diseÑo de una planta procesadora de grated de trucha arcoiris en conserva
TRANSCRIPT
PRESENTACION
En el presente documento se presenta el diseño de la “planta de procesamiento de grated de pejerrey en conserva”, para lo cual se ha trabajado con datos reales recopilados de fuentes confiables.
El diseño de esta planta se tomo en cuenta el estudio de la localización, tamaño de la planta, las áreas que lo conforman tomando en cuenta su tamaño y los equipos a utilizarse en cada operación. Finalmente se presenta el análisis de viabilidad de ejecución del proyecto demostrándose que es rentable ejecutar el proyecto.
Espero que este diseño de la planta sea de mucha utilidad, y que los errores que se tuviera sean observados de forma provechosa para el mejoramiento fe este proyecto.
DISEÑO DE UNA PLANTA DE PROCESAMIENTO DE GRATED DE PEJERREY EN CONSERVA
I. INTRODUCCIÓN:
PROBLEMA
El departamento de Apurímac presenta todas las condiciones adecuadas para el optimo desarrollo de truchas ya que cuenta con el clima adecuado y muchas fuentes de agua pero actualmente los criadores de trucha es en forma intensiva; semi-intensiva ó extensiva del departamento de Apurímac es que no cuentan con un mercado seguro para la comercialización, por lo cual su producción no aumenta, y el departamento se encuentra según las estadísticas en los últimos lugares en consumo de pescado.Actualmente se esta desperdiciando todas las fuentes de agua en Apurímac ya que no se da el adecuado uso, este proyecto tiene la finalidad de incentivar el crecimiento de su crianza ya que ofrecerá un mercado seguro para los productores, además de realizar la transformación de dará mayor variedad de preparación de la trucha por lo cual su consumo aumentara en la región.En consecuencia, el presente proyecto tiene las expectativas de superar todas estas restricciones con lo siguiente objetivos trazados:
Objetivo generalEl objetivo principal del presente proyecto, es fomentar la crianza de truchas con la Tecnología adecuada y controlada, aprovechando los recursos hidrobiológicos de la región, proporcionándoles un mercado seguro para la comercialización de este producto además de aumentar la diversidad de presentación dándole un valor agregado y así ingresar a los mercados más principales de nuestra región.
Objetivos específicos. Lograr mejorar e incrementar la producción actual mediante la formación de
asociaciones de criaderos y una constante capacitación técnica. Obtener un producto de alta calidad que pueda competir con los productos
actuales de su competencia y así pueda ingresar a los mercados mas exigentes.
Generar nuevos puestos de trabajo en la región para las personas desempleadas y así aumentar la PEA de la región..
Justificación.El presente proyecto nace teniendo como base la experiencia de empresarios que ingresaron a este campo en otros departamentos del Perú, queremos aprovechar la
experiencia de ellos para lograr que el proyecto sea rentable y tenga una tendencia de crecimiento.Por esto se propone instalar una planta procesadora de conservas de trucha en filete dentro de la región de Apurímac optimizando la producción desde la materia prima trabajando conjuntamente con los productores y la transformación mediante la implementación de la planta con una tecnología adecuada que cumpla con todos los requisitos exigidos por las normas nacionales, contando para esto con un gran equipo de profesionales capacitados en esta área que garanticen la éxito de este proyecto.
II. LOCALIZACIÓN DE LA PLANTA:
MACROLOCALIZACION:
Las propuestas para el análisis de la macrolocalización de la Planta de diseño de una planta
de procesamiento de grated de pejerrey en conserva son tres Distritos de la Provincia de
Andahuaylas, un distrito de la provincia de Aymaraes y un distrito de la provincia de Abancay de la Región de Apurímac:
a. Lugares a tomar en cuenta para el estudio:
PACUCHA PUCULLO ANORI CCOCHA TACCATA
Cuadro N° 02: Propuestas de macrolocalizaciónOPCIONE
SREGIÓN PROVINCIA DISTRITO
I APURIMAC
ANDAHUAYLAS
PACUCHA
II APURIMAC
ANDAHUAYLAS
PUCULLO
III APURIMAC
CHINCHEROS ANORI
IV APURIMAC
ABANCAY CCOCHA
V APURIMAC
ABANCAY TACCATA
Figura Nº01: Mapa Geográfica de la Región de Apurímac.
Figura Nº02: Localización de las Áreas Seleccionadas para la Macro localización
b. Factores a tomar en cuenta para la localización del proyecto:
1. Disponibilidad de materia prima (proximidad a las materias primas)2. Cercanía al mercado 3. Disponibilidad de mano de obra4. Abastecimiento de energía5. Abastecimiento de agua potable6. Servicios de transporte7. Terrenos8. Condiciones Climáticas y Ambientales.9. Eliminación de desechos10.Reglamentaciones fiscales y legales11.Condiciones de vida12.Medios de comunicación
Nota: A tener a consideración la siguiente calificación y puntaje para determinar el lugar.
MUY BUENO (EXCELENTE) = 5 BUENO = 4 REGULAR = 3 MALO = 2 MUY MALO (DEFICIENTE) = 1
2.1.1.1. FACTORES CUANTITATIVOS
1. Disponibilidad de materia prima.- Las localidades de Pacucha y Ccoha cuentan con mayor cantidad de materia prima como parte de su flora silvestre, a diferencia que la localidad de Pucullo, Anori y Taccata.
Tabla Nº 02: Disponibilidad de materia prima según localidad.
SectorDisponibilidad de
materia primaPuntaje
PACUCHA 62715,2 5
PUCULLO 1765 2
ANORI 2155 3
CCOCHA 2459 3
TACCATA 1741 2
Fuente: Unid. De Acuicultura
2. Cercanía al mercado: El mercado lo conforma la provincia de Abancay, donde existe mayor adquisición del producto es mayormente en la población en el caso de filtrantes; pero en el caso de plantas aromáticas en sí, este se adquiere más en las zonas rurales, tomados directamente de lo que les brinda la naturaleza. En este caso se tomara como referencia los filtrantes ya que se desea estudiar su mercado.
Tabla Nº 03: Disponibilidad de mercado según localidad.
SectorMercado
N° PoblaciónPuntaje
PACUCHA excelentePUCULLO regularANORI regularCCOCHA bueno 16,532 4TACCATA regular
Fuente: Elaboración propia, Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI), 2007.
3. Mano de obra calificado y no calificado: En los diferentes sectores contamos con personas desempleadas que puedan brindarnos sus servicios en cuanto al personal requerido para la planta.
Tabla Nº 04: Población de Abancay según su sector.
Sector P.E.A. (%) Puntaje
PACUCHA
PUCULLO
ANORI
CCOCHA
TACCATA
Fuente: CIDIAP 2006, ministerio del trabajo y promoción del empleo.
4. Abastecimiento de energía.- Nos muestra que la variación de las tarifas eléctricas, son relativamente homogéneas, sólo existe diferencias en precios cuando la energía es trifásica o monofásica.
Tabla Nº 05: Tarifas de energía eléctrica monofásica y trifásica a nivel industrial para lugares considerados en la localización (Costo Kw/hr y disponibilidad de energía eléctrica).Sector Energía eléctrica Costo Kw/hr (S/.) PUNTAJE
Monofásico
Trifásico Monofásico Trifásico
PACUCHA X X 0.4219 0.4232 5PUCULLO X 0.4219 0.4232 3ANORI X 0.4219 0.4232 4CCOCHA X X 0.4219 0.4232 5TACCATA X 0.4219 2
Fuente: osinerg.gob.pe, Electro sur este S.A. Abancay
5. Disponibilidad de Agua y desagüe.-Las instalaciones apropiadas de agua y desagüe dentro de los distritos son un factor de vital importancia para el buen desarrollo de todo proceso productivo garantizando la limpieza e higiene del mismo.
Tabla Nº 06: Disponibilidad de Agua y desagüeSector Disponibilid
adAgua
fuente Costo / m3 Disponibilidad Desagüe
puntos
PACUCHA abundante laguna 0.351 buena 4PUCULLO abundante laguna 0.375 regular 3ANORI abundante laguna 0.301 buena 4
CCOCHA Abundante laguna 0.361 buena 4TACCATA Deficiente laguna 0.295 regular 3
Fuente: Emusap – Abancay.
6. Servicios de transporte.- El transporte es indispensable para el acopio de materia prima desde las zonas más alejadas hacia la planta y la posterior distribución del producto terminado en el mercado
Tabla Nº 07: Servicios de transporteSECTOR carreteras Servicios de
transporteServicio de transponte de pasajeros
PUNTAJE
trocha Asfaltado
terrestre aéreo autobuses Camiones
PACUCHA X X X X X 4
PUCULLO X X X 3
ANORI X X X 3
CCOCHA X X X X X 5
TACCATA X X X X 4
Fuente: Ministerio de Transportes y Comunicaciones.7. Terrenos.- El terreno es un factor de suma importancia para la ubicación y construcción de la planta procesadora de conservas de pejerrey.Tabla Nº 08: terrenos
Sectorcosto
m2(soles)Altura sombre el nivel del mar
(m.s.n.m)
Puntajetotal
PACUCHA 80 3,125 3
PUCULLO 75 3,023 3
ANORI 60 4,000 2
CCOCHA 95 2,600 4TACCATA 55 3,253 3Fuente: Mapa Cartográfico de Abancay, elaboración propia según las averiguaciones
8. Condiciones climáticas y ambientales.- La planta se ubicara en un lugar alejado de industrias de humos, levantamiento de polvo, y desperdicios sólidos o rellenos sanitarios, básicamente para evitar la contaminación del producto a elaborar en el proceso productivo, y para prever ciertas infecciones que pueden sufrir los empleados que en ella laboren.
Tabla Nº 09: Climas
SectorTemperatura ambiente promedio (°C)
Humedad
(%)
Precipitación atmosférica (lluvias)
Puntaje
PACUCHA 15 60 frecuentes 3
PUCULLO 15 57 frecuentes 3
ANORI 13 62 frecuentes 2
CCOCHA 21 57 No son frecuentes 4
TACCATA 14 58 frecuentes 3
Fuente: SENAMI, Análisis propio
9. Eliminación de desechos.- Es muy importante el posterior tratamiento de los desechos del proceso para evitar contaminación medio ambiental y de la misma planta.Tabla Nº 10: Eliminación de desechosSector Planta de
tratamientoSistema alcantarillado
vertederos Puntaje
PACUCHA No tiene si si 4
PUCULLO No tiene no no 3ANORI No tiene no no 3CCOCHA No tiene Si si 4
TACCATA No tiene no si 4Fuente: Municipalidad de Abancay.
10. Reglamentaciones fiscales y legales Son referidos a las restricciones y reglamentos legales, leyes de compensación en cuanto respecta al terreno, seguros con los que puede contar nuestra planta y reglamentaciones de seguridad ciudadana.
Tabla Nº 11: Reglamentaciones fiscales y legales.Sector
ImpuestosSeguros Legislación
sobre edificaciones
Puntaje
Accidentes Incendios
PACUCHA si no no 3
PUCULLO no no no 2ANORI no no no 2
CCOCHA si si si X 5
TACCATA si no no 2
Fuente: MINSA, Municipalidad de Tamburco, Municipalidad de Abancay.
11. Condiciones de vida.- Este factor está dirigido a la sociedad en general, principalmente a la seguridad de los operarios que han de trabajar en nuestra planta, sus condiciones de vida.Tabla Nº 12: condiciones de vida.Sector alimentación Hospitales y
postas medicasEscuelas y colegios
Puntaje
PACUCHA regular 1 2 3
PUCULLO regular 1 1 1
ANORI mala 1 1 1CCOCHA buena 2 4 5TACCATA regular 1 2 3
Fuente: Ministerio de Salud MINSA, DREA, Ministerio de educación MINEDU.
12. Medios de comunicación.- Este factor es muy importante porque nos vamos a poder comunicar con nuestros compradores y proveedores en estos medios de comunicación podemos publicar nuestros precios.
Tabla Nº 13: medios de comunicaciónSector internet TV radio Puntaje
PACUCHA no si si 3PUCULLO no si si 3
ANORI no si si 3CCOCHA si si si 5
TACCATA no si si 3
METODOS DE PONDERACIÓN
Identificación De Factores Locacionales
Estos factores analizan para la localización de la planta y de acuerdo para el funcionamiento son los siguientes.
F1. Disponibilidad de materia prima (proximidad a las materias primas)F2. Cercanía al mercadoF3. Disponibilidad de mano de obraF4. Abastecimiento de energíaF5. Abastecimiento de agua potableF6. Servicios de transporteF7. TerrenosF8. Condiciones Climáticas y Ambientales.F9. Eliminación de desechosF10. Reglamentaciones fiscales y legalesF11. Condiciones de vidaF12. Medios de comunicación
Para calificar se utiliza los siguientes criterios:1.- Si F1 es más importante que F2 entonces la calificación será 12.- Si F1 es menos importante que F2 entonces se le califica con cero (0)
3.- Si F1 es de igual importancia que F2 entonces se le califica con 1 PONDERACIÓN DE FACTORES LOCACIONALES
Cuadro Nº 1: Resultados de la ponderaciónF1 F2 F3 F4 F5 F6 F7 F8 F9 F10 F11 F1
2Conteo %
ponderaciónF1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 11 15.07F2 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 0 9 12.33F3 0 0 1 1 1 1 1 1 0 1 1 8 10.96F4 0 0 1 1 1 1 1 1 0 1 1 8 10.96F5 0 0 1 0 1 1 1 1 0 1 1 7 9.59F6 1 1 1 1 1 1 0 1 0 1 1 9 12.33F7 0 1 0 0 0 1 1 1 0 1 1 6 8.22F8 0 0 0 0 0 1 0 1 0 1 0 3 4.12F9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 2 2.74F10 1 0 0 0 0 1 1 0 0 1 0 4 5.48F11 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 4 5.48F12 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 2 2.74total 73 100.02
Fuente: elaboración propia
Se identificara con letras a las alternativas para este análisis:A. PACUCHAB. PUCULLOC. ANORID. CCOCHAE. TACCATA
F1. Disponibilidad de materia prima (proximidad a las materias primas)F2. Cercanía al mercadoF3. Disponibilidad de mano de obraF4. Abastecimiento de energíaF5. Abastecimiento de agua potableF6. Servicios de transporteF7. TerrenosF8. Condiciones Climáticas y Ambientales.F9. Eliminación de desechos
F10. Reglamentaciones fiscales y legalesF11. Condiciones de vidaF12. Medios de comunicación
Cuadro Nº 9. Creación de una matriz y resultado de análisis
%pond. A B C D E A B C D E
F1 15.07 5 2 3 3 2 0.7535 0.3014 0.4521 0.4521 0.3014
F2 12.33 4 3 3 4 2 0,4932 0,4932 0,4932 0.4932 0,2466
F3 10.96 5 2 2 4 2 0,528 0,2192 0,2192 0,4384 0,2192
F4 10.96 3 2 2 2 3 0,3288 0,2192 0,2192 0,2192 0,3288
F5 9.59 4 3 4 4 3 0.3836 0.2877 0.3836 0.3836 0.2877
F6 12.33 4 3 3 5 4 0.4932 0.3699 0.3699 0.6165 0.4932
F7 8.22 3 3 2 4 3 0.2466 0.2466 0.1644 0.3288 0.2466
F8 4.12 3 3 2 4 3 0.1236 0.1236 0.0824 0.1648 0.1236
F9 2.74 4 3 3 4 4 0.1096 0.0822 0.0822 0.1096 0.1096
F10 5.48 3 2 2 5 2 0.1644 0.1096 0.1096 0.2740 0.1096
F11 5.48 3 1 1 5 3 0.1644 0.0548 0.0548 0.2740 0.1644
F12 2.74 3 3 3 5 3 0.0822 0.0822 0.8022 0.1370 0.0822
total 1,35 0,9316 0,9316 0,6576 0,7946
Resultado del Análisis
º
RESULTADO FINAL: De los dos tipos de análisis realizado el distrito ganador donde se ubicara la planta es el distrito de pacucha
En la macro localización la planta estar ubicado en:
Continente : América latinaPaís : PerúDepartamento : ApurímacProvincia : AndahuaylasDistrito : pacucha
UBICACIÓN GEOGRÁFICA DE LA PLANTA
País: Perú
Departamento: Apurímac
Provincia: Distrito: pacucha Andahuaylas
MICROLOCALIZACION:
Para la ubicación específica de la planta dentro del distrito se realizara el siguiente análisis
Para el microanálisis se tomara en cuenta los siguientes factores:a. Vías de accesob. Política distrital de acuerdo a la planificación urbanística.c. Saneamiento del terreno
d. Disponibilidad y condiciones de terreno.
De acuerdo a un análisis de estos factores la localización de la planta estaría en el barrio de totoral porque cumple con todas las condiciones:
Las vías de acceso están en buenas condiciones, La política del distrito de pacucha en cuanto a la distribución y planeamiento
del crecimiento de la ciudad considera este lugar como zona industrial Este lugar cuenta con el servicio de agua constante, saneamiento y energía
eléctrica. Existen muchos terrenos disponibles en esta zona con capacidad de tamaño
suficiente como para instalar una planta de procesamiento de trucha.
Ubicación exacta de la planta.Según el análisis realizado la planta estará localizado en el barrio de totoral ya que este lugar reúne todas las condiciones favorables, la dirección exacta de la planta es Av. José Maria Arguedas tercera cuadra, la planta ocupara toda una cuadra esto es proyectándose para su crecimiento en el futuro.
Av. José Maria Arguegas tercera cuadra
Ubicación exacta: totoral (avenida José Maria Argüidas tercera cuadra)
Puerta
PLANTA DE ENLATADO DE TRUCHA EN FILETE
Esquema de la ubicación de la planta
III. ESTUDIO DEL TAMAÑO DE PRODUCCION:
Para la Determinación del tamaño de la planta realizaremos un análisis de los siguientes factores primordiales:a) Materia prima: el departamento de Apurímac tiene todas las condiciones para
que pueda producir pejerrey en gran cantidad aunque actualmente no se produce por falta de mercado. Actualmente se puede producir hasta en un rango de 50 a 60 toneladas de peces por año con un peso aproximado de 300 gramos por pez.Esto seria igual a una producción diaria de 136 a 164 a kilogramos por día.
b) Mercado: el mercado proyectado es las ciudades mas importantes del sur (Ayacucho, cusco, Arequipa) y la capital Lima. Estos mercados son inmensos y el consumo de este tipo de productos es grande.
c) Tecnología: el nivel tecnológico con que contara esta planta será una tecnología intermedia, con una capacidad de procesar de 2000 a 4000 kilogramos por día.
d) Financiamiento: la disponibilidad del financiamiento interno como externo es accesible para implementar una planta de una capacidad mediana y un nivel tecnológico adecuado para esta capacidad de producción.
Resultado: de acuerdo al análisis realizado el tamaño de la planta no puede ser con 160 kilos diarios de materia prima para procesar ya que no seria rentable además de que los mercados actuales demandan grandes cantidades de producto para que compren, por esta razón tomaremos un tamaño ideal que será de 2000 kilos de trucha por día (5500 truchas con un peso de 350 gr.), al inicio proyectando el crecimiento de la producción de la planta en un 7% anual y una vida útil del proyecto de 10 años, esto llevara a procesar 4000 kilogramos de truchas por día al finalizar la vida del proyecto.
IV. DESCRIPCIÓN DEL PROCESO PRODUCTIVO:El proceso de producción de filetes de trucha en conserva seguirá el siguiente proceso:
RECEPCIÓN: La trucha es recepcionada de los proveedores y debe cumplir con las siguientes condiciones: debe tener un promedio de 1:30 horas máximo después de haber sido pescado o sacado del agua, durante su transporte debe estar cubierta con hielo; esto se realiza bajo las reglas de control de calidad, para que se lleve a
cabo el procesamiento de manera adecuada y se conserve el color característico de la trucha y de la misma forma no este contaminado ni presente síntomas de ellos.
LAVADO: El lavado se realiza previo tratamiento del agua para de esta manera no contaminar el producto. Esto se realiza en las pozas mediante chorro continuo de agua clorada.EVICERADO: Es una de las etapas que se debe tener muy en cuenta ya que el producto esta expuesto a la contaminación. En esta etapa se extraen toda la parte del sistema digestivo, la cabeza y las aletas. El rendimiento promedio Febe ser es del 85% de carne buena.
FILETEADO: Es la etapa en la cual se extraen los huesos de la trucha y se obtiene una carcasa que va a seguir con el proceso, en esta etapa el rendimiento es del 50%.
ENLATADO: es el proceso donde se colocan los filetes de la trucha en la potes de hojalata de dos cuerpos con un peso de 194gr.
COCINADO: las truchas en las latas se llevara a un proceso de cocinado, por un tiempo de 30 minutos con el fin de extraer la grasa y evaporar parte del agua libre de la composición del pescado.
AGREGADO DEL LÍQUIDO DE GOBIERNO: a los potes con las truchas cosidas se le agregara el líquido de gobierno, consistente en aceite vegetal y sal.
EXHAUSTEN: este proceso consiste en hacer pasar las latas ya llenadas mediante una cámara de vapor para que se genere el vació.
SELLADO: ni bien sale del exhausten las latas se le sellan herméticamente antes de De que salgan los vapores llenados en el proceso anterior.
LAVADO: durante todos los procesos anteriores puede que los botes estén con residuos de liquido de gobierno u otros elementos adheridos en la parte exterior del bote, el lavado se realizara con agua potable con el fin de sacra todos las sustancias que estén adheridas a los botes.
AUTO CLAVADO: las latas ya selladas se someten aun proceso de auto clavado con el fin de esterilizar y garantizar la calidad de este producto.El auto clavado se realiza por un tiempo determinado de acuerdo al cálculo del F0.
ENFRIADO: ni bien termina el auto clavado se le enfría en los mismos autoclaves con agua fría esto con el fin de producir un shock térmico en los microorganismos que no hagan sido eliminados en el proceso anterior y así garantizar la esterilidad de este producto.
ALMACENADO PRIMARIO: este producto se le almacenara en un ambiente especial durante 21 días con el fin de realizar una cuarentena y así vigilar constantemente el producto.
CONTROL DE CALIDAD: después de lo que pasa los 21 días del almacenamiento primario, pasa a un control de calidad donde se dará el visto bueno para que pueda ser comercializado.
CODIFICADO Y ETIQUETADO: todas las conservas por ley deben llevar la codificación de la empresa feche de producción como etc. De acuerdo a normas peruanas, por esto cuando las conservas hayan pasado etc. control de calidad satisfactoriamente se codificara y realizara el etiquetado correspondiente. El producto final ya etiquetado y codificado se encajonara para su almacenamiento final.
ALMACENADO FINAL: los productos óptimos para la comercialización son almacenados por lotes hasta el momento de su distribución a los lugares donde finalmente serán comercializados.
V. DIAGRAMA DE FLUJO DESCRIPTIVO:
Materia prima (Trucha)
RECEPCION DE MATERIA PRIMA Y PESADO
LAVADO Y EVICERADO
FILETEADO
AUTOCLAVADO
ENFRIADO
COCINADO
EXAUSTIN
ENLATADO
AGREGADO DEL LIQUIDO DE GOBIERNO
SELLADO
ALMACENADO PRIMARIO
CONTROL DE CALIDAD
COMERCIALIZACION
ETIQUETADO Y CODIFICADO
LAVADO
VI. BALANCE DE MATERIA DEL PROCESO PRODUCTIVO:
1. LAVADO Y EVICERADO
PRODUCTO ENTRADA (Kg.)
PORCENTAJE (%)
PRODUCTO SALE (Kg.)
PORCETAJE (%)
Pescado fresco 2000.00 33.33 Pescado lavado, eviscerado
1899.00 31.65
Agua 4000.00 66.67 agua mas escamas
4101.00 68.35
Total 6000 100 6000 100
2. FILETEADO
PRODUCTO ENTRADA (Kg) PORCENTAJE (%)
PRODUCTO SALE (Kg) PORCETAJE (%)
Pescado lavado 1899.00 100 Pescado fileteado 1329.3 700 Cabeza, cola y
aletas569.7 30
TOTAL 1899.00 100 1899 100
3. ENLATADO
PRODUCTO ENTRADA (Kg) PORCENTAJE (%)
PRODUCTO SALE (Kg) PORCETAJE (%)
Pescado fileteado
1329.30 88.89 Pescado enlatado 1492.80 99.82
Latas 166.16 11.11 Desperdicio 2.66 0.18total 1495.46 100 1495.46 100.00
4. COSINADO
PRODUCTO ENTRADA (Kg) PORCENTAJE (%)
PRODUCTO SALE (Kg)
PORCETAJE (%)
Pescado enlatado
1492.80 66.67 Pescado cocinado 1433.09 64.00
vapor 746.40 33.33 vapor mas grasa 806.11 36.00total 2239.21 100 2239.21 100.00
5. LLENADO DE LÍQUIDO DE GOBIERNO
PRODUCTO ENTRADA (Kg) PORCENTAJE (%)
PRODUCTO SALE (Kg)
PORCETAJE (%)
pescado enlatado
1433.09 90.87 pescado enlatado con liquido de
gobierno
1577.12 100.00
liquido de gobierno
144.03 9.13
total 1577.12 100.00 100.00
6. EXAHUSTEN
PRODUCTO ENTRADA (Kg) PORCENTAJE (%)
PRODUCTO SALE (Kg)
PORCETAJE (%)
pescado enlatado mas liquido de gobierno
1577.12 100 pescado enlatado mas liquido de gobierno
1577.12 100
total 1577.12 100 1577.12 100
7. SELLADO
PRODUCTO ENTRADA (Kg) PORCENTAJE (%)
PRODUCTO SALE (Kg)
PORCETAJE (%)
pescado enlatado mas liquido de gobierno
1577.12 93.59 pescado enlatado y sellado
1683.44 99.90
tapas 108.01 6.41 Desperdicio 1.69 0.10total 1685.12 100.00 1685.12 100.00
8. LAVADO
PRODUCTO ENTRADA (Kg) PORCENTAJE (%)
PRODUCTO SALE (Kg)
PORCETAJE (%)
pescado enlatado y sellado
1683.44 76.92 pescado enlatado y sellado
1683.44 76.92
agua 505.03 23.08 Desperdicio 505.03 23.08total 2188.47 100.00 2188.47 100.00
9. AUTOCLAVADO, ENFRIADO, ALMACENADO PRIMARIO
PRODUCTO ENTRADA (Kg) PORCENTAJE (%)
PRODUCTO SALE (Kg)
PORCETAJE (%)
pescado enlatado y sellado
1683.44 66.67 trucha elatado y sellado
1683.44 66.67
vapor 841.72 33.33 vapor 841.72 33.33total 2525.16 66.67 2525.16 100
10. CONTROL DE CALIDAD
PRODUCTO ENTRADA (Kg) PORCENTAJE (%)
PRODUCTO SALE (Kg)
PORCETAJE (%)
trucha enlatada 1683.44 100.00 trucha enlatada 1682.60 99.95control de calidad 0.84 0.05
total 1683.44 100.00 1683.44 100.00
DOSIFICACION DE LOS DIFERENTES COMPONENTES DEL LÍQUIDO DE GOBIERNO
DOSIFICACION DE SAL
Sal por bote 3 g/boteSal total 24.924375 kilogramos
DOCIFICACION DE ACEITE
Aceite por bote 15 g/boteAceite total 124.62 kilogramos
Total liquido de gobierno: 149.55 kilogramos
CALCULO DE CANTIDAD DE ENVASES:
cantidad de botes 8308.13 Unid.peso por lata 0.02 Kg.total peso 166.162
5Kg.
cantidad de tapas 8308.13 Unid.peso de tapas 0.013 Kg.Peso total 108.005625 Kg.
CUADRO RESUMEN DE CONSUMO DE MATERIA PRIMA E INSUMOS
material Cantidad (kg)Trucha 2000Aceite 124.62Sal 24.92total 2149.54
Días de producción por año 324Producción total por año 2690214
DISTRIBUCION DE AREAS:
AREA DE PROCESO: Almacén de materia prima
Sala de proceso primario (sala sucia)
Sala de proceso secundario (sala limpia)
Almacén de ingredientes y aditivos
Almacén de envases y embalajes
Almacén de almacenado primario
Almacén de producto terminado
Oficina de almacenes
Oficina para jefe de producción
Laboratorio de control de calidad
Servicios higiénicosAREA DE ADMINISTRACION:
Oficina de gerente general Oficina de gerente de producción Oficina de administración Oficina de comercialización Salón de conferencias Sala de recepción Oficina de secretaria Servicios higiénicos
AREA DE SERVICIOS Vestidores Guardianía Casa de fuerza
OTRAS AREAS Áreas verdes Parqueo Pistas y veredas
ANALISIS DE PROXIMIDAD DE AREAS LAYOUT
A Zona de parqueoB Tanque elevadoC Almacén materia p.D Sala de procesoE Almacén P.T.
F Área de recepciónG Almacén de materialesH Almacén de insumosI OficinasJ Servicios higiénicosK GuardianíaL Casa de fuerzaM Control de calidadN VestuarioÑ Codificado y etiquetadoO Almacén primario
CONSIDERACIONES A TOMAR PARA LA EVALUACION:
VALORES:A: Absolutamente importanteE: especialmente importanteI: importanteO: NormalU: sin importanciaX: indeseableXX: muy indeseable
RAZONES:1= Continuidad2= Control3= Higiene4= Seguridad5= Ruidos y/o vibraciones6= Energía7= Circulación.
CALCULO DE ÁREAS DE LA PLANTA:
AREA DE RECEPCCION:
Equipos L(m) A(m) N K M Ss Sg Se AT(m2)
BALANZA 0.8 0.5 3 1.03 1 0.4 1.2 1.648 3.248
BANDEJAS 0.4 0.3 4 1.03 20 0.12 0.48 0.618 24.36
TOTAL 27.608
ALMACEN DE MATERIA PRIMA
Se realizará el siguiente cálculo:
El pescado ira en cajas de 20 kilos cada uno.
El almacenamiento ira con hielo en escamas en un 30%
Cantidad de pescado por caja: 20x 0.7 = 14 kilos
Cantidad de bandejas por producción de un día = 2000/ 14 = 143 bandejas
El almacén tendrá una capacidad de almacén para tres días por lo tanto la capacidad del almacén debe ser para:
Cantidad total de bandejas = 143 x 3 = 429 bandejas
Dimensiones de las bandejas:
Ancho : 30cmLargo : 40cm Altura : 30cm
Bandeja para el transporte de pescado fresco con hielo
Para su almacenamiento las bandejas se agruparan de la siguiente manera:
1.30m
1.35m
Las parihuelas tendrán las mismas dimensiones:
Total de cajas por fila en cada parihuela = 12 bandejas
Calculo de la altura de la ruma:
2.00m
Parihuelas (0.1m)
1.30m1.35m
Calculo de cajas por ruma:
Numero de cajas= 12x 9 = 108 cajas
Cantidad de ruma por día: 2
Numero de rumas = 2x3 = 6
5.7 m
6.9 m
…………………
0.5 1.35 m 1m 1.35 m 0.5
1.30m
1m
1.30m
1m
0.5m 1.30m
0.5m
RUMA 1 DIA 1
RUMA 2 DIA 1
RUMA 4 DIA 2
RUMA 5 DIA 3
RUMA 6 DIA 3
RUMA 4 DIA 2
ÁREA TOTAL: 5.7 X 6.9 = 39.33m2
AREA DE SALA SUCIA
Equipos L(m) A(m) N K M Ss Sg Se AT(m2)
Mesas 3 1.1 4 1.03 2 3.3 13.2 16.995 66.99
Tinas 1 0.8 4 1.03 4 0.8 3.2 4.12 32.48
Tinas desperdicio 0.8 0.6 4 1.03 2 0.48 1.92 2.472 9.744
Area total 109.214
AREA DE SALA LIMPIA
Equipos L(m) A(m) N K M Ss Sg Se AT(m2)
exhausten 3 0.6 2 1.03 1 1.8 3.6 5.562 10.962
Cosinador 2 2 1 1.03 1 4 4 8.24 16.24
Dosificadora 1 1 2 1.03 1 1 2 3.09 6.09
sellador 1 0.8 3 1.03 1 0.8 2.4 3.296 6.496
mesa 3 0.8 4 1.03 1 2.4 9.6 12.36 24.36
coches 1 0.8 2 1.03 4 0.8 1.6 2.472 19.488
autoclave 3.89 1.08 2 1.03 1 4.2012 8.4024 12.981708 25.585308
109.221308
AREA DE ALMACÉN DE PRODUCTO TERMINADO
Se realizara el cálculo correspondiente:
Tamaño del envase 0.85cm
0.4 cm.
Los botes Irán dentro de una caja, 48 botes por caja colocados de la siguiente manera:
Primera fila: 4 botes por largo de la caja 3 botes por ancho de la cajaBotes por fila = 4x 3 = 12 botes
Bote
27 cm.
35cm
Total filas: 4 filas Botes por caja = 4 x 12 = 48
Dimensiones de la caja
Altura (H) = 20cmAncho (A) = 27 cm.Largo (L) = 35 cm.
20cm
27 cm. 35cm
Las cajas irán embalados de 3 filas 9 cajas por fila colocados de la siguiente manera:
Forma de colocar por fila:
Caja 0.35m 0.27m
0.81m
1.10 m
El embalaje estará de esta forma:
0.60m
0.81m
1.10m
Total de cajas por embalaje = 27 cajasTotal de botes por embalaje = 27 x 48 = 1296 botes
Cada uno estas cajas embaladas ira en una parihuela de igual dimensión con una altura de 10 cm.
1.10m
En el almacén Irán colocados cada dos parihuelas juntas, de esta manera la producción de un día podrá ser colocado en una sola ruma o paletada.
1.10m
1.65 m
En cada ruma se colocara 4 filas, además de poner una parihuela cada dos embalajes para facilitar la manipulación de carga.
10 cm.
0.81 m
Calculo del la altura de la ruma:
2.8m
Cajas embaladas 0.6m
Parihuelas 0.1m
1.10m1.60m
Calculo del área del almacén:
Se calculara para 6 días de producción (una semana), para la producción inicial y para tres días en el último año de producción.
4.40 m
6.30m
0.5 1.60 m 1m 1.60 m 0.5
1.10m
1m
1.10m
1m
0.5m 1.10m
0.5m
RUMA 1
RUMA 2
RUMA 4
RUMA 5 RUMA 6
RUMA 4
El área total ocupada por el almacén de producto terminado será:Área del almacén = ancho x largo
Área del almacén = 4.40 x 6.30 = 27.72m2
ÁREA DE ALMACÉN PRIMARIO O DE CUARENTENA
Se considerara la misma área que el de producto terminado ya que se tendrá la misma cantidad de producción por la fluidez del proceso.
Área del almacén de cuarentena = 27.72m2
Según el cálculo realizado tenemos que el área ocupada será de 27.72m2
AREA DE ETIQUETADO Y CODIFICADO
Equipos L(m) A(m) N K M Ss Sg Se AT(m2)
codificador 1 0.5 2 1.03 1 0.5 1 1.545 3.045
espacio libre 3 4 0 1 1 12 0 0 12
TOTAL 15.045
AREA DE INSUMOS
Equipos L(m) A(m) N K M Ss Sg Se AT(m2)
estantes 3 0.3 1 1.03 3 0.9 0.9 1.854 10.962
mesa 2 1 4 1.03 1 2 8 10.3 20.3
envases 2.04 1.02 1 1.03 12 2.0808 2.143224 50.688288
Tapas 2 2 1 1.03 1 4 0 0 4
TOTAL 85.950288
AREA DE VESTUARIOS:Dentro del área del área de procesamiento la cantidad de personas que trabajen será de 20 personas:Considerando un área de 0.6m2 por cada persona se requerida un total de 12m2
AREA DE SERVICIOS HIGENICOSEl servicio higiénico se considerara igual que para los vestuarios:Área de servicios higiénicos = 12m2
AREA DE CONTROL DE CALIDAD
Control de calidad se considerara un área de 12m2
ÁREA DE OFICINAS: Se considera un área de 150m2
ÁREA DE GUARDIANÍA Consideramos 6 m2
CASA DE FUERZA:Se considera un área 40 m2
TANQUE ELEVADO:Consideramos 12 m2
ÁREA DE PARQUEO: Consideraremos 120m2
ÁREA DE ZONAS VERDES, VEREDAS: Se considerará un total de 300m2
AREA TOTAL DE LA PLANTA = 1105 M2
VII. DIAGRAMA DE FLUJO CUANTITATIVO:
Materia prima procesado productoe insumos
Trucha: 2000kg
2000kg
Agua 4000Lt Agua sucia 4101 Más vísceras
1899kg 569.7 kg Cabeza, huesos,
aletas 1327.9kg
Latas 166.16 Kg.
1492.8Vapor húmedo 760.4 806.11 vapor mas grasa
1433.09 Kg.Liquido de gobierno 149.55 kg
1577.12kg
1577.12kgTapas 108.56 1.69 kg desperdicio
1683.44kgAgua 505.03 kg 505.3 kg Agua sucia
1683.44kg vapor vapor
Agua 5050.31 kg 1683.44kg 5050.03 kg agua
1683.44kg
1683.44kg 0.84kg pruebas
Etiquetas cajas 1682.6 Kg.
LAVADO
ETIQUETADO Y CODIFICADO
ALMACENADO FINAL
CONTROL DE CALIDAD
ALMACENADO PRIMARIO
SELLADO
AGREGADO DEL LIQUIDO DE GOBIERNO
ENLATADO
EXAUSTIN
COCINADO
ENFRIADO
AUTOCLAVADO
FILETEADO
LAVADO Y EVICERADO
RECEPCION DE MATERIA PRIMA Y PESADO
Distribución de equipos en áreas de procesamiento:
a) sala sucia
DONDE:Dirección del flujo del proceso
Tinas de recepción de pescado fileteado
Tinas de recepción de pescado lavado
NE O S
Mesa de fileteado
Mesa De Lavado Y Eviscerado
b) sala limpia
COCHES DE AUTOCLAVE
N
E O S TINAS DE PESCADO MESA DE ENLATADO
COCINADO
Liquido de gobierno
EXAHUTEN
AUTOCLAVADO
SELLADO
VIII. CARACTERÍSTICAS FÍSICAS DEL PROYECTO:
Almacén de materia prima
Sala de procesamiento primario (sala
sucia)
Sala de procesamiento (sala limpia)Almacén primario (cuarentena)
Área de codificado y etiquetado
Almacén de producto terminado
Parte administrativa
Tanque elevado
Casa de fuerza
Almacén De Insumos Y
Envases
Vestuarios
PARQUEO
Control de calidad
PASADIZO
CONTROL DE CALIDAD DE LA MATERIA PRIMA
N E O S
Área de recepción
Guardianía
Servicios higiénicos
IX. DISEÑO DE UN EQUIPO DE LA PLANTA:
9.1. DISEÑO DE UN AUTOCLAVELa autoclave utilizada será de forma cilíndrica horizontal que contara con carros o coches en los cuales ira los botes a ser esterilizado.El autoclave solo cumpliera una función que es el de esterilizar los botes, para esto se diseñaran los coches.
Para el diseño de este equipo se seguirá los siguientes posos:
1. diseños de los coches:Se va a considerar la cantidad de botes a procesar y el tiempo que demora en todo el proceso del esterilizado:Cantidad de botes inicial: 8303 botes día.
Total de tiempo requerido por back: 102 minutos distribuidos de la siguiente manera:
operación Tiempo(minutos)
Temperatura (°C) Presión(lb/pulg2)inicial final
Acondicionado 15 20 20 AmbienteEsterilizado 77 20 77 11enfriado 10 77 20 ambientetotal 102
La forma de los coches se considera de forma cúbica con el fin de tener menos pérdidas de espacio al momento de colocar los botes, Cada coche estará compuesto de una sola canastilla, cuyas medidas son los siguientes:
Ancho: 0.80m Largo: 0.80m Altura: 0.80 m
Área que ocupa cada coche:
Área: ancho x largo = 0.80x 0.80 = 0.64 m2
Calculo de la altura del coche:
Atura del coche sin las garuchas = 0.80 mAltura de las garuchas = 0.10 cm. (se considera 10 centímetros porque
las garuchas comerciales tienen esta dimensión)
Altura total del coche = 0.8 +0.1 = 0.90 m
Cantidad de botes por coche:
Los botes Irán colocados de la siguiente manera en el coche:
Primera fila: colocados de esta forma en la primeras fila Irán 81 botes.
Bote
Segunda fila: en esta fila los botes tendrán que colocarse superpuestas a los botes de la primera fila, de la siguiente manera:
Espacio libre
0.80m
Colocados de esta manera en la segunda fila sobrara un espacio igual a ala dimensión de media lata, haciendo de los dos lados una dimensión igual al diámetro de un bote. La cantidad de botes en esta fila es de = 9x 8 = 72 botes
…..
0.8 m
Tercera fila y cuarta fila: la tercera fila ira colocado como la primera y la cuarta como la segunda y así sucesivamente.
Numero de filas por coche: Para calcular en número de filas se dividirá la altura de la canastilla entre la altura de cada bote.
Numero de filas = 0.80 / 0.045 = 17.7 = 17 filas por cocheDe esto 9 filas irán colocadas como la primera fila y 8 filas como la segunda fila.
Calculo de botes por coche:
Cantidad de botes= 9x 91 + 8 x 72 = 1305 botes por coche
Cálculo de número de coches:
N° de coches= (botes día) / (botes/ coche)N° de coches = 8303 / 1305 = 6.4 coches = 7 coches día
Se considera que 4 coches entren al autoclave por back, de esta manera se trabajara en dos back inicialmente, pero dentro del proyecto se considera que el crecimiento de la producción será del 7% anual con una vida útil del proyecto de 10 años de esta manera al cabo de 10 años la empresa duplicara su producción. Por en el diseño del autoclave se considera para una capacidad de 3934 kilos de pescado que dan 16332 botes al día, para esta capacidad se necesitaran 12 coches.Si se considera 4 coches por back, se podrá realizar 3 back al día, considerando según los cálculos realizados que cada back demora 110 minutos en 3 back se tendrá 330 minutos que hacen un total de 5.5 horas al día.Considerando que las primeras horas se realizara el lavado eviscerado y fileteado de pescados y que al final del proceso de tiene que tener un tiempo parea que se realice la limpieza de los equipos y de la sala, 5.5 horas de trabajo al día del autoclave es recomendable.
Calculo de botes por los 4 coches (por back):
Cantidad de botes totales = (botes coche) x numero cochesCantidad de botes totales = 1305x 4 Cantidad de botes totales = 5220 botes por back.
De esto tenemos que las medidas específicas de los coches son:
Altura = 0.90 m.
Ancho = 0.80 m.Largo = 0.80 m.
0.90m
0.80m
0.80m
2. calculo del tamaño del autoclave:
Calculo del volumen del carro
Volumen carro = ancho x largo x alturaVolumen carro = 0.8 x 0.8x 0.9Volumen carro = 0.576 m3
Calculo el volumen total de los carros
Por operación se tiene 4 carros:
Volumen total carros = volumen carro x numero carrosVolumen total carros = 0.576 x 4 Volumen total carros = 2.304 m3
Calculo del volumen del autoclave
Volumen de la autoclave = Volumen total carros + 30% (Volumen total carros)Volumen de la autoclave = 2.03 + 2.03 (0.30)Volumen de la autoclave = 2.639m3
Calculo del diámetro del autoclave
Se considerara la altura de los coches ya que es la medida mas grande que se tiene.El diámetro de la autoclave estará dado por la siguiente formula:
Diámetro autoclave= altura carro + 20% (altura carro)Diámetro autoclave = 0.90 + 0.90 (0.2)Diámetro autoclave = 1.08 m.
Calculo de la longitud del autoclave
Se usara la siguiente formula:
L= 4V/П x D2
Longitud de la autoclave (L)Volumen De la autoclave (V)= 2.639m3
Diámetro de la autoclave (D) = 1.08 m.
L = 4(2.639)/ 3.1416X (1.08)2
L = 2.881 m.
Considerando un factor de seguridad de 23%
L = 2.881 X 1.23 L = 3.55 m.
Calculo del área de transferencia del calor lateral
AL = 2 X π X r X L
DONDE: Área de transferencia lateral (Al) Radio de la a autoclave (r) = 0.54 m Longitud del autoclave (L) = 3.89 m.
AL = 2 x 3.1416 x 0.54 x 3.55 AL = 12.02 m2
Calculo del área de transferencia del calor de las bases
Ab = 2 x π x r2
Donde: Área de transferencia de las bases (Ab)Radio de la base (r) = 0.54m.
Ab = 2x 3.1416 x (0.54)2
Ab = 1.83m2.
9.2. BALANCE DE ENERGÍA PARA LA AUTOCLAVE:
CALCULO DEL CALOR TOTAL
QT= q1 +q2 + q3 + q4 + q5 + q6 + q7
Donde: q1 = calor sensible de la trucha q2 = calor sensible de los botes y tapas q3 = calor sensible del agua y sal q4= calor sensible del aceite q5= calor sensible de los coches q6 = calor sensible del equipo q7= calor por perdidas
1. calculo de q1 (calor sensible de la trucha)
q1 = m x Cp x (T2-T1)
Datos: Masa de la trucha (m) = 1285.22 KgCalor espec. De la trucha (Cp) = 0.760 Kcal/Kg.°CTemperatura inicial (T1) = 20°CTemperatura final (T2) = 116.7°C
Reemplazando:
q1 = 94453.38 Kcal.2. calculo de q2 (calor sensible de los botes y tapas)
q2 = m x Cp x (T2-T1)
Datos:
Masa de 8308 botes (m) = 247.16 KgCalor espec. De la hojalata (Cp) = 0.102 Kcal/Kg.°CTemperatura inicial (T1) = 20°CTemperatura final (T2) = 116.7°C
Reemplazando:
q2 = 2437.8 Kcal
3. calculo de q3 (calor sensible de sal)
q3 = m x Cp x (T2-T1)
Datos:
Masa de sal (m) = 24.92 KgCalor espec. De sal (Cp) = 0.9988 Kcal/Kg.°CTemperatura inicial (T1) = 20°CTemperatura final (T2) = 116.7°C
Reemplazando:
q3 = 2406.87Kcal
4. calculo de q4 (calor sensible del aceite)
q4 = m x Cp x (T2-T1)
Datos:
Masa del aceite (m) = 124.62 KgCalor espec. Del aceite (Cp) = 0.469 Kcal/Kg.°CTemperatura inicial (T1) = 20°CTemperatura final (T2) = 116.7°C
Reemplazando:
Q4 = 5651.8 Kcal
5. calculo de q5 (calor sensible de los coches)
q5 = m x Cp x (T2-T1)
Datos:
Masa de los 4 coches (m) = 200 KgCalor espec. Acero (Cp) = 0.115 Kcal/Kg.°CTemperatura inicial (T1) = 20°C
Temperatura final (T2) = 116.7°C
Reemplazando:
q5 = 2224.1Kcal
6. calculo de q6 (calor sensible del equipo)
q6 = m x Cp x (T2-T1)
Datos:
Masa del equipo (m) = 810.9 KgCalor espec. Del acero (Cp) = 0.115 Kcal/Kg.°CTemperatura inicial (T1) = 13°CTemperatura final (T2) = 116.7°C
Reemplazando:
q6 = 9670.39 Kcal
7. calculo de q7 (calor por perdidas)Se utilizara una autoclave horizontal cilíndrica de 4 coches:
Datos:
Longitud de la autoclave (L) = 3.55mDiámetro de la autoclave (D) = 0.9988 mTemperatura de la cara exterior (T2) = 113.79°CTemperatura del medio amb. (T1) = 13°CTemperatura de operación (T0) = 116.7 °C
Propiedades del aire a la temperatura media de la película: (113.79 + 13)/2 = 63.4°C
Calor espec. Del aire (Cp) = 0.2409 Kcal/Kg.° conductividad térmica (K) = 0.0253 Kcal/m2 hr °C.° Densidad del aire (ρ) = 1.0283 kg/m3
Gravedad del aire (g) = 1.27x 108m/hrViscosidad del aire (μ) = 0.073 kg/mhrReciproca de la temperatura (B) = 1.6x 103/°C
Cilindros horizontales
Reemplazando en la ecuación:
Pr.Gr = (L3 X ρ2 Xg x B x ΔT X Cp )/ μx k
Pr.Gr =3.08X1011
Como 109< Pr.Gr >1012
Hc = 1.07(ΔT)0.33 Kcal/m2hr.°C
hc = 4.90 Kcal/m2hr.°C
Para placas verticales:Pr.Gr = (D3 X ρ2 X g x B x ΔT X Cp )/ μx k
Pr.Gr =9.36X108
Como 104< Pr.Gr >109
Hc = 1.22(ΔT/D)0.25 Kcal/m2hr.°C
hc = 3.57 Kcal/m2hr.°C
Calor Perdido Por El Área Lateral
q7 = hc x A1 X ΔT
Donde:
Coeficiente de convección natural (hc) = 4.90 Kcal/m2hr.°CÁrea de transferencia de calor (A1) = 18.86 m2Gradiente de temperatura (ΔT) = 103.7°C
Reemplazando:
q7= 9583.33 kcal/hr.
Calor perdido por las tapas
q7 = hc x A2 X ΔT
Donde:
Coeficiente de convección natural (hc) = 3.57 Kcal/m2hr.°CÁrea de transferencia de calor por las tapas (A2) = 2.99 m2Gradiente de temperatura (ΔT) = 103.7°C
Reemplazando:
q7 = 1606.92 Kcal/hr
El proceso requiere de 1.28 horas para el proceso del esterilizado.
q7 = 10690.25 Kcal
CALCULO DEL CALOR TOTAL
Reemplazando En La Ecuación: QT= q1 +q2 + q3 + q4 + q5 + q6 + q7
QT= 127797.58 kcal.
CALCULO DE LA CANTIDAD DE VAPOR
Mv = QT/ גv
Donde:Masa de vapor (Mv)Calor total (QT) = 132444.8 KcalCalor latente de vaporización (גv) = 545.10 kcal / kg
Reemplazando:Mv = 242.97kg
Por hora de operación:Mv = 242.97kg/hr.
X. CONCLUSIONES DE VIABILIDAD:
Para ver la viabilidad del proyecto se realizar al evaluación tomando como
indicadores el VAN TIR y B/C
Obtención del costo unitario del productoPara la obtención del costo unitario analizaremos la producción.Producción anual: 2690214 botes /año
Costo de producción: 2.26 soles por boteCUADRO DE OBTENCION COSTO UNITARIO
Obtención del costo de venta:
CV = CP + U + IGV
DONDE:
Costo de venta (CV)Precio De Producción (CP) = 2.3 SOLESConsideramos una utilidad (U) = 15%Adición del IGV (IGV) = 19%
Reemplazando:
CV= 3.00 soles por bote
INGRESO TOTAL AÑO
IT= CU X PTADONDE: Ingreso total (IT)
Costo unitario (CU) = 3.00 solesProduce. Total año (PTA) = 2690172 botes
REEMPLAZANDO:
IT: 8070516 soles/ año
EVALUACION DEL PROYECTO:
Realizando proyección de flujo de caja para los 10 años se tiene:
PROYECCION INGRESOS: el ingreso de la empresa se estima que tendrá un crecimiento del 12 % anual.
PROYECCION EGRESOS: el crecimiento de los egresos se proyecta con un crecimiento del 7% anual.
INGRESO TOTAL 10 AÑOS 141629558.3 (CUADRO C ANEXOS)
COSTOS TOTALES 10 AÑOS 113505742.7 (CUADRO B ANENOS)
Beneficio/Costos = Ingreso Total/ Costo Total
REEMPLAZANDO:
BENEFICIO/COSTOS (B/C) = 1.25CALCULO DEL TIR, VAN:
Se tomara como costo de oportunidad 14% ya que es establecido para los proyectos públicos
TIR = 39%
VAN = 123208.48 Soles
INTERPRETACION DE RESULTADOS:
Según los indicadores analizados el proyecto es viable ya que: B/C > 1 (1.25, esto significa que por cada sol invertido en el proyecto se
tendrá un beneficio de 0.25 soles.) TIR: el TIR sale mayor al costo de oportunidad tomado por lo cual es positivo
realizar la ejecución del proyecto.
VAN: el van nos muestra que después de 10 años nuestro dinero tendrá un valor de 1213208.48 soles.
Con todos nuestros indicadores analizados podemos concluir que el proyecto es viable de ser ejecutado ya que se tendrá utilidades al fin del proyecto.
XI. ANEXOS:
Anexo 1: determinación del espesor de la plancha de la autoclave
Se considera un recipiente de pared delgada (pared interna)Para la forma cilíndrica se emplea la siguiente formula:
t= PR/SE – 0.6P
DONDE:Presión máxima de diseño o de trabajo (P) = 15 lb/pulg2
Radio (R) = 21.26 pulgEsfuerzo admisible de trabajo (S) = 2256 lb/pulg2
Eficiencia Longitudinal (E) = 0.75
Reemplazando en la ecuación:
t = 15 x 21.26 / 2256x 0.75 - 0.6(15)t= 318.9/1683t = 0.189 pulg
Determinación De La Masa Del Autoclave
V= AT X e
DONDE:Volumen de la autoclave (V)Área total del autoclave (AT) = 13.85m2
Espesor de la planta de la autoclave (e) = 7.4 x 10-3m
Reemplazando:
V= 0.102m3
Además: m= V X ρDONDE: Masa (m) Volumen del autoclave (V) = 0.102M3
Densidad del acero (ρ) = 7950kg/m3
Reemplazando:M = 810.9 kg