diseño de un modelo de gestión lean manufacturing

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Diseño de un modelo de gestión Lean Manufacturing empleando la herramienta Kaizen en el área de producción de la empresa “aplanchados doña chepa”. Edy Santiago Burbano Pasaje Carlos Gabriel Torres Román Fundación Universitaria de Popayán Facultad de Ingenierías Ingeniería Industrial Octubre 2020

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Page 1: Diseño de un modelo de gestión Lean Manufacturing

Diseño de un modelo de gestión Lean Manufacturing empleando la herramienta

Kaizen en el área de producción de la empresa “aplanchados doña chepa”.

Edy Santiago Burbano Pasaje

Carlos Gabriel Torres Román

Fundación Universitaria de Popayán

Facultad de Ingenierías

Ingeniería Industrial

Octubre 2020

Page 2: Diseño de un modelo de gestión Lean Manufacturing

Diseño de un modelo de gestión lean Manufacturing empleando la herramienta

Kaizen en el área de producción de la empresa “aplanchados doña chepa”.

Edy Santiago Burbano Pasaje

Carlos Gabriel Torres Román

Trabajo de grado presentado como requisito para optar al título de Ingeniero

Industrial

Director: Andrea Urbano Gallego

Fundación Universitaria de Popayán

Facultad de Ingenierías

Ingeniería Industrial

Octubre 2020

Page 3: Diseño de un modelo de gestión Lean Manufacturing

Dedicatoria

El trabajo de grado lo dedicamos en primera instancia a nuestros padres, amigos y

familiares más cercanos que nos han apoyado en toda la etapa de nuestro proceso

estudiantil, a la Fundación Universitaria de Popayán y a nuestros apreciados maestros

quienes nos acogieron y nos brindaron valiosas herramientas que contribuyen a nuestra

formación profesional y personal.

Page 4: Diseño de un modelo de gestión Lean Manufacturing

Agradecimientos

Agradecemos a Dios, a nuestros profesores y nuestra directora por el apoyo dado

durante el proceso de desarrollo del presente trabajo, por compartir sus conocimientos

experiencias, vivencias que enriquecen el proyecto para culminar una etapa de nuestra

vida profesional.

Page 5: Diseño de un modelo de gestión Lean Manufacturing

Resumen

El presente proyecto se presenta como requisito para optar al título de ingeniero

industrial de la Fundación universitaria de Popayán. Se atiende la necesidad que tiene la

empresa “Aplanchados Doña Chepa”, en solucionar la problemática que se presenta en

el proceso de producción. Esta empresa elabora los productos de: Aplanchados, Ponqué

Doña Chepa, Pan de Novia, Colaciones y Dulce cortado, son estos los productos de

cuyos procesos son objeto de estudio en este proyecto. Se realiza una fundamentación

teórica y legal para la producción de alimentos. Se fundamentan las metodologías de

Lean Manufacturing y específicamente se enfoca la proyección de la mejora mediante

la utilización de la herramienta Kaizen. Seguidamente se aplican instrumentos de

análisis del proceso productivo como flujogramas, diagramas de proceso (análisis de

métodos y tiempos), diagramas de recorrido y diagrama Ishikawa para la determinación

de los puntos críticos del proceso. Con la información recolectada el diagnóstico actual

de la organización, se construye una propuesta metodológica para la aplicación de

Kaizen, de modo que se logre minimizar la problemática inicialmente identificada. La

propuesta de mejora se fundamenta en el ciclo PHVA, proponiendo ocho (8) pasos

Kaizen que permiten realizar 17 actividades principales para garantizar la mejora.

Page 6: Diseño de un modelo de gestión Lean Manufacturing

Tabla de contenido

Resumen ....................................................................................................................... 5

Lista de Tablas ................................................................................................................. 8

Lista de Figuras ................................................................................................................ 9

Introducción ................................................................................................................... 10

Formulación del problema ............................................................................................. 11

Justificación .................................................................................................................... 13

Objetivos ........................................................................................................................ 15

Objetivo General: ................................................................................................... 15

Objetivos Específicos: ............................................................................................ 15

Marco Teórico ................................................................................................................ 16

Metodología ................................................................................................................... 19

Análisis de los Resultados .............................................................................................. 21

Marco Referencial ...................................................................................................... 21

Departamento del Cauca ........................................................................................ 21

Municipio de Popayán ............................................................................................ 22

Empresa Aplanchados Doña Chepa ........................................................................... 23

Marco Conceptual .......................................................................................................... 24

Lean Manufacturing. .............................................................................................. 24

Kaizen. ................................................................................................................... 24

Mejora Continua ..................................................................................................... 24

Proceso ................................................................................................................... 25

Planificación ........................................................................................................... 25

Calidad Total .......................................................................................................... 25

Marco Legal ................................................................................................................... 26

Para el presente proyecto en su estructura legal se ha optado por la utilización de 26

Capítulo I ........................................................................................................................ 29

Contextualizando la Herramienta Kaizen .................................................................. 29

Diagnostico ................................................................................................................ 36

Fase 1. Rastreo Bibliográfico ................................................................................. 36

Fuente: Massaki, Imai. 2008. ................................................................................. 37

Visita a la empresa ..................................................................................................... 38

Estructura organizacional de la empresa .................................................................... 47

Procedimientos ........................................................................................................... 48

Page 7: Diseño de un modelo de gestión Lean Manufacturing

Aplicación de la entrevista ......................................................................................... 53

Análisis de las respuestas de la entrevista .............................................................. 55

Análisis DOFA ........................................................................................................... 57

Análisis del DOFA ..................................................................................................... 58

Diagrama de Ishikawa (Espina de pescado) ............................................................... 59

Capítulo 2 ....................................................................................................................... 63

Etapa PLANEAR (Planeación) .............................................................................. 65

Análisis del flujo del proceso productivo ................................................................... 71

Ingredientes: Huevos, mantequilla, Harina, sal, azúcar, glaseado de azúcar ......... 73

Elaboración Del Ponqué ......................................................................................... 75

Ingredientes: harina, mantequilla, huevos, polvo de hornear y azúcar .................. 79

Diagramas de procesos ........................................................................................... 82

Diagramas de recorrido .......................................................................................... 84

Identificación de puntos críticos del proceso ............................................................. 95

Puntos críticos relacionados con el proceso ........................................................... 95

Puntos críticos relacionados con los tiempos del proceso ..................................... 97

Puntos críticos relacionados con recorridos ........................................................... 98

Puntos críticos relacionados con distribución en planta ........................................ 99

Capítulo 3 ..................................................................................................................... 100

Mapa de Flujo de Valor ............................................................................................ 100

Metodología propuesta para aplicación herramienta Kaizen ................................... 101

Desarrollo de la propuesta metodológica ................................................................. 103

Etapa inicial (Paso 0) ........................................................................................... 103

Etapa HACER ...................................................................................................... 106

Etapa VERIFICAR / AJUSTAR .......................................................................... 106

Conclusiones ................................................................................................................ 110

Recomendaciones ......................................................................................................... 111

Bibliografía .................................................................................................................. 112

Page 8: Diseño de un modelo de gestión Lean Manufacturing

Lista de Tablas

Tabla 1Marco legal ........................................................................................................ 26 Tabla 2 Procedimiento Control de Materias Primas e Insumos ..................................... 49

Tabla 3 Procedimiento Programación de la Producción ................................................ 49 Tabla 4 Procedimiento Control de Calidad .................................................................... 51 Tabla 5 Entrevista semiestructurada ............................................................................. 54 Tabla 6 Análisis DOFA .................................................................................................. 57 Tabla 7 Problemas identificados .................................................................................... 60

Tabla 8 Roles propuestos para equipo Kaizen ............................................................... 67 Tabla 9 Propuesta plan de capacitación ......................................................................... 69 Tabla 10. Relación de materia prima ............................................................................. 81 Tabla 11Descripción recorrido elaboración colaciones ................................................. 85 Tabla 12. Descripción recorrido elaboración dulce cortado .......................................... 87

Tabla 13. Descripción recorrido elaboración pan de novia............................................ 89

Tabla 14. Descripción recorrido elaboración ponqué doña chepa ................................. 91 Tabla 15. Descripción recorrido elaboración aplanchados ............................................ 93 Tabla 16. Actividades comunes en proceso de producción ........................................... 95

Tabla 17. Tiempos promedio actividades comunes ....................................................... 98 Tabla 18. Actividades repetitivas ................................................................................... 98

Tabla 19. Propuesta metodológica de la mejora .......................................................... 101 Tabla 20.Indicadores propuestos ................................................................................. 105 Tabla 21. Medición de indicadores de reprocesos....................................................... 107

Tabla 22. Propuesta medición de eventos Kaizen propuestos ..................................... 108

Page 9: Diseño de un modelo de gestión Lean Manufacturing

Lista de Figuras

Figura 1Mapa del departamento del Cauca .................................................................... 21 Figura 2 Mapa de la Ciudad de Popayán ...................................................................... 22

Figura 3 Sede principal .................................................................................................. 23 Figura 4 Ciclo PHVA ..................................................................................................... 37 Figura 5 Presentación de las colaciones ........................................................................ 38 Figura 6 Horno de aplanchados ..................................................................................... 39 Figura 7 Horno de ponque ............................................................................................. 40

Figura 8 Carro de bandejas ........................................................................................... 40 Figura 9 Bandeja los productos elaborados .................................................................. 41 Figura 10 Bandeja los productos elaborados ................................................................ 42 Figura 11 Platón para revolver ingredientes. ................................................................. 42 Figura 12 Mesa de los productos elaborados ................................................................ 43

Figura 13 Mesa de procedimientos ................................................................................ 43

Figura 14 Medida de la harina....................................................................................... 44 Figura 15 Batidora Industrial ........................................................................................ 44 Figura 16 Almacén de producto terminado .................................................................... 45

Figura 17 Empaque del producto terminado ................................................................. 46 Figura 18 Corte de los aplanchados .............................................................................. 46

Figura 19 Disposición para empacar aplanchados y pan de novia. .............................. 47 Figura 20 Estructura organizacional .............................................................................. 48 Figura 21. Diagrama causa - efecto ................................................................................ 59

Figura 22 Diagrama de Flujo de Colaciones .................................................................. 71 Figura 23 Diagrama de Flujo de Aplanchados ............................................................... 74

Figura 24 Diagrama de Flujo del Ponqué ...................................................................... 76

Figura 25 Diagrama de Flujo de las Colaciones ............................................................ 80

Figura 26. Recepción de materia prima ......................................................................... 83 Figura 27. Recepción de material de empaque .............................................................. 85

Figura 28. Alistamiento de productos ............................................................................ 87 Figura 29. Elaboración de colaciones ............................................................................ 89 Figura 30. Elaboración de aplanchados ......................................................................... 91

Figura 31. Elaboración Pan de Novia ............................................................................ 80 Figura 32. Elaboración de Ponqué ................................................................................. 82

Figura 33. Elaboración de dulce cortado ........................................................................ 83 Figura 34. Diagrama recorrido colaciones ..................................................................... 85 Figura 35. Diagrama recorrido dulce cortado ................................................................ 87 Figura 36. Diagrama recorrido pan de Novia ................................................................. 89 Figura 37. Diagrama recorrido Ponqué Doña Chepa ..................................................... 91

Figura 38. Diagrama recorrido Aplanchados ................................................................. 93 Figura 39. Mapa de valor ............................................................................................. 100

Page 10: Diseño de un modelo de gestión Lean Manufacturing

10

Introducción

Hablar de Kaizen es referirse al mejoramiento continuo, esta herramienta permite

mejorar acciones, actividades, procesos que en el momento no están generando valor,

para que esta herramienta sea efectiva en una organización se requiere el compromiso de

todos los empleados, dueños, socios y clientes de una empresa, además esta herramienta

es considerada económica, efectiva y hace que todos en la empresa trabajen de manera

coordinada.

La empresa Aplanchados & Alimentos Doña Chepa, es una empresa reconocida a nivel

regional y nacional, en la elaboración de productos alimenticios tradicionales, los cuales

se han posicionados por su calidad y exquisitez. La empresa abrió sus puertas para que

dos estudiantes del programa de Ingeniería Industrial pudieran realizar su trabajo de

investigación en sus instalaciones.

Se definió en conjunto con el Jefe de Producción que se realizara un trabajo enfocado en

el área, y que se indicara que acciones de deben de contemplar para mejora las actuales

condiciones de producción, Frente a ellos se llevó a cabo una etapa de diagnóstico, en

esta etapa se utilizaron insumos que la empresa ya tiene (visita a la empresa,

organigrama) y otros se construyeron, (DOFA, espina de pescado, procedimientos (estos

último se construyeron de la mano con el Jefe de Producción).

Una vez obtenida la información del diagnóstico se procedió a escribir los diagramas de

flujo de los productos que la empresa fabrica, estos diagramas se construyeron en

compañía del Jefe de Producción, en conjunto con los diagramas de procesos y los

diagramas de recorrido, esto con el fin de identificar las actividades y puntos críticos.

Por último, se generan la estrategia de Kaizen, para el área de producción, proponiendo

capacitaciones y todo el despliegue de la herramienta.

Page 11: Diseño de un modelo de gestión Lean Manufacturing

11

Formulación del problema

“La industria alimentaria en Colombia mueve cifras en la economía del país; según

Juan Gabriel Pérez, director ejecutivo de Invest in Bogotá, el sector de alimentos y

bebidas alcanzó ventas por 13.200 millones de dólares en 2017 y tuvo más presentación

en las industrias de molinería, panadería y repostería, con un 31% seguidos de los

lácteos, harinas, confitería, snack, frutas, legumbres, aceites, salsas, carnes, helados y

postres” (Negocios, 2018). A nivel regional, la industria alimenticia viene presentado un

repunte y esto debido al impulso que el Congreso Gastronómico viene realizando en la

ciudad de Popayán, adicional del nombramiento por parte de la UNESCO en el año

2015 como ciudad gastronómica del país.

“Aplanchados Doña Chepa”, es una empresa de tradición en la ciudad de Popayán,

los productos gastronómicos que se elaboran son reconocidos por conservar la tradición

de la cocina de Popayán, por su sabor y calidad, a nivel regional y a nivel nacional; y

esto debido a las nuevas dinámicas que se vienen planteando en la gastronomía en la

ciudad, lo que ha propiciado que las empresas tradicionales de alimentos vean un

crecimiento en las ventas y en la expansión de nuevos mercados.

De acuerdo a lo comentado, la industria de alimentos actualmente está creciendo, es

considerado un sector de tendencia y de proyección, las exigencias a nivel de calidad,

tiempos de entrega, disponibilidad del productos y demás requisitos del mercado, le

generan a la empresa “Aplanchados Doña Chepa”, una evaluación del sistema de

producción, en donde se debe de analizar si las condiciones actuales le permiten cumplir

con la capacidad de producción y demanda, esto dado a que el proceso productivo aún

se conservan labores tradicionales y manuales, generando que en ocasiones no se

cumpla en un 100% con los niveles de producción solicitados.

En la empresa se ha identificado qué en el área de producción, es necesario realizar

un diseño de modelo de mejoramiento, empleando la herramienta Kaizen. En esta área

se ha identificado que la prioridad es mejorar los niveles de desperdicio de las materias

primas e insumos (de acuerdo a información de la empresa el nivel de desperdicio es del

Page 12: Diseño de un modelo de gestión Lean Manufacturing

12

5% por cada línea de producto), así como mejorar las tareas repetitivas en los proceso

(de acuerdo a la información de la empresa el amasado es un proceso que se debe de

realizar cada montaje o cambio de línea o producción de un lote, generando demoras y

desgaste por parte del operario que realizan esta labor)

También es importante indicar que desde la administración de la empresa

“Aplanchados Doña Chepa”, se ha comentado que existen diferentes puntos del área de

producción que requieren una mejora, la cual incluya procesos, flujos de producción y

reajustar aquellos puntos donde se generen cuellos de botella; lo que facilitara una

reducción en los costos de operación, mejora en los procesos productivos, viendo

reflejado en mayor capacidad de producción, mejoras en los procesos, tiempos de

entrega ajustados a los que solicita el cliente, calidad en los productos y mayor

competitividad en el mercado tanto regional como nacional.

En consonancia con lo anterior, se formula la siguiente pregunta: ¿Al diseñar una

propuesta para implementar un modelo de gestión de Lean Manufacturing, empleando la

herramienta Kaizen, se pueden mejorar los procesos productivos?

Page 13: Diseño de un modelo de gestión Lean Manufacturing

13

Justificación

En el año 2017, La Asociación Nacional de Empresarios de Colombia, el gremio

empresarial más importante de país realizó en el Club Los Andes, Santander de

Quilichao, la XI Asamblea Seccional de Afiliados. En este evento se tocó el tema de la

competitividad de las Micropymes y Pymes del Departamento del Cauca, se mencionó

que muchas no estaban preparadas para las nuevas dinámicas del mercado, el cual exige

altos estándares en calidad, producción y cumplimiento en la demanda, para ello, debe

de implementar, diseñar y gestionar metodologías y herramientas que ayuden o mejorar

las condiciones de producción, de tal manera que le permita cumplir con las exigencias

de la demanda.

Las empresas hoy en día deben de ser sostenibles para mantenerse y posicionarse en

el mercado, para ello debe de tener costos bajos, mejorar la productividad en los

sistemas de producción, motivar y estimular a sus empleados, cumplir con los tiempos

de entrega, así, como garantizar una buena calidad en todos los procesos, lo que se ve

reflejado en el producto final y en la satisfacción del cliente.

Las Micropymes y Pymes deben de estar preparadas para enfrentar las exigencias de

los clientes, quienes cada vez son más exigentes, situación que no es ajena a la empresa

“Aplanchados Doña Chepa”, quien debe mejorar sus procesos productivos, por ello se

ha contemplado trabajar con la filosofía del Lean Manufacturing, empleando la

herramienta Kaizen, las cuales permitirá obtener cambios favorables para la empresa,

cambios que se verán reflejados en el cumplimiento de la demanda, en la elaboración y

terminación del producto final con altos estándares de calidad, cumpliendo con los

tiempos de entrega y manteniendo unos costos de producción que permita la

competitividad de la empresa.

La empresa “Aplanchados Doña Chepa”, viene presentando problemas en el área de

producción, afectando directamente al cliente final, estas problemáticas se ven reflejadas

en los reprocesos, la capacidad de producción es limitada debido a que aún hay tareas

Page 14: Diseño de un modelo de gestión Lean Manufacturing

14

que son tradicionales y manuales, no se cumple a cabalidad con las demandas de los

clientes, generando insatisfacción, además de permitir que empresas competidoras

tomen ventaja para ganar nichos de mercado.

En vista de lo anterior se hace urgente la necesidad de realizar un diseño de un

modelo de gestión para la empresa “Aplanchados Doña Chepa”, empleando la

herramienta Kaizen, que contribuirá a mejorar los aspectos de las áreas de producción,

reduciendo actividades que no generan valor, mitigando el nivel de desperdicios,

reproceso y aumentando la capacidad de producción, lo que incidirá de manera positiva

en el cliente. El Kaizen contribuirá a mejorar las actuales condiciones de producción,

como estandarizar aquellas tareas que son repetitivas (el amasado de la masa), por

medio de la optimización de los tiempos y la programación de las actividades.

Page 15: Diseño de un modelo de gestión Lean Manufacturing

15

Objetivos

Objetivo General:

Diseñar un modelo de gestión de Lean Manufacturing empleando la herramienta Kaizen

que contribuya en la mejora en el proceso de producción de la empresa “Aplanchados

Doña Chepa”.

Objetivos Específicos:

1. Diagnosticar los puntos focales en las áreas de la problemática del proceso de

producción en la empresa “Aplanchados Doña Chepa”.

2. Diseñar un sistema de mejoramiento continuo Kaizen en las áreas problemáticas

del proceso de producción de la empresa “Aplanchados Doña Chepa”.

3. Formular la propuesta de implementación del modelo de gestión de Lean

Manufacturing empleando la herramienta Kaizen en el proceso productivo de la empresa

“Aplanchados Doña Chepa”.

Page 16: Diseño de un modelo de gestión Lean Manufacturing

16

Marco Teórico

Dada la importancia que tiene el tema de investigar y la trayectoria que tiene este en

procesos de implementación en otras empresas sean de servicios o productos, es

imperante realizar una revisión de los conceptos, origen e historia y la teoría que

encierra el tema de investigación, los cuales se abordarán en el documento de trabajo de

grado, enfocando el análisis en el área de producción de la empresa “Aplanchados Doña

Chepa”.

Las empresas hoy en día, se encuentran en una búsqueda constante de mejorar sus

procesos, tanto internos como externos, para ello investigan, indagan y consultan, sobre

técnicas o métodos que mejor se adapte a su contexto empresarial y que les garantice un

mejor desempeño en el mercado, el cual, es más competitivo y exigente, es por ello que

se toma la filosofía del Lean Manufacturing, y la herramienta del Kaizen, para diseñar

un modelo de gestión para la empresa “Aplanchados Doña Chepa”, que le permita a esta

empresa, seguir posicionándose y mantenerse en el mercado como una empresa de

tradición y que económica sea sostenible en el tiempo.

En los últimos años las organizaciones han mostrado mayor interés en la

implementación de la mejora continua con enfoque Kaizen, enfatizando la consecución

de una ventaja competitiva que permita mejorar la productividad y competitividad

organizacional. (Alvarado Ramírez, Karla; Pumisacho Álvaro, Víctor, 2017).

La filosofía del Lean Manufacturing “tienen sus inicios en la década de los 50s

fomentada por la organización automovilística japonesa Toyota, de donde presenta una

expansión del sistema a todos los sectores” (Carro Paz & Gonzales Gomez, 2012, pág.

45). La importancia y trascendencia de esta filosofía está en la mejora continua en todos

los procesos de una organización, generando una transición entre el componente de la

manufactura tradicional y la manufactura Lean Manufacturing.

Page 17: Diseño de un modelo de gestión Lean Manufacturing

17

“Hoy en día el mercado volátil, se debe detectar con relación a que es lo que los

clientes quieren y responder a sus necesidades rápidamente; el mercado actual no

presenta una estabilidad como tal, se presenta impredecible” (Kilpatrick, 2003, pág. 67).

Lean Manufacturing le permite al cliente satisfacer todas sus necesidades y

expectativas, y más aún entregar el producto a tiempo y de acuerdo a lo requerido y a la

empresa le garantiza organización, estandarización de procesos y reducción de los

costos, lo cual se ve reflejado en mejores condiciones para competir en el mercado.

Al hablar de Lean Manufacturing, se toma como punto de referencia la mejora

continua de los procesos, la cual “según los autores clásicos del Total Quality

Management (TQM) como William Deming (1986), Joseph Jurán (1974) y Kaoru

Ishikawa (1988), indicaron que el concepto de mejora continua de procesos,

representaba un elemento esencial de esta dimensión” (Kilpatrick, 2003, pág. 89). Lo

que le ha valido a esta filosofía un reconocimiento especial, en los procesos de mejora

continua, eliminación de desperdicios y actividades que no generan valor, así como la

optimización de cada uno de los procesos del flujo productivo.

“Lean Manufacturing, es la estrategia de mejora que en los últimos 10 años han

dominado las tendencias de producción, Lean Manufacturing absorbió los sistemas

conocidos en los años 80 como Just in Time (JIT), desde entonces Lean Manufacturing,

ha evolucionado en los últimos años acorde a la evolución del mercado global, pero en

esencia conserva los mismos principios” (Lean, 2008, pág. 90).

En este trabajo también se aborda el tema del Kaizen, “palabra que se deriva de dos

ideogramas japonesas KAI que significa cambio y ZEN que significa el bien para

mejorar. En si se comprende en el mundo empresarial y académico como: mejora

continua o principio de mejora continua” (Imai, 2005, pág. 123).

El término mejoramiento hace referencia a la forma o manera como las actividades y

procesos se convierten en valor, encierra la vida personal, familiar, social y laboral.

Page 18: Diseño de un modelo de gestión Lean Manufacturing

18

Cuando esta metodología es llevada al campo laboral, se involucran todos los actores de

la empresa, sin necesidad de excluir, ya que el Kaizen al igual que Lean Manufacturing

es incluyente y participativa.

“El Kaizen, es definido como una filosofía que requiere que todas las personas,

todos los días, en todos los lugares puedan y deban mejorar” (Imai, 2005, pág. 143),

frente a esto podemos afirmar que la implementación de esta filosofía le va a garantizar

a la empresa, un buen ambiente laboral, en donde cada uno de los trabajadores, se

sientan a gusto y cómodos, colocando de antemano los principios establecidos por la

organización, los cuales son la guía y el soporte, para logar la implementación correcta

de la filosofía.

Con base a lo anterior se indica que la filosofía Kaizen “se comprende como

pequeñas mejoras incrementales y acumulables que permiten reducir o eliminar

problemas y/o despilfarros (mudas) de los procesos, llevando a la organización a una

espiral de innovación incremental. Todo ello, se realiza a través de la participación

voluntaria y autónoma de cada uno de los empleados de la organización, ya sea de

manera individual o grupal los cuales tiene como tarea principal, la realización de

actividades de mejora dirigidas a mejorar los procesos del área de trabajo” (Cheser,

2004, pág. 78).

El Kaizen comprende los diferentes caminos, métodos, procesos, técnicas y

herramientas, que se enfocan en lograr los mejores resultados, conllevando a la mejora

continua, la cual se enfoca en generar pequeños cambios en un tiempo determinado,

para que estos cambios se vean en este tiempo y de proseguir con otras áreas o

actividades del proceso de producción, lo que implica un cambio significativo en la

mentalidad y actitud de los trabajadores, de su formación y de su participación en la

empresa, lo que al final se resumen en un cambio positivo en el clima laboral.

Page 19: Diseño de un modelo de gestión Lean Manufacturing

19

Metodología

El trabajo de investigación está estructurado en 6 fases de investigación, las cuales

permitirá cumplir con los objetivos trazados. A continuación, se realiza una breve

descripción de cada fase.

Objetivo 1: Diagnosticar los puntos focales en las áreas de la problemática del

proceso de producción en la empresa “Aplanchados Doña Chepa”. Las fases 1 y 2

conforman el objetivo 1

Fase 1: Consultar fuentes de información: en esta fase se consultarán fuentes de

información secundaria como libros, revistas, artículos, trabajos de grado y ensayos,

relacionados con la temática de investigación, lo que permite evidenciar que la

información recolectada, permitirá aclarar los conceptos y dar un panorama real de

cómo se debe desarrollar el proceso de investigación.

Fase 2: Diagnostico: Para el desarrollo de esta fase se hará una visita a la empresa,

con el fin de observar las operaciones del proceso productivo e identificar los puntos

críticos; en este punto es importante conocer como es la estructura organizacional de la

empresa, que procesos, procedimientos, instructivos y formatos se están actualizando y

con qué regularidad se registra esta información.

Como es la etapa de diagnóstico se diseñará y aplicara un instrumento (encuesta) la

cual se aplicará a los empleados que trabajan directamente en el área de producción, este

instrumento tiene como objetivo determinar aquellos procesos o actividades, en donde el

trabajador debe de realizar más tareas repetitivas en el en el área de producción,

(información suministrada por el supervisor de producción de la empresa) y que a su vez

desgaste su condición laboral.

Page 20: Diseño de un modelo de gestión Lean Manufacturing

20

Objetivo 2: Diseñar un sistema de mejoramiento continuo Kaizen en las áreas

problemáticas del proceso de producción de la empresa “Aplanchados Doña Chepa”.

Las fases 3 y 4 conforman el objetivo 2

Fase 3. Planteamiento de la estrategia para el diseño de implementación de Lean

Manufacturing y la herramienta Kaizen: De acuerdo a los lineamientos para

implementar Lean Manufacturing se procede a: Conformación de un equipo de Lean

Manufacturing, este equipo será el encargado de apalancar que la implementación sea la

adecuada, para esto se analizaran los perfiles de cargo, conocimiento y experiencia de

las personas que laboran en el área de producción, de tal manera que se garantice la

adecuada implementación. Posteriormente se diseñará las capacitaciones que estas

personas y el resto del personal de la planta deben de recibir, se tendrá en cuenta quien

orientara las capacitaciones, la temática y los recursos que se deben de contemplar para

la realización de la formación.

Fase 4. Es la identificación del valor en la producción, aquí se debe determinar

cuáles son las actividades que mayor valor generan al proceso de producción, para el

desarrollo de esta fase se empleara los formatos de procesos y recorrido.

Objetivo 3: Formular la propuesta de implementación del modelo de gestión de Lean

Manufacturing empleando la herramienta Kaizen en el proceso productivo de la empresa

“Aplanchados Doña Chepa”.

Fase 5. Se realizar el mapeo del flujo de valor, aquí se toman solo aquellas

actividades que generan valor, se replantean los nuevos flujos de procesos. Se hará el

despliegue de la herramienta Kaizen.

Fase 6. Se hará la consolidación del diseño del modelo de Lean Manufacturing y la

herramienta Kaizen, en donde se establecerán los planes y actividades de mejora, como

se realizará su aplicación y posterior estandarización.

Page 21: Diseño de un modelo de gestión Lean Manufacturing

21

Análisis de los Resultados

Marco Referencial

Departamento del Cauca

El Departamento del Cauca se encuentra localizado en el suroeste del país. “Limita

al norte con los departamentos del Valle del Cauca y Tolima, al oriente con los

departamentos de Huila y Caquetá, al sur con los departamentos de Putumayo y Nariño

y al occidente con el océano Pacífico” (Castro, 2014, pág. 45).

“La extensión del departamento es de 29.308 Km2” (Castro, 2014, pág. 45), la

geografía del departamento es caracterizada por el quiebre de su relieve, lo que lo

facultad en tener variedad en el clima, “desde la más fría en el nevado del Huila

(5.750m) y los volcanes de Puracé y Sotará, hasta las tierras bajas de la costa.

Atravesado por las cordilleras Occidental y Orienta, esta última cordillera nace en este

territorio, concretamente en el macizo colombiano, donde también nacen las principales

arterias fluviales del país como son los ríos Magdalena, Cauca y Caquetá. Otros ríos que

atraviesan el territorio son el Cajibío, El Guapi, el Jámbalo, el Micay, el Patía, el Páez y

el Timbiquí” (Castro, 2014, pág. 46).

Figura 1Mapa del departamento del Cauca

Fuente: Informe geografía del departamento del Cauca, Universidad del Cauca 2014

Page 22: Diseño de un modelo de gestión Lean Manufacturing

22

Municipio de Popayán

“Popayán, capital del Departamento del Cauca, fue fundada el 13 de enero de 1537

por Sebastián de Belalcázar. Está situada a una altura de 1.737 metros sobre el nivel del

mar, con una temperatura promedio de 19 C. Es una de las ciudades más tradiciones de

Colombia” (Trujillo Ramirerz, Bermudez, Mario, & Benavidez, 2009, pág. 45). “La

ciudad de Popayán se levanta en el denominado Valle de Pubenza e las márgenes del río

Molino, cuenta con cerca de cinco siglos de historia colonial y republicana. Una porción

del territorio es montañosa y su relieve corresponde a las Cordilleras Occidental y

Central, cuenta con una zona de valle y meseta surcada por las riberas del río Cauca”

(Popayán, 2016-2019, pág. 22). “Popayán se localiza a los 2 grados 27 de latitud norte y

76 grados 37 de longitud al oeste de Greenwich. La altura sobre el niel es de 1.738 mts,

temperatura media: 19C. Precipitación media anual 1941 mm. Dista de Bogotá 676 Km.

El área del municipio es de 464 Km2” (Popayán, 2016-2019, pág. 22). “El municipio de

Popayán es eminentemente urbano, tiene un 88,1% de población urbana y 11,9% de

población rural. Cuenta con 9 comunas y 23 corregimientos. Se encuentran los

resguardos de Poblazón y Quintana; y la microcuenca del Rio Piedras con las veredas de

las Huacas, El Canelo, Quintana, El Clarete y el Cabuyo” (ODM, 2014).

Figura 2 Mapa de la Ciudad de Popayán

Fuente: Plan de acción intersectorial de entornos saludables 2014

Page 23: Diseño de un modelo de gestión Lean Manufacturing

23

Empresa Aplanchados Doña Chepa

La empresa “Aplanchados Doña Chepa”, se encuentra ubicada en el Departamento

del Cauca, en la ciudad de Popayán, cuenta actualmente con 3 puntos de ventas y la

fábrica, el primer punto de venta se encuentra ubicado en la carrera 9 # 16N – 60 Barrio

el Recuerdo, el segundo punto de venta en la calle 7 # 21 – 07 Barrio Obando, el tercer

punto de venta en la calle 2 # 4-46, en este punto también funciona el área

administrativa y financiera y la fábrica se ubica en el kilómetro vía Cali – Rio Blanco.

Figura 3 Sede principal

Fuente: Periódico el Liberal 2017

Page 24: Diseño de un modelo de gestión Lean Manufacturing

24

Marco Conceptual

En este aparte se llevará a cabo la conceptualización de los términos y conceptos que

mayor importancia tienen en el desarrollo del trabajo.

Lean Manufacturing.

“Es el nombre que recibe el sistema justo a tiempo (just in time) en occidente.

También se denomina manufactura de clase mundial y sistema de producción Toyota.

Es un proceso continuo y sistemático de identificación y eliminación del desperdicio o

exceso, entendido como exceso toda aquella actividad que no agrega valor en un

proceso, pero sí costo y trabajo” (Socconini, 2019, pág. 20).

Kaizen.

“Es el mejoramiento continuo, pero mejoramiento de todos los días, a cada

momento, realizado por todos los empleados de la organización, en cualquier lugar de la

empresa. Y que va de pequeñas mejoras incrementales e innovaciones drásticas y

radicales” (Suárez Barraza & Miguel Davila, 2009, pág. 289).

Mejora Continua

“La mejora continua implica alistar a todos los miembros de la empresa en una

estrategia destinada a mejorar de manera sistemática los niveles de calidad y

productividad reduciendo los costos y tiempos de respuesta, mejorando los índices de

satisfacción de los clientes y consumidores, para de esa forma mejorar los rendimientos

sobre la inversión y la participación de la empresa en el mercado” (Lefcovich, 2010,

pág. 34).

Page 25: Diseño de un modelo de gestión Lean Manufacturing

25

Proceso

“Implica una secuencia relacionada de acciones, de pasos y no tan solo un conjunto

de ideas” (Ferrat, 2009, pág. 56).

Planificación

“En esta fase de definen los puntos concretos, en los que es necesario realizar

mejoras, se indican y seleccionas las etapas en donde más fuerte sea la empresa, de tal

manera que se genere competitividad” (Ferrat, 2009, pág. 58).

Calidad Total

“Es una filosofía que se caracteriza por prevenir y, por ello, reducir drásticamente

todos los costos de no calidad y está basada en principios, entre los cuales se encuentran

la orientación al cliente, las mejoras continuas y el trabajo en equipo, también es una

estrategia administrativa dentro del movimiento de calidad que considere e

interrelaciona aspectos técnicos, humanos y materiales a través de un enfoque de

sistema, integración, estrategias y mejora continua” (Ferrat, 2009, pág. 58).

Page 26: Diseño de un modelo de gestión Lean Manufacturing

26

Marco Legal

Para el presente proyecto en su estructura legal se ha optado por la utilización de

Un Normograma, en el cual la información de interés (leyes, decretos, resoluciones,

etc.), se presentan de una manera ordenada y más precisa, ya que es una herramienta que

permite delimitar las normas y recopilar datos de interés particular.

Tabla 1Marco legal

LEY OBJETO CAMPO DE ACCION

Ley 905 de

2004

Promoción del desarrollo de la

micro, pequeña y mediana

empresa en Colombia

Las entidades del estado estarán prestas para la

atención, seguimiento y asesoría para los micros,

pequeña y mediana empresa. También el estado está

abierto para permitir el acceso a mercados

financieros a manera de préstamo o inversión.

Ley 1151 de

2007

Por medio de la cual expide el

Plan Nacional de Desarrollo 2006

– 2010

Direccionar los lineamientos para el crecimiento

económico del país, el cual se debe de articular con

las políticas sociales y económicas con

responsabilidad social, para generar equidad, reducir

la pobreza y sostenibilidad ambiental. Otro punto

importante es permitir el desarrollo empresarial

generando ventaja competitiva, fomentando la

innovación, adecuado funcionamiento del mercado

interno y acceso a servicios financieros.

Los Planes de desarrollo condensan los programas y

lineamientos que los gobiernos instauran durante su

período de gobierno, la sociedad y todos los sectores

económicos deben alinearse.

CONPES

3297 del 26

de julio de

2004

Define la Agenda Interna para la

Productividad y Competitividad.

Volver al país más competitivo, esto no sólo

permitirá una mejora en los escalafones de

competitividad, sino que también contribuiría a

sostener la tasa de crecimiento.

CONPES

3424 del 16

Sobre las Banca de Oportunidades Es crear las condiciones necesarias para facilitar el

acceso al sistema financiero formal, mediante la

provisión de crédito y otros servicios financieros, a

Page 27: Diseño de un modelo de gestión Lean Manufacturing

27

de mayo del

2006

las poblaciones que generalmente han sido excluidas

de los mismos. Los segmentos de población a los

que va dirigida esta política son: familias de

menores ingresos, mico, pequeñas y medianas

empresas y emprendedores.

CONPES

3484 del 13

de agosto del

2007

Sobre política nacional para la

transformación productiva y la

promoción de las Mipymes.

Las Microempresas y las Pymes son actores

estratégicos en el crecimiento de la economía, la

transformación del aparato productivo nacional, y el

mejoramiento de la posición competitiva del país.

Este Conpes permite a las microempresas generar

productividad.

Decreto 410

de 1971

Código del Comercio Los comerciantes y los asuntos mercantiles se

regirán por las disposiciones de la Ley comercial, y

los casos no regulados expresamente en ella serán

decididos por analogía de sus normas.

Resolución

14712 de

1984 del

Ministerio de

Salud

Se reglamenta lo relacionado con

producción, procesamiento,

transporte, almacenamiento y

comercialización de vegetales

como frutas y hortalizas

elaboradas.

Esta resolución está orientada a las frutas, vegetales

y hortalizas, tanto en su estado natural como en

estado de productos elaborados, debiendo en cada

caso estar en buen estado de higiene y conservación,

libres de defectos y materias extrañas.

Decreto 60

del 2002

Ministerio de

Salud

Por el cual se promueve la

aplicación del sistema de análisis

de peligros y puntos de control

crítico HACCP en las fábricas de

alimentos y se reglamenta el

proceso de certificación

Se aplicará a las fábricas de alimento existentes en

el territorio nacional que implementen el sistema de

análisis de peligro y puntos de control crítico, Haccp

como Sistema o Método de aseguramiento de la

inocuidad de los alimentos.

Este Decreto permitirá identificar los puntos críticos

de control y la implementación del HACCP.

CONPES

Social 113

del 2008

Política Nacional de Seguridad

Alimentaria y Nutricional, esta

política “está dirigida a toda la

población colombiana y requiere

de la realización de acciones que

permitan contribuir a la

disminución de las desigualdades

sociales y.

La política está dirigida a toda la población

colombiana, y requiere de la realización de acciones

que permitan contribuir a la disminución de las

desigualdades sociales y económicas, asociadas a la

inseguridad alimentaria y nutricional, en los grupos

de población en condiciones de vulnerabilidad.

Esta política brinda las condiciones y requisitos para

garantizar la seguridad alimentaria, garantizando la

Page 28: Diseño de un modelo de gestión Lean Manufacturing

28

calidad e inocuidad de los alimentos, lo cual aplica

al emprendimiento.

Resolución

2674 del

2012.

Establece los requisitos sanitarios

que se deben cumplir en las

actividades de fabricación,

procesamiento, preparación,

envase, almacenamiento,

transporte, distribución y

comercialización de alimentos y

materias primas de alimentos y los

requisitos para la notificación,

permiso o registro sanitario de los

alimentos, según el riesgo en salud

pública, con el fin de proteger la

vida y la salud de las personas.

Se aplica a las personas naturales y/o jurídicas

dedicadas a todas o algunas de las siguientes

actividades: fabricación, exportación y

comercialización de alimentos. Al personal

manipulador de alimentos. A las personas naturales

y/o jurídicas que fabriquen envases, procesen,

exporten, importen y comercialicen materias primas

e insumos. A las autoridades sanitarias en el

ejercicio de las actividades de inspección, vigilancia

y control que ejerzan sobre la fabricación,

procesamiento, preparación, envase,

almacenamiento, transporte, distribución,

importación, exportación y comercialización de

alimentos para el consumo humano y materias

primas para alimentos.

Manual

Operativo del

Sector

Gastronómico

Articular las acciones de los

integrantes del sector

gastronómico para el diseño,

preparación y oferta de alimentos

saludables en los restaurantes y

servicios de alimentación.

Articular las acciones de los integrantes del sector

gastronómico para el diseño, preparación y oferta de

alimentos saludables en los restaurantes y servicio

de alimentación. Este Manual permite identificar

qué requisitos se deben de aplicar en la preparación

y oferta de los alimentos saludables, como se deben

de preparar, manipular y comercializar.

Plan Decenal

de Salud

Pública 2012

– 2021.

La dimensión de Seguridad

Alimentaria y Nutricional, en

donde el tema de alimentación

saludable hace parte del

componente de consumo y

aprovechamiento biológico de

alimentos

Articulación del desarrollo económico con el

desarrollo social, para generar competitividad.

Indica cómo se debe de aprovechar los alimentos y

disminuir el nivel de desperdicio de los alimentos en

los procesos de almacenamiento y preparación.

Fuente: Elaboración propia 2020

Page 29: Diseño de un modelo de gestión Lean Manufacturing

29

Capítulo I

Contextualizando la Herramienta Kaizen

En la búsqueda de la información relacionada con trabajos que tengan relación con

la temática abordada en este trabajo de grado, se encontró trabajos con énfasis en

despachos, en logística, en el área de inventarios y otros en la aplicación de Lean

Manufacturing en procesos productivos, frente a ellos se hace mención a aquellos

trabajos de investigación que más se relacionan con el nuestro.

En el año 2017, se publicó un artículo “Lean Manufacturing en Pymes, Sanz Horcas,

Jorge y Gusbert Soler, Víctor” el cual fue publicado en la revista 3C empresa, en este

artículo se indica que Lean Manufacturing es una metodología basada en las personas

que se focaliza en mejorar los procesos eliminando todo aquello que no genere valor, en

este artículo se define la filosofía Lean Manufacturing nombrando algunas de sus

técnicas básicas, objetivos y principios, con la intención de dar a conocer esta filosofía a

las empresas que no han llevado a cabo su implementación, en concreto a las Pymes.

(Sanz Horcas, 2017, pág. 103). Este artículo da un panorama de mejora dado que se

profundiza en la filosofía de Lean Manufacturing, lo que permite entender el accionar en

la implementación de una empresa.

Otro documento importante para resaltar frente a estudiosos en el tema de Lean

Manufacturing, es el artículo “Modelo Metodológico de Implementación de Lean

Manufacturing de los autores Sarria Yepes, Mónica Patricia; Fonseca Villamarín,

Guillermo Alberto; Bocanegra Herrera, Claudia Cristina”, en este se diseñó una

metodología flexible de implementación de Lean Manufacturing dirigido a empresas

industriales, que partió de los modelos teóricos existentes. Se utilizó la metodología

ICOM, esta metodología es flexible, por medio de ella se establecen las estructuras

funcionales, las etapas y las áreas que se inscriben dentro del proceso de

implementación del Lean Manufacturing, permite determinar las relaciones entre los

procesos y la construcción del diagrama de contexto de manera que el proceso de

inserción de Lean Manufacturing sea más fácil de entender por las empresas, se

Page 30: Diseño de un modelo de gestión Lean Manufacturing

30

revisaron los principales métodos de implementación de diferentes autores que escriben

sobre Lean Manufacturing identificando las 14 prácticas más usadas a través de una

matriz comparativa, con lo cual se diseñó la metodología de implementación para

empresas pequeñas y por personas de poca experiencia (Fonseca Villamarín, 2017, pág.

54). Lo mencionado anteriormente contribuye al trabajo de investigación en donde se

tiene en cuenta la estructura que deben de tener al organizar en los procesos productivos,

de tal manera que al diseñar la propuesta de mejora se facilite su posterior

implementación.

En el artículo “Mejoras de Lean Manufacturing en los Sistemas Productivos del

autor Tejada, Anna Sophie”, se indica que Lean Manufacturing surgió para dar paso a

una nueva etapa en los sistemas productivos. Es una filosofía de trabajo que propone

obtener mayores beneficios utilizando menos recursos. Ha sido aplicado a una gran

variedad de sectores diferentes al del automóvil, en el que se originó y donde ha tenido

su mayor desarrollo. En este artículo se analiza la aplicabilidad de LP en los sistemas

productivos y los resultados que se pueden obtener de su aplicación. (Tejeda, 2011, pág.

298). Este artículo es más teórico, pero aporta el entendimiento de los beneficios que

trae la implementación de las herramientas Lean Manufacturing para cualquier

organización sea de producto o de servicios.

En el año 2009, Enrique Reséndiz Olguín presenta una investigación “Lean

manufacturing como un sistema de trabajo en la industria manufacturera: un estudio de

caso” en la cual pretende abarcar la información mínima indispensable que requiere la

organización farmacéutica ABC para la implementación de un sistema de trabajo bajo la

metodología Lean Manufacturing, con un enfoque hacia el área de empaque (E., 2009,

pág. 23). Al ser un estudio de casos, hace más comprensible y entendible la

implementación de las herramientas Lean manufacturing, el cual es necesario para el

diseño de la implementación de mejora de Lean Manufacturing en la empresa

Aplanchados Doña Chepa.

Page 31: Diseño de un modelo de gestión Lean Manufacturing

31

Otro estudio importante en la temática está basado en los sistema de producción

competitivos mediante la implementación de las herramientas Lean Manufacturing,

denominado “Sistema de producción competitivos mediante la implementación de la

herramienta Lean Manufacturing de los autores Vargas Hernández, José; Muratalla,

Gabriela y Jiménez Castillo, María Teresa”, este nace a partir de un proyecto de

investigación, el cual tiene como finalidad analizar el impacto de la mejora continua y la

optimización de un sistema de producción mediante la implementación de la

herramienta Lean Manufacturing, así como los cambios que se generan en distintas

compañías mediante un instrumento (Murtalla Buatista, 2017, pág. 5). Una vez

implementado un sistema de mejora, se debe de indicar el impacto que este ha generado

en la empresa, es por ello que se cita este trabajo, para saber el impacto que ha tenido la

implementación de las herramientas de Lean Manufacturing, punto importante para

saber si el proyecto fue o no viable y beneficioso para la empresa.

En el estudio de casos diagnóstico para la implementación de la herramienta Lean

Manufacturing, desde la estrategia de operaciones en algunas empresas del sector textil

confección de Colombia, se menciona que el presente caso, “Caracterización de la

implementación de herramientas de Lean Manufacturing: Estudio de casos en algunas

empresas colombiana de los autores Grisales, N; Gaitán Hugo; León Gerardo”, presentar

el diagnóstico realizado en torno a la implementación de las herramientas Lean

Manufacturing desde la estrategia de operaciones, dando a conocer de esta manera los

factores relevantes que intervienen en la implementación de las mismas, todo lo anterior

a partir de los hallazgos de la investigación realizadas en algunas empresas del sector

textil confecciones de las subregiones del valle de aburra, del departamento de

Antioquia, en Colombia (Gonzales Gaitan, 2018, pág. 200). Este trabajo aporta

información importante referente a los factores relevantes que se deben de considerar en

un proceso de implementación, el cual aplica para cualquier empresa sea de servicios o

de productos, para el caso de la empresa Aplanchados Doña Chepa es un referente para

su implementación.

Page 32: Diseño de un modelo de gestión Lean Manufacturing

32

Se mencionan trabajos de investigación desde la academia con la participación del

sector productivos, en el año 2016 en la Universidad Nacional Mayor de San Marco, en

Lima, Perú se realizó una investigación frente a “como debe ser la aplicación de Lean

Manufacturing para la mejora de la productividad en una empresa manufacturera, del

autor Marco Antonio Araníbar Gamarra,” en esta investigación se obtuvo un incremento

del 100% de la productividad, en la empresa manufacturera ABRASIVOS S.A., al

duplicarse el flujo de producción en la fase inicial (Gamarra, 2016). Este trabajo se

refiere dado que es producto de una práctica en donde se realizó la implementación de

las herramientas Lean Manufacturing.

En el año 2009, en la revista de Ingeniería Industrial Actualidad y nuevas tendencias

se llevó a cabo una investigación basada en Lean Manufacturing ¿una herramienta de

mejora de un sistema de producción de José Vargas Hernández, en él se “analiza el

impacto de la implementación de la herramienta Lean Manufacturing en la mejora

continua y la optimización de un sistema de producción, así como mostrar los cambios

generados en distintas empresas mediante un instrumento, usando para ello diferentes

métodos de investigación, como lo es la revisión literaria, la recolección de datos y el

análisis documental” (Vargas Hernandez, 2009). Este trabajo aporta al trabajo de

investigación en mostrar los cambios después de haber implementado las herramientas

Kaizen, que mejoras se presentaron, como fue la adaptación del personal y como las

directivas asumieron el reto de cambio.

En el año 2010, en la Universidad Nacional de Colombia, se llevó a cabo un trabajo

de grado, para optar al título de Magister de Ingeniería Industrial, el “Yenny Alejandra

Aguirre Álvarez, su trabajo consistió en “analizar las herramientas Lean Manufacturing

para la eliminación de desperdicios e las Pymes con el fin de mejorar su productividad”.

Del estado del arte se logra evidenciar como la teoría Lean Manufacturing se encuentra

presente en las estrategias organizacionales como metodología para la solución de

problemas, de cara a la eliminación de desperdicios principalmente en el eslabón de

producción de la cadena de suministros” (Yeny Alejandra Aguirre Alvarez, 2014, pág.

30).

Page 33: Diseño de un modelo de gestión Lean Manufacturing

33

Un artículo que es importante mencionar dentro de estos procesos de investigación

es el denominado: “modelo metodológico de implementación de Lean Manufacturing, el

cual se publicó en el año 2017, elaborado por los autores: Mónica Patricia Sarria Yépez,

Guillermo Alberto Fonseca Villamartín y Claudia Cristina Bocanegra Herrera”, en el

artículo se indica que se diseñó una metodología flexible de implementación de Lean

Manufacturing dirigido a empresas industriales, que partió de los modelos teóricos

existentes. Se utilizó la metodología ICOM que permite determinar las relaciones entre

los procesos y la construcción del diagrama de contexto de manera que la

implementación de Lean Manufacturing, sea más fácil de entender por las empresas.

(Sarria Yepez, 2017, pág. 52).

Este tema es de tanta importancia que la academia también se ha visto involucrada

en estudios y procesos de investigación, relacionados con la temática de investigación,

en las universidades se viene promoviendo la investigación por medio de los trabajos de

grado y a nivel práctico se incentiva en los semestres de práctica, lo que conlleva a que

los estudiantes y profesores se interesen en poner en práctica a nivel del campo

productivo las herramientas de mejoramiento como el Lean Manufacturing y la

herramienta Kaizen, temas que son de vital importancia para el mejoramiento continuo

en las organizaciones.

En el tema de la herramienta Kaizen, también se encuentran escritos de interés en el

tema, como el artículo “Kaizen: filosofía de mejora continua el caso Facusa de Jorge

López Saldarriaga”, en este artículo se indica que el objetivo primordial es motivar a

todas aquellas organizaciones que buscan asumir los retos que les impone la apertura de

los mercados internacionales y los tratados de libre comercio, y tratan incansablemente

de exceder las expectativas de sus clientes, tanto externos como internos, y finalmente

de todos los grupos de interés. (López Saldarriaga, 2010, pág. 44). Este trabajo se cita,

ya que nos muestra como la motivación en el personal es importante para llevar a cabo

la implementación de la herramienta Kaizen, como la alta dirección debe de asumir el

reto de capacitar, motivar y orientar a los trabajadores en este nuevo proceso,

información que nos alimenta el trabajo de investigación.

Page 34: Diseño de un modelo de gestión Lean Manufacturing

34

También se cita el artículo “Implementación de Kaizen en México: un estudio

exploratorio de una aproximación gerencial japonesa en el contexto latinoamericano, de

Miguel Dávila”; se menciona que, en los últimos años, los términos Lean Thinking y

Kaizen han cobrado gran importancia en la gestión operacional y estratégica de las

organizaciones de este nuevo siglo. Dicha relevancia se ha centrado en la búsqueda

constante por reducir los costos operativos mejorando con ellos la productividad y la

competitividad en las organizaciones multinacionales (Miguel Davila, 2011, pág. 23).

En la parte 2 del artículo “Implementación del Kaizen en México: un estudio

exploratorio de una aproximación gerencial japonesa en el contexto latinoamericano, de

los autores Manuel F. Suarez Barraza y José Ángel Miguel Dávila”, realizan un estudio

exploratorio, y empíricamente implementan el Kaizen en unas determinadas

organizaciones de la ciudad de México, con el fin de analizar y comparar el proceso de

implementación con los esquemas teóricos del tema. Este trabajo aporta en la manera

como se mide la productividad y competitividad frente a un antes de implementar el

Kaizen y un después de implementarlo, evaluar los costos, gastos, productividad y

competitividad, lo que permite saber si la herramienta Kaizen fue o no efectiva para la

empresa.

En el año 2018. Se realizó una publicación de un artículo científico denominado:

“Encontrando al Kaizen: un análisis de la mejora continua de los autores Manuel Suarez

Barraza y José A Miguel Dávila”, en el artículo se indica: que el propósito de este

trabajo es analizar el Kaizen en la literatura académica y práctica con el fin de mejorar,

explorar y hacer una contribución a su potencial perfil teórico. Se realizó una revisión de

la literatura usando Kaizen como término de búsqueda en varias bases de datos. (Suárez

Barraza, 2008, pág. 287). Este artículo es un estado del arte de la herramienta Kaizen, se

citó ya que permite entender y comprender la filosofía Kaizen.

El trabajo de grado “Propuesta de mejoramiento continuo mediante la metodología

Kaizen, a la actividad de recepción de reciclaje parte del programa de auto

sostenimiento de la Fundación Desayunitos Creando Huella de la estudiante Diana

Page 35: Diseño de un modelo de gestión Lean Manufacturing

35

Carolina Martínez Morales,” quien presento el trabajo para obtener el título de Ingeniera

Industrial de la Universidad Católica de Colombia; en este trabajo se presenta una

propuesta de mejora continua Kaizen para estandarizar a través de la herramienta y la

metodología 5s la actividad de auto sostenimiento de la Fundación Desayunitos, con el

fin de aportar mecanismos de fácil aplicación para atraer y retener a los donantes a

través de un servicio de calidad. Donde aporta al trabajo de investigación para saber

cómo atraer y retener clientes, por medio de la implementación de la herramienta Kaizen

en la empresa “Aplanchados Doña Chepa”. Otra investigación que aporta al trabajo de

investigación en la empresa “Aplanchados Doña Chepa” es un estudio de casos

denominado: “Kaizen: Un estudio de casos de Atehortúa Tapias, Yeison Andres;

Restrepo Correa, Jorge Hernán”. En este estudio de casos se expone la metodología

Kaizen paso a paso a una pequeña empresa, presenta los beneficios, conceptos,

herramientas y resultados obtenidos.

Dado que el trabajo de investigación que se propone es la mejora en los procesos

productivos de la empresa “Aplanchados Doña Chepa”, se considera importante el

artículo científico: “El Kaizen como un sistema actual de gestión personal para el éxito

organizacional en la empresa ensambladora Toyota de los autores: Chirinos, Edgar;

Rivero, Eduarda; Méndez, Elita; Goyo, Aurora; Figueredo, Carlos”. En este artículo se

proponen estrategias Kaizen para la mejora de estándares tecnológicos, gerenciales y

operacionales de la empresa Toyota ubicada en Cumaná estado de Sucre. A nivel

técnico y el cual aporta al trabajo de investigación se cita el artículo: “Kaizen. Cuando la

mejora se hace realidad de Juan Eugenio Para Conesa”, en este artículo se hace énfasis

en la metodología de mejora continua que se caracteriza por su implantación en

pequeños pasos, sin grandes inversiones y con la participación de todos los empleados

de la empresa. Hace hincapié en mejorar la productividad y la competitividad de la

empresa, también hace una explicación clara de cómo se debe de realizar la

implementación de la herramienta Kaizen.

Page 36: Diseño de un modelo de gestión Lean Manufacturing

36

Diagnóstico

Fase 1. Rastreo Bibliográfico

Para el desarrollo de esta fase se realizó un rastreo bibliográfico referente al proceso

a tener en cuenta en la implementación de las herramientas Kaizen en el proceso de

producción de la empresa, partiendo desde la teoría para posteriormente llevarlo a la

empresa Aplanchados Doña Chepa.

En su libro “Como implementar Kaizen en el sitio de trabajo” (Masaaki, 2008),

define el Kaizen “como un mejoramiento continuo de las prácticas de trabajo, la

eficiencia personal, como una filosofía empresarial”. Este concepto aclara la razón por

que las empresas no son estáticas, están cambian de acuerdo a las dinámicas del

mercado, adicional que estas deben estar generando procesos de innovación, adelantos

tecnológicos sumado a la implementación de la herramienta Kaizen, garantizaran un

progreso incremental en la empresa, reflejados en la reducción de los costos y aumento

de la productividad.”

La herramienta Kaizen fomenta el pensamiento orientados a los procesos, dado que

estos engloban todas las actividades, que permiten la fabricación del producto, estos

procesos deben estar estandarizado, permitiendo el cumplimiento de los objetivos, de

allí la importancia que tiene Kaizen dado que esta ayuda mejorar las actuales

condiciones de producción, de manera que permite el cumplimiento de los objetivos que

tiene la empresa a nivel de organizacional y de cada área de la empresa.

“Un enfoque orientado a procesos también debe aplicarse en la introducción de las

diversas estrategias Kaizen El ciclo Planear – Hacer – Verificar – Actuar (PHVA), el

éxito en la implementación de esta estrategia radica en la adecuada implementación,

para lograr cambios significativos en las áreas en donde se va a implementar” (Imai,

2005). En la siguiente imagen se detalla el ciclo PHVA. Ver figura 4 ciclo PHVA

Page 37: Diseño de un modelo de gestión Lean Manufacturing

37

Figura 4 Ciclo PHVA

Fuente: Massaki, Imai. 2008.

“Planear se refiere a establecer un objetivo para mejoramiento y trazar planes de

acción para lograr el objetivo. Hacer se refiere a la implementación del plan. Verificar se

refiere a confirmar si la implementación sigue en cursos y ha originado el mejoramiento

planeado. Actuar se refiere a formar y estandarizar los nuevos procedimientos para

prevenir la recurrencia del problema original o para fijar metas para los nuevos

mejoramientos.” (Imai, 2005)

Otro punto importante en el proceso de la implementación de Kaizen es la calidad,

esta debe ser prioridad dentro de este proceso, se debe practicar que la calidad es lo

primero, la cual requiere un compromiso de toda la empresa, desde la gerencia hasta

todos los niveles de la organización. Otro punto importante es el manejo de los datos,

esto con el fin de dar solución a la problemática se debe reconocer, reunir y analizar los

datos más relevantes, estos sirven como punto de partida para el mejoramiento. También

se debe incluir la satisfacción del cliente tanto interno como externo, esto implica un

compromiso de realizar las tareas con cero defectos o evitar desperdicios y reprocesos.

De acuerdo a las necesidades identificadas en la organización se deben de crear un

sistema de capacitación, entrenamiento al personal del área en donde se va a llevar a

cabo la implementación de la empresa, se debe de crear los círculos de calidad, son lo

que van ayudar a mantener la calidad dentro de la organización, posteriormente se

Page 38: Diseño de un modelo de gestión Lean Manufacturing

38

empieza con la eliminación de las actividades que no agregan valor, para este caso se

tendrá en cuenta los tiempos actuales de producción.

Fase 2: Etapa del Diagnóstico.

Para el desarrollo del diagnóstico se realizó visitas a la empresa, con el fin de

detallar las actividades que realizan, entrevista realizadas a funcionarios del área de

producción, análisis DOFA y espina de pescado, se tendrá en cuenta la estructura

organizacional de la empresa, los procesos y procedimientos, instructivos y formatos se

están actualizando y con qué regularidad se registra esta información.

Visita a la empresa

Se llevó a cabo tres visitas a la empresa Aplanchado Doña Chepa, con el objetivo de

conocer los procesos productivos de la empresa, a continuación, se identifican los

procesos y la maquinaría empleados en los procesos productivos.

En la siguiente figura se aprecia una de las presentaciones de colaciones que tiene la

empresa Aplanchados Doña Chepa, el cual tiene diferentes sabores como: chocolate,

naranja, de ron, merengue, etc. Ver figura 5 Presentación de colaciones

Figura 5 Presentación de las colaciones

Fuente: Elaboración propia 2020

Page 39: Diseño de un modelo de gestión Lean Manufacturing

39

Horno de aplanchados: en este horno solo se utiliza para la preparación de los

aplanchados el cual se calienta con anticipación a 180° c y 6 de aire para su

calentamiento, luego de unos 5 minutos se le baja la Temperatura a 160 °c, tiene una

capacidad de entre 22 y 24 libras la cual puede variar dependiendo de las latas si son

grandes solo cabe 22 libras y si son pequeñas. Ver figura 6. Horno de aplanchados.

Figura 6 Horno de aplanchados

Fuente: Elaboración propia 2020

Horno de Ponqué: al igual que el horno de aplanchados se pone a calentar con

anticipación a 180° c y 6 de aire, y luego de 5 minutos se le baja la temperatura a 160°c,

la capacidad del horno es de 60 libras, en esto horno se hacen 2 presentaciones el de libra

que a una temperatura de 160° c el ponqué tiene un tiempo estimado de 120 minutos y si

es de media libra a la misma temperatura de 160°c el tiempo estimado es de 175 minutos.

Ver figura 7 Horno de ponqué.

Page 40: Diseño de un modelo de gestión Lean Manufacturing

40

Figura 7 Horno de ponque

Fuente: Elaboración propia 2020

Carro de las bandejas: capacidad del carro de la bandeja varia si las latas son de

tamaño grande solo caben 24 latas si son de tamaño. Ver figura 8 carro de bandejas.

Figura 8 Carro de bandejas

Fuente: Elaboración propia 2020

Bandejas los productos elaborado: se ordenan las colaciones de tal manera que se vea

uniforme y que tengan un espacio entre cada una de las colaciones para que tengan una

Page 41: Diseño de un modelo de gestión Lean Manufacturing

41

adecuada cocción. Pero para este caso las colaciones tienen una temperatura de 180° c,

por 30 minutos ya que se pueden quemar. Ver figura 9 Bandeja productos elaborados.

Figura 9 Bandeja los productos elaborados

Fuente: Elaboración propia 2020

Bandejas los productos elaborado: en esta bandeja se colocan las colocaciones o los

aplanchados para ser llevados a los hornos el cual la capacidad de varia si las latas son de

tamaño grande solo caben 24 latas si son de tamaño pequeño son 48 latas. Ver figura 10

bandeja los productos elaborados.

Page 42: Diseño de un modelo de gestión Lean Manufacturing

42

Figura 10 Bandeja los productos elaborados

Fuente: Elaboración propia 2020

En el platón se revuelven los ingredientes para elaborar los aplanchados se tiene una

capacidad de 10 libras en este procedimiento se demora 10 minutos. Ver figura 11. Platón

para revolver ingredientes.

Figura 11 Platón para revolver ingredientes.

Fuente. Elaboración propia 2020

Mesa de los productos elaborados: con una espátula pequeña se despejan las

colaciones o los aplanchados para ordenarlos en las bandejas y este platón tiene la

capacidad de 10 libras. Ver figura 12 Mesa de los productos elaborados.

Page 43: Diseño de un modelo de gestión Lean Manufacturing

43

Figura 12 Mesa de los productos elaborados

Fuente: Elaboración propia 2020

En la mesa el procedimiento que se está realizando es amasar muy bien la masa par

que tenga una consistencia adecuada para las colaciones. En esta mesa también se realiza

los aplanchados y pan de novia. Ver figura 13 Mesa de procedimientos.

Figura 13 Mesa de procedimientos

Fuente: Elaboración propia 2020

La medida de harina para la producción del ponqué en este caso se puede elaboran 60

libras de ponqué. Ver figura 14, medida de la harina.

Page 44: Diseño de un modelo de gestión Lean Manufacturing

44

Figura 14 Medida de la harina

Fuente: Elaboración propia 2020

Batidora Industrial: en esta batidora se puede elaborar la masa del Pan de novia, masa de

los aplanchados y la de los ponqués, tiene una capacidad de 4 libra. Ver figura 15

Batidora Industrial.

Figura 15 Batidora Industrial

Fuente: Elaboración propia 2020

Almacén de producto terminado: Tiene una capacidad de 50 cajas y las cajas nunca se

botan o se destruyen ya que se las reutiliza, cuando están en muy mal estado se compran

una cantidad de aproximada 40 cajas. Cuando las cajas del producto llegan a la mitad se

Page 45: Diseño de un modelo de gestión Lean Manufacturing

45

vuelve a llenar y de ahí se hace los despachos a los puntos venta y para el punto de venta

de la fábrica. Ver figura 16 Almacén de producto terminado.

Figura 16 Almacén de producto terminado

Fuente: Elaboración propia 2020

Empaque del producto terminado: este es uno de los empaques del producto terminado

en el cual se empaca el ponqué de media libra. Ver figura 17. Empaque del producto

terminado.

Page 46: Diseño de un modelo de gestión Lean Manufacturing

46

Figura 17 Empaque del producto terminado

Fuente: Elaboración propia 2020

Corte de los aplanchados: el corte se realiza de manera uniforme a los aplanchados

para ponerlos en las bandejas para su posterior cocción. Ver figura 18. Corte de los

aplanchados.

Figura 18 Corte de los aplanchados

Fuente: Elaboración propia 2020

Se disponen a empacar en los contendores el pan de novia que luego se colocan en las

cajas. Ver figura 19. Disposición para empacar aplanchados y pan de novia.

Page 47: Diseño de un modelo de gestión Lean Manufacturing

47

Figura 19 Disposición para empacar aplanchados y pan de novia.

Fuente: Elaboración propia 2020

Estructura organizacional de la empresa

Misión

Aplanchados & Alimentos Doña Chepa S.A.S., es una empresa de tradición dedicada

a producto, comercializar y distribuir productos de repostería y culinaria, exquisitos,

sanos y seguros, contando con el recurso humano calificado y utilizando materias

primas de excelente calidad para deleitar el gusto gastronómico de su distinguida

clientela.

Visión

Aplanchados & Alimentos Doña Chepa S.A.S., estará posicionada como una empresa

líder en gastronomía tradicional y será reconocida por la exquisitez y excelente calidad

de sus productos en todo el territorio nacional.

Page 48: Diseño de un modelo de gestión Lean Manufacturing

48

Organigrama.

Dentro del levantamiento de información del proceso de producción de la empresa

“Aplanchados doña Chepa”, se pudo evidenciar la estructura empresarial como se

describe en la siguiente figura.

Figura 20 Estructura organizacional

Fuente: Elaboración propia 2020

Esta se conforma de una gerencia general que es supervisada por una junta de

accionistas, los cuales determinan la toma de decisiones vitales de la empresa. Luego

está la figura del contador, el cual se encarga de realizar todo el manejo financiero de la

empresa. En este caso no se tiene evidencia de que exista una revisoría fiscal.

Seguidamente y en un tercer nivel están los cargos correspondientes al personal

operativo a cargo del jefe de producción, estos son: un almacenista, un auxiliar de

calidad y cinco operarios, una para cada línea de producto.

Procedimientos

De define el manual de procedimientos como: “es el que debe hacer el personal para

determinar actividad, considerando como una guía de gran ayuda para el personal nuevo

porque les da la pauta de cómo proceder en la ejecución de sus funciones” (Carro Paz &

Gonzales Gomez, 2012). Para el personal de producción de la empresa Aplanchados se

Page 49: Diseño de un modelo de gestión Lean Manufacturing

49

tienen contemplado los siguientes procedimientos desde el área de producción. Esta

información la suministro la empresa.

Tabla 2 Procedimiento Control de Materias Primas e Insumos

Procedimiento. Área de Producción

Procedimiento

Control de materias primas e insumos

Actores del proceso:

Supervisor de Producción

Auxiliar de Almacén.

Herramientas:

Computador

N° Responsable Descripción de Actividad

1 Auxiliar del Almacén Recibe las hojas de solicitud de insumos

por parte del Supervisor de Producción

2 Supervisor de Producción Entrega al Auxiliar el Almacén la orden

de pedido para la fabricación.

3 Auxiliar de Almacén Ingresa la información a la hoja de

cálculo del almacén

4 Auxiliar de Almacén Realiza el alistamiento del material

solicitado.

5 Auxiliar de Almacén Entrega el material solicitado al operario

de turno.

6 Auxiliar de Almacén Archiva la orden de pedido.

Fuente: Información proporcionada por la empresa 2020

Tabla 3 Procedimiento Programación de la Producción

Procedimiento. Área de Producción

Procedimiento

Programación del Plan Maestro de la Producción

Actores del proceso:

Page 50: Diseño de un modelo de gestión Lean Manufacturing

50

Supervisor de Producción

Auxiliar de Almacén.

Herramientas:

Computador

N° Responsable Descripción de Actividad

1 Supervisor de Producción Realiza la programación de producción

para 2 semanas, de acuerdo a los pedidos

solicitados por los clientes y el

comportamiento de la demanda. Esta

programación la hace por cada línea de

producto, para al final consolidar la

información de aquellas materias primas

e insumos que son similares.

2 Auxiliar de Almacén Suministra la información del inventario

inicial e inventario existente

3 Auxiliar de Compras Suministra la información de aquellos

pedidos que están en tránsito.

4 Supervisor de Producción Con la demanda obtenida, genera el

pronóstico de las unidades.

5 Supervisor de Producción Suma las cantidades del inventario

existente con los pedidos que se

encuentran en tránsito.

6 Supervisor de Producción Identifica dentro de la cantidad de

pedidos solicitada y el pronóstico de la

demanda cual es el valor más alto por

semana.

7 Supervisor de Producción Al acumulado del inventario existente y

los pedidos en tránsito, se le resta las

cantidades solicitadas.

8 Supervisor de Producción Al encontrar resultados negativos la

empresa cuenta con un sistema de

inventario de lote fijo, esta cantidad se

toma para suplir aquellas cantidades que

quedaron como faltantes.

Fuente: Información proporcionada por la empresa 2020.

Page 51: Diseño de un modelo de gestión Lean Manufacturing

51

Tabla 4 Procedimiento Control de Calidad

Procedimiento. Área de Producción

Procedimiento

Control de Calidad

Actores del proceso:

Auxiliar de Calidad

Auxiliar de Producción

Jefe de Calidad

Herramientas:

Computador

N° Responsable Descripción de Actividad

1 Auxiliar de Calidad Verificar los proveedores que cumplan

con las fichas técnicas establecidas por la

NTC, para que las materias primas sean

de una excelente calidad.

2 Auxiliar de Calidad El auxiliar de calidad tiene que tener una

dotación adecuada que es cofia, traje para

la manipulación de alimentos y

tapabocas, el auxiliar debe pesar en una

gramera las cantidades de materia prima

que se va a utilizar en cada una de las

etapas del proceso de los productos.

3 Auxiliar de Producción Se hace una desafección de manos

adecuada para empezar la producción

4 Jefe de Calidad Se encarga de establecer las políticas de

calidad y aplicar las políticas para que no

se tenga ningún inconveniente en la

producción o una falta grave para la

empresa de parte del Invima ya que

actualmente se están haciendo muchas

visitas.

5 Auxiliar de Calidad Se pesa los productos no terminados en

una gramera ejemplo el ponqué tiene que

salir exactamente porque se reparte en

Page 52: Diseño de un modelo de gestión Lean Manufacturing

52

libras exactas como de 1 libra y media

libra.

6 Auxiliar de Calidad En cambio, los aplanchados, colaciones,

pan de novia y dulce cortado no importan

el tamaño debido a que no tiene un peso

exacto.

7 Auxiliar de Calidad Se verifica las condiciones del horno de

Temperatura, estado del horno y la

ventilación para que el producto sea el

adecuado.

8 Auxiliar de Calidad Se verifica el empaque y las condiciones

higiénicas del mismo.

9 Jefe de Calidad y Representante

legal de la empresa

verifican los productos en degustaciones

las cuales son el color, sabor y textura.

10 Auxiliar de Calidad En el transporte también se verifica las

condiciones del vehículo en este caso se

verifica el estado del mismo, condiciones

higiénicas (que este limpio, no haya

residuos de algún productos o basura de

los contenedores) y se llevan los pedidos

al centro para que se repartan en los

diferentes puntos de venta que hay en la

cuidad.

11 Operarios de producción Los empleados de la producción deben

cumplir con unas horas de capacitación

que son 10 horas anuales, en BPM

(Buenas Prácticas de Manufactura) y

manipulación de alimentos.

Page 53: Diseño de un modelo de gestión Lean Manufacturing

53

12 Jefe de Calidad También a los empleados se la hacen una

serie de exámenes para verificar si son

actos para manipular los alimentos.

13 Auxiliar de Calidad Se llevan los registros de trazabilidad de

las materias primas, lotes, producto

terminado, registro de la persona que

estuvo en la producción, el lote de quien

elaboro el producto.

14 Auxiliar de Calidad Se hacen unas visitas al auxiliar del

almacén para verificar el rotulado y el

lote de cada uno de los productos.

Fuente: Información proporcionada por la empresa 2020.

A nivel de instructivos y formatos la empresa no los maneja, los registros de

producción los manejan en una bitácora y los formatos que existen son para utilizados

para higiene y desinfección.

Aplicación de la entrevista

Con el propósito de identificar la situación actual del proceso productivo, se diseñó

una entrevista semiestructurada de 10 preguntas. Este instrumento se aplicó al personal

operativo de la empresa el cual corresponde a 8 personas en los cargos de almacenista,

auxiliar de calidad, operario de aplanchados, operario colaciones, operario ponqué doña

chepa, operario dulce cortado y operario pan de novia. La siguiente tabla muestra las

preguntas realizadas en este instrumento: Tabla 5 Entrevista semiestructurada

Page 54: Diseño de un modelo de gestión Lean Manufacturing

54

Tabla 5 Entrevista semiestructurada

Formato entrevista

semi estructurada

Fecha: / /

Hora:

Empresa Aplanchados Doña

Chepa.

Objetivo:

Identificar y recolectar los datos principales de los procesos productivos (torta de

novia, ponqué, colaciones, dulce cortado, aplanchados) de la empresa Aplanchados

Doña Chepa.

Desarrollo de la entrevista:

Pregunta 1

Entrevistador. ¿Cuáles son las mayores dificultades que se presentan actualmente

con los procesos productivos (colaciones, torta de novia, ponqué, aplanchados y

dulce cortado) en la empresa?

Pregunta 2

Entrevistador: ¿Describa como es el proceso de recepción de materia prima de los

productos que fabrica la empresa?

Pregunta 3

Entrevistador: ¿Cómo es el proceso de alistamiento de los materiales para la

fabricación de los productos que vende la empresa?

Pregunta 4

Entrevistador: ¿Tiene conocimiento de cómo se hace la programación de la

producción, si lo tiene por favor explicarlo?

Pregunta 5:

Entrevistador: ¿Se siente cansado, fatigado o estresado en las funciones que tiene

asignadas, justifique por qué?

Pregunta 6:

Page 55: Diseño de un modelo de gestión Lean Manufacturing

55

Fuente:

Elaboración propia 2020

Análisis de las respuestas de la entrevista

Respuesta pregunta 1: La tendencia de las respuestas dadas en la pregunta es que el 75%

de los entrevistados refiere que las mayores dificultades se presentan en el proceso de

Horneo por el tema de la calibración de las temperaturas adecuadas para cada producto.

El restante 25% del personal refiere que generalmente se presentan dificultades, pero se

resuelven rápidamente.

Respuesta pregunta 2: Esta respuesta fue sustentada únicamente por el almacenista, que

en su caso corresponde al 12,5% del personal entrevistado. En su respuesta se indicó que

se recibe la factura, luego se lleva la materia prima al almacén, se inspecciona y se pesa,

después se organiza en contenedores por lotes y se actualiza el inventario. El resto del

personal entrevistado (87,5%), refirió que la respuesta la debería dar exclusivamente el

almacenista.

Entrevistador: ¿Describa como realiza el alistamiento antes de iniciar a fabricar los

productos que vende la empresa?

Pregunta 7:

Entrevistador: ¿Qué formatos se manejan en el proceso de producción de los

productos que se fabrican?

Pregunta 8:

Entrevistador: ¿Se tiene procedimientos estandarizados de los procesos productivos

de la empresa?

Pregunta 9:

Entrevistador: ¿En las actividades que usted hace en el área, existen

desplazamientos innecesarios?

Pregunta 10:

Entrevistador: ¿Existen reprocesos en las actividades de producción?

Page 56: Diseño de un modelo de gestión Lean Manufacturing

56

Respuesta pregunta 3: el 100% d los entrevistados refirió conocer las 4 fases del

alistamiento: a) selección de los materiales, b) traslado a producción, c) mezcla de

cantidades exactas par la producción y d) almacenamiento.

Respuesta pregunta 4: El personal 100% entrevistado dijo no conocer el detalle de la

programación de la producción, pero indica que se programa respecto al mes anterior.

Respuesta pregunta 5: el 100% responde estar satisfecho con las labores que realizan.

Respuesta pregunta 6: El personal descrine que se realiza el pesaje y se alistan los

empaques, se hace verificación de cantidades necesarias para la producción.

Respuesta pregunta 7: En general el personal refiere el uso de los formatos de

inventarios y las plantillas de control de producción.

Respuesta pregunta 8: El 100% del personal entrevistado refiere no tener ningún tipo de

estandarización.

Respuesta pregunta 9: En las respuestas dadas por el personal, es reiterativo la respuesta

de que en el proceso es necesario el retorno al almacén, sobre todo por ingredientes

como mantequilla y azúcar.

Respuesta pregunta 10: En general el personal desconoce el concepto de reprocesos y en

algunos casos las respuestas refieren que la producción defectuosa es utiliza para las

degustaciones.

El análisis de las respuestas a la entrevista realizada al personal operativo refleja la falta

de estandarización de los procesos y la necesidad de capacitación en logística,

inventarios y programación de la producción.

Page 57: Diseño de un modelo de gestión Lean Manufacturing

57

Análisis DOFA

El presente análisis se realiza con el fin de identificar las fortalezas, amenazas,

debilidades y oportunidades, del área de producción.

Tabla 6 Análisis DOFA

DEBILIDADES

No se realiza un plan estratégico

Baja capacidad de producción

No se tiene definido el clima y la cultura

organizacional.

Los perfiles que cuenta la empresa actualmente no

están documentados, se tienen el conocimiento

por la experiencia en los procesos

La investigación y el desarrollo a nivel de

producción es baja.

No cuenta con un sistema de gestión de calidad,

solo realizan operaciones de aseguramiento de la

calidad.

La programación de materiales se realiza máximo

a 4 semanas, no se tiene una planeación

estratégica ni táctica.

OPORTUNIDADES

Se tiene posicionada la imagen de Aplanchados

Doña Chepa

Reconocimiento a nivel regional y nacional.

Los productos son de alto nivel de calidad.

Se conserva la receta tradicional y artesanal en la

elaboración de los productos.

Se tiene bien definido el nivel de rentabilidad y

utilidad de la empresa.

AMENAZAS

Se cuenta con una buena infraestructura de

maquinaría, pero no es aprovechado todo su nivel

de capacidad, y esto se refleja en las constantes

paradas que se presentan al realizar el cambio de

un producto a otro, dado que se debe realizar el

amasado de la masa manual y en este lapso de

tiempo la maquinaria esta apaga y deben volver a

FORTALEZAS

El personal que trabaja en la empresa, es muy

comprometido y conocedor del proceso de

elaboración de los productos.

Cuenta con un plan de marketing bien

estructurado.

Page 58: Diseño de un modelo de gestión Lean Manufacturing

58

prenderla generando un alto consumo de energía

en el arranco y tiempos muertos para la máquina.

Aumento en el número de competidores de

productos similares o iguales.

Al no tener una planeación a largo plazo la

compra y abastecimiento de materias primas e

insumo se encarece, dado que esta no se compra

para periodos largos por su característica de

conservación y preservación.

Existencia de competencia informal.

Riesgo para la distribución de los productos.

La aplicación del impuesto IVA, encarece las

materias primas y por ende la fabricación de los

productos terminados.

La planta física de la empresa es adecuada y

óptima para la fabricación.

Servicio postventa aplicado al servicio al cliente.

Es un referente de calidad y tradición

gastronómica.

Tendencia a seguir creciendo en el mercado.

Fuente: Elaboración propia 2020

Análisis del DOFA

La empresa cuenta con un buen posicionamiento en el mercado, sus productos son

reconocidos por su calidad y exquisitez, a nivel de producción que es nuestro objeto de

estudio, la empresa cuenta con una buena planta de personal, son personas que llevan un

buen tiempo laborando, conocen los procesos y tienen una amplia experiencia, también

se resalta la maquinaria y equipos, los cuales relativamente son nuevos (5 años) de uso,

pero no se está del todo usando su capacidad, esto ocasionado por paradas repetitivas en

el cambio de una línea a otra y el alistamiento de la masa la cual se hace manual para la

posterior elaboración del producto, otro factor que se considera importante, tiene que ver

con que la empresa no cuenta con procesos estandarizados, evidencia de esto es que no

solo cuenta con procedimientos del área de producción, solo tienen los diagramas de

flujo pero no a nivel de procedimiento y no se llevan formatos y a nivel de la

planificación de la producción solo realizan la programación para 4 semanas, no se tiene

una adecuada planeación de la producción, generando con esto que no se compre una

Page 59: Diseño de un modelo de gestión Lean Manufacturing

59

cantidad razonables de materia prima e insumo, subiendo en ocasiones el precio del

producto termina.

Diagrama de Ishikawa (Espina de pescado)

La espina de pescado es una herramienta que va a permitir focalizar toda la

información hasta obtenida en el diagnóstico, con esta se compilara y se emite el

diagnostico real de la empresa. Se determina el análisis de las causas, los efectos y los

problemas identificados mediante el diagrama de Ishikawa.

La figura siguiente permite identificar las causas primarias y el efecto de su no

corrección en el proceso productivo de la empresa “Aplanchados Doña Chepa”.

Figura 21. Diagrama causa - efecto

Fuente: Elaboración propia 2020

Como eje central se busca identificar las causas que conllevan a la baja productividad

e improvisación en el proceso de producción, así mismo se busca la disminución de

Page 60: Diseño de un modelo de gestión Lean Manufacturing

60

quejas y reclamos de los clientes y consumidores, de modo que la empresa se pueda

enrutar a la búsqueda de una certificación de producto. Los problemas identificados se

describen en la tabla siguiente, donde también se proponen acciones correctivas para

minimizar la problemática presentada.

Es importante indicar que la empresa no lleva indicadores o medidores para poder

indicar el nivel de productividad y rendimientos, la información que ellos manejan

frente a la producción es empírica.

Tabla 7 Problemas identificados

PROBLEMA

ANALIZADO CAUSAS

RELACIONADO

CON

ACCIONES

CORRECTIVAS

Todas las fórmulas de los

productos que se fabrican

están en cabeza del auxiliar

de producción más antiguo

y el Jefe de Producción y

son procesos empíricos de

la destreza de las personas

Falta de personal

especializado en

logística

Personal

Documentar los procesos y

procedimientos de la formulación de

cada uno de los productos, para

garantizar la continuidad de la

producción

No hay personal calificado

para coordinar los procesos

de calidad que lleven a la

certificación de productos

para exportación

Falta de dirección

de departamento de

calidad

Personal

Realizar reuniones de trabajo para

asignación de responsabilidades en la

documentación de procedimiento

asociados a la producción

Se trabaja sobre un margen

de inventarios, pero no está

estandarizado acorde con

el comportamiento del

mercado

No hay plan de

requerimiento de

materias primas

Provisiones

Destinar presupuesto para la

evaluación del mercado y garantizar

un flujo contante en el crecimiento de

las ventas

Baja disponibilidad de

instrumentos de logística y

líneas de producción

simultáneas

No hay suficientes

herramientas de

tipo logístico para

soportar altas

demandas de

producción

Provisiones

Destinar presupuesto para la

adecuación de líneas simultáneas de

producción, evitando de esa manera

los cuellos de botella y tiempos

muertos en procesos neurálgicos

como mezcla, horneado y reposo

entre otros

Escasa documentación de

los procesos de la

producción

No hay manual

completo de

funciones

Procedimientos

Realizar una reunión de trabajo para

asignación de responsabilidades en la

documentación de los

procedimientos, o designar personal

especializado en calidad.

Page 61: Diseño de un modelo de gestión Lean Manufacturing

61

En los procesos de

mezclado, cortado y

Horneado principalmente,

se presentan reprocesos y

tiempos muertos en la

producción

Se presentan

tiempos muertos y

cuellos de botella

Procedimientos Establecer un plan maestro de la

producción

Falta la documentación

formal de los procesos y

procedimientos acorde con

la normatividad para

producción de alimentos

No se cuenta con el

documento maestro

de SGC

Procedimientos Documentar manuales, procesos y

procedimientos

Falta una adecuada

distribución de puestos de

trabajo

El espacio físico de

la planta de

producción no

adecuado

Puestos

Destinar presupuesto para la

adecuación de puestos de trabajo. La

empresa indica que en el momento no

cuenta con el presupuesto para

realizar adecuación de

infraestructura, por ello no calculo

este rubro.

La distribución de planta

es visualmente simple y se

evidencia mucho proceso

manual

Visualmente

simple y manual Puestos

Solicitar apoyo al departamento de

diseño para mejoramiento de la

distribución de planta

Fuente: Elaboración propia 2020

De acuerdo con la información obtenida en el diagnostico se trabajará con la

herramienta Kaizen, aquellas acciones que dependan del área de producción, que es

nuestro objeto de investigación, situación que se desarrollará en el capítulo 2 y 3, a

continuación, se relaciones las acciones correctivas que se van a generar como propuesta

de diseño para la implementación de la herramienta Kaizen:

• Documentar los procesos y procedimientos de la formulación de cada uno de los

productos, para garantizar la continuidad de la producción

• Realizar reuniones de trabajo para asignación de responsabilidades en la

documentación de procedimiento asociados a la producción

• Destinar presupuesto para la adecuación de líneas simultáneas de producción,

evitando de esa manera los cuellos de botella y tiempos muertos en procesos neurálgicos

como mezcla, horneado y reposo entre otros

Page 62: Diseño de un modelo de gestión Lean Manufacturing

62

• Realizar una reunión de trabajo para asignación de responsabilidades en la

documentación de los procedimientos, o designar personal especializado en calidad.

• Establecer un plan maestro de la producción

• Documentar manuales, procesos y procedimientos

Page 63: Diseño de un modelo de gestión Lean Manufacturing

63

Capítulo 2

Puntos Críticos de los Procesos Productivos

Fase 3. De acuerdo con los resultados encontrados en el diagnostico se procede a:

conformar un equipo de la herramienta Kaizen, este equipo será el encargado de

apalancar la implementación, para esto se analizarán los perfiles de cargo, conocimiento

y experiencia de las personas que laboran en el área de producción, de tal manera que se

garantice la adecuada implementación. Posteriormente se diseñará las capacitaciones

que estas personas y el resto del personal de la planta deben de recibir, se tendrá en

cuenta quien orientara las capacitaciones, la temática y los recursos que se deben de

contemplar para la realización de la formación.

Perfiles de Cargo

La descripción de los cargos fue suministrada por la empresa, ellos no cuentan con

perfiles de cargo estandarizados, no manejan un manual de funciones establecido, la

personas que ingresan nuevas a la empresa, son inducidas desde la experiencia de los

trabajadores. La descripción de los perfiles de cargo se hará para los procesos del área

de producción.

Diseño de perfiles de cargos

Como parte de una mejora requerida e identificada para el área de producción de la la

empresa “Aplanchados Doña Chepa” se recomienda su implementación inmediata es el

diseño de los perfiles de cargos, de modo que se reorganice la estructura administrativa

y operativa en busca de la mejora.

Jefe de calidad:

Se encarga de mantener el producto con buenas especiaciones de calidad, verificando

que la materia prima cumpla con todas condiciones necesarias en cuanto a salubridad y

generando mejoras continuas de los sistemas de calidad. Control de documentos, maneja

Page 64: Diseño de un modelo de gestión Lean Manufacturing

64

un formato para la inspección de materia prima verificando sus características propias,

maneja un programa de limpieza para la planta en general. La persona que actualmente

ocupa este cargo, a su vez realiza las funciones de jefe de producción, lleva en la

empresa 8 años, tienen un amplio conocimiento de los procesos, los productos y la

maquinaría.

Jefe de producción:

Se encarga de coordinar y supervisar las operaciones de producción de cada uno de los

productos que se encuentra en Aplanchados doña Chepa. Se encarga de la capacitación

del personal. Está al pendiente de cada uno de las operaciones del producto en cuanto al

horneo (Temperatura, tiempo y aire), tiene que estar vigilante de la producción del día

cuanto se elabora de cada uno de los productos, verificar que los auxiliares cumplan con

las condiciones que deben presentar en cuanto al uniforme, que tengan tapabocas, cofia y

que su uniforme dentro de la planta este limpio, El jefe de producción cada semana debe

llevar a cabo el indicador de índice de producto no conforme y cada mes desarrolla el

indicador acerca de la producción proyectada, con el objeto de llevar seguimiento y

control del proceso. El jefe de producción debe inspeccionar los insumos y Programa la

producción de cada mes con los meses anteriores, auditorías internas y externas,

resolución de problemas de calidad. Esta persona es la misma que desempeña el rol de

Jefe de Calidad, lleva 8 años en la empresa, con un amplio conocimiento de los procesos,

los productos y la maquinaría

Auxiliares de Producción:

Se encargan de la elaboración de los productos que se realiza en la empresa, se

encarga de mantener la receta original del producto, se encargan del amasado de la

materia prima y la incorporación de cada uno de los ingredientes que compone el

producto final. Actualmente hay 10 auxiliares de producción, son personas empíricas en

su oficio, el personal más antiguo lleva en la empresa 20 años y el más nuevo 4 años,

son muy conocedores de los procesos, conocen la elaboración de todos los productos.

Page 65: Diseño de un modelo de gestión Lean Manufacturing

65

Auxiliar de Almacén:

Se encargan de recibir, materias primas, almacenar y enviar mercancías de un

almacén. Los productos pueden ser de cualquier tipo, desde materias primas hasta

maquinaria, según el tipo de almacén. Revisan toda la mercancía que entra y sale, para

asegurarse de que no hay elementos perdidos o dañados. Una vez revisado el pedido,

firman un formulario de entrega. También ayudan a cargar y descargar mercancías

desde y hacia el vehículo, ya sea a mano o con un equipo mecánico de manipulación.

Deciden dónde deben almacenarse los productos en el almacén. Esta persona antes de

ser almacenista era auxiliar de producción, tiene formación técnica, por su conocimiento

y formación fue ascendido en el cargo de auxiliar de almacén, lleva en la empresa 12

años.

Una vez descritos y detallados los perfiles de cargo del área de producción de la

empresa se procede a iniciar la conformación de los equipos de calidad de acuerdo a los

lineamientos de la herramienta kaizen. Esto hace parte de la etapa de la planeación de la

metodología.

Etapa PLANEAR (Planeación)

Paso (1)

La planeación como componente central de la mejora continua permite a las

empresas avanzar para mejorar los indicadores financieros y de producción.

Conformación del equipo:

De manera inicial en la estrategia de mejora se conforma un equipo interdisciplinar,

esto es personal administrativo y operativo. Crear un equipo de trabajo constituye las

bases de la estructura corporativa dentro de las organizaciones Kaizen. Los empleados

individuales proporcionan al equipo al cual pertenecen, una reputación de eficiencia,

desempeño y mejoramiento; en equipo suministra a sus miembros, estatus e identidad y,

un intercambio bilateral de reconocimiento, los equipos y sus líderes se sirven entre sí

Page 66: Diseño de un modelo de gestión Lean Manufacturing

66

para lograr el éxito personal y recompensas. En este estaría Gerente General, Jefe de

Producción que es el mismo Jefe de Calidad, dos auxiliares de producción y el auxiliar

de almacén.

Nombre del equipo:

La identidad y reconocimiento del propósito del equipo se logra con la asignación de

un nombre que lleve los valores y metas de la organización, debe ser un nombre que

genere recordación dentro del personal de la empresa. Para el caso de la empresa, el

nombre propuesto es “Aplanchados calidad”

Propósito del equipo:

En las organizaciones influenciadas por la filosofía Kaizen, se requiere que los

equipos formulen proyectos y los ejecuten utilizando recursos interdepartamentales e

interfuncionales, e incluso recursos externos a la empresa. En el caso de “Aplanchados

Doña Chepa”, cuando se requiere mejorar el aparato productivo, es necesario que el

equipo Kaizen haga levantamiento de todas las necesidades detectadas para generar los

proyectos que den solución.

Roles:

• Especialistas y operarios: implicados en mejorar los estándares, mantener los

estándares, cumplimiento y formación.

• mandos medios y supervisores: implicados en mantener los estándares y en la

innovación.

• Dirección y jefes de área: implicados en la mejora continua, innovación y menos

en el mantenimiento de estándares.

También deben de trabajar en mejoras las acciones detectadas en la etapa del

diagnóstico, las cuales se relacionan a continuación:

• Documentar los procesos y procedimientos de la formulación de cada uno de los

productos, para garantizar la continuidad de la producción

Page 67: Diseño de un modelo de gestión Lean Manufacturing

67

• Realizar reuniones de trabajo para asignación de responsabilidades en la

documentación de procedimiento asociados a la producción

• Destinar presupuesto para la adecuación de líneas simultáneas de producción,

evitando de esa manera los cuellos de botella y tiempos muertos en procesos neurálgicos

como mezcla, horneado y reposo entre otros

• Realizar una reunión de trabajo para asignación de responsabilidades en la

documentación de los procedimientos, o designar personal especializado en calidad.

• Establecer un plan maestro de la producción

• Documentar manuales, procesos y procedimientos

Tabla 8 Roles propuestos para equipo Kaizen

ROL RESPONSABILIDAD

Líder de equipo Kaizen Facilitar las condiciones para que se desarrollen las

actividades, además de ayudar a desarrollar a las personas

Dueño o encargado del

proceso

Es a persona responsable del área donde se está aplicando

Kaizen. Este podría ser el jefe de producción de la empresa.

Alto directivo Es la persona de alto rango de la empresa que deberá estar

involucrado en la planeación y ejecución de las actividades

de aplicación de Kaizen. Podría ser el gerente general o

vicepresidente.

Coach o Entrenador

Kaizen

Persona encargada de enseñar y entrenar con las técnicas de

mejora continua durante el proceso de aplicación de

Kaizen, además de retar al equipo a hacerse preguntas sobre

los que están aprendiendo y dar alternativas de solución a

las situaciones que se presentan.

Miembros del equipo

Kaizen

Sin duda el rol más importante de la aplicación de Kaizen

en la empresa, este rol incluye a las personas que realizan

el trabajo tanto directa como indirectamente.

Fuente: Elaboración propia 2020

Page 68: Diseño de un modelo de gestión Lean Manufacturing

68

Valor corporativo: En este punto es indispensable que la empresa defina las metas

que quiere lograr con la aplicación de la herramienta y que den solución a las

problemáticas detectadas, esas pueden ser:

• Reducción de desperdicio o residuos

• Creación de líderes organizacionales

• Fomento de valores personales y laborales

• Creación de hábitos positivos y constructivos

• Aumento de la competitividad

Posteriormente se diseñará las capacitaciones que estas personas y el resto del

personal de la planta deben de recibir, se tendrá en cuenta quien orientara las

capacitaciones, la temática y los recursos que se deben de contemplar para la realización

de la formación.

Para el desarrollo de la propuesta de mejoramiento mediante la aplicación de la

herramienta Kaizen en la empresa “Aplanchados Doña Chepa”, se parte de una etapa

inicial que busca socializar la filosofía Kaizen con el personal directivo y operativo.

Para ello se programan una serie de capacitaciones que conforman un periodo de

formación, se busca impactar a los funcionarios sobre los cuantiosos beneficios que se

pueden obtener al aplicar Kaizen en una empresa, tales como: reducción de tiempos

ociosos (maquinaria, procesos productivos), reducción de costos o el aprovechamiento

máximo del espacio, entre muchos otros. Algunos de estos cambios aplicados pueden

ser clave para marcar la diferencia y llevar a la empresa a ser competitivo. A tabla

siguiente muestra un modelo del plan de capacitación acorde a las necesidades para el

mejoramiento continuo de la empresa.

Page 69: Diseño de un modelo de gestión Lean Manufacturing

69

Tabla 9 Propuesta plan de capacitación

PLAN DE CAPACITACIONES

Puesto de

trabajo /

persona

Necesidades Formativas Entidad

Formadora

Duración

(horas)

Evaluación

de la

formación

Gerente Dirección de producción.

filosofía Kaizen

Empresa

Coach en

Kaizen

40 horas Rubricas

Jefe

Producción

Planeación de requerimientos

de materiales. Documentar

los procesos y procedimientos

de la formulación de cada uno

de los productos, para

garantizar la continuidad de

la producción. filosofía

Kaizen

Empresa

Coach en

Kaizen

60 horas Rubricas

Almacenista Cadenas de abastecimiento.

filosofía Kaizen

Empresa

Coach en

Kaizen

30 horas Rubricas

Auxiliar de

calidad

SGC, 5 S. filosofía Kaizen Empresa

Coach en

Kaizen

50 horas Rubricas

Operario

Aplanchados

Manipulación de alimentos.

filosofía Kaizen

Empresa

Coach en

Kaizen

60 horas Rubricas

Operario

dulce

cortado

Manipulación de alimentos.

filosofía Kaizen

Empresa

Coach en

Kaizen

60 horas Rubricas

Operario

Ponqué

Doña chepa

Manipulación de alimentos.

filosofía Kaizen

Empresa

Coach en

Kaizen

60 horas Rubricas

Page 70: Diseño de un modelo de gestión Lean Manufacturing

70

Operario

Pan de

Novia

Manipulación de alimentos.

Manipulación de alimentos.

filosofía Kaizen

Empresa

Coach en

Kaizen

60 horas Rubricas

Operario

colaciones

Manipulación de alimentos.

filosofía Kaizen

Empresa

Coach en

Kaizen

60 horas Rubricas

Fuente: propia

Fase 4. Se debe determinar cuáles son las actividades que mayor valor generan al

proceso de producción, para el desarrollo de esta fase se empleara los formatos de

procesos y recorrido.

Diagramas

En el presente capítulo se presentan los flujos de trabajo de la empresa “Aplanchados

Doña Chepa”, de modo que se describen las problemáticas del proceso de producción

para tener la base en el planteamiento de las alternativas de solución mediante

mejoramiento continuo Kaizen.

Page 71: Diseño de un modelo de gestión Lean Manufacturing

71

Análisis del flujo del proceso productivo

La empresa actualmente produce los siguientes productos: Aplanchado (producto

estrella), ponqué, dulce cortado, pan de novia y colaciones.

Elaboración del dulce Cortado

Ingredientes: Leche No Pasterizada, Azúcar, Clavos, Canela Y Pastas De Cuajo.

Descripción del proceso:

El proceso del dulce cortado inicia con la recepción de la leche que no está

pasterizada, luego se incorpora en un recipiente adicionando azúcar revolviendo

constantemente, en este paso también se puede añadir clavos y canela, se adiciona las

pastas de cuajo para cortar la leche, se deja aproximadamente 10 minutos para que se

corte la leche. Posteriormente se lleva a la estufa a gas a fuego medio-alto para su

cocción, después de 15 minutos se coloca a fuego bajo, se tiene que estar revolviendo

muy bien de forma constante para que la leche empiece a reducir y tome su forma

característica de pequeños grumos este proceso dura aproximadamente de 45 minutos a

1 hora, se deja reposar unos 10 minutos y se empieza a empacar y a etiquetar en los

tradicionales mates, se almacena en la bodega, distribución en los diferentes puntos de

ventas. Ver Figura. Diagrama de Flujo

Figura 22 Diagrama de Flujo de Colaciones

Page 72: Diseño de un modelo de gestión Lean Manufacturing

72

Fuente: Elaboración propia 2020

Page 73: Diseño de un modelo de gestión Lean Manufacturing

73

Elaboración de los Aplanchados

Ingredientes: Huevos, mantequilla, Harina, sal, azúcar, glaseado de azúcar

Descripción del proceso:

La materia prima e insumos al llegar a la empresa son revisados e inspeccionados

para verificar si las cantidad y descripción de los pedidos son los solicitados, una vez

verificados y aprobados se proceden a pasar al almacén de materias primas e insumos.

Para iniciar la producción, los operarios realizan el alistamiento de materias primas,

insumos, la maquinaria y equipos requeridos para la fabricación. Lo primero que se hace

para la producción de aplanchados es preparar la masa y el glaseado de azúcar, se debe

de amasar hasta conseguir la textura ideal de la masa, una vez lista se pasa la masa por

la máquina laminadora, la cual aplana la masa, para ser pasada a las bandejas, la masa

en la bandeja se corta en forma rectangular, se agrega una capa de glaseado de azúcar;

posteriormente se introducen las bandejas al horno industrial, una vez horneado, se deja

enfriar para ser empacado en pequeñas cajas de presentación, y de ahí pasan a

empacarse a grandes cajas de cartón para ser almacenados. Ver Figura 23. Diagrama de

Flujo de Aplanchados.

Page 74: Diseño de un modelo de gestión Lean Manufacturing

74

Figura 23 Diagrama de Flujo de Aplanchados

Fuente: Elaboración propia 2020

Page 75: Diseño de un modelo de gestión Lean Manufacturing

75

Elaboración Del Ponqué

Ingredientes: Mantequilla, Harina, huevos, frutas, azúcar, polvo de hornear, coco, vino,

uvas pasas, nueces, limón, azúcar pulverizada y brevas

Descripción del proceso:

Se recibe la materia prima e insumos, se inspecciona y se almacenan. Se realiza el

alistamiento de los ingredientes y los materiales y equipos requeridos para la

fabricación, Se utiliza la batidora en esta se adiciona la mantequilla, azúcar hasta

conseguir un color blanco, posteriormente se adicionan los huevos, harina y polvo de

hornear, seguido del coco, vino, uvas pasas, nueces y brevas, se debe esperar hasta

conseguir la contextura ideal del ponqué. Una vez lista se pasa a llenar los moldes, para

ser pasados al horno, una vez terminado se procede a empacar y almacenar.

Page 76: Diseño de un modelo de gestión Lean Manufacturing

76

Figura 24 Diagrama de Flujo del Ponqué

Fuente: Elaboración propia 2020

Page 77: Diseño de un modelo de gestión Lean Manufacturing

77

Elaboración Del Pan De Novia

Ingredientes: harina, mantequilla, huevos y polvo de hornear.

Descripción del proceso:

Se mezcla la harina con los huevos y mantequilla, posteriormente se agrega el polvo

de hornear, cuando se alcanza una consistencia adecuada se elabora el pan de novia. Se

hornea por aproximadamente 35 minutos de cocción, Se deja reposar. Se empaca en los

empaques plásticos. Etiquetado de los empaques plásticos y se almacena en la bodega.

En este proceso no se cuenta con máquinas, porque se elabora de forma manual.

Page 78: Diseño de un modelo de gestión Lean Manufacturing

78

Figura. Diagrama de Flujo Pan de Novia

Fuente: Elaboración propia 2020

Page 79: Diseño de un modelo de gestión Lean Manufacturing

79

Elaboración de las colaciones

Ingredientes: harina, mantequilla, huevos, polvo de hornear y azúcar

Descripción del proceso:

Se mezcla los ingredientes, se elabora la masa consistente, se realiza el moldeo de las

colaciones (galletas), se hornea por 35 minutos, se deja reposar, si se desea darles sabor

a las colaciones se agrega (jugo de naranja, chocolate y licor) este paso es opcional. Se

empaca en los empaques plásticos, se etiqueta los empaques y se almacena en la bodega.

En este proceso no se cuenta con máquinas, porque se elabora de forma manual.

Page 80: Diseño de un modelo de gestión Lean Manufacturing

80

Figura 25 Diagrama de Flujo de las Colaciones

Fuente. Elaboración propia 2020

Page 81: Diseño de un modelo de gestión Lean Manufacturing

81

Relación de materia prima y maquinaria empleada en los procesos de producción de

los aplanchados, pan de novia, ponqué, colaciones y dulce cortado

A continuación, se realiza la relación de la materia prima, insumos, maquinaria y

equipos empleados en los procesos de producción de los aplanchados, pan de novia,

ponqué, colaciones y dulce cortado.

Tabla 10. Relación de materia prima

Producto Materia prima e insumos Tiempo de

producción

Maquinaria y equipos

Dulce cortado Leche No Pasterizada,

Azúcar, Clavos, Canela

Y Pastas De Cuajo.

2 horas y 30

minutos

Horno industrial,

mezcladora, cuchillos,

medidores, mesa en

acero inoxidable

Aplanchados Huevos, mantequilla,

Harina, sal, azúcar,

glaseado de azúcar

8 horas Maquina revolvedora,

máquina laminadora,

cuchillos, moldes,

bandejas, mesas en

acero inoxidable.

Ponqué Mantequilla, Harina,

huevos, frutas, azúcar,

polvo de hornear, coco,

vino, uvas pasas, nueces,

limón, azúcar

pulverizada y brevas

4 horas Maquina batidora, horno

industrial, moldes,

mezcladora, mesa en

acero inoxidable,

Pan de novia harina, mantequilla,

huevos y polvo de

hornear.

3 horas Horno, mezcladora,

mesa en acero

inoxidable.

Colaciones harina, mantequilla,

huevos, polvo de

hornear y azúcar

5 horas Horno, mezcladora,

mesa en acero

inoxidable

Fuente: Elaboración propia 2020

Page 82: Diseño de un modelo de gestión Lean Manufacturing

82

Diagramas de procesos

En el presente proyecto se realizó el levantamiento de los diagramas de procesos con

el propósito de identificar el detalle de los principales procesos que se realizan en la

producción de la empresa “Aplanchados Doña Chepa”.

Para el desarrollo de este punto se contó con la participación de los auxiliares de

producción y el jefe de producción, se estuvo con ellos por dos días realizando la toma

de tiempo, espacio y distribución de sus actividades.

Recepción de materia prima

La recepción de materia prima es uno de los subprocesos neurálgicos de la cadena de

abastecimiento de la empresa “Aplanchados Doña Chepa”. En este se inspecciones y

reciben las materias primas e insumos (harina, huevos, mantequilla, nueces, coco, grasas

y demás ingredientes necesarios para la fabricación de los productos). A continuación,

se presenta el diagrama de procesos del proceso de recepción de materia prima. Ver

figura 18. Recepción de materia prima.

Page 83: Diseño de un modelo de gestión Lean Manufacturing

83

Figura 26. Recepción de materia prima

Fuente: Elaboración propia 2020

Page 84: Diseño de un modelo de gestión Lean Manufacturing

84

Análisis del Diagrama

En el diagrama de proceso realizado a la recepción de materia prime se pudo

evidenciar que las actividades que más se desarrollan son las de operaciones con un

33,33% de la actividad, el almacenamiento con 27,77% y transporte con 22,22%. Las

demás actividades están repartidas en esperas 5% e inspección 11%. Etas cifras no

indican que se esté presentando un cuello de botella, pero si hay un retraso en el

proceso, esta situación se agudiza por falta de formatos para llevar el control,

seguimiento y trazabilidad. Se destaca en este diagrama que, para proceder con la

recepción de materia prima, el personal debe desplazarse 8 m desde s ubicación inicial y

existe personal destinado para recibir la materia prima que tarda 20 minutos y otro

personal que lo lleva hasta el almacén en 15 minutos. Como se puede evidenciar en la

descripción del diagrama el proceso de recepción de materia prima lleva un total de 93

minutos para realizarse y 18 actividades. El personal asignado a este proceso es de 2

operarios.

Recepción de material empaque

En este proceso se describen las actividades relacionadas con la provisión del

material que será utilizado para empacar el producto terminado, el material que se

recepción son las cajas de cartón grandes y pequeñas, material plástico para los

aplanchados, las etiquetas, cintas y estibas. Ver figura. Recepción de material de

empaque.

Page 85: Diseño de un modelo de gestión Lean Manufacturing

85

Figura 27. Recepción de material de empaque

Fuente: Elaboración propia 2020

Page 86: Diseño de un modelo de gestión Lean Manufacturing

86

Análisis del Diagrama

En la recepción de material de empaque se llevan a cabo 17 actividades de las cuales

las de operación corresponden al 35,29%, almacenamiento al 29,41%, transporte

11,76%, inspección 17,64% y espera al 5,8%. El tiempo empleado para recibir el

material de empaque es de 84 minutos, destacándose la necesidad de que el personal se

desplace 8 metros para recibir el material, 10 minutos para llevarlo al almacén y 10

minutos para inspeccionar el empaque. En este proceso también se destaca el tiempo

destinado para realizar el inventario (8 minutos). Esta situación se genera por no contar

con formatos que permitan agilizar el proceso, dado que como no se tiene registros, los

auxiliares de producción deben de contar las veces que ellos toman el material.

Alistamiento de productos

En este diagrama se describen las actividades necesarias para realización del

alistamiento de los productos que se utilizarán para la producción, se alistan las harinas,

margarinas, pasas, coco, aceites de más materias para la fabricación de los productos.

Ver figura 20. Alistamiento de productos.

Page 87: Diseño de un modelo de gestión Lean Manufacturing

87

Figura 28. Alistamiento de productos

Page 88: Diseño de un modelo de gestión Lean Manufacturing

88

Fuente: Elaboración propia 2020

Análisis del Proceso:

En este proceso se realiza un total de 23 actividades de las cuales el 69,56%

corresponden a operación, el 8,69% espera y el 4,3% a almacenamiento. Un punto

crítico que merece especial atención es el número de actividades de operación que en su

mayoría se relacionan con entrega, validación y alistamiento de contenedores para

ordenes de pedido internas y las que corresponden a llevar los pedidos con las

cantidades exactas a los puntos de venta. Para este proceso se tienen encargados a dos

operarios y el tiempo total de realización de este proceso es de 99 minutos.

Elaboración de colaciones

Como se mencionó en los diagramas de flujo, el proceso de producción colaciones

permite obtener uno de los productos bandera de la empresa “Aplanchados Doña

Chepa” y en el análisis se encontró que se realizan 26 actividades, de las cuales el

65,38% correspondes a operación y las demás están distribuidas entre transporte

almacenamiento y espera (7,69 %). Ver figura. Elaboración de colaciones.

Page 89: Diseño de un modelo de gestión Lean Manufacturing

89

Figura 29. Elaboración de colaciones

Page 90: Diseño de un modelo de gestión Lean Manufacturing

90

Fuente: Elaboración propia 2020

Para la realización de este proceso se necesitan en promedio 144 minutos, de los

cuales el 24,3% corresponde a la actividad de horneo y el 10,41% a reposo. La

organización de contenedores por lotes más la organización de producto terminado

por lotes demanda el 13,88% del tiempo total destinado para este proceso.

Adicionalmente en este proceso llama la atención que actividades como la

preparación de la mas, agregar sabor y llevar utensilios se realizan hasta dos veces.

Page 91: Diseño de un modelo de gestión Lean Manufacturing

91

Elaboración de aplanchados

Este es el principal proceso de la empresa “Aplanchados Doña Chepa”, porque fue el

que dio origen a la organización y como tal es de especial interés para el logro de las

mejoras esperadas. Ver figura Elaboración de aplanchados.

Figura 30. Elaboración de aplanchados

Page 92: Diseño de un modelo de gestión Lean Manufacturing

79

Fuente: Elaboración propia 2020

En este proceso se realizan 26 actividades, las operaciones corresponden al 50%, el

transporte al 23%, almacenamiento 19,23% y espera al 7,69%. Como en el caso del

proceso de colaciones es de especial atención que a mayoría de las actividades se

realizan hasta dos veces. Actividades como amasado, corte, horneado y reposo son las

que más demanda tiempo para su realización, en total este proceso lleva 166 minutos. En

este proceso de resalta la alternancia entre actividades de operación y transporte de

manera repetitiva, sobre todo luego de la actividad de corte, donde se llevan a cabo 12

transiciones hasta el proceso de etiquetado. Esto nos refuerza la necesidad de proponer

la disminución de actividades manuales que permitan suavizar la curva del

comportamiento del diagrama de proceso. Todas las observaciones aquí evidenciadas se

toman como una lista para que la empresa posteriormente considere ajustarlas, adicional

en el capítulo tres se indica como debería ser la implementación de la herramienta

Kaizen, la cual va ayudar a mitigar estas situaciones.

Page 93: Diseño de un modelo de gestión Lean Manufacturing

80

Elaboración de pan de novia

En este proceso se realizan 27 actividades y destaca que adiferencia el proceso

anteriormente descrito, no hay actividades reetitivas. La actividades de operación

corresponden al 62,96%, almacenamiento al 18,51%, transporte al 14,81% y espera al

3,7%. Ver figura Elaboracion de Pan de novia.

Figura 31. Elaboración Pan de Novia

Page 94: Diseño de un modelo de gestión Lean Manufacturing

81

Fuente: Elaboración propia 2020

Este proceso tiene una duración promedio de 186 minutos y se presentan transiciones

repetitivas entre operaciones y transporte, lo que deteriora el flujo del proceso de

producción de Pan de Novia, evidenciando que es un proceso muy manual. No se puede

hablar de eficiencia dado que la empresa no cuenta con indicadores de producción que

permita medir este punto.

Elaboración de ponqué

El ponqué doña chepa es uno de los productos más solicitados por los clientes y

consumidores en la ciudad de Popayán, dado que su sabor casero es muy apetecido para

las celebraciones como los cumpleaños. Ver figura Elaboración de Ponqué.

Page 95: Diseño de un modelo de gestión Lean Manufacturing

82

Figura 32. Elaboración de Ponqué

Fuente: Elaboración propia 2020

Se realizan 23 actividades, de las cuales se destaca la de horneado que demanda 35

minutos de un total de 162 minutos en todo el proceso.

Page 96: Diseño de un modelo de gestión Lean Manufacturing

83

Elaboración de dulce cortado

Figura 33. Elaboración de dulce cortado

Fuente: Elaboración propia 2020

Page 97: Diseño de un modelo de gestión Lean Manufacturing

84

Este es uno de los procesos más eficientes porque no se registra la repetición de

actividades. Con 19 actividades en total, demanda 173 minutos. La actividad de cocción

requiere del 34,68% del tiempo destinado a todo el proceso.

Diagramas de recorrido

A pesar de que el diagrama de flujo del proceso proporciona la mayor parte de la

información pertinente relacionada con un proceso de manufactura, no muestra el plan

pictórico del flujo de trabajo. Este tipo de información es útil para plantear alternativas

de solución a problemáticas identificadas. Por ejemplo, antes de tomar decisiones

referentes a logística de transporte o almacenamiento, el jefe de bodega debe poder

observar previamente donde hay espacio suficiente para construir una instalación de tal

manera que la distancia de transporte pueda ser reducida. También es importante poder

visualizar las áreas de las estaciones de inspección y los puntos de trabajo.

Una manera estandarizada de mostrar esta información que ayude a la toma de

decisiones es conseguir un diagrama de las áreas de la planta involucradas y después

bosquejar las líneas de flujo, es decir, indicar el movimiento del material de una

actividad a otra. Eso se logra mediante el uso de los diagramas de recorrido, en los

cuales se representa gráficamente la distribución de los pisos y edificios que muestra

toda la ubicación de las actividades del diagrama de flujo de proceso.

Cuando se elaboran los diagramas de recorrido, se identifica cada actividad mediante

símbolos y números correspondientes a los que se utilizan en el diagrama de flujo de

proceso. La línea del flujo se indica mediante con flechas intermedia a cada estación de

trabajo o proceso.

Page 98: Diseño de un modelo de gestión Lean Manufacturing

85

Figura 34. Diagrama recorrido colaciones

Fuente: Elaboración propia 2020

Tabla 11Descripción recorrido elaboración colaciones

No. Nombre del

recorrido

Propósito del de corrido

1 Recepción de

materia prima

Hacer la recepción de los ingredientes necesarios para la

producción de las colaciones

2 Almacenamiento

de materia prima

Hacer el almacenamiento y/o bodegaje de los

ingredientes necesarios para la producción de las

colaciones. Este proceso puede llegar a ser omitido,

cuando se requiere con urgencia pasar la materia prima

directamente a producción

Page 99: Diseño de un modelo de gestión Lean Manufacturing

86

3 Pesaje y medida Las cantidades de materia prima a utilizar para

preparación de las colaciones se pesas y miden

4 Mezcla Se transportan los ingredientes para las colaciones hasta

el lugar y equipo de mezclado

5 Moldeo Aquí lleva y se vierte la mezcla en cada uno de los moldes

6 Horneo Se llevan los moldes llenos hacia el lugar de ubicación de

los hornos que previamente han sido precalentado a la

temperatura de preparación (Esto no está documentado)

7 Reposo Se llevan las colaciones hacia el lugar destinado para

reposo donde alcanzan la temperatura ambiente. Se les

agrega sabores.

8 Empacado Las colaciones son llevadas a la sección de empaque

9 Etiquetado Se etiqueta el producto empacado

10 Almacenaje Se lleva el producto terminado hasta almacenamiento,

donde queda disponible para su distribución a los

clientes.

Fuente: Elaboración propia 2020

Page 100: Diseño de un modelo de gestión Lean Manufacturing

87

Figura 35. Diagrama recorrido dulce cortado

Fuente: Elaboración propia 2020

Tabla 12. Descripción recorrido elaboración dulce cortado

No. Nombre del

recorrido

Propósito del de corrido

1 Recepción de

materia prima

Hacer la recepción de los ingredientes necesarios

para la producción del dulce cortado.

2 Inspección de

materia prima

e insumos

Realizar la revisión del estado de la materia prima

Page 101: Diseño de un modelo de gestión Lean Manufacturing

88

3 Incorporación

de

ingredientes

Llevar la materia prima para mezclar los ingredientes

(Azúcar, clavos, canela y pastas de cuajo)

4 Cocción Se lleva la mezcla al área donde está ubicada la

estufa industrial

5 Reposo Se llevan las colaciones hacia el lugar destinado para

reposo donde alcanzan la temperatura ambiente. Se

les agrega sabores.

6 Empacado Las colaciones son llevadas a la sección de empaque

7 Etiquetado Se etiqueta el producto empacado

8 Almacenaje Se lleva el producto terminado hasta

almacenamiento, donde queda disponible para su

distribución a los clientes.

Fuente: Elaboración propia 2020

Page 102: Diseño de un modelo de gestión Lean Manufacturing

89

Figura 36. Diagrama recorrido pan de Novia

Fuente: Elaboración propia 2020

Tabla 13. Descripción recorrido elaboración pan de novia

No. Nombre del

recorrido

Propósito del de corrido

1 Recepción de

materia prima

Hacer la recepción de los ingredientes necesarios para la

producción de pan de novia

2 Almacenamiento

de materia prima

Hacer el almacenamiento y/o bodegaje de los ingredientes

necesarios para la producción del pan de novia. Este proceso

puede llegar a ser omitido, cuando se requiere con urgencia

pasar la materia prima directamente a producción

Page 103: Diseño de un modelo de gestión Lean Manufacturing

90

3 Pesaje y medida Las cantidades de materia prima a utilizar para preparación

de las colaciones se pesas y miden

4 Mezcla Se transportan los ingredientes para las colaciones hasta el

lugar y equipo de mezclado. Se agrega polvo de hornear

5 Moldeo Aquí lleva y se vierte la mezcla en cada uno de los moldes

6 Corte Se corta la masa dentro del molde antes de llevar al horno,

para dar la forma esperada al pan de novia

7 Horneo Se llevan los moldes llenos hacia el lugar de ubicación de los

hornos que previamente han sido precalentado a la

temperatura de preparación (Esto no está documentado)

8 Reposo Se llevan las colaciones hacia el lugar destinado para reposo

donde alcanzan la temperatura ambiente. Se les agrega

sabores.

9 Empacado Las colaciones son llevadas a la sección de empaque

10 Etiquetado Se etiqueta el producto empacado

11 Almacenamiento Se lleva el producto terminado hasta almacenamiento, donde

queda disponible para su distribución a los clientes.

Fuente: Elaboración propia 2020

Page 104: Diseño de un modelo de gestión Lean Manufacturing

91

Figura 37. Diagrama recorrido Ponqué Doña Chepa

Fuente: propia

Tabla 14. Descripción recorrido elaboración ponqué doña chepa

No. Nombre del

recorrido

Propósito del de corrido

1 Recepción de

materias rimas

Hacer la recepción de los ingredientes necesarios para la

producción de ponqué.

2 Inspección de

materia prima e

insumos

Realizar la revisión del estado de la materia prima

3 Almacenamiento

de materia prima

Hacer el almacenamiento y/o bodegaje de los ingredientes

necesarios para la producción del ponqué. Este proceso

Page 105: Diseño de un modelo de gestión Lean Manufacturing

92

puede llegar a ser omitido, cuando se requiere con urgencia

pasar la materia prima directamente a producción

4 Alistamiento de

los materiales

Se clasifican los materiales para la preparación

5 Preparación de

los moldes

Se realiza el alistamiento de los moldes aplicando

mantequilla en las pareces internas

6 Mezclado Se agrega la mantequilla y azúcar, adición de huevos,

harina y polvo de hornear, se adiciona coco, vino, uvas

pasas, nueces y brevas. Todo esto se mezcla en la máquina

batidora

7 Medición de

cantidad

requerida

Se mide la cantidad requerida para el moldeo

8 Horneo Se llevan los moldes a los hornos para la respectiva cocción

9 Reposo Se deja en reposo el ponqué

10 Empacado y

almacenamiento

Se empaca en cajas de cartón

Fuente: propia

Page 106: Diseño de un modelo de gestión Lean Manufacturing

93

Figura 38. Diagrama recorrido Aplanchados

Fuente: propia

Tabla 15. Descripción recorrido elaboración aplanchados

No. Nombre del

recorrido

Propósito del de corrido

1 Recepción de

materias rimas

Hacer la recepción de los ingredientes necesarios para la

producción de pan de novia

2 Inspección de

materia prima e

insumos

Realizar la revisión del estado de la materia prima. Si cumple

continua el proceso y si no cumple se devuelve al proveedor

3 Almacenamiento

de materia prima

Hacer el almacenamiento y/o bodegaje de los ingredientes

necesarios para la producción del pan de novia. Este proceso

Page 107: Diseño de un modelo de gestión Lean Manufacturing

94

puede llegar a ser omitido, cuando se requiere con urgencia

pasar la materia prima directamente a producción

4 Alistamiento de

ingredientes

Se llevan los ingredientes para la preparación de los dos

componentes primarios de los aplanchados

5.1 Preparación de la

masa

Se llevan los ingredientes hasta el lugar donde se prepara la

masa y el glaseado para los aplanchados

5.2 Preparación del

glaseado

6 De 5.1,

Aplanado de la

masa

Con el uso de una máquina aplanadora, se le da forma

delgada a la masa

7 De 5.1, se

organizan las

bandejas

Con las láminas de la masa se organizan las bandejas que

después se llevarán al horno

8 De 5.1, se corta

la masa de

manera

rectangular

Se le da forma a la masa dentro de la bandeja

9 Se agrega el

glaseado

Previa preparación se agrega el glaseado a la masa cortada

en las bandejas

10 Se corta la masa

en pequeños

cuadros

Se le da la forma a lo que serán los aplanchados

11 Horneo Se llevan los moldes llenos hacia el lugar de ubicación de los

hornos que previamente han sido precalentado a la

temperatura de preparación (Esto no está documentado)

12 Reposo Se llevan las colaciones hacia el lugar destinado para reposo

donde alcanzan la temperatura ambiente. Se les agrega

sabores.

Page 108: Diseño de un modelo de gestión Lean Manufacturing

95

13 Empacado Las colaciones son llevadas a la sección de empaque

14 Etiquetado Se etiqueta el producto empacado

15 Almacenamiento Se lleva el producto terminado hasta almacenamiento, donde

queda disponible para su distribución a los clientes.

Fuente: Elaboración propia 2020

Identificación de puntos críticos del proceso

Para la identificación de los puntos críticos, se tomó como referencia el análisis del

flujo de procesos, los diagramas de recorrido, el análisis causa efecto y el resultado de la

aplicación del instrumento al personal operativo.

Puntos críticos relacionados con el proceso

Inicialmente se presenta un cuadro comparativo de los procesos productivos

identificando las actividades comunes que se llevan respectivamente.

Tabla 16. Actividades comunes en proceso de producción

Colaciones Dulce

cortado Pan de Novia

Ponqué Doña

Chepa Aplanchados

Recepción de

materia prima

Recepción de

materia prima

Recepción de

materia prima

Recepción de

materias rimas

Recepción de

materias rimas

Inspección de

materia prima

e insumos

Inspección de

materia prima e

insumos

Inspección de

materia prima e

insumos

Page 109: Diseño de un modelo de gestión Lean Manufacturing

96

Incorporació

n de

ingredientes

Cocción

Almacenamient

o de materia

prima

Almacenamient

o de materia

prima

Almacenamient

o de materia

prima

Almacenamiento

de materia prima

Alistamiento de

ingredientes

Preparación de la

masa

Preparación del

glaseado

Aplanado de la

masa

Se organizan las

bandejas

Se corta la masa

de manera

rectangular

Se agrega el

glaseado

Se corta la masa

en pequeños

cuadros

Preparación de

moldes

Pesaje y medida Pesaje y medida

Mezcla Mezcla Mezclado

Page 110: Diseño de un modelo de gestión Lean Manufacturing

97

Medición de

cantidad

requerida

Moldeo Moldeo

Corte

Horneo Horneo Horneo Horneo

Reposo Reposo Reposo Reposo Reposo

Empacado Empacado Empacado Empacado Empacado

Etiquetado Etiquetado Etiquetado Etiquetado Etiquetado

Almacenaje Almacenaje Almacenamient

o

Almacenamient

o Almacenamiento

Fuente: Elaboración propia 2020

Como se puede evidenciar en la tabla anterior existen actividades comunes como son

las de Recepción de materia prima, almacenamiento de materia prima, horneo, reposo,

empacado, etiquetado y almacenaje. La tabla anterior debe tenerse en cuenta, en caso de

requerir producción simultánea de alguna de las presentaciones de los productos.

El sistema de producción actual de la empresa es por lotes, no tienen contemplado la

programación de la producción desde el nivel estratégico, ni táctico, realizan la

programación de la producción con 4 días de proyección en la semana, para ello tienen

en cuenta el nivel de inventario real en físico, más las compras que están en tránsito y a

esto le restan las proyecciones de cantidades que van a vender durante esos cuatro días.

Puntos críticos relacionados con los tiempos del proceso

Los tiempos promedio, estándar y aceptable de las actividades y procesos comunes se

describen a continuación:

Page 111: Diseño de un modelo de gestión Lean Manufacturing

98

Tabla 17. Tiempos promedio actividades comunes

Procesos comunes Tiempo

Promedio (min)

Tiempo

Estándar

Tiempo

aceptable

Recepción de materia

prima

93

105 92

Almacenamiento de

materia prima

99

107 97

Horneo 35 40 33

Reposo 15 20 13

Empacado 10 15 8

Etiquetado 6 9 5

Almacenaje 33 35 32

Fuente: Elaboración propia 2020

A esto se le debe adicionar el periodo requerido de alistamiento para cada producto.

Puntos críticos relacionados con recorridos

Con el análisis realizado en los diagramas de proceso se pudo identificar actividades

repetitivas entre desplazamientos y operación, principalmente en la recepción de materia

prima, recepción de material de empaque, elaboración de colaciones, elaboración de

aplanchados y elaboración de pan de novia. La producción se hace por cada producto, se

no se realiza de manera simultánea con otros productos, una vez se fabriquen las

cantidades del producto, se genera alistamiento para iniciar con el siguiente producto.

Tabla 18. Actividades repetitivas

Proceso Cantidad actividades repetitivas

Operación - Desplazamiento

Recepción de materia prima 4

Page 112: Diseño de un modelo de gestión Lean Manufacturing

99

Recepción de material de

empaque

8

Elaboración de colaciones 9

Elaboración de aplanchados 12

Elaboración d Pan de Novia 9

Elaboración de ponqué 8

Fuente: Elaboración propia 2020

Esta información es de vital importancia porque permite determinar la cantidad de

repeticiones que se dan en las transiciones de estado, de modo que se puedan plantear las

alternativas de mejora.

Puntos críticos relacionados con distribución en planta

La identificación de los puntos críticos de la distribución de plantea están

directamente relacionados con la información evidenciada mediante los diagramas de

recorrido. Las identificaciones realizadas son las siguientes:

• En todos los procesos se presenta un recorrido circular entre reposo – empacado –

etiquetado – almacenamiento, lo que da un desplazamiento nulo e innecesario.

• En todos los procesos existe un recorrido largo entre la bodega de materias primas

y procesos como cocción, pesaje/medida de insumos y mezcla.

• En el proceso de elaboración de dulce cortado existe una inadecuada ubicación de

la estufa industrial, dado que todo lo que se relaciones con cocina, debería estar ubicado

en el mismo lugar, es decir, la estufa industrial debería estar ubicada en la misma área de

los hornos industriales. No se calculó el presupuesto frente a una posible adecuación dado

que la prioridad de la empresa es mejora sus actuales condiciones de producción y no

cuenta con el presupuesto para una inversión de infraestructura, según sus lineamientos.

Page 113: Diseño de un modelo de gestión Lean Manufacturing

100

Capítulo 3

Propuesta Herramienta Kaizen

En este aparte se determina el mapa de valor de los procesos de producción de la

empresa.

Mapa de Flujo de Valor

“Los mapas de flujo de valor son un método de diagrama de flujo para ilustrar, analizar

y mejorar los pasos necesarios para entregar un producto o prestar un servicio” (Carro

Paz & Gonzales Gomez, 2012).

Mapa de flujo de valor

Figura 39. Mapa de valor

Fuente: Elaboración propia

Page 114: Diseño de un modelo de gestión Lean Manufacturing

101

De acuerdo con los tiempos medidos en los diagramas de proceso y teniendo en cuenta

el referente del principal proceso, que para el caso del presente proyecto es para

producción de aplanchados, se tomó como referencia para establecer el flujo específico

que permita determinar el aporte de valor. Como se puede ver en la Figura anterior,

aquellas actividades relacionadas con el almacenamiento son las que no aportan valor al

proceso y por ende son las sujetas a mejora con la propuesta que a continuación se

describe.

Metodología propuesta para aplicación herramienta Kaizen

Inicialmente se presenta una metodología de aplicación de la herramienta, enmarcada

en el ciclo PHVA (Planear, hacer, Verificar, Actuar), estableciendo los porcentajes

recomendados para la ejecución en procesos de mejora. También se establecen ocho (8)

pasos Kaizen para el desarrollo de las actividades requeridas den la aplicación de la

herramienta, la cual se resume en la siguiente tabla.

Tabla 19. Propuesta metodológica de la mejora

ETAPA PASOS

KAIZEN

ACTIVIDADES RESPONSABLE

INICIAL PASO 0 Capacitación inicial de la filosofía

Kaizen (formación)

E

PLANEAR

(60%)

PASO 1

(5%)

Conformación del equipo

Nombre del equipo

Propósito del equipo, roles y valor

corporativo

Enfoque a la estrategia,

indicadores técnicos & logísticos

Tipo de problema u oportunidad de

mejora

Ubicación en el proceso o área

Page 115: Diseño de un modelo de gestión Lean Manufacturing

102

PASO 2

(30%)

Situación inicial justificación del

problema

Q

U

I

P

O

Magnitud del problema

Análisis del principio de

funcionamiento

PASO 3

(5%)

Indicadores de impacto

Meta de recuperación

PASO 4

(10%)

Análisis de causa raíz (Diagrama

Ishikawa)

PASO 5

(10%)

Definición del plan de acción y

contra medidas

HACER

(10%)

PASO 6

(10%)

Implementación de plan de acción

y contramedidas

VERIFICAR

/ AJUSTAR

(30%)

PASO 7

(20%)

Verificación (situación –

contramedida - resultado)

Elaboración de estándares y

validación de la estandarización

Entrenamiento y seguimiento al

estándar

PASO 8

(10%)

Seguimiento impacto en la meta,

medición de indicadores

Resultados y aprendizajes. Logros

tangibles e intangibles

Definición de planes futuros

Fuente: Elaboración propia 2020

Page 116: Diseño de un modelo de gestión Lean Manufacturing

103

Desarrollo de la propuesta metodológica

Etapa inicial (Paso 0)

Enfoque de la estrategia:

En este parte es claro que se debe enfocar hacia dar solución a los problemas y puntos

críticos identificados en el capítulo 2, entre ellos se destacan, reducción de los tiempos

de elaboración de los productos, disminución de las tareas repetitivas y mejoramiento de

la distribución de planta.

La estrategia de aplicación de Kaizen en el área de producción se debe caracterizar

por los siguientes aspectos:

• Estimular, potenciar y seleccionar una nueva manera de realizar la gestión de la

empresa, descartando los efectos de la manera anterior de hacer las cosas.

• La aplicación debe estar centrada en la gestión operativa y mantenimiento.

• Su aplicación se sustenta en pequeños cambios, mejoras o innovaciones

graduables e incrementales en los procesos de trabajo que pueden implementarse

inmediatamente.

• Su orientación innovadora se dirige hacia los procesos de trabajo por lo que

asegura la calidad y el desempeño de estos, garantiza consecuentemente su resultado o

salida, es decir la calidad de los servicios públicos sé que se otorgan a la ciudadanía.

• El ciclo PHVA en sus tres niveles se aplica en el trabajo cotidiano.

Page 117: Diseño de un modelo de gestión Lean Manufacturing

104

Tipo de problema u oportunidad de mejora:

El problema que se detectó con los instrumentos aplicados y expuestos en el capítulo

2, se pueden resumir en la necesidad del mejoramiento de los flujos actuales de los

procesos productivos.

Ubicación en el proceso o área: para solucionar esa actividad se recomienda hacer uso

de los diagramas de recorrido, donde se presenta una disposición en planta de los

puestos de trabajo y los equipos de producción. Por tal motivo para futuras tomas de

decisiones al respecto, el equipo se investigación de este proyecto, recomienda la

utilización de esta herramienta.

Paso (2)

Las actividades asociadas con este punto se resolvieron con el análisis realizado en el

capítulo 2, en su orden Flujos de proceso, diagramas de proceso, diagramas de recorrido

y la identificación de puntos críticos. Las actividades para realizar son las siguientes:

• Situación inicial (diagramas de flujo y recorrido)

• Justificación del problema (diagramas producto terminado y servicio al cliente)

• Magnitud del problema (evaluación de puntos críticos)

• Análisis del principio de funcionamiento (análisis de actividades repetitivas)

Paso (3)

Indicador de impacto:

Page 118: Diseño de un modelo de gestión Lean Manufacturing

105

A continuación, se presenta una propuesta de indicador de impacto para el proceso de

producción de la empresa “Aplanchados Doña Chepa”. Es importante indicar que la

empresa actualmente no maneja indicadores que le permitan medir su nivel de

productividad.

Tabla 20.Indicadores propuestos

Nombre del

Indicador

Descripción del

Indicador

Unidad de

medida

% número

desperfectos

de producto

Cantidad desperfecto

*100

Total, producidos

%

Fuente: Elaboración propuesta 2020

Meta de recuperación:

Esta meta debe estar direccionada hacia la maximización de la producción y la

disminución del desperdicio, esto aplicable a cada uno de los productos.

Paso (4)

Análisis de causa raíz con diagrama Ishikawa (ver literal 2.4)

Paso (5)

Definición del plan de acción y contramedidas (ver Tabla 11. Problemas identificados)

Page 119: Diseño de un modelo de gestión Lean Manufacturing

106

Etapa HACER

Paso (6)

Implementación del plan de acción y contramedidas: En este punto el equipo Kaizen

debe concentrarse en resolver las acciones correctivas planteadas. Ver tabla 7.

Etapa VERIFICAR / AJUSTAR

Paso (7)

Verificación (situación – contramedida – resultado):

En este caso se deja planteada la mejora respecto a la necesidad de verificar los

resultados de los indicadores planteados y el cierre de las acciones de mejora. El equipo

Kaizen es responsable de realizar este seguimiento y reportar a la dirección de la

empresa.

Con la verificación de la eficacia y efectividad de la mejora, se podrá establecer

estándares para el proceso productivo (Documentación de procesos, procedimientos y

distribución en planta), consistente en la realización de las siguientes actividades:

• Elaboración de estándares.

• Validación de la estandarización.

• Entrenamiento y seguimiento al estándar

Page 120: Diseño de un modelo de gestión Lean Manufacturing

107

Paso (8)

Garantizar el seguimiento, medición y responsabilidad de todo el equipo de trabajo de

la empresa, que en cabeza de la gerencia general se hace indispensable mantener activo

el equipo Kaizen como apoyo a la mejora continua. Las actividades asociadas a este

paso son las siguientes:

• Seguimiento impacto de la meta

• Medición de Indicadores de reprocesos

Mediante esta propuesta para la medición de indicadores se asignará un valor cuantitativo

a los procesos de producción en la empresa “Aplanchados Doña Chepa”. Se espera poder

hacer comparaciones con valores de referencia correspondientes a la situación actual, para

contribuir en la toma de decisiones preventivas, correctivas o de mejoras.

Tabla 21. Medición de indicadores de reprocesos

Nombre del Indicador Descripción del Indicador Unidad de medida

% producción Cantidad producida *100

_________________

Cantidad programada

%

% Tiempo de proceso

Tiempo real de proceso

*100

Tiempo estándar de

proceso

%

% de desechos Total, desechos mes *100

_________________

Total, producción mes

%

Page 121: Diseño de un modelo de gestión Lean Manufacturing

108

% reproceso Cantidad producto para

reproceso mes * 100

____________

Total, producción mes

%

% ausentismo Horas hombre ausentes

mes * 100

______________

Total, horas hombre mes

%

Fuente: Elaboración propia 2020

Cada uno de estos indicadores será aplicable al proceso de producción de los productos

de la empresa y de esta manera se podrán cuantificar las incidencias respectivas que

aportan a la toma de decisiones respecto a los reprocesos o cuellos de botella.

Tabla 22. Propuesta medición de eventos Kaizen propuestos

ETAPA PASOS KAIZEN ACTIVIDADES MEDICIÓN

INICIAL PASO 0 Capacitación inicial de la filosofía Kaizen

(formación)

No. Capacitaciones realizadas / No.

Capacitaciones programadas

PLANEAR (60%)

PASO 1 (5%)

Conformación del equipo Registro de acta de conformación del

equipo

Nombre del equipo Se determina en conjunto entre

administración y personal operativo

(Multivoting)

Propósito del equipo, roles y valor corporativo Mejorar las condiciones del área de producción

Enfoque a la estrategia, indicadores técnicos &

logísticos

Mantenimiento preventivo realizado

/mantenimiento programado

Ciclo de pedido = Tiempo total estándar de

pedido – Tiempo total real de pedido

Tipo de problema u oportunidad de mejora Identificado con el diagnóstico y los puntos

críticos

Ubicación en el proceso o área Área de producción, en los procesos de

Aplanchados, Colaciones, dulce cortado, pan

de novia, Ponqué de doña chepa

PASO 2 (30%)

Situación inicial justificación del problema Identificado con el diagnóstico y los puntos

críticos (DOFA, ISIKAWA, Diagramas de flujo,

Diagramas de procesos, Diagramas de

recorrido)

Magnitud del problema Identificado con el diagnóstico y los puntos

críticos (DOFA, ISIKAWA, Diagramas de flujo,

Page 122: Diseño de un modelo de gestión Lean Manufacturing

109

Diagramas de procesos, Diagramas de

recorrido)

Análisis del principio de funcionamiento Identificado con el diagnóstico y los puntos

críticos (DOFA, ISIKAWA, Diagramas de flujo,

Diagramas de procesos, Diagramas de

recorrido)

PASO 3 (5%) Indicadores de impacto Propuestos Tabla 21

Meta de recuperación 80% de incremento de la producción y los

desperdicios reducirlos en un 20%.

PASO 4 (10%) Análisis de causa raíz (Diagrama Ishikawa) En el diagnóstico se determinó falta de

productividad (6M´s)

PASO 5 (10%) Definición del plan de acción y contra medidas Acciones del plan referidas en Tabla 7

HACER (10%) PASO 6 (10%) Implementación de plan de acción y contramedidas resolver las acciones correctivas planteadas

VERIFICAR /

AJUSTAR (30%)

PASO 7 (20%)

Verificación (situación – contramedida - resultado) Diseño Sujeto a aprobación de la propuesta por

parte de la empresa

Elaboración de estándares y validación de la

estandarización

Diseño Sujeto a aprobación de la propuesta por

parte de la empresa

Entrenamiento y seguimiento al estándar Diseño Sujeto a aprobación de la propuesta por

parte de la empresa

PASO 8 (10%)

Seguimiento impacto en la meta, medición de

indicadores

Diseño Sujeto a aprobación de la propuesta por

parte de la empresa

Resultados y aprendizajes. Logros tangibles e

intangibles

Después de la implementación

Definición de planes futuros Después de la implementación

Fuente: Elaboración propia 2020

• Resultados y aprendizajes

• Logros tangibles e intangibles

• Definición de planes futuros:

Page 123: Diseño de un modelo de gestión Lean Manufacturing

110

Conclusiones

• Se identificaron los puntos críticos del proceso de producción de la empresa

“Aplanchados Doña Chepa”, mediante el análisis de los flujos del proceso y los

métodos y tiempos donde se determinó que el 30,43% de las actividades de los

procesos de elaboración son comunes y estas ocasionan cuellos de botella y retrasos

en la producción, debido a que se cuenta con un solo equipo para la realizar las

actividades asociadas a cada producto.

• Se determinó que se hace necesaria la adecuación de la distribución de planta, dado

que se identificaron dos procesos con recorrido circular, lo que disminuye el indicador

de eficiencia en el proceso de producción. Esto se vio reflejado en las 50 actividades

repetitivas identificadas en el proceso productivo, las cuales son recurrentes entre

operación y transporte al interior de la planta de producción.

• Se estableció una metodología de aplicación de la herramienta Kaizen desde la base

del ciclo PHVA, permitiendo establecer pesos porcentuales de implementación acorde

con las oportunidades de mejora detectadas en el proceso. Se determinó que para la

etapa de planeación se debe dedicar un 60% del esfuerzo del equipo Kaizen, para el

hacer un 10%, para la verificación y ajuste un 30%. Estas etapas se desarrollan en ocho

(8) pasos Kaizen cuya responsabilidad de ejecución estará a cargo del equipo. Como

planteamiento de mejora en el objetivo primario de esta investigación el 82,35% de

las actividades están dedicadas a planeación.

• El presente proyecto nos permitió desarrollar una actividad integral de ingeniería

industrial porque pudimos resolver los objetivos desde el enfoque análisis de procesos,

tiempos, recorridos, distribución de planta, calidad y mejora continua, lo cual

enriqueció los conocimientos adquiridos durante la carrera.

Page 124: Diseño de un modelo de gestión Lean Manufacturing

111

Recomendaciones

• La empresa debe de contemplar la elaboración de los perfiles de cargo, no es

recomendable tener solo como un escrito, este de contener todas las especificidades de un

perfil de cargo, dado que este permite crear procesos de inducción, de reinducción, de

formación, y más en la empresa que se cuenta con auxiliares de producción que llevan

varios años, que se encuentran cerca de un retiro, se llevan su conocimiento y experiencias.

• De igual manera se recomienda que la empresa cree el manual de procedimiento,

instructivos y formatos para el área de producción y calidad, al momento solo se cuenta

con tres procedimientos, no manejan instructivos de los procesos, solo cuenta con los

diagramas de flujo, no se tiene identificado las entradas y salidas de cada proceso; lo

mismo pasa con los formato, no se emplean, se lleva un registro en una bitácora, esta

situación es compleja, dado que no tienen como realizar una trazabilidad a sus productos

o efectuar proceso de mejoramiento.

• Otro punto que se recomienda implementar es el Plan Maestro de Producción,

desde la planificación estratégica, táctica y operativa, este es una herramienta que le va a

permitir a la empresa mejorar en temas como: niveles de abastecimiento de materias

primas, insumos y material de empaque, mejoramiento en los tiempos promedio, estándar

y aceptable, lo cual se verá reflejado en la productividad de la empresa y se podrá adelantar

a nuevos escenarios de la demanda.

• La propuesta que aquí se expone, le permitirá a la empresa poderla implementarla,

se recomienda, llevar la empresa a los lineamientos que en este trabajo se expone, lo cual

le va a traer grandes beneficios.

Page 125: Diseño de un modelo de gestión Lean Manufacturing

112

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