ash leaching abtcp ppt
TRANSCRIPT
-
5/21/2018 Ash Leaching ABTCP Ppt
1/22
Sistema Ash Leaching
Cesar Augusto Loureiro Sarcinelli
Renato Fortes Assumpo
Geovane Gratz Spinass
-
5/21/2018 Ash Leaching ABTCP Ppt
2/22
Introduo
No mtodo de produo Kraftde celulose, os cavacos de madeira so
aquecidos no digestor com o licor de cozimento, originando a pasta celulsica e olicor negro. Este licor recuperado e sua composio corrigida para reutilizao.Na recuperao, o licor concentrado em evaporadores de mltiplo efeito eincinerado na caldeira para sua posterior caustificao.Compostos contendo cloreto e potssio esto presentes na composio dasprincipais matrias-primas do processo Kraft. Devido natureza cclica desteprocesso, h um acmulo destes compostos na unidade de recuperao.
-
5/21/2018 Ash Leaching ABTCP Ppt
3/22
Estudos detalhados mostram que, com altas temperaturas na caldeira derecuperao, ocorre a deposio das cinzas, aumentando assim aincrustao e corroso nos economizadores, superaquecedores,dessuperaquecedores, entre outros.
A alta volatilidade de compostos contendo cloreto e potssio em relao aosdio, tende a aumentar o teor desses elementos nas cinzas encontradas naparte superior da caldeira de recuperao. A proporo desses compostos nascinzas superior dos slidos do licor original e do fundido formado na parteinferior da fornalha (smelt). Sabe-se que, compostos contendo cloreto e potssio(KCl, NaCl e K2SO4) tendem a diminuir a temperatura euttica das cinzas,constitudas principalmente de carbonato e sulfato de sdio (Na2CO3 e
Na2SO4), Minday et. al (1).
-
5/21/2018 Ash Leaching ABTCP Ppt
4/22
Esta diminuio de temperatura o principal fator da elevao dadeposio e reduo do ponto de fuso das cinzas nos equipamentosauxiliares, provocando srios problemas operacionais, tais como:
incrustao nas paredes da caldeira de recuperao, o que prejudica a
eficincia da troca de calor;corroso na caldeira, danificando o equipamento e aumentando onmero de paradas para limpeza e manuteno nas tubulaes dasunidades;
acmulo destes inertes no processo, diminuindo o ponto de fuso dosmelt, prejudicando o rendimento do processo.
-
5/21/2018 Ash Leaching ABTCP Ppt
5/22
O objetivo do sistema de Ash Leaching o controle do teor decloreto e potssio no ciclo de licores, sem no entanto, a perda do sulfatode sdio. A separao do cloreto e potssio das cinzas muito simples e
se baseia na diferena de solubilidade entre os componentes dascinzas. O grau de solubilidade do cloreto e do potssio e muito maior doque o do sdio e do sulfato, fazendo com que a maior parte do cloreto epotssio ficam na fase liquida e do sdio e sulfato ficam na parte slida. evidente que a densidade da soluo e de suma importncia para estaseparao.
-
5/21/2018 Ash Leaching ABTCP Ppt
6/22
Teor de carbonato nas cinzas.
A concentrao de carbonato nas cinzas tem grande impacto naspropriedades da lama. A viscosidade aumenta muito com altos teores decarbonato, o que dificulta o bombeamento e principalmente a operaode separao na centrifuga, pois influencia muito na sedimentao dasoluo.Como no caso Aracruz A, o teor de carbanato baixo e facilita aseparao dos slidos na centrfuga e proporciona uma alta eficinciade remoo de cloreto e potssio e a recuperao de sdio e sulfato.Com alta concentrao de cloreto, os slidos da centrfuga, quenormalmente se situa em 80 a 85% pode cair abaixo de 60%
comprometendo a eficincia do sistema.
-
5/21/2018 Ash Leaching ABTCP Ppt
7/22
CALDEIRA
DIGESTOR EVAPORAO
FORNOCAL
CAUSTIFICAO
TANQUEMISTURA
CalLama Cal
Vapor 90
94 Bar
+/- 650 ton/h
Cinzas
Licor Preto
+/- 80% s.s.
Licor + Cinzas
Licor
+/- 50%
Licor Branco
Licor Preto FracoPolpaSulfato Sdio
Licor Verde
Licor Fraco
TANQUE DEDISSOLUO
Smelt
Licor Branco: Na2S + NaOH + Compostos Sdio.
Licor Preto Fraco: Na2O + Compostos Orgnicos (lignina)
Licor Verde: Na2S Na2CO3 + Compostos Sdio
CICLO DE RECUPERAO
FBRICA CELULOSE - KRAFT
+/- 15% s.s.
-
5/21/2018 Ash Leaching ABTCP Ppt
8/22
Problemas Causados PelaPresena de Cloreto e Potssio
-
5/21/2018 Ash Leaching ABTCP Ppt
9/22
Composio Tpica das Cinzas das Caldeiras
4%
78%
12%
6%
KCl NaCl Na2SO4 Na2CO3
A purga era feita na Caldeira derecuperao B toda vez que o teor deKCl atingia nveis elevados. Em geral apurga era realizada todos os dias por umperodo de 2 h.
Com a purga das cinzas, para cada 100kg de KCl removido, 650 kg de Na2SO4
eram jogados fora
-
5/21/2018 Ash Leaching ABTCP Ppt
10/22
Composio Tpica das Cinzas das Caldeiras
4%
78%
12%
6%
KCl NaCl Na2SO4 Na2CO3
Para cada 100 kg de KCl removido, 260kg de Na2SO4 so jogados fora
! Com o Ash Leaching
! Antes do Ash LeachingPara cada 100 kg de KCl removido, 650kg de Na2SO4 eram jogados fora
RECUPERAO DE 390 kg DE SULFATO (60%)
-
5/21/2018 Ash Leaching ABTCP Ppt
11/22
" Partida da Planta Maro de 2002" Perodo de Aprendizagem Abril e Maio de 2002
" Inicio de Operao Junho de 2002
# Histrico
Make up de Sulfato (ton)
0
200
400
600
800
1000
jan/01
fev/01
mar/01
abr/01
mai/01
jun/01
jul/01
ago/01
set/01
out/01
nov/01
dez/01
jan/02
fev/02
mar/02
abr/02
mai/02
jun/02
jul/02
ago/02
set/02
out/02
nov/02
dez/02
Mdia = 560 t/ms
-
5/21/2018 Ash Leaching ABTCP Ppt
12/22
-
5/21/2018 Ash Leaching ABTCP Ppt
13/22
-
5/21/2018 Ash Leaching ABTCP Ppt
14/22
-
5/21/2018 Ash Leaching ABTCP Ppt
15/22
-
5/21/2018 Ash Leaching ABTCP Ppt
16/22
-
5/21/2018 Ash Leaching ABTCP Ppt
17/22
-
5/21/2018 Ash Leaching ABTCP Ppt
18/22
-
5/21/2018 Ash Leaching ABTCP Ppt
19/22
-
5/21/2018 Ash Leaching ABTCP Ppt
20/22
-
5/21/2018 Ash Leaching ABTCP Ppt
21/22
-
5/21/2018 Ash Leaching ABTCP Ppt
22/22
PERGUNTAS?