cvr 381/421 model jant fire...
TRANSCRIPT
CVR 381/421 Model Jant Fire İyileştirmesi
PROJE İSMİ CVR 381 fire iyileştirme
PROJE LİDERİ
ŞAMPİYON
PROJE NO 2017_LT_03
Bahar MACEACHERN (Kalite Güvence ve Sürekli İyileştirme Müdürü)
Emrah Yenisöz (Boyahane Müh.)Erdem Duman (Dökümhane Op.)Gökhan Car (Dökümhane Op.)Mustafa Dayangaç (Kalite Güvence Proses Tekn.)Güner Öztürk (Kalite Güvence Metalürji Lab. Tekn.)Rahim Çetin (Talaşlı İşlemler Op.)İbrahim Taşpınar (Talaşlı İşlemler Op.)Ahmet Öztürk (Boyahane Gr. Söz.)
Günay TEZER (Proses Kalite Uz.), Alper KAYA (Met.Lab.Kıd.Müh.)
EKİP ÜYELERİ
SPONSOR Oğuz Özmen (COO)
PROJE BEYANI
CVR 381 model firesini % 13,52 iyileştirmek
Proje Tanımı (Ne?)
Hedeflere ulaşılması sonucunda yıllık 76.082 € kazanç sağlanacaktır.
Kazanımlar (Nasıl?)
CVR 381 fire oranı Başlangıç: 38,52% Hedef: 25,00 %%13,52 iyileştirmek
Hedefler (Ne kadar?)
Kapsam : Kalıphane, Dökümhane, TIM, Boyahane, Kalite Güvence
Proje Sınırları (Nerede?)
Proje Başlangıç: 01.07.2017Proje Bitiş: 15.12.2017
Proje sonuçları 2018 bütçesine yansıtılır.
Zaman Planı (Ne zaman?)
Lider : Günay Tezer, Alper Kaya
Şampiyon : Bahar MacEachernÜyeler : Emrah Yenisöz,Erdem Duman, Gökhan Car, Mustafa Dayangaç, Güner Öztürk, Rahim Çetin, İbrahim Taşpınar, Ahmet Öztürk
Ekip Üyeleri (Kim?)
Proje ekibi çalışma zamanı : 3 saat /hafta
Önemli Not: Projemizdeki bazı bilgileri (fire oranları ve bazı fotoğrafları vb.) şirket içi gizliliğinden dolayı gizledik.
CVR 381(CVR421) FİRE İYİLEŞTİRME PROJE EKİBİ(Modelde kapak bölgesinde yapılan değişiklik nedeni ile Nis.17 tarihi sonrası
model adı CVR 421 olmuştur)
Proje Planı
H
G
H
G
H
G
H
G
H
G
H
G
H
G
H
G
H
G
H
G
Çevreye Katkı Raporlaması H
FİNAL SUNUŞ G
H/G :hedef veya gerçekleşen
STANDARTLAŞTIRMA Laboratuvar Kıd.
Müh, Kalite
operatörleri,
Ekip
Yönetim Onayı
KONTROLLaboratuvar Kıd.
Müh, Kalite
Laboratuvar Kıd.
Müh, Kalite
İYİLEŞTİRME
41.haft
a
43.haft
a
45.haft
a
47.haft
a
49.haft
a
39.haft
a
Standartlaştırma/Yaygınaştırma FaaliyetleriEkip
Ekip oluşturulması Lider, Süreç Sahibi
Sistem
Sorumlusu
Veri toplama ve Grafiksel Analizler
Mevcut Durum Analizi
Laboratuvar Kıd.
Müh, Kalite
Ekip, Süreç Sahibi
29.haft
a
31.haft
a
33.haft
a
ÖLÇME-ANALİZ
Kalite Müdürü
Planlama Müh.
DKM Operatörler
Kalite Müdürü
TANIMLAMA
TÖAİK ADIMI Şirket Pozisyonu
Kalite Müdürü
Kalite Müdürü
Laboratuvar Kıd.
Müh, Kalite
35.haft
a
37.haft
a
Haftalar
Plan27.
haftaH/G
Aksiyonların Devreye Alınması ve Tamamlanması
Proje İzleme ve İstatistiksel Yöntemler İle Aksiyon
Etkinliklerinin Kontrolü,Sonuç İzleme
Ekip, Süreç Sahibi
Ekip
Ekip
Laboratuvar Kıd.
Müh, Kalite
Kök Neden Analizlerinin Yapılarak Doğrulanması
Ara Sunum Gerçekleştirilmesi
Muhtemel Kök Sebeplerin Belirlenmesi Ekip
Ekip
Ekip, Süreç Sahibi
Ekip
Hedef ve Kapsamın Belirlenmesi, , Ara Sunum
yapılması ve Yönetim Onayı Alınması
Proje planı yönetimin onayından geçirilmiştir.
CVR 381
CVR 381 modelinde kapak
derinliği yok
CVR 421 modelinde kapak
derinliği mevcut
CVR 421 (yeni)
381 Modeli belli bir dönemden sonra 421 modeline dönüşmüştür. Projede faaliyetyeni model üzerinden devam etmiştir. Bu slayt aradaki küçük farklılığı anlatmak içineklenmiştir. Kapak formu dışında modelled bir değişiklik yoktur.
NEDEN BU PROJE SEÇİLDİ?
Projemizin hedefi bir önceki bütçe dönemi (2016 yılı) içinde gerçekleşen en
düşük fire oranı dikkate alınarak belirlenmiştir.
NEDEN BU PROJE SEÇİLDİ?
Projemizin hedefi, yıl içinde gerçekleşen en düşük fire oranı
dikkate alınarak belirlenmiştir. Aynı zamanda Toz boya kurtarma
oranlarının da artmaması hedeflenmektedir.
Aral ık
2016
Kasım
201
6
Ekim
201
6
Eylül 2
016
Ağus
tos 2
016
Temm
uz 201
6
Hazi
ran 2
016
Mayıs
2016
Nisan
2016
Mar
t 201
6
Şubat
201
6
Ocak
2016
40,0%
30,0%
20,0%
10,0%
0,0%
AYLAR
Ind
ivid
ual
Valu
e
_X=18,8%
UCL=42,1%
LCL=-4,5%
CVR 381 I Chart of TOZ BOYA KURTARMA Toz boya kurtarma
: Jantın toz
boyama yapıldığı
esnada tespit
edilen bir hatanın ,
tekrardan geri
çekilerek hatanın
düzeltilmesi
anlamına gelir.
FINANSAL KAZANÇ
Projede 76.082 €/yıl finansal getiri hedeflenmektedir
Bölüm€/jant fire
maliyeti
Adet
Dağılım% Dağılım
Ağırlıklı
Maliyet€/jant
DKM 5,54 5918 39% 2,17
TIM 10,17 3001 20% 2,02
BOY 19,94 6176 41% 8,16
15095Ortalama
Maliyet12,35
45550
17547
11388
6159
76082Finansal getiri (€/jant)
2017 bütçe DKM
2016 fire oranı ile beklenen fire jant
2017 hedef ile beklenen fire jant
Azaltılan fire jant (ad)
Jantın geçtiğisafhalarda üzerineeklenen kümülatifmaliyet
İLETİŞİM PLANI
MÜŞTERİ-PAYDAŞ GÖRÜŞÜLEN GÖRÜŞEN TARİH DURUM
Dökümhane Gökhan CarErdem Duman
Günay TezerAlper Kaya
05.07.2017 Tamamlandı
TIM Ahmet Özkan Günay TezerAlper Kaya
05.07.2017 Tamamlandı
Boyahane Emrah Yenisöz Günay TezerAlper Kaya
05.07.2017 Tamamlandı
Kalite Güvence Eylem Çuğ Günay TezerAlper Kaya
05.07.2017 Tamamlandı
Finans/Muhasebe Nazan Toklu Günay TezerAlper Kaya
05.07.2017 Tamamlandı
Projenin etkileyeceği tüm bölümler ile görüşülerek müşterinin sesi çalışması
yapılmıştır.
MÜŞTERİNİN SESİ ÇALIŞTAYI SONUÇLARI
BEKLENTİLER
(ÇIKTI- Müşteri Ne istiyor)
• Fire oranının azalsın
• Boyahane kurtarma oranının azalsın
ENDİŞELER
(Kısa-Orta Vade içinde oluşabilecek riskler)
• DKM çevrim süresinin artması
• TIM çevrim süresinin artması
• Toz boya sarfiyatının ve rework oranının artması
ODAKLANILACAK NOKTALAR / İYİLEŞTİRME
ÖNERİLERİ
• Döküm kaynaklı firelerartmasın
• Operatör yetkinliği
• Kalıp iyileştirmeler
• Kalıplar arası farklılıkların giderilmesi
Projenin etkileyeceği tüm bölümler ile görüşülerek müşterinin sesi çalışması
yapılmıştır.
AĞAÇ DİYAGRAMI
İç müşteride yaşanan kalite maliyetlerinin azaltılması
İhtiyaç
Fireler azalsın
Anahtar
Fire oranı
CTQ
Ölçmesi Zor
Genel Özel
Ölçmesi Kolay
Mevcut
%38,52
Hedef
%25,00
Döküm süresi artmasın
Çevrim süresi değişmesin Saniye/jant
330 sn/jant
≤ 330 sn/jant
TIM işleme süresi artmasın
İşleme süresi değişmesin
Saniye/jant690 sn/jant
≤ 690 sn/jant
Kurtarma oranlarının azaltılması Rework oranı azalsın Rewok oranı %19 ≤ %12,5
S.I.P.O.C.
Döküm Operasyonları
İşleme Operasyonları
Boyama Operasyonları
• Aluminyum
Supplier Input Process Output Customer
• Hydro, Rusal, Dubal, Emal
• Yönetim
• Kalite• Gaz Giderme
• Kalıp
HIGH LEVEL ROAD MAP
• Kalıp Hazırlama • Son Kullanıcı
• Poteyaj-Köpük
Filtre
• Foseco
• Pyrotek
• Döküm / İşleme /
BoyaTezgahları
• Gima / Chiron / Eissenmann
• CVR 381 DKM Firesi
• CVR 381 TIM Firesi
• CVR 381 BOY Firesi
• CVR 381 Toz Boya
Kurtarma
Kalıp
HazırlamaErgitme
Gaz
Giderme
Alçak
Basınç
Döküm
X-RayGöbek
Delme
• CVR 381 Yaş Boya
Kurtarma
Isıl İşlem
İlk / Son
Talaş
Bijon/
Sübap
Delme
Sızdırmazlık
TestiToz Boya Yaş Boya Vernik
• Müşteri (VW)
• Operatör• IK
MEVCUT DURUM
Örnek Oksit İncelemesi
Oksit hatasının feder
(jant kolu) stil yüzeyde
görünümü
Oksit hatasının mikro
yapı incelemesi
BÖLÜMLERDEN AYRILAN HATA TÜRLERİ
Burada ana pareto grafiğinden çıkan hatalar, jantın geçtiğibölümler bazlı alt gruplama yapılarak incelenmiştir. Bu bölümler döküm – talaşlı imalat – Boyahane olaraksıralanmaktadır.
Hatalar Hata Oranları Hedef KapsamYüzeyde Oksit Pislik 8,1% 5,1% *
Çekinti 4,7% 3,0% *
Rejim Firesi 4,1% 3,0% *
Porozite 2,4% 0,5% *
Kurtarmama 2,4% 0,9% *
Y.Madde (Boya) + Boya Kalınlığı 1,4% 1,4%
D.Boşluğu + Hava Boşluğu 1,3% 1,3%
Filtre Teli kaçıklığı 1,2% 1,0% *
Sızdırma 1,0% 0,0% *
Proses Yerleştirme 1,0% 1,0%
Darbe + Çizik 0,6% 0,6%
Tezgah Arıza 0,5% 0,5%
Soğuk Birleşme 0,5% 0,0% *
Deneme Firesi 0,4% 0,4%
Tesviye-Zımpara BÖH 0,3% 0,3%
Kurtarmama (tim) 0,2% 0,2%
Diğer 1,1% 1,1%
Toplam 38,5% 25,0%
2016 YILI HATALAR VE PROJE HEDEFLERİ
Hedefi yakalamak için odaklanılacak hata nedenleri * ile işaretlendi ve %13,5 toplam iyileşmeyiyakalamak için her bir hata türündan ne kadariyileştirme yapılabileceğibelirlendi. Bu hedefler geçmiş aylarda gerçekleşmiş min. hata oranlarına veulaşılabilirlikdurumlarına göre belirlenmiştir.
Balık kılçığı diyagramı kullanılarak fireyi etkileyen nedenler ortaya çıkartılmıştır.
FİREYİ ETKİLEYEN SEBEPLERİN ORTAYA ÇIKARTILMASI
FİREYİ ETKİLEYEN SEBEPLERİN ORTAYA ÇIKARTILMASI
Balık kılçığı diyagramı kullanılarak fireyi etkileyen nedenler ortaya çıkartılmıştır.
FİREYİ ETKİLEYEN SEBEPLERİN ORTAYA ÇIKARTILMASI
Balık kılçığı diyagramı kullanılarak fireyi etkileyen nedenler ortaya çıkartılmıştır.
Müşteri için önem derecesi 12 21 11 3 1 6 25 3 6
ÇIKTILAR
GİRDİLER TOPLAM67 operatör yetkinliği 9 3 9 9 9 9 9 5 5 630 DKM 2,3%
52 döküm metal sıcaklığı 9 3 9 3 9 9 9 9 1 600 DKM 2,2%
112 Yanlış filtre teli kullanımı 5 9 3 9 5 5 9 5 1 590 DKM 2,1%
99 tezgah türü (lpm, gima) 9 5 5 0 0 3 9 5 1 532 DKM 1,9%
1 AB tezgah sıcaklığının yükselmesi 9 5 3 3 5 5 9 3 1 530 DKM/BKM 1,9%
113 Yoğunluk ve İndex 9 9 3 0 3 9 5 3 1 527 DKM 1,9%
110 Vezin oranı 9 9 3 0 0 9 5 3 1 524 DKM 1,9%
81 Riser tüp temizliği 5 9 5 9 5 5 5 9 1 524 DKM 1,9%
35 Kalıp sıcaklığı 5 3 9 3 5 5 9 9 1 524 DKM 1,9%
85 soğutma pozisyonları 9 5 3 0 5 5 9 3 1 521 KALIP 1,9%
84 soğutma debileri 9 5 3 0 3 5 9 3 1 519 DKM 1,9%
31 Kalıp - Metal sıcaklık farkı 9 1 9 0 9 5 9 5 1 513 DKM 1,9%
103 tezgahtaki hava kaçakları 5 5 9 9 9 9 5 9 1 512 DKM 1,9%
86 Soğutmaların dengesiz çalışması 9 3 3 0 3 9 9 3 1 501 DKM/BKM 1,8%
90 tezgah basınçları 5 5 9 9 9 5 5 9 1 488 DKM 1,8%
94 Tezgah eksen kaçıklık 5 0 9 9 9 5 9 5 1 471 DKM 1,7%
66 Ofset iticilerinin yanlış çalışması 5 0 5 3 9 5 9 9 9 469 DKM/KLP 1,7%
87 Soğutmaların ters bağlanması 9 1 3 0 5 9 9 3 1 461 KLP 1,7%
108 Üst maça soğutmanın etkin olmaması, tıkalı olması 9 1 3 0 3 9 9 3 1 459 KLP 1,7%
44 Kalıptaki madeni yolluk tasarımı 5 5 5 9 5 5 5 5 5 452 KALIP 1,6%
80 Riser tüp iç çapının daralması 5 5 5 9 5 5 5 9 1 440 DKM 1,6%
83 Siveks filtre kullanımında tıkanma (vardiyanın zamanında filtreyi değiştirmemesi) 5 9 5 5 3 3 3 5 1 436 DKM 1,6%
95 Tezgah hava debileri 9 1 3 0 3 5 9 3 1 435 DKM 1,6%
8 Ara tüp iç çapının daralması 5 5 5 5 5 5 5 9 1 428 DKM 1,5%
4 adaptör türü 5 5 3 9 9 5 5 3 5 428 DKM 1,5%
102 Tezgahın kontrolsüz döküm yapması 0 0 9 9 9 5 9 5 1 411 DKM 1,5%
37 Kalıp tasarımı 5 3 5 5 5 3 5 9 5 398 DKM 1,4%
107 Üst maça meme uygunsuzluğu 5 1 5 9 5 9 5 5 5 392 KLP 1,4%
45 Külçe kalitesi 5 9 1 0 0 5 3 3 1 380 GKK/Satın Alma 1,4%
43 Kalıptaki havuç tasarımı 5 3 5 9 5 5 3 5 5 360 MHZ 1,3%
105 Ürün lastik kesit form tasarımı 5 1 5 3 3 5 5 9 5 360 MHZ 1,3%
75 Poteyaj 5 5 5 0 9 5 3 5 1 355 DKM 1,3%
51 metal katılaşma süresi 5 5 0 0 5 5 5 5 1 346 DKM 1,3%
61 Ocak iç basıncını oluşturan havanın tipi ( nem/kuru) 3 9 0 0 0 5 3 3 1 345 DKM 1,2%
65 Ocak taban- riser tüp mesafesi 5 3 5 5 9 5 3 9 1 340 DKM 1,2%
33 kalıp malzemesi 3 5 3 9 5 3 3 3 5 338 KALIP 1,2%
89 Tezgah arıza 5 0 9 1 5 5 5 3 1 337 DKM/BKM 1,2%
98 Tezgah soğutma sayısı 9 1 3 0 3 5 5 3 1 335 DKM 1,2%
13 Çapak 3 0 9 3 5 5 3 9 9 335 DKM/KLP 1,2%
19 gaz giderme (program ve cihaz) 0 9 0 0 0 9 3 1 1 327 DKM 1,2%
88 Termokupl contası hava kaçağı 5 1 5 3 5 5 5 5 1 326 DKM 1,2%
25 İlave metal alma 3 3 9 3 3 3 3 3 1 318 DKM 1,1%
27 Jant_ Ürün Tasarımı 5 1 3 3 3 3 5 5 5 314 MHZ 1,1%
60 Mevsim değişikliği 3 5 0 0 3 5 5 3 1 314 1,1%
82 Sıvı Metal verme sıklığı 5 5 3 1 3 3 3 3 1 312 DKM 1,1%
6 Alt Maça kesit tasarımı 3 5 3 0 5 3 3 3 5 311 MHZ 1,1%
29 Kalıbın rejimden çıkması_bekleme zamanı 5 1 9 0 9 5 3 3 1 309 DKM 1,1%
11 Besleme süresi ( Basınçta tutma) 5 1 3 3 5 5 5 3 1 298 DKM 1,1%
40 Kalıpsal hatalar 3 3 5 3 5 3 3 1 5 294 KLP 1,1%
34 Kalıp ön ısıtmanın yetersiz yapılması 5 1 9 0 5 3 3 3 1 293 DKM 1,1%
32 Kalıp lastik kesit talaş payları 5 0 5 0 3 5 3 5 9 292 KALIP 1,1%
59 Metalin soğuk gelmesi 5 1 5 0 5 9 3 5 1 291 DKM 1,1%
115 yönsel katılaşma olmaması ( Çalışma - Gecikme zamanları) 9 0 5 0 5 5 3 3 1 288 DKM 1,0%
2 AB tezgahları için bekletme hava dengesizliği 5 1 3 5 1 3 5 3 1 288 DKM/BKM 1,0%
42 Kalıptaki hava tahliyesinin yetersiz olması 5 0 5 0 3 5 5 3 1 288 DKM 1,0%
71 Operatörün vardiyayı geç teslim alması 5 0 9 3 5 3 3 3 1 281 DKM 1,0%
23 Hava pimlerinin temizlenmemesi 5 0 3 0 9 5 5 5 1 278 KLP 1,0%
56 Metal yapışması 3 0 9 3 0 5 3 3 1 264 DKM/KLP 1,0%
16 Faz 2_Dolum Hızı 3 1 5 5 5 5 3 5 1 258 DKM 0,9%
97 Tezgah soğutma nakil hatlarının uygunluğu 5 0 3 0 3 4 5 1 1 254 DKM 0,9%
106 Üst maça kesit tasarımı 3 1 3 3 3 3 3 5 5 240 KALIP 0,9%
22 Hava kesintisi 5 0 3 0 3 1 5 1 1 236 BKM 0,9%
46 Lastik kesitlerinin arttırılması 3 0 0 3 3 3 5 5 5 236 KLP 0,9%
64 Ocak refrakterlerinin korundum tutması (kalınlığı) 3 3 3 0 0 3 3 1 1 234 DKM 0,8%
15 Elektrik kesintisi 3 0 5 0 3 1 5 1 1 234 BKM 0,8%
36 Kalıp sıcaklığının termokupl ile takibi 5 1 3 0 1 3 3 3 1 223 DKM 0,8%
39 kalıp yüzey kalitesi 3 5 0 0 0 3 1 1 5 217 KALIP 0,8%
41 Kalıpta yalıtım (elyaf) kullanılması 3 0 0 0 0 5 5 5 1 212 DKM 0,8%
79 Referans çemberindeki çarpılma 0 0 0 0 0 1 5 1 9 188 DKM 0,7%
21 Hava çizgilerinin doğru olmaması 1 0 5 3 3 5 1 5 5 179 KLP 0,6%
9 Bekletme ocağı eksoz valfinde yetersiz hava tahliyesi 5 1 3 3 1 1 1 3 1 170 DKM 0,6%
111 Yan maça kademelerinde kaçıklık 0 0 3 3 3 5 1 5 9 169 DKM/KLP 0,6%
18 flux etkinliği 0 5 0 0 0 3 1 1 1 157 DKM 0,6%
104 Tim işleme paylarındaki azlık 5 0 0 0 0 1 1 3 9 154 KLP 0,6%
20 Göbek çekme 1 0 0 0 0 1 3 1 9 150 DKM 0,5%
70 Operatörün doğru fire kodu ile sisteme giriş yapmaması 0 0 9 3 0 1 1 1 1 148 Tüm birimler 0,5%
12 boya içeriğinden gelebilen yabancı maddeler 0 5 0 0 0 1 1 1 1 145 BOYA 0,5%
14 Eksik markalamadan kaynaklanan duruşlar (kalıptaki markalamalar) 3 0 5 0 3 1 1 1 1 134 KLP 0,5%
101 Tezgah veri aktarım sisteminin uygunsuzluğu 5 1 0 0 0 1 1 1 1 121 DKM 0,4%
5 alıcı kol hava tabancalarının etkinliği 0 3 0 0 3 1 1 1 1 106 DKM 0,4%
91 tezgah başlarında hava tabancalarının olmaması 0 3 0 0 0 1 1 1 1 103 DKM 0,4%
92 Tezgah boşaltma lönge yapma 0 0 5 0 0 1 1 1 1 95 DKM 0,3%
7 Ara proseslerde atılan firelerin sisteme girmemesi 0 0 0 0 0 1 1 1 1 40 Tüm birimler 0,1%
78 Proses yerleştirme (800) hata kodu ile fireye ayrılmaması 0 0 0 0 0 1 1 1 1 40 Tüm birimler 0,1%
380 222 343 206 314 367 374 332 200 27675 100,0%
oran
Sıcak yırtılma Sızdırma HATA
KAYNAĞI
Çıktılar için Toplam
Feder Arkası
Çekinti
( 206 )
Stil Yüzey Oksit
Hatası
( 261 )
Rejim firesi (10-70) Filtre Teli Kaçıklığı soğuk birleşme porozite Kurtarmama
SEBEP-SONUÇ TABLOSU
Balık kılçığından çıkan girdiler , S&S matrisine aktarılarakönceliklendirilmiştir. Buna göre öne çıkan hata kaynakları;
1. Operatör yetkinliği2. Döküm metal sıcaklığı3. Hatalı filtre teli kullanımı4. Tezgah türü5. AB tezgah sıcaklığının yükselmesi6. Yoğunluk-indeks7. Vezin oranı8. Riser tüp temizliği9. Kalıp sıcaklığı10. Soğutma pozisyonları11. Soğutma debileri12. Kalıp-metal sıcaklık farklı13. Tezgahtaki hava kaçakları14. Soğutmaların dengesiz çalışması15. Tezgah basınçları16. Tezgah eksen kaçıklık
S&S Matrisine Göre Öne Çıkan Hata Kaynakları ve Odaklanılacak Nedenler Numarandırılmıştır
3
4
5
UYGULAMA ÖNCELİKLENDİRMESİ
No Aksiyon Hedefe Etki Uygulama Maliyeti Uygulama Kolaylığı Uygulama Hızı Ağırlık Puanı Sorumlu Tarih Durum
1
DoE sonuçları ile optimizasyonun
sğlanması 5 5 3 3 225 Ekip 33. hafta Tamamlandı
2
Yanlış filtre kullanımının önüne
geçilmesi 3 5 3 3 135 Gökhan Car 43. hafta Tamamlandı
3 Kalıp çapaklarının giderilmesi 3 5 3 1 45 Mehmet Tepedelen(Kalıphane Yön.) 43. hafta Tamamlandı
4
Diamond tip jant döküm tezgah
temizlik takiplerinin sisteme 3 5 5 5 375 İbrahim Taşpınar 44. hafta Tamamlandı
Hedefe Etki Çok etkili 5
Etkili 3
Az etkili 1
Uygulama Maliyeti >10.000 € 1
>2.000 € 3
<2.000 € 5
Uygulama Kolaylığı Zor 1
Orta 3
Kolay 5
Uygulama Hızı >1 ay 1
>1 hafta 3
<1 hafta 5
Derecelendirme Puanı
DoE çalışması sonuçları hemen alınmak istendiği içinaksiyon zamanlamasında öne çekilmiştir.
İYİ-KÖTÜ TEZGAH KALIP ANALİZİ
Minitab programında elde edilen veriler analiz edilerek kalıp – tezgah analizi yapıldı.
Düşük fire oranları gerçekleşmiş döküm tezgahları analiz edildive planlama bölümü ile görüşülerek modelin bu tezgahlarda dökmesi sağlandı.
DENEY TASARIM YAPILMASI PLANLANAN KÖK NEDENLER
67 döküm metal sıcaklığı 600 Süreç DOE
52 tezgah türü (lpm, gima) 532 Süreç DOE
112 Yoğunluk ve İndex 527 Süreç DOE
99 Vezin oranı 524 Süreç DOE
1 Kalıp sıcaklığı 524 Süreç DOE
113 soğutma pozisyonları 521 Süreç DOE
110 soğutma debileri 519 Süreç DOE
81 Kalıp - Metal sıcaklık farkı 513 Süreç DOE
35 tezgah basınçları 488 Süreç DOE
85 operatör yetkinliği 630 Gürültü Orjinale dön
84 Yanlış filtre teli kullanımı 590 Gürültü Orjinale dön
31 AB tezgah sıcaklığının yükselmesi 530 Gürültü Orjinale dön
103 Riser tüp temizliği 524 Gürültü Orjinale dön
86 tezgahtaki hava kaçakları 512 Gürültü Orjinale dön
90 Soğutmaların dengesiz çalışması 501 Gürültü Orjinale dön
94 Tezgah eksen kaçıklık 471 Gürültü Orjinale dön
GİRDİLER TOPLAM Girdi tipiDoğrulama
Yöntemi
Muhtemel kök sebep olarak belirlenen sebepler, gürültülerden arındırılarak analiz edilmiştir. Ayricakaynak ve vakit gözönüne alınarak hızlı müdahele edilecekler DOE ‘ye alınmıştır. Bir sonraki slayttaçalışmalar görülebilir.
DENEY TASARIMI / DOE
TEZGAH SICAKLIK(°C)
DÖKEN ADET
TIM SONUFİRE
AB 28 720 21 adet % 9,5
AB 28 710 17 adet % 5,9
AB 28 700 5 adet Metal dondu
Std Order Run Order CenterPt Blocks TEZGAH SICAKLIK
2 1 1 1 AB 28 700
5 2 0 1 AB 19 710
3 3 1 1 AB 19 720
4 4 1 1 AB 28 720
6 5 0 1 AB 28 710
1 6 1 1 AB 19 700
AB19 ve AB28 no’lu döküm tezgahlarında sıcaklığın etkisi incelendi.
AB19: PRECAST Refrakterli TezgahAB28: Sıcaklık Kontrollü Tezgahlar
3X
5X
DENEY TASARIMI / DOEStd Order Run Order CenterPt Blocks TEZGAH SICAKLIK
2 1 1 1 AB 28 700
5 2 0 1 AB 19 710
3 3 1 1 AB 19 720
4 4 1 1 AB 28 720
6 5 0 1 AB 28 710
1 6 1 1 AB 19 700
TEZGAH SICAKLIK(°C)
DÖKEN ADET
TIM SONUKURTARMA
AB 19 720 18 adet % 0
AB 19 710 14 adet % 0(3 balans)
AB 19 700 23 adet % 0 (8 balans)
AB19: PRECAST Refrakterli TezgahAB28: Sıcaklık Kontrollü Tezgahlar
Refrakterli tezgahlarda döküm işleminin daha iyi olduğu gözlendi,Modelin bu tip tezgahlarda dökmesi sağlandı.
• Tüm diamond modellerde AB tezgah temizlikleri devamlı olarak takip edilmektedir.
• Kalıpların çapak problemleri giderilmiştir.
• Tüm kalıplarda daima siveks filtre kullanılıyor ve kalıbın her poteyaj yapılma durumunda bu filtre değiştiriliyor.
YAPILAN ÇALIŞMALAR
YAPILAN ÇALIŞMALAR
Vardiyalarda Kullanılan x TİP
Filtre
Vardiyalarda Kullanılan Siveks
Filtre (ara tüp ve riser tüpte)
Köpük Filtre
Bu filtre know-how olarak gizlenmiştir.
CVR 421 FİRE DEĞİŞİMİ
*Tozboya kurtarma oranında hedefin üzerine bir artış olmamıştır. Bu göstergemizikontrol altında tuttuk.
5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
STANDARTLAŞTIRMA/YAYGILAŞTIRMA
*Temizlik planı sisteme eklendi
*421 jantı döküm yapılacak tezgahlarısistemde revize edildi.