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DISEÑO DE UN PLAN DE ACCIÓN DE MEJORA BASADO EN HERRAMIENTAS SMED Y 5´S PARA DISMINUIR LOS TIEMPOS DE CAMBIO DE REFERENCIA EN EL ÁREA DE TORNOS EN UNA EMPRESA DE MECANIZADOS SANDRA PAOLA RAMOS MANCILLA COD: 1135082 JOHN JAIRO BUENAÑO VELASCO COD: 1135044 UNIVERSIDAD DE SAN BUENAVENTURA FACULTAD DE INGENIERÍA PROGRAMA INGENIERÍA INDUSTRIAL SANTIAGO DE CALI 2016

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DISEÑO DE UN PLAN DE ACCIÓN DE MEJORA BASADO EN HERRAMIENTAS SMED

Y 5´S PARA DISMINUIR LOS TIEMPOS DE CAMBIO DE REFERENCIA EN EL ÁREA DE

TORNOS EN UNA EMPRESA DE MECANIZADOS

SANDRA PAOLA RAMOS MANCILLA COD: 1135082

JOHN JAIRO BUENAÑO VELASCO COD: 1135044

UNIVERSIDAD DE SAN BUENAVENTURA

FACULTAD DE INGENIERÍA

PROGRAMA INGENIERÍA INDUSTRIAL

SANTIAGO DE CALI

2016

DISEÑO DE UN PLAN DE ACCIÓN DE MEJORA BASADO EN HERRAMIENTAS SMED

Y 5´S PARA DISMINUIR LOS TIEMPOS DE CAMBIO DE REFERENCIA EN EL ÁREA DE

TORNOS EN UNA EMPRESA DE MECANIZADOS

SANDRA PAOLA RAMOS MANCILLA COD: 1135082

JOHN JAIRO BUENAÑO VELASCO COD: 1135044

Trabajo de grado presentado para optar al título de Ingeniero Industrial

Directora

Dr. ILEANA GLORIA PEREZ VERGARA

UNIVERSIDAD DE SAN BUENAVENTURA

FACULTAD DE INGENIERÍA

PROGRAMA INGENIERÍA INDUSTRIAL

SANTIAGO DE CALI

2016

CONTENIDO

Pág.

RESUMEN…….……………………………………………………………………

0 INTRODUCCIÓN ................................................................................................... 3

1 DEFINICIÓN DEL PROBLEMA ........................................................................... 5

1.1 PREGUNTA DE INVESTIGACIÓN .................................................................... 10

2 JUSTIFICACIÓN .................................................................................................. 11

2.1 ALCANCE ............................................................................................................. 12

3 OBJETIVOS .......................................................................................................... 13

3.1 OBJETIVO GENERAL ......................................................................................... 13

3.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS ................................................................................. 13

4 MARCO REFERENCIAL ..................................................................................... 14

4.1 ANTECEDENTES ................................................................................................. 14

4.1.1 Antecedentes Investigativos. ................................................................................. 14

4.1.2 Antecedentes de la disciplina del conocimiento .................................................... 16

4.2 MARCO CONTEXTUAL ..................................................................................... 17

4.3 MARCO CONCEPTUAL ...................................................................................... 17

4.4 MARCO TEÓRICO ............................................................................................... 20

4.4.1 Producción ............................................................................................................. 20

4.4.2 Lean manufacturing ............................................................................................... 25

4.4.3 Orígenes y Antecedentes de Lean Manufacturing. ................................................ 26

4.4.4 Principios de Lean Manufacturing. ....................................................................... 27

4.4.5 Técnicas o herramientas utilizadas en Lean Manufacturing. ................................ 29

4.4.5.1 Cambio Rápido de Modelo (Single Minute Exchange of Dies -SMED) 31

5 DISEÑO METODOLÓGICO ................................................................................ 35

5.1 ENFOQUE DE INVESTIGACIÓN ....................................................................... 35

5.2 TIPO O ALCANCE DEL ESTUDIO .................................................................... 35

5.3 DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN .................................................................... 35

5.4 POBLACIÓN ......................................................................................................... 35

5.5 MUESTRA ............................................................................................................. 35

5.6 TECNICAS PARA LA RECOLECCIÓN DE LA INFORMACIÓN .................. 36

5.7 FASES DE ESTUDIO ........................................................................................... 36

5.8 METODOLOGÍA POR OBJETIVO ESPECÍFICO .............................................. 36

6 RESULTADOS Y DISCUSIÓN ........................................................................... 38

6.1 CARACTERIZACIÓN DE LA ORGANIZACIÓN .............................................. 39

6.1.1 Caracterización de la empresa ............................................................................... 39

6.1.2 Caracterización del proceso ................................................................................... 40

6.1.3 Caracterización de la máquina ............................................................................... 44

6.2 SELECCIÓN DEL GRUPO DE EXPERTOS ....................................................... 45

6.3 UTILIZACIÓN DE TÉCNICAS PARA RECOLECTAR DATOS E

IDENTIFICAR OPORTUNIDADES DE MEJORA ........................................................... 45

6.3.1 Revisión de datos ................................................................................................... 46

6.3.2 Selección de la referencia ...................................................................................... 49

6.3.3 Revisión de hojas de reporte .................................................................................. 51

6.3.4 Revisión de instructivos de trabajo existentes ...................................................... 52

6.3.5 Observar (SMED) .................................................................................................. 52

6.3.6 Filmar (SMED) ...................................................................................................... 53

6.3.7 Diagrama de desplazamientos (espagueti) ............................................................ 55

6.3.8 Identificación y clasificación de las actividades (SMED) ..................................... 57

6.3.9 Lluvia de ideas ....................................................................................................... 60

6.3.10 Diagrama causa - efecto ........................................................................................ 61

6.4 CARACTERIZACIÓN DE LA SITUACION ACTUAL ..................................... 65

6.5 PRIORIZACIÓN DE LAS OPORTUNIDADES DE MEJORA ........................... 65

6.6 PLAN DE ACCIÓN DE MEJORA BASADO EN LAS HERRAMIENTAS

SMED Y 5´S ........................................................................................................................ 66

6.7 DESARROLLO DE LA PROPUESTA ................................................................. 67

6.7.1 Creación de un procedimiento basado en metodología SMED para estandarizar las

actividades de cambio de referencia. .................................................................................... 67

6.7.2 Rediseño del área de trabajo .................................................................................. 68

6.7.3 Capacitación al personal operativo ........................................................................ 69

6.8 IMPLEMENTACIÓN ............................................................................................ 70

6.8.1 Creación de un procedimiento basado en metodología SMED para estandarizar las

actividades de cambio de referencia. .................................................................................... 70

6.8.1.1 Identificación de actividades.................................................................................. 70

6.8.1.2 Clasificación de actividades………………………………………………………71

6.8.1.3 Conversión de actividades internas en externas (SMED)……………………….. 71

6.8.1.4 Propuesta de mejoramiento de las condiciones de operación…………………… 75

6.8.1.5 Propuesta de mejoramiento adicional………………………………………….... 80

6.8.1.6 Permanencia de la mejora……………………………………………………….. 83

6.8.2 Rediseño del área de trabajo .................................................................................. 83

6.8.2.1 Mejoramiento de las condiciones de operación…………………………………. 83

6.8.2.2 Medición de los desplazamientos……………………………………………….. 85

6.8.2.3 Permanencia de la mejora………………………………………………………...85

6.8.3 Capacitación al personal operativo ........................................................................ 86

6.8.3.1 Creación de un plan de sensibilización…………………………………………...86

6.8.3.2 Permanencia de la mejora………………………………………………………...86

6.9 SEGUIMIENTO A RESULTADOS. .................................................................... 88

7 INVERSIÓN Y BENEFICIO ................................................................................ 95

8 CONCLUSIONES ................................................................................................. 98

9 RECOMENDACIONES ........................................................................................ 99

10 BIBLIOGRAFIA ................................................................................................. 101

ÍNDICE DE ILUSTRACIONES

Pág.

Ilustración 1. Costo por variaciones de tiempo en cambios de referencia por celda de trabajo

(enero 2014 – agosto 2015) ............................................................................................................. 6

Ilustración 2. Costo de variaciones de tiempo por cambios en la celda de tornos (enero 2014 –

agosto 2015) ..................................................................................................................................... 7

Ilustración 3. Número de cambios con variación de tiempo en la celda de tornos (enero 2014 –

agosto 2015) ..................................................................................................................................... 8

Ilustración 4. Número horas perdidas en la celda de tornos (enero 2014 – agosto 2015) ........... 10

Ilustración 5. Esquema de un proceso .......................................................................................... 21

Ilustración 6. Flujograma de distribución de egresos ................................................................... 23

Ilustración 7. Etapas para la implementación de SMED.............................................................. 34

Ilustración 8. Fases de estudio del trabajo de grado ..................................................................... 36

Ilustración 9. Modelo de diagnóstico ............................................................................................. 38

Ilustración 10. Departamento de manufactura de partes .............................................................. 40

Ilustración 11. Costo por variaciones de tiempo en cambios de referencia por celda de trabajo

(enero 2014 – agosto ...................................................................................................................... 41

Ilustración 12. Costo de variaciones de tiempo por cambios de referencia en la celda de tornos

(enero 2014 – agosto 2015) ........................................................................................................... 41

Ilustración 13. Representación del proceso ................................................................................... 43

Ilustración 14. Máquina torno Okuma LU25 ................................................................................. 45

Ilustración 15. Medición de la variación en los tiempos de cambio en el torno LU25 ................. 48

Ilustración 16. Comportamiento de los cambios de referencia con variación en el torno LU25 .. 48

Ilustración 17. Número horas perdidas – LU25 ............................................................................ 49

Ilustración 18. Horas perdidas por cambio de referencia en el torno LU25 ................................ 50

Ilustración 19. Capturas de la filmación de cambio de referencia máquina LU25 ....................... 53

Ilustración 20. Diagrama de desplazamiento en la referencia OIS-14-588 .................................. 56

Ilustración 21. Diagrama de Ishikawa ........................................................................................... 62

Ilustración 22. Registro de herramientas o instrumentos necesarios e innecesarios .................... 77

Ilustración 23. Reposición de herramientas de Mano .................................................................. 79

Ilustración 24. Adaptación de la torreta con los portaherramientas para el torno LU25 ............ 81

Ilustración 25. Preparación de instrumentos de medición ............................................................ 82

Ilustración 26. Estaciones de herramientas ................................................................................... 84

Ilustración 27. Imágenes durante 5s. ............................................................................................. 88

Ilustración 28. Seguimiento a la variación en los tiempos de cambio, torno LU25 ...................... 91

Ilustración 29. Seguimiento a la cantidad de cambios de referencia con variación 2016 ............ 92

Ilustración 30. Seguimiento 2016 al número horas perdidas en torno LU25 ................................ 93

Ilustración 31. Seguimiento costo por variaciones de tiempo en cambios de referencia .............. 94

LISTA DE TABLAS

Pág.

Tabla 1. Principios de Lean Manufacturing .................................................................................. 27

Tabla 2. Metodología de las 5’S ................................................................................................... 29

Tabla 3. Antecedentes de la herramienta 5'S ................................................................................ 31

Tabla 4. Antecedentes de la herramienta SMED ........................................................................... 34

Tabla 5. Capital humano asociado al cambio de referencia - torno LU25 .................................. 44

Tabla 6. Medición de la meta corporativa para la desviación de los tiempos de cambio ............. 47

Tabla 7. Participación de la referencia OIS-14-588 en la variación de cambios de referencia ... 51

Tabla 8. Resumen de las actividades realizadas durante el cambio descritas por grupos............ 55

Tabla 9. Desplazamientos actuales para la referencia OIS-14- 588 en el torno LU25 ................ 57

Tabla 10. Clasificación de las actividades para el cambio de referencia OIS-14-588 ................. 58

Tabla 11. Resultado de la lluvia de ideas ...................................................................................... 61

Tabla 12. Priorización de posibles causas ..................................................................................... 63

Tabla 13. Cinco ¿por qué? ............................................................................................................. 64

Tabla 14. Listado de actividades a desarrollar para el plan de acción ........................................ 66

Tabla 15. Conversión de actividades para el cambio de referencia OIS-14-588 .......................... 72

Tabla 16. Resumen de conversión de actividades internas a externas .......................................... 74

Tabla 17. Clasificación de herramientas o instrumentos encontrados en la celda de torno ......... 75

Tabla 18. Acciones para herramientas o instrumentos innecesarios en la celda de trabajo ........ 76

Tabla 19. Frecuencia de uso de las herramientas o instrumentos ................................................. 78

Tabla 20. Acciones para las herramientas o instrumentos necesarios en la celda de trabajo ...... 79

Tabla 21. Actividades después de la implementación de 5’S ......................................................... 80

Tabla 22. Actividades después de la propuesta de mejoramiento adicional (Refinar) .................. 82

Tabla 23. Desplazamientos después de implementación 5’S, referencia OIS-14- 588.................. 85

Tabla 24. Plan de capacitación ...................................................................................................... 87

Tabla 25. Costos de Implementación de Torreta ........................................................................... 95

Tabla 26. Costos de nuevas herramientas de mano ....................................................................... 96

Tabla 27. Beneficio económico y tiempo de retorno ...................................................................... 97

LISTA DE ANEXOS

Anexo 1. Calculo del tiempo asignado………………………………………………………………..

Anexo 2. Organigrama de la empresa objeto de estudio…………………………………………..

Anexo 3. Plano de fabricación para la referencia OIS-14-588…………………………………...

Anexo 4. Diagrama de proceso para el cambio de la referencia OIS-14-588…………………..

Anexo 5. Registro de asistencia para la lluvia de ideas……………………………………………

Anexo 6. Plano rediseño de la torreta………………………………………………………………..

Anexo 7. Procedimiento para realizar alistamiento de herramientas en tornos CNC……….

Anexo 8. Procedimiento para realizar cambio de referencia en tornos CNC…………………..

Anexo 9. Listado de actividades internas finales……………………………………………………

Anexo 10 Seguimiento al cambio de referencia………………………………………………………

Anexo 11. Diagrama de desplazamiento después de 5’S…………………………………………….

Anexo 12. Formato de inventario herramientas y otros accesorios………………………………..

Anexo 13. Registro de asistencia a capacitación sobre herramientas SMED y 5’S……………..

RESUMEN

Hoy en día la competencia global obliga a las empresas a ser más eficientes y rentables al

momento de producir bienes o servicios. La reducción de costos, tiempo y desperdicios se

convierten en elementos críticos que deben ser atacados por las organizaciones que buscan seguir

vigentes en el mercado. Existen filosofías que al ser aplicadas permiten mitigar los desperdicios,

destacándose Lean Manufacturing y sus diversas herramientas.

El presente trabajo de grado tiene como objetivo, diseñar un plan de acción de mejora basado en

herramientas SMED y 5’S, para disminuir los tiempos de cambio de referencia en la celda de

tornos de una empresa del sector metalmecánico.

Las herramientas utilizadas en el presente documento son: SMED y 5’S, aplicadas en todas sus

fases para generar mediante un equipo de trabajo, las oportunidades de mejora necesarias para

optimizar el proceso de manufactura en el torno, partiendo de un diagnostico e identificación de

las causas fundamentales que se relacionan con: ausencia de procedimientos estándares,

inadecuada distribución de las áreas de trabajo y falta de capacitación, las cuales impulsaron a la

organización, a emprender un conjunto de actividades de inversión económica y de tiempo del

personal para obtener un método eficiente de trabajo.

Palabras claves: Lean Manufacturing, SMED, 5’S, Mejoramiento continuo.

ABSTRACT

Today global competition forces companies to become more efficient and profitable when

producing goods or services. Reducing costs, time and waste become critical elements that must

be attacked by organizations seeking to remain in force in the market. There are philosophies that

when applied help mitigate waste, highlighting Lean Manufacturing and it various tools.

The study aims to design an improvement action plan based on SMED and 5’S tools to reduce

the time of changes in the lathes cell a company in the metalworking sector.

The tools used herein are: SMED and 5’S , applied at all stages to generate by a team ,

opportunities for improvement necessary to optimize the manufacturing process on the lathe ,

based on a diagnosis and identification of the root causes that relate to : lack of standard

procedures , inadequate distribution of work areas and lack of training , which prompted the

organization to undertake a set of activities economic investment and staff time to obtain a

efficient working method.

Keywords: Lean Manufacturing, SMED, 5’S, Continuous improvement

3

0 INTRODUCCIÓN

En la actualidad muchas compañías han abandonado la práctica de mantener grandes inventarios

de partes y producir grandes lotes de producción, cambiando su estrategia a la producción de

pequeños lotes de fabricación que cumplan solo con los requerimientos del cliente y reducir el

inventario de producto terminado. Por esta razón la velocidad con la cual se realizan los cambios

de referencias es generalmente la preocupación principal de las empresas cuando necesitan

aumentar la producción, cumplir con los tiempos establecidos e introducir flexibilidad al

proceso. Entre los múltiples motivos que pueden afectar directamente el logro de este objetivo,

están los alistamientos de los elementos que se utilizan en el proceso de montaje.

El presente proyecto está diseñado para realizar un estudio de los tiempos de cambio de

referencia en la celda de tornos de una empresa del sector metalmecánico, dedicada a la

fabricación de partes o elementos mecánicos por remoción de material, el proceso de mecanizado

se hace mediante máquinas herramientas que son operadas con comandos programados o

asistidos por control numérico computarizado, este sistema minimiza las operaciones manuales

durante la fabricación de las partes y disminuye los tiempos de fabricación cuando se realizan

grandes lotes de producción.

Los tiempos de cambios de referencia asignados por el departamento de ingeniería a través de

pruebas piloto no se cumplen (Ver Anexo 1. Calculo del tiempo asignado), esta situación ha

generado variaciones desfavorables, el 81% de los cambios de referencias que se ejecutaron entre

el periodo enero de 2014 y agosto de 2015 han presentado variaciones negativas; dado a la

complejidad de sus procesos la empresa admite un margen de variación de tiempos de 10% en

las actividades que se realizan durante los cambios de referencia, pero las ordenes de trabajo que

no se encuentren en este rango serán consideradas de “Alta variación”.

Los inevitables cambios de referencia que se deben realizar en el proceso de manufactura, son

considerados un factor muy importante que propicia variaciones de tiempo y también serán tema

de estudio en el presente trabajo de grado. La empresa de mecanizados, objeto del presente

estudio presenta deficiencias en la ejecución de estos procesos, la intención de este trabajo es

4

generar un mejoramiento a través de un plan de acción basado en herramientas SMED y 5’S para

disminuir los tiempos de cambio de referencia en el área de tornos en una empresa de

Mecanizados.

Se estudiarán una serie de variables que influyen directamente en los cambios de referencia y su

relación con las variaciones de tiempo; para la ejecución correcta de los procesos de mecanizado

y se buscará el equilibrio entre los recursos humanos, tecnológicos y físicos, así como de las

interacciones que se presentan entre ellos con el propósito de buscar la mejor manera de

integrarlos y tomar referentes para comparar, decidir y aplicar cambios encaminados a mejorar

las condiciones de operación de la empresa.

5

1 DEFINICIÓN DEL PROBLEMA

La empresa de manufactura objeto de estudio, cuenta con nueve áreas (Ventas, Distribución,

Mantenimiento, Compras, Planeación, Manufactura, Calidad, Finanzas y Recursos Humanos),

que contribuyen a servir a un objetivo común, el cual es brindar un buen servicio conservando

los márgenes de utilidad establecidos por la Gerencia de la empresa; actualmente cuenta con un

promedio de 120 empleados. Esta organización se dedica a la manufactura de partes o repuestos

de máquinas formadoras de vidrio, mediante un sistema de producción con máquinas

herramientas operadas con comandos programados o asistidos por control numérico

computarizado (CNC).

El área de Manufactura cuenta con un departamento de ingeniería, el cual está dedicado al

desarrollo y mejoramiento de procesos que se ejecutan al interior de la planta; una de sus

funciones es la asignación de tiempos estándar a los cambios de referencia, esta tarea la

desarrolla mediante la ejecución de pruebas piloto que se realizan cuando una pieza o referencia

es desarrollada por primera vez, estas pruebas consisten en generar un listado de herramientas,

establecer el montaje de las materias primas utilizadas, generar una ruta de proceso, brindar

acompañamiento durante la primer corrida y colocar en marcha la pieza a través de cada una de

las etapas, tomando las oportunidades de mejora que se presentan y confrontando los tiempos

establecidos con los tiempos reales, posteriormente el proceso es validado y entregado al

departamento de manufactura de partes con un margen de variación del 10%, es decir, si el

tiempo asignado para un cambio de referencia es 60 min, el tiempo reportado para esta actividad

debe estar entre 54 min., y 66 min.; si el tiempo de cambio está por fuera de los límites, la orden

de trabajo será considerada de alta variación.

El departamento de manufactura de partes está conformado por 4 celdas de trabajo, la primera

son las fresadoras, conformados por 5 máquinas verticales y 3 máquinas horizontales; la segunda

es la celda de rectificado constituida por 1 rectificadora cilíndrica, 1 sin centros, 2 bruñidoras y 1

plana, la tercera es la celda de tornos que contiene 4 máquinas horizontales y 1 vertical; y la

cuarta es la celda de trabajos de banco conformado por tres puestos para trabajos manuales,

eliminación de rebabas y aristas.

6

El sistema de información utilizado por la empresa (JD Edwards), sirve para hacer seguimiento y

trazabilidad a las órdenes de trabajo, en este se registra de forma detallada la producción

realizada por cada una de las máquinas y se diferencia que tipo de actividad es ejecutada, esta

operación en línea se lleva a cabo por el operario que interviene en el proceso, esto facilita la

verificación del comportamiento histórico por máquina en los cambios de referencia realizados.

Al consultar el sistema de información se encuentra que todas las máquinas han generado

variaciones de tiempo en cambios de referencia entre el periodo enero de 2014 y agosto de 2015,

se realizaron 4.124 cambios de referencia de los cuales 3.348 presentan variación, es decir, el

81% de los cambios se ejecutaron con tiempos superiores al establecido; adicionalmente se

consultaron los costos que generan estas variaciones de tiempo.

En la ilustración 1, se muestra el resultado según análisis de Pareto de las celdas de trabajo con

su respectiva participación en la generación de costos por las variaciones de tiempo en los

cambios de referencia, de esta manera entre el periodo enero de 2014 y agosto de 2015 la celda

de torno posee el 50% de los costos ocupando el primer lugar de esta población, seguido por las

fresadoras (42%), rectificadora (7%) y trabajo de banco (1%), respectivamente.

Ilustración 1. Costo por variaciones de tiempo en cambios de referencia por celda de trabajo (enero 2014 –

agosto 2015)

Fuente: datos de la empresa, presente estudio

$ 255.897.048

$ 214.953.520

$ 35.825.587

$ 5.117.941

50%

92% 99% 100%

Torno Fresadora Rectificadora Trabajo de Banco

Costo

de v

ariació

n

Costo de Variacion Porcentaje Acumulado

7

Así mismo en la ilustración 2, se muestra en un mayor detalle del costo de las variaciones de

tiempo generadas por cada una de las máquinas que componen la celda de tornos; según los datos

tomados durante el mismo periodo mencionado anteriormente, el torno LU25 presenta el 31% de

los costos generados por las variaciones de tiempo durante los cambios de referencia, los tornos

L1420, LB10, LB5 y TVERT le siguen con una participación del 23%, 22%, 14% y 10%

respectivamente.

Ilustración 2. Costo de variaciones de tiempo por cambios en la celda de tornos (enero 2014 – agosto 2015)

Fuente: datos de la empresa, presente estudio

Por una directriz corporativa la empresa solicita hacer énfasis en los costos ocasionados por los

cambios de referencia y el criterio de mejora utilizado para este estudio serán máquinas que

presentan mayor costo.

De acuerdo con lo expuesto, amerita tomar acciones correctivas para dar solución a la

problemática y despues de identificar que la celda de tornos presenta mayor participación (50%)

en los costos generados por la variación de los cambios de referencia, se procede con la selección

de la máquina en donde se realizará el plan de acción de mejora basado en las herramientas

SMED y 5’S, para posteriormente realizar propuesta de implementación.

$ 79.328.084

$ 58.856.321$ 56.297.351

$ 35.825.587

$ 25.589.70531%

54%

76%

90%100%

LU25 L1420 LB10 LB5 TVERT

Costo de Variación Porcentaje Acumulado

8

De igual manera y siguiendo con una visión más detallada del proceso, se encuentra que la

máquina que genera el mayor costo por variaciones de tiempo dentro de la celda de torno es el

LU25 con el 31%, seguido de los tornos L1420, LB10, LB5 y TVERT que tienen un

comportamiento del 23%, 22%, 14% y 10% respectivamente.

Las variaciones que se están presentando han generado inconvenientes con el uso de los recursos

y retrasos en la programación de las máquinas, porque el tiempo real reportado por los

operadores a las referencias ordenadas en cada máquina es mayor que el tiempo asignado para su

ejecución.

En cuanto al número de cambios de referencia que muestran variación en los tiempos reportados,

el torno LU25 presenta 737 cambios, seguido por la máquina L1420 con 635; considerando que

el criterio de mejora para este estudio se enfocara en los costos generados, el seguimiento a todo

este proceso se llevará a cabo en el torno LU25, por ser la máquina que presenta mayor costo en

las variaciones de tiempos encontrados durante los cambios de referencia y además tiene el

mayor número de cambios de referencia con variación, ver ilustración 3.

Ilustración 3. Número de cambios con variación de tiempo en la celda de tornos (enero 2014 – agosto 2015)

Fuente: datos de la empresa, presente estudio

De igual forma y respecto de la cantidad de horas perdidas generadas por cada uno de las

máquinas que componen la celda de tornos, la máquina LU25 representa el mayor número de

737

635600

179124

32%

60%

87%

95% 100%

LU25 L1420 LB10 LB5 TVERT

Número de cambios Porcentaje Acumulado

9

horas perdidas con 765, seguido por el L1420 con 568 horas perdidas, el LB10 con 543, el LB5

con 345 y por último el TVER con 247, ver ilustración 4.

10

Ilustración 4. Número horas perdidas en la celda de tornos (enero 2014 – agosto 2015)

Fuente: datos de la empresa, presente estudio

1.1 PREGUNTA DE INVESTIGACIÓN

Con el trabajo de grado se pretende dar solución al siguiente interrogante ¿Cómo se pueden

reducir los tiempos de cambio de referencia en la celda de tornos en una empresa de

mecanizados?

765

568543

345

24731%

54%

76%

90%

100%

LU25 L1420 LB10 LB5 TVER

Ho

ras

Per

did

as

Máquinas

Horas perdidas Porcentaje Acumulado

11

2 JUSTIFICACIÓN

Este proyecto se desarrollará con el propósito de reducir los tiempos de cambio de referencia (y

su visualización en las variaciones de los mismos) en la celda de tornos en una empresa de

Mecanizados, permitiendo identificar las causas, desarrollar correcciones y evaluar los procesos

bajo una mejora continua, enfocándose en determinar una medida optima que represente el

porcentaje de tiempo en una máquina bajo factores integrados de disponibilidad, rendimiento y

calidad, comparadas con el tiempo que fue planeado para hacerlo, a través de formatos de

verificación y seguimiento del método.

Los tiempos reportados por el operario durante la ejecución de cambios de referencia en la celda

de tornos, entre el periodo enero de 2014 y agosto de 2015 muestran la pérdida de 2.468 horas

(según las consultas realizadas en el sistema de información en las órdenes de trabajo que

presentan variación negativa) que al multiplicarlas por valor de hora máquina de la empresa

($103.686) genera una perdida aproximada de $ 255.897.048

Actualmente los cambios de referencia que presentan variaciones en la celda de tornos están

generando la pérdida de 123,4 horas promedio al mes, que al multiplicarlas por el valor de hora

máquina de la empresa genera una perdida equivalente a $ 12.794.852 mes, el torno LU25

genera una participación del 31% de los costos, equivalentes a $3.966.404 mes; al reducir las

variaciones de la máquina LU25 al 10% (meta trazada en este proyecto), se obtiene un beneficio

de $2.686.919 mes.

123,4ℎ𝑜𝑟𝑎𝑠

𝑚𝑒𝑠∗ 103686

$

ℎ𝑜𝑟𝑎= $12.794.852/ mes

$12.794.852 𝑚𝑒𝑠 ∗ 0,31 = $3.966.404 mes

$12.794.852 𝑚𝑒𝑠 ∗ 0,1 = $1.279.485 mes

$3.966.404 − $1.279.485 = $2.686.919 mes.

Fuente: elaboración propia

12

De lograrse la meta propuesta, se obtendrán cambios de referencia en los tiempos establecidos

para esta actividad mediante un plan de acción de mejora evaluado y puesto en marcha por las

personas que intervienen en el proceso.

Finalmente este trabajo es utilizado como requisito de grado para optar al título de Ingeniería

Industrial de la Universidad de San Buenaventura.

2.1 ALCANCE

Este proyecto se llevará a cabo en el torno LU25 reflejándose en toda la celda de tornos de una

empresa de mecanizado, la cual cuenta con 5 máquinas LU25, L1420, LB10, LB5 y TVERT, con

el fin de identificar las principales causas de variaciones de tiempo en los cambios de referencia

y proponer algunas medidas que permitan la reducción de las variaciones actuales; se enfocará

en las actividades realizadas antes y durante los cambios de referencia para minimizar

desplazamientos innecesarios del operador y disminuir los tiempos muertos durante el proceso.

Los objetivos de este proyecto están relacionados con la estrategia actual planteada por la

empresa, la cual consiste en mejorar la productividad del departamento de manufactura de partes

con base a las necesidades futuras del cliente.

El punto de partida y seguimiento al proceso se llevará a cabo en el torno LU25, esta máquina ha

reportado las variaciones más altas en los tiempos de operación, el 81% de las referencias que

han corrido por esta máquina han generado alta variación respecto a la variable tiempo, y las

referencias ejecutadas en esta máquina solo pueden ser mecanizadas en este torno ya que son

piezas que poseen grandes dimensiones y utilizan mayor número de herramientas para su

fabricación; sin embargo a partir de los resultados obtenidos se propondrá para todo la celda de

tornos.

13

3 OBJETIVOS

3.1 OBJETIVO GENERAL

Diseñar un plan de acción de mejora basado en la herramienta SMED y 5’S para disminuir los

tiempos de cambio de referencia en la celda de tornos de la empresa.

3.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS

Diagnosticar el estado actual de los tiempos de cambios de referencia en la celda de tornos

con el fin de identificar las causas de las variaciones.

Diseñar un plan de acción de mejora basado en la herramienta SMED y 5’S.

Implementar el plan de acción de mejora en el torno LU25 y medir la efectividad.

14

4 MARCO REFERENCIAL

4.1 ANTECEDENTES

4.1.1 Antecedentes Investigativos.

En el trabajo “Rediseño de un sistema productivo utilizando herramientas de Lean

Manufacturing”, caso de estudio del sector de mezclas de ingredientes para panadería Industrias

XYZ se explica que “Este trabajo busca realizar un análisis que permita extraer claras

implicaciones estratégicas para el mejoramiento de las operaciones con un enfoque Lean para la

eliminación de desperdicio, generación de valor e incremento en el nivel de servicio; de manera

que todas aquellas actividades competitivas cruciales sean aprovechadas por la empresa para

desarrollar a largo plazo sus procesos” (Cruz Ochoa & Burbano Lopez, 2012).

Para esto, se estudió la línea de productos de panadería de la empresa Industrias XYZ, uno de los

segmentos de mercado con oportunidades de crecimiento y alta rentabilidad de la compañía. A lo

largo del trabajo se diseñó una estrategia que permita el mejoramiento del sistema productivo de

esta línea de negocios con un enfoque Lean. En este, se documentó el estado actual del proceso y

el estado que se quiere alcanzar una vez se hayan realizado las actividades de mejoramiento

utilizando herramientas de Lean manufacturing. Se espera que los elementos planteados en este

trabajo sirvan como punto de partida para la implementación de otras posibles estrategias de

mejoramiento con base en la metodología Lean en diferentes áreas de la organización.

En la empresa de mecanizados objeto de estudio se realizó el trabajo de grado "Procedimientos

para el uso, cuidado y control de los instrumentos de medición en la planta de producción de

Centro de Mecanizados del Cauca S.A.”, que expone el mejoramiento continuo aplicado al

proceso de uso, cuidado y control de los instrumentos de medición. Los instrumentos de

medición, son custodiados por Manufacturing Preparation (Preparación de manufactura), y

suplen los requerimientos del departamento de manufactura de partes donde se realiza la

transformación de la materia prima a producto final, luego este es inspeccionado por el

departamento de calidad.

15

Es por ello, que durante el proceso productivo, se requieren instrumentos de medición y

herramientas que se encuentren en óptimas condiciones, cuyo funcionamiento permita evidenciar

la conformidad de las tolerancias o la falla en especificaciones del producto que será entregado al

cliente. Se ha detectado, entonces a través de reuniones, inspecciones por parte del área de

calidad que es necesario optimizar el suministro y almacenamiento de los instrumentos de

medición en el laboratorio de metrología y el área de mecanizados en la planta de producción de

la empresa en estudio. Mediante los conocimientos adquiridos en la formación académica de la

ingeniería industrial y la experiencia profesional adquirida, se busca a través de herramientas de

la ingeniería industrial, mejorar la gestión de estos importantes activos fijos en el proceso de

producción de la empresa en estudio, apuntando a obtener un proceso adecuado y preciso para

cumplimiento de las tolerancias requeridas. Todo parte de un diagnóstico realizado por el área de

calidad, un análisis de resultados y un diseño de procedimientos que serán implementados. Los

planes de acción se enfocan en la sensibilización del personal, en la estandarización del proceso,

y como aspecto adicional, surge del proceso de revisión del proceso el tema de calibración, y bajo

un análisis específico con la entidad externa que se encarga de realizar esta actividad, obteniendo

un beneficio económico adicional (Chaparro, 2014).

Uno de los ejemplos más claros donde se aplica la metodología 5’S se encuentra en la empresa

Staron Comercializadora E.U., “Se trata de una empresa dedicada a la fabricación y

comercialización de lámparas, comprometida con elaborar productos de calidad y llevar el

producto terminado al cliente final en buenas condiciones, la distribución se efectúa a todos los

Home Center del país; además de la producción de cuadros, espejos, candelabros y relojes. La

empresa cuenta con una buena infraestructura, equipo de trabajo, espacio amplio y producción

diaria, sin embargo la distribución del espacio es insuficiente, los materiales de producción no

están identificados, igualmente no tienen una adecuada ubicación, la cantidad de objetos

innecesarios es un problema, debido a que se acumulan cajas, moldes y demás elementos que no

son utilizados y no aportan valor al proceso, creando un desperdicio de tiempo en búsqueda de

estos objetos y herramientas de trabajo. (...) La implementación de la metodología 5´s se

ejecutará en las áreas de producción y corte, ya que son las más críticas de la empresa, y es allí

donde se encuentran grandes falencias para el flujo del proceso. Con esta implementación se

espera obtener como resultados una distribución optima del espacio y flujo de materiales, áreas

16

organizadas, limpias y adecuadas para realizar el trabajo, el diseño de un formato de informe de

producción que permita llevar un registro adecuado de toda la producción”. (Zapata Atehortúa &

Buitrago Guzman, 2012)

En el trabajo Aplicación de Lean Manufacturing en la Industria Colombiana, revisión de

literatura en tesis y proyectos de grado, se puede concluir que: “en la actualidad, las empresas

Colombianas buscan ser más competitivas a nivel nacional e internacional, para lo cual están

implementando estrategias que contribuyan a una alta productividad y garanticen la calidad en los

productos y servicios que ofrecen. Es por esto que se ha visto la necesidad de adoptar la filosofía

de Lean manufacturing como elemento diferenciador y de éxito que garantice una alta

competitividad en el mercado”. (Arrieta, Muñoz Dominguez, & Salcedo Echeverry, 2011)

A través de la recopilación de los proyectos de grado y tesis de las principales universidades del

país, se realizó una revisión bibliográfica donde se muestra el conocimiento que se tiene acerca

de la Lean manufacturing en las industrias colombianas. Para ello, se escogieron algunas de las

herramientas de Lean manufacturing como lo son: 5’S, SMED, Justo a Tiempo, Poka Yoke, seis

sigma, VSM y fábrica visual.

4.1.2 Antecedentes de la disciplina del conocimiento

Los tiempos de producción siempre han sido el motor de los ingenieros, el buscar la eficiencia de

los recursos en función del tiempo requerido para elaborar una pieza es algo que se ha intentado

dominar a lo largo de la historia ya que el control de estos permite ser más eficientes, cumpliendo

con las entregas y reduciendo los costos de producción.

Se deben tener en cuenta los tiempos de alistamiento y cambios de referencia, ya que hacen parte

fundamental de esta cadena, en las empresas estas son considerados como tiempos muertos donde

se evidencian grandes pérdidas de tiempo productivo lo cual genera altos costos para producir,

impactando la productividad elevando sus costos.

17

Las técnicas de Lean manufacturing se están utilizando en la mejora de las operaciones de las

empresas colombianas, las cuales buscan ser competitivas a nivel nacional e internacional, para lo

cual están implementando estrategias que contribuyan a una alta productividad y garanticen la

calidad en los productos y servicios que ofrecen de forma que se puedan obtener tiempos de

reacción más cortos, mejor atención servicio al cliente (interno y externo), mejor calidad, costos

más bajos, eliminación de cualquier actividad que no agregue valor al producto, servicio o

proceso, eliminación de cualquier tipo de desperdicio (sobreproducción, retrasos, transporte, el

proceso, inventarios, movimientos y calidad), mayor eficiencia del equipo, entre otros.

4.2 MARCO CONTEXTUAL

El proyecto se desarrollará en una empresa de Mecanizado industrial que se encuentra ubicada en

la Vía Puerto Tejada - Candelaria Km 18.8. Miranda, Cauca Colombia; Siendo su principal

actividad económica la fabricación de partes y ensambles utilizados para las máquinas

formadoras de vidrio. La oportunidad de mejora se encuentra en el departamento de

manufactura de partes, como objetivo principal se tomará la celda de tornos, en la máquina LU25

(teniendo en consideración los criterios de mayor costo y tiempo de variación).

4.3 MARCO CONCEPTUAL

Todos los siguientes conceptos serán usados a lo largo del trabajo y tienen que ver con el

desarrollo del objetivo de la investigación.

Lean Manufacturing: “es una metodología de trabajo japonesa, enfocada a incrementar la

eficiencia productiva en todos los procesos a partir de la mejora continua en tiempo, espacio,

reducción de desperdicios e inventario y defectos involucrando al trabajador y generando en él un

sentido de pertenencia al poder participar en el proceso de proponer sus ideas de cómo hacer las

cosas mejor”. (Virtual Unal, 2013)

18

Cambio de referencia: “cambio de equipo y condiciones de una referencia anterior A, a una

primera obra bien formada de la regencia actual B”. (Virtual Unal, 2013)

Ciclo: serie de elementos que ocurren para ser posible una operación, repitiéndose al realizar de

nuevo la operación. (Niebel & Freivalds, Ingenieria Industrial: Métodos, Estandares y Diseño del

Trabajo, 2013)

Tiempo de alistamiento: “es el tiempo que se requiere para pasar de un producto a otro. En este

tiempo se debe revisar, acondicionar y alistar equipos y formas de trabajo antes de la parada de la

máquina”. (Pérez Molina, 2012)

Tiempo estándar: “tiempo requerido por un operario promedio, trabajando a paso normal para

ejecutar una operación”. (Pérez Molina, 2012)

Tiempos de montaje: son los tiempos utilizados en la puesta a punto de un nuevo proceso en

CMC se encuentra codificado como hora tipo. (CMC, 2015)

Tiempos de corrida: tiempo estándar utilizado para la producción de una parte o pieza, CMC se

encuentra codificado como hora tipo. (CMC, 2015)

Tiempos Improductivos: también conocidos como tiempos muertos, hace referencia a los

tiempos que el operador detiene la máquina para realizar algún tipo de ajuste por una

circunstancia o situación presentada. (Amézquita, C., 2008.)

El torno de control numérico: es uno de los adelantos más recientes del torno básico de taller,

que se controla con una cinta numérica, se utiliza para tornear y puede producir ejes de casi

cualquier forma y tamaño de un modo económico y automático. ( Castro Patiño, Torno CNC,

2011)

Portaherramientas: es un dispositivo de sujeción de la herramienta de corte de una máquina

herramienta. Hay muchas herramientas de corte diferentes en cuanto a forma y tamaño. El tipo de

19

portaherramientas debe ser elegido en función de la máquina y de la herramienta a utilizar.

(Sandvik Coromant, 2010)

Torreta de herramienta: “las herramientas que realizan las operaciones de mecanizado están

sujetas a una torreta de herramientas, en la cual se alojan desde seis hasta veinte instrumentos

diferentes de corte, de acuerdo al trabajo de mecanizado que se ha programado previamente.” (

Castro Patiño, Torno CNC, 2011)

Insertos intercambiables: “elementos intercambiables utilizados en las herramientas de corte

con el propósito de optimizar el proceso, no requiere cambiar el cuerpo de la herramienta,

considerado de larga duración”. (Sandvik Coromant, 2010)

Sistema de producción Job Shop: "el Job Shop es un tipo de proceso de fabricación que se

caracteriza básicamente en que sus tareas NO necesariamente pasan a través de todos sus

procesos en el mismo orden, es decir que sus productos tienen una relación de procesos y

secuencias particulares. El Job Shop conocido también en el ámbito de producción como enfoque

estratégico orientado al proceso se aplica de manera conveniente en organizaciones que manejan

bajos volúmenes de producción y ofrecen una gran variedad de referencias o productos; este es el

sistema de producción utilizado por la empresa objeto de estudio. (Salazar Lopez,

www.ingenieriaindustrialonline.com, 2012)

Sistema de producción Flow Shop: “el Flow Shop es un tipo de proceso de fabricación que se

caracteriza básicamente en que sus tareas (series de trabajo) para llevarse a cabo necesariamente

pasan a través de todos sus procesos (máquinas) en el mismo orden, es decir que sus productos

tienen una relación de procesos y secuencias idénticas”. (Salazar Lopez,

www.ingenieriaindustrialonline.com, 2012)

20

4.4 MARCO TEÓRICO

4.4.1 Producción

La producción implica un proceso de transformación de materias primas e insumos en

productos, en dicho proceso intervienen diferentes recursos: tiempo, conocimiento, métodos de

trabajo, mano de obra, etc. Cada uno de estos recursos tiene un valor, en muchos casos

económico, que conlleva a establecer una relación de costo beneficio. Desde el punto de vista

administrativo se espera producir bienes y servicios a un costo competitivo, que permita la

obtención de un margen de rentabilidad satisfactorio y sobre todo permita a los clientes finales

acceder a los productos de la compañía.

Por lo tanto la producción debe poner énfasis en los procesos, el autor Heras, (1993) define el

término proceso como “el conjunto de actividades secuenciales que realizan una transformación

de una serie de entradas (material, mano de obra, capital, información, etc.) en las salidas

deseadas (bienes o servicios) añadiendo valor”. Por su parte Morris D., Brandom J. (2004)

define como proceso a “una actividad que se lleva a cabo en una serie de etapas para producir un

resultado específico o un grupo coherente de resultados específicos”. Considerando el

planteamiento de los autores citados anteriormente, se comprende que los procesos son una

secuencia organizada de actividades con un fin específico, en este intervienen una serie de

elementos que son usados en función del producto final que se espera obtener.

Para Zaratiegui (2000) los procesos son “secuencias ordenadas y lógicas de actividades de

transformación que parten de unas entradas (informaciones más medios materiales) para alcanzar

unos resultados programados que se entregan a quienes lo han solicitado: los clientes de cada

proceso”. Por otro lado, la Norma ISO 9001, (2008) ha definido un proceso como “conjunto de

actividades mutuamente relacionados o que interactúan, las cuales transforman elementos de

entrada en resultados”. En ilustración 5, se presenta esta relación, de transformación, en un

proceso ingresan unos recursos provenientes de proveedores internos o externos, se les añade

valor a través de la producción y finalmente salen productos hacia los clientes. En el proceso de

21

producción se le agrega valor a las materias primas e insumos, esto a su vez deriva en unos

costos, como se verá más adelante.

Ilustración 5. Esquema de un proceso

Fuente: POSTINETT P. (2009)

Los procesos tienen diferentes clasificaciones, pero en producción las categorías más conocidas

son por ejemplo: Talles de Trabajo, Lotes, Ordenes de Producción, en línea, flujo continuo, por

proyecto, etc. (Hayes y Wheelwright, 2000). De igual manera se podrán presentar según el flujo:

lineal, intermitente y proyecto.

Otros autores clasifican a estos grupos en solamente tres: de acuerdo a la autora Hernández H.

(2010), se hace una definición de los procesos más comunes en los sistemas de producción.

Proceso en línea. El proceso en línea está focalizado en el producto con los recursos organizados

alrededor del mismo. Los volúmenes en general son altos y los productos son del tipo

estandarizado. Los insumos se mueven de manera lineal de una estación a la siguiente en una

secuencia ya fijada. (Hernández H. 2010)

Proceso intermitente. En estos procesos se logran volúmenes medio pero con gran variedad de

productos. Los productos entonces comparten recursos. Se produce un lote de productos y luego

se cambia al siguiente. No hay una secuencia estándar de operaciones a través de las

instalaciones. (Hernández H. 2010)

22

Proceso por proyecto. Con este tipo de proceso se puede lograr una alta personalización. La

secuencia de las operaciones es única para cada producto. En general son procesos de larga

duración y gran escala, por lo que se utilizan para la producción de un producto único.

(Hernández H. 2010)

Conocer el tipo de procesos que se realizan en una organización es supremamente importante,

porque su gestión eficiente se traduce en menos costos, y es que todas las actividades implícitas

en un proceso aportan a los costos totales de producción. Por ello, que la ingeniería industrial

busque optimizar los procesos a fin que estos sean óptimos, minimicen la utilización de recursos,

como materias primas, tiempo, mano de obra, insumos, etc. Es importante, recordar que en la

empresa intervienen diferentes tipos de costos. (Rincón S. y. Villarreal V. 2010)

Se encuentran costos asociados directamente a la producción, según Rincón S. y Villarreal V.

(2010) los costos de producción son los valores o inversiones que tienen como finalidad la

fabricación de un producto o la prestación de un servicio, dependiendo la naturaleza o razón

social de la empresa. Estos costos se dividen en cuatro (4) elementos.

Mano de obra (MO)

Materias Primas (MP)

Servicios directos (SD)

Costos indirectos de fabricación (CIF)

En este trabajo se hace el estudio de un proceso dentro de una línea de producción, el objetivo es

optimizarlo de tal manera que se logre ahorros de tiempo y de recursos, que finalmente se

traduce en un ahorro en costos de producción.

Una modificación en proceso de producción implica ahorro en costos considerando el uso que se

hace de diferentes recursos. En la ilustración 6, se ilustra esta situación, por ejemplo en Rincón

S. y. Villarreal V. (2010) señalan que en la producción se hace uso de recursos como materia

prima, mano de obra, servicios, etc.

23

Ilustración 6. Flujograma de distribución de egresos

Fuente: Rincón S. y Villarreal V. (2010)

La intervención que se propone en este trabajo busca optimizar un proceso y con ello generar

una reducción en los costos, lo cual se puede lograr con la optimización de los métodos de

trabajo que hacen mejor uso del tiempo y recursos. A nivel general esto traerá, beneficios

económicos para la empresa que ahorra y podrá tener productos con menores costos,

considerando que todos los procesos de fabricación y comercialización aportan al costo total.

El área productiva o de fabricación es el proceso de mayor generación de valor agregado en

cualquier organización. Los sistemas productivos han sido el eje de los procesos de desarrollo de

las empresas de manufactura e industria alrededor del mundo. El desarrollo de los sistemas de

producción está estrechamente ligado con el desarrollo de la ingeniería industrial misma, y se

encuentran históricamente en la evolución de los sistemas productivos de una producción

artesanal (El más alto nivel de calidad y que representaba altos costos operativos) a una

producción seriada (a causa de la segunda guerra mundial) en la cual primaba la fabricación

repetitiva y de altos volúmenes, desde entonces la producción se ha convertido en el área más

disciplinar de esta ingeniería y su desarrollo moderno redunda en los más afamados y eficientes

sistemas productivos de la actualidad que permiten la implementación de flujos continuos de

fabricación e incluso de la personalización masificada. (Arbulo López, P. R., 2010.)

24

Sistemas halar y empujar (Pull y Push)

Un aspecto fundamental a nivel operacional en los sistemas de producción es la obtención de la

cantidad deseada de unidades a producir con la mínima cantidad de inventario en proceso. Para

conseguirlo se puede optar por distintos sistemas de control de la producción. Estos sistemas se

suelen denominar con carácter general por el efecto ejercido sobre el flujo de materiales: push -

efecto de empujar-, pull -efecto de tirar- e híbridos si se dan ambos efectos. (Bernárdez, M. L.

2007).

La clave para entrar en este círculo virtuoso, la reducción de stocks simultáneamente a la

disminución de los retrasos, se encuentra en el diseño del sistema de flujo de material. Los

sistemas de producción de arrastre (pull) son los que controlan el flujo de materiales,

reemplazando sólo lo consumido en el proceso siguiente, y eliminan de esta manera los costes de

stocks y de sobreproducción

Normalmente, un departamento de planificación de la producción proporciona en cada proceso la

información de lo que se debe hacer en cada momento. Este departamento es el que recibe la

información del cliente y se encarga de transmitir los pedidos a los proveedores.

En conclusión el Sistema Push se caracteriza por:

El flujo del proceso se desplaza hacia el cliente

El producto se produce antes de que el cliente lo solicite

En cada parte del proceso el resultado se pone a disposición de la siguiente estación para que

inicie su elemento de trabajo.

El flujo de materiales se rige por los sistemas pull, es decir, cada proceso estira el proceso

anterior y los pedidos del cliente estiran todo el proceso encadenado. El principio es que cada

proceso del flujo fabrica exclusivamente lo que le solicita el paso posterior en el momento en que

éste se lo solicita. Este sistema, que se creó en principio para ser usado manualmente, sin

embargo, se deben intentar mantener dos aspectos fundamentales: el primero es que el sistema

esté diseñado para poder ser gestionado desde el taller por el personal operativo; el segundo es

25

que sea básicamente sencillo y transparente. De esta forma, se hace a los operarios responsables

de la planificación y programación de la producción de su unidad.

Este sistema origina las siguientes ventajas:

Eliminación de existencias innecesarias de trabajos en curso

Conocimiento de la capacidad global de las líneas de producción e identificación de los

cuellos de botella

Reducción del plazo de fabricación

Minimización de las existencias de productos acabados

Rápida adaptación a las dificultades y variaciones de la demanda

Las plantas industriales trabajan con stocks por diferentes motivos, todos relacionados con el

hecho de asegurar el suministro en el proceso siguiente o, en última instancia, al cliente. Las

causas originales están relacionadas con las averías de las instalaciones, el tiempo de cambio de

producto y los defectos de calidad pero normalmente las empresas buscan realizar una mezcla

entre estos dos sistemas. (Cruelles, J. A., 2012)

4.4.2 Lean manufacturing

La manufactura esbelta consta de una serie de herramientas que permiten eliminar en su mayoría

las operaciones que no le agregan valor al producto, servicio y a los procesos, aumentando el

valor de cada actividad realizada y eliminando lo que no se requiere. El objetivo de la

manufactura esbelta es básicamente reducir desperdicios y mejorar las operaciones, nació en

Japón y fue concebida por los grandes gurús del Sistema de Producción de Toyota. (Evans, J. y

W: Lindsay , 2012).

Esta filosofía está basada en:

La eliminación planeada de todo tipo de desperdicio

El respeto por el trabajador

La mejora consistente de Productividad y Calidad

26

Objetivos:

Si se considera a la manufactura esbelta como una filosofía de mejora continua. Esta le permita a

las compañías reducir sus costos, mejorar los procesos y eliminar los desperdicios para aumentar

la satisfacción de los clientes y mantener el margen de utilidad. La Manufactura Esbelta por

consiguiente (Evans, J. y W: Lindsay , 2012)

Reduce la cadena de desperdicios

Reduce el inventario y el espacio en el piso de producción

Crea sistemas de producción más robustos

Crea sistemas de entrega de materiales apropiados

Mejora las distribuciones de planta para aumentar la flexibilidad

Reducción de hasta el 50% en costos de producción

Reducción del tiempo de entrega (lead time)

Mejor Calidad y menos mano de obra

Mayor eficiencia de equipo

4.4.3 Orígenes y Antecedentes de Lean Manufacturing.

Lean Manufacturing fue desarrollada por la compañía Toyota cuando en los años 30 , Kichiro

Toyota, Taichí Ohno y otros responsables de esta empresa, implementaron una serie de

innovaciones en sus líneas de modo que facilitaran tanto la continuidad en el flujo de material

como la flexibilidad a la hora de fabricar distintos productos. Esto se hizo aún más necesario a

finales de la 2ª Guerra Mundial, cuando surgió la necesidad de fabricar pequeños lotes de una

gran variedad de productos. Surgió así el concepto de Toyota, sistema de producción. Lean

Manufacturing está basada en su totalidad en el sistema de fabricación Toyota. Es por eso que

con el pasar del tiempo los ingenieros responsables de esta empresa unificaron y estructuraron

sus conceptos y finalmente definieron los principios de Lean Manufacturing que son el

mejoramiento continuo y la disminución de todo tipo de desperdicio en una empresa. Sin

embargo no fue hasta finales de los años 80 que el termino Lean Manufacturing se volvió

internacionalmente reconocido. (Hernandez Matías & Vizán Idoipe, 2013)

27

Womack et al. (1990), establecen que el Lean Manufacturing tiene como objetivo esencial en

cualquier sistema “la eliminación del desperdicio, que no es más que cualquier elemento que en

el proceso no agrega valor”; por otra parte Ohno (1988) (Citado por Cardona B. 2013), expone

que “cuando se piensa en la eliminación absoluta del desperdicio, se debe mantener en mente dos

puntos: la eficiencia en el mejoramiento, y todo lo que es fuera del mínimo necesario de

materiales, equipamiento, partes, espacio y tiempo para el proceso”.

4.4.4 Principios de Lean Manufacturing.

Para Womack et al. (1990), “los principios de Lean Manufacturing son de aplicación en toda la

cadena de valor, desde el proceso de pedidos a proveedores hasta la distribución y entrega del

producto al cliente". En todas las etapas es posible eliminar desperdicios, mejorar la calidad,

reducir los costes y aumentar la flexibilidad [Espejo et al. 2007; González, 2007, Liker, 2011).

(Citado por Cardona B. 2013). De acuerdo a estos autores se han establecido los siguientes

principios ver Tabla 1.

Tabla 1. Principios de Lean Manufacturing

Principio Descripción.

Principio 1. Definir el valor del producto, es decir qué agrega valor para el cliente dentro de la operación de la

empresa para así producir lo que el cliente realmente percibe como valor.

Principio 2

Definir e identificar el flujo del proceso, conociendo las operaciones sobre las cuales se busca cumplir

con los requisitos del cliente. Cada operación, función o actividad debe añadir valor. El objetivo es

identificar todas aquellas actividades que no agreguen valor al proceso, con el fin de minimizarlas,

modificarlas o eliminarlas del proceso de trabajo.

Principio 3

Crear flujo continuo o hacer que el producto fluya sin interrupciones. Los materiales deben pasar de un

proceso a otro al ritmo del tiempo que marca el cliente. Hay que conseguir que el producto fluya

continuamente agregando valor.

Principio 4

Introducir el sistema de jalar en el proceso. Una vez se ha fijado el esquema del flujo continuo, hay que

introducir un sistema donde el cliente ―jale‖ lo que requiera, siendo el eje central del proceso y quien

establece las condiciones para las entregas del producto, tratando de dar en todo momento una respuesta

rápida a sus peticiones.

Principio 5:

Esforzarse por la perfección y gestionarla. Es necesario establecer actividades para mejorar, ya que en el

enfoque Lean, la perfección no sólo significa librar de defectos y errores los procesos y productos,

también implica la entrega a tiempo de productos que cumplan con los requerimientos del cliente, a un

precio justo y con la calidad especificada.

Fuente: adaptación de Cardona B. (2013)

28

Además de la casa Toyota los expertos recurren a explicar el sistema identificando los principios

sobre los que se fundamenta el Lean Manufacturing, desde el punto de vista “factor humano” y

de la manera de trabajar y pensar, estos son:

Obtener el compromiso total de la dirección modelo Lean.

Trabajar en planta y comprobar las cosas en sitio.

Formar líderes de equipos que asuman el sistema y lo enseñen a otros.

Interiorizar la cultura de “parar la línea”.

Crear organización que aprenda mediante la reflexión constante y la mejora continua.

Desarrollar personas involucradas que sigan la filosofía de la empresa.

Respetar a la red de proveedores y colaboradores ayudándoles.

Identificar y eliminar funciones y procesos que no son necesarios.

Promover equipos y personas multidisciplinares.

Descentralizar la toma de decisiones.

Integrar funciones y sistemas de información.

Obtener el compromiso total de la dirección modelo Lean

A estos principios hay que añadirle los relacionados con las medidas operacionales y

técnicas a usar: (Villaseñor Contreras & Galindo Cota, 2007)

Obtener el compromiso total de la dirección modelo Lean.

Crear un flujo de proceso continuo que visualice los problemas a la superficie.

Utilizar sistemas “Pull” para evitar la sobreproducción.

Nivelar la carga de trabajo para equilibrar las líneas de producción.

Estandarizar las tareas para poder implementar la mejora continua.

Utilizar el control visual para la detección de problemas.

Eliminar inventarios a través de las diferentes técnicas.

Reducir los ciclos de fabricación y diseño.

Conseguir la eliminación de defectos.

29

4.4.5 Técnicas o herramientas utilizadas en Lean Manufacturing.

La metodología de las 5’S también conocida como operaciones de organización, orden y limpieza

fue desarrollada por empresas Japonesas entre ellas Toyota como la más influyente y

personalmente por el teórico Shigeo Shingo creador de este modelo administrativo en los años de

1960. Esta metodología adquirió este nombre por la primera letra de las cinco palabras que la

componen y que son los principios básicos. Toyota sin lugar a duda fue la empresa con más

proyección y trabajo en las 5’S, en esta época había establecido una presencia mundial, y esta

había logrado exportar su millonésima unidad y gozaba de una expansión y reconocimiento

mundial que le permitió recibir su primer galardón Control de Calidad japonés a principios de los

años de 1970 por el desarrollo de metodologías de trabajo entre ellas las 5’S. (Máximo C. 2013).

En la tabla 2 se presenta la síntesis y significado de las cinco s, tal cual se interpreta en su idioma

originario el japonés y su equivalencia en el idioma castellano. La integración de las 5’S satisface

múltiples objetivos. Cada 'S' tiene un objetivo particular:

Tabla 2. Metodología de las 5’S

Denominación

Concepto Objetivo particular

Español Japonés

Clasificación Seiri Separar innecesarios Eliminar del espacio de trabajo lo que sea inútil

Orden Seiton Situar necesarios Organizar el espacio de trabajo de forma eficaz

Limpieza Seiso Suprimir suciedad Mejorar el nivel de limpieza de los lugares

Normalización Seiketsu Señalizar anomalías Prevenir la aparición de la suciedad y el desorden

Mantener la disciplina Shitsuke Seguir mejorando Fomentar los esfuerzos en este sentido

Fuente: Máximo C. 2013

El modelos de las 5’S tiene gran aceptación, por su facilidad de ser implementado y por los

resultados que ofrece, ante este panorama las empresas de todo el mundo que tienen

implementado este sistema demuestran como los efectos más representativos el trabajo en equipo,

30

mayor productividad, mejor lugar de trabajo y seguridad al realizar la labor diaria. (Sacristán,

s.f).

Las 5’S son herramientas de calidad que permiten implementar y establecer procedimientos para

conseguir espacios de trabajo ordenados que mejoren la eficacia de las actividades, el objetivo

central de las 5'S es lograr el funcionamiento más eficiente y uniforme de las personas en su

puesto de trabajo.

La primera S. Clasificación y Descarte (Seiri); consiste en identificar, separar y eliminar todas

aquellas cosas que resultan innecesarias en el trabajo diario, durante esta primera fase se examina

con detenimiento todos los materiales, herramientas y equipos que rodean al puesto de trabajo y

se define la necesidad o no de los mismos.

La segunda S. Organización (Seiton); consiste en identificar los necesarios y situarlos /

ubicarlos, la máxima de la segunda s es “un sitio para cada cosa y cada cosa en su sitio”, es decir,

se debe ubicar los materiales, herramientas y equipos indicando de manera visual que el espacio

donde está situado es únicamente destinado para dicho material, una vez que se utilice el material

ha de volver a la ubicación que se ha definido previamente, de tal forma que a simple vista se

pueda ver su disponibilidad.

La tercera S. Limpieza (Seiso); consiste en identificar los focos donde se produce la suciedad y

proceder a eliminarlos o minimizarlos al máximo posible, focos de suciedad como roturas,

derrames, fugas, rincones con acumulación de suciedad, etc… una vez identificados se analiza

detenidamente los modos de eliminarlos así como los medios necesarios.

La cuarta S. Higiene y Visualización (Seiketsu); consiste en señalizar la ubicación así como los

niveles de stock y/o rangos de funcionamiento de los materiales necesarios identificados

previamente, con el objeto de poder detectar fácilmente cualquier anomalía que pueda afectar el

puesto de trabajo.

La quinta S. Disciplina y Compromiso (Shitsuke) consiste en realizar una serie de auditorías

planificadas en el tiempo cuyo objetivo es mantener los logros conseguidos con las 4´s anteriores,

31

construyendo el hábito y disciplina en dicha metodología, así como seguir mejorando día a día

nuestro puesto de trabajo (Barcia Villacreses, Ph.D,, 2010).

En la tabla 3, se muestran algunos trabajos consultados que sirven de antecedentes para el uso de

de la herramienta 5’S.

Tabla 3. Antecedentes de la herramienta 5'S

Autor Año Sector productivo Logros

Barcia Kebler; hidalgo Daniel. 2006 Metalmecánico Aumento en la productividad y competitividad

Vizueta William; Calvo Juan. 2011 Producción de

productos plásticos

Aumento del desempeño y reducción de tiempo

de búsqueda

Millares Cristóbal; García José

Pedro; Romano Carlos

2003

Servicios

Aumento en la productividad y en la

satisfacción personal

Ibarra Selene. 2010 Confecciones Aumento de la calidad y disminución en la

pérdida de tiempo

Guachisaca Carlos; Salazar

Martha. 2009 Producción de pinturas

Aumento de la productividad y mejora en el

amiente de trabajo

Buitrago Mayerly; Zapata Dora. 2012 Producción de lámparas Aumento en la productividad

Fuente: (Giraldo Sanchez, Saldarriaga Monsalve, & Moncada Roldan, 2013)

Según la metodología lean manufacturing, cuando se buscan mejorar las condiciones de trabajo

en una empresa, deben ser aplicadas las 5’S de la calidad. Pues con su implementación, se busca

establecer los lineamientos básicos, para mantener un ambiente de trabajo agradable con el fin de

sentirse satisfecho con el lugar, teniendo un ambiente óptimo para dar a los clientes, servicio y

productos de excelente calidad. Y es esto lo que prácticamente se estará tomando en cuenta para

la realización de este objetivo ya que así se dará cuenta que está bien, que está mal y como podría

mejorar.

4.4.5.1 Cambio Rápido de Modelo (Single Minute Exchange of Dies -SMED)

Una de las técnicas más exitosas en la reducción de los tiempos perdidos por preparación es la

metodología SMED; esta metodología desarrollada por Shigeo Shingo es de origen japonés, y fue

implementada por primera vez para Toyota en la década de los setenta. La hipótesis en que se

fundamenta el SMED supone que una reducción de los tiempos de preparación nos permite

trabajar con lotes más reducidos, es decir, tiempos de fabricación más cortos, lo cual redunda en

32

una mejora sustancial de tiempos de entrega y de niveles de producto en tránsito. (Salazar Lopez,

www.ingenieriaindustrialonline.com, 2012)

Este sistema fue desarrollado para acortar los tiempos de la preparación de máquinas, los

procedimientos de cambio de modelo se simplificaron usando los elementos más comunes o

similares usados habitualmente.

Objetivos de SMED

Facilitar los pequeños lotes de producción

Correr cada parte cada día (fabricar)

Hacer la primera pieza bien cada vez

Cambio de modelo en menos de 10 minutos

La técnica SMED sigue los siguientes pasos:

OBSERVAR y comprender el proceso de cambio de lote El proceso de cambio de lote discurre

desde última pieza correcta del lote anterior, hasta la primera pieza correcta del lote siguiente. En

este primer paso, se realiza la observación detallada del proceso con el fin de comprender cómo

se lleva a cabo éste y conocer el tiempo invertido. Son 3 las actividades principales:

Filmación completa de la operación de preparación. Se presta especial atención a los

movimientos de manos, cuerpo y ojos. Cuando el proceso de cambio se lleva a cabo por

varias personas, todas ellas deben ser grabadas de forma simultánea.

Creación de un equipo de trabajo multidisciplinar, en el que deben figurar los protagonistas

de la grabación, personal de producción, encargados, personal de mantenimiento, calidad, etc.

En esta fase se aclaran dudas y se recopilan ideas.

Elaboración de un documento de trabajo, donde se resumirán de forma sencilla las

actividades realizadas y los tiempos que comprenden.

33

IDENTIFICAR y SEPARAR las operaciones internas y externas Se entiende por operaciones

internas aquéllas que se deben realizar con la máquina parada. Las operaciones externas son las

que pueden realizarse con la máquina en funcionamiento. Inicialmente todas las operaciones se

hallan mezcladas y se realizan como si fuesen internas, por eso es tan importante la fase de

identificación y separación. Por ejemplo: transportar el molde, que se utilizará en el siguiente

lote, hasta la máquina es una operación externa, ya que se puede realizar al margen de que la

máquina esté funcionando. Limpiar el tamiz en un molino de pintura debe realizarse con la

máquina parada y por eso se considera una operación interna.

CONVERTIR las operaciones internas en externas En esta fase las operaciones externas pasan a

realizarse fuera del tiempo de cambio, reduciéndose el tiempo invertido en dicho cambio. Por

ejemplo: si antes de realizar el cambio de lote, hemos acercado el molde hasta la prensa,

habremos restado este tiempo del tiempo de cambio. Habremos convertido la operación de

interna a externa.

REFINAR todos los aspectos de la preparación En este punto se busca la optimización de todas

las operaciones, tanto internas como externas, con el objetivo de acortar al máximo los tiempos

empleados. Los tiempos de las operaciones externas se reducen mejorando la localización,

identificación y organización de útiles, herramientas y resto de elementos necesarios para el

cambio. Para la reducción de los tiempos de las operaciones internas se llevan a cabo operaciones

en paralelo, se buscan métodos de sujeción rápidos y se realizan eliminaciones de ajustes.

ESTANDARIZAR el nuevo procedimiento La última fase busca mantener en el tiempo la nueva

metodología desarrollada. Para ello se genera documentación sobre el nuevo procedimiento de

trabajo, que puede incluir documentos escritos, esquemas o nuevas grabaciones de vídeo.

En la ilustración 7 se muestran la etapas utilizadas para la implementación de SMED

34

Ilustración 7. Etapas para la implementación de SMED

Fuente: (Carbonell, 2013)

La tabla 4 se muestra algunos trabajos consultados que sirven de antecedentes para el uso de la

herramienta SMED:

Tabla 4. Antecedentes de la herramienta SMED

Autor Año Sector productivo Logros

Ilíada Ruth; Ortiz Florángel. 2009 Farmacéutico Reducción de tiempos de preparación

Cortés Alejandro. 2011 Metalmecánico Reducción de tiempos de preparación

Larrea Carlos; Barcia Klever. 2010 Para farmacéutico Reducción de tiempos de preparación

Villareal Bernardo; Orta

Minerva. 2008 Metalmecánico Reducción de tiempos de preparación

Mendoza Jorge; Ruiz Germán;

Villareal Carmen. 2009 Autopartes

Reducción de tiempos de preparación,

optimización de espacios, ahorro de

costos

Estrada Fabián; Mussen Jhon;

Manyoma Pablo. 2010 Farmacéutico Reducción de tiempos de preparación

Carrizo Antonio; Silva Gil. 2011 Metalmecánico Reducción de tiempos de preparación

Fuente: (Giraldo Sanchez, Saldarriaga Monsalve, & Moncada Roldan, 2013)

35

5 DISEÑO METODOLÓGICO

5.1 ENFOQUE DE INVESTIGACIÓN

El proyecto se considera cuantitativo ya que busca la identificación y medición de los procesos y

actividades productivas al interior del proceso identificado con base en información histórica

permitiendo además establecer cuales tienen un mayor impacto en las variaciones de tiempo de

proceso y por ende en los costos.

5.2 TIPO O ALCANCE DEL ESTUDIO

El estudio a desarrollar es de tipo descriptivo, ya que pretende medir las características y

condiciones operativas de un proceso de producción y más precisamente de uno de los centros de

trabajo con el fin de identificar, de ser posible, una herramienta de mejoramiento en la eficiencia.

5.3 DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN

La investigación se desarrolla con el método inductivo ya que se analizan las actividades

realizadas en los cambios de referencia y sus resultados para extraer conclusiones de carácter

general sobre los tiempos de alistamiento en las áreas operativas.

5.4 POBLACIÓN

El proyecto se realizó en una empresa de mecanizados, la cual está localizada a las afueras de

Cali, en el Km. 18.8 Vía Candelaria – Puerto Tejada. La población se refiere a los centros de

mecanizados en donde se manufacturan las referencias del portafolio de repuestos que ofrece la

empresa para abastecer el mercado de las máquinas formadoras de botellas de vidrio.

5.5 MUESTRA

Es la máquina LU25, los criterios de selección son mayor porcentaje de variación y costo

económico.

36

5.6 TECNICAS PARA LA RECOLECCIÓN DE LA INFORMACIÓN

Se realizarán consultas en libros, artículos de revistas, tesis de grado, artículos digitales; con el

propósito de obtener información sobre cambios de referencia, centros de mecanizado, lean

manufacturing, esto permitirá un adecuado marco teórico y conceptual. También una serie de

reuniones con los involucrados en el proceso para generar la retroalimentación del proceso a

mejorar y quienes serán los responsables también de la formulación y/o ejecución de mejoras

basados en las herramientas SMED Y 5´S.

5.7 FASES DE ESTUDIO

Los autores del presente trabajo de grado desarrollarán tres fases de estudio para el cumplimiento

de los objetivos planteados que se pueden resumir en presentación del estado actual, generación e

implementación del plan de acción y medición de la propuesta donde se haga seguimiento a su

efectividad. Estas fases se amplían en mayor detalle de acuerdo como lo muestra la metodología

por objetivo específico.

5.8 METODOLOGÍA POR OBJETIVO ESPECÍFICO

Para el cumplimiento de los objetivos específicos se llevará a cabo la siguiente metodología,

surtiendo los pasos de las fases de estudio de la ilustración 8.

Ilustración 8. Fases de estudio del trabajo de grado

Fuente: elaboración propia

1. Diagnóstico del estado actual

- Reunión del equipo de trabajo disponible (Recolección de información, revisión del estado actual y

posibles causas)

2. Diseño y propuesta de un plan de mejoramiento.

- Identificación de elementos y variables a mejorar

Propuesta de mejora

- Aplicación de las herramientas SMED y 5’S

3. Implementación, medición de la efectividad y control

- Seguimiento a las variables

37

Para alcanzar el objetivo número uno

Para alcanzar el objetivo específico número uno Diagnosticar el estado actual de los tiempos de

cambios de referencia en la celda de tornos con el fin de identificar las causas de las

variaciones, se preparó una reunión inicial para ver el estado actual del proceso con los

involucrados en el departamento de manufactura de partes, haciendo uso de las herramientas

lluvia de ideas y diagramas de Pareto; se identificaron las causas de las variaciones y su prioridad

en términos de tiempo invertido en cada actividad del proceso.

Para alcanzar el objetivo número dos

Para alcanzar el objetivo específico número dos Diseñar un plan de acción para mejoramiento

basado en las herramientas SMED Y 5´S, se priorizan las causas encontradas en el diagnóstico y

se emprenden a través de la lluvia de ideas las mejoras, proponiendo un plan de acción aplicando

las herramientas como SMED Y 5´S y estandarización para el mejoramiento del proceso.

Para alcanzar el objetivo número tres

Para lograr el objetivo específico número tres se aplica el plan de mejora en el torno LU25,

reduciendo las actividades internas que se realizan durante el cambio de referencia, planteando

una disminución de los desplazamientos y el mejoramiento en el orden y disponibilidad de las

herramientas utilizadas. Adicionalmente para medición y seguimiento de la efectividad de las

mejoras propuestas, se establecen algunos indicadores que miden el impacto en las horas de

operación y el costo subsecuente (Costo por variaciones de tiempo en cambios de referencia y

Variaciones de tiempo en cambios de referencia (Horas)).

38

6 RESULTADOS Y DISCUSIÓN

En este numeral se desarrollarán las diferentes fases del estudio correspondientes al diagnóstico

de la empresa, diseño del plan de mejoramiento, la elaboración de la propuesta y la aplicación de

esta. En la ilustración 9, se muestran los elementos que conforman el modelo utilizado por los

autores al momento de diagnosticar la situación actual.

Ilustración 9. Modelo de diagnóstico

Fuente: elaboración propia, basado en Garza, González, Pérez, Delgado (2012)

Caracterización de la organización

Caracterización de la empresa

* Misión

* Visión

* Politica de calidad

* Organigrama

Caracterización del Proceso

* Selección de la celda y la máquina

* Descripción del proceso

* Ruta del proceso

* Recursos asociados

Caracterización de la máquina

Selección del grupo de expertos

Utilización de tecnicas para recolectar datos e identificar oportunidades de mejora

Caracterización de la situación actual

Priorizacion de las oportunidades de mejora

39

6.1 CARACTERIZACIÓN DE LA ORGANIZACIÓN

6.1.1 Caracterización de la empresa

La empresa objeto de estudio se encuentra ubicada en la Vía Puerto Tejada Candelaria Km 18.8

Miranda, Cauca. Pertenece al sector metalmecánico y fue fundada en el año 2000 con el

propósito de manufacturar partes y prestar servicio técnico en las máquinas productoras de

botellas y contenedores de vidrio, para ello su sistema de producción se basa en centros de

mecanizado asistidos por control numérico (CNC) y máquinas rectificadoras por abrasión de

última generación.

Misión

Ofrecer la mejor propuesta de valor a nuestros clientes, brindando soporte global a las plantas de

vidrio licenciadas y afiliadas de la compañía, a través de procesos de manufactura y servicio

técnico.

Visión

Para el 2017 la empresa deberá ser una solución como parte de los procesos de renovación de

equipos y mantenimiento de máquinas formadoras de envases de vidrio en las plantas afiliadas o

licenciadas de la compañía. Adicionalmente deberá ubicarse dentro de los primeros 5

proveedores de la compañía Bucher Emhart Glass.

Política de calidad

Abastecer el mercado con productos manufacturados conforme a las especificaciones definidas

por nuestros clientes, cumpliendo con los niveles de calidad establecidos y los indicadores de

satisfacción referidos a cantidad, oportunidad y precio competitivo.

La empresa cuenta con una estructura organización especificada en el Anexo 2, Organigrama de

la empresa objeto de estudio.

40

6.1.2 Caracterización del proceso

La ejecución del proceso se realiza en el departamento de manufactura de partes, quien recibe la

materia prima suministrada por distribución y lleva a cabo su transformación realizando

actividades de preparación de insumos, cambio de referencia, maquinado, inspección y

disposición final como producto terminado; en la ilustración 10, se muestra el plano de

manufactura de partes.

Ilustración 10. Departamento de manufactura de partes

Fuente: información suministrada por la empresa

Selección de la celda y la máquina

Por una directriz corporativa la empresa solicita hacer énfasis en los costos económicos para la

selección de la celda y la máquina objeto de estudio en el presente trabajo, para esto se decide

realizar un diagrama de Pareto con el fin de establecer las celdas con mayor impacto en los costos

generados por las variaciones en los tiempos de cambio de referencia durante el periodo enero de

2014 y agosto de 2015.

En la ilustración 11, se muestra el resultado del diagrama de Pareto, la celda de torno posee el

50% de los costos ocupando el primer lugar de esta población, seguido por las fresadoras (42%),

rectificadora (7%) y trabajo de banco (1%), respectivamente.

41

Ilustración 11. Costo por variaciones de tiempo en cambios de referencia por celda de trabajo (enero 2014 –

agosto

Fuente: datos de la empresa, presente estudio

Así mismo en la ilustración 12, se muestra en un mayor detalle del costo de las variaciones de

tiempo generadas por cada una de las máquinas que componen la celda de tornos; según los datos

tomados durante el mismo periodo mencionado anteriormente, el torno LU25 presenta el 31%,

los tornos L1420, LB10, LB5 y TVERT le siguen con una participación del 23%, 22%, 14% y

10% respectivamente.

Ilustración 12. Costo de variaciones de tiempo por cambios de referencia en la celda de tornos (enero 2014 –

agosto 2015)

Fuente: datos de la empresa, presente estudio

$ 255.897.048

$ 214.953.520

$ 35.825.587

$ 5.117.941

50%

92% 99% 100%

Torno Fresadora Rectificadora Trabajo de Banco

Co

sto

de

var

iaci

ón

Celda de trabajo

Costo de Variacion Porcentaje Acumulado

$ 79.328.084

$ 58.856.321

$ 56.297.351

$ 35.825.587$ 25.589.70531%

54%

76%

90% 100%

LU25 L1420 LB10 LB5 TVERT

Costo de Variación Porcentaje Acumulado

42

De acuerdo al criterio seleccionado (costo económico) y a la participación mostrada en los

diagramas de Pareto para las celdas de trabajo y las máquinas que la conforman, para el caso

puntual de este trabajo de grado el torno LU25, en donde se realizará el plan de acción de mejora

basado en las herramientas de SMED y 5´S, para posteriormente realizar propuesta de

implementación.

La empresa clasifica sus procesos en tres niveles:

Procesos estratégicos: realizados por la dirección general.

Procesos de soporte: dan apoyo a los procesos fundamentales de la Organización.

Procesos operativos: hacen referencia a los Procesos de la cadena de Valor de la

Organización y tienen impacto en el cliente creando valor para éste.

En la ilustración 13, se muestra la representación del proceso, la actividad cambio de referencia

como objeto de estudio y su ruta.

La empresa, dada su naturaleza operativa maneja una gran cantidad de referencias, muchas de las

cuales se adaptan a pedidos especiales de los clientes por lo que se presentan cambios en el

proceso y los consecuentes alistamientos de máquina e insumos que a su vez generan paradas en

el proceso.

Las actividades y propuestas que redunden en la reducción de los tiempos de cambio de

referencia representan pues, una oportunidad de mejora, ya que es de gran importancia disminuir

los largos tiempos de alistamiento que se están generando en las máquinas; el torno LU25 objeto

de estudio del presente trabajo se selecciona con base a la información obtenida entre el periodo

enero de 2014 y Agosto de 2015.

43

Ilustración 13. Representación del proceso

Tipo de Áreas Departamentos Celdas Máquina Actividad

Proceso

Fuente: elaboración propia, a partir de información suministrada por la empresa

Como antecedente, se puede mencionar que durante el periodo identificado, este torno ha

generado el mayor número de horas perdidas, reportadas por cambios de referencia (765 horas);

Pro

ceso

s E

stra

tégic

os

Gerencia

Pro

ceso

s d

e S

op

ort

e

Recursos Humanos

Seguridad y Salud

Administración y Finanzas

Mantenimiento

Tecnología de Información

Calidad y Gestión Ambiental

Pro

ceso

s O

per

ativ

os

Ventas – Retroalimentación y Servicio al Cliente

Manufactura

Ingeniería de Manufactura

Manufactura de partes

Tornos

LU25

Cambio de

referencia (Tiempo)

Corrida

MediciónL1420

LB5

LB10

TVER

Fresadoras

Rectificadoras

Trabajo de banco

Planeación de Manufactura

Manufactura de máquinas

Compras & Comercio Exterior

Distribución

44

esta máquina a su vez, hace parte de la celda de trabajo torno donde se presenta el 50% de las

variaciones del departamento de manufactura de partes; el enfoque se dirige entonces a los

procesos operativos porque se relacionan directamente con la actividad económica de la empresa.

A continuación en la tabla 5, se muestra el capital humano asociado a un cambio de referencia en

el torno LU25

Tabla 5. Capital humano asociado al cambio de referencia - torno LU25

Máquina Capital Humano Anotación

LU25

3 operadores que realizan las actividades de cambio de referencia en la máquina 1 operador asignado a

cada turno

3 preparadores de herramientas de corte e instrumentos de medición. 1 operador asignado a

cada turno

1 preparador de dispositivos de sujeción

Trabaja en el primer

turno (6:00 a.m. –

2:00 p.m.)

1 Afilador de herramientas

Trabaja en el primer

turno (6:00 a.m. –

2:00 p.m.)

Fuente: elaboración propia, a partir de información suministrada por la empresa

6.1.3 Caracterización de la máquina

El torno Okuma LU25 es una máquina herramienta asistida por control numérico computarizado

que se utiliza para mecanizar piezas cilíndricas mediante un lenguaje de programación alfa-

numérico, siguiendo los ejes cartesianos X,Y,Z y un eje adicional C, Se utiliza para producir

grandes cantidades de partes o elementos mecánicos con alta precisión; en la ilustración 14, se

encuentra la imagen de un torno Okuma LU25, esta es una máquina con doble torreta, tiene un

husillo, contrapunta automática, tiene capacidad para 24 herramientas, puede utilizar

herramientas de corte fijas, herramientas motorizadas (vivas) longitudinales y radiales, tiene

sujeción neumática de pedal para mordazas blandas y endurecidas, en términos generales, es una

máquina versátil.

45

Ilustración 14. Máquina torno Okuma LU25

Fuente: información suministrada por la empresa

6.2 SELECCIÓN DEL GRUPO DE EXPERTOS

Como parte de la definición inicial de caracterización, se ha establecido también el equipo de

trabajo que participará en la definición del diagnóstico y el establecimiento de propuestas de

mejoramiento de acuerdo con la metodología que se defina.

Este equipo está compuesto por el gerente de manufactura, el coordinador de manufactura de

partes, un supervisor del departamento de manufactura de partes, dos programadores de torno,

tres operadores de torno, un alistador de herramientas, los asesores (docentes de la Universidad

de San Buenaventura Cali) y los autores del presente trabajo de grado.

6.3 UTILIZACIÓN DE TÉCNICAS PARA RECOLECTAR DATOS E IDENTIFICAR

OPORTUNIDADES DE MEJORA

El objetivo de esta fase es la de establecer y utilizar las diferentes fuentes de información

disponibles en la organización permitiendo obtener una idea del estado actual del proceso y la

visualización de procesos susceptibles de mejora, para alcanzar este objetivo se desarrollaron las

siguientes actividades:

46

Revisión de los datos relacionados con los cambios de referencia que presentan variación de

tiempo en los procesos productivos de la celda de torno, especialmente sobre el torno LU25

ya que es una de las máquinas del departamento de manufactura de partes con mayor

preponderancia en la programación de la producción, durante los años 2014 y 2015.

Revisión de hojas de reporte para identificar las novedades que se presentan durante el

cambio.

Revisión de instructivos de trabajo existentes para establecer los procedimientos del proceso

Observación como parte de la metodología SMED con el propósito de registrar las

actividades que se ejecutan durante el alistamiento.

Filmación como parte de la metodología SMED con el fin de establecer los tiempos que

toman las diferentes actividades observadas e identificadas durante el alistamiento.

Diagrama de desplazamientos (espagueti) para identificar los recorridos operativos ejecutados

durante un cambio de referencia.

Lluvia de ideas con el personal involucrado en el proceso para identificar las causas y su

impacto en los tiempos de cambio.

Diagrama causa – efecto para representar y visualizar de una mejor manera las causas de las

variaciones de tiempo en los cambios de referencia.

Cinco ¿porque? , para identificar causas raíces

A continuación, se presenta una descripción de cada una de las técnicas utilizadas para la

recolección de datos y resultados:

6.3.1 Revisión de datos

Los datos operativos recolectados en la organización a través de su sistema de información y

suministrados por la Gerencia de manufactura de la empresa, permiten visualizar durante el

periodo de enero de 2014 y agosto de 2015 la distribución de los tiempos de cambio de las

referencias que hacen parte de su programa de producción y sus correspondientes variaciones de

tiempo en dichos cambios; se obtienen entonces datos como la cantidad de cambios realizados,

las horas perdidas y los costos asociados a las variaciones de tiempo en la máquina LU25 que

hace parte de la celda de torno.

47

Previo a la recolección de los datos y con el fin de identificar las posibles desviaciones históricas

en el desarrollo del proceso, la dirección de la empresa estableció que se tiene definida una meta

en la variación de los tiempos de cambio programados para cada referencia; en este aspecto se

definió un valor máximo del 10% de desviación en los tiempos de cambio reales en comparación

con los programados. Dicha desviación es registrada según se muestra en la tabla 6.

Tabla 6. Medición de la meta corporativa para la desviación de los tiempos de cambio

Meta Medición

Porcentaje de variación por

tiempos de cambio de

referencia

𝑇𝑖𝑒𝑚𝑝𝑜 𝑜𝑏𝑠𝑒𝑟𝑣𝑎𝑑𝑜 𝑟𝑒𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑐𝑎𝑚𝑏𝑖𝑜 − 𝑇𝑖𝑒𝑚𝑝𝑜 𝑑𝑒 𝑐𝑎𝑚𝑏𝑖𝑜 𝑝𝑟𝑜𝑔𝑟𝑎𝑚𝑎𝑑𝑜

𝑇𝑖𝑒𝑚𝑝𝑜 𝑑𝑒 𝑐𝑎𝑚𝑏𝑖𝑜 𝑝𝑟𝑜𝑔𝑟𝑎𝑚𝑎𝑑𝑜

Fuente: información suministrada por la empresa

La variación en los tiempos de cambio establece que tan desfasados están los tiempos de cambio

respecto al valor programado o asignado en el programa de producción y cualquier valor en esta

medición indicaría que los tiempos de cambio de referencia se encuentran por encima o por

debajo del valor estimado y programado, identificar las causas que generan la variación

redundaría en la reducción de los tiempos de cambio.

De esta manera, la observación de los tiempos históricos de cambio programados y reales de las

referencias permite evidenciar que en todas las ordenes de trabajo, los tiempos reales de cambio

fueron superiores a los programados, es decir, la medición de la variación mensual durante el

periodo enero de 2014 y agosto de 2015 para el torno LU25, estuvo por encima del 10%

definido como meta; en el 2014 esta medición fue del 32% y el año 2015, 33% (en el periodo

enero – agosto), según lo muestra la ilustración 15.

48

Ilustración 15. Medición de la variación en los tiempos de cambio en el torno LU25

Fuente: elaboración propia, a partir de información suministrada por la empresa

En la ilustración 16, se puede observar cual es el porcentaje de cambios que entre el periodo

enero de 2014 y agosto 2015 presentaron variación en sus tiempos por encima de la meta máxima

definida por la dirección. Esto es, la medición de los cambios que presentaron variación sobre el

total de cambios. En este periodo se presentaron 737 cambios de referencia en el equipo LU25,

de los cuales 597 presentaron variaciones de tiempo por encima del 10%, lo que representa en

promedio el 81%.

Ilustración 16. Comportamiento de los cambios de referencia con variación en el torno LU25

Fuente: elaboración propia, a partir de información suministrada por la empresa

0%

5%

10%

15%

20%

25%

30%

35%

40%

ene.

14

feb.

14

mar.

14

abr.

14

may.

14

jun.

14

jul.

14

ago.

14

sep.

14

oct.

14

nov.

14

dic.

14

ene.

15

feb.

15

mar.

15

abr.

15

may.

15

jun.

15

jul.

15

ago.

15

Po

rcen

taje

de

va

ria

ció

n

42 45 36 42 35 40 42 42 43 45

35 40 36 32 34 34 34 25 30 25

55 48 52

45 42

53 52 45

64 60

44 52

45 39 41 41 41

30 36

31

0%

20%

40%

60%

80%

100%

ene. 14 feb. 14 mar. 14 abr. 14may. 14jun. 14 jul. 14 ago. 14 sep. 14 oct. 14 nov. 14 dic. 14 ene. 15 feb. 15 mar. 15 abr. 15may. 15jun. 15 jul. 15 ago. 15

Cambios con variación Total de cambios Participación de los cambios con variación

Meta = 10%

Media: 32%

Media: 33%

49

En la ilustración 17, se puede visualizar el mismo seguimiento pero desde la óptica de la cantidad

de horas perdidas, (765 horas entre los meses de enero de 2014 y agosto de 2015)

Ilustración 17. Número horas perdidas – LU25

Fuente: elaboración propia, a partir de información suministrada por la empresa

6.3.2 Selección de la referencia

Con el fin de complementar la identificación de las posibles causas mencionadas en el literal

anterior y de seleccionar una muestra de los productos más influyentes, se analizaron los datos

correspondientes a las referencias que pudieran tener mayor variación en sus tiempos de cambio

(tiempo adicional) durante el registro mensual del periodo Enero 2014 – Agosto 2015 en el torno

LU25; también se incluyeron criterios como el de la oportunidad de uso de la planta y el impacto

en los costos que tienen esas variaciones.

De esta manera, se registra información de una orden de trabajo correspondiente a la referencia

OIS-14-588, que reporta la mayor participación en el total del tiempo perdido por la máquina

LU25 durante lo corrido en el periodo observado, 256 horas sobre un total de 765 horas perdidas

en esta máquina, equivalente a un 33%, del total del tiempo ver ilustración 18.

142

196

126 133155

128 132

200

131147

131100

12594

78 83118

67 62 65

185

251

169177

203

165177

254

173

197

173

140159

126107 108

150

89 8391

0%

10%

20%

30%

40%

ene. 14 feb. 14 mar. 14 abr. 14 may. 14 jun. 14 jul. 14 ago. 14 sep. 14 oct. 14 nov. 14 dic. 14 ene. 15 feb. 15 mar. 15 abr. 15 may. 15 jun. 15 jul. 15 ago. 15

Horas Planificadas Horas Reportadas Porcentaje de participación horas perdidas

50

Ilustración 18. Horas perdidas por cambio de referencia en el torno LU25

Fuente: elaboración propia, a partir de información suministrada por la empresa

La tabla 7 a su vez muestra el impacto económico que tiene este número de horas perdidas por

cambios de referencia en el torno LU25 durante el periodo enero de 2014 y agosto de 2015. Se

representa el total del costo del torno y el costo por las horas perdidas generadas por la referencia

OIS-14-588. Adicionalmente esta referencia (OIS-14-588) si bien no representa el 80% de los

tiempos perdidos, incluye en su proceso de cambio, la ejecución de todas las posibles actividades

relacionadas con los cambios de referencia y adicionalmente, al tratarse de una pieza que se

programa habitualmente en la producción mensual facilita la posibilidad de trasladar las mejoras

a otras referencias, criterio que también se considera en la selección de la referencia.

6

7

8

9

13

22

34

40

49

58

78

85

100

256

0,8%

0,9%

1,1%

1,2%

1,8%

2,9%

4,4%

5,3%

6,4%

7,6%

10,2%

11,1%

13,1%

33,4%

OIS-10-293-D

OIS-204-480

OIS-11-819

OIS-15-426

OIS-10-65-A

OIS-15-196

OIS-204-2231-B

OIS-17-58

OIS-15-195

OIS-16-837

OIS-16-836-A

OIS-204-2570-C

OIS-01321-GR06

OIS-14-588

51

Tabla 7. Participación de la referencia OIS-14-588 en la variación de cambios de referencia

Periodo

Horas totales

perdidas

torno LU25

Horas perdidas

referencia

OIS-14-588

Participación

%

Costo de horas totales

perdidas torno LU25

Costo de

Participación de la referencia

OIS-14-588

Ene 14 44 13,2 30% $ 4.562.184 $ 1.368.655

Feb 14 55 27,5 50% $ 5.702.730 $ 2.851.365

Mar 14 43 17,2 40% $ 4.458.498 $ 1.783.399

Abr 14 44 8,8 20% $ 4.562.184 $ 912.437

May 14 48 16,8 35% $ 4.976.928 $ 1.741.925

Jun 14 37 18,5 50% $ 3.836.382 $ 1.918.191

Jul 14 45 8,1 18% $ 4.665.870 $ 839.857

Ago 14 54 27 50% $ 5.599.044 $ 2.799.522

Sep 14 42 8,4 20% $ 4.354.812 $ 870.962

Oct 14 50 9 18% $ 5.184.300 $ 933.174

Nov 14 42 16,8 40% $ 4.354.812 $ 1.741.925

Dic 14 40 8 20% $ 4.147.440 $ 829.488

Ene 15 34 17 50% $ 3.525.324 $ 1.762.662

Feb 15 32 11,2 35% $ 3.317.952 $ 1.161.283

Mar 15 29 8,7 30% $ 3.006.894 $ 902.068

Abr 15 25 8,75 35% $ 2.592.150 $ 907.253

May 15 32 6,4 20% $ 3.317.952 $ 663.590

Jun 15 22 6,6 30% $ 2.281.092 $ 684.328

Jul 15 21 8,4 40% $ 2.177.406 $ 870.962

Ago 15 26 9,1 35% $ 2.695.836 $ 943.543

TOTAL 765 255,45 33% $ 79.319.790 $ 26.486.589

Fuente: elaboración propia, a partir de información suministrada por la empresa

6.3.3 Revisión de hojas de reporte

Después de revisar los datos suministrados por la empresa objeto de estudio durante el periodo

enero de 2014 y agosto de 2015 y encontrar algunas oportunidades de mejora, se procede con la

revisión de las hojas de reporte, con el propósito de encontrar eventos reportados durante la

52

ejecución de un cambio de referencia e identificar las posibles causas que generan las variaciones

de tiempo.

Al revisar la existencia de las hojas de reporte se encuentra que la empresa cuenta con una

plataforma ERP (JD Edwards) en la cual registra el tiempo que toma el cambio es decir, el

momento en el que se inicia y el momento que termina, siendo esto una condición general para el

proceso, sin embargo, en la empresa no existe a la fecha de la revisión, un documento u hoja de

reporte que permita el seguimiento de las actividades y una posible mejora, es decir, que el

sistema de registro de información de la empresa no permite llegar a las causas reales que

ocasionan las variaciones de los tiempos de cambio.

6.3.4 Revisión de instructivos de trabajo existentes

Al no tener la información detallada o específica sobre los cambios de referencia, se decide

revisar los procedimientos existentes, con el fin de encontrar la descripción de las actividades

realizadas durante la ejecución de un cambio, no obstante a la fecha de la revisión, se puede

evidenciar que no existen instructivos de trabajo o procedimientos relacionados con los cambios

de referencia.

6.3.5 Observar (SMED)

Como no se dispone de información sobre el proceso, ni registros que permitan identificar la

fuente de las causas, se decide emplear la fase de observar de la metodología SMED con el fin de

registrar las actividades que se ejecutan durante el alistamiento de la referencia OIS-14-588, que

al momento de la realización del trabajo de campo del equipo de expertos estaba siendo

manufacturado, además teniendo en cuenta los criterios ya mencionados en el literal 6.3.1.

Esta referencia consta de un buje de bronce, que posee mecanizados cilíndricos en diámetros

exteriores e interiores, ranurado interior y exterior, alesado, perforado axial, perforado radial,

herramienta viva, tronzado, ver plano de fabricación en el Anexo 3 (Plano de fabricación para la

referencia OIS-14-588).

53

6.3.6 Filmar (SMED)

Para poder determinar con precisión las actividades que se realizan en un cambio de referencia en

la máquina LU25, se decidió realizar una filmación de todo el proceso, La grabación se realizó

en forma continua, sin cortes ni ediciones, ya que de esta manera queda registrado en su totalidad

lo que el operador realiza, lo cual permite organizar y tomar el tiempo de cada una de las

actividades que se realizan durante el cambio de referencia, ver ilustración 19, donde se presentan

algunas capturas de la filmación. Una vez analizado el video, se establecerán las actividades a

realizar durante el cambio de referencia y su operación en general, se determina el tiempo de cada

operación apoyándose con grabaciones en video y posteriormente de acuerdo con la metodología

SMED se separarán las actividades que se clasifican como actividades internas y externas,

determinando cuáles pueden realizarse con la máquina en marcha y cuáles no.

Ilustración 19. Capturas de la filmación de cambio de referencia máquina LU25

Fuente: elaboración propia, a partir de filmación realizada en la empresa

54

A continuación se realiza una breve descripción de la ilustración 19 donde se evidencian los

grupos de las actividades principales de un cambio de referencia en el torno LU25 de acuerdo con

el número que identifica cada imagen:

1. Asignación de la actividad y documentación

2. Bajar Mordazas

3. Bajar bujes de empack

4. Montar bujes de empack

5. Montar mordazas blandas

6. Alesado de mordazas

7. Montar el tramo de material

8. Llamar el programa

9. Editar número de herramientas en el programa

10. Montaje de herramientas fijas

11. Montaje de herramientas motorizadas

12. Cambio de insertos en herramientas montadas

13. Compensar herramientas y tomar cero de pieza

14. Patronamiento de instrumentos de medición

15. Lanzamiento de primera pieza

16. Verificación de primera pieza

El equipo de expertos a partir de lo observado realiza el diagrama de proceso, que se muestra en

el Anexo 4 (Diagrama de proceso para el cambio de la referencia OIS-14-588), en este

documento se detallan cuáles son todas las actividades realizadas con su respectiva operación y

también se describe cada uno de los grupos de las actividades principales del proceso. De esta

manera se evidencia que existen 16 grupos y 96 actividades, las cuales tienen asignado un

tiempo de operación de 174 minutos y durante la observación ejecutada al operario de turno

(Total 3 operarios en 3 turnos), se registró una duración promedio estas actividades de 227,6

minutos, es decir, un 30,8% por encima de lo asignado; En la tabla 8, se muestra un resumen del

diagrama de proceso por grupo de actividades, realizados durante el proceso de cambio de la

55

referencia OIS-14-588 en la máquina LU25 permitiendo ver como las actividades que componen

estos grupos se identifica según sea operación, desplazamiento, inspección o espera.

Tabla 8. Resumen de las actividades realizadas durante el cambio descritas por grupos

No. Grupo de Actividad Cantidad de Actividades

Operación Desplazamiento Inspección Espera

I Asignación de la actividad y documentación 6 5 1 3

II Bajar mordazas montadas 12 3 - -

III Bajar bujes de empack 4 4 - 1

IV Montar bujes de empack 1 - -

V Montar mordazas blandas 3 1 -

VI Alesado de mordazas 9 5 1 1

VII Montar el tramo de material 2 - - -

VIII Llamar programa - 1 - -

IX Editar número de herramientas en el programa 5 - - -

X Montaje de herramientas fijas 3 3 - -

XI Montaje de herramientas motorizadas 3 3 - 1

XII Cambio de insertos en herramientas montadas 3 3 - 1

XIII Compensar herramientas y tomar de cero 1 - - -

XIV Patronamiento de instrumentos de medición 1 1 - -

XV Lanzamiento de primera pieza 2 - - -

XVI Verificación de primera pieza

2 1 -

Total de actividades 55 31 3 7

Fuente: elaboración propia

6.3.7 Diagrama de desplazamientos (espagueti)

En complemento, para representar y reconocer los desplazamientos generados durante el

seguimiento a la referencia OIS-14-588 en el torno LU25, se realiza un diagrama de espagueti,

permitiendo visualizar gráficamente los movimientos que realiza el operador durante un cambio

de referencia. Estos desplazamientos, correspondientes a la situación actual, se pueden observar

en la ilustración 20.

56

Ilustración 20. Diagrama de desplazamiento en la referencia OIS-14-588

Fuente: elaboración propia, a partir de plano suministrado por la empresa

57

En la tabla 9, se resumen los desplazamientos realizados en un proceso de producción promedio

de la referencia OIS-14-588.

Tabla 9. Desplazamientos actuales para la referencia OIS-14- 588 en el torno LU25

Destino (*) Cantidad de

Desplazamientos

Distancia del

Desplazamiento (m)

Total recorrido (m)

(Cantidad *

Distancia)

Tiempo (min)

Área de alistamientos 6 60 360 5.0

Escritorio supervisor 6 12 72 2.70

La máquina 11 6 30 4.40

Torno auxiliar en la celda 3 12 48 4.03

Mueble de herramientas

o punto de recolección 5 6 48

0,96

Total 31 96 558 17.09

Tiempo asignado para el cambio de la referencia (min) 174

Tiempo real reportado durante el cambio de la referencia (min) 227.6

Tiempo de variación total (min) 53,6

Porcentaje de participación de los desplazamientos en el tiempo de variación total 32%

(*) Los movimientos son siempre desde el torno LU25 establecido como base.

Fuente: elaboración propia

El tiempo asignado para la manufactura de la referencia es 174 minutos, sin embargo el tiempo

observado en proceso y su representación en el diagrama es de 227,6 minutos, representando una

variación negativa de 53,6 minutos, equivalente al 30,8%. De las variaciones mencionadas en la

referencia OIS-14-588 durante un cambio, el 32% corresponde a los desplazamientos, los cuales

representan 17,09 minutos.

6.3.8 Identificación y clasificación de las actividades (SMED)

Inicialmente se genera el listado de las actividades secuenciales de alistamiento efectuadas para la

referencia con la máquina detenida, donde se registra el tiempo de cada una y su clasificación en

actividades internas y externas según su participación en el proceso; la separación de las

actividades busca principalmente el traslado hacia actividades externas de acuerdo con los

principios de SMED, estudiando también la posibilidad de acortar el tiempo de ejecución de las

actividades internas. Inicialmente todas las operaciones se hallan mezcladas y se realizan como si

fuesen internas, por eso es tan importante la fase de identificación y separación, ver tabla 10.

58

Tabla 10. Clasificación de las actividades para el cambio de referencia OIS-14-588

Grupo

Actividad Descripción de la actividad

Actividad

Interna

Actividad

Externa

Tiempo

min. Total

I ASIGNACIÓN DE LA ACTIVIDAD Y DOCUMENTACION 26,8

1 Asignación a la orden de trabajo x 3

2 Desplazamiento al computador de reporte x 0,5

3 Reporte a la orden de trabajo x 0,3

4 Revisar documentación x 5

5 Se dirige al área de pre-alistamientos x 2

6 Solicita herramientas e instrumentos x 0,5

7 Solicita dispositivos x 0,5

8 Hace una espera x 3

9 Busca al supervisor aprobación del vale de herramientas x 1

10 Espera que el supervisor revise existencias y apruebe x 1

11 Se dirige al área de pre-alistamientos x 2

12 Hace una espera x 2

13 Recibe herramientas y dispositivos x 2

14 Se dirige al área de la máquina x 2

15 Ubica herramientas en el mueble de herramientas x 2

II BAJAR MORDAZAS MONTADAS 6,9

16 Busca herramientas de mano para bajar las mordazas. x 1,5

17 Se dirige a la máquina x 0,2

18 Utiliza llave allen de 12 mm x 0,5

19 Utiliza martillo de goma x 0,5

20 Desajusta tornillos (6 unid) x 1

21 Desmonta mordaza de la popa x 0,5

22 Lleva mordazas al banco de trabajo. x 0,2

23 Baja tornillos x 0,7

24 Utiliza cepillo con cerdas de acero x 0,3

25 Limpia estrías de las mordazas actuales x 0,3

26 Sopletear mordazas actuales x 0,3

27 Limpia tuercas de sujeción mordazas x 0,6

28 Recoge la herramienta utilizada x 0,1

29 Se dirige al mueble de herramientas x 0,2

30 Ubica herramientas en el mueble de herramientas x 0,1

III BAJAR BUJES DE EMPACK 3

31 Se desplaza a buscar el supervisor para previa autorización x 0,3

32

Se dirige al área de pre-alistamientos a recoger la barra de

extracción x 0,2

33 Espera la entrega x 0,5

34 Se dirige a la máquina x 0,2

35 Lleva la barra de extracción x 0

36 Usa la barra por la parte trasera del husillo extrae bujes x 0,5

37 Se dirige al mueble de herramienta x 0,1

38 Ubica bujes en el punto de recolección. x 0,2

39 Limpiar husillo con aire x 1

IV MONTAR BUJES DE EMPACK 3

40 Introduce 3 bujes de empack al husillo x 3

V MONTAR MORDAZAS BLANDAS 3,5

41 Se dirige a la máquina x 0,2

42 Limpiar mordazas y estrías de la copa x 0,5

43 Inserta 6 tornillos y 6 tuercas para las mordazas x 2

44 Hace el montaje de las 3 mordazas x 0,8

59

Clasificación de las actividades para el cambio de referencia OIS-14-588 (Continuación)

Grupo

Actividad Descripción de la actividad

Actividad

Interna

Actividad

Externa

Tiempo

min. Total

VI ALESADO DE MORDAZAS 23,2

45 Se desplaza a buscar el supervisor para previa autorización x 0,3

46 Se dirige al área de pre alistamientos x 0,4

47 Solicita anillos para rectificado y barra de alesado x 0,1

48 Hace una espera x 0,6

49 Se dirige a la máquina x 0,2

50 Procede con el alesado x 4,5

51 Hace el montaje de la barra utiliza buje de 1" x 4

52 Coloca límites de desplazamiento a la torreta x 1

53 Inserta anillo para rectificado x 1

54 Realiza un alesado manual x 5

55 Verifica circular run out x 3

56 Baja la barra de alesado utilizada x 2

57 Se dirige al mueble de herramientas x 0,2

58 Ubica en el punto de recolección. x 0,7

59 Se dirige a la máquina x 0,2

60 Continua con el montaje x 0,8

VII MOTAR EL TRAMO DE MATERIAL 1,2

61 Ajusta la presión de las mordazas x 0,2

62 Verifica circular run out x 1

VIII LLAMAR PROGRAMA 0,1

63 Se dirige al tablero de programación x 0,1

IX EDITAR HERRAMIENTAS EN EL PROGRAMA 5,9

X MONTAJE DE HERRAMIENTAS FIJAS 40

64 Se dirige a la máquina x 0,2

65 Desmonta herramientas que no necesita x 7

66 Se dirige al mueble de herramientas x 0,2

67 Ubica en el punto de recolección. x 0,5

68 Toma herramientas nuevas x 0,1

69 Se dirige a la máquina x 0,2

70 Realiza montaje de herramientas nuevas x 30

71 Se ajustan las longitudes de acuerdo a la necesidad x 2

XI MONTAJE DE HERRAMIENTAS MOTORIZADAS 39

72 Se desplaza a buscar el supervisor para previa autorización x 0,3

73 Se dirige al área de pre-alistamientos x 0,2

74 Solicita extensiones, boquillas y herramienta de sujeción x 0,2

75 Espera la entrega x 0,5

76 Se dirige a la máquina x 0,3

77 Inicia montaje y alineación de dos portaherramientas radiales. x 33

78 Se montan las herramientas x 4,5

XII CAMBIO DE INSERTOS EN HERRAMIENTAS MONTADAS 5

79 Baja insertos viejos o utilizados en malas condiciones x 2

80 Se desplaza a buscar el supervisor para previa autorización x 0,3

81 Se dirige al área de pre-alistamientos x 0,2

82 Solicita cambio de insertos viejos por insertos nuevos x 0,1

83 Espera la entrega x 0,2

84 Se dirige a la máquina x 0,2

85 Montar insertos en condiciones de uso x 2

60

Clasificación de las actividades para el cambio de referencia OIS-14-588 (Continuación)

Grupo

Actividad Descripción de la actividad

Actividad

Interna

Actividad

Externa

Tiempo

min. Total

XIII COMPENSAR HERRAMIENTAS Y TOMAR DE CERO 16

86 Se compensan 12 herramientas x 12

87 Toma de cero en la torreta a "A" x 2

88 Toma de cero en la torreta a "B" x 2

XIV PATRONAMIENTO DE INSTRUMENTOS DE MEDICIÓN 15

89 Se buscan instrumentos de medición faltantes x 3

90 Se patrona los instrumentos de medición x 12

XV LANZAMIENTO DE PRIMERA PIEZA 15

91 Se inicia lanzamiento paso a paso x 15

XVI VERIFICACIÓN DE PRIMERA PIEZA 24

92 Se desplaza a buscar el supervisor para previa autorización x 0,5

93 Se hace verificación x 10

94 Se dirige a la máquina x 0,5

95 Se hacen los ajustes necesarios x 6

96 Se aprueba y se continúa con el proceso. x 7

TIEMPO TOTAL DEL CAMBIO DE REFERENCIA (minutos) 227,6

TIEMPO ASIGNADO PARA EL CAMBIO DE REFERENCIA (minutos) 174

VARIACION DE TIEMPO (minutos) 53,6

PORCENTAJE DE VARIACIÓN 30.8%

Fuente: elaboración propia, a partir de datos obtenidos en el proceso

Se puede apreciar que el alistamiento cuenta con actividades que se pueden realizar mientras la

máquina está en funcionamiento y que actualmente se hacen con la máquina detenida entre ellos

está toda la preparación de elementos de sujeción. (Mordazas, dados de sujeción, tornillos, bujes,

extensiones boquillas entre otras); de acuerdo con este registro de las actividades, el tiempo de

operación total fue de 227,6 minutos, equivalente a 3,8 horas; el tiempo asignado para el

alistamiento de esta referencia es de 2,93 horas, lo que equivale a una desviación del tiempo de

alistamiento del 30.8%.

6.3.9 Lluvia de ideas

Teniendo en cuenta que con la revisión de datos, reportes, instructivos y seguimiento al proceso

de cambio de referencia no se llegó a la determinación de las causas raíces, se acordó hacer una

lluvia de ideas, con el propósito de confrontar con los especialistas y el personal operativo de la

celda revisar los datos obtenidos y de esta manera llegar a las causas que están generando las

variaciones de tiempo en las actividades de cambio de referencia de la celda de torno, esta

actividad fue desarrollada durante tres horas, el facilitador de la reunión fue el coordinador de

61

manufactura de partes y de la cual se constata su realización según el Anexo 5 (Registro de

asistencia para la lluvia de ideas); los participantes son operarios de torno, programadores de

torno, supervisores de manufactura de partes y autores del presente trabajo; todos los

participantes de la reunión participaron activamente durante la generación de ideas, la recolección

fue llevada a cabo mediante el uso de una pizarra de modo que el equipo pudiera visualizarlas

fácilmente para posteriormente proceder con la aclaración de las ideas y tratar de que cada

integrante del equipo las entienda tal como han sido formuladas; ver resultados que se presentan

en la tabla 11.

Tabla 11. Resultado de la lluvia de ideas

No Causas

1 Alistamiento incorrecto de herramientas, dispositivos e instrumentos de medición

2 Desorden en el sitio de trabajo

3 Fallos de máquina

4 No existen instructivos o procedimientos para la ejecución del cambio

5 No hay una ubicación definida para los elementos y accesorios de la máquina

6 Falta de señalización en las estanterías para herramientas

7 Tiempos muertos en la búsqueda y preparación de accesorios para las herramientas motorizadas y fijas

8 Se presentan desplazamientos innecesarios durante el cambio

9 No hay lista de herramientas de mano para la realización de los cambios

10 No se realiza control sobre los tiempos de cambio

11 Se presenta alta rotación de personal

12 Se generan errores por factores humanos

13 Las actividades del cambio de referencia están mal distribuidas

14 Se presentan tiempos muertos por la falta de disponibilidad de herramientas

15 Se invierten altos tiempos en la preparación de herramientas con la máquina detenida

16 Espacio mal utilizado en la zona de trabajo

17 Las herramientas que se utilizan con mayor frecuencias se encuentran retiradas de la máquina

Fuente: elaboración propia, a partir de la lluvia de ideas

6.3.10 Diagrama causa - efecto

Finalmente con el fin de representar gráficamente las posibles causas, se condensa la información

en un diagrama de Ishikawa, ver ilustración 21.

62

Ilustración 21. Diagrama de Ishikawa

Fuente: elaboración propia a partir de los resultados de la lluvia de ideas

Se generan errores por

factores humanos

Las actividades del

cambio de referencia

están mal distribuidas

Se presenta alta rotación

de personal

Fallos de máquina No se realiza

control sobre los

tiempos de

cambio

Por la falta de

disponibilidad de

herramientas se

presentan tiempos

muertos

Desorden en el sitio de trabajo

No hay una ubicación definida para

los elementos y accesorios de la

máquina

Falta de señalización en las estanterías

para herramientas

Espacio mal utilizado en la zona de

trabajo

Las herramientas que se utilizan con

mayor frecuencias se encuentran

retiradas de la máquina

Alistamiento incorrecto de

herramientas, dispositivos e

instrumentos de medición

No existen instructivos para la

ejecución del cambio.

Tiempos muertos en la búsqueda y

preparación de accesorios para las

herramientas motorizadas y fijas

Se invierten altos tiempos en la

preparación de herramientas con la

máquina detenida

Se presentan desplazamientos

innecesarios durante el cambio

No hay lista de herramientas de mano

para la realizar cambios TIEMPOS

DE CAMBIO DE

REFERENCIA

MÉTODO MÁQUINA MEDICIÓN

MEDIO AMBIENTE

AMBIEENTEMATE

MANO DE OBRA MATERIALES

63

A partir de los resultados encontrados durante la lluvia de ideas, se procede con la priorización de

las posibles causas, en búsqueda de las causas raíces. Ver tabla 12.

Tabla 12. Priorización de posibles causas

1: No impacta. 3: impacto mínimo. 5: impacto medio. 7: impacto significativo. 10: impacto total.

Causas

Efecto

Variación en los tiempos de cambio

Tello Salcedo Ruiz Arroyave Viveros Total Prioridad

Se invierten altos tiempos en la preparación de

herramientas con la máquina detenida 10 10 10 10 10 50 1

Tiempos muertos en la búsqueda y preparación de

accesorios para las herramientas motorizadas y fijas 10 7 10 10 10 47 2

Se generan errores por factores humanos 10 10 10 7 7 44 3

Alistamiento incorrecto de herramientas,

dispositivos e instrumentos de medición 7 10 7 7 7 38 4

No existen instructivos o procedimientos para la

ejecución del cambio 10 5 7 7 7 36 5

Las herramientas que se utilizan con mayor

frecuencias se encuentran retiradas de la máquina 7 7 7 7 7 35 6

Espacio mal utilizado en la zona de trabajo 7 7 7 7 7 35 7

Las actividades del cambio de referencia están mal

distribuidas 7 5 7 7 7 33 8

No hay una ubicación definida para los elementos

y accesorios de la máquina 7 7 5 3 10 32 9

Desorden en el sitio de trabajo 7 10 3 5 5 30 10

Falta de señalización en las estanterías para

herramientas 7 7 5 5 5 29 11

Se presentan desplazamientos innecesarios durante

el cambio 5 5 5 5 5 25 12

No hay lista de herramientas de mano para la

realización de los cambios 3 5 5 7 5 25 13

No se realiza control sobre los tiempos de cambio 5 7 3 7 3 25 14

Se presentan tiempos muertos por la falta de

disponibilidad de herramientas 3 5 3 5 5 21 15

Se presenta alta rotación de personal 3 3 3 3 1 13 16

Fallos de máquina 1 1 3 1 3 9 17

Fuente: elaboración propia

En la priorización elaborada por el personal relacionado con el proceso (operadores,

programadores y alistadores) a las 17 posibles causas, se puede evidenciar que, 3 causas

presentaron una calificación mayor a 40 puntos, 7 causas entre 30 y 40 puntos y 7 presentan una

calificación menor a 30 puntos; con el fin de establecer las causas raíces se decide emplear una

técnica sistemática (cinco ¿Por qué?) adicional a las causas consideradas más importantes y que

obtuvieron una puntuación mayor a 40, ver tabla 13.

64

Tabla 13. Cinco ¿por qué?

Posible causa ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Causa Raíz

Se invierten

altos tiempos en

la preparación

de herramientas

con la máquina

detenida

No se han

caracterizado las

actividades internas y

las externas del

proceso

No se hace

seguimiento a las

actividades realizadas

durante el cambio de

referencia

No se realiza control

sobre los tiempos de

cambio

Falta de

estandarización del

proceso

No se tienen

procedimientos

que describan las

actividades paso a

paso del cambio de

referencia

Falta de

procedimientos

para el cambio de

referencia

Tiempos muertos

en la búsqueda y

preparación de

accesorios para las

herramientas

motorizadas y

fijas

La preparación de las

herramientas toma la

mayor parte del

tiempo de

alistamiento

El operario invierte

mucho tiempo en

búsqueda de los

elementos utilizados en

el proceso

Hay exceso de

desplazamientos

durante las

actividades de cambio

No hay una área de

herramientas e

insumos cerca de la

máquina

La distribución de

las áreas de trabajo

no es la adecuada

Mala distribución

de las áreas de

trabajo

Se generan

errores por

factores

humanos

Se presenta dificultad

para interpretar la

documentación

asociada a los

cambios de

referencia.

Los operadores no

poseen el conocimiento

necesario para realizar

el cambio de referencia

Su formación no es la

adecuada

No se realizan

capacitaciones al

personal sobre el

proceso de cambio

Falta de

capacitación del

personal operativo

Fuente: elaboración propia

65

6.4 CARACTERIZACIÓN DE LA SITUACION ACTUAL

Recogiendo la información referente a las causas probables después del análisis posterior a la

recolección de datos vía lluvia de ideas con el grupo de expertos y reconociendo la importancia

que tiene la variación de los tiempos de cambio de referencia, se establece entonces que en la

actualidad la empresa en términos generales no ha definido en forma clara las funciones, no

cuenta con las herramientas adecuadas para realizar el cambio de referencia, no se han definido

las condiciones propias de orden y aseo, bajo un marco estandarizado de proceso. Las causas

raíces entonces se pueden resumir en:

Falta de procedimientos para el cambio de referencia: no existe documento que describa paso

a paso las actividades realizadas durante el cambio de referencia

Mala distribución de las áreas de trabajo de trabajo: es decir, tanto los espacios comunes de

las zonas de trabajo, como el espacio puntual donde se realizan las actividades de

transformación de producto poseen desorden, zonas sin aseo permanente; no solo

incomodando el desarrollo de las actividades, sino también estableciendo un riesgo de

seguridad industrial

Falta de capacitación: los operadores presentan dudas en el momento de ejecutar las

actividades, esta condición obliga al operador a detener el proceso o generar errores por

factores humanos

6.5 PRIORIZACIÓN DE LAS OPORTUNIDADES DE MEJORA

Las principales propuestas de mejora se establecen en la medida en que propendan por la

reducción de los tiempos de cambio de las referencias, visualizado en la métrica de variación de

los tiempos de cambio (relación de la diferencia de los tiempos reales y los tiempos asignados

sobre los tiempos asignados).

De esta manera, el plan de acción que se diseña prioriza la aplicación de las herramientas SMED

Y 5´S las cuales permitirán establecer un ambiente de proceso bajo control y que incluya

condiciones y recursos apropiados para la ejecución de las actividades.

66

6.6 PLAN DE ACCIÓN DE MEJORA BASADO EN LAS HERRAMIENTAS SMED Y 5´S

Tabla 14. Listado de actividades a desarrollar para el plan de acción

Causa raíz Actividad propuesta Objetivo Responsable Fecha

estimada

Recursos Costo

aproximado Técnicos Humanos

Falta de

procedimientos

para la operación

de cambio de

referencia.

Desarrollo de la

metodología Smed

(observar, filmar,

conversión de

actividades, refinar y

estandarizar).

Estandarizar mediante la

creación de un

procedimiento las

actividades realizadas en

el cambio de referencia.

Coordinador de

manufactura de partes

y supervisores.

Oct 2015

Computador,

cámara

fotográfica.

Autores del

trabajo de

grado

Analista de

calidad.

$1.183.000

Mala distribución

de las áreas de

trabajo

Implementación de la

metodología 5’s

(clasificar, ordenar,

limpiar, estandarizar

y mantener la

disciplina)

Reducir los tiempos de

desplazamientos en el

área de trabajo,

estableciendo además

mejores prácticas en la

realización en las labores

de cambio de referencia y

enfocándose en la

disposición de las

herramientas y elementos

utilizados en el proceso.

Supervisores de

manufactura de partes Nov 2015

Cámara

fotográfica,

elementos de

aseo

2 Operadores

de torno

2 personas de

limpieza

1 supervisor de

manufactura de

partes

$550.000

Falta de

capacitación del

personal operativo

Sensibilización en los

procesos de

alistamientos y de

estandarización de los

procesos del área de

manufactura de partes

Generar espacios de

sensibilización para que

los operarios afiancen sus

conocimientos en el

proceso productivo

Coordinador de

manufactura de partes Ene 2016

Computador

portátil,

Video vean,

sala de

capacitaciones

de la empresa,

refrigerios.

Todos los

operadores de

la celda de

tornos

$ 1.350.000

Total $3´083.000

Fuente: elaboración propia

67

A partir de la identificación de las causas raíces relacionadas con la variación de los tiempos de

cambio de referencia se establece un plan de acción general que aplica las herramientas SMED y

5’S. Los criterios de este plan de acción se soportaron en la teoría, la experiencia de los

participantes y la metodología definida en el presente trabajo de grado; este plan de acción

establece además una estimación en los tiempos de ejecución y el costo aproximado en la

ejecución de las actividades propuestas, así como los responsables de su implementación y los

recursos empleados en la misma.

6.7 DESARROLLO DE LA PROPUESTA

El plan de acción está definido con el fin de atacar las principales causas identificadas que

afectan los tiempos de cambio de referencia.

Las principales causas identificadas son: falta de procedimientos para la ejecución de los cambios

de referencia, la mala distribución de las áreas de trabajo y la falta de capacitación del personal

operativo, de esta manera se relaciona a continuación como se procede con el fin de alcanzar cada

uno de los objetivos buscados al corregir las causas mencionadas, identificando el plan a seguir,

la metodología empleada y el fin buscado.

6.7.1 Creación de un procedimiento basado en metodología SMED para estandarizar las

actividades de cambio de referencia.

La primera causa identificada es la falta de procedimientos para la operación de cambio de

referencia relacionada con la carencia de instructivos para la realización de los cambios de

referencia.

El plan de acción en este primer punto establece la creación de un procedimiento para la

realización del proceso de cambio de referencia con el fin de definir clara y detalladamente las

actividades que deben realizarse para reducir las variaciones en los tiempos ejecutados durante su

realización.

La creación de estos procedimientos responde entonces a la ejecución sistematizada de la

herramienta SMED.

68

De esta manera, se ejecutarán las siguientes actividades para llevar a cabo esta parte del plan de

acción:

a. Identificación de actividades: se ejecutan las fases Observar y Filmar de la metodología

SMED con el objetivo de conocer detalladamente el proceso y su consiguiente secuencia

en las actividades ejecutadas.

b. Clasificación de actividades: de acuerdo con la metodología SMED se busca en esta

instancia separar las actividades que se pueden realizar con la máquina en marcha

(actividades externas) de las que no (actividades internas).

c. Conversión de actividades internas en externas: en esta parte se busca establecer la mayor

cantidad de actividades cuya ejecución sea cuando la máquina se encuentre en operación.

Se cuenta con la ayuda del grupo de expertos y se busca la reducción de los tiempos de

cambio.

d. Propuesta de mejoramiento de las condiciones de operación: utilizando la metodología

5’S, se clasifican las herramientas o instrumentos que soportan y se revisan las

condiciones generales del espacio de trabajo donde se ejecuta el proceso de cambio de

referencia, con el fin de mejorar las condiciones de trabajo y contribuir a la reducción de

los tiempos muertos generados.

e. Propuesta de mejoramiento adicional: se revisan posibles mejoramientos adicionales en

los modos de trabajo y en la ejecución de las actividades en el proceso de cambio de

referencia.

f. Permanencia de la mejora: con el fin de mantener la mejora en las variaciones en los

tiempos de cambio se establece el procedimiento con la definición de la estandarización

de la operación de cambio de referencia y se plantean además, labores de seguimiento y

monitoreo a su ejecución.

6.7.2 Rediseño del área de trabajo

La segunda causa identificada es la mala distribución de las áreas de trabajo relacionada con las

condiciones generales del sitio donde se ejecuta el proceso de cambio de referencia; el plan de

acción en este punto es el rediseño de las condiciones de operación del proceso de cambio de

69

referencia con el fin de reducir los desplazamientos innecesarios de los operarios encargados y

por ende impactar en las variaciones de los tiempos de cambio.

Esta causa es atacada con el empleo de las herramientas SMED y 5’S e incluyen las siguientes

actividades:

a. Propuesta de mejoramiento de las condiciones de operación: utilizando la metodología

5’S, se clasifican las herramientas o instrumentos que soportan y se revisan las

condiciones generales del espacio de trabajo donde se ejecuta el proceso de cambio de

referencia, con el fin de mejorar las condiciones de trabajo y contribuir a la reducción de

los tiempos muertos generados. Esto incluye establecer las condiciones de limpieza del

espacio donde se ejecuta el proceso.

b. Medición de los desplazamientos: se identifican los desplazamientos realizados por los

operarios durante los cambios de referencia y se plantean reducciones a estos, redundando

en los tiempos de cambio de la referencia.

c. Permanencia de la mejora: con el fin de mantener la mejora en las variaciones en los

tiempos de cambio se incluye lo propuesto en los literales a y b en el procedimiento con la

definición de la estandarización de la operación de cambio de referencia y se plantean

además, labores de seguimiento y monitoreo a su ejecución.

6.7.3 Capacitación al personal operativo

La última causa identificada es la falta de capacitación del personal operativo relacionada con el

nivel de entrenamiento con el que cuentan los operarios y personal involucrado con el cambio de

las referencias.

El plan de acción en este punto es la formulación y diseño de una campaña de sensibilización al

personal operativo acerca de las actividades y procedimientos de cambio de referencia con el fin

de mantener en el tiempo las buenas prácticas favoreciendo la reducción de las variaciones de los

tiempos de cambio en el largo plazo.

70

Se incluyen las siguientes actividades:

a. Creación de un plan de sensibilización: se estructura un plan de sensibilización en los

procesos de inducción y reinducción en los procesos de alistamiento y de estandarización

de los procesos del área de manufactura de partes que incluya el proceso de cambio de

referencia y el mantenimiento de las condiciones del sitio de trabajo durante su desarrollo.

b. Permanencia de la mejora: con el fin de mantener la mejora en las variaciones en los

tiempos de cambio se establecen labores de seguimiento y monitoreo a su ejecución.

6.8 IMPLEMENTACIÓN

Para la implementación del plan de acción se define que el grupo de expertos sea conformado por

el coordinador del área de manufactura, supervisores, operarios líderes y personal de apoyo,

quienes se encargan, entre otras funciones, de definir los roles y responsabilidades de las

personas involucradas en el desarrollo de las etapas del plan de acción, tales como jefes y

operarios de cada máquina. Se da inicio a la implementación en el mes de septiembre del año

2015. La implementación se define según el plan de acción explicado en el literal anterior, es

decir, realizando las acciones que eliminen las principales causas ya identificadas.

6.8.1 Creación de un procedimiento basado en metodología SMED para estandarizar las

actividades de cambio de referencia.

La implementación de las actividades que permitan la creación de un procedimiento para

estandarizar los cambios de referencia dando solución a la primera causa identificada es la

siguiente:

6.8.1.1 Identificación de actividades.

Esta primera parte de la implementación emplea las fases Observar y Filmar de la metodología

SMED con el objetivo de conocer detalladamente el proceso y su consiguiente secuencia en las

71

actividades ejecutadas y fue mencionada en detalle en el apartado 6.3 correspondiente al

diagnóstico de la situación actual.

En resumen se evidenció que el proceso de cambio de referencia se compone de 96 actividades

clasificadas en 16 grupos de actividades cuya ejecución está por encima del tiempo programado

en un 30,8%.

Estas actividades a su vez se clasificaron mediante el uso de un diagrama de proceso en

operación, desplazamiento, inspección y espera; donde 31 de las 96 actividades (56%)

corresponden a desplazamientos y estos representan el 32% del tiempo de variación en los

cambios de referencia.

6.8.1.2 Clasificación de actividades

De acuerdo con la metodología SMED, se realiza una revisión de las actividades durante el

proceso de cambio de referencia y se establece cuales se realizan con la máquina detenida y

cuales con la máquina en movimiento. De esta manera se evidencia que la totalidad de las 96

actividades se clasifican como interna.

Esta primera clasificación, que hace parte del literal 6.3 del presente documento muestra también

que existe un potencial de mejora en labores relacionadas principalmente con los elementos de

sujeción.

6.8.1.3 Conversión de actividades internas en externas (SMED)

La conversión de actividades internas en externas tiene como fin principal la reducción de los

tiempos de cambios de referencia; con la ayuda del grupo de expertos se procede a realizar una

conversión de las actividades ya identificadas, tal como lo propone la herramienta SMED. Ver

tabla 15.

72

Tabla 15. Conversión de actividades para el cambio de referencia OIS-14-588

Grupo

Actividad Descripción de la actividad

Actividad

Interna

Actividad

Externa

Tiempo

min. Total

I ASIGNACIÓN DE LA ACTIVIDAD Y DOCUMENTACION 26,8

1 Asignación a la orden de trabajo x 3

2 Desplazamiento al computador de reporte x 0,5

3 Reporte a la orden de trabajo x 0,3

4 Revisar documentación x 5

5 Se dirige al área de pre-alistamientos x 2

6 Solicita herramientas e instrumentos x 0,5

7 Solicita dispositivos x 0,5

8 Hace una espera x 3

9 Busca al supervisor aprobación del vale de herramientas x 1

10 Espera que el supervisor revise existencias y apruebe x 1

11 Se dirige al área de pre-alistamientos x 2

12 Hace una espera x 2

13 Recibe herramientas y dispositivos x 2

14 Se dirige al área de la máquina x 2

15 Ubica herramientas en el mueble de herramientas x 2

II BAJAR MORDAZAS MONTADAS 6,9

16 Busca herramientas de mano para bajar las mordazas. x 1,5

17 Se dirige a la máquina x 0,2

18 Utiliza llave allen de 12 mm x 0,5

19 Utiliza martillo de goma x 0,5

20 Desajusta tornillos (6 unid) x 1

21 Desmonta mordaza de la popa x 0,5

22 Lleva mordazas al banco de trabajo. x 0,2

23 Baja tornillos x 0,7

24 Utiliza cepillo con cerdas de acero x 0,3

25 Limpia estrías de las mordazas actuales x 0,3

26 Sopletear mordazas actuales x 0,3

27 Limpia tuercas de sujeción mordazas x 0,6

28 Recoge la herramienta utilizada x 0,1

29 Se dirige al mueble de herramientas x 0,2

30 Ubica herramientas en el mueble de herramientas x 0,1

III BAJAR BUJES DE EMPACK 3

31 Se desplaza a buscar el supervisor para previa autorización x 0,3

32

Se dirige al área de pre-alistamientos a recoger la barra de

extracción x 0,2

33 Espera la entrega x 0,5

34 Se dirige a la máquina x 0,2

35 Lleva la barra de extracción x 0

36 Usa la barra por la parte trasera del husillo extrae bujes x 0,5

37 Se dirige al mueble de herramienta x 0,1

38 Ubica bujes en el punto de recolección. x 0,2

39 Limpiar husillo con aire x 1

IV MONTAR BUJES DE EMPACK 3

40 Introduce 3 bujes de empack al husillo x 3

V MONTAR MORDAZAS BLANDAS 3,5

41 Se dirige a la máquina x 0,2

42 Limpiar mordazas y estrías de la copa x 0,5

43 Inserta 6 tornillos y 6 tuercas para las mordazas x 2

44 Hace el montaje de las 3 mordazas x 0,8

73

Conversión de actividades para la referencia OIS-14-588 (continuación)

Grupo

Actividad Descripción de la actividad

Actividad

Interna

Actividad

Externa

Tiemp

o min.

Tota

l

VI ALESADO DE MORDAZAS 18,1

45 Se desplaza a buscar el supervisor para previa autorización x 0,3

46 Se dirige al área de pre alistamientos x 0

47 Solicita anillos para rectificado y barra de alesado x 0

48 Hace una espera x 0

49 Se dirige a la máquina x 0,2

50 Procede con el alesado x 4,5

51 Hace el montaje de la barra utiliza buje de 1" x 0

52 Coloca límites de desplazamiento a la torreta x 1

53 Inserta anillo para rectificado x 1

54 Realiza un alesado manual x 5

55 Verifica circular run out x 3

56 Baja la barra de alesado utilizada x 2

57 Se dirige al mueble de herramientas x 0,2

58 Ubica en el punto de recolección. x 0,7

59 Se dirige a la máquina x 0,2

60 Continua con el montaje x 0,8

VII MOTAR EL TRAMO DE MATERIAL 1,2

61 Ajusta la presión de las mordazas x 0,2

62 Verifica circular run out x 1

VIII LLAMAR PROGRAMA 0,1

63 Se dirige al tablero de programación x 0,1

IX EDITAR NUMERO DE HERRAMIENTAS EN EL PROGRAMA 5,9

X MONTAJE DE HERRAMIENTAS FIJAS 39,1

64 Se dirige a la máquina x 0

65 Desmonta herramientas que no necesita x 7

66 Se dirige al mueble de herramientas x 0

67 Ubica en el punto de recolección. x 0

68 Toma herramientas nuevas x 0,1

69 Se dirige a la máquina x 0

70 Realiza montaje de herramientas nuevas x 30

71 Se ajustan las longitudes de acuerdo a la necesidad x 2

XI MONTAJE DE HERRAMIENTAS MOTORIZADAS 37,5

72 Se desplaza a buscar el supervisor para previa autorización x 0

73 Se dirige al área de pre-alistamientos x 0

74 Solicita extensiones, boquillas y herramienta de sujeción x 0

75 Espera la entrega x 0

76 Se dirige a la máquina x 0

77 Inicia montaje y alineación de dos portaherramientas radiales. x 33

78 Se montan las herramientas x 4,5

XII CAMBIO DE INSERTOS EN HERRAMIENTAS MONTADAS 0,3

79 Baja insertos viejos o utilizados en malas condiciones x 0

80 Se desplaza a buscar el supervisor para previa autorización x 0,3

81 Se dirige al área de pre-alistamientos x 0

82 Solicita cambio de insertos viejos por nuevos x 0

83 Espera la entrega x 0

84 Se dirige a la máquina x 0

85 Montan insertos en condiciones de uso x 0

XIII COMPENSAR HERRAMIENTAS Y TOMAR DE CERO 16

86 Se compensan 12 herramientas x 12

87 Toma de cero en la torreta a "A" x 2

88 Toma de cero en la torreta a "B" x 2

XIV PATRONAMIENTO DE INSTRUMENTOS DE MEDICIÓN 12

89 Se buscan instrumentos de medición faltantes x 0

90 Se patronan los instrumentos de medición x 12

74

Conversión de actividades para la referencia OIS-14-588 (continuación)

Grupo

Actividad Descripción de la actividad

Actividad

Interna

Actividad

Externa

Tiempo

min. Total

XV LANZAMIENTO DE PRIMERA PIEZA 15

91 Se inicia lanzamiento paso a paso x 15

XVI VERIFICACIÓN DE PRIMERA PIEZA 13

92 Se desplaza a buscar el supervisor para previa autorización x 0

93 Se hace verificación x 0

94 Se dirige a la máquina x 0

95 Se hacen los ajustes necesarios x 6

96 Se aprueba y se continúa con el proceso. x 7

TIEMPO TOTAL PARA EL CAMBIO DE REFERENCIA (minutos) 201,4

TIEMPO ASIGNADO PARA EL CAMBIO DE REFERENCIA (minutos) 174

VARIACIÓN DE TIEMPO 27,4

PORCENTAJE DE VARIACIÓN 15,7%

Fuente: elaboración propia, a partir de datos obtenidos en el proceso

Con base en los resultados obtenidos de los tiempos de alistamiento en la situación actual y

después de la conversión de las actividades se puede obtener una mejora en el tiempo de

alistamiento del 15.13%, es decir que el tiempo de cambio se reduce de 227.6 min a 201.4 min

ver tabla 16. Es válido mencionar que durante el desarrollo del presente trabajo se generará

oportunidades de mejora en la conversión de actividades de los grupos I y II por ejemplo la

reubicación del equipo de cómputo en una zona más cercana para la asignación y reporte de

tiempos a una orden de trabajo y controles visuales de alarma para las etapas del proceso, esto

por mencionar solo algunas posibilidades.

Tabla 16. Resumen de conversión de actividades internas a externas

SEGUIMIENTO AL CAMBIO DE REFERENCIA OIS-14-588

Descripción Situación Inicial Conversión de actividades

Actividad interna 96 72

Actividad externa 0 24

Tiempo actual total (min) 227,6 201,6

Tiempo asignado (min) 174 174

Variación de tiempo (min) 53.6 27,4

Porcentaje de variación 30.8% 15,7%

Fuente: elaboración propia, a partir de información suministrada por la empresa.

75

6.8.1.4 Propuesta de mejoramiento de las condiciones de operación

Esta parte de la propuesta involucra la aplicación de la metodología 5’s y sus etapas principales,

de esta manera se muestra como se aplica esta metodología con el fin de mejorar las condiciones

de operación y en general del área de trabajo.

Clasificar (5’s): Se hace con el fin de retirar todos los elementos del lugar de trabajo que no son

necesarios y mantener los necesarios para realizar el cambio de referencia, también mejora las

condiciones del lugar de trabajo, liberando espacio y reduciendo el tiempo necesario para

acceder a las herramientas; en la jornada de clasificación los operarios analizaron la celda de

trabajo y los elementos utilizados para realizar el proceso fueron clasificados en necesarios e

innecesarios. En la tabla 17 se muestra la clasificación de las herramientas o instrumentos

necesarios e innecesarios para la ejecución del cambio de referencia, a partir de la observación

realizada.

Tabla 17. Clasificación de herramientas o instrumentos encontrados en la celda de torno

Elementos Necesario Innecesario

Alicate x

Nivel x

Elementos de protección personal (desechados) x

Escuadra x

Cepillo con cerdas de acero x

Bisturí x

Copa Ratchet x

Destornillador x

Espátula x

Flexómetro x

Botadores x

Grasera x

Punzón x

Juego de boquillas ER32 selladas x

Juego de boquillas ER32 Abiertas x

Corta Frio x

Juego de boquillas ER40 selladas x

Juego de boquillas ER40 Abiertas x

76

Juego de llave hexagonal (milimétrico) x

Continuación (Tabla 17)

Elementos Necesario Innecesario

Juego de llave hexagonal (pulgada) x

Herramienta de presión (hombre solo) x

Tijeras x

Juego de limas x

Llave boca fija 13 mm x

Tornillería x

Llave de fijación transversal x

Juego de llave (Estrella - Boca fija) x

Llave articulada (pico de loro) x

Juego de lave torx x

Martillo de goma x

Martillo de acero x

Pinza x

Cantidad de elementos 21 11

Fuente: elaboración propia

Las herramientas e instrumentos definidos innecesarios fueron ubicados en una zona demarcada

para este propósito y registrados en un formato donde se especifica la acción tomada para cada

elemento (reubicar o eliminar); en la tabla 18 se muestran 11 herramientas o instrumentos que se

encontraban en la estantería del torno LU25 pero no son útiles para la ejecución de un cambio de

referencia.

Tabla 18. Acciones para herramientas o instrumentos innecesarios en la celda de trabajo

Herramienta o instrumento Innecesario Acción

Nivel x Ubicar con las herramientas de fresado

Elementos de protección personal (desechados) x Eliminar

Escuadra x Ubicar con las herramientas de fresado

Bisturí x Ubicar con las herramientas de trabajo banco

Espátula x Ubicar con las herramientas de trabajo banco

Botadores x Ubicar con las herramientas de trabajo banco

Punzón x Ubicar con las herramientas de trabajo banco

Corta Frio x Ubicar con las herramientas de mantenimiento

Tijeras x Ubicar con las herramientas de trabajo banco

Tornillería x Ubicar con las herramientas de dispositivos

Martillo de acero x Ubicar con las herramientas de mantenimiento

Cantidad de elementos 11

77

Fuente: elaboración propia.

En la ilustración 22 se presenta el registro fotográfico de la etapa clasificar.

Ilustración 22. Registro de herramientas o instrumentos necesarios e innecesarios

Fuente: elaboración propia.

Ordenar y limpiar: teniendo en cuenta la clasificación de los elementos necesarios, los operarios

de la celda de torno realizan las etapas de ordenar y limpiar; se hace con el objetivo de ubicar

aquellos elementos que son considerados necesarios, identificándolos para reducir el tiempo de

búsqueda y facilitar su retorno al sitio cada vez que sean utilizados; limpiar se hace con el

propósito de conservar limpias las zonas, los equipos y elementos utilizados en el proceso. De

igual manera se realiza la medición de la frecuencia de uso de dichas herramientas e

instrumentos, la que consideró una clasificación según su uso, así: en cada momento, varias veces

al día, algunas veces en la semana, y según esta clasificación se decide asignar un espacio más

cercano a la máquina para la ubicación de los elementos que se utilizan en todo momento, un

espacio común en la celda de torno para los elementos que se utilizan varias veces al día y un

espacio en el almacén de preparación de la manufactura para los elementos que se utilizan

algunas veces a la semana. Ver tabla 19 con la frecuencia de uso de las herramientas o

instrumentos

78

Tabla 19. Frecuencia de uso de las herramientas o instrumentos

Herramientas o instrumentos necesarios Frecuencia de uso

En cada momento Varias veces al dia Algunas veces en la semana

Alicate X

Cepillo con cerdas de acero X

Copa Ratchet X

Destornillador X

Flexómetro X

Grasera X

Juego de boquillas ER32 selladas X

Juego de boquillas ER32 abiertas X

Juego de boquillas ER40 selladas X

Juego de boquillas ER40 abiertas X

Juego de llave hexagonal (milimétrico) X

Juego de llave hexagonal (pulgada) X

Herramienta de presión (hombre solo) X

Juego de limas X

Llave boca fija 13 mm X

Llave de fijación transversal X

Juego de llave (Estrella – Boca fija) X

Llave articulada (pico de loro) X

Juego de llave torx X

Martillo de goma X

Pinza X

TOTAL 2 16 3

Fuente: elaboración propia

Las 2 herramientas utilizadas en todo momento (juegos de llaves hexagonal en milímetros y en

pulgadas) son utilizadas en cada cambio de referencia, estas serán ubicadas en el banco de trabajo

empleado para la máquina LU25; 16 elementos serán ubicados en el lugar común de la celda de

tornos y 3 elementos utilizados algunas veces en la semana serán ubicados en un espacio del

almacén de preparación de la manufactura.

Se realiza la limpieza a los equipos y elementos necesarios para el proceso al igual que las zonas

definidas para su ubicación y se establecen las cantidades requeridas para la actividad.

En la tabla 20, se muestran las acciones tomadas para las herramientas o instrumentos necesarios

utilizados durante un cambio de referencia en el torno LU25.

79

Tabla 20. Acciones para las herramientas o instrumentos necesarios en la celda de trabajo

Elementos necesarios Cantidad

requerida

Estado Acción

Adecuado Averiado

Alicate 2 1 1 Comprar

Cepillo con cerdas de acero 1 0 1 Comprar

Copa Ratchet 3 3 0 -

Destornillador 5 3 2 Comprar

Flexómetro 2 2 0 -

Grasera 2 2 0 Mantenimiento

Juego de boquillas ER32 selladas 2 2 0 -

Juego de boquillas ER32 abiertas 1 1 0 -

Juego de boquillas ER40 selladas 2 2 0 -

Juego de boquillas ER40 abiertas 1 1 0 -

Juego de llave hexagonal

(milimétrico) 3

1 2 Comprar

Juego de llave hexagonal (pulgada) 3 1 2 Comprar

Herramienta de presión (hombre

solo) 3

2 1 Comprar

Juego de limas 1 1 0 -

Llave boca fija 13 mm 3 1 2 Comprar

Llave de fijación transversal 9 5 4 Comprar

Juego de llave (Estrella - Boca fija) 1 1 0 -

Llave articulada (pico de loro) 5 3 2 Comprar

Juego de llave torx 2 1 1 Comprar

Martillo de goma 2 1 1 Comprar

Pinza 2 1 1 Comprar

Fuente: elaboración propia, a partir de inventario realizado en la empresa

A partir de esta clasificación y según se muestra en la ilustración 23, se hace necesario hacer la

reposición de algunas herramientas, las cuales son utilizadas con mayor frecuencia y se disponen

de forma organizada para cumplir con los objetivos propuestos (disminución de tiempos de

cambios de referencia).

Ilustración 23. Reposición de herramientas de Mano

Fuente: elaboración propia

80

La implementación de las etapas de la metodología 5’s permite mejorar la distribución del área

física de la celda de tornos, separando cada uno de los materiales de uso frecuente y asignándolos

en un espacio apropiado que facilita su disposición, minimizando a su vez riesgos en el proceso y

además, de acuerdo con la necesidad que tiene la empresa, reducir las variaciones de los tiempos

de cambio de referencia. En la tabla 21 se muestra una comparación de las actividades de cambio

de referencia después de la conversión de las actividades y la implementación de 5’s, clasificar y

ordenar.

Tabla 21. Actividades después de la implementación de 5’S

SEGUIMIENTO AL CAMBIO DE REFERENCIA OIS-14-588

Descripción Situación inicial Situación después de

conversión de actividades

Situación después de

clasificar, ordenar y limpiar.

Actividad interna 96 72 51

Actividad externa 0 24 45

Tiempo actual total (min) 227,6 201,6 190.8

Tiempo asignado (min) 174 174 174

Variación de tiempo (min) 53.6 27,4 16.8

Porcentaje de variación 30.8% 15,7% 9.7%

Fuente: elaboración propia, a partir de información suministrada por la empresa

Partiendo de un diagnóstico de actividades y tiempos, se propiciaron acciones de mejora

derivadas en primera medida de la conversión de actividades de la herramienta SMED

(Asignación de tareas a personal de alistamiento) y posteriormente la incursión de las etapas

clasificar, ordenar y limpiar de la herramienta 5’S, permitieron tener un inventario adecuado,

conocer frecuencia de uso y ubicarlas de manera cercana a la operación. Con base en los

resultados obtenidos de los tiempos de alistamiento, se logra una reducción adicional en los

tiempos de cambio, pasando del 30.8% al 9,7%, pasando de 227,6 min a 190,8 min de ejecución

del proceso de cambio de referencia.

6.8.1.5 Propuesta de mejoramiento adicional

Este punto busca la optimización de todas las operaciones, tanto internas como externas y se

fundamenta en la metodología SMED en su fase Refinar, con el objetivo de acortar al máximo

los tiempos empleados en el cambio de referencias. En esta fase de SMED se toman como

entrada todas aquellas actividades que continúan siendo internas. La implementación de

81

mejoramiento incluye el uso de una torreta para alistamientos y la ejecución de actividades de

alistamiento oportuno de los instrumentos de medición:

Uso de torreta para alistamientos

Actualmente el montaje de herramientas es soportado por una persona de preparación, que junto

con el operario de manufactura de partes se desplazan a la máquina para realizar toda la

adecuación de la torreta, parte fundamental del torno donde se ajustan las herramientas que se

utilizaran durante el mecanizado, permite montar varias herramientas en la misma operación. La

implementación consiste en adaptar una torreta en desuso desde hace varios años y empleada

anteriormente en un torno similar, a las necesidades de la máquina en estudio, esta propuesta

incluye un rediseño de la pieza, planteado en conjunto con el área de ingeniería de la empresa y la

definición de las piezas adicionales requeridas, ver Anexo 6 (Plano rediseño de la torreta), se

estima que la adaptación de la torreta a la operación del torno LU25 sea prácticamente

instantánea y que su uso requiera solo de ajustes que bien podrán ser hechos rápidamente por el

operario, pues con la torreta, los portaherramientas estarán directamente instalados y listos para la

torreta principal del torno y también permitirá tener a la mano otros elementos fundamentales de

los alistamientos, como bujes, boquillas, extensiones, accesorios de refrigeración y tornillería ver

ilustración 24.

Ilustración 24. Adaptación de la torreta con los portaherramientas para el torno LU25

Fuente: elaboración propia, a partir de información suministrada por la empresa

82

Alistamiento oportuno de los instrumentos de medición

La propuesta radica en que el operario de preparación realice un alistamiento previo de los

instrumentos de medición necesarios por cada orden de trabajo y los traslade a cada máquina,

evitando el desplazamiento del operario del torno. Ver ilustración 25.

Ilustración 25. Preparación de instrumentos de medición

Fuente: elaboración propia

Con base en los resultados obtenidos de los tiempos de alistamiento después de la conversión de

actividades y después de la refinación, se puede obtener una mejora en el tiempo de alistamiento

el tiempo real fue menor al tiempo asignado de 190,8 min disminuye a 162 min, ver tabla 22.

Tabla 22. Actividades después de la propuesta de mejoramiento adicional (Refinar)

SEGUIMIENTO AL CAMBIO DE REFERENCIA OIS-14-588

Descripción Situación

Inicial

Conversión

de actividades

Clasificar, ordenar

y limpiar Mejora adicional

Actividades internas 96 72 51 39

Actividades externas 0 24 45 57

Tiempo actual total (min) 227,6 201,6 190.8 162

Tiempo asignado (min) 174 174 174 174

Variación de tiempo (min) 53.6 27,4 16.8 -12

Porcentaje de variación 30.8% 15,7% 9.7% -6.9%

Fuente: elaboración propia, a partir de información suministrada por la empresa

83

Después de la implementación de la propuesta adicional de mejoramiento (fase Refinar de la

metodología SMED) se logra una reducción del tiempo de ejecución de los cambios de

referencia, pasando de una variación del 9,7% a -6,9%, es decir el tiempo ejecutado fue menor

que el programado.

6.8.1.6 Permanencia de la mejora

Con el objetivo de que el cambio de referencia se realice de forma correcta y se disponga de un

procedimiento detallado para la ejecución del proceso de cambio en el torno LU25, se diseñan

dos procedimientos, respondiendo a la fase Estandarizar de la metodología SMED; estos

documentos son generados por el grupo de expertos y aprobados por el Gerente de Manufactura;

reposan en una base de datos común y de consulta en línea, donde una vez los operarios reciben

la sensibilización pueden revisar los lineamientos definidos para realizar su trabajo. El primer

procedimiento está orientado a la preparación de herramientas, dispositivos e instrumentos de

medición utilizados, ver Anexo 7 (Procedimiento para realizar alistamiento de herramientas en

tornos CNC.) y el segundo es enfocado a cada una de las actividades que ejecutan los operarios

durante el cambio de referencia, entendiendo que ambos hacen parte del alistamiento para no

incurrir en actividades de ejecución secuencial si no de forma paralela, ver Anexo 8

(Procedimiento para realizar cambio de referencia en tornos CNC.); adicionalmente se propone

realizar un formato de alistamiento que debe contener las actividades internas que ejecuta el

operario de máquina, con el fin de que estos sean seguidos estrictamente ver Anexo 9 (Listado de

actividades internas finales) y para el control de la ejecución del proceso se realiza un formato de

seguimiento ver Anexo 10 (Seguimiento al cambio de referencia).

6.8.2 Rediseño del área de trabajo

La implementación de las actividades que permitan el rediseño del área de trabajo de la celda de

tornos dando solución a la segunda causa identificada es la siguiente:

6.8.2.1 Mejoramiento de las condiciones de operación.

Esta etapa se ve implementada y explicada en el literal 6.8.1.1 donde se establecen condiciones

de clasificación y disposición de herramientas e instrumentos de trabajos. Adicionalmente, se

84

complementa dicha implementación con actividades de limpieza e incentivo al personal operativo

que opera las diferentes celdas de trabajo sobre metodología 5’s impactando en la actitud hacia

limpieza en el sitio de trabajo y un orden adecuado para todos los elementos utilizados durante el

cambio de referencia, el objetivo particular es organizar la celda de torno de forma eficaz y

mejorar el nivel de limpieza del lugar.

Además, se procede con la ubicación de cada una de las herramientas utilizadas en las actividades

de cambio de referencia, estas se encuentran en los bancos utilizados para la celda de torno y se

puede llevar a cabo con un tablero con sombra para herramientas ver ilustración 26.

Ilustración 26. Estaciones de herramientas

Antes (estantería) Después (tablero con sombras)

Fuente: elaboración propia

Con el fin de lograr mayor orden y facilidad en la ubicación de los elementos, con ayuda del

departamento de mantenimiento se procede con la demarcación de los centros de trabajo para las

zonas donde se ubican las herramientas y los accesorios utilizados para el cambio

correspondiente y se incluye en el plan de mantenimiento de la empresa. El tablero con sombras

que se muestra en ilustración 26, es una adaptación de la zona de herramientas.

85

6.8.2.2 Medición de los desplazamientos.

La implementación de la metodología 5’s se complementa con la revisión de los desplazamientos

realizados por los operarios en el proceso de cambio de referencia, pues como se pudo ver en el

apartado del diagnóstico, los desplazamientos representan el 32% del tiempo de variación en los

cambios de referencia.

En cuanto a estos desplazamientos, en esta etapa se logra una reducción del número de

desplazamientos del 64%, pasando de 31 a 11. El tiempo empleado en dichos desplazamientos

tiene una reducción del 47% (17,09 min a 8,9 min) como puede ser visto en la tabla 23.

Tabla 23. Desplazamientos después de implementación 5’S, referencia OIS-14- 588

Destino (*) Cantidad de

Desplazamientos

Distancia del

Desplazamiento (m)

Total recorrido (m)

(Cantidad *

Distancia)

Tiempo (min)

Área de alistamientos 2 60 120 1.9

Escritorio supervisor 4 12 48 4

La máquina 3 6 18 2.4

Torno auxiliar en la celda 1 12 12 0.1

Mueble de herramientas o

punto de recolección 1 6 6 0.5

Total 11 96 204 8.9

Tiempo de desplazamientos antes de conversión de actividades e implementación 5’S (min) 17,09

Variación del tiempo de desplazamiento después implementación, % 47%

Fuente: elaboración propia

Los desplazamientos remanentes, 11 en total se pueden visualizar en Anexo 11 (Diagrama de

desplazamiento después de 5’S)

6.8.2.3 Permanencia de la mejora.

Utilizando los parámetros del Sistema de Gestión de Calidad, basado en la norma ISO

9001:2008, se crearon los procedimientos respectivos, como ya se mencionó en el literal 6.8.1.6,

con el fin de garantizar la ejecución del proceso en forma correcta. Estos se encuentran

relacionados en los Anexos 7 y 8. Los procedimientos permitirán tener los esquemas necesarios

86

y serán una herramienta de consulta y ejecución. Para crear un modo consistente de mantener lo

realizado durante las 5’S, se debe prever la aparición de la suciedad y el desorden estableciendo

normas y procedimientos; como actividad de control y estandarización, se realiza una lista de

chequeo con la finalidad de realizar inventario quincenal de la estación de herramientas y sus

componentes (Esta actividad será ejecutada por el área de preparación); a partir del tablero de

sombras y el archivo virtual de cantidades, se verifica si las unidades corresponden y cuál es el

estado, en el Anexo 12 (Formato de inventario herramientas y otros accesorios), se muestra el

formato establecido.

6.8.3 Capacitación al personal operativo

La implementación de las actividades que permitan capacitar al personal operativo dando

solución a la tercera causa identificada es la siguiente:

6.8.3.1 Creación de un plan de sensibilización.

Desde la fase de identificación hasta la fase de implementación, se realizaron reuniones donde

asistieron todas las personas involucradas con la operación de la máquina LU25, con el fin de

exponer los problemas que afectan la operación de la máquina y encontrar posibles soluciones.

Teniendo en cuenta que cada fase de implementación requiere ajustes se establecen reuniones

posteriores con las cuales se revisan y evalúan los resultados y el aprendizaje de la fase anterior.

Se realizan capacitaciones permanentes con el fin de que prevalezca el conocimiento y educar al

personal nuevo. El plan de capacitación se desarrolló a partir de julio 2015, como actividad

inicial se hizo una sensibilización. Ver Anexo 13 (Registro de asistencia a capacitación sobre

herramientas SMED y 5’S). A continuación en la tabla 24, se muestra un esquema general del

plan de capacitación dado al personal involucrado en las actividades de mejora.

6.8.3.2 Permanencia de la mejora.

El plan de capacitación y sensibilización continúa ejecutándose por parte de los jefes de las

celdas influenciando en buenas prácticas hacia los operarios responsables.

87

Tabla 24. Plan de capacitación

Actividad Área de capacitación Objetivo Descripción Fecha Asistentes

Charla

motivacional. Recursos humanos.

Empoderar al personal

de las actividades para

que sean más flexibles

al cambio.

Se dictan charlas y actividades lúdicas para que el personal

logre tener claridad sobre sus objetivos personales y

profesionales y así iniciar un plan de acción para que puedan

asumir roles y responsabilidades dentro del equipo,

maximizando así el rendimiento.

Julio/2015

Gerencia general,

planeador,

coordinador,

supervisores, personal

operativo.

Campaña de

Seguridad. Salud ocupacional.

Inculcar sentido de

seguridad.

Mediante campañas de seguridad, información impresa y

digital, charlas de auto cuidado. Julio/2015

Planeador,

coordinador,

supervisores, personal

operativo.

Conformación de

los equipos de

trabajo.

Manufactura de partes.

Conformar los equipos

de trabajo y asignar

roles y

responsabilidades.

El personal involucrado define los recursos que van a ser

necesarios. Se conforman los equipos de trabajo de acuerdo

con las necesidades y competencia.

Julio/2015

Manejo de

documentos y

registros: uso de los

formatos.

Manufactura de partes.

Conocer los formatos y

su respectivo

diligenciamiento.

Se crea un formato donde se identifiquen las fallas y los

eventos presentados durante los cambios de referencia.

Julio/2015 -

Noviembre/201

5

Manejo de las

herramientas de

medición.

Departamento de

calidad.

Dar a conocer la

importancia y el

manejo de cada

herramienta.

Se realizan tareas de medición y comparación de dimensiones

de objetos y piezas con el fin de que el operario aprenda a

medir piezas, objetos y elementos mecánicos con precisión,

utilizando diferentes instrumentos y equipos de medición a fin

de comprobar sus dimensiones a lo largo del proceso

productivo.

Julio/2015 -

Agosto/2015

Capacitación en

las herramientas

SMED y 5’S

Manufactura de

partes.

Dar a conocer la

metodología de las

herramientas SMED

y 5’S.

En estas reuniones los miembros de la máquina se

dedican a exponer los problemas y a encontrar posibles

soluciones de orden y limpieza. Se hará paso a paso

teniendo en cuenta que se debe implementar y antes de

pasar a una nueva “s” se revisa y evalúa los resultados y

el aprendizaje de la fase anterior.

Agos/2015 -

Sept/2015 -

Oct/2015-

Nov/2015

Planeador,

coordinador,

supervisores,

personal operativo.

Capacitación

sobre no

conformidades y

las acciones

correctivas.

Manufactura de

partes

Departamento de

calidad

Evitar ocurrencia de

no conformidades.

Se realiza la presentación de los indicadores y las causas

de las no conformidades, con el fin de evitar que vuelvan

a ocurrir, complementando lo relacionado con los

tiempos de cambio de las referencias

Agosto/2015

Presentación de

resultados.

Manufactura de

partes.

Mostrar los

resultados e

indicadores

económicos después

de la implementación

Se realiza una reunión, donde se exponen los indicadores

de tiempo, costos y beneficios de la implementación. Enero/2016

Gerencia general,

planeador,

coordinador,

supervisores,

personal operativo.

Fuente: elaboración propia

88

6.9 SEGUIMIENTO A RESULTADOS.

Un primer acercamiento a los resultados obtenidos por la implementación de las herramientas

SMED y 5’S en los procesos de la empresa y específicamente en los tiempos de cambio se

visualiza en los desplazamientos del personal operativo durante la ejecución de estas tareas. Con

este fin, se plantea una redistribución de los desplazamientos generales de las operaciones de

alistamiento del torno LU25 y su comportamiento después de las actividades de 5’S realizadas.

Ver ilustración 27, donde se encuentran imágenes registradas durante las 5s.

Ilustración 27. Imágenes durante 5s.

Capacitación

89

CONTINUACIÓN

ANTES DESPUES

Banco de trabajo Banco de trabajo mejorado

Carros para desplazamientos Carros para desplazamientos (tapizados)

Entre puntos no tiene ubicación fija. Banco para ubicación de entre puntos

90

CONTINUACIÓN

ANTES DESPUES

Instrumentos de medición deteriorados Instrumentos de medición ordenados y buenos

Herramienta deterioradas Herramienta en buen estado y organizadas

Mueble para herramientas Tablero con sombras para herramientas

91

Adicionalmente y con el fin de continuar con la visualización de los resultados del plan de

acción, el cual se estableció con base en los resultados históricos del periodo enero 2014 a agosto

de 2015, se realiza la toma de datos de los mismos registros de tiempos de cambio y su

correspondiente variación durante el periodo septiembre 2015 - abril de 2016. Los resultados se

pueden evidenciar en las ilustraciones 30, 31 y 32, donde se compara el indicador durante los

mismos meses en los últimos tres años.

Estos resultados se registraron no solamente con los indicadores ya mencionados, sino también

con el costo que implica la realización de estas actividades en términos del consumo del recurso

mano de obra. La estimación de estos valores se construyó en conjunto con el área de Recursos

Humanos de la empresa.

Durante los últimos meses de 2015, las primeras mejoras preliminares permitieron obtener una

reducción de la variación del tiempo de cambio. Inicialmente la estructuración de las

recomendaciones de la herramientas 5’S y gradualmente el uso de las demás herramientas

mencionadas.

Ilustración 28. Seguimiento a la variación en los tiempos de cambio, torno LU25

Fuente: elaboración propia, a partir de información suministrada por la empresa

32%34%

32%

40%

31%28%

34%36%

28%

24%22%

15%

27%

34%37%

34%

22%20%

12%

8%

0%

5%

10%

15%

20%

25%

30%

35%

40%

Sept Oct Nov Dic Ene Feb Mar Abril

Po

rcen

taje

de

va

ria

ció

n

2014 2015 2016

Promedio 2016: 16%Meta: 10%

92

Si bien los valores de variación de los últimos meses del 2015 aún continúan muy por encima de

la meta definida por la dirección y que se estableció como base en la propuesta del presente

trabajo, las mejoras iniciales implementadas representan una reducción notable del indicador,

permitiendo obtener un promedio anual del 29%, menor en un 4% respecto del 2014.

Durante el periodo enero – Abril de 2016 la reducción de la variación de los tiempos de cambio

de las referencias en el torno LU25 se redujo en una mayor proporción reduciéndose del 29% del

año 2015 al 16% actual.

De igual forma, respecto a la participación de los cambios de referencia que han tenido

variaciones por encima del 10% sobre el total de cambios de referencia en el torno LU25, se

puede visualizar que dicho valor se ha venido reduciendo a valores cercanos al 54%, como se

puede ver en la ilustración 29

Ilustración 29. Seguimiento a la cantidad de cambios de referencia con variación 2016

Fuente: elaboración propia, a partir de información suministrada por la empresa

41 32

20 25

20 27

6

10

7

15 13

10 15

23

80% 82%

54%

65% 67% 64%

21%

0%

20%

40%

60%

80%

100%

-

10

20

30

40

50

60

Prom 2014Prom 2015Prom 2016 Ene 2016 Feb 2016 Mar 2016 abr 16

Cambios con variación Cambios sin variación

Porcentaje de cambios con variación

93

En cuanto a las horas perdidas por efecto de las variaciones en los tiempos de cambio de

referencia, en el torno LU25 también se ha venido presentando una reducción del número de

horas promedio mensual cercana al 8%, según se puede ver en la ilustración 30.

Ilustración 30. Seguimiento 2016 al número horas perdidas en torno LU25

Fuente: elaboración propia, a partir de información suministrada por la empresa

Estas reducciones que, si bien ya se mencionó, aún no han alcanzado la meta promedio en lo

corrido de 2016 (enero – abril) definida como deseable por parte de la dirección de la compañía,

se han reflejado en menores costos relacionados con la reducción de las horas como se puede

visualizar en la ilustración 31.

45 26 23 25 20 24

9

140

89 137

113

100

200

102

32%

29%

16%

22%20%

12%

8,8%

0%

5%

10%

15%

20%

25%

30%

35%

-20

30

80

130

180

230

Prom 2014 Prom 2015 Acumulado

2016

Ene 2016 Feb 2016 Mar 2016 abr 16

Horas Perdidas Horas planificadas Porcentaje de horas perdidas

94

Ilustración 31. Seguimiento costo por variaciones de tiempo en cambios de referencia

Fuente: autores a partir de información del área de Recursos Humanos

A partir de la implementación de las herramientas SMED y 5’S, en una etapa incipiente se

observa una mejora relacionada no solo con la disminución en los costos de mano de obra

vinculados a los tiempos de cambio de referencia, sino también una aceptación generalizada por

parte del personal operativo a las nuevas indicaciones preliminares, previo al perfeccionamiento

de las campañas de sensibilización.

En resumen, la propuesta y consiguiente plan de acción ha venido teniendo resultados positivos

en su primera etapa de implementación preliminar. Se espera que el flujo natural del desarrollo e

implementación total de las actividades propuestas en el plan de implementación redunden en un

mayor beneficio no solo operativo, sino también económico.

$19,6

$4,6$5,7

$4,5 $4,9

$13,6

$3,5 $3,3 $3,0$3,7

$8,1

$2,6$2,1 $2,5

$0,9

$0

$2

$4

$6

$8

$10

$12

$14

$16

$18

$20

Acumulado Enero Febrero Marzo Abril

Co

sto

de

ma

no

de

ob

ra (

$M

illo

nes

)

2014 2015 2016

95

7 INVERSIÓN Y BENEFICIO

Los costos asociados a la implementación de la torreta corresponden a:

Tabla 25. Costos de Implementación de Torreta

IMPLEMENTACIÓN DE LA TORRETA

Cantidad Referencia Descripción Valor Valor total

4 KM40CL2RLVD14040 PORTA HTA RAIAL VD140 – KM 40 $ 3.624.000 $ 14.496.000

2 KM40TSMVJNL1540 CABEZA KM 40 IZQ. MVJNL 93°

KENNAMETAL $ 692.000 $ 1.364.000

2 KM40TSNSR2 CABEZA KM 40 DER KENNAMETAL $ 759.000 $ 1.518.000

2 KM40TSNSR3 CABEZA KM 40 DER KENNAMETAL $ 759.000 $ 1518.000

2 KM40TSLSSR16 CABEZA KM 40 ROSCADO DER

KENNAMETAL $ 789.000 $ 1.578.000

12 CLAMP VDI CLAMP DE SUJECIÓN PARA

TORRRETA $ 140.000 $ 1.680.000

4 RUEDAS A-PGAIB RUEDAS INDUSTRIALES $ 57.325 $ 229.300

1 VARIOS ACCESORIOS DE SUJECIÓN,

LAMINA Y PINTURA $ 96.765 $ 96.765

Total de la implementación $ 22.482.065

Fuente: elaboración propia, a partir de información suministrada por el área de compras

A partir de esta implementación, se establecieron cambios importantes en la manera de realizar

la preparación de las herramientas para el cambio de referencia y ahorros significativos en los

criterios costos y tiempo, aunque se requirió una inversión de $22.482.065 (Es válido mencionar

que las herramientas de la torreta, son elementos de larga duración y que durarán

aproximadamente quince años), en los cuatro primeros meses se obtuvo una ganancia en costo de

variación de $3.504.586. Si se expresa en términos de reducción de horas invertidas en 33.7

horas que han sido utilizadas de manera productiva en el proceso de manufactura. Esto se realizó

comparando los años 2014 y 2015, en periodo de tiempo semejante, y tomando en consideración

años las similaridad de flujos de producción en los periodos de estudio.

96

Se realiza la compra de las herramientas o instrumentos necesarios utilizados durante un cambio

de referencia en el torno LU25, relacionadas en la tabla 26.

Tabla 26. Costos de nuevas herramientas de mano

HERRAMIENTAS DE MANO

Cantidad Objeto Valor unitario Valor total

1 Alicate $ 45.000 $ 45.000

1 Cepillo de cerdas de acero $ 138.000 $ 138.000

1 Juego de boquillas 1(1/8´´– 11/1´´)

$ 435.000 $ 435.000 1 Juego de boquillas 2 (41/48´´ – 27/64´´)

1 Juego de boquillas 3 (41/48´´ - 27/64´´)

3 Limas $ 29.700 $ 89.100

Total de la compra $707.100

Fuente: elaboración propia, a partir de información suministrada por el área de compras|

Anteriormente se realizó una clasificación de estado, de esta manera se determinó si el objeto

era adecuado y que seguirá cumpliendo su funcionalidad, si requerirá algún tipo de

mantenimiento o en los casos de deterioro, la herramienta se dispuso como residuo y se solicitó

la compra. Las acciones de compra corresponden a un valor de $707.100, con estas adecuaciones

se pretende poner a punto la estación de herramientas.

A partir de la implementación se observa una disminución en los costos de las variaciones

asociadas con los cambios de referencia reales contra los valores estándar definidos por el área

de manufactura, a través de los meses desde la implementación. Dado que se tomara como

referencia el año 2014, y teniendo en cuenta que los flujos de producción son relativamente

constantes en los años productivos de la empresa. Se tiene un breve reducción en el mes de la

implementación ($ 23.847 pesos en sentido favorable), ya con un periodo de implementación de

cuatro meses, es decir comparando los valores obtenidos de diciembre 2014 y diciembre de

2015, se tiene una disminución de alistamiento de $1.783.399 pesos en sentido favorable, es

decir una reducción en costos superior al 50% con respecto al año 2014.

97

El beneficio general estimado a partir de los ahorros en costo de mano de obra se puede resumir

en la tabla 27. En esta se puede ver que los costos de mano de obra vinculados a los cambios

durante los primeros cuatro meses de 2015 eran de $13.6 millones, mientras que en el mismo

periodo de 2016, posterior a la etapa de implementación, son de $8,1 millones, es decir que bajo

condiciones de operación semejante, se han obtenido beneficios económicos de

aproximadamente $1,38 millones mensuales.

De esta manera y asumiendo la operación en condiciones semejantes, se espera un tiempo de

retorno de la inversión, representada en la torreta de alistamiento y herramientas, de

aproximadamente 1,4 años, que puede ser menor en la medida en que el volumen de producción

aumente y que es bajo considerando que la inversión en la torreta tendrá un periodo de uso de 15

años.

Por otro lado, considerando que el impacto del presente trabajo radica en la reducción de los

tiempos de cambio que a su vez se ve manifestado en el costo de mano de obra, como se

menciona arriba, otros indicadores permiten ver y hacer seguimiento a la mejora. En este caso, se

define el costo por cambio como indicador de control partiendo de un promedio de 38 cambios

de referencia mensuales en el torno LU25. Esta estimación puede verse también en la tabla 27.

Tabla 27. Beneficio económico y tiempo de retorno

Situación Actual Implementación

Costo mano de obra mensual $3,4 Millones $2.0 Millones

Beneficio: -$1,38 Millones

Inversión: $23.189.165

Tiempo de retorno estimado, años 1,4

Numero de cambios promedio mensual 38

Costo de mano de obra por cambio $89.400 / cambio $53.200 / cambio

Fuente: elaboración propia

98

8 CONCLUSIONES

La ejecución de procesos sin un debido control basado en técnicas de ingeniería industrial,

propicia de manera directa pérdidas o prácticas que pueden verse reflejadas en menor

productividad o efectividad. Parte de estos elementos conducentes a malas prácticas, se

encuentran la falta de medición en la ejecución de los procesos, la carencia de capacitación y

entrenamiento adecuados para su desarrollo.

A partir de esta necesidad de medición se consideraron herramientas que hacen parte de la

metodología de manufactura esbelta como son el SMED y 5’S para mejorar el desarrollo de las

operaciones y el desempeño general de estas en las labores de cambio de referencia en la celda

de tornos de una empresa de mecanizados.

La información recolectada en la parte del diagnóstico, permitió identificar el estado actual y los

problemas que presenta el proceso de cambio de referencia, la metodología de las herramientas

SMED y 5’S, permitieron identificar y minimizar las causas que generan las variaciones de

tiempo en los cambios de referencia en la celda de tornos, y que impactan el proceso productivo;

la aplicación de estas herramientas en la propuesta planteada es solo un acercamiento a un

mejoramiento a largo plazo que con una medición preliminar de sus resultados se puede

evidenciar una reducción en los tiempos de cambio de referencia de cerca del 30%, en

comparación con el promedio histórico registrado, eliminando no solamente las variaciones de

dichos tiempos respecto de sus tiempos asignados sino también una reducción en su ejecución.

Esta mejora, preliminar hasta este punto, no solamente se ve reflejada en los tiempos de proceso,

sino también en su impacto en la reducción de los costos de producción (mejora en 30%) y en el

mejoramiento del entrenamiento del personal y por ende en la disposición hacia un mejor

desempeño.

A partir de la propuesta y ejecución del presente proyecto se propició el establecimiento de

cambios importantes en los procesos de la empresa bajo estudio, los cuales en términos generales

se evidencian en la estandarización y aplicación de la propuesta misma en lo que a los cambios

de referencia se refiere fomentando además la sensibilización suficiente para hacer de la

propuesta una implementación permanente.

99

9 RECOMENDACIONES

Si bien una revisión preliminar de los resultados de la implementación del plan de acción para

mejora de los tiempos de cambio de las referencias muestra una notable reducción e incluso

ahorros del tipo económico, es de vital importancia mantener la cultura de revisión y control de

las actividades ejecutadas en las operaciones de la empresa.

El objetivo a largo plazo debe considerar mantener la importancia de esta propuesta y darle

alcance a otras áreas operativas dado el alto número de elementos comunes existentes entre estas

y el área que se estudió en este documento.

Es de gran importancia brindar las herramientas necesarias y capacitación constante al personal

involucrado, para que de ésta manera tengan empoderamiento, responsabilidades y compromisos

claros, que aunados a controles permanentes por parte de la dirección aporten a la solución de

problemas.

Esta visión de la mejora a largo plazo y sostenimiento de la propuesta debe basarse en la

concepción de la empresa como un todo, donde todos ganan y se da continuidad a la operación

beneficiando a todas las partes que dependen de los manufactura de la compañía.

Aunque para la puesta en marcha del plan de implementación, se contó con la ayuda de tiempo

completo de un operario del área de Preparación de la Manufactura, se realizó una depuración de

cuales tareas podrían ser soportadas por el mismo. Se clasificaron en actividades internas (se

deben realizar por el área de manufactura) y actividades externas (se pueden realizar por un

externo). Teniendo en cuenta que se propicia un ahorro significativo, una persona del área de

Preparación de la Manufactura puede soportar actividades netamente de cambios de referencia.

Particularmente, cuando se trata del tema de conversión de actividades, los grupos I (Asignación

de la actividad y documentación) y II (Bajar mordazas montadas), pueden considerar

respectivamente las siguientes mejoras la reubicación del equipo de cómputo en una zona más

cercana para la asignación y reporte de tiempo a una orden de trabajo y controles visuales de

100

alarma para las etapas del proceso, ya que no hicieron parte del alcance de ejecución y además

deben ser sometidas aprobación de la alta gerencia.

Establecer las 5’S, no solo como una serie de actividades eventuales y revisiones a través de

auditorías. Si no un programa estructurado (Responsables, cronograma, presupuestos, auditorías

y planes de mejoramiento), que también se extiendan a otras áreas de la organización.

101

10 BIBLIOGRAFIA

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ANEXO 1: CALCULO DEL TIEMPO ASIGNADO

DIBUJO No. OIS-14-588

ELABORO: A. RUIZFECHA:

(dd/mm/aaaa)MATERIAL:

SECUENCIA 10WORK

CENTERLU25

CANTIDAD

un.

TIEMPO

min.%

TIEMPO TOTAL

min.

TIEMPO TOTAL

h.CHECK

1 15,0 15,0 0,250

0 15,0 0,0 0,000

0 25,0 0,0 0,000

3 4,0 12,0 0,200

0 15,0 0,0 0,000

0 25,0 0,0 0,000

0 15,0 0,0 0,000

2 20,0 40,0 0,667

3 6,0 18,0 0,300

6 8,0 48,0 0,800

2 2,0 4,0 0,067

1 3,0 3,0 0,050

11 0,5 5,5 0,092

11 1,0 11,0 0,183

0 15,0 0,0 0,000

0 10,0 0,0 0,000

0 90,0 0,0 0,000

0 10,0 0,0 0,000

0 30,0 0,0 0,000

0 5% 7,8 0,130

1 10,0 10,0 0,167

174,3 2,9051 8,3 8,3 0,138

1 0,2 0,2 0,003

1 0,2 0,2 0,003

1 0,2 5% 0,4 0,007

1 0,3 0,3 0,005

9,4 0,157

HTA. MOTORIZADA LONGITUDINAL

MONTAR PORTAHERRAMIENTA (LB10 & LU25)

HTA. MOTORIZADA TRANSVERSAL

MONTAR PORTAHERRAMIENTA (LB10 & LU25)

SIMULACION PROGRAMA

F. S. + IMPREVISTOS

LUNETA

MONTAJE Y ALINEACION DISPOSITIVO (ARBOL)

CAMBIO DE INSERTOS EN HERRAMIENTAS MONTADAS

MONTAJE Y ALINEACION DISPOSITIVO (COPA ATS)

MONTAJE Y ALINEACION DISPOSITIVO (SPINDLE)

01/03/2011

HTA. MOTORIZADA LONGITUDINAL O TRANSVERSAL

PORTAHERRAMIENTA MONTADO Y ALINEADO

HTA. MOTORIZADA LONGITUDINAL O TRANSVERSAL

MONTAR PORTAHERRAMIENTA (SOLO LB5)

MONTAR BUJES DE EMPACK

ING. MANUFACTURA

MONTAR MORDAZAS BLANDAS

MONTAR MORDAZAS BLANDAS Y RECTIFICAR

TOPE

PARADA PROGRAMADA (VERIFICAR MEDIDAS)

MONTAJE DE HERRAMIENTAS

LLAMAR PROGRAMA

UBICACIÓN Y ANCLAJE CONTRAPUNTA

DESMONTAJE Y LIMPIEZA DISPOSITIVOS

TOMAR CEROS

TOTAL SETUP

EDITAR NUMERO DE HERRAMIENTAS EN EL PROGRAMA

COMPENSAR HERRAMIENTAS

TOTAL RUN

LATHE TIME CALCULATION

END CAP - LOWERNOMBRE DE LA PIEZA

AMHS-18-0112-RD

MONTAR MORDAZAS DURAS

F.S. + CAMBIOS DE HTA. + IMPREVISTOS

MONTAJE DE PIEZA

ANEXO 2: ORGANIGRAMA DE LA EMPRESA OBJETO DE ESTUDIO

Ger

ente

de

op

erac

iones

Representante de ventas

Gerente de distribución

Supervisor Analistas Operadores

Coordinador de mantenimiento

Tecnico Mecanicos

Gerente de compras y planeación

Planeador de manufactura de partes

Planeador de ensamble

Comprador

Gerente de manufactura

Coordinador de ingenieria

Ingenieros de Procesos

Programadores

Coordinador de manufactura de partes

Supervisores Operadores

Coordinador de ensamble

Supervisores Operadores

Coordinador de calidad

Inspector

Gerente financiero

Controlador de documentos

Coordinador de Tecnología

Analista Financiero

Coordinador de recursos humanos

Analista de Nómina

Analista Seguridad y salud ocupacional

ANEXO 3: PLANO DE FABRICACIÓN PARA LA REFERENCIA OIS 14-588

ANEXO 4: DIAGRAMA DE PROCESO PARA EL CAMBIO DE LA REFERENCIA OIS-14-588

Grupo

ActividadDescripción de la actividad

Operación Transporte Inspección Espera Almacenamiento

Tiempo

min.Total

I ASIGNACIÓN DE LA ACTIVIDAD Y DOCUMENTACION 26,8

1 Asignación a la orden de trabajo 3

2 Desplazamiento al computador de reporte 0,5

3 Reporte a la orden de trabajo 0,3

4 Revisar documentación 5

5 Se dirige al área de pre-alistamientos 2

6 Solicita herramientas e instrumentos 0,5

7 Solicita dispositivos 0,5

8 Hace una espera 3

9 Busca al supervisor aprobación del vale de herramientas nuevas 1

10 Espera que el supervisor revise existencias y apruebe 1

11 Se dirige al área de pre-alistamientos 2

12 Hace una espera 2

13 Recibe herramientas y dispositivos 2

14 Se dirige al área de la maquina 2

15 Ubica herramientas en el mueble de herramientas 2

II BAJAR MORDAZAS MONTADAS 6,9

16 Busca herramientas de mano para bajar las mordazas. 1,5

17 Se dirige a la maquina 0,2

18 Utiliza llave allen de 12 mm 0,5

19 Utiliza martillo de goma 0,5

20 Desajusta tornillos (6 unid) 1

21 Desmonta mordaza de la popa 0,5

22 Lleva mordazas al banco de trabajo. 0,2

23 Baja tornillos 0,7

24 Utiliza cepillo con cerdas de acero 0,3

25 Limpia estrías de las mordazas actuales 0,3

26 Sopletear mordazas actuales 0,3

27 Limpia tuercas de sujeción mordazas 0,6

28 Recoge la herramienta utilizada 0,1

29 Se dirige al mueble de herramientas 0,2

30 Ubica herramientas en el mueble de herramientas 0,1

Grupo

ActividadDescripción de la actividad

Operación Transporte Inspección Espera Almacenamiento

Tiempo

min.Total

III BAJAR BUJES DE EMPACK 3

31 Se desplaza a buscar el supervisor para previa autorización 0,3

32 Se dirige al área de pre-alistamientos a recoger la barra de extracción 0,2

33 Espera la entrega 0,5

34 Se dirige a la maquina 0,2

35 Lleva la barra de extracción 0

36 Usa la barra por la parte trasera del husillo extrae bujes 0,5

37 Se dirige al mueble de herramienta 0,1

38 Ubica bujes en el punto de recolección. 0,2

39 Limpiar husillo con aire 1

IV MONTAR BUJES DE EMPACK 3

40 Introduce 3 bujes de empack al husillo 3

V MONTAR MORDAZAS BLANDAS 3,5

41 Se dirige a la maquina 0,2

42 Limpiar mordazas y estrías de la copa 0,5

43 Inserta 6 tornillos y 6 tuercas para las mordazas 2

44 Hace el montaje de las 3 mordazas 0,8

VI ALESADO DE MORDAZAS 23,2

45 Se desplaza a buscar el supervisor para previa autorización 0,3

46 Se dirige al área de pre alistamientos 0,4

47 Solicita anillos para rectificado y barra de alesado 0,1

48 Hace una espera 0,6

49 Se dirige a la maquina 0,2

50 Procede con el alesado 4,5

51 Hace el montaje de la barra utiliza buje de 1" 4

52 Coloca límites de desplazamiento a la torreta 1

53 Inserta anillo para rectificado 1

54 Realiza un alesado manual 5

55 Verifica circular run out 3

56 Baja la barra de alesado utilizada 2

57 Se dirige al mueble de herramientas 0,2

58 Ubica en el punto de recolección. 0,7

59 Se dirige a la maquina 0,2

60 Continua con el montaje 0,8

Diagrama de proceso para el cambio de la referencia OIS-14-588 (Continuación)

Grupo

ActividadDescripción de la actividad

Operación Transporte Inspección Espera Almacenamiento

Tiempo

min.Total

VII MOTAR EL TRAMO DE MATERIAL 1,2

61 Ajusta la presión de las mordazas 0,2

62 Verifica circular run out 1

VIII LLAMAR PROGRAMA 0,1

63 Se dirige al tablero de programación 0,1

IX EDITAR NUMERO DE HERRAMIENTAS EN EL PROGRAMA 5,9

X MONTAJE DE HERRAMIENTAS FIJAS 40

64 Se dirige a la maquina 0,2

65 Desmonta herramientas que no necesita 7

66 Se dirige al mueble de herramientas 0,2

67 Ubica en el punto de recolección. 0,5

68 Toma herramientas nuevas 0,1

69 Se dirige a la maquina 0,2

70 Realiza montaje de herramientas nuevas 30

71 Se ajustan las longitudes de acuerdo a la necesidad 2

XI MONTAJE DE HERRAMIENTAS MOTORIZADAS 39

72 Se desplaza a buscar el supervisor para previa autorización 0,3

73 Se dirige al área de pre-alistamientos 0,2

74 Solicita extensiones, boquillas y herramienta de sujeción 0,2

75 Espera la entrega 0,5

76 Se dirige a la maquina 0,3

77 Inicia montaje y alineación de dos portaherramientas radiales. 33

78 Se montan las herramientas 4,5

XII CAMBIO DE INSERTOS EN HERRAMIENTAS MONTADAS 5

79 Baja insertos viejos o utilizados en malas condiciones 2

80 Se desplaza a buscar el supervisor para previa autorización 0,3

81 Se dirige al área de pre-alistamientos 0,2

82 Solicita intercambio de insertos viejos por insertos en condiciones de uso 0,1

83 Espera la entrega 0,2

84 Se dirige a la maquina 0,2

85 Montan insertos en condiciones de uso 2

Diagrama de proceso para el cambio de la referencia OIS-14-588 (Continuación)

Grupo

ActividadDescripción de la actividad

Operación Transporte Inspección Espera Almacenamiento

Tiempo

min.Total

XIII COMPENSAR HERRAMIENTAS Y TOMAR DE CERO 16

86 Se compensan 12 herramientas 12

87 Toma de cero en la torreta a "A" 2

88 Toma de cero en la torreta a "B" 2

XIV PATRONAMIENTO DE INSTRUMENTOS DE MEDICIÓN 15

89 Se buscan instrumentos de medición faltantes 3

90 Se patronan los instrumentos de medición 12

XV LANZAMIENTO DE PRIMERA PIEZA 15

91 Se inicia lanzamiento paso a paso 15

XVI VERIFICACIÓN DE PRIMERA PIEZA 24

92 Se desplaza a buscar el supervisor para previa autorización 0,5

93 Se hace verificación 10

94 Se dirige a la maquina 0,5

95 Se hacen los ajustes necesarios 6

96 Se aprueba y se continua con el proceso. 7

227,6

174

53,6

30,8%

TIEMPO TOTAL ASIGNADO PARA EL CAMBIO DE REFERENCIA (minutos)

VARIACION DEL TIEMPO DE CAMBIO (minutos)

PORCENTAJE DE VARIACIÓN

Diagrama de proceso para el cambio de la referencia OIS-14-588 (Continuación)

TIEMPO TOTAL DEL CAMBIO DE REFERENCIA (minutos)

ANEXO 5: REGISTRO DE ASISTENCIA PARA LA LLUVIA DE IDEAS

ANEXO 6: PLANO REDISEÑO DE LA TORRETA

ANEXO 7: PROCEDIMIENTO PARA REALIZAR ALISTAMIENTO DE

HERRAMIENTAS EN TORNOS CNC

Manufactura de Partes

Aprobado por: Raúl Alfonso Navarro (Gerente de Manufactura)

1 Responsable(s):

El Coordinador de manufactura de partes es el responsable de la generación y actualización del

procedimiento y los supervisores de manufactura de partes serán los responsables de garantizar

la correcta ejecución del presente procedimiento, así como de realizar la retroalimentación

necesaria para su actualización.

2 Objetivo:

Determinar todas las actividades necesarias para realizar la preparación de las herramientas y

dispositivos utilizados en los cambios de referencia.

3 Alcance:

Para los operarios de alistamiento de herramientas y dispositivos.

4 Definiciones: Ninguna

5 Seguridad

6 Antes de iniciar actividades, el personal debe utilizar:

Calzado de seguridad

Anteojos de seguridad

Protector auditivo de seguridad

Ropa de trabajo bien ajustada (Camisa por dentro)

Guantes de protección

Toda las operaciones de comprobación y ajustes deben realizarse con la máquina detenida; es

muy peligroso trabajar llevando anillos, relojes, pulseras, cadenas en el cuello, bufandas,

corbatas o cualquier prenda que cuelgue, así mismo es peligroso llevar cabellos largos y sueltos,

deben recogerse bajo gorro o prenda similar.

7 Orden y Limpieza

El orden y conservación de las herramientas utilizadas en el proceso, es parte fundamental del

proceso de la preparación; conserve las siguientes actividades:

Tener un sitio para cada cosa y cada cosa en su sitio.

El área de trabajo utilizada debe mantenerse limpia, libre de obstáculos y manchas de

aceite.

Los objetos caídos pueden provocar tropezones y resbalones peligrosos, por lo que deben

ser recogidos antes de que esto suceda.

8 Procedimiento:

Durante el seguimiento realizado al cambio de referencia se pueden establecer las actividades

externas (que se realizan mientras la máquina se encuentra en funcionamiento) y las internas (se

hacen con la máquina detenida); en este procedimiento se darán a conocer todas las actividades

externas que serán realizadas por operadores de preparación de la manufactura, con el propósito

de minimizar los tiempos de cambio de referencia.

a. Descripción de las actividades a realizar

A. Conocimiento de la documentación requerida y enviada en la ruta de proceso.

B. Conocimiento, operación y montaje de porta herramientas fijos exteriores e interiores, porta

herramientas motorizados radiales y axiales.

C. Preparación de Mordazas blandas, tuercas y tornillos de sujeción para mordazas

D. Preparación de bujes de empack

E. Funcionamiento de la torreta de alistamientos

F. Preparación de instrumentos de medición

b. Desarrollo de las actividades a realizar

A. Conocimiento de la documentación requerida y enviada en la ruta de proceso

El departamento de ingeniería es encargada de generar toda la información requerida para la

ejecución del proceso, formatos relacionados con el montaje, herramientas, tiempos asignados,

estándares para la fabricación de las ordenes de trabajo y programas para las maquinas CNC

mientras que el área de calidad se encarga de generar toda la información relacionada con los

instrumentos de medición que se utilizaran para la verificación dimensional de las partes

fabricadas.

Ilustración 32. Formatos utilizados

Fuente: datos suministrados por la empresa

Las personas encargadas de realizar la preparación de herramientas, dispositivos e instrumentos

de medición deben hacer uso estricto de la documentación entregada y seguir al pie de la letra

todas las indicaciones que contiene para evitar inconvenientes durante el proceso.

Descripción de los formatos utilizados

TLS (Tool lathe sheet); es un formato utilizado para establecer las herramientas requeridas en

cada uno de los procesos en él se especifica el nombre de la referencia, fecha de generación del

formato y las especificaciones de la herramientas asignadas, tales como código con el cual se

encuentra matriculado en el sistema, la descripción, diámetro, radio, longitud efectiva y consumo

ver ilustración 2.

tenga en cuenta cada una de las características especificadas en el formato, especialmente la

descripción de la herramienta y su referencia, esta será la información más importante para la

selección y revise longitud, diámetros y calidades antes de iniciar labores de montaje, en este

punto del proceso la persona encargada de la preparación debe seguir las recomendaciones

especiales que sean descritas en el formato e informar cualquier novedad que encuentre antes de

hacer la parada de la máquina.

Ilustración 33. Formato TLS

Fuente: datos suministrados por la empresa

JSS (Job setup sheet)

En este formato están los montajes y dispositivos asignados para cada una de los procesos, en él

se describen los ceros de pieza, tipo de sujeción, que clase de mordazas utilizadas, bujes de

empack utilizados, nombre del programa CNC y los datos de fabricación de la referencia

(secuencia, diseñador y fecha), ver ilustración 3.

Este formato será utilizado por la persona que realiza los alistamientos de elementos y

dispositivos de sujeción, en él se describe el tipo de mordazas que se utilizaran, la codificación

correspondiente, especifica los bujes de empack que son requeridos en el proceso y la cantidad

necesaria.

Ilustración 34. Formato JSS

Fuente: datos suministrados por la empresa

MIS (Measurement Instruments Sheet)

Este es el formato establecido para los instrumentos de medición y será utilizado por el personal

de preparación de la manufactura antes de hacer la parada de la máquina, los operarios de

preparación deben garantizar el instrumento, es decir, revisar su estado de operación, que se

encuentre completo, que posea los elementos necesarios para su patronamiento; si el instrumento

programado presenta alguna falla o se está utilizando en otro proceso, el evento debe ser

reportado al departamento de calidad quien realizara el soporte necesario antes de iniciar el

cambio de referencia.

Ilustración 35. Formato MIS

Fuente: datos suministrados por la empresa

B. Conocimiento, operación y montaje de porta herramientas fijos exteriores e interiores,

porta herramientas motorizados radiales y axiales.

Ilustración 36. Portaherramientas utilizados

Fuente: Tomado del catálogo para torneado Eppinger.

En la ilustración 5, se muestran los diferentes portaherramientas utilizados durante las

actividades de cambio en los tornos CNC (Fijos, motorizados), llaves de sujeción utilizadas y

algunos accesorios utilizados.

Portas fijos para diámetros interiores (Tool holder)

En él se montan barras de alesado, barras de ranurado, barras para roscado, broca centros entre

otros, cuando realice el montaje de herramientas utilizadas para operaciones interiores, revise el

diámetro mínimo de operación de la herramienta y verifique que este corresponda a los

requerimientos del proceso, cualquier novedad o duda que se presente debe ser consultada con el

departamento de ingeniería, verificar la longitud efectiva de las herramientas antes de realizar el

ajuste final y suministre los accesorios de refrigeración requeridos para cada porta herramienta.

Ilustración 37. Porta herramienta fijo interior

Fuente: información suministrada por la empresa

Portas fijos para diámetros Exteriores

En este porta se montan portaherramientas de cilindrado exterior, ranurado exterior, tronzado,

copiado, roscado; el operario que realiza la preparación debe garantizar el estado de la

herramienta, montar el inserto requerido para el proceso, verifique las especificaciones

geométricas de la herramienta y suministre los elementos de refrigeración utilizados en cada

proceso.

Ilustración 38. Porta herramienta fijo exterior

Fuente: información suministrada por la empresa

Portas herramientas motorizados radial y axial (herramientas vivas)

Se utilizan para montar, broca centros, brocas, machuelos, rimas, fresas.

Las herramientas de corte utilizadas en los portaherramientas radiales, deben ser suministradas

con la boquilla de sujeción requerida pero no se debe realizar el montaje de la herramienta

porque estos portaherramientas deben ser alineados en la máquina para garantizar su

funcionamiento, revise estado de boquillas y suministre los accesorios de refrigeración

necesarios.

Ilustración 39. Porta herramienta radial

Fuente: información suministrada por la empresa

Ilustración 40. Porta herramienta axial

Fuente: información suministrada por la empresa

C. Mordazas blandas, tuercas y tornillos de sujeción para mordazas.

Las mordazas duras son utilizadas en las secuencias iníciales donde es necesario realizar grandes

mecanizados a velocidades de corte altas, mientras que las mordazas blandas son utilizadas para

la sujeción de secuencias posteriores donde se requiere la conservación del circular run out y la

superficie de sujeción no puede ser deteriorada o tallada.

Ilustración 41. Elementos de sujeción para la materia prima

Mordazas Blandas Mordazas Duras

Tuerca de sujeción para mordazas en

los tornos

Anillos para el rectificado de

mordazas

Fuente: información suministrada por la empresa

Verifique que las mordazas que pide su plano de montaje sean las mismas que se encuentran

en el alistamiento y que aun permitan ser alesadas al diámetro de la referencia si es necesario.

Selección del anillo.

El anillo es el instrumento con el cual definimos el diámetro de sujeción de las mordazas para

garantizar el circular run out especificado en el plano.

El anillo debe tener un diámetro menor al de la referencia y debe ser el más cercano a este con

una diferencia de mínimo 0,010”

Ilustración 42 Selección del añillo

Fuente: información suministrada por la empresa

D. Bujes de empack

Los bujes en empack, llegan suministrados y definidos por parte de las personas de la

preparación de la manufactura de acuerdo al diámetro real de la materia prima; Los bujes en

empack forman parte importante dentro del proceso de mecanizado son usados para evitar o

disminuir la vibración en la materia prima y garantizar la rigidez lineal de la misma,

Diámetro

menor del

anillo

adicionalmente, la persona que realiza el alistamiento debe garantizar que el diámetro interior

contenido en estos, y por donde se desplazará la materia prima, no contenga una diferencia

mayor a 1/64” de dimensión (0.015” ).

Ilustración 43. Buje de empack

Fuente: información suministrada por la empresa

DATOS IMPORTANTES

El diámetro del tubo tractor del L1420, LU25 y LB5….contiene un medida de 2.750” de

dimensión.

El diámetro del tubo tractor del LB10 contiene una medida de 2.050” de dimensión

E. Funcionamiento de la torreta de la torreta para alistamientos

Ilustración 44. Funcionamiento de la torreta

Fuente: información suministrada por la empresa

En la ilustración 13, se muestran los pasos básicos para el funcionamiento de la torreta, a

continuación se describen:

Revisión de la documentación entregada en la orden de proceso (formatos TLS, JSS)

Búsqueda de herramientas y portaherramientas requeridos

Asegurar la torreta y utilizar elementos de protección personal

Montar herramientas y cambiar los insertos correspondientes

Ajustar porta herramienta

Garantizar longitud de exposición de la herramienta.

F. Preparación de instrumentos de medición

Para realizar la preparación de los instrumentos de medición es necesario consultar el listado de

instrumentos asignados a la orden de procesos para cada secuencia, antes de entregar estos

elementos al operador de máquina se debe garantizar el funcionamiento de los mismos y

garantizar que se encuentren completos.

Ilustración 45. Preparación de instrumentos de medición

Fuente: información suministrada por la empresa

ANEXO 8: PROCEDIMIENTO PARA REALIZAR CAMBIO DE REFERENCIA EN

TORNOS CNC

Manufactura de Partes

Aprobado por: Raúl Alfonso Navarro (Gerente de Manufactura)

1 Responsable(s):

El Coordinador de manufactura de partes es el responsable de la generación y actualización del

procedimiento y los supervisores de manufactura de partes serán los responsables de garantizar

la correcta ejecución del presente procedimiento, así como de realizar la retroalimentación

necesaria para su actualización.

2 Objetivo:

Determinar todas las actividades necesarias para realizar cambio de referencia en los tornos CNC

3 Alcance:

Para los operarios de la celda de torno del departamento de manufactura de partes.

4 Definiciones: Ninguna

5 Seguridad:

6 Antes de iniciar actividades, el personal debe utilizar:

Calzado de seguridad

Anteojos de seguridad

Protector auditivo de seguridad

Ropa de trabajo bien ajustada (Camisa por dentro)

Guantes de protección

Toda las operaciones de comprobación y ajustes deben realizarse con la máquina detenida; es

muy peligroso trabajar llevando anillos, relojes, pulseras, cadenas en el cuello, bufandas,

corbatas o cualquier prenda que cuelgue, así mismo es peligroso llevar cabellos largos y sueltos,

deben recogerse bajo gorro o prenda similar.

7 Orden y Limpieza

El orden y conservación de las herramientas utilizadas en el proceso, es parte fundamental del

proceso de cambio de referencia; conserve las siguientes actividades:

Tener un sitio para cada cosa y cada cosa en su sitio

El área de trabajo utilizada debe mantenerse limpia, libre de obstáculos y manchas de aceite.

Los objetos caídos pueden provocar tropezones y resbalones peligrosos, por lo que deben ser

recogidos antes de que esto suceda.

8 Procedimiento

El procedimiento para realizar cambios de referencia en tornos CNC, se hace con apoyo de la

metodología lean manufacturing, las herramientas utilizadas durante su desarrollo son SMED

aplicando las fases de observar, filmar, clasificar, convertir, refinar Y 5s, tomando las fases de

Clasificar, ordenar, limpiar estandarizar y mantener la disciplina.

Durante el seguimiento realizado al cambio de referencia se pueden establecer las actividades

externas (que se realizan mientras la máquina se encuentra en funcionamiento) y las internas (se

hacen con la máquina detenida); en este procedimiento se darán a conocer todas las actividades

internas que son las que deben ejecutar los operadores de torno.

c. Descripción de las actividades a realizar

G. Asignación de la actividad y documentación

H. Bajar Mordazas

I. Bajar bujes de empack

J. Montar bujes de empack

K. Montar mordazas blandas

L. Alesado de mordazas

M. Montar el tramo de material

N. Llamar el programa

O. Editar número de herramientas en el programa

P. Montaje de herramientas fijas

Q. Montaje de herramientas motorizadas

R. Cambio de insertos en herramientas montadas

S. Compensar herramientas y tomar cero de pieza

T. Patronamiento de instrumentos de medición

U. Lanzamiento de primera pieza

V. Verificación de primera pieza

d. Desarrollo de las actividades a realizar

G. Asignación de la actividad y documentación

Antes de realizar cualquiera de las actividades internas, designadas para el operario de máquina,

verifique la documentación entregada por el departamento de ingeniería para la ejecución del

proceso, los formatos relacionados con el montaje, herramientas, tiempos asignados para la

fabricación de las ordenes de trabajo y programas para las maquinas CNC, también verifique el

formato de instrumentos de medición entregado por el departamento de calidad para la

inspección dimensional de las partes fabricadas.

El operario de la celda de torno se encargara de la ejecución del proceso y para ello debe hacer

uso estricto de la documentación entregada y seguir al pie de la letra todas las indicaciones que

contiene.

Ilustración 46. Formatos utilizados

Fuente: datos suministrados por la empresa

Descripción de los formatos utilizados

TLS (Tool lathe sheet); es un formato utilizado para establecer las herramientas requeridas

en cada uno de los procesos en él se especifica el nombre de la referencia, fecha de

generación del formato y las especificaciones de la herramientas asignadas, tales como

código con el cual se encuentra matriculado en el sistema, la descripción, diametro, radio,

longitud efectiva y consumo ver ilustración 2.

Ilustración 47. Formato TLS

Fuente: datos suministrados por la empresa

Los datos más relevantes del formato TLS, para el operador de máquina son:

Diametro: este hace referencia al diámetro de la herramienta y debe ser verificado antes de

iniciar la corrida de la máquina ya que es parte fundamental durante la compensación de la

herramienta.

Radio: hace referencia al radio que poseen las herramientas de corte, este se introduce como

dato de compensación al control de la máquina, el radio es una de las variables que determina las

condiciones de corte y debe tenerse en cuanta para ajustar las condiciones del proceso.

Longitud Efectiva: es la longitud a la cual debe ser expuesta la herramienta también debe ser

inspeccionada para garantizar la operación de la máquina y evitar colisiones durante el proceso.

Consumo: este dato indica la duración de la herramienta relacionando piezas fabricadas por

herramienta o piezas fabricadas por filo de corte de la herramienta; es decir este número indica

cuantas piezas debe fabricar la herramienta.

Consumo de potencia: es el esfuerzo que presenta la máquina cuando la herramienta se

encuentra en operación, es importante hacer seguimiento a esta variable durante todo el proceso

de mecanizado, para evitar la fractura de las herramientas.

JSS (Job setup sheet); en este formato están los montajes y dispositivos asignados para cada

una de los procesos, en él se describen los ceros de pieza, tipo de sujeción, que clase de

mordazas utilizadas, bujes de empack utilizados, nombre del programa CNC y los datos de

fabricación de la referencia (secuencia, diseñador y fecha).

Ilustración 48. Formato JSS

Fuente: datos suministrados por la empresa

Los datos más relevantes del formato JSS, para el operador de máquina son:

Nombre del programa: se utiliza para cargar del sistema el programa que será utilizado en la

fabricación de la pieza este debe ser exacto, no permite ningún tipo de equivocación.

Tipo de mordazas y presión requerida: las mordazas deben ser las indicadas por el proceso,

estas garantizan la sujeción de la pieza y las condiciones de circular run out que requiera el

proceso; la presión de las mordazas es necesario para evitar desplazamiento del material o

deformación de la pieza.

MIS (Measurement Instruments Sheet); este es el formato establecido para los

instrumentos de medición y debe ser entregado a los operadores de la preparación de la

manufactura cuando se haga el requerimiento de herramientas y dispositivos.

Ilustración 49. Formato MIS

Fuente: datos suministrados por la empresa

H. Bajar mordazas

Esta actividad debe hacerse durante cada uno de los cambios de referencia, las mordazas llegan

limpias, con la tuerca y el tornillo de sujeción instalado gracias a los alistamientos previos

realizados mientras la máquina se encuentra en funcionamiento; si las mordazas tienen algún

mecanizado especial es importante identificarlas con el nombre de la referencia y la secuencia

ejecutada con el propósito de disminuir el tiempo de alesado en una proxima corrida, antes de

hacer la disposición de las mordazas en el lugar de almacenamiento asegúrese que estas se

encuentren completamente libres de residuos de viruta o fundición, ver ilustración 5.

Ilustración 50. Limpieza de mordazas

Fuente: datos suministrados por la empresa

I. Bajar bujes de empack

Los bujes en empack forman parte importante dentro del proceso de mecanizado y son usados

para evitar o disminuir la vibración en la materia prima y adicionalmente garantizar la rigidez

lineal de la misma. Por lo general, los bujes son de uso obligatorio, cuando la materia queda

demasiado expuesta dentro del tubo tractor del torno. (Diámetro interior del husillo de la

máquina); es decir, que esta se presenta con más de 6” de longitud sin apoyo hacía la parte

interna de la máquina.

Ilustración 51. Buje de empack

Fuente: datos suministrados por la empresa

Si se requiere, baje las mordazas que se encuentren montadas en el mandril en el momento de

desinstalar los bujes para permitir la salida de estos de manera libre, para retirar los bujes de

empack utilice la barra utilizada para este fin, evite golpear el tubo tractor de la máquina y al

terminar deje los bujes en el punto de recolección de herramientas.

Ilustración 52. Elementos utilizados

Fuente: datos suministrados por la empresa

J. Montar bujes de empack para la nueva referencia

Los bujes en empack, llegan suministrados y definidos por parte la preparación de manufactura

de acuerdo al diámetro real de la materia prima; sin embargo, el operario debe saber cómo

distribuirlos en el tubo tractor y adicionalmente, verificar que el diámetro interior contenido en

estos, y por donde se desplazará la materia prima, no contenga una diferencia mayor a 1/64”

(0.015”).

Es fundamental que se garantice la limpieza del tubo tractor, Principalmente, que no se

encuentren instalados bujes de otro proceso, adicionalmente, los bujes se instalan siempre por la

parte externa del tubo tractor; es decir, del lado más alejado del mandril de la máquina; el

diámetro del tubo tractor del L1420, LU25 y LB5 contiene un medida de 2.750” de dimensión, el

diámetro del tubo tractor del LB10 contiene una medida de 2.050” de dimensión.

Dependiendo de la longitud de la materia prima a mecanizar, distribuya los bujes de empack a lo

largo del tubo tractor, lo ideal es que por cada 10” de longitud de materia prima se instale un buje

de empack, pero si la longitud de la barra contiene más de 28” de longitud se deben instalar

mínimo 4 bujes.

Monte los bujes, usando para esto los dispositivos diseñados y referidos como se muestran en la

ilustración 7, la forma correcta de instalar el buje es :

Ubique el buje al inicio del tubo tractor.

Inicie su desplazamiento, usando para esto el soporte en empack y un martillo; el objetivo de

usar el soporte en empack es el de evitar la deformación del buje en empack por su borde

frontal, ya que esto dificultaría su desplazamiento y adicionalmente impediría el paso libre de

la materia prima, finalmente ubique el buje a la longitud deseada utilizando la barra de acero.

K. Montar mordazas

Las mordazas duras son utilizadas en las secuencias iníciales donde es necesario realizar grandes

mecanizados a velocidades de corte altas, mientras que las mordazas blandas son utilizadas para

la sujeción de secuencias posteriores donde se requiere la conservación del circular run out y la

superficie de sujeción no puede ser deteriorada o tallada.

Ilustración 53. Elementos de sujeción utilizados en el montaje de mordazas

Mordazas Blandas Mordazas Duras

Tuerca de sujeción para mordazas en

los tornos

Anillos para el rectificado de

mordazas

Fuente: información suministrada por la empresa

Verifique que las mordazas que pide su plano de montaje sean las mismas que se encuentran en

el alistamiento y que aun permitan ser alesadas al diámetro de la referencia si es necesario el

anillo es el instrumento con el cual definimos el diámetro de sujeción de las mordazas para

garantizar el circular run out especificado en el plano este será suministrado por la preparación

de manufactura.

El anillo debe tener un diámetro menor al de la referencia y debe ser el más cercano a este con

una diferencia de mínimo 0,010”

L. Alesado de mordazas

Esta operación es indispensable para garantizar una buena sujeción de la parte en proceso y

cumplir con las condiciones de circular run out requeridas por el plano de fabricación a

continuación se describen las actividades secuenciales.

Montar mordazas con diámetro menor al del anillo seleccionado pero no muy lejano.

Ilustración 54. Aproximación de las mordazas

Fuente: información suministrada por la empresa

Monte la barra de alesar de acuerdo al diámetro inicial de las mordazas (Que posibilite su

trabajo)

El anillo no

registra en el

diámetro

Ilustración 55. Montaje de barra para alesado

Fuente: información suministrada por la empresa

Coloque la presión de las mordazas de acuerdo a las especificaciones del plano de montaje.

Alesar las mordazas en vació con un diámetro 0,010” más que el diámetro del anillo.

Ilustración 56. Alesado en vacío

Fuente: información suministrada por la empresa

Monte el anillo teniendo en cuenta que se debe alesar con el diámetro de la referencia a la mayor

longitud posible y proceda con el alesado de las mordazas, teniendo en cuenta la rugosidad de la

superficie que se está mecanizando.

Mordaza alesada

sujetando el anillo

Ilustración 57. Alesado con anillo

Fuente: información suministrada por la empresa

Si la referencia a correr no especifica tope en el diámetro interior de las mordazas se debe barrer

el escalón sobre el cual se montó el anillo, además asegurar que el diámetro de dicho barrido sea

mayor al de nuestra referencia para que no interfiera en la apropiada sujeción de la pieza ver

representación en la ilustración 13.

Ilustración 58. Mordazas sin Escalón

Fuente: información suministrada por la empresa

M. Montar tramo de material.

Esta actividad consiste en sujetar en las mordazas el tramo de material o la pieza que va a ser

mecanizada en durante el proceso, posteriormente utilice un indicador de caratula para verificar

que el circular run out cumpla con la tolerancia especificada en el plano, si es así continué con el

proceso, si no repita el proceso de alesado.

Ilustración 59. Verificación del montaje

Fuente: información suministrada por la empresa

Mordaza después

del barrido

N. Llamar programa

A continuación se describen los pasos para cargar el programa CNC a la máquina, este se

encuentra ubicado en cinco edit. (Programa utilizado por la empresa objeto de estudio):

Utilizar el nombre del programa definido por el departamento de ingeniería, este se

encuentra en el formato de montaje (JSS).

Pasar la máquina a modo edición

Ubicar el programa O8000

Al interior del programa se debe digitar el nombre del programa que de desea cargar

ejemplo OIS14588-PL.MIN

Presionar la tecla edit., luego presionar la tecla pit y finalmente presionar la tecla

perforar.

Digitar O8000

Presionar la tecla enter, luego presionar la tecla leer y nuevamente presionar enter.

De esta forma el programa ya debe estar cargado en la máquina, este debe ser seleccionado en

modo automático / elegir programa / */ enter.

O. Editar número de herramientas en el programa

Esta actividad consiste en colocar la posición que ocupa la herramienta en la torreta, a

continuación se describen los pasos.

Colocar la máquina en modo edición

Observar la posición de cada una de las herramientas sobre la torreta

Ingresar al programa

Digitar el número de la herramienta en el espacio “T” que se encuentra en el programa

Guardar los cambios

Llamar nuevamente el programa

P. Montaje de herramientas fijas

Cuando se habla de herramientas fijas, hace relación a porta herramientas que no tienen

movimiento propio, estos se encuentran fijados a la torreta, son utilizados en mecanizados

exteriores e interiores, con estas herramienta se pueden realizar procesos de refrentado, ranurado

cilindrado, roscado, copiado, tronzado, centrado y perforado.

Estos portaherramientas deben llegar preparados, es decir la herramienta ya se encuentra

montada y están listos para hacer cambio rápido en la máquina, ver ilustración 15.

Ilustración 60. Porta herramientas fijos (exteriores e interiores)

Fuente: información suministrada por la empresa

Selección de la herramienta requerida

Verificación de su estado

Montaje sobre la torreta

Ajuste final

Q. Montaje de herramientas motorizadas

Estas herramientas también son conocidas como herramientas vivas trabajan de forma axial y

radial, las herramientas radiales deben ser alineadas antes de montar cualquier herramienta

mientras que las axiales no requieren de ningún tipo de alineación, son utilizadas para montar,

broca centros, brocas, machuelos, rimas, fresas, rimas.

Ilustración 61. Herramientas motorizadas

Fuente: información suministrada por la empresa

R. Cambio de inserto en herramientas montadas

Las únicas herramientas requeridas, ya sea para el montaje o desmontaje del inserto son llaves

tipo allen.

Una de 5/32” de dimensión

Dos de 5/64” de dimensión

Tenga en cuenta que las roscas, tanto de la brida de sujeción como del tornillo de fijación son

derechas. Esto es importante aclararlo dado que los tornillos se pueden deteriorar muy fácil por

efectuar ajustes inadecuados.

Ilustración 62. Elementos necesarios para el cambio de insertos

Fuente: información suministrada por la empresa

Pasos para el montaje o cambio de inserto en portaherramientas fijos.

Afloje la brida de sujeción del inserto, haciendo uso de la llave allen de 5/32” de dimensión,

no es necesario retirar de forma total la Brida para efectuar la operación.

Sólo se afloja hasta que la Brida gire 60°

A continuación, afloje el tornillo que permite la fijación del inserto, para esto use las llaves

de 5/64”, el objetivo de usar las llaves en la forma indicada en la ilustración, evita el

deterioro del hexágono del tornillo, dado que en estas condiciones se efectúa una carga más

uniforme; esto sólo aplica para el desmontaje, para el montaje, se usa sólo una llave del lado

de la plaquita de apoyo pero sin efectuar una fuerza excesiva.

Ilustración 63. Uso de las llaves hexagonales

Fuente: información suministrada por la empresa

Finalmente, instale el inserto

Ajústelo el tornillo de sujeción central con llave hexagonal de 5/64”

Ajuste el tornillo de la brida con la llave hexagonal de 5/32”

CUIDADOS.

No monte insertos en placas o portas deteriorados, dado que esto ocasiona la rotura

rápida del inserto

Use sólo las llaves indicadas

S. Compensar herramientas y tomar cero de pieza

Instrucciónes preliminares para la compensación de herramientas:

Diríjase al tablero del control numérico y pulse el botón de modo manual, abra la puerta y pulse

el botón “Tool data” para situarse en la módulo de compensación de herramientas (Tool offset)

en la pantalla del control.

Ilustración 64. Panel de control

Fuente: información suministrada por la empresa

Presione el botón “Giro de torreta” (indicado en la imagen) para girar la torreta y ubicar la

herramienta que desea compensar según las posiciones marcadas en el disco de la torreta.

Ilustración 65. Giro de torreta

Fuente: información suministrada por la empresa

El brazo sensor se ubica automáticamente presionando el botón “avance cabeza sensor” en el

tablero donde indica la ilustración 21. Asegúrese que la torreta se encuentre posicionada en el

límite y las mordazas se encuentran abiertas para que el brazo sensor pueda moverse, de lo

contrario, la maquina bloquea su movimiento.

Ilustración 66. Avance del sensor

Fuente: información suministrada por la empresa

Mueva la perilla del potenciómetro en la sección de avance o “Feed Rate” hasta el 80%. De lo

contrario, se dispara una alarma y se bloquea el avance de la torreta.

Ilustración 67. Perilla reguladora de avance

Fuente: información suministrada por la empresa

Acerque la torreta eje por eje mediante las flechas ubicadas en la sección “Slide Jog” o

“Desplazamiento lento”, presionando cuidadosamente la flecha del lado izquierdo para mover

la torreta en el eje X y luego la flecha inferior para moverla en el eje Z hasta que la torreta se

encuentre a 1” aprox. de distancia del brazo sensor.

Como precaución, no desplace la torreta en ambos ejes al mismo tiempo para evitar golpear el

brazo sensor.

Ilustración 68. Teclado de orientación

Fuente: información suministrada por la empresa

En la sección del tablero “Pulse Handle” o “Volante de Impulsos” presione los botones X o Z

para indicar el sentido del avance de la torreta y presione el botón 10/1 para programar la

velocidad del avance de la torreta en 0.001”; le permite desplazar la torreta con mayor precisión.

Ilustración 69. Pulso manual

Fuente: información suministrada por la empresa

Empiece a mover la perilla “Pulse Handle” o “Volante de impulsos” hasta que el filo del inserto

se encuentre a 1/32” aproximadamente del brazo sensor en el eje X (como indica la figura).

Oprima la tecla que corresponda a la dirección señalada en “contacto del sensor” (X Ext.) y

espere hasta que la herramienta haga contacto con el brazo. Cuando esto ocurre, se ha

compensado la herramienta de corte exterior en el eje X.

Ilustración 70. Brazo seteador de herramienta

Fuente: información suministrada por la empresa

Para compensar la herramienta en otro eje recuerde retroceder la torreta con las flechas

“Desplazamiento lento” a un avance menor o igual al 80%.

Ubíquese en cada valor de X y Z de la sección de compensación de herramientas y vaya

agregando los radios de cada herramienta compensada presionando el botón F2 (Define) para

digitar el valor del radio requerido para ambos ejes y dando finalmente “enter” para que la

maquina lo agregue.

Ilustración 71. Pantalla para compensación del radio de herramienta

Fuente: información suministrada por la empresa

En la pantalla se visualiza un plano en coordenadas (x, z) con la posición en que la

herramienta trabaja sobre el material y su respectiva enumeración como indica el cuadro de

la ilustración 27.

Ilustración 72. Pantalla para posición de la herramienta

Fuente: información suministrada por la empresa

Vaya agregando cada número que corresponda a la posición de la herramienta compensada en la

columna P (posición); al compensar la primera herramienta, devuelva la torreta a su posición

original con las flechas “Desplazamiento lento”, cambie de herramienta y compense

nuevamente.

T. Patronamiento de instrumentos de medición

Antes de iniciar la corrida de la pieza garantice que tiene todos los instrumentos requeridos para

cumplir con las especificaciones del plano de fabricación, posteriormente proceda con el

patronamiento correspondiente.

Ilustración 73. Patronamiento de instrumentos de medición

Fuente: información suministrada por la empresa

U. Lanzamiento de primera pieza

Después de realizar todas las actividades de montaje proceda con la corrida de la primera pieza

V. Verificación de primera pieza

Informe al supervisor de turno y proceda con la verificación de la primera pieza, utilice todas las

recomendaciones sugeridas en el formato de instrumentos de medición y diligencie los registros

correspondientes.

ANEXO 9: LISTADO DE ACTIVIDADES INTERNAS FINALES

Grupo

Actividad Descripción de la actividad Chequeo

I ASIGNACIÓN DE LA ACTIVIDAD Y DOCUMENTACION

1 Asignación a la orden de trabajo

2 Desplazamiento al computador de reporte

3 Reporte a la orden de trabajo

4 Revisar documentación

II BAJAR MORDAZAS MONTADAS

5 Desmontar mordaza de la copa

6 Lleva mordazas al banco de trabajo.

7 Se dirige al mueble de herramientas

8 Ubica herramientas en el mueble de herramientas

III BAJAR BUJES DE EMPACK

9 Se desplaza a buscar el supervisor para previa autorización

10 Usa la barra por la parte trasera del husillo extrae bujes

11 Limpiar husillo con aire

IV MONTAR BUJES DE EMPACK

24 Introduce 3 bujes de empack al husillo

V MONTAR MORDAZAS BLANDAS

25 Se dirige a la maquina

26 Hace el montaje de las 3 mordazas

VI ALESADO DE MORDAZAS

27 Se desplaza a buscar el supervisor para previa autorización

28 Se dirige a la maquina

29 Procede con el alesado

30 Coloca límites de desplazamiento a la torreta

31 Inserta anillo para rectificado

32 Realiza un alesado manual

33 Verifica circular run out

34 Baja la barra de alesado utilizada

VII MOTAR EL TRAMO DE MATERIAL

35 Ajusta la presión de las mordazas

36 Verifica circular run out

VIII LLAMAR PROGRAMA

37 Se dirige al tablero de programación

IX EDITAR NUMERO DE HERRAMIENTAS EN EL PROGRAMA

X MONTAJE DE HERRAMIENTAS FIJAS

38 Desmonta herramientas que no necesita

39 Toma herramientas nuevas

40 Realiza montaje de herramientas nuevas

41 Se ajustan las longitudes de acuerdo a la necesidad

XI MONTAJE DE HERRAMIENTAS MOTORIZADAS

42 Inicia montaje y alineación de dos portaherramientas radiales.

43 Se montan las herramientas

Listado de actividades internas finales (Continuación)

Grupo

Actividad Descripción de la actividad Chequeo

XII CAMBIO DE INSERTOS EN HERRAMIENTAS MONTADAS

44 Se desplaza a buscar el supervisor para previa autorización

XIII COMPENSAR HERRAMIENTAS Y TOMAR DE CERO

45 Se compensan 12 herramientas

46 Toma de cero en la torreta a "A"

47 Toma de cero en la torreta a "B"

XIV PATRONAMIENTO DE INSTRUMENTOS DE MEDICIÓN

48 Se patrona los instrumentos de medición

XV LANZAMIENTO DE PRIMERA PIEZA

49 Se inicia lanzamiento paso a paso

XVI VERIFICACIÓN DE PRIMERA PIEZA

50 Se hacen los ajustes necesarios

51 Se aprueba y se continúa con el proceso.

ANEXO 10: SEGUIMIENTO AL CAMBIO DE REFERENCIA

SEGUIMIENTO AL CAMBIO DE REFERENCIA

REFERENCIA Fecha

Secuencia Operador - Alistador

Tiempo de Cambio Tiempo Real de Cambio

EVENTOS

Tiempos Anotaciones

Inicio Fin

00:00:00 00:00:00

ANEXO 11: DIAGRAMA DE DESPLAZAMIENTO DESPUÉS DE 5’S

ANEXO 12: FORMATO DE INVENTARIO HERRAMIENTAS Y OTROS ACCESORIOS

Inventario de herramientas y otros accesorios (Estación de herramientas)

Responsable: Analista de calidad Fecha:

Resumen General

Objeto

Estándar

Inicial

Cantidad

Encontrada Observaciones

Alicate 2

Cepillo con cerdas de acero 1

Copa Ratchet 3

Destornillador 5

Flexómetro 2

Grasera 2

Juego de boquillas ER32 selladas 2

Juego de boquillas ER32 Abiertas 1

Juego de boquillas ER40 selladas 2

Juego de boquillas ER40 Abiertas 1

Juego de llave hexagonal (milimétrico) 3

Juego de llave hexagonal (pulgada) 3

Herramienta de presión (hombre solo) 3

Juego de limas 1

Llave boca fija 13 mm 3

Llave de fijación transversal 9

Juego de llave (Estrella - Boca fija) 1

Llave articulada (pico de loro) 5

Juego de lave torx 2

Martillo de goma 2

Pinza 2

Meta: 5

Calificación:

ANEXO 13: REGISTRO DE ASISTENCIA A CAPACITACIÓN SOBRE HERRAMIENTAS SMED Y 5’S

2 HORAS

CAPACITACIÔN SOBRE HERRAMIENTAS SMED Y 5’S 20-Agos-2015

ANEXO 13: REGISTRO DE ASISTENCIA A CAPACITACIÓN SOBRE HERRAMIENTAS SMED Y 5’S

2 HORAS

CAPACITACIÔN SOBRE HERRAMIENTAS SMED Y 5’S 20-Agos-2015

ANEXO 13: REGISTRO DE ASISTENCIA A CAPACITACIÓN SOBRE HERRAMIENTAS SMED Y 5’S

2 HORAS

CAPACITACIÔN SOBRE HERRAMIENTAS SMED Y 5’S 20-Agos-2015