Sanitizado
89
4.4 Evaluación de los resultados.
Con base al objetivo específico en el proyecto se da como resultado final el logro eficiente
de un 84% en el área de corte y un 184% en el área de lavado y secado teniendo un
promedio del 134% de aumento en la producción superando en un 104% el aumento de
producción esperado y establecido en el presente proyecto de redistribución y expansión de
la planta entre las estaciones de trabajo mediante la adecuada distribución planificada
previamente, lo que permite a la empresa el fluido de material, sin paros, minimizar las
distancias recorridas entre las áreas de producción, hacer eficiente el uso de maquinaria y
personal de trabajo, se evitan posibles accidentes al trabajador, se logra que la empresa
pudiera establecer un margen de productividad sin largos desplazamientos y que la cadena
de los suministros con que cuenta la empresa se trabaje al máximo de su eficiencia.
Como dicho resultado, los establecimientos del proyecto garantizarán logros objetivos,
concisos y coherentes en la realización del mismo, permitir que la compañía trabaje en
conjunto para que en unos años con visión empresarial la empresa se coloque entre las
mejores industrias de compra, renta y venta de trapos industriales.
Trapos y Derivados, S.A de C.V como una familia de la industria textil se coloca al margen
de la calidad como lo estableció en sus inicios, dando oportunidad de mejora continua a sus
áreas de producción, un claro ejemplo de interés por ser uno de los mejores en el mercado,
la compañía permite un estudio diagnóstico de la planta ya existente a través de la
redistribución, como consecuencia a lo anterior mencionado se deduce que de la adecuada
planeación y diseño que realice dependerá de el buen funcionamiento de los procesos que
se ejecutan elevando al máximo su producción y minimizando los costos.
4.5 Análisis comparativo de trabajo.
Sistemáticamente y planteado en el Capítulo I de este proyecto se dará a conocer las
ventajas competitivas de la redistribución de planta y expansión.
4.5.1 Desempeño de la empresa.
A través de la observación del proceso de corte y lavado de trapo industrial se establecen
los siguientes criterios de las áreas. La empresa Trapos y Derivados para la Industria S.A de
90
C.V de acuerdo al nivel de productividad de mayor impacto hace bolsas de 25 kg de trapo
de producto terminado. Considerando las empresas que demandan este tipo de trapo y que
representan los clientes mayoritarios (los 5 por igual) de la empresa TRAPCE S.A de C.V
se encuentran:
BIMBO
SUANDY
BARDHAL
SYPRYS
DANA
4.5.1.1 Rangos de productividad.
En temas de productividad se estima un aumento considerable en la producción diaria tanto
del área de corte como de lavado, en el área de corte un aumento en la productividad diaria
del trabajador y por ende la producción diaria, esto aunado con la contratación prevista de 8
trabajadores más para dicha área, esta productividad diaria prevista se encuentra en la tabla
14 mostrada a continuación:
Producción actual por
día/operador (promedio)
Producción prevista por
día/ operador (promedio)
% incremento de
productividad/Operador
280 kg 286.5Kg 2%
Tabla 14. Comparativo de productividad diaria por operador en el área de corte
En la tabla 15 se muestra la producción diaria actual en el área de corte (con 10
trabajadores) y la producción diaria prevista en esta misma área (con 18 trabajadores):
Producción diaria actual
(promedio)
Producción diaria prevista % incremento de
producción diaria
2800 Kg 5157 Kg 84%
Tabla 15. Incremento de producción diaria en el área de corte
En el área de lavado y secado, como ya se ha dicho anteriormente, también se prevé un
aumento el cual se encuentra en términos de porcentaje en la tabla 16 mostrada a
continuación:
Producción diaria actual Producción diaria prevista % incremento de
91
(promedio) producción diaria
2200 Kg 6250 Kg 184%
Tabla 16. Incremento de producción en el área de lavado y secado
4.5.1.2. Periodos de producción actual
El siguiente gráfico muestra la producción actual en el área de corte (con 10 trabajadores):
Periodo kgDía 2,800
Semana 15,400Mes 61,600Año 739,200
Día Semana Mes Año0
100000
200000
300000
400000
500000
600000
700000
800000
Producción actual
Ilustración 14. Gráfico de producción actual
4.5.1.3 Periodos de producción en incremento por expansión.
Periodo KgDía 5157
Semana 1820Mes 7280Año 87360
92
Día Semana Mes Año0
200000
400000
600000
800000
1000000
1200000
1400000
Producción actual
Kg
Ilustración 15. Gráfico de producción prevista
4.6 Incremento de la productividad con el método propuesto.
Presentados los factores que implican la distribución de planta por expansión mediante la
implementación de maquinaria para los procesos se presenta una ventaja de producción
anual como se presentó en punto anterior, redistribuir la planta permitirá que se establezcan
procesos de elaborar todo el conjunto y por último los detalles finales, la distribución por
proceso de las estaciones de corte, lavado y almacenes (consideradas las más importantes
para el proceso) estarán identificadas y evaluadas al seguimiento de flujo del proceso. Cabe
mencionar que implementar más maquinaria para incrementar la productividad deberán
estar únicamente en proceso de tiempo correspondientes, para las maquinarias de cuarto
limpio, incluirlas al proceso de fabricación de acuerdo a las necesidades que satisfagan a la
materia prima. A continuación se muestran las tablas de producción actual y en producción
por aumento en proceso y por costo.
93
4.6.1 Productividad en área de corte y superávit actual.
PERIODO KG COSTO ($)
DIA 2800 56,840
SEMANA 15,400 312,620
MES 61,600 1,250,480
AÑO 739,200 15,005,760
Tabla 17 productividad actual en el área de corte
4.6.2 Productividad en proceso y superávit por incremento.
PERIODO KG COSTO ($)
DIA 5,157 104,687.1
SEMANA 28,363.50 575,779.05
MES 113,454 2,303,116.2
AÑO 1,361,448 27,637,394.4
Tabla 18 productividad prevista en el área de corte
4.6.3 Proceso de producción diferido entre el actual e incremento.
Método Productividad (kg) anual Diferido
Actual 739,200
622,248 kgIncremento 1,361,448
Tabla 19 Diferido entre proceso actual y previsto (Kg)
4.6.4 Superávit de producción diferido entre el actual e incremento.
Método Superávit ($) Diferido ($)
Actual 15,005,760
12,631,634.4Incremento 27,637,394.4
Tabla 20. Diferido entre producción actual y previsto ($)
94
4.6.5 Productividad en área de lavado y superávit actual.
PERIODO KG COSTO ($)
DIA 2200 17,600
SEMANA 12,100 96,800
MES 48,400 387,200
AÑO 580,800 4,646,400Tabla 21. Producción actual en el área de lavado
4.6.6 Proceso de producción diferido entre el actual e incremento.
PERIODO KG COSTO ($)
DIA 6250 50,000
SEMANA 34,375 275,000
MES 137,500 1,100,000
AÑO 1,650,000 13,200,000Tabla 22. Producción prevista en el área de lavado
4.6.7 Proceso de producción diferido entre el actual e incremento.
Método Productividad (kg) anual Diferido
Actual 580,800
1,069,200 KgIncremento 1,650,000
Tabla 23. Diferido entre producción actual y prevista (KG)
4.6.8 Superávit de producción diferido entre el actual e incremento.
Método Superávit ($) Diferido ($)
Actual 4,646,400
8,553,600Incremento 13,200,000
Tabla 24. Diferido entre producción actual y prevista ($)
La empresa Trapos y Derivados para la Industria S.A de C.V si realizara una redistribución
de planta por expansión incrementará su producción y fruto económico al invertir en una
95
planeación conjunta de la planta, haciendo el rendimiento eficaz dentro de las áreas de
desempeño.
96
CAPITULO V: ANÁLISIS
COSTO-BENEFICIO.
5.1 Análisis Costo-BeneficioEn este capítulo se hace un análisis del costo requerido para la realización del proyecto y
los beneficios que se han de obtener una vez realizado de manera exitosa el proyecto. Cabe
destacar que las cotizaciones aquí presentadas están sujetas a cambios y dichas cotizaciones
97
fueron realizadas al día 23 de Julio de 2015; así mismo destacamos que puede haber ligeras
variaciones en cuanto a los precios aquí presentadas e imprevistos menores.
5.1.1 Área de CorteComo se muestra en la tabla siguiente (tabla 25) los costos de mano de obra depende del
sueldo de cada persona para lo cual se ocupa una persona encargada del proyecto y 7
obreros para medir las distancias en la empresa el costo total que se ve reflejado es de $
34,000.00 durante las cinco semanas que se tiene propuesto realizar el proyecto. Además
para el cambio del área de corte se necesita un día durante el cual se moverán las mesas de
corte para las cuales no se necesita equipo especial para el traslado de dichas mesas por lo
que dicho cambio se propone sea en día inhábil (domingo) y que se le pague el monto de
$180 a 4 trabajadores interesados en colaborar en su día de descanso.
Costo Mano de Obra
Cantidad de personas
Sueldo/sem. Sueldo diario
Período Total
Cambio del almacén
7 $ 800.00 $ 133.33 5 semanas $ 28,000.001 $ 1200.00 $ 200.00 5 semanas $ 6,000.00
Cambio del área de corte
4 $ 800.00 $ 180.00 1 día $ 720.00
$ 34,720.00Tabla 25 Costo de mano de obra
En la empresa se cuenta con estanterías, las cuales se ocupan para almacenar el producto
terminado. Como se desea, al momento de trasladar el almacén al nuevo espacio, clasificar
la materia prima es necesario comprar 5 estantes de 5 x 2 x 4 mts para acomodar la materia
prima de corte y que tienen un costo de $15,000 cada uno y 3 estantes para acomodar la
materia prima de lavado los cuales tienen un costo de $12,000 cada uno.
En la tabla siguiente (tabla 26) se muestra los dos tipos de almacenamientos (estantes) para
la correcta y fácil ubicación de trapo para corte y para lavar los cuales ayudaran a ubicar
cada MP de acuerdo a su proceso, esta cantidad asciende a $111,000 de los ocho estantes
que se requieren para la adecuada clasificación.
Costo de Almacenamiento
Tipo de almacenamiento
Costo Cantidad Total
98
Estantes MP corte
$15,000.00
5 $ 75,000.00
Estantes MP lavado
$12,000.00
3 $ 36,000.00
$111,000.00
Tabla 26. Costo de almacenamiento
Para la construcción del nuevo almacén de Materia Prima se estima un costo total de
$4,863,667.10 incluyendo gastos de instalación, estos datos fueron obtenidos de la
cotización enviada por la empresa “CONZEP ESTRUCTURAS & ING ZEPEDA”. S.A
DE C.V. la cual se muestra en la tabla 27.
CLAVE CONCEPTO UNI.
CANT.
P.U. IMPORTE
NAVE INDUSTRIAL 1500 M 30*50
4,863,667.10
CIM-001 CIMENTACION ESPECIFICA PARA NAVE INDUSTRIAL
M2 1500 798.97 1,198,455.00
EST-001 ESTRUCTURA TECHO Y PERIMETRAL PARA RECUBRIMIENTO DE NAVE A DOS
AGUAS
KG 51470
38.80 1,997,036.00
FACH-001 RECUBRIMIENTO DE TECHO Y PERIMETRO DE LA NACE A VASE DE DE LAMINA ESTRUCTURA R-100/34 ESPESIFICA PARA NAVE INDUSTRIAL
M2 2360 435 1,026,600.00
INST-001 INSTALACION HIDRAULICA GAS Y SANITARIA
M2 1428 93.2 133,089.60
BAÑ-001 BAÑO GENERAL PARA NAVE PZ 4 13,121.64
52,486.56
ELEC-001 INSTALACION ELECTRICA EN NAVE INDUSTRIAL
M2 1500 304 456,000.00
Incluye materiales y mano de obra
SUMA 4,863,667.10
Tabla 27 Costo de construcción e instalación.
En la tabla 28 se muestra la producción esperada una vez realizada la construcción del
nuevo almacén y el cambio del área de corte, la cual se espera cuente con 18 operadores.
Los Kg y costos ($) por los 18 operadores se muestran a continuación.
PERIODO KG COSTO ($)
99
DIA 5,157 104,687.10
SEMANA 28,363.5 575,779.05
MES 113,454 2,303,116.20
AÑO 1,361,448 27,637,394.40
Tabla 28. Producción prevista en área de corte
Existe un incremente del 84% en cuanto a la producción en el área de corte al pasar de
producir 2800Kg por día a producir 5157Kg, de esta manera el aumento diario, en
kilogramos, es de 2357 Kg por día lo cual en “dinero” (promedio) es de $47,847.10
La producción anual se refleja en pasa de producir 739.2 toneladas de trapo por año a
producir 1,361,448 toneladas siendo la diferencia de 591.36 toneladas y $12,631,634.40
5.1.2 Área de lavado y secado.Dentro del área de lavado la producción se espera que también aumente la producción, se
ha considerado un aumento de 2 lavadoras en seco de 100 lb (ya instaladas pero no
utilizadas) y 2 lavadoras con agua, también ya instaladas, de 100 lb. Se consideran instalar
4 secadoras de 100 lb también y cuyos costos están plasmados en la tabla 29 que se muestra
a continuación.
Costo del área de lavado
Concepto Costo Cantidad Total
Instalación lavadoras
$ 0.00 4 $ 0.00
Instalación secadoras
$ 20,000.00
4 $ 80,000.00 $ 80,000.00
Tabla 29 Costo de instalación del área de lavado.
La tabla 30 muestra la producción actual del área de lavado y secado la cual cuenta con 8 y
5 operadores respectivamente los cuales producen 34.5 Kg/hr y 46.9 Kg/hr respectivamente
también. A continuación se enuncian la producción en Kg y en $ (pesos); la segunda
columna (de izquierda a derecha) se refiere al lavado y la primera columna, de derecha a
izquierda, se refiere al secado. (el costo por Kg es de $8.00)
PERIODO KG COSTO ($) KG
DIA 2200 17,600 2250
SEMANA 12,100 96,800 12,375
MES 48,400 387,200 49,500
AÑO 580,800 4,646,400 594,000
100
Tabla 31 Producción actual en el área de lavado y secado
Una vez funcionando las máquinas, mencionadas anteriormente la cuales son 2 lavadoras en agua más de 100 lb y 2 lavadoras en seco de 100 lb, la producción se espera que aumente en un 284% como lo muestra la tabla 31 mostrada a continuación.
Tabla 31 Producción prevista en el área de lavado y secado
Dentro del proyecto planeado se contempla implementar un cuarto de lavado de enseres
(sanitizado) en el cual se planea contar con 2 lavadoras y 2 secadoras de 35lb cada una las
cuales tienen un costo de $25,000 y $28,000 cada una respectivamente, los gastos de
instalación, la división del cuarto y una mesa para este proceso, los costes se enuncian más
detalladamente en la tabla 32
Costo de Cuarto de lavado de enseres (Sanitizado)
Concepto Costo Cantidad Total
Lavadora $ 25,000.00
2 $ 50,000.00
Secadora $ 28,000.00
2 $ 56,000.00
Instalación $ 50,000.00
1 $ 50,000.00
División del cuarto (m2)
$ 500.00
39 $ 19,500.00
Mesa para doblado
$ 1,500.00
1 $ 1,500.00
Total $177,000.00Tabla 32 Costo de construcción y acondicionamiento de cuarto sanitizado.
Para operar en el cuarto sanitizado se requerirá de 4 personas de las cuales 1 para el área de lavado, 1 para el secado, 1 para el separado y 1 más para el doblado. El costo planeado por
PERIODO KG COSTO ($) KG
DIA 6250 50,000 6,375
SEMANA 34,375 275,000 35,062
MES 137,500 1,100,000 140,248
AÑO 1,650,000 13,200,000 1,682,976
101
kilogramo será de $18.00. La tabla 33 muestra la producción esperada de esta nueva área así como las ganancias estimadas.
Tabla 33. Producción prevista del cuarto sanitizado.
En total se requiere una inversión de $ 5,686,319.06 para llevar a cabo el proyecto que la empresa tiene y que contribuirá en el aumento de la producción tanto del área de corte como de lavado incluyendo el cuarto de sanitización. El resumen de los costos se muestra en la tabla 34
Costo MontoMano de obra $ 34,720.00
Almacenamiento $ 111,000.00Construcción e instalación $ 4,863,667.10
Área de lavado $ 80,000.00Cuarto de sanitización $ 177,000.00
Subtotal $ 5,266,387.10Gastos imprevistos (8%) $ 419,931.96
Total $ 5,686,319.06Tabla 34 Costo total del proyecto
Producción prevista anualmente por área de producciónProceso/área Utilidad anual ($)
Corte 27,637,394.4Lavado 13,200,000Cuarto de lavado (Sanitizado) 2,851,200Utilidad Total Anual 43,688,594.50
Área Producción actual / día
$ actual (promedio)
/ día
$ actual (promedio
) / añoProducción esperada /
día
$ esperado (promedio)
/ día
$ previsto (promedio) /
año
Corte 2800 Kg $56,840 15,005,760 5157 Kg 104,687.10 27,637,394.4
Lavado y secado
2200 Kg $17600 4,646,400 6250 Kg 50,000.00 13,200,000
PERIODO KG COSTO ($) KG
DIA 600 10,800 600
SEMANA 3,300 59,400 3,300
MES 13,200 237,600 13,200
AÑO 158,400 2,851200 158,400
102
Cuarto de sanitizad
o
N/A N/A N/A 600 Kg 10,800 2,851,200
Total 5600 Kg $74,440 19,652,160 12,034 Kg $165,487.1 43,688,594.4
Tabla 35. Utilidad total anual
El tiempo para la construcción e instalación del nuevo almacén requiere 4 meses (propuesta de la constructora) durante el cual la empresa seguirá produciendo a su ritmo actual, la tabla 36 muestra el tiempo de retorno de la inversión.
Utilidad bruta semanal
Costo del proyecto (adeudo)
$ 5,686,319.06Semana 1 $ 910,179.05 $ 4,776,140.01Semana 2 $ 910,179.05 $ 3,865,960.96Semana 3 $ 910,179.05 $ 2,955,781.91Semana 4 $ 910,179.05 $ 2,045,602.86Semana 5 $ 910,179.05 $ 1,135,423.81Semana 6 $ 910,179.05 $ 225,244.76Semana 7 $ 910,179.05 -$ 684,934.29
Tabla 36. Tiempo de retorno de la inversión
Una vez funcionando la planta al 100% en todas sus áreas y logrando la captación de clientes esperadas la inversión realizada para este proyecto, será recuperada en 6.25 semanas.
Conclusiones.Se prevé que, una vez realizada la nueva distribución de planta, los tiempos de recorrido se
disminuyan de 12 minutos a 7 minutos toda vez que el área de corte sea trasladada a la
actual área de almacén.
Así mismo el área de corte mejorará la productividad por operador de corte en 2% y la
producción de esta área, en total, un 82% aproximadamente rebasando con un 2% el
103
objetivo propuesto. Además en el área de lavado y secado la producción se aumenta un
184% al pasar de lavar 2200Kg a 6250 Kg. Diariamente por lo que se supera por un gran
porcentaje lo propuesto en el objetivo correspondiente.
Con la nueva distribución de planta se designó a cada estación de trabajo un espacio
ocupacional estándar para que cada persona realice sus labores sin interrumpir u obstruir al
compañero de al lado por los espacios reducidos que hubiera.
La funciones de trabajo dejarán de tener el tiempo ocioso pues al pasar el tiempo de
recorrido de 12 a 7 las áreas tienen un aumento de eficiencia, esto debido a que los recursos
físicos de la empresa están ordenada de la manera que se recorra la mínima distancia y
recorrer distancias innecesarias que no agregan valor al producto y que además hacen
menos productivo al trabajador.
Sobre la realización de este proyecto de propuesta de Redistribución de la planta se han
establecido los requerimientos de los factores necesarios para eficientar una planta, que
para lo consecuente es necesario tomar en cuenta el factor material, maquinaria, mano de
obra para unir lazos y buscar la mejora continua en los procesos de fabricación, Trapos y
Derivados para la Industria ha cimentado un proyecto visionario, para ofrecer productos de
calidad y atender a las necesidades de lo que demanda la industria , es por ello que la
realización de este proyecto traerá como beneficio incrementar el número de clientes,
ofrecer productos de alta limpieza, incrementar la producción y hacer más efectiva la
productividad.
Si bien es del todo conocido las empresas actualmente buscan reducir sus costos e
incrementar el volumen de demanda de producción en su mayoría de los casos la eficiencia
de la distribución de la planta, considerando una adecuada planeación, para así tener un
flujo de material más efectivo y flexibilidad en el manejo del mismo, los criterios para un
rediseño de la planta quedaron establecidos por consideración de los líderes de la empresa,
atendiendo de manera oportuna a los requerimientos de lo que buscan y quieren lograr, que
con ello su único objetivo de política de calidad será brindar un mejor servicio a la compra
venta y renta de trapos industriales.
104
Sugerencias.Se sugiere a la compañía Trapos y Derivados para la Industria los siguientes lineamientos
que fueron detectados a través de la realización del proyecto.
Realizar una clasificación ABC de los inventarios para reducir costos de
almacenamiento.
La mejor forma de conseguir la participación efectiva de los trabajadores es
hacerlos sentir parte de la empresa. Tomar en cuenta las opiniones, aportar ideas
nuevas y estrategias efectivas de comunicación.
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Aplicar la metodología 5’S con el objetivo de mantener áreas seguras, limpias y en
orden para lograr un mejor ambiente de trabajo y asegurar un proceso de fabricación
de calidad.
Implementar programas de producción para controlar la producción.
Implementación y verificación del cumplimiento normativo de equipo de protección
personal bajo la Norma Oficial Mexicana 017 de la Secretaria del Trabajo y
Previsión Social.
Realizar programas de mantenimiento preventivo y predictivo para evitar paros en
la línea y por ende disminuir la producción.
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