parcial amaya espinal

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INDICE CAPITULO I: Descripción General de la Empresa 5 1.1. Razón Social 6 1.2. Inscripción en Registros Públicos 6 1.3. Actividad y sector económico 6 1.4. Ubicación de la empresa 6 CAPITULO II: Definición del problema o problemas 7 2.1. Realidad problemática 8 2.2. Formulación del problema 18 2.2.1. Problema del área de producción 18 2.2.2. Problema del área de calidad 18 2.2.3. Problema general de la empresa 18 2.3. Justificación del Problema 18 2.3.1. Criterio Teórico 18 2.3.2. Criterio Aplicativo 18 2.3.3. Criterio Valorativo 18 2.3.4. Criterio Académico 19 CAPITULO III: Objetivos del problema 20 3.1. Objetivo General 21 3.2. Objetivos Específicos 21 3.2.1. Para el área de Producción 21 3.2.2. Para el área de Calidad 21 1

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Page 1: PARCIAL Amaya Espinal

INDICE

CAPITULO I: Descripción General de la Empresa 5

1.1. Razón Social 6

1.2. Inscripción en Registros Públicos 6

1.3. Actividad y sector económico 6

1.4. Ubicación de la empresa 6

CAPITULO II: Definición del problema o problemas 7

2.1. Realidad problemática 8

2.2. Formulación del problema 18

2.2.1. Problema del área de producción 18

2.2.2. Problema del área de calidad 18

2.2.3. Problema general de la empresa 18

2.3. Justificación del Problema 18

2.3.1. Criterio Teórico 18

2.3.2. Criterio Aplicativo 18

2.3.3. Criterio Valorativo 18

2.3.4. Criterio Académico 19

CAPITULO III: Objetivos del problema 20

3.1. Objetivo General 21

3.2. Objetivos Específicos 21

3.2.1. Para el área de Producción 21

3.2.2. Para el área de Calidad 21

Referencias Bibliográficas 23

1

Page 2: PARCIAL Amaya Espinal

ÍNDICE DE CUADROS

Cuadro N° 01: Principales empresas metalmecánicas 10

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Page 3: PARCIAL Amaya Espinal

ÍNDICE DE GRÁFICOS

Grafico N° 01: Artículos producidos durante el año 2013 11

Grafico N° 02: Artículos producidos durante enero a marzo del 2014 12

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Page 4: PARCIAL Amaya Espinal

ÍNDICE DE DIAGRAMAS

Diagrama N° 01: Diagrama de causa – Efecto del Área de Producción 13

Diagrama N° 02: Diagrama de causa – Efecto del Área de Calidad 15

Diagrama N° 03: Diagrama de causa – Efecto del Proyecto 17

4

Page 5: PARCIAL Amaya Espinal

1

2

3

4

5

6

7

8 CAPITULO I: Descripción General de la

Empresa

5

Page 6: PARCIAL Amaya Espinal

1.1 Razón Social.

Nombre de la Empresa: L & S Nassi S.A.C.

RUC: 20481103399

1.2 Inscripción en Registros Públicos.

La empresa sí está inscrita en registros públicos como Sociedad Anónima Cerrada.

1.3 Actividad y Sector Económico.

L & S NASSI S.A.C se desenvuelve en el mercado de fabricación de estructuras

metálicas para el transporte pesado, como plataformas, cañeras, tolvas, cisternas y

furgones entre otras de los tipos remolques, semirremolques y carrocerías. Atiende de

forma personalizada y constante a su cartera fija de clientes, cubriendo todas las regiones

del Norte del país.

1.4 Ubicación de la Empresa.

La empresa se encuentra ubicada en la Manzana H1, Lote 1, 2, 3,4 Parque Industrial.

6

Page 7: PARCIAL Amaya Espinal

9 CAPITULO II: Definición del problema o

problemas

7

Page 8: PARCIAL Amaya Espinal

2.1 Realidad problemática.

La metalmecánica comenzó con la creación de la industria y desde allí se   generó todo el

avance en cuanto a materiales, maquinaria, sistemas de producción entre otros. La

industrialización implico la mecanización de los procesos de manufactura y una mayor

importancia de manufactura en la economía en su totalidad. En 1913, Henry Ford puso en

marcha métodos de fabricación en  serie en sus fábricas de automóviles. Desde tiempos

muy remotos el hombre ha trabajado metales, desarrollando materiales y herramientas,

que han marcado el progreso de los pueblos. En la actualidad, la industria metalmecánica

afronta el gran desafío de adecuarse a las exigencias del mundo. [URL 001].

Los productores de acero de América latina están preocupados porque la industria

metalmecánica, la gran boca que devora su producción para producir autos, bicicletas y

electrodomésticos, entre otras cosas, está cada vez más golpeada por la falta de

inversiones, la competencia china y la desindustrialización en la región. En el período

1992-2012, el valor promedio de inversión como proporción del producto bruto interno

(PBI) en la Argentina, Brasil, Colombia y México fue de 20 por ciento. En contraste, China

y Corea del Sur invierten 48 y 30 por ciento, respectivamente.

Es por esto que un estudio elaborado por Alacero (Asociación Latinoamericana del

Acero), que la falta de inversión debilita el futuro de la metalmecánica en América latina.

Pero la magra inversión es sólo un palo más en una rueda en la que ya se atravesó hace

tiempo la competencia china. Las exportaciones siderúrgicas de ese país hacia América

latina, muchas veces en condiciones de dumping, aumentaron 55% en el segundo

trimestre de 2013, con respecto al primero, y 29%, con relación a 2012.

Esto se da pese a que la región tiene capacidad en exceso para abastecer la demanda

regional y en un contexto donde la siderurgia mundial opera con un elevado nivel de

sobrecapacidad, estimado en 550 millones de toneladas.

Carlos Vaccaro, gerente de Asuntos Externos de Acindar, destaca la preocupación del

sector por la competencia China y comenta que es un tema que se comenzó a estudiar

con mucho cuidado: "Es una amenaza muy grande, ya que ellos tienen gran capacidad de

producción y establecen el precio de referencia del acero", opina el ejecutivo. [URL 002]

En nuestro país, la conformación de un sector industrial local sólido debe contemplar los

desafíos que plantea el contexto actual en el cual se desarrolla la actividad económica de

8

Page 9: PARCIAL Amaya Espinal

manera de suprimir los obstáculos y hacer viable la inserción de la economía regional en

el mundo.

El crecimiento de la economía peruana en los últimos años se ha caracterizado por la

variación principalmente de los sectores extractivos (minería), que ha determinado un

mayor crecimiento del sector metalmecánico. En este proceso, el desarrollo de la

metalmecánica, principalmente de exportación y generadora de empleo, ha logrado un

aumento en la productividad de las regiones involucradas que crecieron a una tasa

promedio anual del 21 por ciento en los últimos seis años.

En nuestra región, especialmente en la ciudad de Trujillo, la actividad metalmecánica ha

aumentado, es así que, en la actualidad existen empresas metalmecánicas como las que

se muestran en el siguiente gráfico:

9

Page 10: PARCIAL Amaya Espinal

Cuadro N° 01: Principales Empresa Metalmecánicas.

EMPRESA DIRECCIÓN ACTIVIDAD

CONSERMET

S.A.C.

Avenida 2 de Mayo, 1024

- Buenos Aires Sur,

Trujillo, La Libertad

Fabricación, reparación y

mantenimiento remolques,

carrocerías, plataformas, etc.

CARROCERIAS

METALICAS

LAVADO S.A.C.

Mz. 20 Lt. 11 - OT Sector

Villa Industrial El Milagro

Frente, Trujillo, La

Libertad

Fabricación de carrocerías para

transporte pesado y de pasajeros,

furgones, cisternas, remolques,

seminarios, tanques, son una

compañía especialmente a la

fabricación de carrocerías para

transporte pesado y de pasajeros.

FABRICACIONES

METALICAS

LUJAN S.A.C.

Calle Santa Verónica

#209-Lima

Fabricación de carrocerías para

transporte pesado y de pasajeros,

furgones, cisternas, remolques,

seminarios, tanques, entre otros.

INDUSTRIAS

METALICAS

PAIRAZAMAN

S.A.C.

Calle1 Mz A2 Lt:16

Parque Industrial

Fabricación de estructuras

metálicas (remolques, semi-

remolques, tanques cisternas,

camas bajas, tolvas, furgones y

otros)

FAMECA S.A.C.

Car.Panamericana Norte

Km. 562 Z.I. Parque

Industrial Sur

Fabricaciones Metálicas Carranza

Tanques, Remolques, Tolvas Cama

bajas, furgones.

Fuente: [URL 003]

Dentro de estas empresas encontramos a la metalmecánica “L & S NASSI S.A.C.” que se

dedica a la fabricación del tipo semirremolques, remolques y carrocerías para vehículos,

mantenimiento, servicios de corte y doblado de planchas, teniendo como producto estrella

a la cisterna. (Ver Gráfico N°1 y N°2)

10

Page 11: PARCIAL Amaya Espinal

Grafico N°01: Artículos producidos durante el año 2013.

3%1%4%

9%2%

26%

17%

24%

5%

0%10%

BARANDA CACHACERACAMA-BAJA CAÑEROCIGÜEÑA CISTERNADOLLY FURGÓNPLATAFORMA PORTA-CON-

TENEDORTANQUE ESTA-CIONARIO

TOLVA

Fuente: [URL 004]

Según la clasificación de sus productos la empresa “L & S NASSI S.A.C.” se rige bajo sus

propios estándares de calidad y procesos, en este sentido, se han identificado algunos

problemas con respecto al estado en que se encuentra la empresa.

En la actualidad se desconoce la capacidad de planta, la cual no permite a ciencia cierta

saber la capacidad real de las maquinarias; además se desconoce los métodos

empleados por los operarios y el número de trabajadores necesarios para las diferentes

áreas de trabajo.

Así también, mediante una observación a la base de datos de la empresa, resultó

evidente que, ésta, carece de indicadores para la producción de las diferentes estructuras

metálicas. Se hace necesario entonces contar con un planeamiento de la producción para

verificar que los procesos productivos se mantengan dentro de los parámetros.

11

Page 12: PARCIAL Amaya Espinal

Grafico N°02: Artículos producidos durante de enero a marzo del 2014.

1% 3%4%

27%

3%11%

26%

3%

22%

BARANDA CACHACERACAMA-BAJA CAÑEROCIGÜEÑA CISTERNADOLLY FURGÓNPLATAFORMA PORTA-CON-

TENEDORTANQUE ESTA-CIONARIO

TOLVA

Fuente: [URL 005]

La empresa no presenta un buen manejo de su producción, al no contar con un sistema

de MRP I y MRP II que permita planificar la cantidad de componentes y materiales que se

requiere para la elaboración de las unidades, no se toma en cuenta las capacidades de

los puestos de trabajo a lo largo del proceso productivo además los sistemas generales

de la empresa así como las políticas de empleo y subcontrataciones, no poseen un

control de la capacidad de niveles deseados por la empresa para probar si es factible la

producción que se ha planeado contra la capacidad existente, por lo tanto no existe un

equilibrio estandarizado entre la capacidad y la producción.

Asimismo, la coordinación de las actividades en la empresa no son de flujo uniforme,

especialmente cuando surgen retrasos no planeados y nuevas prioridades, a menudo se

quiere ajustar de último minuto las producciones y en las capacidades. Por lo tanto no

existe un control de las capacidades a corto plazo ni un monitoreo del cumplimiento y

confiabilidad de información oportuna. Es así como después de analizar los problemas en

la empresa “L & S NASSI S.A.C.”, se presentan los siguientes diagramas de causa-efecto.

12

Page 13: PARCIAL Amaya Espinal

Diagrama N° 01: Diagrama de causa - efecto del Área de Producción de la empresa “L & S NASSI S.A.C.”

Fuente: [Elaboración Propia]

13

No existen formatos de inspección.

Falta de integración.

No existen procedimientos.

Planificación de la Producción, no toman en cuenta la capacidad de producción de la planta.

Falta de comunicación entre el maestro y sus ayudantes.

Medio Ambiente

Falta de maquinaria adecuada.

Operarios inexpertos y sin capacitación.

No llega a tiempo, falta control logístico.

Maquinaria

Medición

Métodos

Mano de obra

Baja productividad en la línea de producción de cisternas en la

empresa “L & S NASSI S.A.C.”

Falta de capacitación de supervisores.

Falta distribución entre las áreas.

Materiales

Maquinaria defectuosa.

Demora en el habilitado de material entre procesos.

Inexistencia de indicadores de producción.

Page 14: PARCIAL Amaya Espinal

El rendimiento de la planta está basado en tener una buena gestión de operaciones,

para cumplir con los pedidos a tiempo, optimizando recursos tal como la mano de

obra, materia prima y maquinaria.

En la empresa se observan ciertos problemas con respecto a retrasos en la entrega de

materia prima, lo que indica que se está realizando un mal manejo y control del

almacén, por ello no se tiene contabilizado exactamente los materiales y no se maneja

un Kardex valorizado adecuadamente; eso quiere decir que la empresa no cuenta con

programas preventivos en el manejo logístico, lo cual hace que se retrase la

producción y ocurra un bajo rendimiento de la planta.

En el caso de inexistencia de control de seguridad y salud del personal se nota el

desinterés por los accidentes que le puedan ocurrir al capital humano, esto hace que

trabajen en la incertidumbre de que algún daño les pueda ocurrir y en consecuencia se

originaria una parada de producción.

Se deben realizar programas preventivos en cada parte del proceso para disminuir los

defectos y mejorar el rendimiento de la planta.

14

Page 15: PARCIAL Amaya Espinal

Diagrama N° 02: Diagrama de causa - efecto del Área de Calidad de la empresa “L & S NASSI S.A.C.”

Fuente: [Elaboración Propia]

15

No existe un plan de mantenimiento total.

Falta de herramientas para monitorear la

producción.

El proceso de soldadura posee defectos.

Carencia de mano de obra calificada.

Medio Ambiente

Maquina inoperativas.

No se cumple con los requerimientos deseados de tipo de soldadura.

Maquinaria

Medición

Método

Mano de obra

No se cumplen con métodos de procesos estandarizados.

Falta de procedimiento e instructivo por cada área.

Productos defectuosos en la

línea de producción de cisternas en la

empresa “L & S NASSI S.A.C.”

Instrucciones de trabajo no están estandarizadas.

No existe un ambiente organizacional entre operarios y supervisores.

El ambiente del área de acabados no es el

adecuado.

Materiales

Calificar los materiales adecuados para la producción.

Page 16: PARCIAL Amaya Espinal

En la empresa “L & S NASSI S.A.C.”, se prioriza la rapidez de la entrega del producto

antes que su calidad, esto ocasiona que debido a la necesidad de cumplir con la

entrega dentro del tiempo pactado, se deja de lado la calidad, obteniendo un producto

defectuoso.

Así también el ambiente de trabajo no es propicio para la elaboración de un producto

de calidad, ya que el ambiente de trabajo no cuenta con la maquinaria apropiada para

garantizar un producto de calidad.

16

Page 17: PARCIAL Amaya Espinal

Diagrama N° 03: Diagrama de Causa – Efecto del proyecto de la empresa “L & S NASSI S.A.C.”

Fuente: [Elaboración Propia]

17

PRODUCCIÓN

Bajo rendimiento de la empresa L&S

NASSIS.A.C

Baja productividad en la línea de producción de cisternas

Productos defectuosos en la línea de producción de cisternas

CALIDAD

Page 18: PARCIAL Amaya Espinal

2.2 Formulación del problema

2.2.1 Problema del área de producción

¿En qué medida la baja productividad de la línea de producción de cisternas

influye en la rentabilidad de la empresa “L & S NASSI S.A.C.”?

2.2.2 Problema del área de calidad

¿En qué medida una mejora en el área de calidad lograra reducir la cantidad de

productos defectuosos de la línea de producción de cisternas de la empresa “L

& S NASSI S.A.C.”?

2.2.3 Problema general de la empresa

¿De qué manera se puede mejorar la rentabilidad en la línea de producción de

cisternas a través de la Integración de las Áreas de Producción y Calidad en la

empresa metalmecánica “L & S NASSI S.A.C.”?

2.3 Justificación del Problema

2.3.1 Criterio Teórico.

La investigación a realizarse busca desarrollar temas de Producción y Calidad,

para solucionar problemas que posean la Empresa. Es por esta razón que se

hará uso de los conocimientos adquiridos en Gestión Estratégica de

Operaciones, Gestión de la Calidad Total, Ingeniería de Métodos, Costos y

Presupuestos y Gestión de la Calidad Total; estos serán usados de guía para la

investigación porque con esto se podrá identificar los problemas en los

procesos para poder plantear una solución en base a los investigado.

2.3.2 Criterio Aplicativo o Práctico.

El resultado obtenido por medio de esta investigación realizada debe

considerarse primordial para aumentar la rentabilidad de la empresa y también

como la minimización de tiempos y costes. Por medio de esto se podría

aumentar la rentabilidad de la empresa “L & S NASSI S.A.C.” si realizamos

mejoras en las áreas de investigación. Se podrá obtener un mayor nivel de

satisfacción de sus clientes externos e internos además como resultado final se

obtendrá un mayor rendimiento.

2.3.3 Criterio Valorativo.

Se analizara el estado actual de la empresa metalmecánica “L & S NASSI

S.A.C.” por medio de diferentes métodos de análisis cualitativos, en donde se

18

Page 19: PARCIAL Amaya Espinal

utilizara variables tanto cuantitativas como cualitativas. En las variables

cuantitativas, realizaremos tomas de tiempo, análisis de los registros y/o datos,

entre otras técnicas y herramientas para las áreas de estudio. En las variables

cualitativas, se realizaran encuestas y entrevistas tanto a los trabajadores y

jefes de cada área a ser investigada. Por todo esto con los resultados

obtenidos se podrá analizar el grado de satisfacción del cliente externo e

interno.

2.3.4 Criterio Académico.

La presente investigación representa la oportunidad de poner en práctica los

conocimientos y experiencia adquirida durante nuestra formación personal en

la carrera de Ingeniería Industrial, planteando una solución viable a la realidad

problemática y mejorando así en la línea de producción de cisternas de la

empresa “L & S NASSI S.A.C.” Por ejemplo: en el área de producción,

empleando herramientas de gestión de operaciones como el MRP, en el área

de calidad, estableciendo estándares de calidad dentro del proceso. También al

mismo tiempo utilizar esta investigación como un aporte para orientar a futuros

profesionales y mejorar la gestión de la organización.

19

Page 20: PARCIAL Amaya Espinal

10 CAPITULO III: Objetivos del Proyecto

20

Page 21: PARCIAL Amaya Espinal

3.1 Objetivo General

Mejorar la rentabilidad en la línea de producción de cisternas a través de la

Integración de las Áreas de Producción y Calidad en la empresa metalmecánica “L

& S NASSI S.A.C.”

3.2 Objetivos Específicos.

2.1.1 Objetivos Específicos del Área de Producción

Realizar un diagnóstico de la situación actual del área producción de la

empresa “L & S NASSI S.A.C.”, con el fin de identificar los principales

problemas que se presenten en la fabricación de cisternas.

Determinar técnicas, metodologías y herramientas de la Ingeniería

Industrial, ayudarán a mejorar el desempeño del área de producción,

dentro de la empresa.

Diseñar los indicadores para medir los resultados obtenidos al aplicar las

herramientas de la Ingeniería Industrial, en el área de Producción de la

empresa “L & S NASSI S.A.C.”

Proponer herramientas de la Ingeniería Industrial a utilizar tales como;

balance de la línea de producción tanto para mano de obra como para

maquinaria, distribución de planta, métodos de trabajo, análisis de

mantenimiento preventivo y el uso del MRP, para la planificación de la

producción y la reducción de reproceso en la fabricación de cisternas de

la empresa “L & S NASSI S.A.C.”

Realizar una retroalimentación de acuerdo a los resultados obtenidos al

aplicar los indicadores en el área de Producción.

2.1.2 Objetivos Específicos del Área de Calidad.

Realizar un diagnóstico de la situación actual del área de Calidad de la

empresa “L & S NASSI S.A.C.” de acuerdo a la norma ISO 9001:2008 en

la fabricación de cisternas.

Realizar un análisis para determinar qué herramientas de la Ingeniería

Industrial, ayudarán a mejorar el desempeño del área de Calidad, dentro

de la empresa.

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Page 22: PARCIAL Amaya Espinal

Diseñar los indicadores para medir los resultados obtenidos al aplicar las

herramientas de la Ingeniería Industrial, en el área de Calidad de la

empresa “L & S NASSI S.A.C.”

Proponer herramientas de la ingeniería Industrial a utilizar tales como;

Manuales de calidad, propuesta para el Ciclo de la Mejora Continua,

Cronogramas de Capacitación para reducir los defectos en la línea de

producción.

Realizar una retroalimentación de acuerdo a los resultados obtenidos al

aplicar los indicadores en el área de Calidad.

22

Page 23: PARCIAL Amaya Espinal

REFERENCIAS BIBLIOGRAFICAS

Textos Electrónicos.

[URL 001] Historia de la Metalmecánica, Sebastián Rodríguez Ballén

http://elmetalmecanico.blogspot.com/2013/05/historia-de-la-

metalmecanica.html

Última lectura: 07/04/14.

[URL 002] La poca inversión en metalmecánica, un mal regional, Carlos Manzoni

http://www.lanacion.com.ar/1640883-la-poca-inversion-en-

metalmecanica-un-mal-regional

Última lectura: 08/04/14.

Textos físicos.

[URL 003] Principales empresas metalmecánicas, Área de Producción – “L & S

NASSI S.A.C.”

[URL 004] Artículos producidos durante el año 2012, Área de Producción – “L & S

NASSI S.A.C.”

[URL 005] Artículos producidos durante de enero a marzo del 2014, Área de

Producción – “L & S NASSI S.A.C.”

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