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FACULTAD DE INGENIERÍA ESCUELA PROFESIONAL DE INGENIERÍA INDUSTRIAL APLICACIÓN DE LA METODOLOGÍA DMAIC PARA MEJORAR LA PRODUCTIVIDAD EN EL PROCESO DE IMPRESIÓN DE PUBLICIDAD DE LA EMPRESA LVC CONTRATISTAS GENERALES S.A.C., SJL, 2017.” TESIS PARA OBTENER EL TÍTULO PROFESIONAL DE: INGENIERA INDUSTRIAL AUTORA CUYA LÓPEZ KARLA LUCÍA ASESOR MG. ING. MEZA VELÁSQUEZ MARCO ANTONIO LÍNEA DE INVESTIGACIÓN GESTIÓN EMPRESARIAL Y PRODUCTIVA LIMA PERÚ 2017

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FACULTAD DE INGENIERÍA

ESCUELA PROFESIONAL DE INGENIERÍA INDUSTRIAL

“APLICACIÓN DE LA METODOLOGÍA DMAIC PARA MEJORAR

LA PRODUCTIVIDAD EN EL PROCESO DE IMPRESIÓN DE

PUBLICIDAD DE LA EMPRESA LVC CONTRATISTAS

GENERALES S.A.C., SJL, 2017.”

TESIS PARA OBTENER EL TÍTULO PROFESIONAL DE:

INGENIERA INDUSTRIAL

AUTORA

CUYA LÓPEZ KARLA LUCÍA

ASESOR

MG. ING. MEZA VELÁSQUEZ MARCO ANTONIO

LÍNEA DE INVESTIGACIÓN

GESTIÓN EMPRESARIAL Y PRODUCTIVA

LIMA – PERÚ

2017

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III

DEDICATORIA

Dedico este proyecto a Dios, a mis

padres, Alberto Cuya y Lucía López.

A Dios por estar siempre mostrándome

el camino adecuado.

A mis padres porque siempre

estuvieron brindándome su apoyo

incondicional y comprensión, siempre

estuvieron pendientes de mí,

brindándome su apoyo en el logro de

mis objetivos.

Son la razón de mis arduos esfuerzos,

y por quienes agradezco, por tanto.

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IV

AGRADECIMIENTO

Agradezco a mi casa de estudios y a la

escuela de Ingeniería Industrial por la

formación de investigador, en especial

al Mg. Marco Meza Velásquez por

ayudarme a realizar y culminar mi tesis

con éxito, con sus conocimientos, sus

recomendaciones, su paciencia y su

tiempo, en el trayecto de mi

investigación.

Así mismo también a mis compañeros

de universidad quienes me apoyaron

constantemente durante mis estudios.

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VI

PRESENTACIÓN

Señores miembros del jurado:

En cumplimiento del Reglamento de Grados y Títulos de la Universidad Cesar

Vallejo presento ante ustedes la Tesis titulada “APLICACIÓN DE LA

METODOLOGÍA DMAIC PARA MEJORAR LA PRODUCTIVIDAD EN EL

PROCESO DE IMPRESIÓN DE PUBLICIDAD DE LA EMPRESA LVC

CONTRATISTAS GENERALES S.A.C., SJL, 2017”, la misma que someto a

vuestra consideración y espero que cumpla con los requisitos de aprobación

para obtener el Título Profesional de INGENIERO INDUSTRIAL.

KARLA LUCÍA CUYA LÓPEZ

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VII

ÍNDICE

I.INTRODUCCIÓN ...........................................................................................15

1.1 Realidad Problemática ...............................................................................16

1.2. Trabajos previos ........................................................................................25

1.3. Teorías relacionadas al tema ....................................................................31

1.4. Formulación del problema .........................................................................39

1.4.1. Problema General ................................................................................39

1.4.2. Problema Específicos ...........................................................................39

1.5. Justificación del estudio ............................................................................39

1.6. Hipótesis ...................................................................................................40

1.6.1. General ...............................................................................................40

1.6.2. Específicos ..........................................................................................41

1.7. Objetivos ...................................................................................................41

1.7.1. General ..................................................................................................41

1.7.2. Específicos .............................................................................................41

II. MÉTODO .....................................................................................................42

2.1. Diseño de investigación ...........................................................................43

2.2. Variable Operacionalización .....................................................................44

2.3. Población y muestra ..................................................................................47

2.4. Técnicas y instrumentos y recolección de datos, validez y confiabilidad ...47

2.5. Métodos de análisis de datos ....................................................................50

2.6. Aspectos éticos .........................................................................................52

2.7. Desarrollo de la Tesis................................................................................54

III. RESULTADOS ............................................................................................56

3.1. Análisis descriptivo ...................................................................................57

3.2. Análisis inferencial ....................................................................................69

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VIII

IV. DISCUSIÓN ................................................................................................80

V. CONCLUSIONES ........................................................................................83

VI. RECOMENDACIONES ...............................................................................85

VII. REFERENCIAS .........................................................................................87

ANEXOS ..........................................................................................................92

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IX

ÍNDICE DE TABLAS

TABLA N°1 Operacionalización de variables ...................................................46

TABLA N°2 Pre – Post Variable Independiente, Definir ...................................57

TABLA N°3 Pre – Post Variable Independiente, Medir. ...................................59

TABLA N°4 Pre – Post Variable Independiente, Analizar ................................60

TABLA N°5 Pre – Post Variable Independiente, Mejorar .................................62

TABLA N°6 Pre – Post Variable Independiente, Controlar ..............................63

TABLA N°7 Pre – Post Variable dependiente, Eficacia ....................................65

TABLA N°8 Pre – Post Variable dependiente, Eficiencia .................................66

TABLA N°9 Pre – Post Variable dependiente, Productividad...........................68

TABLA N°10 Tabla comparativa de Productividad ...........................................69

TABLA N°11 Resumen de procesamiento de casos ........................................70

TABLA N°12 Pruebas de normalidad ..............................................................70

TABLA N°13 Regla de decisión .......................................................................71

TABLA N°14 Prueba TSTUDENT Productividad .............................................71

TABLA N°15 Prueba TSTUDENT Eficacia ......................................................72

TABLA N°16 Prueba TSTUDENT Eficiencia ....................................................73

TABLA N°17 Prueba TSTUDENT Definir ........................................................74

TABLA N°18 Prueba TSTUDENT Medir ..........................................................75

TABLA N°19 Prueba TSTUDENT Analizar ......................................................76

TABLA N°20 Prueba TSTUDENT Mejorar .......................................................77

TABLA N°21 Prueba TSTUDENT Controlar ....................................................78

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X

ÍNDICE DE FIGURAS

FIGURA N°1 Publicidad e imagen a REPSOL. Empresa LVC CG SAC…..… 16

FIGURA N°2 Distribución de las empresas Manufactureras ...........................17

FIGURA N°3 Diagrama de operaciones ..........................................................21

FIGURA N°4 Diagrama de Ishikawa ...............................................................23

FIGURA N°5 Diagrama de Pareto...................................................................24

FIGURA N°6 Diagrama de barras Causa - Efecto ...........................................24

FIGURA N°7 La metodología DMAMC ...........................................................32

FIGURA N°8 Productividad ............................................................................37

FIGURA N°9 Entra y Salida de las variables. .................................................43

FIGURA N°10 Diagrama de Gantt. .................................................................55

FIGURA N°11 Variable Independiente, Definir ................................................58

FIGURA N°12 Variable Independiente, Medir .................................................59

FIGURA N°13 Variable Independiente, Analizar .............................................61

FIGURA N°14 Variable Independiente, Mejorar. .............................................62

FIGURA N°15 Variable Independiente, Controlar. ..........................................64

FIGURA N°16 Variable dependiente, Eficacia ...............................................65

FIGURA N°17 Variable dependiente, Eficiencia ..............................................67

FIGURA N°18 Variable dependiente, Productividad .......................................68

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XI

ANEXOS

ANEXO N°1 Publicidad e imagen. Señaléticas. Empresa LVC CG SAC. ......... 93

ANEXO N°2 Publicidad e imagen. Carteles en Jaula GLP. Empresa LVC CG SAC

………………… ............................................................................................................ 93

ANEXO N°3 Publicidad e imagen. Accesos de ingreso - salida. Empresa LVC CG

SAC …………. .............................................................................................................. 94

ANEXO N°4 Publicidad e imagen. Vista frontal y posterior de monolito. Empresa

LVC CG SAC ............................................................................................................... 94

ANEXO N°5 Matriz de consistencia. ........................................................................ 95

ANEXO N°6 Ficha de observación ........................................................................... 96

ANEXO N°7 Instrumento de Variable independiente, Metodología DMAIC - Pre

Test……….. ..................................................................................................... 97

ANEXO N°8 Instrumento de Variable independiente, Metodología DMAIC - Post

Test. …. ......................................................................................................................... 98

ANEXO N°9 Instrumento de Variable dependiente, Productividad - Pre Test . 99

ANEXO N°10 Instrumento de Variable dependiente, Productividad - Post Test

…...……………………………………………………………………………………100

ANEXO N°11 Validación de los instrumentos de medición a través de juicio de

expertos ....................................................................................................................... 101

ANEXO N°12 Validación de los instrumentos de medición a través de juicio de

expertos ....................................................................................................................... 102

ANEXO N°13 Validación de los instrumentos de medición a través de juicio de

expertos ....................................................................................................................... 103

ANEXO N°14 Validación de los instrumentos de medición a través de juicio de

expertos ....................................................................................................................... 104

ANEXO N°15 Validación de los instrumentos de medición a través de juicio de

expertos ....................................................................................................................... 105

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XII

ANEXO N°16 Validación de los instrumentos de medición a través de juicio de

expertos ....................................................................................................................... 106

ANEXO N°17 Proceso de fabricación de las señaléticas en la empresa LVC CG

SAC. .......................................................................................................................... 107

ANEXO N°18 Mapeo de procesos. Propuesta .................................................... 108

ANEXO N°19 SIPOC. Análisis de mapeo. Propuesta ......................................... 109

ANEXO N°20 Cronograma de ejecución ............................................................... 110

ANEXO N°21 Aspectos administrativos ................................................................. 111

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XIII

RESUMEN

La presente investigación tuvo como objetivo determinar de qué manera influye la

aplicación de la metodología DMAIC en la mejora de la productividad en el

proceso de impresión de publicidad en la empresa LVC Contratistas Generales

S.A.C.

El estudio fue de diseño cuasi – experimental, en el cual se toma como población

a un grupo pequeño de 08 personas en los meses de septiembre a marzo del

2017 del área de publicidad, donde se manipula la variable independiente para

obtener y observar el efecto en la variable dependiente.

Los datos recogidos fueron ingresados y estudiados empleando el software Excel

y SPSS, validando los instrumentos a través de la evaluación de juicio de

expertos, y mediante la prueba estadística T-Student, en el cual se aceptó la

hipótesis planteada, demostrando que el valor de la post - prueba es mayor que el

pre – prueba.

Se aceptó la hipótesis de la aplicación de la metodología DMAIC para la mejora

de la productividad en la empresa LVC Contratistas Generales S.A.C., logrando

obtener un 73.77% después de la aplicación de la metodología DMAIC.

Palabras clave: DMAIC, productividad, mejora, publicidad, observación.

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XIV

ABSTRACT

The present investigation had as objective to determine in what way the

application of the DMAIC methodology to improve productivity in the process of

printing of advertising in the company LVC CONTRATISTAS GENERALES S.A.C.

The type of research was of quasi - experimental design, in which a small group of

eight people is taken as the population in the months of September to March of

2017 of the advertising area, where the independent variable is manipulated to

obtain and observe the effect in the independent variable.

The collected data were entered and studied using the Excel and SPSS software,

validating the instruments through evaluation of expert judgment, and by statistical

test T Student, in which the hypothesis was accepted, showing that the value of

the Post - test is greater than the Pre - test.

The hypothesis of the application of the DMAIC methodology to improve

productivity in the company LVC CG SAC. Was accepted, achieving 73.77% after

application of the DMAIC methodology.

Key words: DMAIC, productivity, improvement, advertising, observation.

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CAPÍTULO I

INTRODUCCIÓN

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I. INTRODUCCIÓN

1.1 Realidad problemática

La empresa LVC Contratistas Generales S.A.C. es donde se aplicará la

presente tesis; LVC CG SAC es una empresa contratista de servicios, fundada

el año 2005, ubicada en el distrito de San Juan de Lurigancho, Departamento

de Lima. Proveedora de proyectos integrales, fabricación y montaje de todo

tipo de estructuras metálicas, publicidad exterior, imagen corporativa y pintura

en general.

Hoy en día el mercado se ha vuelto más exigente, puesto que no solo basta

con la incorporación apresurada de la tecnología, sino de las altas

expectativas de satisfacción que tiene el cliente con los productos y servicios.

El poco conocimiento de las metodologías de calidad hace que las empresas

tengan una limitación por obtenerlas, puesto que suponen que es dificultoso y

muchas veces no da el resultado esperado, pues es necesario tener una base

teórica para aplicar la metodología. Esto se ve afectado en las decisiones que

pueda tomar un profesional para implementar dicha metodología como mejora.

A continuación, se observa una fotografía panorámica de una estación de

servicios, que la empresa LVC CG SAC abanderó para REPSOL.

Figura n°1: Publicidad e imagen a REPSOL. Panorámica Estación de servicios. Empresa LVC CG SAC.

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A nivel nacional, el impacto de las empresas que brindan un servicio, ha

tomado un gran aporte en la economía del Perú; la constante competitividad

entre empresas de servicios, lleva a que cada una de ellas mejore sus

procesos y la calidad de su servicio. Asimismo, alcanzar el cumplimiento de las

exigencias cambiantes de los clientes manteniéndolos satisfechos a sus

expectativas.

El diario La República publicó: “Inversión en digital marcará la pauta en el

2016” según informó Karen Hörning, Gerente General de Carat Perú, “aún no

se podría realizar algún tipo de pronóstico o asegurar qué crecimientos y

decrecimientos se darán en las mismas plataformas. Sin embargo, el ámbito

digital proyecta tener una mayor acogida, sobre todo en las medianas y

pequeñas empresas, ya que la inversión que realizan en estas plataformas, es

menor pero no por ello tienen una menor efectividad o alcance, sino por el

contrario en algunas ocasiones es mucho mayor”, concluyó. (Diario La

República, lunes, 28 de diciembre de 2015).

La limitación de la industria gráfica hace la competencia mucho más alta, es

por ello, que se debe cumplir con la satisfacción del cliente para así contarlo

como cliente fijo.

El Ministerio de la Producción indicó: “Distribución de las empresas

manufactureras según la actividad Principal”, menciona que la actividad

metalmecánica es la tercera actividad más importante dentro de las empresas

manufactureras, representando el 15% del total de empresas registradas en el

país.

Figura n°2: Distribución de las empresas Manufactureras según la actividad principal, 2007 (Porcentaje).

OSEL Lima Norte. Ministerio de la Producción.

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A nivel local, LVC CG SAC al ser una PYME posee problemas que aquejan a

este tipo de empresas como: deficiencia en los procesos, ineficacia de los

colaboradores y falta de calidad en los productos acabados.

La empresa presenta estas deficiencias debido a que en el área de acabado,

publicidad, no existe un registro de actividades y el personal no conoce con su

totalidad el proceso. Es por ello, el área de acabado tiene la necesidad de

aplicar la metodología DMAIC para no incurrir en los siguientes errores;

- Vinil: Incorrecto enrollado, corte, retirado del vinil, pegado del vinil rotulado

en dirección contraria, incorrecto embalado, tomado de medidas, y de uso.

- Lona: Tomado de medidas incorrectas, mal embalado.

- Acrílicos y sustratos: mal corte, incorrecta colocación del vinil.

Estos procedimientos son manuales, sin embargo, no se cuenta con la

herramienta necesaria para su control, provocando la entrega de productos

defectuosos a los clientes. Los cuales son regresados por las fallas,

generando gastos y tiempos innecesarios en el reproceso del producto.

En los últimos años, la calidad de producción en LVC CG SAC ha alcanzado

un nivel de notabilidad alto a nivel gerencial y esto se ve reflejado en los

controles operacionales que la empresa va adoptando en sus respectivos

procesos. Sin embargo, hasta el momento las medidas adoptadas por LVC CG

SAC no han logrado aún, un importante cambio en el aumento de la

productividad de sus procesos; con esto, la empresa se ve obligada a aplicar

la metodología DMAIC (Definir, Medir, Analizar, Mejorar y Controlar), que

ayudará a mejorar los procesos del área de publicidad acabados.

A continuación, paso a detallar el sistema operativo de producción que maneja

la empresa con la descripción de operaciones que realiza, donde nos permita

entender más acerca del proceso de fabricación de la publicidad para

REPSOL.

Publicidad que elabora:

- Señaléticas de pared.

- Señaléticas para jaula de GLP.

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- Publicitarias para monolito REPSOL.

- Publicitarias para accesos REPSOL.

Diagrama de operaciones, de los diferentes productos que elabora LVC SAC,

cabe recalcar que se utilizan las mismas operaciones para la publicidad

mencionada líneas arriba. La descripción de las operaciones es la siguiente;

1. Diseño de vinil 3M.

En esta operación se plasma el diseño a imprimir (plantillas), utilizando el

programa corelDRAW. Se envía fotomontaje antes de imprimir, solicitando

aprobación de diseño.

2. Imprimir el vinil diseñado.

En esta operación se imprime del diseño en el vinil. Inspección de la

tonalidad de los colores según pantone solicitado.

3. Secado del vinil.

En esta operación de deja secar el vinil recién impreso 24h. antes de ser

laminado, esto es para que el vinil con el tiempo no se deteriore.

4. Laminado del vinil.

En esta operación se coloca una capa transparente brillosa, como

protección al vinil ante los rayos ultravioleta y la humedad.

5. Refilado del vinil.

En esta operación, el corte final del acabado de los viniles en los acrílicos.

6. Pelado de vinil.

En esta operación se retira la lámina protectora del adhesivo del vinil.

7. Aplicación de papel Transfer.

Esta operación consta del pegado del papel transfer en el vinil para

mantener dicho diseño de ploteado.

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8. Pegado de vinil.

Esta operación consta en adherir el vinil en el acrílico, utilizando una paleta

3M para mayor prolijidad.

9. Cortado de acrílico.

En esta operación se corta el acrílico según las medidas a solicitud.

10. Limpieza.

En esta operación se hace limpieza de la publicidad. Restos de adhesivo, y

de acrílico.

11. Inspección.

En esta operación se hace observación de las operaciones trabajadas.

12. Etiquetado.

Esta operación consiste en realizar el pegado de la etiqueta indicando

Destino de envío por estación de servicio, entre otras características que le

delegan al producto final.

13. Embalado.

La operación de embalado consiste en colocar los productos en las cajas

destinadas para la estación de servicio para distribución.

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DIAGRAMA DE OPERACIONES (DOP) : PROCESO DE FABRICACIÓN DE PUBLICIDAD REPSOL

PROCESO:

DEPARTAMENTO: MÉTODO:

PRODUCTO: ANALISTA:

Lámina de acrílico Vinil adhesivo 3M

Cortar Diseñar vinil

Tintas líquidas

Inspeccionar Imprimir vinil

Thinner

Limpiar Secado de vinil

Inspeccionar

Láminas vírgenes

Laminar vinil

Refilar vinil

Pelar vinil

Papel Transfer

Pegar papel

Paleta

Pegar vinil

Elaboración vinil publicitario

Producción Actual

Publicidad Karla Cuya

6 1

2

3

1

7

2

1

4

2

5

3

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22

Refilar vinil

Control de calidad

Etiquetado

Embalado

SIMBOLO

TOTAL

RESUMEN

CANT.

10

2

4

16

PRODUCTO TERMINADO

8

9

10

4

Figura n°3: DOP. Elaboración propia (2016).

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DIAGRAMA DE CAUSA – EFECTO, ISHIKAWA

Figura n°4: ISHIKAWA. Elaboración propia (2016).

Mano de obra Materia prima

Procedimientos Ambiente laboral

REPROCESO DEL

PRODUCTO

Baja Calidad

No

proveedores

Escasez de

material

Falta de

Motivación

Ausencia del

personal

Falta de

capacitación

Falta de

proactividad

Falta de

herramientas

Diagrama de

operaciones

Falta de

metodología

Falta de

supervisión

Falta de

orden y

limpieza

Capacidad

insuficiente

Distribución del

área

Equipos y maquinaria

Impresora

obsoleta

Falta de mantenimiento

herramientas

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24

DIAGRAMA DE PARETO

Causas del reproceso del producto Datos % Porcentaje %

Acumulado

P1 Diagrama de operaciones 26 32% 32%

P2 Falta de capacitación del personal 20 63% 24%

P3 Falta de metodología de proceso 16 88% 20%

P4 Calidad de la materia prima 9 107% 11%

P5 Proveedores 4 118% 5%

P6 Desmotivación del personal 3 123% 4%

P7 Falta de orden y limpieza 3 127% 4%

P8 Distribución de área 1 130% 1%

82

100%

Figura n°5: DIAGRAMA DE PARETO. Elaboración propia (2016).

Figura n°6: DIAGRAMA DE BARRAS, Causa – Efecto. Elaboración propia (2016).

Por la realidad problemática antes vista, en la empresa se ve necesario la

aplicación de la metodología DMAIC (Definir, Medir, Analizar. Mejorar y

Controlar), que es una herramienta muy significativa, Puesto que va ayudar a

mejorar la productividad del proceso de impresión.

32%

56%

76%87% 91% 95% 99% 100%

0%

20%

40%

60%

80%

100%

120%

0

5

10

15

20

25

30

P1 P2 P3 P4 P5 P6 P7 P8

Po

rce

nta

je a

cum

ula

do

Dat

os

reco

lect

ado

s

Causas del reproceso del producto

Datos recolectados Porcentaje acumulado

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25

1.2 Trabajos previos

Las investigaciones que están relacionadas directamente con el objeto de

estudio (“Aplicación de la metodología DMAIC para mejorar la productividad en

el proceso de impresión de publicidad de la empresa LVC Contratistas

Generales S.A.C., SJL, 2017.”). Estas investigaciones consultadas son

trabajos recientes, donde se citan los datos bibliográficos correspondientes al

autor, se señala el objetivo de investigación, marco metodológico y sus

conclusiones.

- Nacionales

Haciendo una revisión a los antecedentes que dieron pie a la presente

investigación, se tiene en primer lugar a (Pascual, 2009), en la tesis titulada

“Mejora de procesos en una imprenta que realiza trabajos de impresión

offset basados en la metodología Six Sigma”, que presentó en la Pontificia

Universidad Católica del Perú, como requisito para obtener el título de

Ingeniero Industrial, de la ciudad de Lima, Perú.

El estudio fue concebido como una investigación de diseño explicativo pre –

experimental, empleando la técnica de ficha de observación, registros y

utilizando un tipo de cuestionario para la recolección de datos. El objetivo fue

mejorar el proceso de una imprenta que realiza trabajos de impresión offset,

utilizando la metodología Six Sigma. Verificar las mejoras para asegurar que

se cumplan los objetivos y que sean sostenibles en el tiempo.

Como conclusión menciona que el trabajo en equipo con el personal de la

empresa es indispensable para poder desarrollar cada fase del Six Sigma, ya

que aportan un conocimiento interno que permite obtener la situación actual de

la organización y una visión más amplia del proceso de la empresa. Existen

métodos que ayudan a la prevención de errores en los procesos, siendo una

de ellas el Six Sigma, que es una metodología de clase mundial aplicada para

ofrecer un mejor producto, más rápido y al más bajo costo. Debido a esto se

decide trabajar con la metodología Six Sigma, para obtener procesos y

productos eficientes.

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En segundo lugar, se consideró la investigación de (Moscoso & Yalan, 2015),

en la tesis titulada “Mejora de la calidad en el proceso de fabricación de

plásticos flexibles de la empresa MARPLAST utilizando Six Sigma

basado en la metodología DMAIC”, que presentó en la Universidad de San

Martín de Porres, Facultad de Ingeniería y Arquitectura, de la ciudad de Lima,

Perú.

El estudio fue concebido como una investigación aplicativa, empleando la

implementación de la metodología. El objetivo fue implementar una

metodología que beneficie a la organización, es por ello, que luego de una

evaluación, se decidió ejecutar un proyecto de mejora continua mediante seis

sigmas basadas en la metodología DMAIC. El beneficio de esta es el uso de

diferentes herramientas estadísticas y el pensamiento sistemático en la

administración de las operaciones, a fin de mejorar conceptual y

metodológicamente el proceso actual.

Se concluye que el proyecto resultó viable financieramente y los productos

defectuosos se redujeron de manera circunstancial gracias a las

implementaciones realizadas que se obtuvieron de los análisis estadísticos, lo

cual indica que se ha reducido 29450 defectos por millón de oportunidad

siendo esta una muestra significativa para el beneficio de la organización.

En tercer lugar, se consideró la investigación de (Barahona & Navarro, 2013),

en la tesis titulada “Mejora del proceso de galvanizado en una empresa

manufacturera de alambres de acero aplicando la metodología Lean Six

Sigma”, que presentó en la Pontificia Universidad Católica del Perú, como

requisito para obtener el título de Ingeniero Industrial, de la ciudad de Lima,

Perú.

El estudio fue concebido como una investigación de diseño explicativo pre –

experimental, empleando la técnica de ficha de observación y registros. El

objetivo fue reducir el alto consumo de zinc y disminuir las devoluciones de

productos fuera de especificación y con defectos. Entre los resultados más

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relevantes se considera que es indispensable que los directivos, jefes y

trabajadores colaboren con la nueva metodología a implementar para que se

alcancen los objetivos deseados en el plazo establecido y con el presupuesto

planificado.

Lo primero que se debe realizar al iniciar el proyecto es concientizar a la alta

dirección la importancia e impacto significativo en la organización y el cliente

para garantizar el recurso y el apoyo gerencial.

En cuarto lugar, se consideró la investigación de (Mejía, 2013), en la tesis

titulada “Análisis y propuesta de mejora del proceso productivo de una

línea de confecciones de ropa interior en una empresa textil mediante el

uso de herramientas de manufactura esbelta”, que presentó en la Pontificia

Universidad Católica del Perú, como requisito para obtener el título de

Ingeniero Industrial, de la ciudad de Lima, Perú.

El estudio fue concebido como una investigación aplicativa. El objetivo fue

desarrollar el análisis y la propuesta de mejora del área de confecciones de la

empresa en estudio por medio de la aplicación de herramientas de

manufactura esbelta.

Se concluye que la aplicación de las herramientas de manufactura esbelta le

proporciona a la empresa una ventaja competitiva en calidad, flexibilidad y

cumplimiento, que a largo plazo se verá reflejado en aumento de ventas y

mayor utilidad por parte de la empresa.

En quinto lugar, se consideró la investigación de (Reaño, 2015), en la tesis

titulada “Propuesta de mejora de la productividad en el proceso de pilado

de arroz en el Molino Latino S.A.C.”, que presentó en la Universidad

Católica Santo Toribio de Mogrovejo, como requisito para obtener el título de

Ingeniero Industrial, de la ciudad de Chiclayo, Perú.

El estudio fue concebido como una investigación de diseño explicativo pre –

experimental, con la finalidad de mejorar sus indicadores de productividad, y la

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eficiencia durante el proceso de producción de pilado de arroz. El objetivo fue

aumentar la eficiencia del proceso, mediante la metodología de estudio de

trabajo, estudio de tiempos y movimientos, sobre la base de un indicador

importante de producción que es la productividad con relación a la materia

prima, de mano de obra y económica.

Se concluye que a través de la ejecución de los planes de mejora, se

obtuvieron mejorados indicadores de producción tales como, la producción por

hora, productividad de mano de obra, productividad económica, como se

observó se han incrementado notablemente debido a las propuestas de

mejora.

- Internacionales

En sexto lugar, se consideró la investigación de (Currillo, 2014), en su tesis

titulada “Análisis y propuesta de mejoramiento de la productividad de la

fabricación artesanal de hornos industriales FACOPA”, que presentó en la

Universidad Politécnica Salesiana, como requisito para obtener el título

profesional de ingeniero comercial, en Ecuador.

El estudio fue concebido como una investigación pre – explicativa. El objetivo

de esta investigación fue proponer una propuesta de mejora a la Productividad

en la Fabrica Artesanal de Hornos Industriales FACOPA.

Se concluye que la aplicación será funcional en la productividad y capacitación

de la empresa ayudando a realizar los cambios significativos y resultados

beneficiosos.

En séptimo lugar, se consideró la investigación de (Ávila, 2006), en su tesis

titulada “Modelo para la implementación y aplicación de seis sigma en

base a una industria de acero”, que presentó en la Universidad de San

Carlos de Guatemala, como requisito para conferírsele el título de ingeniera

industrial, en El Salvador.

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El estudio fue concebido como una investigación que abarca tres de los cuatro

tipos de investigación: descriptiva, aplicativa, con un enfoque cuantitativo y

además se le considera transversal. El objetivo de esta investigación fue

presentar un modelo de la correcta implementación y aplicación de Seis Sigma

basado en una industria de acero. Por medio de la metodología de Seis

Sigma, se consigue un mejor conocimiento de los procesos de la organización,

se incremente la satisfacción de los clientes, se incremente la competitividad,

se estandarizan técnicas y herramientas dentro de la organización, se

consigue la mejora continua, se recuperan inversiones, etc.

Los resultados de desarrollar un proyecto con Seis Sigma se analizan en la

fase Controlar de la metodología DMAIC. Esta fase incluye la elaboración del

plan para medir los ahorros de la mejora en base a una línea base (6 a 12

meses). Como resultado del proyecto de selección de materias primas, se

obtuvo una reducción en los costos del 99%.

En octavo lugar, se consideró la investigación de (González, 2004), en su

tesis titulada “Propuesta para el mejoramiento de los procesos

productivos de la empresa Servioptica LTDA.”, que presentó en la

Pontificia Universidad Javeriana, como requisito para el título de Ingeniero

Industrial, en Bogotá.

El estudio fue pre – explicativo. El objetivo de esta investigación fue diseñar

y/o rediseñar procedimientos para el mejoramiento de los procesos

productivos, que, ajustados a la estructura y funcionamiento actual de la

empresa en el estudio, favorezcan el mejoramiento de los tiempos de

producción, y el nivel de servicio al cliente de acuerdo a los estándares

requeridos.

Se concluye que la empresa debe hacer un seguimiento continuo a sus

procesos, siendo críticos y analizando cada paso, con el fin de encontrar

mejores soluciones.

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En noveno lugar, se consideró la investigación de (Guevara, 2011), en su tesis

titulada “Aplicación de la Metodología Seis Sigma como herramienta de

mejora a los principales indicadores de gestión en el área de

Manufactura de la Planta Ecuador Bottling Company en la ciudad de

Quito”, que presentó en la Universidad Politécnica Salesiana, como requisito

para el grado de Magister en Administración de empresas, en Quito.

El objetivo de esta investigación es identificar los principales indicadores con el

fin de mejorar un proceso aplicando las Herramientas del Six Sigma para

optimizar recursos y reducir costos de producción. También aplica las cinco

etapas de la metodología DMAMC, los resultados se dan en comparativos de

un mes (julio 2010 – agosto 2010), llegando a mejorar los valores, superando

a los previstos por el autor.

Por último, se consideró la investigación de (Torres & Monsalve, 2009), en la

revista titulada “Aplicación de metodología seis sigma para disminuir

intervenciones en proceso de fabricación de vidrios”, que presentó en la

revista de Ingeniería Industrial, Chile.

La metodología utilizada consideró la aplicación de la metodología Seis Sigma

y especialmente la implementación del ciclo de procesos DMAMC, propio de

esta metodología.

Se concluye que la metodología Seis Sigma es efectiva como estrategia de

mejora en la calidad y productividad, en el ámbito de02 los procesos de

fabricación de vidrios. Se estima que la efectividad en la aplicación de esta

metodología ha estado fundamentada en: a) una fuerte capacidad de liderazgo

del equipo asignado al proyecto seis sigma para conducir los procesos de

análisis e implementación de mejoras de manera planificada; b) la efectiva

utilización de métricas y herramientas de mejoramiento de la calidad en forma

oportuna y con un proceso de recopilación de datos veraz y c) la disposición

de la gerencia de la empresa para asignar los recursos que exigía el proyecto

seis sigma, de modo de materializar las mejoras propuestas.

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1.3 Teorías relacionadas al tema

A continuación, se presenta las teorías relacionadas a las variables de

investigación “Aplicación de la metodología DMAIC” y “Productividad”; los

cuales tienen como principal teórico a Roberto José Herrera Acosta con su

libro “Seis Sigma Métodos Estadísticos y sus Aplicaciones” y Humberto

Gutiérrez Pulido con su libro “Calidad Total y Productividad” respectivamente,

por ser quienes brindan una mejor información en cuanto a sus dimensiones e

indicadores.

1.3.1. Metodología DMAIC

El DMAIC es una metodología de mejoramiento que permite obtener

organizaciones eficaces y eficientes, continuamente alineadas con las

necesidades de los clientes. Se fundamenta en el trabajo en equipo como

estrategia para generar las capacidades competitivas de la organización y

de las personas involucradas. Para lograr estos objetivos el DMAIC está

basado en cinco etapas; Definir, Medir, Analizar, Mejorar y Controlar.

(Herrera, R, p. 2).

Seis Sigma (6s) es una estrategia de mejora continua del negocio que

busca mejorar el desempeño de los procesos de una organización y reducir

su variación; esto lleva a encontrar y eliminar las causas de los errores,

defectos y retrasos en los procesos del negocio, tomando como punto de

referencia en todo momento a los clientes y sus necesidades. (Gutiérrez, H,

2010, p. 280).

La metodología de mejora de procesos, centrada en la eliminación de

defectos o fallas en la entrega de un producto, puede llegar a satisfacer las

necesidades de los clientes que recurren a la industria de servicios. Para

ello, es menester “eliminar” cualquier evento en que el servicio ofrecido no

logra cumplir los requerimientos del cliente. Con ellos se busca obtener

ciertos beneficios, los cuales, Six Sigma encierra en sí mismo:

mejoramiento de la rentabilidad y la productividad. Partiendo principalmente

de la satisfacción del cliente. (Dembinski, H. 2010, p. 1).

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Figura n°7: La metodología DMAMC para el desarrollo de proyectos Seis Sigma. Gutiérrez (2010).

Diagrama de Operaciones del Proceso (DOP)

El Diagrama de Operaciones del Proceso consiste en registrar las

principales operaciones e inspecciones para comprobar la eficiencia de

aquellas. (Noriega, 2001, p.45).

Símbolos a utilizar,

Operación: Indica las principales fases del proceso, método o

procedimiento. Se produce también una operación cuando el

operario recibe información.

Inspección: Se va verificar la calidad, la cantidad o ambas. La

distinción entre esas dos actividades es evidente.

Actividades combinadas: Un círculo dentro de un cuadrado

representa la actividad combinada de operación inspección,

que es la más utilizada.

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Diagrama de Actividades del Proceso (DAP)

El Diagrama de Actividades del Proceso consiste que se va a realizar en un

producto a medida que pasa por algunas o por todas las etapas de un

proceso, la cual que se consignará en: cantidad de material, distancia

recorrida, tiempo de trabajo realizado, equipo utilizado. (Noriega, 2001,

p.61).

1.3.1.1. Definir

En esta etapa los responsables de la aplicación del método SEIS

SIGMA definen el problema de calidad mediante una planeación que

involucre las expectativas y necesidades de los clientes, la identificación

del proceso y de sus interrelaciones, así como también las variables

críticas. (Herrera, R, 2011, p. 9).

Definir el proyecto (D) En la etapa de definición se enfoca el proyecto,

se delimita y se sientan las bases para su éxito. Por ello, al finalizar esta

fase se debe tener claro el objetivo del proyecto, la forma de medir su

éxito, su alcance, los beneficios potenciales y las personas que

intervienen en el proyecto. (Gutiérrez, H, 2010, p. 291).

D (DEFINIR) Se identifican los posibles proyectos Six Sigma, que

deben ser evaluados por la dirección para evitar la inadecuada

utilización de recursos. (Dembinski, H. 2010, p. 1).

1.3.1.2. Medir

La organización debe planificar e implementar procedimientos de

seguimiento con el propósito de validar la información que toma del

proceso, como la medición y evaluación del producto, la capacidad del

proceso, los indicadores de gestión del proyecto y la satisfacción de los

clientes externos e internos. (Herrera, R, 2011, p. 16).

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Medir la situación actual (M) El objetivo general de esta segunda fase

es entender y cuantificar mejor la magnitud del problema o situación

que se aborda con el proyecto. Por ello, se define el proceso a un nivel

más detallado para entender el flujo del trabajo, los puntos de decisión y

los detalles de su funcionamiento; se establecen con mayor detalle las

métricas (las Y’s) con las que se evaluará el éxito del proyecto, y se

analiza y valida el sistema de medición para garantizar que las Y9s

puedan medirse en forma consistente. (Gutiérrez, H, 2010, p. 291).

M (MEDIR) Consiste en la caracterización del proceso identificando los

requisitos clave de los clientes, las características clave del producto (o

variables del resultado) y los parámetros (variables de entrada) que

afectan al funcionamiento del proceso y a las características o variables

clave. (Dembinski, H. 2010, p. 1).

1.3.1.3. Analizar

Es la etapa más importante de la filosofía Seis Sigma, ya que se deben

aplicar todas las herramientas estadísticas que se ajusten a la

información suministrada por el proceso. Una selección adecuada del

método estadístico permitirá sin lugar a dudas obtener mejores

beneficios y con ello acceder a un análisis muy cercano a la realidad.

(Herrera, R, 2011, p.35).

Analizar las causas raíz (A) La meta de esta fase es identificar la(s)

causa(s) raíz del problema (identificar las X vitales), entender cómo

éstas generan el problema y confirmar las causas con datos. Se trata

entonces de entender cómo y por qué se genera el problema, buscando

llegar hasta las causas más profundas y confirmar éstas con datos.

Obviamente, para encontrar las X vitales, primero será necesario

identificar todas las variables de entrada y/o posibles causas del

problema. (Gutiérrez, H, 2010, p. 292).

A (ANALIZAR) El equipo evalúa los datos de resultados actuales e

históricos. Se desarrollan y comprueban hipótesis sobre posibles

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relaciones causa-efecto utilizando las herramientas estadísticas

pertinentes. (Dembinski, H. 2010, p. 1).

1.3.1.4. Mejorar

En esta etapa la organización debe mejorar continuamente en términos

de la eficacia de sus procesos, de tal manera que permita llevar a cabo

nuevas técnicas o formas más efectivas de optimización. Para lograr

este mejoramiento la organización debe comprometerse a determinar

las tendencias del producto y a establecer el nivel de satisfacción del

cliente, a la vez que debe realizar estudios comparativos de su

desempeño y nivel de competitividad con respecto a otras

organizaciones. (Herrera, R, 2011, p. 24).

Mejorar (M) El objetivo de esta etapa es proponer e implementar

soluciones que atiendan las causas raíz y asegurarse de que se corrija

o reduzca el problema. Es recomendable generar diferentes alternativas

de solución que atiendan las diversas causas, apoyándose en algunas

de las siguientes herramientas: lluvia de ideas, técnicas de creatividad,

hojas de verificación, diseño de experimentos, poka-yoke, etc. La clave

es pensar en soluciones que ataquen la fuente del problema (causas) y

no el efecto. (Gutiérrez, H, 2010, p. 293).

I (MEJORAR) En la fase de mejora el equipo trata de determinar la

relación causa-efecto (relación matemática entre las variables de

entrada y la variable de respuesta que interese) para predecir, mejorar y

optimizar el funcionamiento de todo el proceso. (Dembinski, H. 2010, p.

1).

1.3.1.5. Controlar

Esta etapa permite verificar la efectividad y la eficacia de los diversos

cambios que sufre el proceso no a través de las diversas etapas de

mejora. Es indispensable entonces definir unos indicadores que nos

muestre el nivel de desempeño de la organización. Las ciencias

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estadísticas permiten utilizar un sinnúmero de aplicaciones para

conocer el estado de un proceso bajo los eventos que ofrece la

información recolectada en la organización. (Herrera, R, 2011, p. 48).

Controlar para mantener la mejora (C) Una vez que se alcanzaron las

mejoras deseadas, en esta etapa se diseña un sistema que mantenga

las mejoras logradas (controlar las X vitales) y se cierra el proyecto.

Muchas veces esta etapa es la más dolorosa o difícil, puesto que se

trata de que los cambios hechos para evaluar las acciones de mejora se

vuelvan permanentes, se institucionalicen y generalicen. Esto implica la

participación y adaptación a los cambios de toda la gente que participa

en el proceso, lo que puede tener sus resistencias y complicaciones.

(Gutiérrez, H, 2010, p. 293).

C (CONTROLAR) Consiste en diseñar y documentar los controles para

asegurar que lo conseguido mediante el proyecto Seis Sigma se

mantenga una vez que se hayan implementado los cambios. Cuando se

han logrado los objetivos y la misión se dé por finalizada, el equipo

informa a la dirección y se disuelve. (Dembinski, H. 2010, p. 1).

1.3.2. Productividad

La productividad tiene que ver con los resultados que se obtienen en un

proceso o un sistema, por lo que incrementar la productividad es lograr

mejores resultados considerando los recursos empleados para generarlos.

En general, la productividad se mide por el cociente formado por los

resultados logrados y los recursos empleados. Los resultados logrados

pueden medirse en unidades producidas, en piezas vendidas o en

utilidades, mientras que los recursos empleados pueden cuantificarse por

número de trabajadores, tiempo total empleado, horas máquina, etc.

(Gutiérrez, H, 2010, p. 21).

Según una definición general, la productividad es la relación entre la

producción obtenida por un sistema de producción o servicios y los

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recursos utilizados para obtenerla. Así pues, la productividad se define

como el uso eficiente de recursos — trabajo, capital, tierra, materiales,

energía, información — en la producción de diversos bienes y servicios.

(Prokopenko, P, 1989, p. 19).

Figura n°8: Productividad. Gutiérrez (2010).

1.3.2.1. Eficiencia

Eficiencia: grado de eficacia con que se utilizan los recursos para crear

un producto útil. Significa producir bienes de alta calidad en el menor

tiempo posible. Sin embargo, debe considerarse si esos bienes se

necesitan. Un quinto error es creer que las reducciones de los costos

siempre mejoran la productividad. Cuando se llevan a cabo de manera

indiscriminada, a la larga pueden empeorar la situación. (Prokopenko,

P, 1989, p. 20).

La eficiencia es simplemente la relación entre el resultado alcanzado y

los recursos utilizados. Buscar eficiencia es tratar de optimizar los

recursos y procurar que no haya desperdicio de recursos. (Gutiérrez,

H, 2010, p. 21).

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1.3.2.2. Eficacia

Eficacia: resultado logrado en comparación con el resultado posible. La

eficacia se define como la medida en que se alcanzan las metas. Con

todo, surge la dificultad de que el numerador y el denominador para

efectuar comparaciones de la eficacia puedan ser completamente

diferentes, al reflejar características específicas como las estructuras

organizativas y las metas políticas, sociales y económicas del país o del

sector de que se trate. (Prokopenko, P, 1989, p. 21).

La eficacia es el grado en que se realizan las actividades planeadas y

se alcanzan los resultados planeados. La eficacia implica utilizar los

recursos para el logro de los objetivos trazados (hacer lo planeado).

(Gutiérrez, H, 2010, p. 21).

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1.4 Formulación del problema

1.4.1. Problema general

- ¿De qué manera influye la aplicación de la metodología DMAIC para

mejorar la productividad en el proceso de impresión de publicidad de la

empresa LVC Contratistas Generales S.A.C., SJL, 2017?

1.4.2. Problemas específicos

- ¿De qué manera influye la aplicación de la metodología DMAIC y la

eficiencia para mejorar la productividad en el proceso de impresión de

publicidad de la empresa LVC Contratistas Generales S.A.C., SJL, 2017?

- ¿De qué manera influye la aplicación de la metodología DMAIC y la

eficacia para mejorar la productividad en el proceso de impresión de

publicidad de la empresa LVC Contratistas Generales S.A.C., SJL, 2017?

1.5 Justificación del estudio

El presente proyecto de investigación contribuirá con la aplicación de la

metodología DMAIC para mejorar la productividad en el proceso de impresión

de publicidad de la empresa LVC Contratistas Generales S.A.C., SJL,

beneficiando a la empresa como a sus clientes.

1.5.1. Justificación conveniencia

La investigación aplicará esta herramienta para la mejora de la calidad de

procesos, permitiendo a la empresa ser más competitiva aumentando la

productividad de sus procesos, utilizando en lo más mínimo los recursos como

tiempo y dinero. La importancia está en lograr obtener una mejora en los

procesos y mayor valor a largo plazo.

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1.5.2. Justificación económica

El presente proyecto de investigación es factible, por la razón de no

representar gastos mayores al momento de la aplicación como en su

ejecución. Permitiendo reducir sus costos en fallas o gestiones innecesarias y

a su vez será de mucha importancia y notabilidad para la mejora de los

ingresos económicos dentro de la empresa.

1.5.3. Justificación social

La investigación se realiza por la necesidad de mejorar los procesos en los

proyectos con ayuda de todos los colaboradores involucrados, con una

herramienta como el DMAIC ya que hoy en día es importante para la gestión,

un porcentaje medio bajo de las empresas nacionales actualmente no cuentan

con ello. Esta herramienta permite a toda empresa lograr un mejoramiento

continuo a mediano y largo plazo, lo que genera un aumento de la

productividad frente a las empresas competidoras.

1.5.4. Justificación académica

La Universidad César Vallejo, exige la elaboración de un proyecto de

investigación, que justifique los conocimientos adquiridos durante los ciclos

curriculares y su relación con la práctica, previa la obtención del bachiller.

Para cumplir este cometido se proyecta la aplicación de la metodología DMAIC

para mejorar la productividad en el proceso de impresión de publicidad de la

empresa LVC Contratistas Generales S.A.C., y ésta a su vez permita poner en

práctica los conocimientos adquiridos.

1.6 Hipótesis

1.6.1. Hipótesis general

Hi: La aplicación de la metodología DMAIC influye significativamente para

mejorar la productividad en el proceso de impresión de publicidad de la

empresa LVC Contratistas Generales S.A.C., SJL, 2017.

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1.6.2. Hipótesis secundarios

H1: La aplicación de la metodología DMAIC influye significativamente en la

eficiencia para mejorar la productividad en el proceso de impresión de

publicidad de la empresa LVC Contratistas Generales S.A.C., SJL, 2017.

H2: La aplicación de la metodología DMAIC influye significativamente en la

eficacia para mejorar la productividad en el proceso de impresión de

publicidad de la empresa LVC Contratistas Generales S.A.C., SJL, 2017.

1.7. Objetivo

1.7.1. Objetivo general

-Determinar de qué manera influye la aplicación de la metodología DMAIC

para mejorar la productividad en el proceso de impresión de publicidad de

la empresa LVC Contratistas Generales S.A.C., SJL, 2017.

1.7.2. Objetivos específicos

-Determinar de qué manera influye la aplicación de la metodología DMAIC

y la eficiencia para mejorar la productividad en el proceso de impresión de

publicidad de la empresa LVC Contratistas Generales S.A.C., SJL, 2017.

-Determinar de qué manera influye la aplicación de la metodología DMAIC

y la eficacia para mejorar la productividad en el proceso de impresión de

publicidad de la empresa LVC Contratistas Generales S.A.C., SJL, 2017.

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CAPÍTULO II

MÉTODO

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II. MÉTODO

2.1 Diseño de investigación

El tipo de investigación es aplicada, y el diseño fue de tipo cuasi- experimental.

Según Landean, (2007), el tipo de estudio aplicado está encaminado a la

resolución de problemas prácticos, con un margen de generalización limitado.

El aporte al conocimiento científico es secundario. Este tipo de estudio,

también conocido como activo o dinámico, corresponde a la asimilación y

aplicación de la investigación a problemas definidos en situaciones y aspectos

específicos. (p. 55).

Esta investigación es aplicada, la cual consta en mejorar la productividad en el

proceso de impresión de publicidad de la empresa con datos obtenidos,

mediante la aplicación de la metodología DMAIC quién busca la mejora en los

procesos de la empresa LVC Contratistas Generales S.A.C.

La técnica de contrastación, el diseño de la investigación fue de tipo cuasi-

experimental, puesto que con los datos que se obtienen se presta para la

manipulación intencional de las variables en condiciones de estricto control,

para su estudio.

Según Hernández, (2014), diseño es pre-experimental ya que es el diseño de

un solo grupo cuyo grado de control es mínimo. Generalmente es útil como un

primer cercamiento al problema de investigación en la realidad. Este diseño no

cumple con los requisitos de un experimento puro. (p.141).

Figura n°9: Entra y Salida de las variables. Metodología de la Investigación. Hernández Sampieri,

Roberto. (2014).

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2.2 Variables, Operacionalización

Definición Conceptual

“Aplicación de la metodología DMAIC para mejorar la productividad en el

proceso de impresión de publicidad de la empresa LVC Contratistas Generales

S.A.C., SJL, 2017”

2.2.1. Variable Independiente: Metodología DMAIC

La metodología DMAIC, según Herrera (2011), El Seis Sigma es una

herramienta de mejoramiento que permite obtener organizaciones eficaces y

eficientes, continuamente alineadas con las necesidades de los clientes. Se

fundamenta en el trabajo en equipo como estrategia para generar las

capacidades competitivas de la organización y de las personas involucradas.

Para lograr estos objetivos el DMAIC está basado en cinco etapas; Definir,

Medir, Analizar, Mejorar y Controlar.

2.2.2. Variable Dependiente: Productividad

La productividad, según Gutiérrez (2010), tiene que ver con los resultados que

se obtienen en un proceso o un sistema, por lo que incrementar la

productividad es lograr mejores resultados considerando los recursos

empleados para generarlos. En general, la productividad se mide por el

cociente formado por los resultados logrados y los recursos empleados.

Definición Conceptual

2.2.3. Variable Independiente: Metodología DMAIC

La aplicación de la metodología DMAIC empieza desde la definición, medición,

análisis, mejoramiento y control de los procesos. Se desarrollará las

actividades mediante el registro y fichas de observación basándose en los

colaboradores como un equipo de trabajo integrado para mejorar la

productividad de la empresa.

La aplicación de la metodología DMAIC en la empresa LVC Contratistas

Generales S.A.C. se realizará de la siguiente manera:

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PASO 1: El primer paso consiste en evaluar todas las posibles causas que

dan el problema, mediante el diagrama de Ishikawa (Causa – Efecto).

PASO 2: Consiste en ordenar las causas posibles, seleccionando el problema

mayor, para poder considerar qué metodología sería la más factible para

eliminar el problema, mediante diagrama de Pareto.

PASO 3: Consiste en la evaluación de las propuestas de mejora, y así evitar

la recurrencia del problema. Se definirá el problema, midiendo los factores

que la conllevan, finalmente analizarla.

PASO 4: Una vez obtenido el resultado, se debe prevenir la causa del

problema, para ello, se aplica el análisis para terminar con la mejora y control

de la misma, de tal forma que se solucione el problema principal, capacitando

a los responsables de cumplir con la mejora y control del proceso.

PASO 5: En etapa final, es la conclusión, se va revisar y documentar el

procedimiento seguido, luego se planea el trabajo futuro, para ello, se señala

algunas indicaciones para resolverlos. Los problemas más importantes, se

consideran para reiniciar el ciclo.

2.2.4. Variable Dependiente: Productividad

La productividad es producir más utilizando menos los recursos, siempre

manteniendo la calidad del producto, buscando la efectividad y eficiencia de la

producción y de quién lo hace.

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Tabla n° 1: Operacionalización de variables. Elaboración propia (2016).

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47

2.3 Población y muestra

La población tomada para la presente investigación fue en la empresa LVC

CONTRATISTAS GENERALES ubicada en el distrito de San Juan de

Lurigancho, ubicado en la Zona Este de Lima, que fueron tomadas a ocho (8)

operarios a que están involucradas en el proceso de impresión de la

publicidad. Puesto que nuestra población es conocida, no se tendrá

inconvenientes para determinar la muestra, se utilizará el mismo dato por ser

pequeña.

La muestra está orientada a 12 semanas, antes y después de la aplicación de

la metodología DMAIC en la empresa LVC CG SAC.

Unidad de análisis:

La unidad de análisis en esta investigación es la productividad de la empresa

LVC CONTRATISTAS GENERALES SAC.

Criterios de inclusión

En este proyecto de investigación se incluirá solo a los trabajadores de la

empresa LVC CONTRATISTAS GENERALES de ambos sexos, colaboradores

internos y externos.

Criterios de exclusión

Operarios y/o maquinarias que no se encuentran en el área establecida.

2.4 Técnicas e instrumentos de recolección de datos, validez y confiabilidad

Para logra de cada uno de los objetivos específicos se procederá a emplear

las siguientes técnicas y herramientas: Se utilizará la observación; el registro

de actividades; la ficha de verificación, revisión de datos y la observación

directa de los hechos.

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2.4.1. Técnicas e instrumentos

La técnica de recolección de datos consiste en vías a través de los cuales

se registran datos observables que representa verdaderamente los

conceptos o variables que se pretende medir para la recolección de la

información.

Se ejecutarán, revisión de datos y la observación directa de los hechos, de

los cuales se basarán en las declaraciones escritas que permitirán acceder

a la forma como se vienen realizando los procesos de impresión de

publicidad en la empresa, y también en el registro del sistema de la

adaptación por parte de los operarios frente a una nueva metodología de

trabajo.

- La observación: Fue tomada como técnica en esta investigación, ya que

la misma surgió por lo observado por la investigadora en cuanto al

proceso de producción. De igual manera fue utilizada en la recolección

de información de fuentes secundarias como textos, registro de datos,

etc.

- Ficha de registro de datos: Son los instrumentos de la investigación

documental que permiten registrar los datos significativos de las fuentes

consultadas.

- Ficha de observación: Las fichas de observación son instrumentos de la

investigación en campo. Se usan cuando el investigador debe registrar

datos que aportan otras fuentes como son personas, grupos sociales o

lugares donde se presenta la problemática.

- Levantamiento de información: Es un proceso mediante el cual el

analista recopila datos e información de la situación actual de un

sistema, con el propósito de identificar problemas y oportunidades de

mejora. Analizar información incluye examinar los datos obtenidos y

someterlos a operaciones estadísticas.

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2.4.2. Validez

Se establecerá la validez a través de juicio de expertos. La validez del

instrumento se otorgará mediante el juicio de 3 expertos: un estadístico, un

metodólogo y un especialista, utilizando sus apoyos en las

recomendaciones brindadas. Es un formulario preparado por el área de

investigación de la Universidad Cesar Vallejo.

Se medirá a través de contenido de cada pregunta del instrumento,

determinándose mediante el criterio de juicio de expertos a través de un

cuestionario de validación cualitativa de contenido de: claridad, objetividad,

actualidad, suficiencia, intencionalidad, consistencia, coherencia,

metodología, pertinencia.

2.4.3. Confiabilidad

Para la confiabilidad en esta tesis se utilizó el método primario porque se

han tomado los datos de la misma bitácora de la empresa LVC Contratistas

Generales S.A.C. que nos brindó durante todos estos meses.

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2.5 Métodos de análisis de datos

El análisis de datos para ésta investigación se hará ligada a la hipótesis,

debido a que cada una de las hipótesis planteadas será objeto de una

verificación.

Para el análisis de los datos de cada una de las variables se utilizará el

paquete estadístico SPSS versión 24. Asimismo, también se utilizará Excel

para realizar los gráficos y porcentajes en las tablas de frecuencias,

presentar su distribución y figuras.

En el caso de la productividad, eficencia y eficacia se realizó el análisis de

normalidad mediante el estadígrafo de ShapiroWilk, seguidamente se

utilizó la prueba de T- Student.

Después de aplicar el instrumento procederemos a obtener información y

organizar, y así tener nuestra base de datos que nos permitirá presentar

los resultados en tabla y figuras. Así mismo se obtendrá información de los

indicadores con las respectivas hojas de verificación y control de

frecuencias del equipo.

Pruebas paramétricas

Es la comparación de medias (prueba T), análisis de correlación (Pearson)

y análisis de la varianza (ANOVA I). En esta prueba requieren de la

comprobación previa de anteriormente descritos, con lo que será superior a

las no paramétrica, es decir cuando los datos siguen una distribución de

probabilidad dada para los datos. (Arriaza, 2006, p.44).

Pruebas no paramétricas

Es la comparación de medias (Mann – Whitney), análisis de correlación

(Spearman, Kendall tau), análisis de la varianza (Kruskal – Wallis) y tablas

de contingencia (Chi – cuadrado, Fisher). En esta prueba requieren cuando

los datos no siguen una distribución normal. (Arriaza, 2006, p.44).

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La prueba de normalidad

La prueba de normalidad, según Arriaza (2006) se refiere que la muestra

reducida van a buscar relaciones entre las variables mediante las pruebas

paramétricas, ya que van a comprobar si las variables cumplen con los

requisitos necesarios para este tipo de pruebas, como la distribución

normal de las variables, uniformidad de la varianza, escala de medida

métrica e independencia de los datos.

Existen varias pruebas de normalidad, entre las más conocidas se

encuentra la de Kolgomorov – Smirnov, tiene un poder inferior ya que

tendrá la mayor probabilidad de rechazar una distribución como normal y

es comparada con otras pruebas como Shapiro – Wilk. (Arriaza, 2006,

p.62).

Prueba de hipótesis

La prueba de hipótesis es el procedimiento que va determinar si la

hipótesis debe o no ser rechazada, ya que se va anticipar que el no

rechazo de la hipótesis no supone necesariamente su aceptación.

Según Gómez (2009), explica que el proceso que nos permite definir si los

resultados obtenidos en la muestra van a diferir significativamente de los

resultados esperados para aceptar o rechazar la hipótesis, se va

denominar contrastes de hipótesis o de significación o reglas de decisión.

Hipótesis alternativas

Según Sampieri (2014) menciona que la hipótesis alternativa se simboliza

como Ha y solo se pueden formular cuando hay otras posibilidades, de no

ser así, no se debe establecer. Las hipótesis alternativas se constituyen en

otras hipótesis de investigación, además de la hipótesis de investigación

original.

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Hipótesis nulas

La hipótesis nulas van a negar lo que afirma la hipótesis de investigación,

es decir la clasificación de hipótesis nulas es similar a la tipología de las

hipótesis de investigación, ya que van a negar la relación entre dos o más

variables, hipótesis que niegan que haya diferencia entre grupos que se

comparan e hipótesis que niegan la relación de causalidad entre dos más

variable. Las hipótesis nulas se van a simbolizar de esta manera: Ho.

Prueba T Student

La prueba T o prueba T de Student es una probabilidad que surge del

problema para estimar a la media de una población cuando el tamaño de la

muestra es pequeña, es decir se le puede llamar teoría exacta del

muestreo ya que se puede utilizar muestras aleatorias de tamaño mayor.

La prueba T tiene como hipótesis nula que el coeficiente de la variable es

igual a cero, además la variable explicativa no tiene relación significativa

con la variable dependiente. En conclusión, aquellos coeficientes con la

probabilidad del estadístico t inferior a 0,05 son aceptados en el modelo,

porque el caso de los coeficientes con probabilidad mayor que 0,05 no

rechaza la hipótesis nula que su verdadero valor es cero y valor que se

obtiene es al azar. (Arriaza, 2006, p.112)

2.6 Aspectos éticos

La fiabilidad y la validez son cualidades esenciales que deben tener las

pruebas o los instrumentos para la toma de datos, porque garantizan que los

resultados presentados son merecedores de crédito y confianza.

Los aspectos éticos y valores en los que se basará el desarrollo del presente

proyecto serán:

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- Uso de la información exclusivamente para fines académicos

universitarios.

- Respeto por la información recibida por parte de la empresa.

- Reserva respecto a los nombres y procedencia de información dentro

de la institución.

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2.7 Desarrollo de la Tesis

Planificación: Se planificó reuniones con todo el equipo de trabajo para

poder establecer los puntos que se van a tomar en consideración para

analizar y definir los objetivos para la empresa, estableciendo un

cronograma de capacitaciones con las fechas acordadas.

Elaboración de formatos: Se elaboró fichas de observación y de datos

para el mejor manejo de la información requerida, formatos de

inspección y a la vez un cronograma de capacitaciones. Se realizaron 2

capacitaciones a la semana a los operarios para que puedan desarrollar

de una mejor manera sus actividades programadas.

Proceso de reflexión estratégico: en esta fase se ve la intervención

de la mejora, los objetivos, verificando si están bien planteados o si se

tendría que volver a plantearlas. Ver las estrategias definidas para

poder alcanzar la meta.

Desarrollo del diagrama de operaciones: se realiza la capacitación

en general a los operarios para definir las actividades y los indicadores

en medición para beneficio de la empresa.

Implementación: en esta fase se introduce todos los datos recopilados

durante el tiempo establecido para poder medirlos y ver los resultados

individuales.

Control y seguimiento: aquí se ve el seguimiento y control diario que

se da a los resultados para ver cómo y dónde se ocasiona el problema.

En este seguimiento también se realizó la supervisión de la evaluación

de cada empleado en cuestión, si cumplían o no con el DOP.

Mejoras de la Metodología: exposición breve de las mejoras que se

obtendrán en el área de producción después de la aplicación de esta

metodología.

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Figura n°10: Diagrama de Gantt. Elaboración propia (2017).

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CAPÍTULO III

RESULTADOS

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57

III. RESULTADOS

Teniendo en cuenta los datos cuantitativos sobre la aplicación de la

metodología DMAIC, se procedió a realizar el procedimiento mediante gráficos

y tablas, tal y conforme se muestra a continuación.

3.1. Análisis descriptivo:

3.1.1. Variable Independiente: Metodología DMAIC.

Dimensión: Definir.

Indicador: Cumplimiento de planeación.

Base de datos de mi población de manera semanal 2017.

SEMANA DEFINIR ANTES

DEFINIR DESPUÉS

1 56.80 72.31

2 55.20 73.54

3 55.60 79.08

4 59.20 82.46

5 74.80 85.85

6 68.00 85.85

7 69.60 88.00

8 58.00 88.31

9 77.60 88.92

10 74.40 89.23

11 90.40 92.92

12 78.00 96.00

PROMEDIO 68.13 85.21

Tabla n° 2: Variable Independiente, Definir. Elaboración propia (2017).

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Figura n° 11: Variable Independiente, Definir. Elaboración propia (2017).

Interpretación: De la tabla nº2 comparativa arriba mostrada, se evidencia

claramente que la mejora de definir el cumplimiento de planeación de

producción se ha incrementado en promedio un 17,07%. Respecto al antes y

al después de la investigación.

Dimensión: Medir.

Indicador: Producción realizada.

SEMANA MEDIR ANTES

MEDIR DESPUÉS

1 56.80 72.31

2 55.20 73.54

3 55.60 79.08

4 59.20 82.46

5 74.80 85.85

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59

6 68.00 85.85

7 69.60 88.00

8 58.00 88.31

9 77.60 88.92

10 74.40 89.23

11 90.40 92.92

12 78.00 96.00

PROMEDIO 68.13 85.21

Tabla n° 3: Variable Independiente, Medir. Elaboración propia (2017).

Figura n° 12: Variable Independiente, Medir. Elaboración propia (2017).

Interpretación: De la tabla nº3 comparativa arriba mostrada, se evidencia

claramente que la mejora de medir la producción alcanzada se ha

incrementado en promedio un 17,07%. Respecto al antes y al después de la

investigación.

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60

Dimensión: Analizar.

Indicador: Producción sin defectos.

SEMANA ANALIZAR

ANTES ANALIZAR DESPUÉS

1 34.51 80.43

2 44.20 82.01

3 46.76 85.21

4 47.97 83.21

5 57.75 86.38

6 75.88 85.66

7 67.82 85.66

8 55.86 88.15

9 56.19 89.27

10 63.98 88.62

11 62.83 89.74

12 67.18 91.67

PROMEDIO 56.74 86.33

Tabla n° 4: Variable Independiente, Analizar. Elaboración propia (2017).

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61

Figura n° 13: Variable Independiente, Analizar. Elaboración propia (2017).

Interpretación: De la tabla nº4 comparativa arriba mostrada, se evidencia

claramente que la mejora del análisis de la producción sin defectos se ha

incrementado en promedio un 29,59%. Respecto al antes y al después de la

investigación.

Dimensión: Mejorar.

Indicador: Capacitación.

SEMANA MEJORAR

ANTES MEJORAR DESPUÉS

1 0.00 50.00

2 0.00 50.00

3 0.00 50.00

4 0.00 50.00

5 0.00 100.00

Page 62: FACULTAD DE INGENIERÍA y mediante la prueba estadística T-Student, en el cual se aceptó la hipótesis planteada, demostrando que el valor de la post - prueba es mayor que el pre

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6 0.00 100.00

7 0.00 100.00

8 0.00 100.00

9 0.00 100.00

10 0.00 100.00

11 0.00 100.00

12 0.00 100.00

PROMEDIO 0.00 83.33

Tabla n° 5: Variable Independiente, Mejorar. Elaboración propia (2017).

Figura n° 14: Variable Independiente, Mejorar. Elaboración propia (2017).

Interpretación: De la tabla nº5 comparativa arriba mostrada, se evidencia

claramente que la mejora de medir la producción alcanzada se ha

incrementado en promedio un 83,33%. Respecto al antes y al después de la

investigación.

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Dimensión: Controlar.

Indicador: Producción óptima.

SEMANA CONTROLAR

ANTES CONTROLAR

DESPUÉS

1 34.51 80.43

2 44.20 82.01

3 46.76 85.21

4 47.97 83.21

5 57.75 86.38

6 75.88 85.66

7 67.82 85.66

8 55.86 88.15

9 56.19 89.27

10 63.98 88.62

11 62.83 89.74

12 67.18 91.67

PROMEDIO 56.74 86.33

Tabla n° 6: Variable Independiente, Controlar. Elaboración propia (2017).

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Figura n° 15: Variable Independiente, Controlar. Elaboración propia (2017).

Interpretación: De la tabla nº6 comparativa arriba mostrada, se evidencia

claramente que la mejora del control de la producción mediante

capacitaciones, se ha incrementado en promedio un 29,59%. Respecto al

antes y al después de la investigación.

3.1.2. Variable dependiente: Productividad.

Dimensión: Eficacia.

Indicador: Porcentaje de eficacia.

Base de datos de mi población de manera semanal 2017.

SEMANA EFICACIA

ANTES EFICACIA DESPUÉS

1 56.80 72.31

2 55.20 73.54

Page 65: FACULTAD DE INGENIERÍA y mediante la prueba estadística T-Student, en el cual se aceptó la hipótesis planteada, demostrando que el valor de la post - prueba es mayor que el pre

65

3 55.60 79.08

4 59.20 82.46

5 74.80 85.85

6 68.00 85.85

7 69.60 88.00

8 58.00 88.31

9 77.60 88.92

10 74.40 89.23

11 90.40 92.92

12 78.00 96.00

PROMEDIO 68.13 85.21

Tabla n° 7: Variable dependiente, Eficacia. Elaboración propia (2017).

Figura n° 16: Variable dependiente, Eficacia. Elaboración propia (2017).

0.00

20.00

40.00

60.00

80.00

100.00

120.00

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

EFICACIA

EFICACIA ANTES EFICACIA DESPUÉS

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Interpretación: De la tabla nº7 comparativa arriba mostrada, se evidencia

claramente que la mejora de eficiencia en la producción se ha incrementado

en promedio un 17,07%. Respecto al antes y al después de la investigación.

Dimensión: Eficiencia.

Indicador: Porcentaje de eficiencia.

SEMANA EFICIENCIA

ANTES EFICIENCIA DESPUÉS

1 34.51 80.43

2 44.20 82.01

3 46.76 85.21

4 47.97 83.21

5 57.75 86.38

6 75.88 85.66

7 67.82 85.66

8 55.86 88.15

9 56.19 89.27

10 63.98 88.62

11 62.83 89.74

12 67.18 91.67

PROMEDIO 56.74 86.33

Tabla n°8: Variable dependiente, Eficiencia. Elaboración propia (2017).

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67

Figura n° 17: Variable dependiente, Eficiencia. Elaboración propia (2017).

Interpretación: De la tabla nº8 comparativa arriba mostrada, se evidencia

claramente que la mejora de medir la producción alcanzada se ha

incrementado en promedio un 29,59%. Respecto al antes y al después de la

investigación.

Variable Dependiente: Productividad.

SEMANA PRODUCTIVIDAD

ANTES PRODUCTIVIDAD

DESPUÉS

1 19.60 58.15

2 24.40 60.31

3 26.00 67.38

4 28.40 68.62

5 43.20 74.15

6 51.60 73.54

7 47.20 75.38

Page 68: FACULTAD DE INGENIERÍA y mediante la prueba estadística T-Student, en el cual se aceptó la hipótesis planteada, demostrando que el valor de la post - prueba es mayor que el pre

68

8 32.40 77.85

9 43.60 79.38

10 47.60 79.08

11 56.80 83.38

12 52.40 88.00

PROMEDIO 39.43 73.77

Tabla n° 9: Variable dependiente, Productividad. Elaboración propia (2017).

Figura n° 18: Variable dependiente, Productividad. Elaboración propia (2017).

Interpretación: De la tabla nº9 comparativa arriba mostrada, se evidencia

claramente que la mejora de medir la producción alcanzada se ha

incrementado en promedio un 34,34%. Respecto al antes y al después de la

investigación.

Page 69: FACULTAD DE INGENIERÍA y mediante la prueba estadística T-Student, en el cual se aceptó la hipótesis planteada, demostrando que el valor de la post - prueba es mayor que el pre

69

3.2. Análisis inferencial

PRODUCTIVIDAD

Planteamiento de Hipótesis general.

REGLA DECISIÓN:

Ho: µ (promedio) Pa ≥ µ (promedio) Pd

Ha: µ (promedio) Pa < µ (promedio) Pd

Ho: La aplicación de la metodología DMAIC no influye significativamente

para mejorar la productividad en el proceso de impresión de publicidad de

la empresa LVC Contratistas Generales S.A.C., SJL, 2017.

Ha: La aplicación de la metodología DMAIC influye significativamente para

mejorar la productividad en el proceso de impresión de publicidad de la

empresa LVC Contratistas Generales S.A.C., SJL, 2017.

Tabla nº 10: Tabla comparativa de Productividad. Elaboración propia. (2017)

Interpretación: De la tabla nº 10 comparativo arriba mostrado, se

evidencia claramente la mejora de la productividad.

MES SEMANAPRODUCTIVIDAD

ANTES

PRODUCTIVIDAD

DESPUÉSSEMANA MES

1 19.60 58.15 1

2 24.40 60.31 2

3 26.00 67.38 3

4 28.40 68.62 4

5 43.20 74.15 5

6 51.60 73.54 6

7 47.20 75.38 7

8 32.40 77.85 8

9 43.60 79.38 9

10 47.60 79.08 10

11 56.80 83.38 11

12 52.40 88.00 12

ENERO

FEBRERO

MARZO

SEPTIEMBRE

OCTUBRE

NOVIEMBRE

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70

3.2.1 Prueba de Normalidad

Resumen de procesamiento de

casos

Casos

Válido Perdidos Total

N Porcentaje N Porcentaje N Porcentaje

PRODUCTIVIDAD

_ANTES 12 100,0% 0 0,0% 12 100,0%

PRODUCTIVIDAD

_DESPUES 12 100,0% 0 0,0% 12 100,0%

Tabla nº 11: Resumen de procesamiento de casos. Elaboración propia. (2017)

A fin de poder contrastar la hipótesis general, es necesario primero

determinar si los datos que corresponden a las series de la productividad

antes y después tienen una distribución normal para tal fin y en vista que

las series de ambos datos son menores que 30, se procederá al análisis de

normalidad mediante el estadígrafo de ShapiroWilk.

Pruebas de normalidad

Kolmogorov-Smirnova Shapiro-Wilk

Estadístico gl Sig. Estadístico gl Sig.

PRODUCTIVIDAD

__ANTES ,201 12 ,196 ,921 12 ,292

PRODUCTIVIDAD

_DESPUES ,156 12 ,200* ,966 12 ,860

*. Esto es un límite inferior de la significación verdadera.

a. Corrección de significación de Lilliefors

Tabla nº 12: Pruebas de normalidad. Elaboración propia. (2017)

Interpretación: De la tabla No.12 comparativo arriba mostrado. El SIG de

la Productividad Antes > 0.05 (0.29) y el SIG de la Productividad Después >

0.05 (0.86) por lo tanto se concluye que nuestros datos son

PARAMÉTRICOS para la validación de las hipótesis, se utilizará la prueba

estadística de T – STUDENT.

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71

REGLA DE DECISIÓN:

SIG < 0.05 Datos no paramétricos antes o después

SIG > 0.05 Datos paramétricos antes y después

PRODUCTIVIDAD

ANTES PRODUCTIVIDAD

DESPUES CONCLUSIÓN

SIG> 0.05 SI SI PARAMETRICO

SIG> 0.05 SI NO NO PARAMETRICO

SIG> 0.05 NO SI NO PARAMETRICO

SIG> 0.05 NO NO NO PARAMETRICO

Tabla nº 13: Regla de decisión. Elaboración propia. (2017)

PRUEBA T-STUDENT: PRODUCTIVIDAD

Estadísticas de muestras emparejadas

Media N Desviación

estándar

Media de

error estándar

Par

1

PRODUCTIVIDAD_

ANTES 39,4333 12 12,60356 3,63833

PRODUCTIVIDAD_

DESPUES 73,7683 12 8,87519 2,56205

Tabla nº 14a: Estadísticas de muestras emparejadas. Elaboración propia con SPSS 24. (2017)

Correlaciones de muestras emparejadas

N Correlación Sig.

Par 1

PRODUCTIVIDAD_ANTES &

PRODUCTIVIDAD_DESPUE

S

12 ,858 ,000

Tabla nº 14b: Correlaciones de muestras emparejadas. Elaboración propia. (2017)

Page 72: FACULTAD DE INGENIERÍA y mediante la prueba estadística T-Student, en el cual se aceptó la hipótesis planteada, demostrando que el valor de la post - prueba es mayor que el pre

72

Prueba de muestras emparejadas

Diferencias emparejadas

t g

l

Sig.

(bilate

ral) Media

Desvia

ción

estánd

ar

Medi

a de

error

están

dar

95% de intervalo

de confianza de

la diferencia

Inferio

r

Superi

or

P

ar

1

PRODUCTIVIDAD_A

NTES -

PRODUCTIVIDAD_D

ESPUES

-

34,33

500

6,7622

8

1,952

10

-

38,63

155

-

30,03

845

-

17,5

89

1

1 ,000

Tabla nº 14c: Prueba de muestras emparejadas. Elaboración propia. (2017)

INTERPRETACIÓN: De la regla de decisión y de la tabla No.14a, ha

quedado demostrado que la media de la productividad antes (39.43%) es

menor que la media de la productividad después (73.76%), por

consiguiente, sea acepta la hipótesis de investigación o alterna, por la cual

queda demostrado que la aplicación de la metodología DMAIC mejora la

productividad en el proceso de impresión de publicidad de la empresa LVC

Contratistas Generales SAC.

PRUEBA T-STUDENT: EFICACIA

Estadísticas de muestras emparejadas

Media N Desviación

estándar

Media de error

estándar

Par

1

EFICACIA_

ANTES

68,1333 12 11,29741 3,26128

EFICACIA_

DESPUES

85,2058 12 7,20949 2,08120

Tabla nº 15a: Estadísticas de muestras emparejadas. Elaboración propia. (2017)

Correlaciones de muestras emparejadas

N Correlación Sig.

Par 1 EFICACIA_ANTES &

EFICACIA_DESPUES 12 ,797 ,002

Tabla nº 15b: Correlaciones de muestras emparejadas. Elaboración propia. (2017)

Page 73: FACULTAD DE INGENIERÍA y mediante la prueba estadística T-Student, en el cual se aceptó la hipótesis planteada, demostrando que el valor de la post - prueba es mayor que el pre

73

Prueba de muestras emparejadas

Diferencias emparejadas

t gl Sig.

(bilateral) Media Desviación

estándar

Media de

error

estándar

95% de intervalo de

confianza de la

diferencia

Inferior Superior

Par

1

EFICACIA_ANTES -

EFICACIA_DESPUES

-

17,07250 7,05829 2,03755 -21,55712 -12,58788

-

8,379 11 ,000

Tabla nº 15c: Prueba de muestras emparejadas. Elaboración propia. (2017)

INTERPRETACIÓN: De la regla de decisión y de la tabla No.15a, ha

quedado demostrado que la media de la eficacia antes (68,13%) es menor

que la media de la eficacia después (85,20%), por consiguiente, sea acepta

la hipótesis de investigación o alterna, por la cual queda demostrado que la

aplicación de la metodología DMAIC mejora la eficacia en el proceso de

impresión de publicidad de la empresa LVC Contratistas Generales SAC.

PRUEBA T-STUDENT: EFICIENCIA

Estadísticas de muestras emparejadas

Media N Desviación

estándar

Media de error

estándar

Par 1

EFICIENCIA_ANTES 56,7442 12 11,74595 3,39076

EFICIENCIA_DESPUES 86,3342 12 3,33991 ,96415

Tabla nº 16a: Estadísticas de muestras emparejadas. Elaboración propia. (2017)

Correlaciones de muestras emparejadas

N Correlación Sig.

Par 1 EFICIENCIA_ANTES &

EFICIENCIA_DESPUES 12 ,680 ,015

Tabla nº 16b: Correlaciones de muestras emparejadas. Elaboración propia. (2017)

Page 74: FACULTAD DE INGENIERÍA y mediante la prueba estadística T-Student, en el cual se aceptó la hipótesis planteada, demostrando que el valor de la post - prueba es mayor que el pre

74

Prueba de muestras emparejadas

Diferencias emparejadas

t gl Sig.

(bilateral) Media Desviación

estándar

Media de

error

estándar

95% de intervalo de

confianza de la

diferencia

Inferior Superior

Par

1

EFICIENCIA_ANTES -

EFICIENCIA_DESPUES

-

29,59000 9,78517 2,82473 -35,80720 -23,37280

-

10,475 11 ,000

Tabla nº 16c: Prueba de muestras emparejadas. Elaboración propia. (2017)

INTERPRETACIÓN: De la regla de decisión y de la tabla No.16a, ha quedado

demostrado que la media de la eficiencia antes (56,74%) es menor que la media de

la eficiencia después (86,33%), por consiguiente, sea acepta la hipótesis de

investigación o alterna, por la cual queda demostrado que la aplicación de la

metodología DMAIC mejora la eficiencia en el proceso de impresión de publicidad

de la empresa LVC Contratistas Generales SAC.

PRUEBA T-STUDENT: DEFINIR

Estadísticas de muestras emparejadas

Media N Desviación

estándar

Media de error

estándar

Par 1 DEFINIR_ANTES 68,1333 12 11,29741 3,26128

DEFINIR_DESPUES 85,2058 12 7,20949 2,08120

Tabla nº 17a: Estadísticas de muestras emparejadas. Elaboración propia. (2017)

Estadísticas de muestras emparejadas

Media N Desviación

estándar

Media de error

estándar

Par 1 DEFINIR_ANTES 68,1333 12 11,29741 3,26128

DEFINIR_DESPUES 85,2058 12 7,20949 2,08120

Tabla nº 17b: Correlaciones de muestras emparejadas. Elaboración propia. (2017)

Page 75: FACULTAD DE INGENIERÍA y mediante la prueba estadística T-Student, en el cual se aceptó la hipótesis planteada, demostrando que el valor de la post - prueba es mayor que el pre

75

Prueba de muestras emparejadas

Diferencias emparejadas

t gl Sig.

(bilateral) Media Desviación

estándar

Media de

error

estándar

95% de intervalo de

confianza de la

diferencia

Inferior Superior

Par

1

DEFINIR_ANTES -

DEFINIR_DESPUES

-

17,07250 7,05829 2,03755 -21,55712 -12,58788

-

8,379 11 ,000

Tabla nº 17c: Prueba de muestras emparejadas. Elaboración propia. (2017)

INTERPRETACIÓN: De la regla de decisión y de la tabla No.17a, ha quedado

demostrado que la media de la definición antes (68,13%) es menor que la media de

la definición después (85,20%), por consiguiente, sea acepta la hipótesis de

investigación o alterna, por la cual queda demostrado que la aplicación de la

metodología DMAIC, definición, mejora la productividad en el proceso de

impresión de publicidad de la empresa LVC Contratistas Generales SAC.

PRUEBA T-STUDENT: MEDIR

Estadísticas de muestras emparejadas

Media N Desviación

estándar

Media de error

estándar

Par 1

MEDIR_ANTES 68,1333 12 11,29741 3,26128

MEDIR_DESPUES 85,2058 12 7,20949 2,08120

Tabla nº 18a: Estadísticas de muestras emparejadas. Elaboración propia. (2017)

Correlaciones de muestras emparejadas

N Correlación Sig.

Par 1 MEDIR_ANTES &

MEDIR_DESPUES 12 ,797 ,002

Tabla nº 18b: Correlaciones de muestras emparejadas. Elaboración propia. (2017)

Page 76: FACULTAD DE INGENIERÍA y mediante la prueba estadística T-Student, en el cual se aceptó la hipótesis planteada, demostrando que el valor de la post - prueba es mayor que el pre

76

Prueba de muestras emparejadas

Diferencias emparejadas

t gl Sig.

(bilateral) Media Desviación

estándar

Media de

error

estándar

95% de intervalo de

confianza de la

diferencia

Inferior Superior

Par

1

MEDIR_ANTES -

MEDIR_DESPUES

-

17,07250 7,05829 2,03755 -21,55712 -12,58788

-

8,379 11 ,000

Tabla nº 18c: Prueba de muestras emparejadas. Elaboración propia. (2017)

INTERPRETACIÓN: De la regla de decisión y de la tabla No.18a, ha quedado

demostrado que la medición antes (68,13%) es menor que la media de la medición

después (85,20%), por consiguiente, sea acepta la hipótesis de investigación o

alterna, por la cual queda demostrado que la aplicación de la metodología DMAIC,

medición, mejora la productividad en el proceso de impresión de publicidad de la

empresa LVC Contratistas Generales SAC.

PRUEBA T-STUDENT: ANALIZAR

Estadísticas de muestras emparejadas

Media N Desviación

estándar

Media de error

estándar

Par 1

ANALIZAR_ANTES 56,7442 12 11,74595 3,39076

ANALIZAR_DESPUES 86,3342 12 3,33991 ,96415

Tabla nº 19a: Estadísticas de muestras emparejadas. Elaboración propia. (2017)

Correlaciones de muestras emparejadas

N Correlación Sig.

Par 1 ANALIZAR_ANTES &

ANALIZAR_DESPUES 12 ,680 ,015

Tabla nº 19b: Correlaciones de muestras emparejadas. Elaboración propia. (2017)

Page 77: FACULTAD DE INGENIERÍA y mediante la prueba estadística T-Student, en el cual se aceptó la hipótesis planteada, demostrando que el valor de la post - prueba es mayor que el pre

77

Prueba de muestras emparejadas

Diferencias emparejadas

t gl Sig.

(bilateral) Media Desviación

estándar

Media de

error

estándar

95% de intervalo de

confianza de la

diferencia

Inferior Superior

Par

1

ANALIZAR_ANTES -

ANALIZAR_DESPUES

-

29,59000 9,78517 2,82473 -35,80720 -23,37280

-

10,475 11 ,000

Tabla nº 19c: Prueba de muestras emparejadas. Elaboración propia. (2017)

INTERPRETACIÓN: De la regla de decisión y de la tabla No.19a, ha quedado

demostrado que la media de analizar antes (56,74%) es menor que la media de

analizar después (86,33%), por consiguiente, sea acepta la hipótesis de

investigación o alterna, por la cual queda demostrado que la aplicación de la

metodología DMAIC, analizar, mejora la productividad en el proceso de impresión

de publicidad de la empresa LVC Contratistas Generales SAC.

PRUEBA T-STUDENT: MEJORAR

Estadísticas de muestras emparejadas

Media N Desviación

estándar

Media de error

estándar

Par 1

MEJORAR_ANTES ,0000 12 ,00000 ,00000

MEJORAR_DESPUES 83,3333 12 24,61830 7,10669

Tabla nº 20a: Estadísticas de muestras emparejadas. Elaboración propia. (2017)

Correlaciones de muestras emparejadas

N Correlación Sig.

Par 1 MEJORAR_ANTES &

MEJORAR_DESPUES 12 . .

Tabla nº 20b: Correlaciones de muestras emparejadas. Elaboración propia. (2017)

Page 78: FACULTAD DE INGENIERÍA y mediante la prueba estadística T-Student, en el cual se aceptó la hipótesis planteada, demostrando que el valor de la post - prueba es mayor que el pre

78

Prueba de muestras emparejadas

Diferencias emparejadas

t gl Sig.

(bilateral) Media Desviación

estándar

Media de

error

estándar

95% de intervalo de

confianza de la

diferencia

Inferior Superior

Par

1

MEJORAR_ANTES -

MEJORAR_DESPUES

-

83,33333 24,61830 7,10669 -98,97505 -67,69161

-

11,726 11 ,000

Tabla nº 20c: Prueba de muestras emparejadas. Elaboración propia. (2017)

INTERPRETACIÓN: De la regla de decisión y de la tabla No.20a, ha quedado

demostrado que la media de mejorar antes (00,00%) es menor que la media de

mejorar después (83,33%), por consiguiente, sea acepta la hipótesis de

investigación o alterna, por la cual queda demostrado que la aplicación de la

metodología DMAIC, mejorar, mejora la productividad en el proceso de impresión

de publicidad de la empresa LVC Contratistas Generales SAC.

PRUEBA T-STUDENT: CONTROLAR

Estadísticas de muestras emparejadas

Media N Desviación

estándar

Media de error

estándar

Par 1

CONTROLAR_ANTES 56,7442 12 11,74595 3,39076

CONTROLAR_DESPUES 86,3342 12 3,33991 ,96415

Tabla nº 21a: Estadísticas de muestras emparejadas. Elaboración propia. (2017)

Correlaciones de muestras emparejadas

N Correlación Sig.

Par 1 CONTROLAR_ANTES &

CONTROLAR_DESPUES 12 ,680 ,015

Tabla nº 21b: Correlaciones de muestras emparejadas. Elaboración propia. (2017)

Page 79: FACULTAD DE INGENIERÍA y mediante la prueba estadística T-Student, en el cual se aceptó la hipótesis planteada, demostrando que el valor de la post - prueba es mayor que el pre

79

Prueba de muestras emparejadas

Diferencias emparejadas

t gl Sig.

(bilateral) Media Desviación

estándar

Media de

error

estándar

95% de intervalo de

confianza de la

diferencia

Inferior Superior

Par

1

CONTROLAR_ANTES -

CONTROLAR_DESPUES

-

29,59000 9,78517 2,82473 -35,80720 -23,37280

-

10,475 11 ,000

Tabla nº 21c: Prueba de muestras emparejadas. Elaboración propia. (2017)

INTERPRETACIÓN: De la regla de decisión y de la tabla No.21a, ha quedado

demostrado que la media de controlar antes (56,74%) es menor que la media de

controlar después (86,33%), por consiguiente, sea acepta la hipótesis de

investigación o alterna, por la cual queda demostrado que la aplicación de la

metodología DMAIC, controlar, mejora la productividad en el proceso de

impresión de publicidad de la empresa LVC Contratistas Generales SAC.

Page 80: FACULTAD DE INGENIERÍA y mediante la prueba estadística T-Student, en el cual se aceptó la hipótesis planteada, demostrando que el valor de la post - prueba es mayor que el pre

80

CAPÍTULO IV

DISCUSIÓN

Page 81: FACULTAD DE INGENIERÍA y mediante la prueba estadística T-Student, en el cual se aceptó la hipótesis planteada, demostrando que el valor de la post - prueba es mayor que el pre

81

IV. DISCUSIÓN

Después de analizar los resultados estadísticos en cada una de las

pruebas de hipótesis se puede afirmar lo siguiente:

Discusión de la Hipótesis General

De la tabla nº14a de la página 71 se puede evidenciar que la media de la

productividad en la empresa LVC Contratistas Generales S.A.C. en el área

de publicidad antes de la aplicación de la propuesta dio como resultado

(39.43%) bastante menor a la media de la productividad en la empresa

metalmecánica después de aplicar la metodología DMAIC que resultó en

(73.77%), evidenciando una mejora como consecuencia de la aplicación de

gestión de la Metodología DMAIC, este resultado coincide con lo

investigado por Moscoso & Yalan (2015) en su tesis titulada “Mejora de la

calidad en el proceso de fabricación de plásticos flexibles de la empresa

MARPLAST utilizando Six Sigma basado en la metodología DMAIC”, que

forma parte de la presente investigación y que concluye que la aplicación

de la Metodología DMAIC ayuda a mejorar la calidad mediante la mejora

continua, también, a reducir las incidencias en productividad. Asimismo, la

teoría reflejada en el libro de HUMBERTO GUTIERREZ PULIDO

“CALIDAD TOTAL Y PRODUCTIVIDAD” (2010) y en la cual nos hemos

basado para nuestro marco teórico, afirma que una buena Gestión de la

metodología DMAIC ayudaría a incrementar significativamente la

productividad.

Discusión de Hipótesis Secundarias

De la tabla nº15a de la página 72 se puede evidenciar que la media de la

eficacia en la empresa LVC Contratistas Generales S.A.C. en el área de

publicidad antes de la aplicación de la propuesta dio como resultado

(68,13%) bastante MENOR a la media de la eficacia en la empresa

metalmecánica después de aplicar la metodología DMAIC que resultó en

(85,20%), evidenciando una mejora como consecuencia de la aplicación de

Page 82: FACULTAD DE INGENIERÍA y mediante la prueba estadística T-Student, en el cual se aceptó la hipótesis planteada, demostrando que el valor de la post - prueba es mayor que el pre

82

gestión de la Metodología DMAIC, este resultado coincide con lo

investigado por Reaño (2015), en sus tesis titulada “Propuesta de mejora

de la productividad en el proceso de pilado de arroz en el Molino Latino

S.A.C.”, en la cual tuvo como resultado planes de mejora, se obtuvieron

mejorados indicadores de producción tales como, la producción por hora,

productividad de mano de obra, productividad económica, como se observó

se han incrementado notablemente debido a las propuestas de mejora.

Asimismo, la teoría reflejada en el libro de PROKOPENKO, J. “La gestión

de la productividad, Manual práctico” (1989) y en la cual nos hemos basado

para nuestro marco teórico, afirma que la eficacia está dada por el grado de

cumplimiento de los objetivos previstos en su diseño, y así está relacionado

con la productividad.

Discusión de la Hipótesis Secundaria

De la tabla nº16a de la página 73 se puede evidenciar que la media de la

eficiencia en la empresa LVC Contratistas Generales S.A.C. en el área de

publicidad antes de la aplicación de la propuesta dio como resultado

(56,74%) bastante MENOR a la media de la eficiencia en la empresa

metalmecánica después de aplicar la metodología DMAIC que resultó en

(86,33%), evidenciando una mejora como consecuencia de la aplicación de

gestión de la Metodología DMAIC, este resultado coincide con lo

investigado por González (2004), en sus tesis titulada “Propuesta para el

mejoramiento de los procesos productivos de la empresa Servioptica

LTDA.”, en la cual tuvo como resultado una reducción de devoluciones por

confusión de trabajos debida al orden al interior de las operaciones, de

acuerdo al indicador del sistema de gestión de calidad, el 0.034% de los

trabajos son devueltos por confusión entre ellos. Asimismo, la teoría

reflejada en el libro de 18. DEMBINSKI H. “Seis sigma (Six sigma) en la

industria de servicios” (2010) y en la cual nos hemos basado para nuestro

marco teórico, afirma que la relación entre los resultados logrados y los

recursos empleados, se mejora optimizando el uso de recursos de cómo se

encuentra la eficiencia y cómo influye en la productividad.

Page 83: FACULTAD DE INGENIERÍA y mediante la prueba estadística T-Student, en el cual se aceptó la hipótesis planteada, demostrando que el valor de la post - prueba es mayor que el pre

83

CAPÍTULO V

CONCLUSIONES

Page 84: FACULTAD DE INGENIERÍA y mediante la prueba estadística T-Student, en el cual se aceptó la hipótesis planteada, demostrando que el valor de la post - prueba es mayor que el pre

84

V. CONCLUSIONES

- Se concluye que una buena gestión de la Metodología DMAIC incrementa

significativamente la PRODUCTIVIDAD, conforme se puede evidenciar en

la tabla nº09 de la página 68, en donde el incremento fue de un promedio

de 34,34%.

- Se concluye que una buena gestión de la Metodología DMAIC incrementa

significativamente la EFICACIA, conforme se puede evidenciar en la tabla

nº07 de la página 65, en donde el incremento fue de un promedio de

17,07%.

- Se concluye que una buena gestión de la Metodología DMAIC incrementa

significativamente la EFICIENCIA, conforme se puede evidenciar en la

tabla nº08 de la página 66, en donde el incremento fue de un promedio de

29,59%.

Page 85: FACULTAD DE INGENIERÍA y mediante la prueba estadística T-Student, en el cual se aceptó la hipótesis planteada, demostrando que el valor de la post - prueba es mayor que el pre

85

CAPÍTULO VI

RECOMENDACIONES

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86

VI. RECOMENDACIONES

- Capacitar y entrenar a todo el personal operativo sobre la metodología

DMAIC, los procesos que deben seguir en la producción, explicando los

beneficios que se obtienen y la importancia de todos los pasos necesarios

para la aplicación, para así generar que todo el equipo se involucre con su

seguimiento y en futuro hacer la implementación de esta metodología para

todas las áreas de esta empresa; puesto que la mejora se incrementó en

un 83,33%.

- Se sugiere continuar con la metodología DMAIC como inicio de un proceso

de mejora continua, en donde la aplicación de las herramientas de

ingeniería, permitan la mejora de la calidad y la productividad de la

empresa. Desarrollando un periódico mural donde se puedan publicar

exclusivamente los diagramas de las operaciones de procesos de las

demás áreas; puesto que la eficiencia se incrementó en un 29,59%.

- Se recomienda que la motivación en los equipos de trabajo no decline;

para ello, se puede incluir en el cronograma de charlas diarias, la

participación de los colaboradores, fomentando la interacción entre

colaborador - empresa. Para así, con ello, reducir la producción con

defectos, evidenciando en la tabla n°4 comparativa, la mejora del análisis

de la producción sin defectos, el cual se incrementó en un 29,59%.

Page 87: FACULTAD DE INGENIERÍA y mediante la prueba estadística T-Student, en el cual se aceptó la hipótesis planteada, demostrando que el valor de la post - prueba es mayor que el pre

87

CAPÍTULO VII

REFERENCIAS

Page 88: FACULTAD DE INGENIERÍA y mediante la prueba estadística T-Student, en el cual se aceptó la hipótesis planteada, demostrando que el valor de la post - prueba es mayor que el pre

88

IV. REFERENCIAS

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Diseño Gráfico, 2006. 44 -112 pp. ISBN: 84 – 611 – 1661 – 5.

2. ÁVILA Calvillo, Andrea Desireé. Modelo para la implementación y

aplicación de seis sigma en base a una industria de acero. Tesis (título de

Ingeniero Industrial). Asesor: Ing. Guillermo Zamora Barillas. Guatemala,

Universidad de San Carlos de Guatemala, 2006. 95p.

3. BARAHONA Castillo, Leandro & NAVARRO Infante, Jessica. Mejora del

procesos de galvanizado en una empresa manufacturera de alambres de

acero aplicando la metodología Lean Six Sigma. Tesis (Título de Ingeniero

Industrial). Asesor: Ing. César A. Corrales Riveros. Lima, Perú, Pontificia

Universidad Católica del Perú, 2013. 117p.

4. CURRILLO Currillo, Miriam Rosalía. Análisis y propuesta de mejoramiento

de la productividad de la fabricación artesanal de hornos industriales

FACOPA. Tesis (título de Ingeniero Comercial). Asesor: Ing. Román Idrovo.

Cuenca, Ecuador, Universidad Politécnica Salesiana, 2014. 186p.

5. DEMBINSKI H. Seis sigma (Six sigma) en la industria de servicios. [En

línea]. 2010. [Fecha de consulta: 02 abril 2016]. Disponible en:

http://www.gestiopolis.com/seis-sigma-six-sigma-industria-servicios/

6. Diario La República [en línea]. Lima: Inversión en digital marcará la pauta

en el 2016 (Diciembre 2015). [Fecha de consulta: 26 de abril de 2016].

Disponible en: http://larepublica.pe/impresa/marketing-y-publicidad/729272-

inversion-en-digital-marcara-la-pauta-en-el-2016.

7. GOMEZ, H. Estadística. Manizales: s.e., 2009. 214 - 217 pp.

8. GONZÁLEZ Neira, Eliana María. Propuesta para el mejoramiento de los

procesos productivos de la empresa Servioptica LTDA. Tesis (título de

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89

Ingeniero Industrial). Asesor: Ing. Santiago Aguirre Mayorga. Bogotá,

Pontificia Universidad Javeriana, 2004. 116p.

9. GUEVARA Uvidia, Mario Germánico. Aplicación de la Metodología Seis

Sigma como herramienta de mejora a los principales indicadores de

gestión en el área de Manufactura de la Planta Ecuador Bottling Company

en la ciudad de Quito. Tesis (Magister en Administración de empresas).

Asesor: MBA Ing. Freddy Arévalo. Quito, Ecuador, Universidad Politécnica

Salesiana, 2011. 221p.

10. GUTIÉRREZ, H. Calidad Total y Productividad. 3° ed. México: McGRAW –

HILL / Interamericana editores, S.A. de C.V., 2010. 383p. ISBN: 978-607-

15-0315-2.

11. HERNÁNDEZ, R. Metodología de la investigación. 6° ed. México:

McGRAW – HILL / Interamericana editores, 2014. 736p. ISBN: 978 – 1 –

4562 – 2396 – 0

12. HERRERA, R. & FONTALVO, T. Seis Sigma: Métodos Estadísticos y sus

Aplicaciones. [En línea]. 2011. [Fecha de consulta: 09 abril 2016].

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http://biblioteca.utec.edu.sv/siab/virtual/elibros_internet/55821.pdf.

13. LANDEAN, R. Elaboración de trabajos de investigación. [En línea].

Venezuela: Editorial Alfa, 2007. [Fecha de consulta: 09 abril 2016].

Disponible en: https://books.google.com.pe/books. ISBN: 980 - 354 - 214 –

1

14. MEJÍA Carrera, Samir Alexander. Análisis y propuesta de mejora del

proceso productivo de una línea de confecciones de ropa interior en una

empresa textil mediante el uso de herramientas de manufactura esbelta.

Tesis (título de Ingeniero Industrial). Asesor: José Alan Rau Álvarez. Lima,

Perú, Pontificia Universidad Católica del Perú, 2013. 119p.

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15. Ministerio de Producción [en línea]. Lima: Características de las MYPES de

metalmecánica y carpintería en Lima Norte: un análisis de Casos. [Fecha

de consulta: 12 de septiembre de 2016]. Disponible en:

http://www.ucss.edu.pe/osel/mercado_labo_forma/pdf/01_Estudios/2014/ca

racteristicas-de-las-mypes.pdf

16. MORILLAS, A [en línea]. Contrastes no paramétricos (I). [Fecha de

consulta: 28 de junio de 2017]. Disponible en:

http://webpersonal.uma.es/~MORILLAS/CNOPARAI.pdf

17. MOSCOSO Chaparro, Jesus Elias Martin & YALAN Reyes, Adair Jeremy.

Mejora de la calidad en el proceso de fabricación de plásticos flexibles de

la empresa MARPLAST utilizando Six Sigma basado en la metodología

DMAIC. Tesis (título de Ingeniero Industrial). Lima, Perú, Universidad de

San Martín de Porres, 2015. 704 p.

18. NORIEGA, M. & DÍAZ, B. Técnicas para el estudio del trabajo. 2º ed. Lima:

Fondo de Desarrollo Editorial, 2001. 45 pp. ISBN: 9972 – 45 – 048 – 1.

19. PASCUAL Calderón, Emilsen. Mejora de procesos en una imprenta que

realiza trabajos de impresión offset basados en la metodología Six Sigma.

Tesis (título de Ingeniero Industrial). Asesor: Ing. Luís Negrón Naldos.

Lima, Perú, Pontificia Universidad Católica del Perú, 2009. 107p.

20. PROKOPENKO, J. La gestión de la productividad, Manual práctico. Suiza:

Organización Internacional del Trabajo, 1989. 333p. ISBN: 92-2-305901-1

21. REAÑO Villalobos, Raúl Ernesto. Propuesta de mejora de la productividad

en el proceso de pilado de arroz en el molino latino S.A.C. Tesis (título de

Ingeniero Industrial). Asesor: Oscar Vásquez Gervasi. Cliclayo, Perú,

Universidad Católica Santo Toribio de Mogrovejo, 2015. 131p.

22. TORRES Navarro, Carlos & MONSALVE Ochoa, Oscar Antonio. Aplicación

de metodología seis sigma para disminuir intervenciones en proceso de

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91

fabricación de vidrios. Revista Ingeniería Industrial. Chile, 8(1):93-105,

2009. ISSN 0717-9103.

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ANEXOS

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ANEXOS

Anexo n°1: Publicidad e imagen. Señaléticas. Empresa LVC CG SAC.

Anexo n°2: Publicidad e imagen. Carteles en Jaula GLP. Empresa LVC CG SAC.

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Anexo n°3: Publicidad e imagen. Accesos de ingreso - salida. Empresa LVC CG SAC.

Anexo n°4: Publicidad e imagen. Vista frontal y posterior de monolito. Empresa LVC CG SAC.

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Anexo n°5: Matriz de consistencia. Elaboración propia (2016).

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Anexo n°6: Ficha de observación. Elaboración propia (2017).

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Anexo n°7: Instrumento de Variable independiente, Metodología DMAIC - Pre Test. Elaboración propia (2016).

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Anexo n°8: Instrumento de Variable independiente, Metodología DMAIC - Post Test. Elaboración propia (2017).

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Anexo n°9: Instrumento de Variable dependiente, Productividad - Pre Test. Elaboración propia (2016).

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Anexo n°10: Instrumento de Variable dependiente, Productividad - Post Test. Elaboración propia (2017).

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Anexo n°11: Validación de los instrumentos de medición a través de juicio de expertos. Elaboración propia (2017).

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Anexo n°12: Validación de los instrumentos de medición a través de juicio de expertos. Elaboración propia (2017).

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Anexo n°13: Validación de los instrumentos de medición a través de juicio de expertos. Elaboración propia (2017).

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Anexo n°14: Validación de los instrumentos de medición a través de juicio de expertos. Elaboración propia (2017).

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Anexo n°15: Validación de los instrumentos de medición a través de juicio de expertos. Elaboración propia (2017).

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Anexo n°16: Validación de los instrumentos de medición a través de juicio de expertos. Elaboración propia (2017).

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Anexo n°17: Proceso de fabricación de las señaléticas en la empresa LVC CG SAC. Elaboración propia (2017).

Acrílicos. Acrílicos.

Pegado de vinil con agua. Pegado de vinil con agua.

Pegado de vinil al seco. Pegado de vinil al seco.

Retiro de excedentes de vinil. Acrílicos con vinil.

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Anexo n°18: Mapeo de procesos. Propuesta. Elaboración propia (2017).

Gestión Gerencial

Gestión de

Logísticas y

Compras

Corporativas

PROCESOS ESTRATÉGICOS

REQ

UER

IMIE

NTO

S D

EL C

LIEN

TES

Sistema Integrado de

Gestión (CALIDAD,

AMB. Y SST)

PROCESOS PRIMARIOS

Diseño Producción Subprocesos

Revisión y

Mantenimiento

Fabricación de

impresión

Fabricación de

señaléticas

Fabricación de

estructuras metálicas

Control Calidad

SATISFA

CC

IÓN

DEL C

LIENTES

PROCESOS DE APOYO

Gestión de

Recursos

Humanos

Mantenimiento Administración y

Finanzas

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Anexo n°19: SIPOC. Análisis de mapeo. Propuesta. Elaboración propia (2017).

PROVEEDORES ENTRADAS PROCESOS SALIDAS CLIENTES

- Proveedores de guantes dieléctricos FLY FLEX

- Personal de proyectos

- Proveedores de vinil 3M

- Proveedores de chalecos importados nacionales

- Transporte propio - Proveedores de

acrílicos NORGLASS - Proveedores de

zapatos industriales - Proveedores de

Transfer

- Suministro

de materiales

- Suministro de energía eléctrica

- Suministro de equipo eléctricos

Descripción del proceso: Suministro e instalación de publicidad – señaléticas. Mapeo del proceso:

- Equipos en

operativos. - Orden

solucionada.

- Repsol - Petroperu

SIPOC: Análisis de mapeo: Área Proyectos

El cliente evalúa

la orden

solucionada.

Análisis de

orden.

Evaluación de

los

suministros.

Requerimien

tos de

materiales.

Instalación de

producto en

estación de

servicios

Agrupación

de

materiales.

Instalación de

viniles en

acrílico.

Cerrado de

actividades

en estación

de servicios.

Firma del acta

de conformidad.

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Anexo n°20: Cronograma de ejecución. Elaboración propia (2017).

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Anexo n°21: Aspectos administrativos. Presupuesto. Elaboración propia (2017).

El proyecto elaborado será financiado íntegramente por el investigador, pues no se

pudo obtener financiamiento externo.

RUBROS COSTO DE GASTOS

APROXIMADOS (S/)

Recursos Institucionales 5720

Físicos:

Material de escritorio

Gastos administrativos

Fotocopias e impresiones

Comunicación por teléfono

Servicios:

Movilidad

Internet

255

3500

320

600

665

380

3.1 Presupuesto Total S/. 5720.00

: En 4 meses.