desempeño actual de línea de fibra2 en planta santa fe de ... · proyecto de la línea de fibra...
TRANSCRIPT
Desempeño actual de línea de Fibra2 en Planta
Santa Fe de CMPC CELULOSA S.A
Fernando Valdebenito, CMPC Celulosa S.A.
ATCP-Chile
IV Coloquio internacional de Pulpa de Eucaliptos
Concepción, Chile
Mayo 2009
Planta Santa Fe de CMPC Celulosa S.A. tiene dos líneas de
fibra que suman una producción anual de Eucaliptus
estimada en 1.300.000 ADt/a, siendo 360000 de L1 y 940000
de L2.
La línea de Fibra 2 se adjudicó a Andritz en septiembre de
2005
En coloquio de Eucaliptus efectuado en 2005 se describió el
proyecto de la línea de fibra en su aspecto teórico
conceptual.
En esta ocasión se presentará los resultados industriales de
la línea de fibra a dos años y fracción de su puesta en
servicio
Introducción
Temario
Cocción
Lavado pasta Café
Deslignificación con oxígeno
Separación de nudos y
clasificación con lavado post oxígeno
Blanqueo
Comentarios desempeño global y sus claves de
éxito
Cocción: Descripción de proceso
Cocción :Principio
Cocción : Potencial en Carga específica (ADMt/m2)
Digestor L2
Desempeño :Sistema TurboFeed™
Resultados:
Sistema flexible para
cambios de ritmo de
producción
Alta confiabilidad
Mas simple que sistema
con Alimentador alta
presión
Los principales
problemas han sido
debido a ingreso de
materiales extraños en
puesta en marcha
Desempeño Cocción : Diseño v/s Real
Diseño Test de
Desempeño
2007
Rango
Actual
Producción
Adt/d
2556 2558 2500-2850
Producción
Máxima
Adt/d
3067 3067 _____
Kappa 15 14,2 14-16
Consumo de
licor blanco 19 17,6 17-20
Viscosidad
dcm3/kg
1400 1420 1400-1500
Consumo
energía
GW/Adt
1,35 1,23
_____
Lavado :Descripción del proceso
2 x DD 4580.2MC
pulp in wash liquid
Lavado :Principio
Lavado :Principio
Desempeño Lavado : Diseño v/s Real
Diseño Test de
Desempeño
2007
Producción
Adt/d
2405 25 19
Producción
Máxima
Adt/d
2886 2886 (año
2009)
Eficiencia de
lavado pre O2
, E10 equiv.
9 11
Eficiencia de
lavado post
Oxigeno
8 10,7
Deslignificación : Descripción de proceso
Desempeño Deslignificación con oxígeno: Diseño v/s Real
Diseño Test de
Desempeño
2007
Rango
Actual
Producción
Adt/d
2556 2558 2500-2850
Kappa
entrada
/Salida
15/9,5 14,2 /9 15/9
Consumo de
licor blanco
oxidado
Kg/Adt
18 10,7 18-20
Consumo de
oxigeno
Kg/Adt
15 11,4 14-20
Separación de nudos y lavado :Descripción de proceso
2 x DD 4580.2LC
Seperación de nudos y Lavado :Principios
FILTRATION
THICK STOCK
FEED
Desempeño Clasificación & separación de nudos
Resultados:
Equipo clasificador &
separador de nudos opera
con buen resultado en las dos
funciones
Espesadores permiten
estabilizar adecuadamente
consistencia de alimentación
a filtros
Buena capacidad de
depuración
Blanqueo : Descripción de Proceso
Secuencia de Blanqueo:
ADo: Tratamiento acido
Eop :Extracción alcalina
D1 :Dióxido 1
Dn : Neutralización
D2 :Dióxido 2
Desempeño Blanqueo : Diseño v/s Real
Diseño Test de
Desempeño
2007
Rango Actual
Producción
Adt/d
2405 2519 2500-2850
Consumo de
Dióxido
Kg/adt
9,5 8,8 8-9,5
Consumo de
Soda
Kg/Adt
15 11,9 11-18
Consumo de
oxigeno
Kg/Adt
2 2 2-3
Consumo de
Peróxido
Kg/Adt
4 4 4- 5
Consumo de
Acido
sulfúrico
Kg/Adt
11 10,1 10-12
Blancura
%ISO
92 92 91,7-92,3
91.9
92.0
92.1
92.2
92.3
92.4
92.5
92.6
92.7
92.8
5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
ClO2 charge, kg/ADMT brownstock
Fin
al b
rig
htn
es
s, %
ISO
70% Nitens + 30% Globulus 12 years old Nitens
Desempeño Blanqueo: Laboratorio v/s real
H2O2 Charge = 4 kg/ADMT
Línea de Fibra :Desempeño global y sus claves de éxito
Desempeño Global:
Sistema flexible para cambios
de ritmo de producción no
obstante la magnitud de los
equipos
Alta disponibilidad y adecuados
consumos específicos
Uniformidad y buena calidad de
producto final
Claves de Éxito:
Calidad de proceso: Lo Solids ,
DDWasher , Tratamiento ácido
Calidad de entrenamiento: Web
Training, Simulación basada en
balance materia & energía
dinámico (Ideas Sofware)
Controles Avanzados de
proceso
Claves de Éxito Línea de Fibra :Entrenamiento
WEB–BASED TRAINING TRAINING ON THE JOB
PAPER BASED TRAINING
SPC-EPC-TRAINING
Pipe 5
Prod.. [ADTD]
Consist. [%]
Flow [l/min]
Pipe 4 Pipe 3 Pipe 2 Pipe 1
Mass Balance
Process Engineering
Process Evaluation
SIMULADORES
Claves de Éxito Línea de Fibra :Controles avanzados
Advanzado Digestor
Control Advanzado
Con Oxygeno
Delignificación
Control
Advanzado
Lavado
Control Advanzado Clasificación
Control
Advanzado
Blanqueo
Control
Claves de Éxito línea de Fibra: Control Avanzado Lavado
LI
QI QI
QIC
AC
AC
COMPARISONCOMPARISON
+ AVERAGE
LIC LIC
QI QI
FIC
FIC
FIC
Stockflow to:BSW 1BSW 2
DIV.
LIC
FIC
FIC
FIC
Stockflow to:POW 1
2
POWDIV.
Alarm, ifhigh difference
Alarm, ifhigh difference
m /ADMTGiven byoperator
3 m /ADMTGiven byoperator
3
Blow tank level adjuststarget for the buffer filtrate
tank level (high in blow tank low in buffer)
Buffer filtrate tank levelalarms when level lower than target: "add wash
water to post-O washers".
When bypass valve opens due to high buffer tank set
an alarm.
2
Change of "m /ADMT"in small steps to keep
post-O filtrate tank
level close to desired level
3
2
Change of "m /ADMT"in small steps to
keep the conductivityclose to correct level
3
BL-FILTER
DIGESTER
BLOW TANK
BUFFERFILTRATETANK
POST-O
WASHERS2
EVAPORATORCONDENSATE + HOT WATER
COND.
COND.
COND.
COND.
AVE.
COND.
SET POINT SET POINT
TOTAL TOTAL
SET POINT
SET POINT
MEASUREMENT MEASURE-MENT
MEASUREMENT
MEASUREMENT
O +
SCREENING2
PRE-O
WASHERS2
PRE-O
FILTRATETANK
2 POST-O
FILTARTETANK
2
AC
Claves de Éxito línea de Fibra: Control Deslignificación con O2
55 min15 min
R1
Blow Tank6000 m3
WLOXWLOX
O2
O2
STEAM
Cs%
FCFC
FC
TC
QI
FC
FC
FC TC
MODEL-PREDICTIVE
FEEDFORWARD CONTROL PH
FEEDBACK CONTROL
KAPPA FEEDBACK CONTROL
MODELADAPTATION
WT
Kappa
QI
pH
QI
Kappa
QI
KAPPA TARGET
PH TARGET
R1 RETENTION TIME PREDICTION
R2 RETENTION TIME PREDICTION
PRODUCTION 2PLAN
WT
RT
ADAPTATION SELECTIONS
FEED KAPPAESTIMATION
KAPPA BLOW
WT
LIC
FCLIC
PRODUCTION 2TARGET
FCLIC FC
3
1
WTWT
RTCONDUCTIVITY OF
PRE-O DD FILTRATES2
PRODUCTION 2 ESTIMATION
2
2
R2
3
1
KgdKappa*ADt
KgdKappa*ADt
WT
RT
Write to Tracker
Read from Tracker
KgdKappa*ADt
2
4
4
KgdKappa*ADt
4
Kappa# In
Temp In
T R1
T r2
Conductivity
Product ion
R1: O 2
R2: O 2
R2: OH
R2: T
R1: OH
Claves de Éxito línea de Fibra: Control Avanzado Clasificación
PDIC
NI
NI
PDIC
FIC
FIC FIC FIC
FIC FIC
FIC
FI FI FI
FIC
FICFIC
FIC
FIC
PDICPDIC
FIC
KNOTTERS ANDPRIMARY
SCREENING STAGE
SECONDARYSCREENING
STAGE
TERTIARYSCREENING
STAGE
PRESSURETHICKENERS
POST-O
WASHERS2
System alarms and gives advice if a critical operation parameter is out of good range:
- screen pressure differences- screen motor loads- feed, reject and reject dilution
flows- post-O washer's feed
consistencies2
Operator has a possibility to test a change of a ratio control factor with a simple balance calculation sheet. This way the operator can avoid changes, which would have negative effect on flows or consistencies.
Proven ratio control factors for different production rates or kappa levels can be stored and later easily taken into use.
Filtrate extraction of pressure thickeners is automatically reduced when there are indications of plugging.
PRODUCTION 2TARGET
FIC
Del Proyecto a la
realidad…
Muchas Gracias