-dÖkÜmhane-embk.mmoizmir.org/wp-content/uploads/2019/01/2019-032.pdfkalıp ön ısıtma /kalıp...
TRANSCRIPT
Kalıp Bekleme ve Kalıp Ön Isıtma Kayıplarının Azaltılması
-DÖKÜMHANE-
2016 yılında Alçak Basınç Döküm tezgahlarında( Geçmişe dönük 1 senelik verialınmıştır)* Kalıp Bekleme için her gün 498 dk/28Tezgah toplam* Kalıp Ön ısıtma için 962 dk/28Tezgah toplamkaybedildiği ortaya konmuştur.*2016 yılı Bütçe OEE hedefi %79,0 gerçekleşen %77,2*2016 Setup hedefi %5,1 gerçekleşen %6,1Hedeflerde sapma olunca bu konu ele alınması için yönetimimiz çağrı yapmıştır.*Kalıp Ön Isıtma ve Kalıp Bekleme hedefinde gerçekleşmediği için toplamda OEEdeğerinde %3,6 kayıp yaşanmıştır.
Kalıp Bekleme Süre(dk)/Gün Kalıp Ön Isıtma Süre(dk)/Gün
498,6 Gün/ 28 Tezgah%1,2 OEE Kaybı
962,4 Gün/ 28 Tezgah%2,4 OEE Kaybı
2016 ALÇAK BASINÇLI DÖKÜM TEZGAHLARI ÇALIŞMA GÜNÜ
~ 247,1 Gün/ 28 Tezgah
KONU SEÇİMİ
Kalıp ön ısıtma /Kalıp Sökme Kalıp Bekleme /Kalıp Sökme
44,6 dk
%15
37,9 dk
• 2016 Yıl Ortalaması
• Hedefimiz %15 azaltmak
• Kasim 2017 Hedefi
23,1 dk • 2016 Yıl Ortalaması
%30 • Hedefimiz %30 azaltmak
16,2 dk • Kasım 2017 Hedefi
Kazanç dk
72.628 dk/YılKazanç Jant
14.975 Jant/Yıl
Finansal Kazanç
66.638 €/Yıl
%İyileşme hedefleri 2016 yılı içerisindeki en iyi gerçekleşen durumlar baz alınarak verilmiştir.
HEDEF BELİRLEME
Proje Lideri:DenizKozan-Üretim PlanlamaKıdemli Mühendisi
Sponsor:Harun Erürün-Üretim Planlama VeMethod Müdürü
Ekip Üyesi:Gökhan Aydoğan-Dökümhane Ekip Sözcüsü
Ekip Üyesi:Ozan Özoğlu-Dökümhane Ekip SözcüsüEkip Üyesi:Gökhan Car-Dökümhane Grup
Sözcüsü
Ekip Üyesi:Onur Beyter-Dökümhane Mühendisi
Ekip Üyesi:Huriye Güler-Üretim PlanlamaMühendisi
Ekip Üyesi:İsmail İçli-Dökümhane KıdemliUzmanı
Ekip Üyesi:Aslan Ertan-Dökümhane EkipSözcüsü
EKİP BELİRLEME• Sponsor: Oğuz Özmen (COO)
Proje ekibi çalışma zamanı : 3-5 saat /hafta
Cevher Olarak Sürekli İyileştirme ve Yönetim Desteği Politikamız
• Cevher Sürekli İyileştirme faaliyetleri; Kaizen, Yalın6Sigma, 5S, TPM, Poka-Yoke, Görsel Fabrika, QA, Obeya vd. konuları aktif olarakkapsamaktadır. Bu çalışmalar Kalite ve Sürekli İyileştirme Müdürlüğü altında organize edilmektedir.
• Cevher her bütçe döneminde kurumsal hedeflerine yönelik olarak hedeflerini belirler.• KPI hedefleri bölümlere yıl başında aktarılır. Aylık olarak hedefler yönetimimiz tarafından takip edilir. Projelerimiz de, dönem
başında verilen hedeflere uygun olarak proje havuzundan seçilir.• KPI kapsamında ayrıca CI kazançları da gözden geçirilir.• Ekip lideri ataması gerçekleştirilir. Ekipler, proje liderlerimizin belirlemesi ve iletişimi ile gönüllülerden oluşur. Ayrıca her projemizin
firma içi rehber ataması yapılır.• Gerekli destek (danışmanlık, eğitim, kaynak ihtiyaçları vd.) sağlanır. Mavi ve Beyaz yaka dengesine dikkat edilir. • Her dönem yaklaşık 10 Yeşil Kuşak , 10 Sarı Kuşak ve bunun yanında bölümlerin hedeflerinde de olan bir çok kaizen gerçekleştirilir.
Her dönem ihtiyaca göre sarı ve yeşil kuşak eğitimleri gerçekleştirilmektedir. • Firmamızda 20 Yeşil Kuşak ve 2 Kara Kuşak bunun yanında bir çok Sarı Kuşak sahibi çalışanımız bulunmaktadır.• Sürmekte olan ve tamamlanan projelerin Sürekli İyileştirme tarafından göstergeleri takip edilmekte ve sürekliliğin sağlanamadığı
aylar ile ilgili geri dönüşler ilgililere sağlanarak aksiyon beklenmektedir. • Ayrıca Cevher Öneri Sistemi ve Ödüllendirme sistemi, Sürekli İyileştirme kültürümüzü destekleyen faaliyetlerdir. Bütçe dönemimizde
Sürekli İyileştirme için ayrı bir bütçe belirlenerek yönetimimiz kaynak ihtiyacını garantiye almaktadır.
YÖNETİM DESTEĞİ ve EKİP BELİRLEME
H
G
H
G
H
G
H
G
H
G
H
G
H
G
H
G
H
G
H
G
Çevreye Katkı Raporlaması H
FİNAL SUNUŞ G
H/G :hedef veya gerçekleşen
Kök Neden Analizlerinin Yapılarak Doğrulanması
Ara Sunum Gerçekleştirilmesi
Muhtemel Kök Sebeplerin Belirlenmesi Ekip
Ekip
Ekip, Süreç Sahibi
Ekip
Aksiyonların Devreye Alınması ve Tamamlanması
Proje İzleme ve İstatistiksel Yöntemler İle Aksiyon
Etkinliklerinin Kontrolü,Sonuç İzleme
Ekip, Süreç Sahibi
Ekip
Ekip
23.haft
a
24.haft
a
Haftalar
Plan4.04.2
017H/G
Hedef ve Kapsamın Belirlenmesi, , Ara Sunum
yapılması ve Yönetim Onayı Alınması
Ekip, Süreç Sahibi
18.04.
17
21.
hafta
22.haft
a
ÖLÇME-ANALİZ
İYİLEŞTİRME
Tem
2017
Ağusto
s 2017
Eylül
2017
Kasım
2017
Kasım
2017
Haz
2017
Standartlaştırma/Yaygınaştırma FaaliyetleriEkip
Ekip oluşturulması Lider, Süreç Sahibi
Sistem
Sorumlusu
Veri toplama ve Grafiksel Analizler
Mevcut Durum Analizi
Planlama Müh.
DKM Operatörler
Planlama Müdürü
Planlama Müh.
DKM Operatörler
Planlama Müdürü
Planlama Müh.
DKM Operatörler
TANIMLAMA
TÖAİK ADIMI Şirket Pozisyonu
Planlama Müdürü
Planlama Müdürü
Planlama Müh.
DKM Operatörler
STANDARTLAŞTIRMAPlanlama Müh.
DKM OperatörlerEkip
Yönetim Onayı
KONTROLPlanlama Müh.
DKM Operatörler
Planlama Müh.
DKM Operatörler
Proje planı yönetim ile paylaşılmış ve onay alınmıştır.
PROJE PLANI
Proje öncesi gerçekleşen ortalama duruşlar incelediğinde;
*Kalıp bekleme duruş ortalaması 22,25 dk *Kalıp Ön ısıtma ortalaması 43,94 dk
.
MEVCUT DURUM ANALİZİ
AB TEZGAHIKALIP HAZIRLIK KALIP ISITMA
Hazır Kalıp Varmı?
Kalıbın Yedeği Varmı?Kalıp Sökme
Kalıp Takma
Kalıp Hazır mı?
Kalıp Sıcaklığı Yeterli mi?
Kalıp Ön Isıtma
Forklift ile Kalıbı Isıtma Alanından Al
Gaz Beki Sökülür
Kalıp Toplanır
Kalıp Aparatına Kalıp Bağlanır
Kalıp Isıtma
HAYIR
EVET
EVET
HAYIR
EVET
HAYIR
HAYIR
EVE
Üretime Başla
Kalıp Ön Isıtma %2,4 OEE Kaybı
MEVCUT DURUM ANALİZİ
Kalıp Değişim Neden/Alt Neden Pareto Analizi*Kalıp Değişim sebepleri analiz edilmiş, poteyaj bitmesi %75,9 ana sebep olarak görülmüştür. Poteyajın alt nedeni ise Plansız Poteyajın (NP)
olduğu görülmüştür. Plansız poteyaj duruşlarının azaltılması gerekliliği ortaya konulmuştur.
Bilgi : Poteyaj : Döküm işlemlerinde katılaşmayayön vermek,kalıbı korumak ve kaliteyi artırmak
amacıyla döküm kalıplarını kullanım öncesirefrakter malzeme ile kaplayarak döküm
işlemlerine hazırlamaktır.
ANALİZ
ANALİZ61S/67S Alaşım Bazında Poteyaj Box Plot
61S Poteyaj Hedefi; 330 adet jant/Poteyaj 67S Poteyaj Hedefi; 650 adet jant/PoteyajPoteyaj başına dökülmesi gereken jantlar hedef alınmıştır. Böylece setup sıklığı azaltılabilecektir.
Ebat Isıtma dışarda
1 8
1 7
1 6
1 5
1 4
Hayır
Evet
Hayır
Evet
Hayır
Evet
Hayır
Evet
Hayır
Evet
706050403020
Ön Isıtma Süresi(dk)
Interval Plot of Ön Isıtma Süresi(dk)95% CI for the Mean
Individual standard deviations are used to calculate the intervals.
Kalıp Ön Isıtma Süreleri
*2 aylık veri toplanması sonrası dışarıda ısıtılmış ama yinede tezgahta ısıtılan (Evet) kalıpların ısıtma sürelerinde ebatın etkili olmadığı ve ısıtma süresinin tezgah üzerinde standart olmadığı görülmüştür. (kırmızı)*Dışarıda ısıtılmamış (Hayır) direk tezgah üzerinde kalıp ısıtmanın da inc değeri ile + korelasyonun olmadığı farklı inclerin aynı sürede ısıtılarak devreye alındığı,aynı modelin farklı kalıplarınında da aynı ısıtma süresi ile standart olmayan bir şekilde zaman kaybedildiği analiz edilmiştir.
ANALİZ
Tek forklift + Hazır Kalıp (Isıtılmış) Video Avix Çalışması
Analizler AVIX setup modülü kullanılarakgerçekleştirilmiştir.
ANALİZ
➢Planlı model değişimlerinin vardiya sonuna bırakılması/yığılma yaşanması
➢Kalıp imalat bölümü ile düzenli bir haberleşme sağlanaması
➢Genellikle tek forklift kullanılması
➢Kalıp Ön ısıtma fırını devreye alınmamış olması
Problemler;
Aksiyon Önceliklendirme Matrisi;
Aksiyon Hedefe Etki Uygulama Maliyeti Uygulama Kolaylığı Uygulama Hızı Ağırlık Puanı Sorumlu Tarih Durum
Poteyaj planı devreye alma 5 5 5 5 625 Onur Beyter Eyl.17 Tamamlandı
Kalıp değişimi sırasında 2 forklift kullanılması 5 5 5 3 375 İsmail İçli 24.Hafta Tamamlandı
Kalıp hazırlık ve döküm operatörleri arasında
iletişimin kolaylaştırılması için ekip
sözcülerine telsiz telefon tahsis edilmesi
3 5 5 5 375 Gökhan Car
23.Hafta
Tamamlandı
Kalıp ısıtma cihazının (Promeos) alınması 5 1 3 1 15 Aslı Karadoğan(Satınalma) Ağu.17 Tamamlandı
Tezgah üzerinde kalıbın ısıtılması esnasında
kalıbın sıcaklığının ölçülerek sinyal vermesi
için kalıplar üzerine termocouple takılması ve
uyarı sinyali için tezgaha entegre edilmesi
3 1 3 1 9 Gerek Görülmedi
Kalıp ısıtma istasyonu kurulması 5 5 3 3 225 Muammer Orhan(Bakım Onarım) Tem.17 Tamamlandı
Derecelendirme Puanı
UYGULAMA
İYİLEŞTİRME 1Çift forklift + Hazır Kalıp (Isıtılmış) Video Avix Çalışması
Analizler AVIX setup modülü kullanılarakgerçekleştirilmiştir.
UYGULAMA
UYGULAMA 1 / POTEYAJ PLANI
•Eylül 2017 başında planlı poteyaj uygulamasına geçildi.•Ekim 2017 başında afinaj programları ve bekletme ocağına hangi tip havanın gireceği poteyaj planında belirtildi.•Kalıp bakımları üretim planına göre günlük olarak planlanıyor
UYGULAMA
VeriG
izliliğiSeb
ebiile
Gizlem
iştir
Kapasite/İşlem Süresi6 Isıtma/Vardiya (≈50 dk Alt Maça+≈ 40 dk Üst Maça)
Isıtma Fırını Kazanımları•Kalıp Ön Isıtma Süre/Sıklık azalması
•Homejen Kalıp Isıtma Yapılabilmesi
•Poteyaja zarar vermemesi
•Ergonomik kullanım (Vinç yapılacak)
•İş güvenliği
Isıtma Fırını Maliyeti65.000€
UYGULAMA2 / PROMEOS KALIP ISITMA CİHAZI
• Yapılan iyileştirme sonrası ısıtma bekleri sabitlendi,aynı anda 4 kalıp ısıtılabilir bir istasyon yapıldı ve iş güveliği açısından daha uygun bir alan oluşturuldu ve Ekim 2017 den itibaren kullanımına geçildi.Bu işlem standart haline gelmiştir.
UYGULAMA3 / KALIP ISITMA İSTASYONU
• Kalıp ısıtma eskiden dağınık bir alanda ve iş güvenliği açısından uygun olmayan bir şekilde gerçekleştiriliyordu. Isıtma bekleri dağınık bir şekildeydi. Tek bir ısıtma beki ile gerçekleştiriliyordu.
ÖNCE
SONRA
Kalıp Isıtma İstasyonu Maliyeti1200 €
Beklenen ROI yaklaşık: 12 AyGerçekleşen ROI yaklaşık: 9 Ay
UYGULAMA
SONUÇ VE KAZANIMLAR
SONUÇ VE KAZANIMLAR
44,6 dk •2016 Ortalaması
%15 •Hedef
37,9 dk •2017 Hedef
29,1 dk
23,1 dk •2016 Ortalaması
%30 •Hedef
16,2 dk •2017 Hedef
11,1 dk
Kazanç dk
78.713 dk/Yıl
Kazanç Jant
15.313 Jant/Yıl
Finansal Kazanç
91.676,5 €/Yıl
Kalıp ön ısıtma /Kalıp Sökme Kalıp Bekleme /Kalıp Sökme
•Proje sonugerçekleşen •Proje sonu
gerçekleşen
SONUÇ VE KAZANIMLAR
Sonuçlarımızı böylece 2018 bütçesine dahil edebildik.
•Ekim 2017 itibari ile Poteyaj Planı periyodik olarak her haftahazırlanmaktadır.(Dökümhane)
•Kalıp bakımları, üretim planlama ve kontrol talimatında belirtildiği üzere herhafta Cuma günü bir sonraki haftanın Haftalık Döküm Planı baz alınarakplanlanmaya başlamıştır.(Kalıphane)
•Haftalık Döküm Planı güncel aktif/pasif kalıp bilgisi dikkate alınarakhazırlanmaktadır.(Planlama/Kalıphane)
•Her ay SAP den alınan kalıp durum bilgisi ile mevcut sipariş bilgisikarşılaştırılmakta ve bu bilgi ilgili kişiler(Dökümhane,Kalıphane) ilepaylaşılmaktadır. (Aktif Kalıp Durum Bilgisi Tablosu)
•Döküm tezgahı operatörlerine ve kalıp hazırlık operatörlerine TNE(Tek nokta eğitimi) verilmiştir.
STANDARTLAŞTIRMA/YAYGINLAŞTIRMA