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PLAN DE MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES DE LABORATORIOS COASPHARMA, BOGOTÁ D.C. SYSTEM IMPROVEMENT PLAN OF WASTEWATER TREATMENT LABORATORY COASPHARMA, BOGOTA D.C. María Fernanda Pabón Vidarte 1 Erika Johanna Sarria Rumie 2 Álvaro Chávez Porras 3 1 Microbióloga, Universidad de Los Andes, Bogotá, D.C., Colombia [email protected] 2 Bacterióloga/Microbióloga con énfasis en el Sector Industrial, Universidad Libre, Bogotá D.C., Colombia, [email protected] 3 Ingeniero Industrial, PhD, Docente del Programa de Ingeniería Industrial, Universidad Militar Nueva Granada, Bogotá, D.C., Colombia [email protected] Resumen: En la actualidad, Laboratorios COASPHARMA SAS, se encuentra en proceso de certificación, con el fin de garantizar los procesos de producción, cumplir los parámetros de calidad y adoptar el mejoramiento continuo para ofrecer los mejores productos en el mercado. Dentro de sus procesos de aseguramiento, se encontró la necesidad de mejorar la calidad del agua residual que se vierte al alcantarillado, puesto que no estaba siendo tratada en forma adecuada, y los valores generados para DBO y DQO, no se encontraban dentro de los parámetros permitidos por la Resolución 3957 de 2009. COASPHARMA posee dos plantas de tratamiento de aguas residuales, una en la zona de Ricaurte (PTAR-Ricaurte), y la otra en la zona Paloquemao (PTAR-Paloquemao). Con el objeto de buscar el mejoramiento continuo en los procesos de la Cooperativa, en el año 2011 se evaluó el impacto negativo que generaban las aguas residuales provenientes de la fabricación de productos farmacéuticos, veterinarios y cosméticos de cada planta, y del casino ubicado en Paloquemao que tiene unos 400 usuarios. En los estudios preliminares que se hicieron durante los años 2009 a 2011, se estableció que el incumplimiento de los parámetros mencionados, se debía a altos picos de producción que coincidían con los meses de fin de año en cada planta, cuando hay mayor actividad productiva. Al mismo tiempo, se observó que la fabricación de ciertos productos específicos también generaba dichos picos. Como las características de las aguas residuales pueden diferir mucho entre la misma industria y dependiendo del tipo de producto fabricado, existe una gran variedad de residuos, fue necesario implementar diferentes sistemas de tratamiento, puesto que el contenido de sustancias orgánicas e inorgánicas presentes tienden a mezclarse de tal manera que los procesos u operaciones convencionales utilizados no eran efectivos. Se buscó entonces, combinar sistemas para asegurar el cumplimiento de los parámetros exigidos por la normatividad del Distrito Capital, puesto que una de las fallas que se encontró en los resultados de DBO y DQO, fueron valores fuera de especificación sobre los 800 mg/L y 1.500 mg/L respectivamente, acompañados de altos niveles de sólidos en suspensión, grasas, aceites y detergentes, con valores sobre los 10 mg/L, resultados nada alentadores frente a la visita realizada por la Secretaría Distrital de Ambiente, que solicitó dar solución inmediata a este incumplimiento, y responsabilizó a las PTAR de la Cooperativa, del proceso de depuración de las aguas antes de ser vertidas en el alcantarillado. En esta forma, hubo necesidad de replantear los procesos internos y surgió el Plan de mejoramiento para el tratamiento de aguas residuales con control en el efluente, participando en los programas de producción más limpia para mitigar el impacto ambiental sobre la cuenca del río Fucha.

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PLAN DE MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE TRATAMIENTO DE

AGUAS RESIDUALES DE LABORATORIOS COASPHARMA,

BOGOTÁ D.C.

SYSTEM IMPROVEMENT PLAN OF WASTEWATER TREATMENT

LABORATORY COASPHARMA, BOGOTA D.C.

María Fernanda Pabón Vidarte1

Erika Johanna Sarria Rumie2

Álvaro Chávez Porras3

1 Microbióloga, Universidad de Los Andes, Bogotá, D.C., Colombia

[email protected]

2 Bacterióloga/Microbióloga con énfasis en el Sector Industrial, Universidad Libre, Bogotá D.C., Colombia,

[email protected]

3 Ingeniero Industrial, PhD, Docente del Programa de Ingeniería Industrial, Universidad Militar Nueva Granada,

Bogotá, D.C., Colombia

[email protected]

Resumen: En la actualidad, Laboratorios COASPHARMA SAS, se encuentra en proceso de

certificación, con el fin de garantizar los procesos de producción, cumplir los parámetros de calidad y

adoptar el mejoramiento continuo para ofrecer los mejores productos en el mercado. Dentro de sus

procesos de aseguramiento, se encontró la necesidad de mejorar la calidad del agua residual que se

vierte al alcantarillado, puesto que no estaba siendo tratada en forma adecuada, y los valores generados

para DBO y DQO, no se encontraban dentro de los parámetros permitidos por la Resolución 3957 de

2009. COASPHARMA posee dos plantas de tratamiento de aguas residuales, una en la zona de

Ricaurte (PTAR-Ricaurte), y la otra en la zona Paloquemao (PTAR-Paloquemao). Con el objeto de

buscar el mejoramiento continuo en los procesos de la Cooperativa, en el año 2011 se evaluó el

impacto negativo que generaban las aguas residuales provenientes de la fabricación de productos

farmacéuticos, veterinarios y cosméticos de cada planta, y del casino ubicado en Paloquemao que

tiene unos 400 usuarios. En los estudios preliminares que se hicieron durante los años 2009 a 2011, se estableció que el

incumplimiento de los parámetros mencionados, se debía a altos picos de producción que

coincidían con los meses de fin de año en cada planta, cuando hay mayor actividad productiva. Al

mismo tiempo, se observó que la fabricación de ciertos productos específicos también generaba

dichos picos. Como las características de las aguas residuales pueden diferir mucho entre la misma

industria y dependiendo del tipo de producto fabricado, existe una gran variedad de residuos, fue

necesario implementar diferentes sistemas de tratamiento, puesto que el contenido de sustancias

orgánicas e inorgánicas presentes tienden a mezclarse de tal manera que los procesos u

operaciones convencionales utilizados no eran efectivos. Se buscó entonces, combinar sistemas

para asegurar el cumplimiento de los parámetros exigidos por la normatividad del Distrito Capital,

puesto que una de las fallas que se encontró en los resultados de DBO y DQO, fueron valores

fuera de especificación sobre los 800 mg/L y 1.500 mg/L respectivamente, acompañados de altos

niveles de sólidos en suspensión, grasas, aceites y detergentes, con valores sobre los 10 mg/L,

resultados nada alentadores frente a la visita realizada por la Secretaría Distrital de Ambiente, que

solicitó dar solución inmediata a este incumplimiento, y responsabilizó a las PTAR de la

Cooperativa, del proceso de depuración de las aguas antes de ser vertidas en el alcantarillado. En

esta forma, hubo necesidad de replantear los procesos internos y surgió el Plan de mejoramiento

para el tratamiento de aguas residuales con control en el efluente, participando en los programas de

producción más limpia para mitigar el impacto ambiental sobre la cuenca del río Fucha.

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Palabras clave: Aguas residuales, Demanda Bioquímica de Oxígeno (DBO5), Demanda Química

de Oxígeno (DQO), Resolución 3957 de 2009, Plan de mejoramiento

Abstract: Currently, SAS COASPHARMA Laboratories, is in the process of certification,

in order to ensure production processes, quality parameters meet and adopt continuous

improvement to offer the best products on the market. Within its assurance processes, we

found the need to improve the quality of wastewater that is discharged into the sewer, since

he was not being treated properly, and the generated values for BOD and COD, were not

within the parameters permitted by Resolution 3957 of 2009. COASPHARMA has two

treatment plants wastewater, an area Ricaurte (Ricaurte-WWTP), while the other area

Paloquemao (WWTP-Paloquemao). In order to seek continuous improvement in the

processes of the Cooperative, in 2011 evaluated the negative impact that wastewater

generated from the manufacture of pharmaceutical, veterinary and cosmetic of each plant

and casino located in Paloquemao that has about 400 people as users.

In preliminary studies made during the years 2009 to 2011, it was established that the

breach of the above parameters was due to high production peaks coinciding with the

months of year-end on each floor, where there is more productive activity. At the same

time, it was observed that the manufacture of specific products such peaks also generated.

Since the characteristics of the wastewater can vary greatly from the same industry

depending on the type of product being manufactured, there is a great variety of waste, it

was necessary to implement different treatment systems, since the content of organic and

inorganic substances present tend to mingle so that conventional process or operations used

were not effective. It then sought to combine systems to ensure compliance with the

parameters required by the regulation of the Capital District, since one of the faults found in

the results of BOD and COD, were out of specification values above 800 mg/L and 1.500

mg/L respectively, accompanied by high levels of suspended solids, fats, oils and

detergents, with values above 10 mg/L, all encouraging results against the visit by the

District Department of the Environment, who requested to give immediate solution this

failure, and blamed the WWTP of the Cooperative, the process of water purification before

being discharged into the sewer. In this way, there need to rethink internal processes and

emerged Improvement Plan for wastewater treatment in the effluent control, participating in

cleaner production programs to mitigate the environmental impact on the river Basin

Fucha.

Keywords: Wastewater biochemical oxygen demand (BOD5), Chemical Oxygen Demand

(COD), Resolution 3957 of 2009, Improvement Plan.

1 INTRODUCCIÓN

Laboratorios COASPHARMA SAS, es la fusión de dos cooperativas colombianas: Planta de fabricación

de productos Farmacéuticos y Veterinarios (FARMACOOP), y Planta de fabricación de productos

Cosméticos y Farmacéuticos (COSMEPOP), ubicadas en dos sectores diferentes de la ciudad de Bogotá.

En 1974, nació la Cooperativa de trabajo asociado de producción, comercialización y servicios

farmacéuticos (FARMACOOP), primera cooperativa de trabajo asociado cuyo objeto social es la

producción, comercialización y distribución de productos farmacéuticos para consumo humano y

veterinario. En 1996, se creó la Empresa Cooperativa Multiactiva de Empleados de Cosméticos y

Populares (COSMEPOP), encargada de fabricar y distribuir productos cosméticos.

En la actualidad, Laboratorios COASPHARMA SAS se encuentra en proceso de certificación, teniendo en

cuenta que FARMACOOP había obtenido esta certificación en 2010, para la Norma Técnica Colombiana -

NTC ISO 9001: 2008. Se espera que para el año 2012, en esta certificación se incluya a COSMEPOP, puesto

que antes de la fusión, las dos Cooperativas venían funcionando en forma independiente, y contaban con el

certificado de Buenas Prácticas de Manufactura (BPM), otorgado por el Instituto Nacional de Vigilancia

de Medicamentos y Alimentos (INVIMA). Esta certificación seguirá garantizando los procesos de

producción, cumpliendo los parámetros de calidad y buscando el mejoramiento continuo para ofrecer lo

mejor en el mercado. Para seguir incentivando la conciencia ambiental dentro de sus procesos de

aseguramiento, la Cooperativa desea mejorar la calidad del agua residual que vierte al alcantarillado, porque

sus residuos no se tratan adecuadamente y pueden causar un impacto negativo en los ecosistemas del río

Fucha y afectar la salud de la comunidad en general [1].

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En este documento, las dos plantas fueron identificadas como PTAR- Ricaurte (COSMEPOP), y

PTAR-Paloquemao (FARMACOOP), y cuentan con un moderno sistema de producción con maquinaria

de avanzada tecnología. En busca del mejoramiento continuo, se evaluó el impacto negativo que generan

las aguas residuales que provienen de la fabricación de productos farmacéuticos, veterinarios y

cosméticos de ambas plantas, y el área administrativa del casino que tiene unos 400 usuarios diarios. Al

adelantar los estudios preliminares sobre el tema, se encontró que durante los años 2009 a 2011, el

incumplimiento de dichos parámetros obedeció principalmente a picos altos de producción en los meses

de fin de año, y a la fabricación de productos específicos en cada planta. Las aguas residuales en el caso

de la PTAR- Ricaurte, se caracterizaron por la presencia de una alta carga orgánica que se traduce en una

elevada Demanda Biológica de Oxígeno (DBO5), que mide la cantidad de materia susceptible de ser

consumida u oxidada por medios biológicos [2] con valores fuera de especificación sobre los 800 mg/L;

valores de la Demanda química de Oxígeno (DQO), que mide la cantidad de sustancias susceptibles de

ser oxidadas por medios químicos [3] por encima de los 1.500 mg/L, y detergentes con valores fuera de

especificación sobre los 10 mg/L [4]. Por lo tanto, en estos parámetros no se cumplió la normatividad

vigente de acuerdo con la Resolución 3957 de 2009.

El sistema de tratamiento que tenían las PTAR, no permitía realizar un vertimiento constante bajo las

especificaciones requeridas según parámetros exigidos por la Norma, ya que los contaminantes presentes

no respondían de manera satisfactoria a los tratamientos físicos en el caso de la PTAR-Ricaurte y fisico-

químicos en el caso de la PTAR-Paloquemao. Además, teniendo en cuenta la solicitud hecha por la

Secretaría Distrital de Ambiente en el Concepto Técnico 14628 del 03 de septiembre de 2010, cuando

detectó el problema y como entidad regulatoria solicitó en la reunión de cierre, solucionar este

incumplimiento. En respuesta al oficio, el 31 de enero de 2011, la Cooperativa propuso las actividades

para cumplir con el requerimiento y por lo tanto, fue necesario que a partir de febrero de 2011, se

iniciara el Proyecto de mejora del sistema de tratamiento de aguas residuales de la planta de producción

de cosméticos y semisólidos farmacéuticos de Laboratorios COASPHARMA [5] en la planta Ricaurte, y

con el fin de unificar procesos internos y ser parte del mejoramiento continuo, se inició el Plan de

mejoramiento del sistema de tratamiento de aguas residuales de laboratorios COASPHARMA a cargo de

estudiantes de Planeación Ambiental y Manejo Integral de los Recursos Naturales de la Universidad

Militar Nueva Granada, donde se incluyeron ambas PTAR y se determinaron los tratamientos químicos,

físicos y biológicos que deberían implementarse en cada Planta, con el fin de hacer las modificaciones

necesarias al Procedimiento Operativo Estándar PR-GAS-00048, que la Empresa tiene como manual de

manejo y mantenimiento preventivo del sistema para tratamiento de agua residual industrial, y obtener

así, un efluente que cumpla con los requerimientos ambientales exigidos por la autoridad ambiental

competente [6].

Dentro del estudio para adelantar el Plan de Mejoramiento, se recopilaron datos, se analizaron resultados

de laboratorio de la Cooperativa a partir del año 2009, y se hizo la correlación de los parámetros entre las

fechas de producción y el producto terminado, con el fin de encontrar las posibles causas se originaban

resultados fuera de especificaciones y así, evaluar los posibles tratamientos para implementar que

incluyeron tratamientos físicos, químicos y biológicos en ambas plantas. Los resultados en dichos años,

mostraron que la causa principal del incumplimiento de la normatividad, se debió a la incapacidad en

volumen de ambas PTAR para realizar toda la depuración de sus aguas residuales, debido a los altos picos

de fabricación en especial en los meses de fin de año en ambas plantas, y además, coinciden con la

fabricación de productos específicos como en el caso de la planta de Ricaurte que fabrica champú para

adultos y niños, protectores solares, emulsión de hígado de bacalao, Vitavitam® y Podofilina.

Durante la implementación de los tratamientos químicos, físicos y/o biológicos de la PTAR- Ricaurte que

sólo contaba con un sistema de trampa de grasas, se adicionó un tratamiento físico al instalar rejillas en

los tanques de sedimentación para evitar el paso de material de mayor tamaño que pudiera taponar y

generar contaminación en el alcantarillado. También se incorporó un tratamiento químico con base en el

peróxido de hidrógeno para lograr oxidación orgánica, que se adiciona durante todo el día por medio de

goteo y mantiene un pH estable con control de olores. Además, se implementó un tratamiento biológico

[7], incorporando un equipo automatizado para incubar y administrar microorganismos que contribuyan a

disminuir la carga biológica que proviene de los compuestos orgánicos de la fabricación de los productos.

En cuanto a la PTAR-Paloquemao que ya tenía un moderno sistema de tratamiento de agua residual, solo

se diseñó un protocolo para implementar un posible tratamiento Biológico que ayudara directamente a

depurar las aguas, con el fin de cumplir la normatividad. Este protocolo consistió en el diseño para

multiplicar y conservar en el laboratorio de microbiología de la cooperativa, una muestra del cultivo

proveniente de la PTAR-Ricaurte, con el fin de incorporarla en el tratamiento de los vertimientos de la

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PTAR-Paloquemao, teniendo en cuenta puntos estratégicos para adicionar la muestra, la frecuencia y la

cantidad. Estos procedimientos se hicieron de forma tradicional en el laboratorio, con interacción

continua del recurso humano, y en el momento de estudiar el presupuesto, mostraron un incremento

significativo en los costos finales de la PTAR-Paloquemao en comparación con los costos de la PTAR-

Ricaurte.

En conclusión, al implementar los tratamientos biológicos en ambas PTAR, los resultados mostraron que

los protocolos asignados a cada planta sí funcionan, y los valores de los parámetros exigidos por la

norma después de hacer el último estudio, se situaron dentro de los límites superiores permitidos para

vertimientos de aguas industriales en el Distrito Capital. También se concluyó que aunque ambos

tratamientos son muy eficientes, en términos financieros es más conveniente para la Cooperativa, el que

se utiliza en la PTAR-Ricaurte, porque el equipo es automatizado y no genera costos adicionales en el

recurso humano involucrado. Además, se tuvo en cuenta que la Cooperativa puede incluir en sus

proyectos futuros, la ampliación de la capacidad de cada PTAR, relacionada con el aumento en la

fabricación.

2 MARCO REFERENCIAL

Debido a la urgencia de implementar una producción más limpia y planes ambientales en ambas plantas

para mitigar los daños causados en los ecosistemas, en este caso a la cuenca del río Fucha, fue necesario

crear un plan de mejoramiento que incluyera aquellos elementos que consolidan las acciones de

mejoramiento necesarias para corregir las desviaciones encontradas en el Sistema de Gestión de calidad y

de Control Interno, así como en la gestión de las operaciones en los procesos de Auto-evaluación, de

Evaluación Independiente y de las observaciones formuladas por los Órganos de Control [8], en el

tratamiento de las aguas residuales de laboratorios COASPHARMA, puesto que en algunas ocasiones, los

vertimientos mostraron picos de comportamiento de contaminación mayores de los valores permitidos por

la norma del Ministerio del Medio Ambiente.

Dentro de la normatividad vigente, existe el RAS 2000 que contiene los requisitos para saneamiento

básico, y la Resolución 3957 de 2009, que establece los parámetros permitidos en vertimientos de aguas

industriales en el Distrito Capital. La Resolución mencionada es el marco legal que sustenta el Plan de

Mejoramiento del sistema de tratamiento de aguas residuales de laboratorios COASPHARMA.

3 METODOLOGÍA

El trabajo de Plan de Mejoramiento del sistema de tratamiento de aguas residuales de laboratorios

COASPHARMA, se desarrolló en tres etapas complementarias que dieron como resultado la mejora en

el comportamiento de las aguas en sus valores de DBO y DQO.

- En la primera etapa, se diagnosticó y analizó el problema de los vertimientos de las plantas,

recopilando datos referentes a los resultados de laboratorio, controles de afluentes en los años

anteriores, y estructura y funcionamiento de las plantas.

- En la segunda etapa, se adquirió en comodato, un equipo automatizado para tratamiento biológico que

se ubicó en la PTAR-Ricaurte. Además, se instalaron rejillas en el tanque sedimentador para filtrar

sólidos y por último, se aprobó utilizar peróxido de hidrógeno y adicionarlo en las trampas de grasa.

- En la tercera etapa, se multiplicó una muestra del cultivo tomado de la PTAR-Ricarte, y se empleó en

el tratamiento de aguas en la PTAR-Paloquemao. Para tal fin, se estableció el volumen de los

caudales para calcular la cantidad de inóculo necesario para adicionar en las trampas de grasa.

Se hizo una visita a cada planta después de haber hecho los cambios en los tratamientos, y se hizo un

registro fotográfico que sirvió de base para esquematizar el nuevo funcionamiento de cada PTAR.

En junio, también se hicieron estudios de laboratorio para hacerles seguimiento a los tratamientos

implementados, y verificar si su utilización fue eficaz.

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4 DIAGNÓSTICO Y ANÁLISIS

Se recopilaron los resultados de laboratorio de las Cooperativas a partir del año 2009 y se correlacionaron

los valores obtenidos con las fechas de producción y producto terminado, con el fin de encontrar las

posibles causas que dieron resultados por encima de las especificaciones permitidas.

4.1. Planta de tratamiento de aguas residuales Ricaurte (PTAR-Ricaurte)

Los vertimientos de esta planta corresponden a los residuos en las áreas de producción, por lavado de

equipos y sanitizantes.

El sistema de tratamiento del agua residual antes de la implementación del plan de mejoramiento

comprendía: un tanque de sedimentación, dos trampas de grasa, una caja de inspección interna y una caja

de inspección externa.

En la Figura 1, se observa el esquema de funcionamiento1 de la PTAR-Ricaurte antes de implementar los

tratamientos para aguas residuales [9].

Figura 1. Esquema de funcionamiento. PTAR – RICAURTE

Fuente: Manual Gestión Ambiental. COASPHARMA, 2011

Al iniciar la implementación de la mejora en el sistema de tratamiento, se analizaron los parámetros

solicitados de acuerdo con la Resolución 3957 de 2009 en los resultados obtenidos en los meses de

septiembre y diciembre del año 2009, los meses de julio, septiembre y diciembre de 2010 y el mes de

enero del año 2011.

La Tabla 1 presenta los resultados de los parámetros fisicoquímicos de laboratorio de las aguas residuales

en la PTAR-Ricaurte, antes de implementar los tratamientos.

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Tabla 1. Resultados parámetros fisicoquímicos de agua residual. Años 2009 a 2011

Resolución 3957 de 2009

Fuente: Manual Gestión Ambiental. COASPHARMA, 2011

También se estableció una correlación entre estos resultados y los productos fabricados y los sanitizantes

utilizados en las fechas respectivas. Para el análisis de estos resultados, se tuvo en cuenta el lugar donde

se tomó la muestra: caja de inspección interna y caja externa de inspección.

Los resultados del análisis de correlación establecieron que los parámetros fuera de especificación para

DBO5, relacionados en los días 16 y 28 de septiembre de los años 2009 y 2010 y los parámetros fuera de

especificación de DQO, la mayoría de resultados se encuentran fuera de los límites, y aunque en ambos

casos corresponden a años diferentes, coinciden con una alta producción y la repetitividad de fabricación

de productos específicos que para el caso de DBO5, contiene una alta carga de material orgánico en su

composición como es el caso de las cremas de avena y productos de carácter alimenticio como la

Emulsión Hígado de bacalao-Vitavitam®; y en el caso de DQO, una combinación de múltiples

compuestos químicos por tratarse de productos cosméticos como champú y protectores solares. El dato

fuera de especificación para el parámetro de fenoles, correspondiente al 16 de septiembre de 2009,

coincide con una alta producción y fabricación del producto Podofilina®.

Por último, existen los tensoactivos aniónicos que son sustancias sintéticas que se usan en el lavado, y

entre las cuales se incluyen detergentes para lavar ropa, lavavajillas, productos para eliminar el polvo de

superficies, gel de ducha y champús [10]. Este dato fuera de especificación, se mantiene durante los

muestreos realizados y está directamente relacionado con la actividad de la planta, la fabricación de

productos cosméticos, en este caso, la alta producción de champú para adultos y niños, lo mismo que el

uso de los sanitizantes y los tensoactivos adicionales en el lavado de equipos.

4.2. Planta de tratamiento de aguas residuales Paloquemao (PTAR-Paloquemao)

Debido a que esta PTAR tiene implementada una tecnología más avanzada que la PTAR Ricaurte, con el

Plan de mejoramiento se pretendió elaborar un protocolo para la posible implementación de un

tratamiento biológico, con el fin de evaluar los costos de hacerlo en el laboratorio de microbiología,

versus la adquisición de cuatro equipos por comodato que adicionaran dos veces más, la carga de inóculo

(cultivo) que se adicionó en la PTAR - Ricaurte a las respectivas trampas de grasa de cada subplanta de

agua residual: Planta de Líquidos, Planta de Sólidos, Planta de antibióticos y Casino, con el fin de sugerir

cambios y/o modificaciones, si la Cooperativa llegara a acordar implementar el tratamiento biológico

dentro de su funcionamiento, y modificar el procedimiento operativo estándar: PR-GAS-00048, manejo y

mantenimiento preventivo del sistema para tratar el agua residual industrial.

Los vertimientos que generan las subplantas de tratamiento, fueron clasificados así: Líquidos, Sólidos,

Antibióticos y Casino. Son originados por las aguas que provienen de los lavados en las áreas y los

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equipos de producción, y contienen los residuos de los productos fabricados, lo mismo que residuos del

uso de sanitizantes para el lavado en las áreas de producción, equipos, casino y lavandería.

El sistema consta de: Trampas de grasa, Homogenización, Flotación de aire disuelto, Secado de lodos,

Filtración multimedios, Filtro de Carbón, Almacenamiento y Caja de inspección interna y Externa [11].

En la Figura 2, se observa el esquema de funcionamiento de la PTAR-Paloquemao, y su sistema de

funcionamiento.

Figura 2. Esquema de funcionamiento. PTAR PALOQUEMAO

Fuente: Manual Gestión Ambiental – COASPHARMA, 2011

Se analizaron los parámetros solicitados de acuerdo con la Resolución 3957 de 2009 en los resultados de

los meses de septiembre y diciembre del año 2009, los meses de julio, septiembre y diciembre de 2010 y

el mes de enero del año 2011.

La Tabla 2 muestra los resultados de los parámetros fisicoquímicos de laboratorio para aguas residuales

de la PTAR-Paloquemao, antes de implementar el tratamiento.

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Tabla 2. Resultados parámetros fisicoquímicos agua residual. Años 2009 a 2011

Resolución 3957 de 2009

Fuente: Manual Gestión Ambiental – COASPHARMA, 2011

También se estableció una correlación entre estos resultados con los productos fabricados y los

sanitizantes utilizados para las fechas respectivas. En el análisis de estos resultados se tuvo en cuenta el

lugar donde se tomó la muestra, la caja externa de inspección.

Los resultados del análisis de correlación establecieron que para los parámetros fuera de especificación

para DBO5,, relacionados en los días 27 de octubre de 2009, 25 de agosto, 21 de septiembre y 20 de

diciembre de 2010 y los parámetros fuera de especificación de DQ, relacionados en los días 27 de octubre

de 2009, 25 de agosto y 21 de septiembre de 2010, aunque se reportan en diferente año, muestran que la

combinación de compuestos químicos producidos en las tres subplantas de tratamiento Líquidos, Sólidos

y Antibióticos, que contienen residuos de productos farmacéuticos y veterinarios, tienen resultados fuera

de especificaciones que coinciden con un aumento en la producción de determinados productos.

El dato fuera de especificación para el parámetro de fenoles, relacionado con fechas 25 de agosto, 21 de

septiembre y 20 de diciembre de 2010 coincide con una alta producción de productos veterinarios.

5 IMPLEMENTACIÓN DE TRATAMIENTOS

Después de hacer el diagnóstico a las plantas de tratamiento, y analizar el comportamiento de las aguas

residuales, se determinó que su mayor problema estaba dado por los valores de DBO5 y DQO, por lo cual

se diseñó un plan de acción para mejorar los resultados de ambos valores, en relación con los vertimientos

anotados.

5.1 PTAR-Ricaurte

En conjunto con la Cooperativa, se inició el proyecto de mejora del sistema de tratamiento con los

cambios físicos necesarios, como incorporación de rejillas en los tanques de sedimentación, y adición de

peróxido de hidrógeno y cultivos microbiológicos, para asegurar la estabilización de las aguas.

5.1.1 Tratamiento biológico

El primer paso que se dio en febrero para implantar el tratamiento, fue adquirir por comodato el equipo

automatizado de tratamiento biológico con microorganismos, indicado por la casa comercial como:

Bacillus ssp y Pseudomona ssp para el control de afluentes.

Modo de uso. El equipo de tratamiento biológico posee un recipiente que se recarga diariamente con los

microorganismos, y tiene nutrientes y microorganismos benéficos libre de bacterias patógenas. Estos

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microorganismos fueron seleccionados para consumir proteínas, grasa animal, grasa y aceites de origen

orgánico. En este recipiente, se desarrollan microorganismos aeróbicos y anaeróbicos facultativos. El

oxígeno disuelto se mantiene dentro del recipiente gracias a la tecnología del diseño del equipo, se crea

un remolino interno en el recipiente para que las bacterias crezcan y se reproduzcan al recircular

continuamente. Para la recirculación se utiliza una bomba que inyecta este inóculo a 90°, crea el remolino

y con el oxígeno disuelto, satura y reduce la posible formación de espuma.

Al final del ciclo de crecimiento, el inóculo activo, altamente concentrado de tres litros, se descarga en el

lugar deseado que en este caso, fue la primera trampa de grasa porque los microorganismos

proporcionados por la casa comercial, garantizan un óptimo rendimiento para el tratamiento de alta carga

orgánica con pH entre 5 y 6. Los datos de pH obtenidos en las trampas de grasa durante los muestreos,

conservan un pH constante entre 5 y 6. Una vez que el recipiente se vacía, el proceso comienza

nuevamente [12].

El equipo hace la adición de los tres litros del inóculo en horas de la noche, cuando no hay alta actividad

de lavado y producción (Figuras 3 y 4).

La Figura 3 muestra el equipo de tratamiento biológico contratado en la PTAR-Ricaurte, para realizar la

implementación del tratamiento biológico para aguas residuales.

Figura 3. Equipo Tratamiento Biológico PTAR – Ricaurte

Fuente: Autores, 2011

La Figura 4 muestra la trampa de grasas en donde se adicionó el cultivo desde el equipo automatizado

para el tratamiento biológico, en la PTAR-Ricaurte.

Figura 4. Adición de cultivo en trampa de Grasa1

Fuente: Autores, 2011

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5.1.2 Tratamiento físico

El segundo cambio se hizo en junio, al reestructurar los tanques de sedimentación y se le incorporaron las

rejillas con mallas de tamaño número 10, clasificación MESH, para retener materiales de un tamaño

aproximado de 2 mm de diámetro.

Las Figuras 5 y 6 muestran la ubicación de la malla en el tanque sedimentador, para implementar el

tratamiento físico en la PTAR-Ricaurte.

Figura 5. Rejilla- Tanque sedimentador Figura 6. Rejilla- Tanque sedimentador

Fuente: Autores, 2011

5.1.3 Tratamiento químico

Por último, para el proceso de oxidación de materia inorgánica, también se incorporó en el mes de junio,

la utilización de peróxido de hidrógeno (H2O2), al 50% [13], en tres litros diarios dosificados

directamente por goteo, en el tanque sedimentador.

Para adicionar esta cantidad de peróxido, se tuvo en cuenta el caudal promedio de agua residual en la

PTAR-Ricaurte que es cerca de 3.2 m3/día, de acuerdo con los datos suministrados por la empresa

contratada para hacer los análisis del agua residual. Además, el sitio de adición se eligió de manera

estratégica, puesto que en el tanque sedimentador, los valores de pH oscilan entre 8 y 9, y no afectaban

el proceso que se hizo de la adición de los microorganismos en las trampas de grasa.

En la Figura 7, se observa el recipiente con la solución de peróxido de hidrógeno, que se adicionó por

goteo en el tanque sedimentador de la PTAR-Ricaurte.

Figura 7. Tanque de Peróxido

Fuente: Autores, 2011

5.2 Visita a la PTAR-Ricaurte

Después de implementar los tratamientos, se hizo una visita a la PTAR y se hizo un registro fotográfico

de la ubicación de cada cambio. En esta forma, se pudo hacer un nuevo esquema de funcionamiento.

En la Figura 8, se observa el esquema de funcionamiento de la PTAR-Ricaurte, señalando el lugar de

ubicación del sistema físico y la adición de los sistemas biológico y químico, para el tratamiento de las

aguas residuales.

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Figura 8. Esquema de funcionamiento 4. PTAR – Ricaurte

Fuente: Autores, 2011

5.3 PTAR-Paloquemao

Para analizar los costos al implementar un tratamiento biológico proveniente directamente de la PTAR-

Ricaurte, fue necesario tomar los datos de los caudales que maneja cada subtanque de la PTAR-

Paloquemao, para calcular la cantidad de inóculo necesario de producir para adicionarlo en cada

subtanque o trampa de grasa. Los datos de los caudales se sacaron de un estudio interno [14] realizado

por la Cooperativa en el año 2010.

Balance global de agua. Para definir el balance de agua, se tuvo en cuanta el ingreso del total del agua

que llega a la Cooperativa desde todos los puntos, con el fin de definir la cantidad de agua que se utiliza

durante los procesos y el agua neta que llega a cada subtanque de la PTAR-Paloquemao. Con este estudio

se estableció que el agua que llega a la Empresa, tiene dos consumos principales: el consumo doméstico

(cafetería, oficinas, baños, etc.), y el consumo industrial (control de calidad, calderas, plantas de

producción, limpieza de material de trabajo, área microbiológica, enjuague final de equipos en cambio de

campaña, etc.). Del tanque de almacenamiento de 120 m3 que recoge agua potable, se derivan siete

salidas o caudales (Q), que se dirigen a los departamentos de control de calidad, generación de vapor en

calderas, planta de purificación de agua, planta de líquidos, planta de antibióticos, aguas domésticas y

planta de sólidos. Además, se tuvo en cuenta el consumo que generan baños y pocetas, con el fin de

determinar el caudal total de salida de cada punto, en donde se determinó el caudal (Q).

La Figura 9 muestra el esquema de los flujos de ingreso y salida del agua que se manejan en la planta.

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Figura 9. Esquema de flujos y Balance General de agua. Planta Paloquemao

Fuente: COASPHARMA

En la Figura 10, se muestra el ingreso de toda el agua identificada en el caudal 1-Q1 (acueducto), en el

sistema, y las salidas del sistema Q15 (planta agua purificada), Q10 (aguas domésticas), Q24 (planta aguas

residuales), y Q23 (control de calidad y microbiología).

Figura 10. Sistema de abastecimiento de agua Lo que entra en el sistema = Lo que sale del sistema

Fuente: COASPHARMA

∑ entra = ∑ sale

Q1 = Q10 + Q24+ Q15+ Q23

38,33 m3

/ día = 7,72 m3 / día + 21 m

3 / día + 1,8 m

3 / día + 2,15 m

3 / día

38,33 m3

/ día ≠ 32,67 m3 / día

Existe una diferencia de 5,66 m3/día que corresponde a la cantidad de agua que se va en cada producto

elaborado que no es cuantificable, y las pérdidas generadas durante todo el proceso por fugas, tuberías y

daños en los equipos.

Balance de agua PTAR-Paloquemao. Para este estudio en especial, se tuvo en cuenta sólo el agua

residual proveniente de los diferentes procesos industriales que se llevan a cabo en la planta, y los

Page 13: mejoramiento ptar

residuos que llegan a cada subplanta o trampa de grasa, ya que este es el lugar se seleccionó para

adicionar el microorganismo.

Los caudales fueron denominados como Q11 (casino), Q12 (planta antibióticos), Q13 (planta líquidos), y Q19 (planta sólidos).

La Figura 11 muestra el ingreso en la PTAR-Paloquemao, de la cantidad de agua identificada en el caudal

Q11 (casino), Q12 (planta antibióticos), Q13 (planta líquidos), Q19 (planta sólidos), y Q17 (agua purificada

de rechazo)*

Figura 11. Sistema de salida a planta de aguas residuales

Fuente: COASPHARMA

Por medio de un balance, se obtuvo la corriente de salida de agua, así:

∑ entra = ∑ sale

Q11 + Q12 + Q13+ Q17+ Q19 = Q24

Q24 = (1,4 m3 / día) + (2 m

3 / día) + (5,4 m

3 / día) + (3,8 m

3 / día)+ (8,2 m

3 / día)

Q24 = 21 m3 / día

*Para calcular el inóculo, no se tuvo en cuenta el caudal Q17 (agua purificada de rechazo), ya que este

tipo de agua por pertenecer a un sistema de tratamiento de agua purificada, no contiene material de tipo

químico y/o biológico que pueda influenciar los parámetros exigidos por la Norma.

Para este estudio, sólo se tuvo en cuenta el caudal obtenido en cada subtanque de sólidos, líquidos,

antibióticos y casino, como lo muestra la Tabla 3 al indicar los caudales que llegan a la PTAR-

Paloquemao de las diferentes actividades que allí se realizan, y el cálculo del inóculo de microorganismos

usados para cada uno.

Cálculo de inóculo. Después de analizar los caudales, se tuvo en cuenta las recomendaciones que hizo

la casa comercial al vender el equipo para la PTAR-Ricaurte, es decir, dedujo que para un caudal

aproximado de 3.2 m3/día, el equipo automático dispensaría 3 L diarios, por lo cual se determinó que para

cada subtanque de la PTAR-Paloquemao, era necesario hacer los respectivos cálculos según el caudal,

para conocer cuánta cantidad diaria de microorganismos se adicionaría por trampa de grasa.

Se procedió de la siguiente manera: C1 x C2 = V1 x V2

C2 = V2 x C1

V1

Ejemplo: para obtener el dato de la cantidad necesaria de microorganismos para adicionar en el subtanque

de sólidos, se procedió así:

C1 = 3 Litros de inóculo – Ricaurte/ V1 = 3.2m3/día – Ricaurte V2 = 8.2m

3/día – subtanque sólidos-

Paloquemao C2 = dato a hallar

C2 = 8.2m3/día

x 3.2m3/día

3.0L/día

En cuanto a los costos, se hizo una aproximación a los 10 L, teniendo en cuenta el consumo más alto de

microorganismos.

C2 = 8.7L/día

Page 14: mejoramiento ptar

En la Tabla 3, se relaciona el caudal de cada subtanque, con la cantidad de inóculo microbiológico

necesario para adicionar en el tratamiento biológico.

Tabla 3. Balance de agua - caudal

ÁREA

BALANCE DE AGUA – CAUDAL

CANTIDAD DE

INÓCULO

Casino

1.5 L/día

Planta Sólidos

8.7 L/día

Planta Líquidos

5.76 L/día

Planta de Antibióticos

2.1 L/día

Fuente: Autores 2011, según bibliografía

5.3.1 Tratamiento biológico

Conocida la cantidad de inóculo necesario, se procedió a multiplicarlo en el mismo laboratorio de

Paloquemao y poder implementar así, este tratamiento en la PTAR. Para lograr la multiplicación del

cultivo en el laboratorio, se necesitó de ciertos elementos que se muestran en la Tabla 4, así como los

medios de cultivo.

Tabla 4. Materiales y medios de cultivo

Materiales

8 Frascos schott de 250 ml

4 Frascos schott de 1L

Densimat

2 Tubos estériles

Termométro ambiente

Medios de Cultivo

Caldo Casoy

Caldo Tioglicolato

Caldo Peptona

Fuente: Autores, 2011

Obtención de cultivo. Se recuperaron 200 ml del cultivo inicial de la Planta Ricaurte, directamente del

equipo de Tratamiento Biológico, en un frasco de vidrio completamente esterilizado y con tapa rosca.

La Figura 12 contiene la muestra recuperada del cultivo principal del equipo de tratamiento biológico,

utilizado en la PTAR-Ricaurte.

Page 15: mejoramiento ptar

Figura 12. Cultivo recuperado de la PTAR- RICAURTE

Fuente: Autores, 2011

Multiplicación del cultivo. Se prepararon cuatro frascos de 250 ml de caldo Casoy y cuatro frascos de

250 ml de caldo Tioglicolato; a cada frasco se le adicionó 25 ml del cultivo obtenido de la otra PTAR, y

se incubó a temperatura ambiente por 48 horas. Se midió la densidad de cada inóculo (patrón Mcfarland),

y se encontró entre 15 x 108 UFC/ml y 18 x 10

8UFC/ml, concentración microbiana requerida [14].

La Figura 13 muestra la multiplicación y conservación del cultivo madre, utilizado para implementar el

tratamiento biológico en la PTAR-Paloquemao.

Figura 13. Caldo casoy y caldo tioglicolato (inóculo)

Fuente: Autores, 2011

Al mismo tiempo, se prepararon cuatro litros de caldo Peptona, medio utilizado para el enriquecimiento

bacteriano y garantizar la viabilidad del inóculo.

La Figura 14 muestra el caldo Peptona, en el cual se llevó a cabo la preparación del nuevo cultivo

utilizado en la PTAR-Paloquemao.

Figura 14. Caldo Peptona

Fuente: Autores, 2011

Pasadas las 48 horas, se tomaron dos frascos de caldo Casoy y dos frascos de caldo Tioglicolato

inoculados, se mezclaron en un recipiente y se les adicionó los cuatro litros de caldo Peptona, para

completar una cantidad de cinco litros de cultivo, y se incubó a temperatura ambiente por 24 horas. Se

controló temperatura de incubación.

La Figura 15 muestra la mezcla del inóculo del caldo Casoy con el inóculo del caldo Tioglicolato y la

adición del caldo Peptona, para completar cinco litros de cultivo.

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Figura 15. Caldo Casoy + Caldo Tioglicolato + Caldo Peptona

Fuente: Autores, 2011

La Figura 16, muestra la mezcla de cultivo final que se utilizó para adicionar en la PTAR-Paloquemao.

Figura 16. Mezcla de Cultivo final

Fuente: Autores, 2011

Para obtener los 10 L de inóculo necesarios según los cálculos de los caudales, se repitieron los pasos

anteriores, y se duplicó la cantidad para adicionar en la Trampa de grasa del tanque de líquidos que se

eligió para hacer las pruebas preliminares.

5.3.2 Visita PTAR-Paloquemao

Después de implementar los tratamientos, se hizo una visita a la PTAR y se hizo un registro fotográfico

de la ubicación de cada cambio. En esta forma, se pudo hacer un nuevo esquema de funcionamiento.

En la Figura 17, se observa el esquema de funcionamiento de la PTAR-Paloquemao, de acuerdo con la

entrevista que se le hizo al supervisor de turno, después de implementar el sistema biológico para tratar

las aguas residuales.

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Figura 17. Esquema de funcionamiento 3. PTAR – Paloquemao

Fuente: Autores, 2011

6 PRESUPUESTO IMPLEMENTACIÓN TRATAMIENTO BIOLÓGICO

Al elaborar el presupuesto, se compararon los costos de los tratamientos biológicos de ambas plantas y

así, se pudo definir cuál es la mejor opción económica para la Cooperativa. Se solicitó información sobre

valor hora/hombre, por día de trabajo, valor de los diferentes medios de cultivo necesarios para adelantar

el procedimiento de recuperación y multiplicación bacteriana en el laboratorio de la PTAR-Paloquemao;

y se solicitó información sobre el equipo en uso en la PTAR-Ricaurte (por comodato), y el valor mensual

de las tabletas microbianas y su mantenimiento.

En la Tabla 5, se muestra el análisis de costos de ambas PTAR, sobre la implementación de tratamientos

biológicos (interés de la investigación), para tratar las aguas residuales.

Tabla 5. Presupuesto mensual

TOTAL VALOR TOTAL VALOR

METODO AUTOMATICO VALOR LITRO VALOR HORA TRAMPA/DIA MES

PTAR RICAURTE EQUIPO BIO-AMP (COMODATO) 10.955 0 32.866 986.000

TOTAL 10.955 0 32.866 986.000

TOTAL VALOR TOTAL VALOR

METODO MANUAL VALOR LITRO VALOR HORA TRAMPA/DIA MES

MEDIOS DE CULTIVO

PTAR PALOQUEMAO Caldo Casoy 17.440 0 17.440 2.092.800

Caldo Tioglicolato 21.344 0 21.344 2.561.280

Caldo Peptona 728 0 5.842 698.880

SUBTOTAL 39.512 0 44.608 5.352.960

RECURSO HUMANO

Coordinador microbiologia 0 19.860 59.580 1.191.000

Analista de microbiologia 0 16.070 48.210 964.000

Auxiliar microbiologia 0 7.840 23.520 470.400

SUBTOTAL 39.512 43.770 131.310 2.625.400

TOTAL 39.512 43.770 175.918 7.979.160

ANALISIS DE COSTOS

Fuente: Autores, 2011

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Cuando se analizaron los costos de la implementación del tratamiento biológico en ambas plantas, se

encontró que el tratamiento automatizado que está haciendo la PTAR-Ricaurte, es el más rentable porque

la casa comercial garantizó la ubicación del equipo y su mantenimiento por su cuenta. En esta forma, la

Cooperativa no debe invertir capital humano en el funcionamiento, puesto que el kit microbiológico

cuenta con los nutrientes necesarios para el desarrollo bacteriano, el equipo es automatizado, y sólo es

necesario programar los tiempos y la hora de adición de la carga microbiana en la trampa de grasas.

Por otra parte, en la PTAR-Paloquemao, el crecimiento, mantenimiento y aplicación microbiológica se

hace en forma manual, lo cual sumado al valor de los medios de cultivo para la multiplicación y cuidado

del inóculo bacteriano, así como la inversión en el capital humano encargado del mismo (exclusivo para

esta tarea), incrementa los costos.

Además, se tuvo en cuenta que el tratamiento biológico en la PTAR-Paloquemao, se hace en los cuatro

subtanques de almacenamiento de agua residual, por lo cual el valor del tratamiento se multiplicó por

cuatro, pero en comparación con el primero, es más económico y práctico para la Cooperativa.

6 Resultados y Análisis

Se analizaron los resultados por cada planta, teniendo en cuenta que los tratamientos que se les

implementaron fueron diferentes y de acuerdo con el tamaño y necesidades de cada una.

PTAR-Ricaurte

Se analizaron los tratamientos implementados en el mes de junio, porque se consideró necesario usar los

tres tratamientos a la vez, con el fin de establecer: tiempo de implementación, correlación beneficio-

afectación entre el tratamiento biológico y químico, y la modificación para el procedimiento operativo

estándar: PR-GAS-00048. Así como manejo y mantenimiento preventivo del sistema para tratamiento de

agua residual industrial.

Tratamiento físico. Utilizar las rejillas permitió remover los sólidos gruesos que ayudan a eliminar

materiales que llegaban al alcantarillado y que en algún momento, pudieron provocar taponamientos de

los ductos y contaminación ambiental. De igual forma, se está haciendo la disposición manual controlada

de los desechos fuera de la planta, para buscar que el valor de los sólidos suspendidos y sólidos

sedimentables totales, se encuentren dentro de los rangos estipulados en la Resolución 3957 de 2009, para

el vertimiento de aguas industriales en alcantarillados (Tabla 6).

Tratamiento biológico y químico. De acuerdo con los resultados que obtuvo la empresa que contrató la

Cooperativa para hacer este tipo de análisis durante el mes de marzo, después de la implementación del

tratamiento biológico, no hubo cambios para la carga orgánica, por lo cual se dedujo que los

microorganismos presentes no estaban adaptados. Esto confirmó la información que dio la casa

comercial, cuando sostuvo que estos microorganismos necesitan de uno a dos meses para adaptarse y

comenzar a hacer la degradación de la materia orgánica. Para el mes de junio y con una adaptación de

cuatro meses, los resultados mostraron una mejoría marcada en la degradación de materia orgánica, y se

obtuvieron valores de DBO, dentro de los parámetros establecidos en la Resolución 3957 de 2009.

Además, la implementación del peróxido de hidrógeno como tratamiento químico, mostró cambios

considerables en el olor, color y transparencia del agua residual, lo cual confirma que la oxidación de la

materia orgánica se está haciendo de manera exitosa, pues los valores obtenidos de los demás parámetros

medidos, están dentro de las estipulaciones pertinentes para el vertimiento de aguas industriales en el

alcantarillado (Tabla 6).

PTAR-Paloquemao

Las instalaciones cuentan con cuatro subplantas de tratamiento, pero la adición de la carga microbiana

para las pruebas iniciales se hizo en una sola de ellas, directamente en la trampa de grasas, siguiendo el

protocolo recomendando por la casa comercial que facilitó el equipo de tratamiento biológico ubicado en

la PTAR-Ricaurte.

Tratamiento biológico. La implementación del tratamiento biológico se hizo a comienzos del mes de

junio, y la primera muestra para medir los parámetros, se tomó el día 20 de junio de 2011, y se lograron

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resultados aceptables según la Norma vigente. Los cambios en la degradación de materia orgánica fueron

más rápidos, porque el inóculo tomado de la PTAR-Ricaurte ya había madurado, y la multiplicación de

manera tradicional en el laboratorio, garantizó las condiciones propicias para evitar el estrés de los

microorganismos, y se consiguieron valores de DBO5 dentro de los parámetros de la Resolución 3957 de

2009.

Análisis de parámetros fisicoquímicos. Para el tratamiento de aguas residuales, es importante resaltar

que fue necesario implementar diferentes tratamientos combinados, como se ha hecho en la PTAR-

Ricaurte: el físico con la ubicación de malles estratégicas, el químico con la adición del peróxido de

hidrógeno al 50% para cumplir con las condiciones de la ficha técnica, y el biológico con la utilización de

microorganismos de forma controlada y recomendada por la casa comercial de elección, puesto que

todos contribuyen e influyen de manera directa en los procesos propios de degradación y oxidación de la

materia orgánica e inorgánica, dando como resultado, índices bajo los parámetros establecidos en la

Resolución 3957 de 2009, y confirmando el cumplimiento de la normatividad vigente.

También se observó que los resultados en la PTAR-Paloquemao, en donde sólo se implementó el

tratamiento biológico, tuvieron un cambio notorio, y sus valores de DBO5 ya se encuentran dentro de los

parámetros establecidos por la Norma. Sin embargo, hay valores de DQO que aún no están dentro de los

estándares por lo cual es necesario implementar otro tratamiento para disminuirlos.

En la Tabla 6, se incluyen los últimos resultados obtenidos en ambas PTAR, para los parámetros

fisicoquímicos de aguas residuales.

Tabla 6. Resultados parámetros fisicoquímicos aguas residuales, junio 2011

Resolución 3957 de 2009

RESOLUCIÓN PTAR RICAURTE PTAR PALOQUEMAO

PARAMETRO UNIDAD 3957/09 20/06/2011 20/06/2011

D.B.O. mg/L O2 800 126 694

D.Q.O. mg/L O2 1500 240 1931

FENOLES mg/L 0.2 < 0.06 0.27

GRASAS Y ACEITES mg/L 100 36 25

SOLIDOS SEDIMENTABLES mg/L 2 0.5 1

SOLIDOS SUSPENDIDOS TOTALES mg/L 600 29 92

TENSOACTIVOS ANIONICOS mg/L 10 1.23 0.42

PH Unidades 5 a 9 7.11 6.9

TEMPERATURA °C < 30 24.3 20.4

CADMIO mg/L 0.02 < 0.003 < 0.003

CROMO TOTAL mg/L 1 < 0.05 < 0.06

MERCURIO mg/L 0.02 0.002 < 0.02

PLOMO mg/L 0.1 < 0.2 < 0.02

ZINC mg/L 2 0.65 0.18

Fuente: Manual Gestión Ambiental. COASPHARMA, 2011

7 CONCLUSIONES

Los datos obtenidos mostraron que el incumplimiento en los parámetros obedece principalmente a altos

picos de fabricación que coinciden durante los meses finales de año en cada planta y además, se tuvo en

cuenta que la fabricación de productos específicos en cada planta, origina los incumplimientos.

Como la PTAR-Ricaurte es la planta más pequeña, pues sólo posee un tanque de almacenamiento de agua

residual, con un caudal para tratar de 3.2 m3, se le instaló el equipo automatizado para tratamiento

biológico, con el fin de que fuera más práctica el uso de microorganismos en el mejoramiento de las

aguas. La distribución y profundidad del tanque hicieron posible los cambios, al instalarle las rejillas en el

sedimentador, lo cual ayudó a retener sólidos grandes que no son degradados por los microorganismos.

Page 20: mejoramiento ptar

En la PTAR-Paloquemao y por ser la planta más grande (con cuatro subtanques de almacenamiento de

agua residual), sólo se implementó el tratamiento biológico para buscar cambios significativos en el

comportamiento de las aguas. Fue necesario que se trabajaran los subtanques al tiempo con las cargas

microbianas, y el proceso se hizo muy complejo, porque la adición se hacía en forma manual por una

persona encargada específicamente para esta función y su monitoreo, lo cual incrementaba los costos en

la Cooperativa. Se concluyó entonces, que el método tradicional de recuperación microbiana es efectivo,

pero no rentable. En consecuencia, se debe buscar otras alternativas que garanticen el tratamiento

adecuado de los vertimientos a bajos costos.

En la PTAR-Paloquemao, se encontraron varias fallas mecánicas que afectan el tratamiento biológico, por

hacerse en tanques más pequeños. Según el área de producción, es necesario incorporarles bombas que

indiquen cuándo los tanques están en su capacidad máxima, y se detenga automáticamente el paso del

agua, para evitar que se rebosen y se pierda cultivo microbiano.

El tanque principal de almacenamiento de agua residual no cubre la capacidad total de los subtanques de

la planta, lo cual hace que el tratamiento no sea continuo sino que se interrumpa cuando llegue a su

capacidad máxima, y no se permite la entrada de agua, sin importar que los otros tanques estén o no

desocupados. Es necesario que se reestructure la capacidad del tanque final de salida, para evitar

inconvenientes en los vertimientos. Es urgente que este tanque sea dotado con bombas de llenado

automático, para garantizar el cierre cuando llegue a su capacidad máxima de almacenamiento y no

rebose, para evitar pérdida de cultivo microbiano.

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