kaizen sunumu - kalder ankara Şubesi · metodolojisi ile kaizen projelerini tetiklemektedir. 2016...
TRANSCRIPT
Hema Endüstri, yıllık sipariş adedi paretolarından hareketle ve kayıplara odaklı iyileştirme
metodolojisi ile kaizen projelerini tetiklemektedir.
2016 Yılında müşteri siparişlerinde % 29,7 artış öngörülmüştür. Artan müşteri siparişlerini
karşılayabilmek için gerekli olan kapasite artışı sağlanması gerekmektedir.
Kaizen konusu olan Artan Müşteri Taleplerin de Kremayer fabrikasında üretilen H79 ürünü %40,9 ile
en yüksek paya sahiptir.
H79 ürününün üretim süreleri paretosu incelediğinde PL2117 nolu tezgahta işlenen tornalama
operasyonunun 1,8 dakika ile ilk sırada yer almaktadır. Süre kayıplarının proseslere kırılımı ile torna
hattı 1,8 dakika ile darboğaz oluşturduğu hat/proses olarak tespit edilmiştir.
Fabrika Müdürlüğü müşteri taleplerinin zamanında karşılanabilmesi için Torna hattında Kaizen projesi yapılmasına karar vermiştir. Bu hatlarda yapılacak başarılı kaizen projeleri ile % 29,7 müşteri sipariş artış oranının karşılanması hedeflenmektedir. Bu sebeple Torna hattı için üretim verimliliğinin %50 arttırılması ve darboğazın ortadan kaldırılması Fabrika Müdürlüğü tarafından kaizen ekibine hedef olarak verilmiştir.
Kaizen Hedefi
Torna Üretim
Süresini %50
düşürmek.
Kaizen Lideri : Mesut GOSTUVAR Postabaşı Kaizen Üyeleri : Ercan İKİZ Üretim Op. Özkan GERİŞ Üretim Op. Hakan ASLAN Üretim Op. Serkan KAPLAN Metot Uzmanı
❖ Faaliyet Planı (PDCA)
❖ Periyodik toplantılar / Mevcut Durum Ölçme ve Analizi
❖ Kök Neden Analizi / Problem çözme teknikleri
(Balık Kılçığı, Beyin Fırtınası, 5 Neden Analizi)
❖ Denemeler, Pilot Uygulamalar
Torna hattı tezgahlarında % 17’i “Tornalama 1.Taraf ve 2.Taraf” olarak analizlerde tespit edilmiştir.
Kalite iyileştirme planında ilk sırada yer alan özel dizaynın
tasarlanması ve kendi imkanlarımızla yapılmasını sağlanmışlardır.
Lünet hidrolik bağlantısı için tezgahın punta hidroliğinden
paralel olarak çıkış almaya karar vererek denemeyi yapmış
ve başarıya ulaşmıştır.
Kaizen ekibi iyileştirme döneminde pilot uygulamalar ile olumlu sonuçlanan uygulamaları diğer
tezgahlarda devreye alarak başarılı uygulamalarını yaygınlaştırmıştır.
❖Tezgah risk analizleri yapılmıştır.
❖Tezgah yeterlilikleri yapılmıştır.
❖Operasyon sayfaları güncellenmiştir.
❖ Tezgah işleme formlarının revizyonları yapılmıştır.
Uygulamaların sürekliliğini sağlanması adına;
İyileştirme sonrasın da tezgah
değerleri gözlemlenmiş, üretim
sürelerinin %50 azaldığı ve kalite
seviyesinin arttığı görülmüştür.
2016 Yılında Torna tezgahı işleme
sürelerinde %50 düşüş sağlanarak
verimlilik artmıştır müşteri talepleri
karşılanmıştır.
Kaizen süresince toplam 3.015 Euro
harcama yapılmış ve net proje getirisi
38.328 Euro olarak gerçekleşmiştir.
Fayda / Maliyet
Oranı :
12.71
✓ İkinci tezgah boşa çıkmış ve %50 enerji verimliliği sağlanmıştır.
✓ İki tegahta aynı anda çalışan operatör proje sonunda tek tezgah ile çalışır
duruma gelmiştir. Bu sayede çalışanın iş konsantrasyonu arttığından dolayı
emniyetsiz hareket yapma olasılığı azalmış ve ISG riski ortadan kalkmıştır
✓ Geri dönüşüme gönderilen atık bor yağ miktarında %50 azalış sağlanarak
çevreye katkı sağlanmıştır.
✓Bu çalışma ile müşteri memnuniyeti sağlanmasının yanı sıra Türkiye
ekonomisi ihracat cirosunu arttırılması, ek olarak işleme teknolojisinde katma
değer barındıran, emniyet parçasının Türkiye topraklarında üretebilirliğini
gösterdiğimiz parçanın kapasite adetlerini arttırmak hedeflenmiştir.
20
Proje 1 Kremayer Fabrikası Yağ sarfiyatının
azaltılması
Proje 2 Torna Hattı Üretim Verimliliğinin
Arttırılması
Proje 3 Kılavuz tezgahları ayar
sürelerinin azaltılması ve kalite
seviyesinin arttırılması